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数控机床主轴驱动系统故障维修案例(

数控机床主轴驱动系统故障维修案例(
数控机床主轴驱动系统故障维修案例(

数控机床主轴驱动系统故障维修50 例

第七章第四课主轴驱动系统故障维修50 例[1]

2009-05-15 05:55

例301.机床剧烈抖动、驱动器显示AL-04报警

故障现象:一台配套FANUC 6系统的立式加工中心, 在加工过程中,机床出现剧烈抖动、交流主轴驱动器显示AL-04报警。

分析与处理过程:FANUC交流主轴驱动系统AL-04报警的含义为“交流输入电路中的P1、F2、F3熔断器熔断”,故障可能的原因有:

1)交流电源输出阻抗过高。

2)逆变晶体管模块不良。

3)整流二极管(或晶闸管)模块不良。

4)浪涌吸收器或电容器不良。

针对上述故障原因,逐一进行检查。检查交流输入电源,在交流主轴驱动器的输入电源,测得R、S相输入电压为220V,但T相的交流输入电压仅为120V,表明驱动器的三相输入电源存在问题。

进一步检查主轴变压器的三相输出,发现变压器输入、输出,机床电源输入均同样存在不平衡,从而说明故障原因不在机床本身。

检查车间开关柜上的三相熔断器,发现有一相阻抗为数百欧姆。将其拆开检查,发现该熔断器接线螺钉松动,从而造成三相输入电源不平衡;重新连接后,机床恢复正常。

例302.驱动器出现报警“A”的故障维修

故障现象:一台配套FANUC 0T的数控车床,开机后,系统处在“急停”状态,显示“NOTREADY”,操作面板上的主轴报警指示灯亮。

分析与处理过程:根据故障现象,检查机床交流主轴驱动器,发现驱动器显示为“A”。

根据驱动器的报警显示,由本章前述可知,驱动器报警的含义是“驱动器软件出错”,这一报警在驱动器受到外部偶然干扰时较容易出现,解决的方法通常是对驱动器进行初始化处理。在本机床按如下步骤进行了参数的初始化操作:

1)切断驱动器电源,将设定端S1置TEST。

2)接通驱动器电源。

3)同时按住MODE、UP、DOWN、DATASET4个键

4)当显示器由全暗变为“FFFFF”后,松开全部键, 并保持1s以上。

5)同时按住MODE、UP键,使参数显示FC-22。

6)按住DATASET键1s以上,显示器显示“GOOD”,规范参数写入完成。

7)切断驱动器电源,将S1(SH)重新置“DRIVE” 。

通过以上操作,驱动器恢复正常,报警消失,机床恢复正常工作。

例303.驱动器出现过电流报警的故障维修

故障现象:一台配套FANUC 11M系统的卧式加工中心,在加工时主轴运行突然停止,驱动器显示过电流报警。

分析与处理过程:经查交流主轴驱动器主回路,发现再生制动回路、主回路的熔断器均熔断,经更换后机床恢复正常。但机床正常运行数天后,再次出现同样故障。

由于故障重复出现,证明该机床主轴系统存在问题,根据报警现象,分析可能存在的主要原因有:

1)主轴驱动器控制板不良。

2)电动机连续过载。

3)电动机绕组存在局部短路。

在以上几点中,根据现场实际加工情况,电动机过载的原因可以排除。考虑到换上元器件后,驱动器可以正常工作数天,故主轴驱动器控制板不良的可能性亦较小。因此,故障原因可能性最大的是电动机绕组存在局部短路。

维修时仔细测量电动机绕组的各相电阻,发现U相对地绝缘电阻较小,证明该相存在局部对地短路。

拆开电动机检查发现,电动机内部绕组与引出线的连接处绝缘套已经老化;经重新连接后,对地电阻恢复正常。

再次更换元器件后,机床恢复正常,故障不再出现。

例304.主轴驱动器AL-12报警的维修

故障现象:一台配套FANUC 11M系统的卧式加工中心, 在加工过程中,主轴运行突然停止,驱动器显示12号报警。

分析与处理过程:交流主轴驱动器出现12号报警的含义是“直流母线过电流”,由本章前述可知,故障可能的原因如下:

1)电动机输出端或电动机绕组局部短路。

2)逆变功率晶体管不良。

3)驱动器控制板故障。

根据以上原因,维修时进行了仔细检查。确认电动机输出端、电动机饶组无局部短路。然后断开驱动器(机床)电源,检查了逆变晶体管组件。通过打开驱动器,拆下电动机电枢线,用万用表检查逆变晶体管组件的集电极(C1、C2)和发射极(E1、E2)、基极(B1、B2)之间,以及基极(B1、B2)和发射极(El、E2)之间的电阻值,与正常值(表7-25所示)比较,检查发现C1-E1之间短路,即晶体管组件己损坏。为确定故障原因,又对驱动器控制板上的晶体管驱动回路进行了进一步的检查。检查方法如下:

1)取下直流母线熔断器F7,合上交流电源,输入旋转指令。

2)按表7-26、表7-27的引脚,通过驱动器的连接插座CN6、CN7,测定8个晶体管(型号为ETl91)的基极B与发射极E间的控制电压,并根据CN6、CN7插脚与各晶体管管脚的对应关系逐一检查(以发射极为参考,测量B-E正常值一般在2V 左右)。检查发现1C~lB之间电压为0V,证明C~B极击穿,同时发现二极管D27也被击穿。

在更换上述部件后,再次起动主轴驱动器,显示报警成为AL-19。根据本章前述,驱动器AL-19报警为U相电流检测电路过流报警。

为了进一步检查AL-19报警的原因,维修时对控制回路的电源进行了检查。

检查驱动器电源测试端子,交流输入电源正常;直流输出+24V、+15V、+5V均正常,但-15V电压为“0”。进一步检查电源回路,发现集成稳压器(型号:7915)损坏。更换7915后,-15V输出电压正常,主轴AL-19报警消除,机床恢复正常。

例305.主轴驱动器AL-01报警的维修

故障现象:一台配套FANUC 21系统的立式加工中心,在加工过程中,主轴运行突然停止,系统显示ALM2001、ALM4 09报警,交流主轴驱动器显示AL-01报警。

分析与处理过程:该机床配套的系统为FANUC 21系统,CRT上显示的报警含义如下:

ALM2001:SPDL SERVOAL (主轴驱动器报警)。

ALM409:SERVO ALARM (SERIAC ERR)(伺服驱动器报警)。

主轴驱动器AL-01:主轴电动机过热报警。

上述报警可以通过复位键清除,清除后系统能够起动,主轴无报警,但在正常执行各轴的手动参考点返回动作后,当Z 轴向下移动时,又发生上述报警。

由于实际机床发生报警时,只是Z轴向下移动,主轴电动机并没有旋转,同时也不发热。考虑到主轴电动机是伴随着Z

轴一起上下移动,据此可以大致判定故障是由于Z轴移动,引起主轴电动机电缆弯曲,产生接触不良所致。

打开主轴电动机接线盒检查,发现接线盒内插头上的主轴电动机热敏电阻接线松动;重新连接后,故障排除,机床恢复正常。

例306.主轴高速出现异常振动的故障维修

故障现象:某配套FANUC 0TA2系统的数控车床,当主轴在高速(3000r/min以上)旋转时,机床出现异常振动。

分析与处理过程:数控机床的振动与机械系统的设计、安装、调整以及机械系统的固有频率、主轴驱动系统的固有频率等因素有关,其原因通常比较复杂。

但在本机床上,由于故障前交流主轴驱动系统工作正常,可以在高速下旋转;且主轴在超过3000r/min时,在任意转速下振动均存在,可以排除机械共振的原因。

检查机床机械传动系统的安装与连接,未发现异常,且在脱开主轴电动机与机床主轴的连接后,从控制面板上观察主轴转速、转矩显示,发现其值有较大的变化,因此初步判定故障在主轴驱动系统的电气部分。

经仔细检查机床的主轴驱动系统连接,最终发现该机床的主轴驱动器的接地线连接不良,将接地线重新连接后,机床恢复正常。

例307.主轴声音沉闷并出现过电流报警的故障维修

故障现象:一台配套FIDIA l2系统、FANUC l5型直流主轴驱动的数控仿型铣床,主轴在起动后,运转过程中声音沉闷;当主轴制动时,CRT显示“FEED HOLD”,主轴驱动装置的“过电流”报警指示灯亮。

分析与处理过程:为了判别主轴过电流报警产生的原因,维修时首先脱开了主轴电动机与主轴间的联接,检查机械传动系统,未发现异常,因此排除了机械上的原因。

接着又测量、检查了电动机的绕组、对地电阻及电动机的连接情况,在对换向器及电刷进行检查时,发现部分电刷已到达使用极限,换向器表面有严重的烧熔痕迹。

针对以上问题,维修时首先更换了同型号的电刷;并拆开电动机,对换向器的表面进行了修磨处理,完成了对电动机的维修。

重新安装电动机后再进行试车,当时故障消失;但在第二天开机时,又再次出现上述故障,并且在机床通电约30min

之后,故障就自动消失。

根据以上现象,由于排除了机械传动系统、主轴电动机、连接方面的原因,故而可以判定故障原因在主轴驱动器上。

对照主轴伺服驱动系统的原理图,重点针对电流反馈环节的有关线路,进行了分析检查;对电路板中有可能虚焊的部位进行了重新焊接,对全部接插件进行了表面处理,但故障现象仍然不变。

由于维修现场无驱动器备件,不可能进行驱动器的电路板互换处理,为了确定故障的大致部位,针对机床通电约30min 后,故障可以自动消失这一特点,维修时采用局部升温的方法。通过吹风机在距电路板8~10cm处,对电路板的每一部分进行了局部升温,结果发现当对触发线路升温后,主轴运转可以马上恢复正常。由此分析,初步判定故障部位在驱动器的触发线路上。

通过示波器观察触发部分线路的输出波形,发现其中的一片集成电路在常温下无触发脉冲产生,引起整流回路U相的4只晶闸管(正组与反组各2只)的触发脉冲消失:更换此芯片后故障排除。

维修完成后,进一步分析故障原因,在主轴驱动器工作时,三相全控桥整流主回路,有一相无触发脉冲,导致直流母线整流电压波形脉动变大,谐波分量提高,产生电动机换向困难,电动机运行声音沉闷。

