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首钢京唐公司1号高炉开炉实践_王涛

首钢京唐公司1号高炉开炉实践_王涛
首钢京唐公司1号高炉开炉实践_王涛

全国重点钢企高炉炼铁主要技经指标

全国重点钢企高炉炼铁主要技经指标(2012年) 2012年初,全国高炉生产进入艰难阶段,表现为矿石价格高而生铁价格低,炼铁企业出现严重亏损,迫使其减产或使用低价、质量劣化的原燃料,使得生产指标一度恶化。为此,各企业加强了对优化配矿技术的研究,并尽量降低铁矿石的储存量,努力优化高炉操作等,炼铁系统部分技术经济指标艰难地取得了进步,能耗也有所降低。 产量增长集中度降低 2012年,全国生铁产量为65790.5万吨,比上年增长3.70%;重点统计单位产铁57620.67万吨,比上年增长2.20%;其他企业产铁8170.02万吨,比上年增长15.90%。这说明其他企业铁产量增幅大于重点企业,中国炼铁产业集中度在下降。2012年全国排名前4位的产铁大省(详见表1),年产铁超过1000万吨的企业有13家(详见表2),年产铁500万吨~1000万吨的企业有25个。 表1:2012年全国产铁量前四位的省份 表2:2012年全国产铁量超过1000万吨的企业 工序能耗全面下降 2012年重点钢铁企业炼铁、焦化、烧结、球团工序能耗,与上年相比均有所下降(详见表3)。 表3:重点钢铁企业炼铁系统工序能耗单位:kgce/t

2012年重点钢铁企业加大了节能减排力度,实现了炼铁系统工序能耗的全面下降。 企业之间各工序能耗最高值与最低值相差悬殊,说明重点钢铁企业技术发展不平衡,还有一定的节能潜力,须进一步加大淘汰落后设备的工作力度。 从表3可以看出,2012年全国重点钢铁企业炼铁系统工序能耗取得较好的成绩,特别是高炉炼铁工序能耗下降对吨钢综合能耗有较大的影响(因炼铁工序能耗占钢铁联合企业总能耗的49.4%)。不过,部分企业在统计数据上出现误差,一些企业没按国家和行业标准进行统计。部分企业燃料比变化幅度与工序能耗变化幅度不相符,出现燃料比上升、炼铁工序能耗反而下降的现象(炼铁用能78%来自碳元素燃烧)。个别企业统计的燃料比中不含小块焦;一些使用低品位矿石的高炉,燃料比和炼铁工序能耗也存在数据不准确的现象。 主要技经指标有所提升 2012年,全国重点钢铁企业高炉技术经济指标多数得到提升(详见表4),但中国炼铁企业技术进步的速度有所放缓。主要原因是全国入炉矿含铁品位在下降,因矿石涨价,钢企利润下降甚至亏损,落实炼铁精料方针的工作难度加大。但炼铁企业加强了对优化配矿的研究,在原燃料质量下降的情况下,仍然提高了烧结矿质量,确保了高炉生产稳定顺行。须要强调的一点是,企业购买低品位矿应有限度,不应再进口低于60%品位的铁矿石。低品位矿冶炼会提高炼铁能耗,增加污染物排放。 表4:2012年重点企业高炉技术经济指标

首钢京唐介绍

首钢京唐公司介绍 首钢京唐钢铁联合有限责任公司钢铁厂项目是纳入国家“十一五”规划纲要的重点工程。项目建设始终得到党中央、国务院的亲切关怀,得到了北京市、河北省和唐山市的大力支持,得到了社会各界的关心和帮助。胡锦涛、吴邦国、温家宝、贾庆林、李长春、李克强、贺国强等党和国家领导人,相继到首钢京唐公司钢铁厂建设工地考察调研,对项目建设作出重要指示。 一、项目沿革 2005年2月18日,国家发改委下发“发改工业〔2005〕273号《关于首钢实施搬迁、结构调整和环境治理方案的批复》”,批准首钢“按照循环经济的理念,结合首钢搬迁和唐山地区钢铁工业调整,在曹妃甸建设一个具有国际先进水平的钢铁联合企业”。 2005年10月9日,“首钢京唐钢铁联合有限责任公司”在唐山市注册成立。2005年l0月22日,首钢京唐钢铁联合有限责任公司成立大会在曹妃甸隆重举行。时任中共中央政治局委员、国务院副总理曾培炎莅会讲话并为公司揭牌 2006年3月14日,十届全国人大四次会议表决通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出:结合首钢等城市钢铁企业搬迁和淘汰落后生产能力,建设曹妃甸等钢铁基地。 2007年2月7日,国务院常务会议讨论批准了国家发改委上报的《关于审批首钢京唐钢铁项目可行性研究报告的请示》,同意结合首钢搬迁,河北省淘汰落后产能,首钢京唐钢铁联合有限责任公司在河北曹妃甸建设年设计能力970万吨的钢铁项目。 2007年3月12日,首钢京唐钢铁联合有限责任公司钢铁厂项目开工仪式在首钢篮球中心隆重举行。时任中共中央政治局委员、国务院副总理曾培炎作重要讲话,并宣布开工。中共中央政治局委员、北京市委书记刘淇出席开工仪式。 二、建设目标、建设规模、建设内容 建设目标:坚持高起点、高标准、高要求,实现产品一流、管理一流、环境一流、效益一流,成为科学发展、自主创新、循环经济的示范企业。 建设规模:项目设计年产铁898万吨、钢970万吨、钢材913万吨。计划分两个阶段建成投产,第一步工程形成年产钢485万吨生产能力,整个一期工程于2010年建成投产。 建设内容:包括主体工程和辅助工程两大部分。主体工程部分主要包括:建设4座70孔7.63米焦炉及配套的干熄焦设施,2台550 平方米烧结机,1台504 平方米球团带式焙烧机,2座5500 立方米高炉,2座300吨脱磷转炉、3座300吨脱碳转炉、1座LF精炼炉、2套RH真空精炼装置、2台2150毫米双流板坯连铸机、1台1650毫米双流板坯连铸机,2250 毫米、1580毫米热连轧机组各1套,2230毫米、1700毫米、1550毫米酸洗——冷轧联合机组各1套以及配套的连续退火机组、热镀锌线等。辅助工程部分主要包括:一个大型综合料场,2台7.5万立方米/小时制氧机,2座300兆瓦燃煤——燃气混烧供热发电机组、2座150兆瓦CCPP燃气——蒸汽联合循环发电机组,5万立方米/日淡水的海水淡化设施和相应的公辅配套设施。 三、项目主要特点

