永大电梯故障代码分析表
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U V W制櫃入電子台馬達源端台版次TCD 故障等级内容HOLD54 A1 RE故障(U,V,W相磁极角度异常)◎检出目的在PM马达控制中,变频控制器,利用编码器(ENCODER)uvw信号,来判断PM马达磁极所在位置,进一步送出正确的三相电压以产生一旋转磁场。
若编码器中任意一相以上损坏,将导致控制器送出的旋转磁场无法与马达磁极位置吻合,而造成马达运转不顺畅,让电梯产生晃动,此时应立即时停机。
检出条件1。
Rotary Encoder的磁极检出Plus全部为HI,且持续检出1.37ms以上,则立即停止运转,且不可再起动。
2。
Rotary Encoder的磁极检出Plus全部为LO,且持续检出1.37ms以上,则立即停止运转,且不可再起动.注1。
13. Rotary Encoder编码顺序不正常,且持续检出1.37ms以上,则立即停止运转,且不可再起动。
复归方式故障排除,FFB切OFF—ON后,操作MODE 2清除TCD,方能恢复运转。
调查项目:1。
检查uvw之LED灯号是否正常。
2。
检查ENCODER有无损坏〈下图〉,若损坏请更换ENCODER,若无请检查第二项。
观看编码器是否波型正常量测讯号版次3.检查U79 (AM26LS32AC) 有无损坏〈下图〉U79 (AM26LS32AC)版次TCD 故障等级 内 容 HOLD 55 A1马达电流检出回路异常◎检出目的本故障的检出目的及条件分为以下三种:1、避免HCT 长久使用损坏或Switching Power 之5V 电压异常下,使零点偏移(亦及电流为零时DSP 输入信号电压不为2。
5V 与DSP A/D 参考电压不为5V)。
此时CPU 读入电流回授信号将不正确,而造成马达运转不顺畅,让电梯产生晃动,此时电梯不应再次走行。
2、避免HCT 长久使用损坏或Switching Power 之P15V 电压异常下,而造成IPM 烧毁.3、马达UVW 动力线缺相检出:当马达动力线出现缺相时,特别是马达出力较小时,电梯仍可运转,但会出现晃动。
TCD COD一览表◎:故障排除,主电源开关切OFF-Oh后,操作MODE 2青除TCD方能恢复运转。
故障排除,操作MODE 2青除TCD或主电源开关切OFF-Oh后,方能恢复运转1. 当SFCC之安全回路,因FLS限速器、逃生孔等安全装置动作而未入力,则检出检出条件异常。
开关切入时也会记录,但不属于异常。
复归方式故障排除后,可自动恢复运转。
调查项目:19也有检出时,直接以TCD 19调查,下列第2〜6项免调查。
19没有检出时轿顶停止开关、轿内停止开关被切掉、轿顶PLS是否动作确认。
PCB上之SFCCK LE是否入力(点亮一入力、熄灭-未入力)。
PCB与FIOR PCB之间排线;MU及FOD Connec有无接触不良Check。
5. 以上各项正常,更换FIOGB PCBPCB更换FIOGB PC更新后,仍有异常发生,表示MPUGB PCB良,请更换MPUGB PCB UAY1轿厢工作平台Lock装置Skelet on\ 轿顶轿内当PSFCK 安全回路,因FLS 限速器、逃生孔等安全装置动作而未入力,则检出异 常。
调查项目:、GRS MHS SCSI 否动作确认。
PCB 上之PSFCK LE 是否入力(点亮一入力、熄灭-未入力)。
PCB 与FIOR PCB >间排线;MU 及FOD Connec 有无接触不良Check 。
4. 以上各项正常,更换FIOGB PCB PCB 更换FIOGB PC 更新后,仍有异常发生,TCD 故障等级 内 容HOLD20A1双重入力BUFFE 故障O检出目的主,从Micon 双重入力信号Check 不一致时,检出故障,以提咼制御系统的信赖性。
检出条件 复归方式故障排除后,可自动恢复运转。
表示 MPUGB PCB 良,更换 MPUGB PCBSkeletonUAY1轿厢工作平台Lock 装置轿内轿顶从Micon每20ms将读取到的FIOGB重要安全信号,利用Dule-Port RAM (IDT 7134) 回送给主Micon,而主Micon将自己已读取到的FIOGB重要安全信号,与Dule-PortRAM中从Micon之FIOGB重要安全信号,做比较判别,不一致时,200ms后检出故障,电梯禁止走行。
U V W制櫃入電子台馬達源端台版次TCD 故障等级内容HOLD54 A1 RE故障(U,V,W相磁极角度异常) ◎检出目的在PM马达控制中,变频控制器,利用编码器(ENCODER)uvw信号,来判断PM马达磁极所在位置,进一步送出正确的三相电压以产生一旋转磁场。