当主轴制动时,由于驱动器采用的是回馈制动,控制线路首先要关断正组的触发脉冲,并触发反组的晶闸管,使其逆变。逆变时同样由于缺一相触发脉冲,使能量不能及时回馈电网,因此电动机产生过流,驱动器产生过流报警,保护电路动作。

例308~例311.主轴只有漂移转速的故障维修

例308.故障现象:一台配套FANUC 7系统的数控铣床,主轴在自动或手动操作方式下,转速达不到指令转速,仅有1~2r/min,正、反转情况相同,系统无任何报警。

分析与处理过程:由于本机床具有主轴换档功能,为了验证机械传动系统动作,维修时在MDI方式下进行了高、低换档动作实验,发现机床动作正常,说明机械传动系统的变速机构工作正常,排除了档位啮合产生的原因。

检查主轴驱动器的电缆连接以及主轴驱动器上的状态指示灯,都处于正常工作状态,可以初步判定主轴驱动器工作正常。

进一步测量主轴驱动器的指令电压输入VCMD,发现在任何S指令下,VCMD总是为“0”,即驱动器无转速指令输入。

检查CNC控制柜,发现位置控制板上的主轴模拟输出的插头XN松动;重新安装后,机床恢复正常。

例309.故障现象:一台配套FANUC ll系统的进口卧式加工中心,S指令无效,主轴转速仅为1~2r/min,无任何报警。

分析与处理过程:测量主轴驱动器的速度指令PcMD信号,发现在O-4500r/min的任何S指令下,VCMD总是为0,进一步测量CNC的S模拟输出,其值亦为“0”,表明CNC的主轴速度控制指令未输出。

由于CNC无报警显示,故主轴速度控制指令未输出可能的原因是主轴未满足转速输出的条件。对照系统的接口信号,通过对PLC程序梯形图的分析发现:PLC程序中主轴高/低速换档的标志位、机床的高/低落速档检测开关输入信号均为“0”,这与实际情况不符。

通过手动控制电磁阀,使机床换到低速档后,机床的低速档检测开关输入信号正确,PLC中主轴低速换档的标志位随之变为正确的状态,满足了主轴条件。在此条件下再次启动主轴,机床恢复正常。

为了进一步判断机床故障的原因,通过MDI方式,执行M42(换高速档指令)后,发现M42指令不能完成。检查高速档电磁阀已经得电,但高速档到位信号为“0”,由此判定故障原因在机床的机械或液压部分。

检查主轴箱内部,发现机床的换档机构的拨叉松动,在低速档时,由于拨叉向下动作,可以通过自重落下,因此机床可以正常工作;换高速档时,拨叉向上运动,拔出后不能插入齿轮。经重新安装后,机床恢复正常。

例310.故障现象:一台配套FANUC 0M的二手数控铣床,采用FANUC S系列主轴驱动器,开机后,不论输入S**M03或S**M04指令,主轴仅仅出现低速旋转,实际转速无法达到指令值。

分析与处理过程:在数控机床上,主轴转速的控制,一般是数控系统根据不同的S代码,输出不同的主轴转速模拟量值,通过主轴驱动器实现主轴变速的。

在本机床上,检查主轴驱动器无报警,且主轴出现低速旋转,可以基本确认主轴驱动器无故障。

根据故障现象,为了确定故障部位,利用万用表测量系统的主轴模拟量输出,发现在不同的S**指令下,其值改变,由此确认数控系统工作正常。

分析主轴驱动器的控制特点,主轴的旋转除需要模拟量输入外,作为最基本的输入信号还需要给定旋转方向。

在确认主轴驱动器模拟量输入正确的前提下,进一步检查主轴转向信号,发现其输入模拟量的极性与主轴的转向输入信号不一致;交换模拟量极性后重新开机,故障排除,主轴可以正常旋转。

例311.故障现象:一台配套FANUC 0T的二手数控车床,采用FANUC S系列主轴驱动器,开机后,不论输入S**M03或S**M04指令,主轴仅仅出现低速旋转,转速无法达到指令值。

分析与处理过程:由于主轴驱动器无报警显示,故故障分析过程同上例。在本机床上,经测量主轴模拟量输入、主轴转

向信号输入正确,因此排除了系统不良、主轴输入模拟量的极性与主轴的转向输入信号不一致的可能性。

考虑到本机床为二手机床,机床的主轴出厂设定参数已经遗失,在主轴调试前已经进行了参数的初始化处理,因此主轴驱动器参数设定不当的可能性较大。

对照主轴驱动器的实际连接,检查主轴参数,发现该主轴中驱动器在未使用外部“主轴倍率”调整电位器的情况下,主轴驱动器参数上却设定了外部“主轴倍率”生效,因此主轴转速倍率被固定在“0”,引起了上述故障。

修改参数后,主轴工作恢复正常,故障排除。

例312.主轴不能旋转的故障维修

故障现象:一台配套FANUC 6M系统的卧式加工中心, 手动、自动方式下,主轴均不旋转,驱动器、CNC无报警显示。

分析与处理过程:用MDI方式,执行S100M03指令,系统“循环起动”指示灯亮,检查NC诊断参数,发现系统已经正常输出S代码与SF信号,说明NC工作正常。

检查PLC程序,对照主轴起动条件以及内部信号的状态,主轴起动的条件已满足。进一步检查主轴驱动器的信号输入,亦已经满足正常工作的条件。因此可以确认故障在主轴驱动器本身。

根据主轴驱动器的测量、检测端的信号状态,逐一对照检查信号的电压与波形,最后发现驱动器D/A转换器有数字信号输入,但其输出电压为“0”。

将D/A转换器集成电路芯片(芯片型号:DAC80-0B1)拔下后检查,发现有一插脚已经断裂:修复后,机床恢复正常。

例313.主轴引起的程序段无法继续执行的故障维修

故障现象:一台配套FANUC 6系统的卧式加工中心,在进行自动加工时,程序执行到M03S****程序段后,主轴能起动,转速正确,但无法继续执行下一程序段,系统、驱动器无任何报警。

分析与处理过程:现场检查,该机床在MDI方式下,手动输入M03或M04指令,主轴可以正常旋转,但修改S指令值,新的S指令无法生效;而用M05指令停止主轴或按复位键清除后,可执行任何转速的指令。

检查机床诊断参数DGN700.0=1,表明机床正在执行M、S、T功能;进一步检查PLC程序梯形图,发现主轴正转信号SFR或主轴反转信号SRV可以为“1”,即:M指令已经正常输出,但S功能完成信号SFIN(诊断号为DGN208.3)为0,导致了机床处于等待状态。

继续检查梯形图,发现该机床SFIN=1的条件是:S功能选通信号SF(诊断号为DGN66.2)为“1”、主轴速度到达信号SAR(诊断号为DGN35.7)为“1”、主轴变速完成信号SPE(诊断号为DGN208.1)为“1”。而实际状态是SF=1,SAR=0,SPE=0,故SFIN=0。从系统手册可知SF、SPE、SFlN为CNC到PLC的内部信号,SAR与外部条件有关。

检查SAR信号输入发现,故障时驱动器“主轴速度到达”信号输出为高电平,但数控系统I/O板上对应的SAR信号却为低电平。

检查信号连接发现电缆中存在断线,重新连接后,机床恢复正常。

例314.机床无法完成“换档”的故障维修

故障现象:某配套FANUC 0TA2系统的数控车床,在机床执行主轴传动级交换指令M41/42时,主轴一直处于抖动状态,无法完成“换档”动作。

分析与处理过程:根据故障现象,很容易判定故障是由于主轴传动级交换指令M41/42无法执行完成引起的。

检查电磁阀信号与液压缸动作,发现换档动作实际已经完成,但滑移齿轮换档到位信号仍然为“0”,原因是检测用无触点

开关不良。

通过更换无触点开关后,机床恢复正常。

例315.螺纹加工出现“乱牙”的故障维修

故障现象:某配套大森R2J50L系统的数控车床,在G32车螺纹时,出现起始段螺纹“乱牙”的故障。

分析与处理过程:数控车床加工螺纹,其实质是主轴的角位移与Z轴进给之间进行的插补,“乱牙”是由于主轴与Z轴进给不能实现同步引起的。

由于该机床使用的是变频器作为主轴调速装置,主轴速度为开环控制,在不同的负载下,主轴的起动时间不同,且起动时的主轴速度不稳,转速亦有相应的变化,导致了主轴与Z轴进给不能实现同步。

解决以上故障的方法有如下两种:

1)通过在主轴旋转指令(M03)后、螺纹加工指令(G32)前增加G04延时指令,保证在主轴速度稳定后,再开始螺纹加工。

2)更改螺纹加工程序的起始点,使其离开工件一段距离,保证在主轴速度稳定后,再真正接触工件,开始螺纹的加工。

通过采用以上方法的任何一种都可以解决该例故障,实现正常的螺纹加工。

例316.表面出现周期性振纹的故障维修

故障现象:某配套FANUC OT-A2系统的数控车床,在加工过程中,发现在端面加工时,表面出现周期性波纹。

分析与处理过程:数控车床端面加工时,表面出现振纹的原因很多,在机械方面如:刀具、丝杠、主轴等部件的安装不良、机床的精度不足等等都可能产生以上问题。

但该机床为周期性出现,且有一定规律,根据通常的情况,应与主轴的位置检测系统有关,但仔细检查机床主轴各部分,却未发现任何不良。

仔细观察振纹与X轴的丝杠螺距相对应,因此维修时再次针对X轴进行了检查。

检查该机床的机械传动装置,其结构是伺服电动机与滚珠丝杠间通过同步齿形带进行联接,位置反馈编码器采用的是分离型布置。

检查发现X轴的分离式编码器安装位置与丝杠不同心,存在偏心,即:编码器轴心线与丝杠中心不在同一直线上,从而造成了X轴移动过程中的编码器的旋转不均匀,反映到加工中,则是出现周期性波纹。

重新安装、调整编码器后,机床恢复正常。

例317.不执行螺纹加工的故障维修

故障现象:某配套FANUC 0-TD系统的数控车床,在自动加工时,发现机床不执行螺纹加工程序。

分析与处理过程:数控车床加工螺纹,其实质是主轴的转角与Z轴进给之间进行的插补。主轴的角度位移是通过主轴编码器进行测量的。

在本机床上,由于主轴能正常旋转与变速,分析故障原因主要有以下几种:

1)主轴编码器与主轴驱动器之间的连接不良。

2)主轴编码器故障。

3)主轴驱动器与数控之间的位置反馈信号电缆连接不良。

经查主轴编码器与主轴驱动器的连接正常,故可以排除第1项;且通过CRT的显示,可以正常显示主轴转速,因此说明主轴编码器的A、*A、B、*B信号正常;再利用示波器检查Z、*Z信号,可以确认编码器零脉冲输出信号正确。

根据检查,可以确定主轴位置检测系统工作正常。根据数控系统的说明书,进一步分析螺纹加工功能与信号的要求,可以知道螺纹加工时,系统进行的是主轴每转进给动作,因此它与主轴的速度到达信号有关。

在FANUC 0-TD系统上,主轴的每转进给动作与参数PRM24.2的设定有关,当该位设定为“0”时,Z轴进给时不检测“主轴速度到达”信号;设定为“1”时,Z轴进给时需要检测“主轴速度到达”信号。

在本机床上,检查发现该位设定为“1”,因此只有“主轴速度到达”信号为“1”时,才能实现进给。

通过系统的诊断功能,检查发现当实际主轴转速显示值与系统的指令值一致时,“主轴速度到达”信号仍然为“0”。

进一步检查发现,该信号连接线断开;重新连接后,螺纹加工动作恢复正常。

例318.主轴慢转、“定向准停”不能完成的故障维修

故障现象:一台采用FANUC 10T系统的数据车床,在加工过程中,主轴不能按指令要求进行正常的“定向准停”,主轴驱动器“定向准停”控制板上的ERROR(错误)指示灯亮,主轴一直保持慢速转动,定位不能完成。

分析与处理过程:由于主轴在正常旋转时动作正常,故障只是在进行主轴“定向准停”时发生,由此可以初步判定主轴驱动器工作正常,故障的原因通常与主轴“定向准停”检测磁性传感器、主轴位置编码器等部件,以及机械传动系统的安装联接等因素有关。

根据机床与系统的维修说明书,对照故障的诊断流程,检查了PLC梯形图中各信号的状态,发现在主轴360o范围旋转时,主轴“定向准停”检测磁性传感器信号始终为“0”,因此,故障原因可能与此信号有关。

检查该磁性传感器,用螺钉旋具作为“发信挡铁”进行实验,发现信号动作正常,但在实际发信挡铁靠近时,检测磁性传感器信号始终为“0”。

重新进行检测磁性传感器的检测距离调整后,机床恢复正常,

例319.“定向准停”控制板熔断器熔断的故障维修

故障现象:一台配套FANUC 6M系统的卧式加工中心,在正常加工时,经常出现主轴驱动器上的熔断器S3.2A熔断现象。

分析与处理过程:该机床使用的是FANUC模拟式交流主轴驱动系统,且具有主轴“定向准停”(定位)选择功能,主轴驱动器上的熔断器S3.2A为主轴“定向准停”选择功能板的外部5V保护熔断器。

考虑到机床上主轴“定向准停”检测磁性传感器随机床主轴箱频繁上下运动,是最容易引起故障的部位,若连接不良较容易引起磁性传感器的5V短路,并引起集成电路损坏,导致S3.2熔断器的熔断。

维修时经过认真检查,逐一测量5V回路,最终发现主轴驱动器中的一片SN74148N集成电路已经损坏。

在对磁性传感进行重新连接,测量无短路后,更换SN74148N集成电路,故障排除。

例320.主轴定位速度偏差过大的故障维修

故障现象:一台配套FANUC llM系统的卧式加工中心,当执行M06换刀指令时,在主轴定向过程中,主轴驱动器发生AL-02报警。

分析与处理过程:主轴驱动器AL-02报警的含义是“速度偏差过大”。

为了判定故障原因,在MDI方式下,单独执行M19主轴定向准停指令,发现驱动器也存在同样故障。

据操作者介绍,此机床在不同的Y轴位置,故障发生的情况有所不同;通常在Y轴的最低点,故障不容易发生。

为了验证,维修时把主轴箱下降到了最低点,在MDI方式下,执行M19定向准停指令,发现确实主轴工作正常。

根据以上现象分析,可以初步判定故障可能的原因是驱动器与电动机之间的信号电缆连接不良的可能性较大。

维修时拆下电动机编码器的连接器检查,发现接头松动,内部有部分线连接不良。经重新焊接后,主轴恢复正常。

例321.主轴不能进行变速的故障维修

故障现象:一台配套FANUC 6系统的立式加工中心,主轴在低速时(低于120r/min)时,S指令无效,主轴固定以120r/min 转速运转。

分析与处理过程:由于主轴在低速时固定以120r/min转速运转,可能的原因是主轴驱动器有120r/min的转速模拟量输入,或是主轴驱动器控制电路存在不良。

为了判定故障原因,检查CNC内部S代码信号状态,发现它与S指令值一一对应;但测量主轴驱动器的数摸转换输出(测量端CH2),发现即使是在S为0时,D/A转换器虽然无数字输入信号,但其输出仍然有0.5V左右的电压。

由于本机床的最高转速为2250 r/min,对照表7-28可以看出,当D/A转换器输出0.5V左右时,电动机转速应在120r/min 左右,因此可以判定故障原因是D/A转换器(型号:DAC80)损坏引起的。

例322.变频器出现过压报警的维修

故障现象:某配套FANUC 0-TD系统的数控车床,主轴电动机驱动采用三菱公司的E540变频器,在加工过程中,变频器出现过压报警。

分析与处理过程:仔细观察机床故障产生的过程,发现故障总是在主轴起动、制动时发生,因此,可以初步确定故障的产生与变频器的加/减速时间设定有关。当加/减速时间设定不当时,如主电动机起/制动频繁或时间设定太短,变频器的加/减速无法在规定的时间内完成,则通常容易产生过电压报警。

修改变频器参数,适当增加加/减速时间后,故障消除。

例323.直流主轴驱动器V79报警的维修

故障现象:某配套SIEMENS 3T系统的数控车床,配套SIEMENS 6RA26**系列直流主轴驱动器,开机后显示主轴报警。

分析与处理过程:检查SIEMENS 6RA26**系列直流主轴驱动器,发现驱动器的V79报警灯亮。SIEMENS 6RA26**系列直流主轴驱动器的故障指示灯V79安装于A3板上,报警的含义与SIEMENS 6RA26**系列直流伺服驱动器相同,属于电源故障,其可能的原因有:

1)电源相序接反。

2)电源缺相,相位不正确。

3)电源电压低于额定值的80%。

测量驱动器输入电压正常,相序正确,但主驱动仍有报警,因此可能的原因是电源板存在故障。

根据SIEMENS 6RA26**系列直流主轴驱动器原理图,逐级测量各板的电源回路,发现触发板的同步电源中有一相低于正常电压。

检查确认故障原因为印制电路板存在虚焊,导致了同步电源的电压降低,引起了V79电源报警。重新焊接后电压恢复正常,报警消失,机床恢复正常。

例324.6SC650无显示故障维修

故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在机床运行过程时,出现主轴驱动器无显示故障。

分析与处理过程:根据6SC6502维修说明,显示器上所有数码管均不亮,可能的故障原因如下:

1)主电路进线断路器跳闸。

2)主回路进线电源至少有两相以上缺相。

3)驱动器至少有两个以上的输入熔断器熔断。

4)电源模块A0中的电源熔断器熔断。

5)显示模块H1和控制器模块N1之间连接故障。

6)辅助控制电压中的5V电源故障。

7)控制模块N1故障。

根据以上故障可能的原因,逐一检查,并通过更换备用板,确认驱动器全部模块均正常;驱动器电源输入正确。测量驱动器辅助控制电压DCl70正常,但DC30V、DC5V为“0”。

由于整个驱动器中的全部模块均已经互换进行确认,因此故障原因只可能是驱动器机架不良。直接更换机架再次进行实验,故障排除,主轴工作正常。

为了确认故障部位,在拆下机架后进行认真检查,发现该机架上的总线板30脚(DC30V总线)绝缘不良,对地电阻只有20kΩ,从而引起了辅助电源的保护线路动作,使驱动器出现以上故障。

例325~例326.6SC650驱动器显示888888的故障维修

例325.故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在调试时,出现主轴驱动器显示888888,主轴不能正常工作。

分析与处理过程:6SC650系列主轴驱动器的所有数码均显示888888,其常见的故障原因有:

1)控制器模块N1故障。

2)控制器模块N1上的EPROM安装不良或软件出错。

3)输入/输出模块中的“复位”信号为“1”。

考虑到驱动器是第一次使用,在出厂前已经经过出厂检验,故控制器模块N1不良的可能性较小;检查EPROM安装正确;驱动器亦未加入“复位”信号,因此排除了以上可能的原因。

根据驱动器工作原理,打开驱动器仔细检查,发现驱动器内部30V控制电压仅为20V,直流母线DCl70V预充电电压为130V,由此判定故障是由于驱动器辅助控制电压不正常引起的。检查驱动器内部直流整流模块V14的连接,发现三相整流桥的ACl20V进线中有一相连线脱落。重新连接后,故障排除,主轴可以正常工作。

例326.故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在机床运行过程时,出现主轴驱动器显示888888报警。

分析与处理过程:故障现象与上例相同,故障的分析与处理过程同上;经检查在本例中引起故障的原因,是驱动器内部辅助控制电源变压器的进线熔断器F4熔断引起的,更换熔断器后故障排除,机床恢复正常。

例327.6SC650出现F41报警的维修

故障现象:一台配套SIEMENS 6SC6508交流主轴驱动系统的卧式加工中心,主轴制动时,驱动器出现F41报警。

分析与处理过程:SIEMENS 6SC6508交流主轴驱动系统F41报警的含义为“中间电路过电压”。

由于机床在加工时工作正常,对照“6SC650系列交流主轴驱动系统的故障诊断与维修”(参见本章第7.3.1节)的有关内容,分析在本机床上引起报警可能的原因如下:

1)驱动器整流模块A0不良。

2)逆变晶体管模块A1不良。

3)直流母线斩波管V5、V1不良。

为了进一步判定故障原因,通过驱动器复位消除报警后,重新起动主轴,主轴电动机加速、旋转动作均正常。但在实验几次后,驱动器又出现F42(中间电路过电流)报警,驱动器内部有异常声。