首钢京唐公司1号高炉施工工艺探讨

在首钢京唐钢铁厂一期一步5500m3高炉施工中,北京首钢建设集团有限公司(首建集团公司)全面总结了日本、欧洲5000m3以上高炉及国内大型高炉的设计和生产经验,坚持“高效、低耗、优质、长寿、清洁”的设计理念,采用先进实用、成熟可靠、节能环保、优质长寿的工艺技术和设备材料,实现了高炉的大型化、高效化、现代化、长寿化、清洁化。此高炉为国内首座5000m3以上特大型高炉,采用了当今国际炼铁技术领域的十大类、68项先进技术,具有21世纪国际先进水平和强大的竞争力。一期一步高炉总高126.4m,有效容积5500m3,年工作日355天,年生产449万吨铁水,设计寿命25年(一代炉龄)。共完成土方6.4万m3,浇筑混凝土5.315万m3,钢结构制作安装2.9万吨,设备安装9224吨,电缆敷设123.5公里,各种管道4.5公里,并成功实现了1号5500m3高炉基础混凝土连续浇筑84.5小时,共10454m3. 基础混凝土施工的主要特点和技术难点 高炉基础2007年3月12日正式开始施工, 4月2日上午9:00开始浇筑砼,经过连续84.5个小时的不间断浇注,顺利完成了浇注混凝土10454m3的施工任务。整个高炉基础施工历时24天。 5500m3高炉基础浇注是国内最厚的大体积混凝土浇注工程,工程量最大,质量要求高,养护困难,必须一次不间断连续浇注完成。首建集团公司高度重视,组织工程技术人员制定了详细周密的技术方案和施工组织实施方案,并聘请国内知名的混凝土裂缝专家进行评审和技术把关。施工中采用了国内最先进的测温技术和应力应变技术,随时掌握内外温差,确保控制在25℃以内。搅拌站至高炉工地往返6公里的运距,采用了26台9m3的水泥罐车,每台按规定时间跑12个往返,共1248车次。整个施工过程没有发生任何安全质量问题,创造了中国冶金工程建设史上的新纪录。 为了获得大积体混凝土施工数据,首钢集团公司采用电脑监控技术,对砼内部温度及砼应力进行了监测,获得了第一手数据资料。使砼内外温差、内部应力达到了非常理想的水平。工程实体达到了内实外光的要求,受到了专家一致好评,开创了国内冶金行业大体积混凝土施工的新纪元。 钢结构制作安装特点、技术难点 高炉炉壳炉壳安装精度要求很高,组对后要求严格将风口带、铁口带水平标高偏差控制在4mm以内、对口错边量6mm以内、炉壳钢板圈的最大直径与最小直径差(55.8mm),以及钢板圈相对炉底中心的最大偏差不大于30mm.在跨带冷却壁的围板安装中,易产生焊接收缩,要满足冷却壁的安装精度要求,围板安装难度就增加了。 作业场地属沿海气候,空气湿度大,雨雪天气多,极易产生气孔、延迟裂纹、未熔合、夹渣等焊接缺陷。 钢板材质属于微合金高强钢(HSLA)。需要解决在焊接、冷却过程中的热裂、冷裂、氢致裂纹等问题。 该材质中含有氮元素,如果焊接不当很容易产生时效脆化,因此需要严格控制焊接工艺参数,防止因氮元素的偏聚而出现的裂纹、气孔等现象。

首钢京唐公司钢铁厂项目简介

首钢京唐钢铁联合有限责任公司简介 首钢京唐钢铁联合有限责任公司钢铁厂项目是国家“十一五”规划纲要确定的重点钢铁建设项目,由首钢和唐钢共同出资建设,于2005年10月在唐山市注册成立。 钢铁厂地理位置和区位优势 钢铁厂位于唐山市南部渤海湾曹妃甸岛,西距北京市220km,北距唐山市80km。曹妃甸地处环渤海经济圈内,辐射北京、天津、河北等7个省市区,为企业发展提供了广阔的空间。 曹妃甸钢铁厂临海优势明显,有“面向大海有深槽,背靠陆地有浅滩”的天然良港和建厂条件。港口可满足25万t 级以上大型船舶进出,有利于大幅度降低原料和产品运输成本。钢铁厂建设用地来源于滩涂围海造地,不占用耕地资源。 建设规模、主体设施和主要特点 钢铁厂一期工程建设包括焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢、连铸、热轧、冷轧等主要生产工艺流程以及制氧、发电、海水淡化等配套公辅系统,年产生铁898万t,钢坯970万t,钢材912万t。 主体工艺设施配置:500m2烧结机2台,60孔7.63m焦炉4座,504m2带式焙烧机球团生产线1条(预留)、5500m3高炉2座、300t脱磷转炉2座、300t脱碳转炉3座(其中预留1座)、2150mm双流板坯连铸机2台、1650mm双流板坯连铸机1台、2250mm和1580mm热连轧机各1套,2230mm、1700mm和1550mm冷连轧机组各1套。预留熔融还原炼铁炉、薄板坯连铸连轧短流程生产系统,预留化工产品深加工设施。 主要公共辅助生产设施:2台300MW燃煤-燃气混烧自备电厂发电机组、1台150MW燃气-蒸汽联合循环发电机组、2台余压发电机组、2台30MWCDQ余热发电机组、2台75000 m3/h制氧机组。 新钢厂建设规模宏大,工艺装备精良,技术先进可靠,创新亮点很多。主要有五个特点: 第一、装备大型。钢铁厂集中采用了目前我国最大、世界上为数不多的大型焦炉、烧结机、球团焙烧机、高炉、转炉、板坯连铸机、热连轧机和冷连轧机。构成了高效率、低成本的生产运行系统,具有现代化钢铁厂的标志,体现了钢铁厂综合

