硅锰合金炉前浇铸除尘技术改造

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硅锰合金炉前浇铸除尘技术改造
作者:、XXX 校核:XXX
2019年8月24日
随着国民经济的迅猛发展,在努力提高国民收入的同时,同时也在提高人民生活环境质量方面狠下功夫,严格要求各行各业加大环境治理,减少废水,废气及粉尘的排放,凡是对排放不达标的企业,必须在接到国家环保局整改通知书三个月内进行整改,并且通过国家安全环保验收合格后方可投产,如果整改不合格,则强制性对其关停。

XXX公司作为冶炼行业的后起之秀,具有年产能到达50万吨硅锰合金的规模,现有的八台36MV A矿热炉为全密闭式矿热炉,整个工程项目从筹建、规划、设计布局到投入运行,都把节能减排,综合
环境治理工作放在第一位,整个工
程一期、二期工程资金总投入为
9000多万元,而余热发电,煤气净
化,还有炉前、炉顶除尘等环保设
施的投入资金为5000多万元,占
整个工程资金的12%左右,与此同
时公司也在对所有环保设备安装一期炉前浇铸除尘结构示意图
调试和生产过程中存在的问题不断进行整改,每年在环保整改方面的投入占公司运行成本的30%左
右,XXX炉前浇铸池收尘的整改过程就折射出XXX人对烟尘达标治理的高度重视和永不放弃。

我公司5-8#矿热炉一期炉前浇铸收尘浇铸池浇铸溜槽原设计为三叉溜槽结构,吸尘罩为锥形扩口式结构,浇铸的铁水通过三叉溜槽同时导入两个浇铸池,三叉溜槽的优点虽然可以节省溜槽制作费用以及减少厂房空间占用,但缺点是容易造成烟尘面积扩散,锥形扩口式
吸尘罩虽然利于烟尘导入,但
烟尘量大于风机的抽风量时,
却没有多余的缓存空间,运行
过程中收尘率只达到20-30%,
在一期炉前收尘效果进行综合
分析的基础上,我公司将1-4#
矿热炉二期炉前浇铸收尘的方二期炉前浇铸除尘整改
案修改为:两个浇铸池分别设立独立的浇铸溜槽和吸尘罩,而且吸尘罩结构由锥形扩口式改为长方体结构,这样就增大了多余烟尘的缓存空间,经过此次收尘方案修改后,收尘效率大为改善,收尘效率达到65-70%,与此同时也减少了铁水对浇铸跨厂房钢立柱及行车轨道横梁、屋顶钢结构的热辐射,但仍然无法达到国家安环对收尘排放治理的标准,经过设备科以及公司其他部门相关技术人员对浇铸过程中烟尘产生过程实地查看和分析,一致认为收尘效果差的根本原因为当初设计的收尘管道通径和安装高度不够,而增大现有收尘管的通径和提高安装高度整改的难度比较大,而且投入资金大,整改时间长,并且
发现烟尘产生主要集中在浇铸溜槽入口出,浇铸溜槽末端浇铸池入口区域烟尘量较小,而浇铸池安装的收尘支管基本上没有吸入多少烟尘,反而却分散了收尘管的吸尘压力,最后XXX公司将浇铸池上方的收尘支管取消,通过提高溜槽正上方收尘罩高度的方式将浇铸池的收尘阀门移到溜槽正上方,
以此来增加入口出
烟气的导入和抽风
量,通过整改,收尘
效率达到了90%左
右。

炉前浇铸除尘整改
经过二期炉前浇铸收尘方案更新及运行过程中的不断整改和完善,整个炉前浇铸收尘效果明显提高,但仍然还有10%的粉尘没有得到净化,为了实现XXX的上空永远是一片蓝天白云,让员工和周围的老百姓在这片蓝天下快乐的生活与工作,让子孙后代在这片蓝天下快乐健康成长,为了实现这个目标,公司规划将陆续投入2000万元对炉前浇铸收尘进行全面升级,最终将炉前自动浇铸、扒渣、收尘、制粒打造成四为一体的行业炉前浇铸收尘新的风向标。

环保工作责无旁贷,环保工作永远在路上,让我们一起携手并进,
努力同行,为我们国家的环保事业做出我们应有的贡献。