打开驱动器检查,发现逆变晶体管模块A1板上有一组控制电路烧坏,对应的直流母线斩波管V1的BE极间电阻明显大于V5,而且并联在模块两端的大功率电阻R100(3.9Ω/50W)烧断、电容C100、C101(22PF/1000V)击穿,中间电路熔断器

F7(125A、660V)熔断。

根据6SC6508主轴驱动系统的原理,驱动器主回路采用交流→直流→交流的变流形式,直流母线电压为600V,制动采用回馈制动的形式,在制动时可以将能量回馈电网。斩波管V1和V5的作用是在制动时,控制直流母线的电流方向,实现能量的回馈。

因此,如果V1和V5无法在制动时按照要求导通,制动能量就无法回馈电网,必然引起直流母线电容组上的电压超过允许的最大值,从而出现F41报警。同时,直流高压将使电容C100、C101击穿,导致中间电路短路,熔断器F7动作,限流电阻R100损坏。

根据以上分析,维修时在更换了斩波管V1,电容C100、C101,电阻R100,熔断器F7及驱动板A1后,调速器恢复正常。为了防止故障的再次发生,在维修完成后,将驱动器的起动和制动时间(参数P16、P17)作了适当的延长,以减少对元器件的冲击;经以上处理后故障不再发生。

例328.6SC650出现F42报警的维修

故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在机床到达用户的第一次调试时,出现主轴驱动器F42报警。

分析与处理过程:6SC6502主轴驱动器出现F42报警的含义是“直流母线过电流报警”,报警可能的原因有:

1)驱动器过载。

2)A0故障(仅6SC6502和6503)

3)互感器U11有故障。

4)斩波管V1、V5故障。

5)晶体管故障。

6)直流母线中有短路。

7)功率晶体管(V1~V8)不良。

8)U1模块故障。

9)参数设定不正确(P176过大)。

10)N1模块故障。

由于机床为第一次开机,不可能产生驱动器过载,且机床出厂前工作正常,因此可以基本排除模块、元器件不良的可能性,即:A0故障、U1模块故障、N1模块故障、互感器U11有故障、斩波管(V1、V5)故障、功率晶体管(V1~V8)不良的可能性较小。检查驱动器参数设定正确。

根据SIEMENS 6SC6502的结构特点与以往的维修经验,当驱动器发生F42报警时,故障一般在斩波管V1、V5后的电路中发生短路。

根据以上分析,打开驱动器,重点检查斩波管V1、V5后的电路,最终发现该驱动器内部的变压器T1在运输过程中铆钉脱落,引起了直流母线短路,驱动器产生报警。重新固定变压器T1,并进行仔细的检查后,驱动器故障排除。

例329.6SC650有异常响声并出现F42报警的维修

故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在开机时,发现主轴驱动器有异常响声,驱动器显示F42报警。

分析与处理过程:6SC6502主轴驱动器出现F42报警的含义是“直流母线过电流”,报警可能的原因参见上例,由于故障时操作者听到驱动器有异常声,打开驱动器检查,发现驱动器内部斩波管V1、V5以及直流母线的RC保护回路中的电容器C100、C500、C3均已炸裂,并有部分断裂处碰壳,引起了直流母线的过电流。更换RC保护回路,机床恢复正常工作。

例330.6SC650出现F15报警的维修

故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在调试时,出现主轴驱动器F15报警。

分析与处理过程:6SC650系列主轴驱动器出现F15报警的含义是“驱动器过热报警”,可能的原因有:

1)驱动器过载(电动机与驱动器匹配不正确)。

2)环境温度太高。

3)热敏电阻故障。

4)风扇故障。

5)断路器Q1或Q2跳闸。

由于本故障在开机时即出现,可以排除驱动器过载、环境温度太高等原因;检查断路器Q1或Q2位置正确,风扇已经正常旋转,因此故障原因与热敏电阻本身或其连接有关。

拆开驱动器检查,发现A01板与转换板间的电缆插接不良;重新插接后,故障排除,主轴工作正常。

例331.810M系统主轴不能旋转的故障维修

故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在开机调试时,发现主轴不能正常旋转,系统无报警。

分析与处理过程:测量系统主轴模拟量输出,发现此值为“0”,因此可以确定故障是由数控系统无模拟量输出引起的。

由于系统为刚出厂的原装系统,因此系统内部不良的可能性较小,出现以上故障最大的可能原因是系统的参数设定不当

引起的。

仔细检查系统的机床参数设定,发现全部MD参数设定均正确无误;检查系统的SD(设定)参数发现,在SETTING DATA 页面下的G96转速限制值为“0”,将该值更改为机床的最大转速6000r/min后,机床主轴模拟量输出正常,主轴可以正常旋转。

例332.6SC650状态“04”时间过长的故障维修

故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,每次开机时,主轴驱动器在显示状态“04”后,需要等待10min左右时间,主轴驱动器才能恢复正常工作。

分析与处理过程:6SC6502主轴驱动器显示状态“04”表明驱动器未准备好,可能的原因是控制端63未加入“使能”信号或驱动器预充电未完成。

检查驱动器的输入信号,发现端子63信号正常,因此可能的原因是驱动器预充电未完成。检查驱动器参数设定,发现该驱动器的P15参数被设定为“1”,使得驱动器每次通电都必须进行预充电动作。

为了取消以上动作,根据6SC650系列主轴驱动器的特点,进行了如下处理:

1)拔下A0模块的插头X13、X14。

2)开机,将P97设定为00H;并进行如下的参数设定:

P95:输入驱动器代号

P96:输入电动机代号

P98:输入脉冲编码器每转脉冲数(通常为1024)

3)将P97设定为0001H,进行参数写入传送。

4)设定下列参数,进行预充电准备:

P51设定为:0004H

P75设定为:0001H

P52设定为:0001H

5)当P52恢复0000H后,关机。

6)连接AO模块的插头X13、X14。

7)开机,并使驱动器显示状态参数P6,监视直流母线电压。

8)当直流母线电压显示值P6上升到520~540V时,进行如下参数设定:

P51设定为:0004H

P75设定为:0000H

P52设定为:0001H

9)当P52自动恢复到0000H后,切断驱动器电源,固定直流母线电压为520~540V。

经过以上处理后,机床恢复正常工作。

数控机床控制系统

习题1-2 数控机床控制系统 一. 判断下列说法的对错,并将错的地方改正。 1. ( )主轴(spindle )转速控制,刀具(tool )自动交换控制属于数控系统的辅助功能。 2. ( )数控系统的主要功能是控制运动坐标的位移及速度。 3. ( )轮廓控制数控系统控制的轨迹一般为与某一坐标轴(axis)相平行的直线。 4. ( )直线控制数控系统可控制任意斜率的直线轨迹。 5. ( )开环控制数控系统无反馈(feedback )回路。 6. ( )配置SINUMERIK 802S 数控系统的数控机床采用步进电动机作为驱动元件。 7. ( )闭环控制数控系统的控制精度(accuracy)高于开环控制数控系统的控制精度。 8. ( )全闭环控制数控系统不仅具有稳定的控制特性,而且控制精度高。 9. ( )半闭环控制数控机床安装有直线位移检测装置。 10. ( )机床工作台(table )的移动是由数控装置发出位置控制命令和速度控制命令而实现的。 11. ( )刀具(tool )按程序正确移动是按照数控装置发出的开关命令实现的。 12. ( )机床主轴(spindle )的起动与停止是根据CNC 发出的开关命令,由PLC 完成 的。 13. ( )CNC 中位置调节器是用模拟调节器。 14. ( )在双环进给轴控制器中,转速调节器的输入是位置调节器的输出。 15. ( )穿孔纸带(tape )是控制介质的一种。 16. ( )软盘属于输出装置。 17. ( )M 功能指令被传送至PLC-CPU ,用PLC 程序来实现M 功能。 图1-2-1 数控机床控制方式

18.()数控加工程序中有关机床电器的逻辑控制及其他一些开关信号的处理是用PLC 控制程序来实现的,一般用C语言编写。 19. ()HAAS立式加工中心的自动换刀动作是这样完成的:换刀指令经CNC-CPU译码后,由轴控制器(axis controller)控制完成。 20. ()HAAS立式加工中心(vertical machining center)共有三个坐标轴,其控制主要由PLC完成。 21. ()CNC machines generally read and execute the program directly from punched tapes. 22. ()CNC对加工程序解释时,将其区分成几何的、工艺的数据和开关功能。刀具(tool)的选择和交换即属于开关功能。 23. ()位置调节器的命令值就是插补器发出的运动序列信号。 24. ()目前的闭环伺服系统都能达到0.001μm的分辨率。 25. ()经济型数控机床一般采用半闭环系统。 26. ()数控机床一般采用PLC作为辅助控制装置。 27. ()半闭环和全闭环位置反馈系统的根本差别在于位置传感器安装的位置不同,半闭环的位置传感器安装在工作台上,全闭环的位置传感器安装在电机的轴上。 28.()只有半闭环系统需要进行螺距误差补偿,而全闭环系统则不需要。 29.()数控机床的数控系统主要由计算机数控装置和伺服系统等部分组成。 二. 填充,以完成下列各表述。 1.只有在位置偏差(跟随误差)为时,工作台才停止在要求的位置上。 2.半闭环控制中,CNC精确控制电动机的旋转角度,然后通过传动 机构,将角度转换成工作台的直线位移。 3.开环伺服系统主要特征是系统内没有装置,通常使用为伺服执行机构。 4.辅助控制装置的主要作用是接受数控装置输出的指令信号,主要控制装置是。 5.数控机床控制系统包括了、、、、、。 6. 进给伺服系统是以为控制量的自动控制系统,它根据数控装置插补运算生成的,精确地变换为机床移动部件的位移,直接反映了机床坐标轴跟踪运动指令和实际定位的性能。 7. 闭环和半闭环控制是基于原理工作的。 8. 数控机床的基本组成包括、、、、、以及机床本体。 图1-2-2 HAAS立式加工中心