迁钢2号高炉新技术设计与生产实践

摘要:迁钢2号高炉是首钢搬迁转移400万吨钢生产能力建设的迁钢二期工程项目,高炉有效容积为2650 m3。迁钢2号高炉工程设计遵循“先进、可靠、实用、效益”的方针,积极采用当今国内外高炉炼铁先进技术,在借鉴迁钢1号高炉成功技术的基础上,使迁钢2号高炉在工艺技术、装备、控制方面达到国内外先进水平。迁钢2号高炉2007年1月4日建成投产一年来,主要经济指标超过了设计能力,达到了同立级高炉的先进水平。 关键词:高炉;设计;生产实践 1 概况 2003年首钢总公司为贯彻落实国务院、北京市关于首钢产业结构调整、技术升级,服务首都经济的要求,部署实施首钢搬迁转移400万吨钢生产能力的方案——建设首钢迁钢工程,工程包括炼铁、炼钢、热轧及配套公辅设施。首钢迁钢炼铁工程分成两期建成,一期工程建设一座2650 m3高炉(1号高炉),二期工程再建一座2650 m3高炉(2号高炉),最终形成一、二期年产生铁合计445万吨生产规模。 迁钢2号高炉设计遵循“先进、可靠、实用、效益”的方针,采用国内外成熟的并已经行之有效的技术和装备,充分做好环境保护、防火和安全卫生工作,贯彻高炉生产的“精料、高风温、高压、富氧、喷煤”的先进经验,以使高炉在工艺技术、装备、控制方面达到国内外先进水平。新建高炉将成为“高效、低耗、优质、长寿、节能、安全、环保"型的现代化高炉。 2 高炉主要技术经济指标设计 迁钢2号高炉在设计过程中遵循耗资少,占地面积小,结构紧凑的原则,优化结构布局,注重布局的合理、高效,使迁钢2号高炉在国内外同立级高炉中结构布局均处于领先行列。迁钢2号高炉炉容同迁钢1号高炉相同,迁钢2号高炉在注重借鉴和使用迁钢1号高炉成功技术的基础上,对部分工艺技术进行了优化、改进和完善,进一步提高迁钢2号高炉的工艺技术、装备、控制水平。 根据迁安矿区原燃料条件和高炉操作条件,结合首钢厂区的生产实践,在高炉设计中采用先进、成熟、可靠、实用的工艺技术和设备,主要技术经济指标设计比照国内外同级别高炉的先进水平。设计的主要技术经济指标见表1。

首钢长钢8号高炉焖炉及恢复实践

Metallurgical Engineering 冶金工程, 2020, 7(3), 130-136 Published Online September 2020 in Hans. https://www.doczj.com/doc/fd8529083.html,/journal/meng https://https://www.doczj.com/doc/fd8529083.html,/10.12677/meng.2020.73019 首钢长钢8号高炉焖炉及恢复实践 杨军昌,李迎辉 首钢长钢炼铁厂,山西长治 收稿日期:2020年8月11日;录用日期:2020年8月24日;发布日期:2020年8月31日 摘要 对首钢长钢8号高炉焖炉前的炉况,焖炉后的本体控制,复风恢复过程进行分析总结。通过分析总结,积累经验教训,为今后生产提供参考和借鉴。 关键词 高炉,焖炉,恢复 The Steeping Furnace of No.8 Blast Furnace of Shougang Changgang and Its Restoration Practice Junchang Yang, Yinghui Li Shougang Changgang Iron Works, Changzhi Shanxi Received: Aug. 11th, 2020; accepted: Aug. 24th, 2020; published: Aug. 31st, 2020 Abstract This paper analyzes and summarizes the furnace condition before braising, the body control after braising and the recovery process after re blowing. Through analysis and summary, experience and lessons are accumulated to provide reference for future production. Keywords Blast Furnace, Stewing Oven, Recovery

首钢高炉造渣制度的几点认识

摘要本文以首钢高炉现有造渣制度及冶炼实际为基础,介绍了首钢高炉造渣制度的几点认识,促进了首钢造渣制度的研究。 关键词高炉炉渣造渣制度 A few viewpoint of slagging system in BF of Shougang Corporation Zhang Heshun Ma Hongbin Chen Jun (Shougang Corporation) Abstract This article introduces a few viewpoint of slagging system in BF of Shougang Corporation in the basic of exiting slagging system and practical smelting of Shougang Corporation, and promotes the research of slagging system in BF of Shougang Corporation. Keywords blast furnace slag slagging system 前言 高炉造渣制度由高炉资源条件和生产条件决定,应适合高炉冶炼要求,有利于稳定顺行,有利于冶炼优质生铁。首钢炼铁技术人员对高炉送风制度与装料制度比较重视,研究较多,但对造渣制度认识存在不足,高炉炼铁必须深入分析造渣制度内涵、合理掌握造渣制度原则,才能确保高炉炉况的稳定顺行。本文介绍了首钢炼铁技术人员高炉造渣制度的几点认识,高炉技术管理应高度重视造渣制度对高炉炉况的影响,高炉技术人员应加深对高炉造渣制度的研究。 1造渣制度的控制理念 1.1使用四元碱度 随着国内钢铁工业的发展,高炉炼铁的原燃料资源日益紧张,高炉冶炼面临炉渣高Al2O3的考验,近几年,首钢高炉炉渣Al2O3含量维持在16.5±1.0%。面对炉渣高Al2O3的现实,造渣制度控制理念方面出现了“降低炉渣碱度,以降低炉渣黏度”的观点,但炼铁技术人员分析认为:炉渣是由SiO2、CaO、Al2O3、MgO等多种成分组成的,在Al2O3、MgO含量基本不变的情况下,造渣制度控制可以使用二元碱度,但若Al2O3、MgO含量出现较大变化,必然导致渣系性能的改变,二元碱度将不能满足高炉实际生产的需要。高炉生产逐步引入四元碱度控制理念,其能够综合反应SiO2、CaO、Al2O3、MgO等炉渣四种主要成分对炉渣性能的影响,首钢高炉炉渣四元碱度控制在1.00±0.03范围,四元碱度的使用避免了单纯使用二元碱度造成的造渣制度控制目标混乱。 1.2坚持低渣比 面对炉渣高Al2O3的现实,造渣制度控制理念方面也出现了“提高渣比、降低炉渣Al2O3含量,以维持高炉冶炼水平”的观点,但高炉渣比的增加必然面临两方面的问题:一,渣比的增加必然带来燃料比的上升,对高炉炼铁节能降耗带来较大挑战;二,渣比的增加必然带来炉内下部透气性的恶化。因此,提高渣比、降低炉渣Al2O3含量,并不能带来高炉炉况的稳定顺行,高炉冶炼应坚持“精料”原则,积极降低渣比。 特殊炉况,例如高炉开炉,由于开炉过程燃料比高,炉渣Al2O3含量常超过22.0%,为了降低炉渣Al2O3含量,可以适当提高渣比、降低炉渣Al2O3含量至20.0%以下,确保高炉开炉过程炉渣具有良好的流动性。 1.3渣比计算

