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磨煤机堵煤

磨煤机堵煤
磨煤机堵煤

磨煤机堵煤

现象:

1)磨煤机电流上升。

2)磨出口温度降低。

3)磨入口一次风压增大、出口风压减少、风量降低,一次风机电流下降。

4)磨煤机压差增大。

5)石子煤量异常增多,其中原煤量增多。

原因:

1)运行控制不当,给煤量太大,通风量太小,风煤比例失常未能及时调整。

2)自动调节失灵。

3)原煤中水份过高,干燥能力不足。

4)石子煤斗堵塞或未及时清理。

5)分离器堵塞,出口挡板不能正常全开,煤粉未能正常输送。

6)磨煤机磨辊损坏,使磨煤机出力下降。

7)煤质变差。

处理:

1)防止磨煤机堵煤,运行人员必须加强磨煤机参数的监视,做到早发现早处理,防止事故扩大。一般磨煤机压差先有增大趋势。

2)发现磨煤机压差升高0.3kpa以上现象时,立即汇报单元长,及时解除该给煤机控制给煤量,适当开大磨入口冷热风门开度。在一次风量增加及一次风压加大时,应加强对密封风与一次风差压及一次风机电流的监视。

3)冷热风门自动失灵时解除自动,手动调整风量至正

常。

4)及时排渣,进行石子煤斗清理工作。

5)适当提高磨煤机加载力,注意磨煤机振动。

6)处理是应加强其他磨煤机监视调整,避免其他磨煤机同时堵煤。

7)堵塞严重时,降低该给煤机给煤量最小,适当降低机组负荷,注意磨煤机出口风温及磨煤机入口风量,通风无效时应启动备用磨煤机,停止堵煤的制粉系统运行,并联系检修处理,将煤清出恢复正常后,重新启动。

8)多台磨煤机同时堵煤时,及时解除机组ccs,适当降低机组负荷,必要时启动备用磨煤机,五台磨煤机运行时注意一次风压力及一次风机电流,防止一次风机过流。必要时解除一次风机自动手动增加至最大出力。注意各磨煤机参数监视。

9)通知脱硫,加强对环保参数监视及调整。

10)派专人对汽包水位及主、再热蒸汽温度、金属壁温监视调整。

11)

炉磨煤机制粉专家控制系统工作总结

#5炉磨煤机制粉专家控制系统工作总结 台州发电厂 设备部 1 概述 我厂#5机组为国产135MW机组,其制粉系统采用2套中储式球磨机制粉系统。该机组于2004年底大修时安装和利时MACSII集散控制系统。但在DCS系统中没有成熟的 中储式球磨机制粉控制系统,制粉系统还是维持人工操作,制粉系统效率得不到提高。 而制粉系统如实现智能专家控制将能够自动寻找制粉系统最佳工况,它能保证制粉系统 最大化的迫近最佳工况,它能够在运行中根据煤质变化及各种参数的变化自动寻找制粉 系统的最佳差压,最佳出粉量(与给煤机给煤量对应,煤质等条件变化时此值会相应变 化)等,减轻人员劳动强度,并且使煤粉的细度均匀性提高,同时也使制粉效率大大高 于人工操作。 2005年5月份我们利用机组小修的机会,对制粉系统的控制进行了制粉系统专家控制系统的改造,将磨煤机的自动控制放在独立于DCS系统的专门控制站上实现,这样 在修改磨煤机控制方案及调试时丝毫不影响DCS系统的运行,经过近一个月的调试,系 统于七月十日投运,经与以前的统计数据比较,证明#5炉磨煤机系统在投入制粉专家 控制系统后各方面指标都有提高,特别是制粉出力大大高于人工操作。 2 磨煤机自动控制系统现状 我厂磨煤机制粉系统的控制一直采用人工手动控制,目前国内中储式制粉系统的制粉系统成功投入自动运行的案例不多,在省内更是没有。 3 磨煤机制粉专家控制系统改造方案 A)制粉系统控制存在的难点 自上世纪80年代起,国内许多单位即开始了对中储式制粉系统实施自动控制的研究工作,但进展缓慢。许多控制方案只能在短时间内实现自动控制,无法长期可靠运行。其难点主要表现为: a)多控制变量的强耦合特点:中储式制粉系统是由球磨机、粗粉分离器、细粉分离器、排粉机、和相应连接管道组成的复杂的气固二相流系统,其风压、风温、气流和煤流存在着强烈的耦合关系,对其任意参量的调节,都会对其它参量产生强烈的影响; b)有限的调节手段:制粉系统需要对磨煤机入图1:磨负荷与磨出入口差压关系曲线