五轴联动数控机床技术现状与发展趋势

五轴联动数控机床技术现状与发展趋势 摘要:介绍五轴联动数控机床在工业加工中的优势和重要性,从国、国外两个方面阐述目前五轴联动数控机床发展的现状,最后从目前机床工业发展动态出发展望五轴联动数控机床的发展趋势。 关键词:五轴联动数控机床技术现状发展趋势 一、简介 五轴联动数控机床是一种科技含量高、精密度高专门用于加工复杂曲面的机床,这种机床系统对一个国家的航空、航天、军事、科研、精密器械、高精医疗设备等等行业有着举足轻重的影响力。目前,五轴联动数控机床系统是解决叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子、汽轮机转子、大型柴油机曲轴等等加工的唯一手段。 二、国外研究现状 则仕,秋菊2005年提出一种五轴联动机器人运动学建模与仿真研究,探讨在VC++6.0集成编程环境下,调用OpenGL实现机器人的建模与仿真。对一种五轴联动机器人首先建立几何模型,对其正逆运动学问题进行分析求解,然后建立友好人机交互界面,对机器人示教再现过程进行模拟,最终实现让机器人走空间直线路径的轨迹规划仿真。该方法为五轴联动机器人研究开辟新的道路,为五轴联动机器人的实用化做好理论实践经验。 世田,殿柱,肖霞2006年提出基于UG/POST五轴联动加工中心专用后置处理器的研发,通过结舍UG/Post Builder后置处理器开发工具和上述后置处理算法,开发了该机床的专用后置处理器,并通过试验进一步验证了该后置处理器的正确性和实用性。 德国兹默曼公司2007年开发出FZ25龙门铣床,标志着Zimmermann(兹默曼)公司再次扩展了其高度专业化的五轴联动HSC龙门铣床的应用围。FZ 25非常适合大工件的干式切削,尤其是轻型的复合材料的加工,例如碳纤维和玻璃纤维强化塑料、环氧树脂、亚安酯、聚苯乙稀等。 杜玉湘,陆启建,明灯2007年提出五轴联动数控机床的结构和应用,介绍了五轴联动数控机床的几种结构及其特点和发展趋势;阐述了几种五轴联动机床加工的加工造型、编程(CAD/CAM系统)及其优缺点;详细描述了五轴联动数控机床对数控系统的要求及四开公司五轴联动数控系统的关键参数;列举了四开公司历年来参展的五轴联动数控机床及现场加工工件的情况。 燕红波,庆东,芳在2007年提出五轴联动的数控加工技术的研究及应用,五轴联动加工以其高柔性,高复合性,优良的切削位置姿态赢得越来越多用户的青睐,但编程的抽象和操作的复杂已经成为提高数控加工技术的一大瓶颈问题.本文介绍了多轴联动数控加工中心的结构模型,提出了基于典型的CAD/CAM软件UG的多轴后处理方法和加工实例,并对某一新型的五轴联动机床阐述了其各轴的坐标变换关系,开发了后处理系统,为多轴联动加工方案的制定提供了参考。 培楠,郭锐锋,黄艳等在2008年提出四元数五轴联动插补算法的研究,设计一种基于四元数五轴联动的插补算法,不仅简化了插补计算量,同时能够使刀具从一点平稳的运动到另一点,而且插补的轨迹更光滑连续.文章引入四元数理论,重点研究了四元数在构造数学模型和运动变换中的应用,并在Matlab中成功的进行了仿真.实验结果表明了该算法的可行性。四元数是最简单的超复数,那可不可以引入其他元数理论,产生的效果将会是怎么样呢? 士玉,徐树洛在2008年提出五轴联动龙门加工中心现状与发展探讨,通过对五轴联动龙门加工中心现状的分析,总结了机床总体结构特点,找出了国外机床在技术上的差距。提出了高端机床发展的相关理念。高端机床也意味着高技术,高投入和高产出。向高端技术发展,

CNC 的故障维修 21 例

CNC 的故障维修21 例 例1. PLC主板的故障维修 故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的数控机床,其PLC采用S5-130W/B,一次发生通过NC系统PC功能输入的R参数,在加工中不起作用,且不能更改加工程序中R参数的数值的故障。 分析及处理过程:通过对NC系统工作原理及故障现象的分析,确认PLC的主板有问题。与另一台的主板对换后,进一步确定为PLC主板的问题。经厂家维修后,故障被排除。 例2.NC系统存储器板的故障维修 故障现象:一台配套SINUMERIK 810数控系统的数控机床,其加工程序编辑后无法保存。 分析及处理过程:经现场多次试验发现,机床可进行手动、手轮、MDI操作,但在编辑完程序,关机后重新起动,发现程序丢失,但系统参数仍然存在,因此可排除电池不良的原因,据初步诊断可能为存储器板损坏导致。与另一台机床上同规格的存储器板更换后,机床恢复正常。 例3.NC系统主板弯曲变形的故障维修 故障现象:一台采用德国HEIDENHAIN公司TNCl55的数控铣床,工作时系统经常死机,停电后经常丢失机床参数和程序。 分析及处理过程:经现场分析与诊断,出现该故障的原因一般有以下几点: 1)电池不良。 2)系统存储RAM出错。 3)系统软件本身不稳定。 根据以上分析,逐条进行了如下检查:首先用万用表直接测量系统断电存储用电池,发现正常:测量主板上的电池电压,发现时有时无,进一步检查发现当用手按着主板的一侧测量时电压正常,而按住另一侧时则不正常,因此初步诊断为接触不良导致;拆下该主板,仔细检查发现主板已弯曲变形,纠正后重新试验,故障排除。 例4.控制系统主板的故障维修 故障现象:一台工业控制机作为主控制、采用西班牙FAGOR系统作为数控部分的仿形镗铣床,一次在加工完某一零件更换新的加工程序时,突然出现死机现象且无任何报警,强行关机后重新起动系统,此时主机无法起动,同时出现显示器黑屏现象。 分析及处理过程:检查显示器正常,加工程序无误,更换显卡和内存故障仍然存在;进一步分析判断,确认是主板出现问题。更换一块新主板后,主机起动正常,机床正常运转。 例5.软件限位超程(设置不当)的故障维修 故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的专用数控铣床,在批量加工中,NC系统显示2号报警“LIMIT SWITCH”。 分析及处理过程:2号报警意为“Y轴行程超出软件设定的极限值”,检查程序数值并无变化,经仔细观察故障现象,当出现故障时,CRT上显示的Y轴坐标确认达到软件极限,仔细研究发现是补偿值输入变大引起的。适当调整软件限位设置后,报警消除。 例6.NOT READY报警的故障维修 故障现象:一台配套FANUC PM0系统的数控车床,开机或加工过程中有时出现NOT READY报警,关机后重新开机,故障可以自动消失。 分析及处理过程:在故障发生时检查数控系统,发现伺服驱动器上的报警指示灯亮,表明伺服驱动器存

(完整版)数控车床主轴设计

绪论 随着市场上产品更新换代的加快和对零件精度提出更高的要求,传统机床已不能满足要求。数控机床由于众多的优点已成为现代机床发展的主流方向。它的发展代表了一个国家设计、制造的水平,在国内外都受到高度重视。 现代数控机床是信息集成和系统自动化的基础设备,它集高效率、高精度、高柔性于一身,具有加工精度高、生产效率高、自动化程度高、对加工对象的适应强等优点。实现加工机床及生产过程的数控化,已经成为当今制造业的发展方向。可以说,机械制造竞争的实质就是数控技术的竞争。 本课题的目的和意义在于通过设计中运用所学的基础课、技术基础课和专业课的理论知识,生产实习和实验等实践知识,达到巩固、加深和扩大所学知识的目的。通过设计分析比较机床的某些典型机构,进行选择和改进,学习构造设计,进行设计、计算和编写技术文件,达到学习设计步骤和方法的目的。通过设计学习查阅有关设计手册、设计标准和资料,达到积累设计知识和提高设计能力的目的。通过设计获得设计工作的基本技能的训练,提高分析和解决工程技术问题的能力,并为进行一般机械的设计创造一定的条件。

一、设计题目及参数 1.1 题目 本设计的题目是数控车床的主轴组件的设计。它主要由主轴箱,主轴,电动机,主轴脉冲发生器等组成。我主要设计的是主轴部分。 主轴是加工中心的关键部位,其结构优劣对加工中心的性能有很大的影响,因此,在设计的过程中要多加注意。主轴前后的受力不同,故要选用不同的轴承。 1.2参数 床身回转空间400mm 尾架顶尖与主轴端面距离1000mm 主轴卡盘外径Φ200mm 最大加工直径Φ600mm 棒料作业能力50~63mm 主轴前轴承内和110~130mm 最大扭矩480N·m 二、主轴的要求及结构 2.1主轴的要求 2.1.1旋转精度 主轴的旋转精度是指装配后,在无载荷,低转速的条件下,主轴前端工件或刀具部位的径向跳动和轴向跳动。 主轴组件的旋转精度主要取决于各主要件,如主轴、轴承、箱体孔的的制造,装配和调整精度。还决定于主轴转速,支撑的设计和性能,润滑剂及主轴组件的平衡。 通用(包括数控)机床的旋转精度已有标准规定可循。 2.1.2 静刚度 主轴组件的静刚度(简称刚度)反映组件抵抗静态外载荷变形的能力。影响主轴组件弯曲刚度的因素很多,如主轴的尺寸和形状,滚动轴承的型号,数量,配置形式和预紧,前后支撑的距离和主轴前端的悬伸量,传动件的布置方式,主轴组件的制造和装配质量等。 各类机床主轴组件的刚度目前尚无统一的标准。 2.1.3抗振性 主轴组件工作时产生震动会降低工件的表面质量和刀具耐用度,缩短主轴轴承寿命,还会产生噪声影响环境。 振动表现为强迫振动和自激振动两种形式。