浅析首钢2号高炉炉缸工作状态

摘要本文浅析了首钢2号高炉的炉缸工作状态及其影响因素,以炉缸工作活跃指数来指导高炉操作,使炉缸工作保持活跃,在此基础上2号高炉实现了高煤比下的顺稳生产与炉缸长寿。 关键词高炉炉缸工作出铁 The simple analysis of furnace hearth operating mode in Shougang No.2 BF Zhang Heshun Ma Hongbin (Shougang Ironmaking Plant) Abstract This article simply analyses the furnace hearth operating mode in Shougang No.2 BF and some factors which affect the furnace hearth operating mode. Furnace hearth operation retains active by activity index of furnace hearth operation governing blast furnace operation. So No.2 BF achieves the smooth operation and stabilization, and furnace hearth achieves long life. Key words BF furnace hearth operating iron tapping 1.前言 高炉顺行稳定生产要求炉缸工作活跃,中心死焦堆具有足够的透气性和透液性,炉缸环流减弱。若炉缸中心死焦堆透气性和透液性差,铁水积聚在炉缸边缘,在出铁时易形成铁水环流导致炉缸内衬局部出现象脚侵蚀,引发炉缸局部过热及炉缸烧出等事故。炉缸中心死焦堆透气性和透液性差,大量渣铁滞留在死焦堆中导致炉缸初始煤气难于渗透到中心,破坏炉内煤气分布,影响高炉炉内顺行及经济技术指标。因此,在高炉操作方面要采取活跃炉缸中心死焦堆的措施,保持适当的炉缸炉底及侧壁温度,维持活跃的炉缸工作状态。 首钢2号高炉2002年5月开炉,有效容积 1780m3,24个风口,炉身下部、炉腰、炉腹安装三段铜冷却壁,先后装备了高炉基础数据采集系统、炉缸侵蚀模型等先进设备及软件,完善的监测设备为客观分析高炉冶炼进程提供了数据基础。本文结合首钢2号高炉的冶炼经验,以2号高炉150天生产的各项高炉冶炼参数为基础,浅要分析2号高炉炉缸工作状态及其影响因素,寻找不同高炉之间炉缸工作状态的普遍规律。 图 1 高炉经济技术指标随时间推移图 2.炉缸工作状态的关键影响因素 2.1.送风制度 鼓风离开风口时所具有动能,在风口前端形成一个疏松的椭圆形区间,焦炭在这个区间进行回旋运动和燃烧,回旋区的形状和大小决定着炉缸初始煤气的分布。回旋区的深度越大,煤气越向中心扩展,炉缸径向的温度匀一性越好,这使炉缸中心保持一定的热度,控制中心堆积的焦炭数量,维持死焦堆良好的透气透液性能,避免因下落的渣铁滞留在死焦堆中影响煤气向中心的渗透。回旋区中的传热传质过程,不但影响风口燃烧温度和煤气的分布,而且影响炉缸内渣铁的温

首钢京唐1号高炉铁水含硫高的分析

首钢京唐1号高炉铁水含硫高的分析 曹锋,霍吉祥 (首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼铁部,河北唐山063200) 摘要:从原燃料质量、炉渣成分、炉缸状态、炉况稳定性等方面,对首钢京唐1号高炉铁水含硫高进行了分析,原燃料质量恶化是铁水含硫高的重要原因,渣铁温度偏低、炉缸活性较差、炉况波动是铁水含硫高的主要原因,在改善原燃料质量的基础上,优化造渣制度,活跃炉缸,稳定煤气流,可降低铁水含硫。 关键词:高炉;铁水;硫;分析 首钢京唐公司产品定位于生产高端精品钢,对铁水质量有较高的要求。2011年以来,首钢京唐1号高炉铁水含硫有较大幅度的上升,对炼钢工序的脱硫作业带来一定的困难,分析导致铁水含硫升高原因,对稳定降低铁水含硫量、提高铁水质量、满足下道工序要求有重要意义。 1 概述 首钢京唐公司1号高炉容积为5500m3,年产铁水近450万t。近1a来,首钢京唐1号高炉所产铁水含硫情况见表1。首钢京唐1号高炉所用原燃料为自产高碱度烧结矿、自产酸性球团矿、澳块矿、自产干熄焦和主要由阳泉煤、潞安煤、焦作煤、神华煤按比例混合而成的喷吹煤。表2为首钢京唐1号高炉所用原燃料的含硫量情况,表3为首钢京唐1号高炉冶炼1t铁水由炉料带入的硫量。 2 铁水含硫上升的原因 2.1 原燃料质量恶化 铁水中的硫来源于入炉料,炉料含硫的升高,势必会导致(同样脱硫能力情况下)铁水含硫的上升。近年来,首钢京唐1号高炉入炉原燃料的含硫都趋于上升趋势。从表3可看出,烧结矿和燃料带入的硫占入炉炉料带入总硫的98%以上,其中入炉焦炭带入的硫占入炉总硫量的78%以上,是硫的主要来源,故焦炭含硫对铁水含硫影响较大。焦炭带入的硫增加,会明显增加铁水含硫量。表4为焦炭、煤粉的含硫变化情况。此外,焦炭灰分高且波动大,矿料成分波动频繁且趋坏,引起热制度、造渣制度的波动,在一定程度上也导致了铁水含硫上升,总的来说,原燃料质量的整体恶化,是首钢京唐高炉铁水含硫升高的重要原因。