若编码器中任意一相以上损坏,将导致控制器送出的旋转磁场无法与马达磁极位置吻合,而造成马达运转不顺畅,让电梯产生晃动,此时应立即时停机。
检出条件1.Rotary Encoder的磁极检出Plus全部为HI,且持续检出1.37ms以上,则立即停止运转,且不可再起动。
2.Rotary Encoder的磁极检出Plus全部为LO,且持续检出1.37ms以上,则立即停止运转,且不可再起动。
注1.13. Rotary Encoder编码顺序不正常,且持续检出1.37ms以上,则立即停止运转,且不可再起动。
复归方式故障排除,FFB切OFF-ON后,操作MODE 2清除TCD,方能恢复运转。
调查项目:1.检查uvw之LED灯号是否正常。
2.检查ENCODER有无损坏〈下图〉,若损坏请更换ENCODER,若无请检查第二项。
观看编码器是否波型正常量测讯号版次3.检查U79 (AM26LS32AC) 有无损坏〈下图〉U79 (AM26LS32AC)版次TCD 故障等级 内 容 HOLD 55A1马达电流检出回路异常◎检出目的 本故障的检出目的及条件分为以下三种:1、避免HCT 长久使用损坏或Switching Power 之5V 电压异常下,使零点偏移(亦及电流为零时DSP 输入信号电压不为2.5V 与DSP A/D 参考电压不为5V)。
此时CPU 读入电流回授信号将不正确,而造成马达运转不顺畅,让电梯产生晃动,此时电梯不应再次走行。
2、避免HCT 长久使用损坏或Switching Power 之P15V 电压异常下,而造成IPM 烧毁。
3、马达UVW 动力线缺相检出:当马达动力线出现缺相时,特别是马达出力较小时,电梯仍可运转,但会出现晃动。
U V W制櫃入電子台馬達源端台版次TCD 故障等级内容HOLD54 A1 RE故障(U,V,W相磁极角度异常)◎检出目的在PM马达控制中,变频控制器,利用编码器(ENCODER)uvw信号,来判断PM马达磁极所在位置,进一步送出正确的三相电压以产生一旋转磁场。
若编码器中任意一相以上损坏,将导致控制器送出的旋转磁场无法与马达磁极位置吻合,而造成马达运转不顺畅,让电梯产生晃动,此时应立即时停机。
检出条件1。
Rotary Encoder的磁极检出Plus全部为HI,且持续检出1.37ms以上,则立即停止运转,且不可再起动。
2。
Rotary Encoder的磁极检出Plus全部为LO,且持续检出1.37ms以上,则立即停止运转,且不可再起动.注1。
13. Rotary Encoder编码顺序不正常,且持续检出1.37ms以上,则立即停止运转,且不可再起动。
复归方式故障排除,FFB切OFF—ON后,操作MODE 2清除TCD,方能恢复运转。
调查项目:1。
检查uvw之LED灯号是否正常。
2。
检查ENCODER有无损坏〈下图〉,若损坏请更换ENCODER,若无请检查第二项。
观看编码器是否波型正常量测讯号版次3.检查U79 (AM26LS32AC) 有无损坏〈下图〉U79 (AM26LS32AC)版次TCD 故障等级 内 容 HOLD 55 A1马达电流检出回路异常◎检出目的本故障的检出目的及条件分为以下三种:1、避免HCT 长久使用损坏或Switching Power 之5V 电压异常下,使零点偏移(亦及电流为零时DSP 输入信号电压不为2。
5V 与DSP A/D 参考电压不为5V)。
此时CPU 读入电流回授信号将不正确,而造成马达运转不顺畅,让电梯产生晃动,此时电梯不应再次走行。
2、避免HCT 长久使用损坏或Switching Power 之P15V 电压异常下,而造成IPM 烧毁.3、马达UVW 动力线缺相检出:当马达动力线出现缺相时,特别是马达出力较小时,电梯仍可运转,但会出现晃动。
精品文档TCD COD一览◎:故障排除,主电源开关切OFF-Oh后,操作MODE 2青除TCD方能恢复运转。
故障排除,操作MODE 2青除TCD或主电源开关切OFF-Oh后,方能恢复运转1.SDCGB PC电源检查:(1) SDCGB PC之P5 LED是否点亮(点亮/正常)。
(2) SDCGB PCB之P22 LED是否点亮(点亮/正常)。
(3) 确认SDCGB PC上之P5V与P22V电压是否正常。
2. SDA通信用Cage RX LED检查:(1) LED灯不亮;检查MPUGB PCBU34 IC是否插妥、Cable有无断线。
⑵LED灯微亮;接收正常。
(3) LED灯明亮;TX戯与RX线反接。