数控机床控制技术与系统

数控机床控制技术与系统(期末复习) 1、 名词解释 数控:即采用数字控制的方法对某一工作过程实现自动控制的技术。 数控系统:能按照零件加工程序的数值信息指令进行控制,使机床完成工作运动并加工零件的一种控制系统。 2、数控加工程序按两类控制量分别输出:连续控制量(送往伺服系统)、离散的开关控制量(送往机床强电控制系统) 3、MDI 工作方式的三种功能:编程、PLC 参数修改、CNC 参数修改。 4、CNC 在机床工作时的作用:译码、插补、位置检测 PLC 的 作用:剩下的都是PLC 的,例如:工件夹紧、工作台转动等 编码器 1、 根据位置检测装置的安装形式和测量方式分为:直接测量和间接测量、 2、 按编码方式分为:绝对式测量和增量式测量,绝对式无需返参,直接测量。增量式开 机之后需要返参。 3、 位置测量装置分为:直线式、旋转式 4、 绝对式编码器按内部结构和测量方式分为接触式、光电式、电磁式 5、 码盘的分辨角:n 2 360?=α,分辨率=n 21。n —码盘的码道圈数。n 越大。分辨角越小,测量精度越高。 6、 编码器各部分的名称:P18 7、 光栅工作原理:是根据物理上莫尔条纹的形成原理进行工作的。当指示光栅与主光栅发生相对 位移,会形成莫尔条纹。其方向与光栅线纹方向大致垂直。两条莫尔条纹之间的距离为纹距W , 若栅距为ω,则有θ ω=w ,当工作台移动一个栅距,莫尔条纹就向上或向下移动一个纹距,莫尔条纹由光敏元件接受,从而产生电信号电信号经读数头中的电子线路板处理后。输出脉冲信号。 8、 光栅莫尔条纹纹距θ ω=W ,ω—栅距,θ—两条线纹之间的倾斜夹角。 9、 PLC 的接线图 10、 PMC 指令(考试可能会用到):应用数据检索功能指令(DSCH )、符合功能检查指令 (COIN )、后传输指令(MOVE )、译码指令(DEC ) 11、 给出电路图,表述工作原理 12、 直流电动机 ⑴ 正反馈(自己找) ⑵ 晶闸管小结:晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,最基本的用途就是可控整流,晶闸管导通的条件:1. 晶闸管阳极电路(阳极与阴极之间)施加正向电压。 2. 晶闸管控制电路(控制极与阴极之间)加正向电压或正向脉冲(正向触发电压)。 晶闸管导通后,控制极便失去作用。 依靠正反馈,晶闸管仍可维持导通状态。 晶闸管关断的条件:1.将阳极电压(电流)减小或断开,直到正反馈效应不能维持。 2.在晶闸管的阳极和阴极间加反相电压。 ⑶ 感阻性(自己找) ⑷ 降压斩波电路 升压斩波电路

数控机床故障维修实例

数控机床故障维修实例集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

数控机床故障维修实例 天津一汽夏利汽车股份有限公司内燃机制造分公司杨琦 摘要:文中简述了关于数控机床故障的几个维修实例,如无法及时购到同型器件时的替代维修方法及与伺服、PLC相关的几个故障维修实例。 一、部件的替代维修 1.1丝杠损坏后的替代修复 采用FANUC 0G系统控制的进口曲轴连杆轴颈磨床,在加工过程中出现了411报警,发现丝杠运行中有异响。拆下丝杠后发现丝杠母中的滚珠已经损坏,需要更换丝杠。但因无法马上购到同样参数的丝杠,为保证生产,决定用不同参数的丝杠进行临时替代。替代方案是:用螺距为10mm的丝杠替代导程为6mm丝杠,且丝杠的旋向由原来的左旋改为了现在的右旋。为保证替代可以进行,需要对参数进行修正。但由于机床的原参数 P8184=0、P8185=0,所以无法通过改变柔性进给齿轮的方法简便地使替代成功,需根据DMR,CMR,GRD的关系,对参数进行修正。 对于原来导程为6mm的丝杠,根据参数P100=2,可知其CMR为1,根据参数 P0004=01110101,可以知道机床原DMR为4,而且机床原来应用的编码器是 3000pulse/rev。而对于10mm的丝杠,根据DMR为4,只能选择2500线的编码器,且需将P4改变为01111001。 同时根据:计数单元=最小移动单位/CMR;计数单元=一转检测的移动量/(编码器的检测脉冲*DMR) 可以计算出原机床的计数单元=6000/(3000*4)=1/2,即最小移动单位为0.5。在选择10mm的丝杠后,根据最小移动单位为0.5,计数单元=10000/(2500*4) =0.5/CMR,所以CMR=0.5则参数 p100=1。然后将参数p8122=-111,转变为 111后,完成了将旋向由左旋改为了右旋的控制,再将P8123=12000变为10000后完后了替代维修。 1.2用α系列放大器对C系列伺服放大器的替代 机床滑台的进给用FANUC power mate D控制,伺服放大器原为C系列A06B-6090-H006,在其损坏后,用α系列放大器A06B-6859-H104进行了替代。替代时,首先是接线的不同,在C系列放大器上要接入主电源200V、急停控制100A、100B,地线G共6颗线;而对于α系列放大器,要接入主电源200V,没有接100A、100B,而是将CX4插头的2-3进行短接来完成急停控制,然后将拨码开关SA1的1、2、3端设定在ON,拨码4设定在OFF后完成了替代维修。 200V

数控机床故障诊断与维修考试模拟题及答案培训资料

模拟考试试卷A 2、数控机床机械故障诊断包括对机床运行状态的识别、预测和监视三个方面的内容。其实用诊断方法有看、问、听、嗅触等。 3、点检就是按有关文件的规定,对数控机床进行定点、定时 、的检查和维护。 1、数控机床最适用于复杂、高精、多种批量尤其是单件小批量的机械零件的加工。() 2.在工件或刀具自动松夹机构中,刀杆通常采用7:24的大锥度锥柄。() 3.凡是包含测量装置的数控机床都是闭环数控机床。() 4.数控机床中内置PLC的CPU与数控系统的CPU是同一CPU。() 5.数控机床电控系统包括交流主电路、机床辅助功能控制电路和电子控制电路,一般将前者称为“弱电”,后者称为“强电”。() 6.对数控机床的各项几何精度检测工作应在精调后一气呵成,不允许检测一项调整一项,分别进行。() 7.用户参数在调机或使用、维修时是不可以更改的,这些参数改好后,应将参数封锁住。() 8.数控机床中,所有的控制信号都是从数控系统发出的。() 9.数控机床是在普通机床的基础上将普通电气装置更换成CNC控制装置。() 10.常用的间接测量元件有光电编码器和旋转变压器。() 1.数控机床是在诞生的。 ( )。 A.日本 B. 美国 C. 英国 D. 中国 2.数控机床主轴驱动应满足: ( )。 A.高、低速恒转矩 B.高、低速恒功率 C.低速恒功率高速恒转矩 D.低速恒转矩高速恒功率 3.故障维修的一般原则是: ( )。 A.先动后静 B.先内部后外部 C.先机械后电气 D.先特殊后一般 4.数控机床工作时,当发生任何异常现象需要紧急处理时应启动:()。 A.程序停止功能 B.暂停功能 C. 紧停功能 D.应急功能 5.数控机床如长期不用时最重要的日常维护工作是:()。 A.清洁 B. 干燥 C. 通电 D. 维修模拟考试试卷B1、数控机床最适用于复杂、

(数控加工)数控机床主轴驱动系统故障维修例精编

(数控加工)数控机床主轴驱动系统故障维修例

数控机床主轴驱动系统故障维修50例 第七章第四课主轴驱动系统故障维修50例[1] 2009-05-1505:55 例301.机床剧烈抖动、驱动器显示AL-04报警 故障现象:壹台配套FANUC6系统的立式加工中心,在加工过程中,机床出现剧烈抖动、交流主轴驱动器显示AL-04报警。 分析和处理过程:FANUC交流主轴驱动系统AL-04报警的含义为“交流输入电路中的P1、F2、F3熔断器熔断”,故障可能的原因有: 1)交流电源输出阻抗过高。 2)逆变晶体管模块不良。 3)整流二极管(或晶闸管)模块不良。 4)浪涌吸收器或电容器不良。 针对上述故障原因,逐壹进行检查。检查交流输入电源,在交流主轴驱动器的输入电源,测得R、S相输入电压为220V,但T相的交流输入电压仅为120V,表明驱动器的三相输入电源存在问题。 进壹步检查主轴变压器的三相输出,发现变压器输入、输出,机床电源输入均同样存在不平衡,从而说明故障原因不在机床本身。 检查车间开关柜上的三相熔断器,发现有壹相阻抗为数百欧姆。将其拆开检查,发现该熔断器接线螺钉松动,从而造成三相输入电源不平衡;重新连接后,机床恢复正常。 例302.驱动器出现报警“A”的故障维修 故障现象:壹台配套FANUC0T的数控车床,开机后,系统处在“急停”状态,显示“NOTREADY”,操作面板上的主轴报警指示灯亮。 分析和处理过程:根据故障现象,检查机床交流主轴驱动器,发现驱动器显示为“A”。 根据驱动器的报警显示,由本章前述可知,驱动器报警的含义是“驱动器软件出错”,这壹报警在驱动器受到外部偶然干扰时较容易出现,解决的方法通常是对驱动器进行初始化处理。在本机床按如下步骤进行了参数的初始化操作: 1)切断驱动器电源,将设定端S1置TEST。 2)接通驱动器电源。 3)同时按住MODE、UP、DOWN、DATASET4个键 4)当显示器由全暗变为“FFFFF”后,松开全部键,且保持1s之上。 5)同时按住MODE、UP键,使参数显示FC-22。 6)按住DATASET键1s之上,显示器显示“GOOD”,标准参数写入完成。 7)切断驱动器电源,将S1(SH)重新置“DRIVE”。 通过之上操作,驱动器恢复正常,报警消失,机床恢复正常工作。

双转台五轴联动数控机床对刀方法介绍

双转台五轴联动数控机床对刀方法介绍 发表时间:2014/8/5 作者:易军 关键字:双转台五轴联动数控机床对刀 投稿收藏好文推荐打印 轴联动数控机床是高效率、高精度加工空间曲面类零件。般将双转台的旋转轴线的交点作为加工坐标原点。双转台机床的对刀也就是要找到双转台旋转轴线的交点。轴联动,双转台五轴联动数控机床对刀方法介绍。 一引言 装备制造业是一国工业之基石,它为新技术、新产品的开发和现代工业生产提供重要的手段,是不可或缺的战略性产业。即使是发达工业化国家,也无不高度重视。近年来,随着我国国民经济迅速发展和国防建设的需要,对高档的数控机床提出了急迫的大量需求。五轴联动数控机床是高效率、高精度加工空间曲面类零件,如各类模具、水轮机和汽轮机叶片、三元流离心压气机、船用螺旋桨和推进器及螺旋锥齿轮的关键设备。代表机床制造业最高境界,从某种意义上说,也反映了一个国家的工业发展水平状况。 二双转台五轴联动数控机床结构 图1-1 双转台五轴联动机床结构简图 双转台五轴联动数控机床运动坐标包括3个移动坐标X、Y、 Z和两个个旋转坐标B、C(两个旋转轴均属转台类),B轴旋转平面为YZ平面,C轴旋转平面为XY平面。一般两个旋转轴结合为一个整体构成双转台结构,放置在工作台面上。( 3+2轴)。其特点是:加工过程中工作台旋转并摆动,可加工工件的尺寸受转台尺寸的限制,适合加工体积小、重量轻的工件;主轴始终为竖直方向,刚性比较好,可以进行切削量较大的加工。 三双转台五轴联动数控机床对刀方法 对刀的概念就是将编程坐标系和机床操作中的加工坐标 系重合起来,机床就会按照编写的程序进行加工。双转台五 轴机床的加工坐标,一般将双转台的旋转轴线的交点作为加工坐标原点,因此,双转台机床的对刀也就是要找到双转台旋转轴线的交点,加工原点的X、Y、Z轴坐标均由转台旋转轴线交点确定。 1.校正双转台