高炉炉体设计说明书

课程设计说明书 题 目:年产炼钢生铁550万吨的高 炉车间的高炉炉体设计 学生姓名:王卫卫 学 院:材料科学与工程 班 级:冶金11—2 指导教师:代书华 2014年 12 月 29日

内蒙古工业大学课程设计(论文)任务书 课程名称:冶金工程课程设计学院:材料科学与工程班级:冶金11-2 学生姓名:王卫卫学号: 201120411032 指导教师:代书华

摘要 本设计主要从高炉炉型设计、炉衬设计、高炉冷却设备的选择、风口及出铁口的设计。高炉本体自上而下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸五部分。高炉的横断面为圆形的炼铁竖炉,用钢板作炉壳,高炉的壳内砌耐火砖内衬。同时为了实现优质、低耗、高产、长寿炉龄和对环境污染小的方针设计高炉,高炉本体结构和辅助系统必须满足耐高温,耐高压,耐腐蚀,密封性好,工作可靠,寿命长,产品优质,产量高,消耗低等要求。在设计高炉炉体时,根据技术经济指标对高炉炉体尺寸进行计算确定炉型。对耐火砖进行合理的配置,对高炉冷却设备进行合理的选择、对风口及出铁口进行合理的设计。

目录 第一章文献综述 (1) 1.1国内外高炉发展现状 (1) 1.2我国高炉发展现状 (1) 1.3 高炉发展史 (2) 1.4五段式高炉炉型 (4) 第二章高炉炉衬耐火材料 (5) 2.1高炉耐火材料性能评价方法的进步 (5) 2.2高炉炉衬用耐火材料质量水平分析 (5) 2.3陶瓷杯用砖 (7) 2.4炉腹、炉身和炉腰用砖 (7) 第三章高炉炉衬 (8) 3.1炉衬破坏机理 (8) 3.2高炉炉底和各段炉衬的耐火材料选择和设计 (9) 第四章高炉各部位冷却设备的选择 (11) 4.1冷却设备的作用 (11) 4.2炉缸和炉底部位冷却设备选择 (11) 4.3炉腹、炉腰和炉身冷却设备选择 (11) 第五章高炉炉型设计 (13) 5.1炉型设计要求 (13) 5.2炉型设计方法 (13) 5.3主要技术经济指标 (14) 5.4设计与计算 (14) 5.5校核炉容 (16) 参考文献 (17)

(完整版)首钢2号高炉出铁场烟气治理技术

首钢2号高炉出铁场烟气治理技术 首钢2号高炉出铁场烟气治理技术 (无锡市东方工业环保有限公司郭徽吴立进2003年2月) 1 引言 高炉出铁场烟尘的传统捕集模式为侧吸罩或侧吸罩加屋顶罩。侧吸罩的弊端是吸口易堵塞,管道内粉尘沉降严重;屋顶罩则因厂房内横向风的干扰较大,故所需风量很大,相应运行电耗率很高。虽然外环境得以解决,但厂房内环境并不理想。 鉴于上述情况,针对首钢2#高炉除尘改造的要求,东方环境工程设计研究所突破传统模式,研究了由上侧吸罩+上部接收罩+沟盖罩的组合捕集装置。该装置的特点有: (1)将高动压强制捕集的侧吸式改为低动压有诱导功能的上侧吸罩; (2)增设可移动的上部接收罩; (3)针对出铁口的烟尘喷射问题,采用撇渣器捕集罩,通过沟盖接收上侧吸罩和上部接收罩未能捕集到的烟尘。 同时结合“低阻、中温、大流量”系统工艺、抗结露脉冲除尘器以及变频调速等先进技术,最终使首钢2#高炉除尘达到了“国内领先”的改造目标。 2 原工艺概述 北京首钢股份有限公司第二炼铁厂(以下简称首钢炼铁厂)2#高炉(容积为1726m3)原有除尘设施陈旧、除尘效果差(岗位粉尘浓度>500rng/m3,罩棚顶冒黄烟),不能达到现行国家环保标准的要求。鉴于首钢位于首都北京,地理位置特殊,2008年将举办奥运会,对环保提出了更高的要求。为此,首钢决定于2002年3月在2#高炉停产大修期间,对原有出铁场等除尘系统进行改造,明确要求治理效果要达到国内领先水平。经向社会公开招标,最终由东方环境工程设计研究所(东方工业环保有限公司)中标,总承包该项工程。该工程在2002年7月23日与2#高炉大修同时竣工,并投入运行。该工程各项指标全面超出了设计要求。其中岗位粉尘浓度仅为2mg/m3,排放浓度均低于30mg/Nm3,彻底改变了2#高炉周围的环境,闯出了一条适合我国国情的大型高炉出铁场烟气治理的新路子。 3 系统工艺——低阻、中温、大流量 2#高炉出铁场的圆形出铁场有2个出铁口,交替出铁及放渣,无时间重叠。该系统是针对生产过程中,高炉出铁口、撇渣器、铁沟、渣沟、摆动溜槽及炉顶上料系统卸料部分产生的烟气进行有效捕集、净化,然后达标排放。 3.1 工艺原理 除尘系统按出铁口出铁所形成的尘源系列,分为大、小系统。大系统又可分为1#和2#捕集系统。按出铁口轮流作业的制度,通过2组倒产切换阀使1#或2#捕集系统所捕集的烟气,分别依次进入抗结露低压脉冲除尘器组成大系统,其烟气被净化后排人大气。调速装置同时按其作业制度进行调速节能运行。当出铁时将风量调至最高,不出铁时则调至最低。开、堵铁口时的大量外逸烟气则由其移动顶吸罩完成捕集任务。二路顶吸捕集与炉顶卸灰外捕集的烟尘一起并入另1台小除尘器,组成小系统。大系统配备有2台AL-R254DW(IDF)离心式引风机,2台风机一用一备,采用高压变频器调速,变频器可在2台风机之间切换使用;小系统配备1台Y4-73N018D离心式引风机。2套系统均采用DFMC型抗结露低阻脉冲袋式除尘器,使用合理的清灰程序,小室单元离线等措施,使之工作阻力为低平阻力曲线状态。脉冲喷吹气源经除水除油处理后,再经自动温控加热气包进行温度调节,从而将结露的可能性降