磨煤机防磨方案

临河发电有限公司制粉系统防磨 施工方案 二0一一年十二月

发电有限公司制粉系统防磨 处理方案 批准: 审核人: 编写人: 发电有限公司 二0一一年十二月

发电有限公司制粉系统防磨 处理方案 一、工程概述 我公司磨煤机采用的是长春发电设备总厂生产的MPS170HP-II 型中速磨煤机,MPS170HP-II是具有三个固定磨辊的外加力型辊盘式磨煤机。落到旋转的磨盘中间的煤在离心力作用下甩到磨盘瓦表面并经过磨辊的碾压。三个磨辊均匀布置在磨盘上,碾磨压力由液压缸提供,加载力通过加载架作用到三个磨辊上。磨辊和磨盘受到的加载力是由拉杆、液压缸实现的,最终作用到基础上。物料的干燥和碾磨是同时进行的。一次风从磨盘周围的喷嘴环喷出,它起到干燥和把磨盘上的碾碎的物料吹到中架体上部分离器里的作用,在分离器里完成粗细粉的分离。 二、制粉系统防磨方案: 本次的防磨涉及三个部位:磨煤机内部、磨煤机上面的分离器内部、磨煤机出口粉管。 改造方案一: 1、磨煤机内部: 更换磨煤机人孔门、磨煤机筒体的弧形钢板(根据打开磨煤机人孔门后的检查情况定)。 更换磨煤机磨辊支架、磨辊支架护板(根据打开磨煤机人孔门后的检查情况定)。 在磨煤机筒体(静环的部位)至筒体1.5米的高度贴150m m×

100m m×12mm防磨陶瓷块,用桐油凝胶(高温型)对。 在磨煤机磨辊支架的护板上粘贴50m m×60m m×8mm的陶瓷块,并用桐油凝胶(高温型)进行粘贴。 在磨煤机分离器内部贴17.5m m×17.5m m×10mm陶瓷块,并用桐油凝胶(高温型)进行粘贴。 在磨煤机出口粉管段贴17.5m m×17.5m m×10mm陶瓷块,并用桐油凝胶(高温型)进行粘贴。 改选方案二:

磨煤机控制系统介绍

磨煤机负荷控制系统 1容量风控制:同样采用比例型前馈—反馈回路。 来自燃料主控的燃料量指令一路经f(x) 直接前馈到容量风门控制器出口,成比例的调节容量风门使之提前基本达到其要求的制粉出力,另一路与该容量风门对应的计算燃料的量偏差经调节器校正后输出,完成消偏。 2 旁路风控制 同样,来自燃料主控的燃料量指令,经f(x)转换为旁路风对应的风量设定值,与该旁路风门前的流量测量值的偏差进入旁路风门调节器,经其校正后,输出指令控制旁路风门动作以消除旁路风量的偏差。另外,同侧的容量风门指令在经过f(x)转换后,作为前馈量被直接输出,按照预置的曲线成比例的动作该旁路风门,在保证总风量的同时,确保该侧混料箱内有足够的原煤干燥和送粉风量。控制逻辑如图1 _CO _CO B 磨B2容量风对应煤量 4 图1 容量风旁路门控制