数控机床主轴驱动系统故障维修 50 例

数控机床主轴驱动系统故障维修50 例 第七章第四课主轴驱动系统故障维修50 例[1] 2009-05-15 05:55 例301.机床剧烈抖动、驱动器显示AL-04报警 故障现象:一台配套FANUC 6系统的立式加工中心, 在加工过程中,机床出现剧烈抖动、交流主轴驱动器显示AL-04报警。 分析与处理过程:FANUC交流主轴驱动系统AL-04报警的含义为“交流输入电路中的P1、F2、F3熔断器熔断”,故障可能的原因有: 1)交流电源输出阻抗过高。 2)逆变晶体管模块不良。 3)整流二极管(或晶闸管)模块不良。 4)浪涌吸收器或电容器不良。 针对上述故障原因,逐一进行检查。检查交流输入电源,在交流主轴驱动器的输入电源,测得R、S相输入电压为220V,但T相的交流输入电压仅为120V,表明驱动器的三相输入电源存在问题。 进一步检查主轴变压器的三相输出,发现变压器输入、输出,机床电源输入均同样存在不平衡,从而说明故障原因不在机床本身。 检查车间开关柜上的三相熔断器,发现有一相阻抗为数百欧姆。将其拆开检查,发现该熔断器接线螺钉松动,从而造

成三相输入电源不平衡;重新连接后,机床恢复正常。 例302.驱动器出现报警“A”的故障维修 故障现象:一台配套FANUC 0T的数控车床,开机后,系统处在“急停”状态,显示“NOTREADY”,操作面板上的主轴报警指示灯亮。 分析与处理过程:根据故障现象,检查机床交流主轴驱动器,发现驱动器显示为“A”。 根据驱动器的报警显示,由本章前述可知,驱动器报警的含义是“驱动器软件出错”,这一报警在驱动器受到外部偶然干扰时较容易出现,解决的方法通常是对驱动器进行初始化处理。在本机床按如下步骤进行了参数的初始化操作: 1)切断驱动器电源,将设定端S1置TEST。 2)接通驱动器电源。 3)同时按住MODE、UP、DOWN、DATASET4个键 4)当显示器由全暗变为“FFFFF”后,松开全部键, 并保持1s以上。 5)同时按住MODE、UP键,使参数显示FC-22。 6)按住DATASET键1s以上,显示器显示“GOOD”,标准参数写入完成。 7)切断驱动器电源,将S1(SH)重新置“DRIVE” 。 通过以上操作,驱动器恢复正常,报警消失,机床恢复正常工作。 例303.驱动器出现过电流报警的故障维修 故障现象:一台配套FANUC 11M系统的卧式加工中心,在加工时主轴运行突然停止,驱动器显示过电流报警。 分析与处理过程:经查交流主轴驱动器主回路,发现再生制动回路、主回路的熔断器均熔断,经更换后机床恢复正常。但机床正常运行数天后,再次出现同样故障。 由于故障重复出现,证明该机床主轴系统存在问题,根据报警现象,分析可能存在的主要原因有: 1)主轴驱动器控制板不良。 2)电动机连续过载。 3)电动机绕组存在局部短路。 在以上几点中,根据现场实际加工情况,电动机过载的原因可以排除。考虑到换上元器件后,驱动器可以正常工作数天,故主轴驱动器控制板不良的可能性亦较小。因此,故障原因可能性最大的是电动机绕组存在局部短路。 维修时仔细测量电动机绕组的各相电阻,发现U相对地绝缘电阻较小,证明该相存在局部对地短路。 拆开电动机检查发现,电动机内部绕组与引出线的连接处绝缘套已经老化;经重新连接后,对地电阻恢复正常。 再次更换元器件后,机床恢复正常,故障不再出现。 例304.主轴驱动器AL-12报警的维修 故障现象:一台配套FANUC 11M系统的卧式加工中心, 在加工过程中,主轴运行突然停止,驱动器显示12号报警。 分析与处理过程:交流主轴驱动器出现12号报警的含义是“直流母线过电流”,由本章前述可知,故障可能的原因如下:

数控机床控制系统组成doc

1.数控机床控制系统由哪几部分组成? 答:数控机床控制系统的基本组成包括输入/输出装置、数控装置、伺服驱动装置、机床电气逻辑控制装置、位置检测装置。 2. 进给伺服系统的作用是什么? 答:伺服驱动装置是数控机床的执行机构,是数控系统和机床本体之间的电气联系环节。伺服系统的作用就是将进给位移量等信息转换成机床的进给运动,数控系统要求伺服系统正确、快速地跟随进给控制信息,执行机械运动,驱动工作台向指定的位置运动。 3. 数控机床按被控对象运动轨迹分为哪几类? 答:1)点位控制的数控机床 点位控制数控机床的数控装置只要求能够精确地控制从一个坐标点到另一个坐标点的定位精度,而不管是按什么轨迹运动,在移动过程中不进行任何加工。 2)直线控制的数控机床 直线控制数控机床一般要在两点间移动的同时进行加工,所以不仅要求有准确的定位功能,还要求从一点到另一点之间按直线规律运动,而且对运动的速度也要进行控制。 3)轮廓控制的数控机床 轮廓控制又称连续控制,大多数数控机床具有轮廓控制功能。其特点是能同时控制两个以上的轴,具有插补功能。它不仅控制起点和终点位置,而且要控制加工过程中每一点的位置和速度,加工出任意形状的曲线或曲面组成的复杂零件。 4. 试简述数控装置的组成。 答:目前的数控装置都是基于微型计算机的硬件和软件来实现其功能,所以称之为计算机数控(CNC)装置。它一方面具有一般微型计算机的基本结构,如中央处理单元(CPU)、总线、存储器、输入/输出接口等;另一方面又具有数控机床完成特有功能所需要的功能模块和接口单元,如手动数据输入(MDI)接口、PLC接口、纸带阅读机接口等。 CNC装置在上述硬件基础上必须编写相应的系统软件来指挥和协调硬件的 工作,两者缺一不可。CNC装置的软件由管理软件和控制软件两部分组成。 5. 数控装置硬件结构是如何分类的?

五轴联动数控机床技术现状与发展趋势

五轴联动数控机床技术现 状与发展趋势 Last revision date: 13 December 2020.

五轴联动数控机床技术现状与发展趋势摘要:介绍五轴联动数控机床在工业加工中的优势和重要性,从国内、国外两个方面阐述目前五轴联动数控机床发展的现状,最后从目前机床工业发展动态出发展望五轴联动数控机床的发展趋势。 关键词:五轴联动数控机床技术现状发展趋势 Abstract:The advantages and impo~ance of five—axis CNC machine tools in industrial machining are presented. The status quo of development of five—axis CNC machine tools at home and abroad is described and their developing prospect given. Key Words:Five——axis CNC M achine Tools Technology Status Developing Trends[17] 一、简介 五轴联动数控机床是一种科技含量高、精密度高专门用于加工复杂曲面的机床,这种机床系统对一个国家的航空、航天、军事、科研、精密器械、高精医疗设备等等行业有着举足轻重的影响力。目前,五轴联动数控机床系统是解决叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子、汽轮机转子、大型柴油机曲轴等等加工的唯一手段。 二、国内外研究现状 陈则仕,张秋菊2005年提出一种五轴联动机器人运动学建模与仿真研究,探讨在VC++6.0集成编程环境下,调用OpenGL实现机器人的建模与仿真。对一种五轴联动机器人首先建立几何模型,对其正逆运动学问题进行分析求解,然后建立友好人机交互界面,对机器人示教再现过程进行模拟,最终实现 让机器人走空间直线路径的轨迹规划仿真[1]。该方法为五轴联动机器人研究开 辟新的道路,为五轴联动机器人的实用化做好理论实践经验。 赵世田,孙殿柱,孙肖霞2006年提出基于UG/POST五轴联动加工中心专用后置处理器的研发,通过结舍UG/Post Builder后置处理器开发工具和上述后置处理算法,开发了该机床的专用后置处理器,并通过试验进一步验证了该 后置处理器的正确性和实用性[2]。 德国兹默曼公司2007年开发出FZ25龙门铣床,标志着Zimmermann(兹默曼)公司再次扩展了其高度专业化的五轴联动HSC龙门铣床的应用范围。FZ 25非常适合大工件的干式切削,尤其是轻型的复合材料的加工,例如碳纤维和 玻璃纤维强化塑料、环氧树脂、亚安酯、聚苯乙稀等[3]。 杜玉湘,陆启建,刘明灯2007年提出五轴联动数控机床的结构和应用,介绍了五轴联动数控机床的几种结构及其特点和发展趋势;阐述了几种五轴联动机床加工的加工造型、编程(CAD/CAM系统)及其优缺点;详细描述了五轴联动数控机床对数控系统的要求及四开公司五轴联动数控系统的关键参数;列举了 四开公司历年来参展的五轴联动数控机床及现场加工工件的情况[4]。