2号高炉长期休风及炉况恢复实践

研究探讨 2号高炉长期休风及炉况恢复实践 全 建 丘未名 陈元洪廖玉通贝继承 (广西柳州钢铁集团有限公司炼铁厂广西柳州545002) [摘要]本文对柳钢2号高炉2020年因年修而长时间休风后的炉况恢复进行总结,为今后柳钢高炉长时间停炉检修的炉况恢复提供借鉴经验。 [关键词]高炉 年修 炉况恢复 1前言 柳钢2号高炉有效容积2650m3,炉况正常情况下日产曾达到7500t,有效容积利用系数达2.75t/m3·d,焦比367㎏/t的良好指标。柳钢 2号高炉实行年修制,本次年修计划60h(3月10日8:00~3月12日20:00)左右,通过为期两天半的休风,对高炉本体设备以及相关辅助设备进行一次全面的检查和维修更换,以确保高炉能够稳定顺行、安全高产;但是实际年修时间却达69小时,远远超出计划时间,最终用时接近4天才使炉况基本恢复,这也是造成复风后炉况难恢复的主要原因。 2年修前准备 2.1休风料装入 休风料料柱的透气性与开炉炉况恢复有直接关系,焦炭负荷的轻重、净焦加入量的多少以及炉料配比决定了开炉后渣铁的温度、碱度和流动性。为了有利于开炉后炉况的恢复,年修前8小时开始焦炭负荷由4.30退至4.20,矿批保持70t 不变,烧结比由72.3%降至71.3%;休风前4小时下10批净焦,焦炭负荷退至3.30,矿批缩至65t,保证开炉后能迅速提升炉温,同时再降低烧结比5%。休风前1h矿批缩至60t,焦炭负荷维持在3.30直至休风。休风料见表2.1 时间净焦(批)矿石批重(t)焦炭负荷装料制度 00:00070.0 4.20 03:001065.0 3.30—— 时间净焦(批)矿石批重(t)焦炭负荷装料制度 05:00365.0 3.30—— 06:00160.0 3.30—— (注:表格中“--”表示与上一批料制度相同) 2.2堵风口 休风后,用有水泡泥堵严所有风口,其目的在于防止空气进入炉内加速焦炭燃烧,对复风后炉温恢复产生不利影响。另一方面是为了保证炉内热量不会从风口流失,造成炉内蓄热不足。由于有5个小套漏水,休风前物理热不足1510℃,铁水[Si]仅有0.4%左右的水平,所以休完风立即堵风口是本次年修极为重要的操作。 3开炉恢复及处理过程 3.1送风及调整过程 3月13日凌晨5点开始送风,装料制度:料线5m,装料制度 , 。送风前堵23#、24#、25#风口,3h后风量正常并相继捅开3个风口,开始增加喷煤。详细开风口时间见表3.1. 风口编号开风口时间 冷风流量 (万m3/h) 富氧量 (m3/h) 喷煤量(t/h)23#8:1032.0005 24#9:3032.50500010 25#10:0032.501000020 年修炉况恢复大致可分为三个阶段。第一阶段为送风阶段,送风风温800℃,3h后加到890℃,但由于压量关系偏紧,40min后减回风温至800℃,8h后才逐步将风温提至1100℃,批重扩至68t,各参数基本恢复正常。由于在送风恢复初期风温一直只能维持在较低水平,前9h平均风温只有800℃的水平,使得原本就热量不足的炉缸持续欠热太多,炉内气流受到破坏,遂至炉缸产生堆积,容积变小,加之渣铁难排,进而产生炉料难行的连锁反应[1]。第二阶段为校核装料制度,由于送风后高炉长时间气流不顺,通过上部装料制度的校核调整,逐步使炉内形成边缘和中心两道气流,伴随着气流的改善,炉料难行的状况逐渐消除。第三阶段为强化冶炼过程,16日开始,铁水物理热基本稳定在1500℃以上,渣铁排放状况良好,富氧恢复到15000m3/h的水平,矿批扩至68t,喷吹量也逐步提升到43t/h。 3.2布料及负荷调整 14日开始改装料制度调整气流,7:00因渣铁难排放造成风压偏紧,炉料难行产生滑料,随即改料制( , )以利疏松边缘气流,并将烧结比由复风后的76%降低至74%以利于渣铁排放,但因炉内出现乱料,气流难以控制,一天内发生4次悬料,频繁地放风坐料使料线一度达到6m,为赶料线和补偿热损失又补加9批净焦,4次悬料都处于高炉恢复炉况的关键时期,严重延误了高炉的恢复,为了再次调整气流,改制度发展边缘及中心两道气流,年修前后装料制度见表3.2 时间装料制度 休风前 3月14日白班 3月14日中班—— 表2.1 休风料组成表 表3.2 2号高炉年修前后装料制度表 表3.1 2020年3月13日2号高炉年修开炉开风口及参数恢复情况34