3 磨煤机料位控制 为准确测量磨料位,本系统采用的一套由PLC控制的恒压—差压测量系统。磨内部的料位正比于其差压料位检测器输出信号,并以此作为料位控制的被调量,与设定值之差经调节器校正后,输出指令控制给煤机转速,而作为磨煤机负荷控制的随动子系统,磨机的料位也采用其容量风门指令的前馈信号:两侧容量风门的指令信号取平均后经f(x)转换为对应的目标给煤量,又经过惯性环节后被加到给煤机控制信号上,控制给煤机的给煤率,使其料位时刻都维持在一个合理的差压水平,从而保证磨机无论在稳态还是动态时均能提供数量充足、质量合适的煤粉。控制逻辑如图2。 _P1 图2 磨料位控制逻辑 4 磨煤机冷热风门控制 维持磨机入口一次风母管风压的稳定,是该制粉系统的正常稳定工作的前提,为此,该方案采用热一次风门控制磨煤机入口母管一次风压,采用单回路有

给煤机常见问题汇总

给煤机问题汇总 给煤机现场出现问题: 问题一 现象:给煤机跳闸,错误调用报07(堵煤跳闸) 原因:由给煤机出口堵煤报警器发出的出口堵煤信号造成的给煤机跳闸。 处理方法:1.观察给煤机出口是否真正堵煤,如堵煤一定要及时停止给煤机,以防出现重大问题。 2.将出口堵煤报警器的外罩打开,观察堵煤报警器的行程开关是否 上锈。如果有锈迹,应为此原因造成的报警器误动作导致的给煤 机跳闸。需清理锈迹、重新将行程开关定位到临界状态或更换堵 煤报警器。 3.检查出口堵煤报警器的接线是否有接地或是否被砸断,因堵煤报 警器为常闭节点,一旦有接地或者砸断现象,会造成柜内堵煤继 电器误动作,导致给煤机跳闸。 4.检查给煤机控制柜内堵煤(FD)继电器及其底座是否损坏。接线 是否有松动及漏接、错接现象。 问题二 现象:给煤机报容积式给煤 原因:给煤机称重传感器无法称量皮带上方物体重量 处理方法:1.检查给煤机承重托辊上是否有杂物将托辊卡住,此现象会造成给煤机承重传感器两侧偏差过大,导致给煤机报容积式给煤。 2.检查给煤机称重传感器及其电缆是否有损坏现象。如果有损坏现 象,更换称重传感器。 3.检查自检(SELF TEST)09,如果两侧偏差过大,有可能为承重传 感器两侧不平,重新用水平检尺校订称重传感器水平。(校订方 法:将水平检尺放在称重跨距辊上,调节称重传感器下方螺母, 使称重辊与跨距辊在同一水平线。)如果校订后,如果两侧偏差 还是过大,检查皮带是否偏离并压住称重辊一侧。 4.用力下压或上抬,称重传感器数值变化缓慢或变化小,可能为称 重传感器内部进灰,导致传导不正确,用内六角将称重传感器外 壳打开,进行清理。 5.以上工作完成过后,仍报容积式,可能为干扰造成的容积式,与 我公司联系,加装屏蔽环 问题三 现象:给煤机报煤仓出口堵煤 原因:AE煤流检测器发出报警信号 处理方法:1.检查给煤机上闸门是否真正堵煤。如果真正堵煤可用疏松机或空气炮进行疏通,或用人工进行震打。 2.检查接线是否正确及给煤机控制柜内CFMR继电器和其底座是否