数控车床故障分析与排除

数控系统课程设计 院系 专业 年级 学生学号 学生姓名

年月日 CK6150/1000数控车床故障分析与排除 目录 目录 (2) 设计目的 (3) 一、数控机床CK6150/1000的有关参数 (4) 1.1数控车床CK6150/1000主要技术指标 (4) 二、数控机床故障诊断 (6) 2.1数控机床的故障规律........................... 错误!未定义书签。 2.2数控机床故障诊断的一般步骤 (6) 2.3数控机床机械结构故障诊断与维修 (7) 2.4刀架、刀库、换刀装置的故障维修实例 (12) 2.5换刀装置故障 (14) 2.8常见数控机床主轴伺服系统故障及诊断 (16) 2.9在维修主回路采用错位选触无环流可逆调速驱动系统的数控车床 (18) 2.10机床PLC初始故障的诊断 (19) 2.11数控设备检测元件故障及维修 (20) 三、数控机床的维护 (22) 3.1制订数控系统日常维护的规章制度 (22) 3.2应尽量少开数控柜和强电柜的门 (22) 3.3定时清扫数控柜的散热通风系统 (22) 3.4经常监视数控系统用的电网电压 (22) 3.5定期更换存储器用电池 (22) 3.6数控系统长期不用时的维护 (23) 四、总结与体会 (24) 五、参考文献 (25)

设计目的 科学技术的发展,对机械产品提出了高精度、高复杂性的要求,而且产品的更新换代也在加快,这对机床设备不仅提出了精度和效率的要求,而且也对其提出了通用性和灵活性的要求。数控机床就是针对这种要求而产生的一种新型自动化机床。数控机床集微电子技术、计算机技术、自动控制技术及伺服驱动技术、精密机械技术于一体,是高度机电一体化的典型产品。它本身又是机电一体化的重要组成部分,是现代机床技术水平的重要标志。数控机床体现了当前世界机床技术进步的主流,是衡量机械制造工艺水平的重要指标,在柔性生产和计算机集成制造等先进制造技术中起着重要的基础核心作用。因此,如何更好的使用数控机床是一个很重要的问题。

(2010春)数控机床电气控制作业及答案

数控机床电气控制作业(一) 1.按钮开关和行程开关的作用分别是什么?如何确定按钮开关的选用原则? 答:按钮开关通常用作短时接通或断开小电流控制电路的开关,用于控制电路中发出起动或停止等指令,通过接触器、继电器等控制电器接通或断开主电路。 行程开关又称限位开关,是根据运动部件位置而切换电路的自动控制电器。动作时,由挡块与行程开关的滚轮相碰撞,使触头接通或断开用来控制运动部件的运动方向、行程大小或位置保护。 按钮开关的选用原则 ①根据用途选择开关的形式,如紧急式、钥匙式、指示灯式等。 ②根据使用环境选择按钮开关的种类,如开启式、防水式、防腐式等。 ③按工作状态和工作情况的要求,选择按钮开关的颜色。 2.低压断路器在电路中的作用是什么?P12 3.接触器的用途是什么?它由哪几部分组成?P15 4.接近开关与行程开关相比有哪些优点?若接近开关为三线制输出,一般为哪三根输出线? 答:接近开关又称无触点行程开关。与行程开关相比,接近开关具有工作稳定可靠、使用寿命长、重复定位精度高、操作频率高等优点。 接近开关多为三线制。三线制接近开关有二根电源线(通常为24V)和一根输出线,输出有常开、常闭两种状态。 5..中间继电器的作用是什么?P21它和交流接触器有何区别? 答接触器是一种用来频繁地接通或分断带有负载(如电动机)的主电路自动控制电器。而继电器是一种根据某种输入信号的变化,而接通或断开控制电路,实现控制目的的电器,中间继电器实质上是电压继电器的一种。 6.电动机起动电流很大,当电动机起动时,热继电器会不会动作?为什么? 答:热继电器是利用电流的热效应原理来切断电路的保护电器,主要用于电动机或其他负载的过载保护。 电动机起动电流很大,但是,当电动机起动时,热继电器不会动作。因为,热继电器由于热惯性,其双金属片在短时间内不会弯曲,当电路短路时不能立即动作使电路立即断开,因此不能作短路保护。 8 .三相异步电动机的起动控制采用哪两种方式?

五轴联动数控机床技术现状与发展趋势

万方数据

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五轴联动数控机床技术现状与发展趋势 作者:梁铖, 刘建群, Liang Cheng, Liu Jianqun 作者单位:广东工业大学机械电子学院,广州,510006 刊名: 机械制造 英文刊名:MACHINERY 年,卷(期):2010,48(1) 被引用次数:3次 参考文献(15条) 1.范超毅透过CIMT2007看五轴联动加工机床的发展[期刊论文]-机床与液压 2008(08) 2.林胜五轴数控机床发展及应用 2005(41) 3.蕊阳机床工业亟须发展五轴数控技术 2003(04) 4.匿名我国数控机床技术发展与展望[期刊论文]-机械工程师 2007(02) 5.中国机床工具工业协会市场部CIMT精品荟萃[期刊论文]-世界制造技术与装备市场 2007(02) 6.沈福金更加灵巧的铣头 2008(04) 7.杨红华数控机床技术发展现状[期刊论文]-湖南农机 2008(05) 8.李东茹我国数控技术发展与展望[期刊论文]-世界制造技术与装备市场 2006(01) 9.郑东喜;邹传平浅析数控机床的发展趋势及国内形势 2006(23) 10.吴志衡;徐旋波数控机床技术发展趋势[期刊论文]-机电工程技术 2004(09) 11.安胜谈我国数控机床技术发展趋势[期刊论文]-农机使用与维修 2007(06) 12.盛博浩;唐华数控机床技术发展浅析[期刊论文]-航空制造技术 2002(06) 13.沈福金加工中心的主要发展动向一第23届日本国际机床展(JIMTOF2006)评述[期刊论文]-航空制造 2007(02) 14.樊小年数控技术的应用与发展趋势初探 2005(02) 15.孙杰数控机床技术发展趋势[期刊论文]-内蒙古科技与经济 2007(22) 本文读者也读过(2条) 1.杜玉湘.陆启建.刘明灯.DU Yu-xiang.LU Qi-jian.LIU MING-deng五轴联动数控机床的结构和应用[期刊论文]-机械制造与自动化2008,37(3) 2.张惠敏.ZHANG Huimin五轴联动数控机床的设计[期刊论文]-机床与液压2010,38(8) 引证文献(3条) 1.孙杰.金珊经济型五轴数控机床后置处理系统研究与应用[期刊论文]-制造技术与机床 2011(10) 2.唐勇关于我国数控机床行业发展之路的探讨[期刊论文]-科技创新导报 2011(21) 3.Li LU.Shusheng LIU.Shenggen SHI.Jianzhong YANG An Open CAM System for Dentistry on the Basis of China-made 5-axis Simultaneous Contouring CNC Machine Tool and Industrial CAM Software[期刊论文]-华中科技大学学报(医学)(英德文版) 2011(5) 本文链接:https://www.doczj.com/doc/c316664696.html,/Periodical_jxzz201001002.aspx

数控机床故障诊断与维修论文概要

数控机床故障诊断与维修论文 摘要:数控机床故障诊断数控机床是个复杂的系统,一台数控机床既有机械装置、液压系统,又有电气控制部分和软件程序等。组成数控机床的这些部分, 由于种种原因,不可避免地会发生不同程度、不同类型的故障,导致数控机床不能正常工作。故障诊断是进行数控机床维修的第一步,它不仅可以迅速查明故障原因,排除故障,也可以起到预防故障发生与扩大的作用。文章结合数控机床中几个故障的维修实例,说明加强理论学习,适当了解数控系统硬件的相关连接及工作原理,了解PLC与外部器件的联系,并注重系统保养,对于准确维修数控机床故障, 降低机床故障率具有重要意义。 关键词: 数控机床PLC ;故障诊断; 故障维修 一、数控机床故障诊断的基本方法 数控设备是一种自动化程度较高,结构较复杂的先进加工设备,是企业的重点、关键设备。要发挥数控设备的高效益,就必须正确的操作和精心的维护,才能保证设备的利用率。正确的操作使用能够防止机床非正常磨损, 避免突发故障; 做好日常维护保养,可使设备保持良好的技术状态, 延缓劣化进程,及时发现和消灭故障隐患,从而保证安全运行,故障诊断是进行数控机床维修的第一步,它不仅可以迅速查明故障原因, 排除故障, 也可以起到预防故障的发生与扩大的作用。一般来说, 数控机床的故障诊断方法主要有以下几种: (一常规诊断法 对数控机床的机、电、液等部分进行的常规检查, 通常包括:(1 检查电源的 规格(包括电压、频率、相序、容量等是否符合要求;(2CNC、伺服驱动、主轴驱动、电机、输入/输出信号的连接是否正确、可靠;(3CNC、伺服驱动等装置内的印制电路板是否安装牢固, 接插部位是否有松动;(4CNC、伺服驱动、主轴驱动等部分的设定端、电位器的设定、调整是否正确;(5液压、气动、润滑部件的油

数控机床的控制系统概述

第七章数控机床的控制系统概述 学习目的: 1.什么是数控技术、数控系统和数控机床,数控系统对机床的控制包括哪几方面? 2.数控机床控制系统组成有哪些,他们的作用各是什么? 3.数控机床的控制方式有几种,各有什么特点? 4.数控机床的接口有几类,他们的接口规范是什么? 第一节数控机床的控制系统 一、数字控制技术简介 1.数字控制技术 数字控制(Numerical Control)技术,简称数控技术,是用数字化信号对机床运动及其加工过程进行自动控制的一种方法。 数控技术不仅用于机床的控制,而且还用于其它设备的控制,产生了诸如数控绘图机、数控测量机等数控设备。 2.数控系统和数控机床 用数字控制技术实现自动控制的系统称为数控系统。数控系统中的控制信息是数字量,其硬件基础是数字逻辑电路。 最初数控系统是由数字逻辑电路构成的,所以也成为硬件数控系统。 现代数控系统采用存储程序的专用计算机或通用计算机来实现部分或全部基本数控功能,所以成为计算机数控系统(Comouter Numerical Control),简称CNC系统。计算机数控系统是在硬件和软件共同作用下完成数控任务的,具有真正的“柔性”。 数控系统对机床的控制包括顺序控制和数字控制两个方面。 顺序控制是指对刀具交换、主轴调速、冷却液开关、工作台的极限位置等一类开关量的控制。 数字控制是指机床进给运动的控制,用于实现对工作台或刀架的位移、速度这一类数字量的控制。 数控系统与机床的有机结合称为数控机床,如数控车床、数控铣床、数控加工中心等。 数控机床是机电一体化的典型产品,是集机床、计算机、电力拖动、自动控制、检测等技术为一体的自动化设备。 二、数控机床控制系统的组成

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