三宝2号高炉炉体系统的设计

三宝2号高炉炉体系统的设计 董训祥 (中冶南方工程技术有限公司,武汉430223) 摘要三宝钢铁2#高炉充分采用了国内外一系列先进、成熟、实用的技术,设计了合理的炉型和内衬结构;采用了砖壁合一、薄壁内衬新技术、全冷却壁形式;采用了投资省、成本低、效率高的联合软水密闭循环冷却系统;根据原料条件在炉底设置了功能可靠的排铅槽;建立功能齐全的炉体检测自动控制系统。 关键词高炉炉体;长寿;联合软水;设计 福建三宝钢铁股份有限公司200万吨钢铁项目一次规划2座1080m3高炉,每座1080m3高炉年产铁水105万吨,分期设计,分期建设。本次一期2#高炉的设计以“先进、实用、可靠、成熟、环保”为原则,结合国内外先进、可靠的成熟技术,做到高产、稳产、低耗、长寿四个方面的统一。 1主要技术特点 三宝钢铁2#高炉炉体系统的设计充分利用了国内外同行的先进技术和成熟工艺,并结合三宝钢铁的实际情况进行设计,确保高炉稳定向炼钢输送铁水、提供产品市场竞争力的同时,延长高炉寿命。三宝钢铁2#高炉设计寿命≥12年,主要技术特点如下: (1)采用适当矮胖、适宜强化冶炼的操作炉型,有利于实现稳定、顺行和高产; (2)砖壁合一、薄内衬全冷却壁结构,大型高炉的主流技术方案; (3)铸铁冷却壁、铸钢冷却壁、铜冷却壁分区使用,确保高炉配置合理、可靠、经济; (4)高炉冷却系统采用联合全软水密闭循环系统,该系统配置合理优化、冷却强度高、冷却系数大、补充水量少、投资省、运行成本低、各种功能完善,布置简单、检修维护方便。 (5)根据三宝钢铁的原料条件设置了排铅槽,对于提高高炉一代炉龄、改善炉前工作环境、强化高炉冶炼、增创经济效益等具有重大意义。 (6)完善的内衬、冷却壁、软水系统的检测、监测、控制系统; 2 高炉内型 合理的高炉内型既能保证炉料顺行,又能使煤气的热能和化学能充分利用,可使高炉获得高产、稳产、低耗、长寿的效果。现代高炉内型的设计特点主要表现在大炉缸、多风口、适当矮胖、减小炉身及炉腹角、加深死铁层等方面,其目的是为了改善料柱透气性、改善煤气分布、提高喷煤比、适当抑制边缘、吹透中心,以实现高产、长寿、低耗、顺行的目的。 本高炉采用砖壁合一、薄壁内衬结构的高炉炉型,在设计上就考虑了实际生产中出现的问题,设计炉型基本上就是操作炉型,一代炉役其操作炉型基本维持不变。 根据以上前提,同时总结国内外同类容积优秀高炉的内型尺寸,并结合三宝钢铁实际的原燃料条件,确定了本高炉内型尺寸,列于表2中。 3 冷却系统 =高炉寿命在很大程度上取决于炉体冷却系统的冷却效率,而高炉冷却效率的高低主要看炉墙的热面温度能否稳定的降低到化学侵蚀及机械破损临界温度以下,形成稳定的渣壁[1]。 从我国高炉生产实践来看。影响高炉寿命的主要问题是炉底、炉缸以及炉身下部的寿命问题,例如:炉缸因蘑茹状侵蚀,产生炉缸烧穿。炉身下部、炉腰等部位的冷却壁过早大量损坏,失去砖衬,造成炉壳开裂,影响高炉寿命,因此,为了达到高炉高产、长寿的目的,除了合理的高炉炉型、优质的耐火材料、正常的高炉操作制度外,高效、稳定的高炉冷却系统将成为关键。 3.1 冷却设备 在现代高炉普遍采用诸如优质的陶瓷杯、微孔炭砖、超微孔炭砖等技术而使得炉底、炉

首钢介绍

相关资料 一、首钢集团简介 首钢始建于1919年,前身是石景山钢铁厂。90年代初期,首钢取得过辉煌的成绩,1994年,钢铁产量830万吨,在全国排第一。改革开放以来首钢获得巨大发展,成为以钢铁业为主,兼营采矿、机械、电子、建筑、房地产、服务业、海外贸易等多种行业,跨地区、跨所有制、跨国经营的大型企业集团。首钢总公司为母公司,下属股份公司、新钢公司、迁钢公司、首秦公司、高新技术公司、机电公司、特钢公司、首建公司、房地产公司、实业公司、国际贸易工程公司等子公司,在香港有上市公司,在南美洲有秘鲁铁矿等海外企业。 2001年,随着北京申奥成功,集团公司制定了搬迁调整的整体规划,积极着手进行产业结构的调整,在原有厚板、长材、碳结的基础上,增加了冷轧和热轧板材。2008年集团销售收入1320亿元,实现利润水平44.88亿元,钢产量1219万吨,职工近8万人。在2008中国制造业企业500强中排名第13名。在2008中国企业500强中名列第39名,在钢铁企业中名列第三。 二、北京首钢冷轧薄板有限公司简介 北京首钢冷轧薄板有限公司位于北京绿色国际港-顺义区李桥 镇工业开发区B区,毗邻首都国际机场,紧靠京承铁路张辛庄车站,西侧紧邻顺通公路和北京六环路,北侧紧邻京平高速公路,交通运输十分便捷。厂区占地73万平方米,工厂总投资约64亿元人民币,是一家具有国际先进生产水平的冷轧薄带生产企业。