3.SDA SD(通信线断线检查:通信Cable有无断线或接触不良。
4. 以上各项正常,请更换SDCGB PCB5.SDCGB PC更换后仍无法正常运转,更换MPUGB PCB1. TCD 19也有检出时,直接以TCD 19调查,下列第2〜6项免调查。
2. TCD 19没有检出时轿顶停止开关、轿内停止开关被切掉、轿顶 PLS 是否动作确认。
3. FI0GB PCBh 之SFCCK LE 是否入力(点亮—入力、熄灭—未入力)。
4. MPUGB PC 与FIOR PCB> 间排线;MU 及FOD Connec 有无接触不良 Check 。
5. 以上各项正常,更换FIOGB PCB6. MPUGB PC 更换FIOGB PC 更新后,仍有异常发生,表示 MPUGB PCB 良,请更换MPUGB PCBSkeletonTCD 故障等级 内 容HOLD19A3PSFC 做障 —检出目的 PSFCI 之安全回路,因异常而未入力,电梯禁止运转,提高制御系统的信赖性。
检出条件当PSFCK 安全回路,因FLS 限速器、逃生孔等安全装置动作而未入力,则检出异 常。
复归方式故障排除后,可自动恢复运转。
UAY1轿厢工作平台 Lock 装置轿内轿顶调查项目:1. FLS、GRS MHS SC是否动作确认。
永大电梯故障代码分析表(总89页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--TCD CODE一览表◎:故障排除,主电源开关切OFF-ON后,操作MODE 2清除TCD,方能恢复运转。
○:故障排除,操作MODE 2清除TCD或主电源开关切OFF-ON后,方能恢复运转。
调查项目:1.入力Buffer有无ON故障Check:主MXMCCT ($CA02)、从SXMCCT ($CD22)其Data是否随着MCTT主接触器之ON-OFF同步动作。
※MXMCCT ($CA02)、SXMCCT ($CD22)皆操作 MODE 22 观察。
主接触器的电压Check:(1) MCTT主接触器用电源;RECT FUSE与GD之间电压→ DC 48V。
(2) MYMCCT ON时,MCTT主接触器COIL()端与COIL()端之间电压→ DC 48V。
(3)停止中,且开门状态下,MCTT主接触器COIL()端与GD48之间电压→ DC 48V。
主接触器状态Check:MCTT主接触器卡住,接点曲折、熔着,配线短路等确认。
PCB与FIOGB PCB之间排线;MUD及FOD Connect有无接触不良Check。
PCB更换第1项或第2项有状况,而第4项良好时,表示FIOGB出力Buffer不良,更换FIOGB PCB。
PCB更换更换FIOGB PCB后,仍有异常发生,表示MPUGB PCB不良,更换MPUGB PCB。
调查项目:1.入力Buffer有无ON故障Check:主MXBCTT ($CA00)、从SXBCTT($CD20)其Data是否随着BCTT接触器之ON-OFF同步动作。
※MXBCTT ($CA00)、SXBCTT ($CD20)皆操作 MODE 22 观察。
接触器的电压Check:(1)BCTT接触器用电源;RECT FUSE与GD之间电压→ DC 48V。
永大电梯故障代码分析表本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.MarchTCD CODE一览表◎:故障排除,主电源开关切OFF-ON后,操作MODE 2清除TCD,方能恢复运转。
○:故障排除,操作MODE 2清除TCD或主电源开关切OFF-ON后,方能恢复运转。
调查项目:1.入力Buffer有无ON故障Check:主MXMCCT ($CA02)、从SXMCCT ($CD22)其Data是否随着MCTT主接触器之ON-OFF同步动作。
※MXMCCT ($CA02)、SXMCCT ($CD22)皆操作 MODE 22 观察。
主接触器的电压Check:(1) MCTT主接触器用电源;RECT FUSE与GD之间电压→ DC 48V。
(2) MYMCCT ON时,MCTT主接触器COIL()端与COIL()端之间电压→ DC 48V。
(3)停止中,且开门状态下,MCTT主接触器COIL()端与GD48之间电压→ DC 48V。
主接触器状态Check:MCTT主接触器卡住,接点曲折、熔着,配线短路等确认。
PCB与FIOGB PCB之间排线;MUD及FOD Connect有无接触不良Check。
PCB更换第1项或第2项有状况,而第4项良好时,表示FIOGB出力Buffer不良,更换FIOGB PCB。