磨煤机堵煤造成制粉系统爆燃

磨煤机堵煤造成制粉系 统爆燃 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

磨煤机堵煤造成制粉系统爆燃【案例简述】 2005年12月5日17时50分,某发电厂6号炉C磨压差有上升趋势,从正常的3100Pa上升到3500Pa,并有堵磨迹象。运行人员将给煤机的给煤量调小,给煤机电流从9.3A调小至8A,以排除堵磨,此时磨出口温度为73℃(磨热风门,冷风门在投自动状态),18时零分,C磨压差继续上升至5000Pa,运行人员再将给煤机的给煤量调小至2.5A,磨出口温度升到80℃,此时冷风门已全开,运行人员把热风门退出自动关至55%,在磨抽空过程中磨出口温度升至90℃。18时10分,C制粉系统爆炸,检查爆炸发生部位在细粉分离器入口水平段,细粉分离器有11个防爆门和排风机入口有1个防爆门破裂,其余防爆门均完好,检查还发现细粉分离器入口水平管段底部有几块防磨衬板脱落,衬板附近有约5mm厚的积粉并发生燃烧,拨开积粉表面可看到白灰,用红外线测温计测量其温度420℃。 【案例评析】 1.当燃料挥发分Vdaf>20%时,属于反应能力强的煤,该电厂燃煤挥发分Vdaf不低于25%,挥发分析出和着火温度均较低,容易发生自燃和爆炸事故。当气粉混合物浓度在0.32~4kg/m3范围内会发生爆炸,而浓度

在1.2~2kg/m3范围时爆炸危险性最大,在气粉混合物中氧含量>15%时,如遇足够的点火能源就能引起爆炸事故。 2.制粉系统中,凡是发生煤粉沉积的地方,就能成为气粉混合物自燃和爆炸的发源地。在细粉分离器入口方形管道下部的较平缓段上通流面积增大,风粉气流的流速下降,容易造成积粉。一旦发生煤粉沉积,煤粉就开始氧化,放出热量促使温度升高,又加快氧化、放热、升温。经一定时间后温度就能达到自燃温度并发生自燃,当煤粉达到爆炸危险浓度时便引发自燃煤粉爆炸。 3.6号炉C磨在处理堵磨过程中,由于堵磨(虽然不严重)造成磨的阻力较大,达5000Pa,磨的通风量被迫减少,细粉分离器入口从圆管过渡为方形管道,流通面积增大,风粉气流的环境很干燥,就会发生氧化反应,放出热量促使温度升高,氧化、放热、升温会加剧,在通风量不大的情况下,放出的热量未能及时散发,自燃在继续,当磨被清通得差不多时,通风量增加,煤粉扬起,浓度增到危险范围,就会发生爆炸。 【案例警示】 1.由于振动给煤机给煤量经常给煤不稳定,调节特性不稳定。制粉系统在运行中不时发生给煤过量而堵磨,所以要处理好给煤机的调节特性,

中速磨煤机改进方案-沈阳东北电力调节技术有限公司

中速磨煤机变加载液压系统 沈阳东北电力调节技术有限公司 二○○六年八月

中速磨煤机变加载液压系统 1. 概述 定压加载磨煤机加载力不可调整,机组在低负荷运行时,给煤量的减少,过高的加载力可导致磨煤机振动和发出强烈噪声,并易使磨煤机部件损坏;煤量的减少在同样加载力下被碾磨,煤粉的过分碾磨使磨煤机单位出力功耗显著增加;过细的煤粉会使炉膛燃烧更充分,但易使燃烧器喷嘴区域被烧坏或结焦,煤粉细度的反复变化,影响炉膛燃烧的稳定性;碾磨过细的煤粉,易产生煤粉爆炸的隐患。 为提高磨煤机运行的经济性、安全性和可靠性,研究开发了“中速磨煤机变加载液压系统”,该系统适用于中速磨煤机液压控制系统的设计和老系统的改造,目前已得到广泛应用。 2. 系统结构及工作原理 2.1 结构 中速磨煤机变加载液压系统由一台液压站、三台并联的液压缸和控制系统组成。 (1)液压站(见图1):由定载加压系统、变载加压系统、启闭排渣门液压系统组成;采用封闭式结构油箱。 (2)油缸:设有三台主加载油缸和上下插板油缸。油缸采用组合式的新型密封元件,具有补偿磨损功能、温度适应范围宽、速率高、易更换等特点。 (3)控制系统:采用PLC控制器,控制箱就地布置。 图1 中速磨煤机变加载液压站