公司生产机组包括:一条酸洗-轧机联合机组、一条连续退火机组、两条连续热镀锌机组、两条重卷检查机组、两条半机械化包装机组、以及轧辊修磨间等。 冷轧厂年生产规模为170万吨,其中冷轧连退产品90万吨,镀锌80万吨。冷轧连退产品、热镀锌产品均按国内以及国际上先进企业内控标准组织生产,产品可按首钢企业标准(Q/SGSYL)和国际标准(DIN EN,JIS,ASTM)供货。 三、首钢集团的钢铁产业布局和设备装备能力 1、迁钢基地 迁钢分三期建设,一期2160mm热轧机组2005年11月建成投产,产品厚度为1.5-19.0mm,宽度为700-2130mm,最大外径2200mm,最小内径760mm钢卷最大重量38t。钢种包括低碳钢、优质碳素结构钢、高强度低合金钢、深冲钢、汽车用钢、锅炉和压力容器用钢、船板、管线钢、Welten800、双相钢、多相钢和IF钢。 二期1580mm热轧机组2009年9月建成投产,三期1550mm冷轧机组2010年8月建成投产。 首钢迁钢2160热轧项目采用半连续式热轧带钢轧机,采用德国SMS、SIEMENS公司的设备和技术。车间布置采用了代表现代钢铁生产工艺流程的、炼钢-连铸-热轧工序三位一体的紧凑式布置。两台连铸机板坯输出辊道和加热炉装炉、出炉辊道直接相连接,为实现热装生产(HCR)、直接热装生产(DHCR),以及直接轧制(HDR)创造了良好的前提条件。生产线包括四座端进、端出步进梁式加热炉、停-走式定宽压力机、热卷无芯移送板卷箱、6架四辊CVC精轧机等主要设备,设备装备能力以及工艺控制能力已经达到国内一流水平。 2、顺义基地

首钢京唐公司干熄焦烘炉及开工方案

首钢京唐钢铁联合有限责任公司焦化作业部干熄焦烘炉及开工方案 首钢京唐钢铁联合有限责任公司焦化作业部 2007年10月

目录第一部分前言 第二部分开工投产指挥系统 第三部分烘炉、开工项目及进度计划第四部分干熄焦的烘炉 第五部分开工热态调试 第六部分安全注意事项

第三部分烘炉、开工项目及进度计划 一、在烘炉开工的准备阶段前一周完成,并具备投产条件。 1、除盐水站能连续制纯水,确保干熄焦投产用水。 2、电机车单体、联动试车完毕,具备投产条件 3、装入装置单体、联动试车完毕,具备投产条件 4、排出装置单体、联动试车完毕,具备投产条件 5、干熄槽砌筑完毕,内部杂物清理干净,烘炉系统管道及设备安装、调试完毕, 各测温、测压、测量、料位计等计器仪表安装完毕,具备投产条件。烘炉用测温和记录仪安装完毕。 6、锅炉系统水压、酸洗、密封试验完毕,安全阀及安全系统经上级部门校验合 格,具备投产条件 7、气体循环系统及除尘系统单体、联动试车完毕,具备投产条件 8、各动力管道(风、水、电、气、蒸汽)安装、接点试压完毕,各电力电气设 备安装调试完毕,单体、联动试车完毕,并得到有关管理部门的使用批准,具备投产条件。 9、烘炉、开工、正常生产各种原始记录(岗位记录、设备点检记录)及生产报 表编制、审批完毕,具备投产条件。 10、烘炉、开工、正常生产所必备的工具、用具、原料等准备完毕,具备烘 炉、开工、投产条件。 11、各生产岗位及维护人员配备完毕,具备投产条件 12、各岗位“生产操作手册”初稿编制审查完毕,具备投产条件 13、开工投产指挥系统组织安排完毕,具备开工条件 14、EI系统调整完毕 15、基建各项尾工、现场清理完毕 二、烘炉开工的准备阶段 周期:天累计天数:天 1、1DC、2DC人孔门进风调节板安装 2、排出装置排灰管2处隔板放置 3、气体放散阀进风调节板放置 4、1DC、2DC排灰球阀下部隔板放置 5、循环系统烘炉放水孔法兰取掉 6、炉顶装入装置集尘挡板关闭 7、有关连锁解除,仪表指示校正 8、CDQ系统调整 9、锅炉上水,水位调整 10、设备运转试验 11、斜道配风调整板的校正 12、物料准备 13、表面碎耐火砖铺设 14、装冷焦 15、排焦试验 16、冷焦造型,焦炭表面温度的测量

首钢炼铁厂二高炉出铁场除尘技术

首钢炼铁厂二高炉出铁场除尘技术 1首钢2号高炉烟尘污染的现状 2号高炉出铁场是1979年随高炉大修同时设计投入运行的,因已连续运行二十余年,设备老化、腐蚀非常严重,漏风率高、除尘效率低。而且由于首钢的高炉均为矮胖型高炉,受风口平台高度和泥炮及开口机运转的限制,铁口及主铁沟上部不具备密封除尘的条件。只能采用移动式水冷沟盖盖在主沟上,控制烟尘外溢。因开、堵铁口时,需将沟盖移开,所以,高炉开、堵铁口时产生的烟尘未全部得到控制,存在二次烟尘污染的问题。 2环境治理的标准 (1) 排放浓度4存在的问题和改造的内容及技术特点 (1) 除尘设备存在的问题 改造前除尘器选用的是两台DMC-2160型高压脉冲布袋除尘器,除尘风机选用的是两台y4-73-11-N020D型引风机,采用液力偶合器调速,除尘器卸灰设备为回转下料器和螺旋输灰机。除尘设备主要存在以下问题。

①高压脉冲布袋除尘器过滤风速快(2m/min),风机高速时布袋上挂的灰清不下来,造成除尘器阻力过高(3000Pa)。使除尘风机风量过小,直接影响除尘效果。 ②高压脉冲阀故障率高,维修量大,脉冲风源压力低(0.4MPa/cm2),且压缩空气含水量大,脱水措施不利,也直接影响布袋的清灰效果。 ③ 除尘风机轴承及叶轮故障率高,寿命短(18个月),维修量大,很难达到与生产设备同步运行的标准。而且风机冷却用水为直排,耗水量大,运行费用高。 ④ 液力偶合器为首钢机械厂产品,已不产,且因调速范围小、故障率高、维修量大,而很难达到对要求运行稳定、能耗低的标准。 ⑤ 除尘器卸灰螺旋机密封不严,输灰时漏灰造成二次扬尘,而且故障率高,维修量较大。另外,除尘器卸灰系统未安装加湿机,向车内卸灰时存在二次扬尘的问题。 (2) 除尘设备改造的内容及技术特点 ①将高压脉冲除尘器改造为低压脉冲除尘器,并将过滤面积由

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