PCB更换更换FIOGB PCB后,仍有异常发生,表示MPUGB PCB不良,更换MPUGB PCB。
调查项目:1.入力Buffer有无ON故障Check:主MXBCTT ($CA00)、从SXBCTT($CD20)其Data是否随着BCTT接触器之ON-OFF同步动作。
※MXBCTT ($CA00)、SXBCTT ($CD20)皆操作 MODE 22 观察。
接触器的电压Check:(1)BCTT接触器用电源;RECT FUSE与GD之间电压→ DC 48V。
TCD CODE一览表◎:故障排除,主电源开关切OFF-ON后,操作MODE 2清除TCD,方能恢复运转。
○:故障排除,操作MODE 2清除TCD或主电源开关切OFF-ON后,方能恢复运转。
调查项目:1.入力Buffer有无ON故障Check:主MXMCCT ($CA02)、从SXMCCT ($CD22)其Data是否随着MCTT主接触器之ON-OFF同步动作。
※MXMCCT ($CA02)、SXMCCT ($CD22)皆操作 MODE 22 观察。
主接触器的电压Check:(1) MCTT主接触器用电源;RECT FUSE与GD之间电压→ DC 48V。
(2) MYMCCT ON时,MCTT主接触器COIL()端与COIL()端之间电压→ DC 48V。
(3)停止中,且开门状态下,MCTT主接触器COIL()端与GD48之间电压→ DC 48V。
主接触器状态Check:MCTT主接触器卡住,接点曲折、熔着,配线短路等确认。
PCB与FIOGB PCB之间排线;MUD及FOD Connect有无接触不良Check。
PCB更换第1项或第2项有状况,而第4项良好时,表示FIOGB出力Buffer不良,更换FIOGB PCB。
PCB更换更换FIOGB PCB后,仍有异常发生,表示MPUGB PCB不良,更换MPUGB PCB。
调查项目:1.入力Buffer有无ON故障Check:主MXBCTT ($CA00)、从SXBCTT($CD20)其Data是否随着BCTT接触器之ON-OFF同步动作。
※MXBCTT ($CA00)、SXBCTT ($CD20)皆操作 MODE 22 观察。
接触器的电压Check:(1)BCTT接触器用电源;RECT FUSE与GD之间电压→ DC 48V。
(2)SYBCTT ON时,BCTT接触器COIL()端与COIL()端之间电压→ DC 48V。
(3)停止中,且开门状态下,BCTT接触器COIL()端与GD48之间电压→ DC 48V。
.\TCD CODE一览表◎:故障排除,主电源开关切OFF-ON后,操作MODE 2清除TCD,方能恢复运转。
○:故障排除,操作MODE 2清除TCD或主电源开关切OFF-ON后,方能恢复运转。
U V W控制櫃輸入電子台櫃馬達電源端子台54 A1 RE故障(U,V,W相磁极角度异常) ◎检出目的在PM马达控制中,变频控制器,利用编码器(ENCODER)uvw信号,来判断PM马达磁极所在位置,进一步送出正确的三相电压以产生一旋转磁场。
若编码器中任意一相以上损坏,将导致控制器送出的旋转磁场无法与马达磁极位置吻合,而造成马达运转不顺畅,让电梯产生晃动,此时应立即时停机。
检出条件1.Rotary Encoder的磁极检出Plus全部为HI,且持续检出1.37ms以上,则立即停止运转,且不可再起动。
2.Rotary Encoder的磁极检出Plus全部为LO,且持续检出1.37ms以上,则立即停止运转,且不可再起动。
注1.13. Rotary Encoder编码顺序不正常,且持续检出1.37ms以上,则立即停止运转,且不可再起动。
复归方式故障排除,FFB切OFF-ON后,操作MODE 2清除TCD,方能恢复运转。
调查项目:1.检查uvw之LED灯号是否正常。
2.检查ENCODER有无损坏〈下图〉,若损坏请更换ENCODER,若无请检查第二项。
观看编码器是否波型正常量测讯号检出目的 本故障的检出目的及条件分为以下三种:1、避免HCT 长久使用损坏或Switching Power 之5V 电压异常下,使零点偏移(亦及电流为零时DSP 输入信号电压不为2.5V 与DSP A/D 参考电压不为5V)。
此时CPU读入电流回授信号将不正确,而造成马达运转不顺畅,让电梯产生晃动,此时电梯不应再次走行。
2、避免HCT 长久使用损坏或Switching Power 之P15V 电压异常下,而造成IPM 烧毁。
3、马达UVW 动力线缺相检出:当马达动力线出现缺相时,特别是马达出力较小时,电梯仍可运转,但会出现晃动。