2.2 工作原理 图2中速磨煤机变加载控制系统原理方框图 图2为中速磨煤机变加载控制系统原理方框图,采用以PLC控制器为控制核心,在DCS 操作员站设立独立的操作界面,PLC控制器接受DCS系统给煤量指令,通过处理单元运算,确定与给煤量相应的液压缸工作油压定值P1,根据液压缸工作油压定值P1与液压缸实际工作油压P2进行比较,输出控制信号,通过液压控制系统调整液压缸工作压力,并自动实施保压,使磨煤机加载力随煤量的变化而改变,控制磨煤机出口煤粉细度在较小范围内波动,实现磨煤机变加载运行。 3.主要技术参数 (1)额定工作压力:主泵双联叶片泵(加载泵) :小泵为11Mpa,大泵为4Mpa; 辅泵(渣门泵)为10MPa。 (2)额定工作流量:主泵双联叶片泵:小泵为8.5L/min,大泵为37 L/min; 辅泵为5.6L/min;手动泵为18ml/次。 (3)工作介质:YB-N46抗磨液压油,NAS 9级。 (4)电机:Y132M-4B57.5KW; Y90L-4B5 1.5KW。

磨煤机

1 引言 磨煤机是火力发电站煤粉制备系统的主体设备,它的工作可靠性直接影响到整个制粉系统,乃至整个锅炉机组工作的可靠性。其作用是将一定尺寸的煤块磨制到规定的细度煤粉以供给锅炉燃烧,并在磨制过程中将煤干燥到规定的水平,以利用煤在锅炉中充分燃烧。磨煤机的形式主要有三大类:低速磨煤机(钢球磨煤机),中速磨煤机(E型磨煤机、碗式磨煤机、平盘磨煤机及MPS磨煤机等)及高速磨煤机(风扇磨煤机、锤击式磨煤机等)。其中,钢球磨煤机被我国大多数火电厂采用,据资料统计,在国内发电厂中钢球磨煤机占各类磨煤机总量的60%以上。然而钢球磨煤机的缺点也是显而易见的,如运行复杂、电耗高、噪音大、耗钢多、磨损多等,特别是自动控制难以实现这个问题至今仍未得到有效地解决,绝大多数电厂现在仍以手动为主。 长期手动控制球磨机的运行,不仅容易造成球磨机满煤、断煤、跑粉、超温事件的发生,而且也不能使系统长期保持在最佳工况下运行。钢球磨煤机作为电厂的重要设备其安全、经济运行与整个电厂的安全、经济运行有着紧密的联系,同时热工过程的自动控制是保证热力设备安全和经济运行的必要技术措施,所以有必要对钢球磨煤机的特性以及国内现有的控制方案进行深入的分析,寻找到最优控制方案,以找出磨煤机自动投入率低的根本原因。

2 锅炉燃烧系统及其设备 2.1制粉系统介绍 制粉系统是指将原煤磨制成煤粉,然后送入锅炉炉膛进行悬浮燃烧所需设备和相关连接管道的组合。它可以分为中间仓储式制粉系统和直吹式制粉系统。中间仓储式制粉系统将磨好的煤粉先储存在煤粉仓中,然后再根据锅炉运行负荷的需要,从煤粉仓经给粉机送入炉膛燃烧;而直吹式制粉系统将原煤经磨煤机制成煤粉后直接吹入炉膛进行燃烧。主要制粉系统设备如下: (一)磨煤机 磨煤机是制粉系统的主要设备,它的作用是将具有一定尺寸的煤块进行干燥、破碎并磨制成煤粉。磨煤机通常是按照转速进行分类的。 1.低速球磨机 其工作原理是电动机经减速装置带动圆筒转动,在离心力和摩擦力作用力下,护甲将钢球提升到一定高度,然后借重力自由落下。煤主要被落下的钢球击碎,同时还受到钢球之间的挤压、碾磨作用。原煤和热空气从一端进入磨煤机,磨好的煤粉被气流从另一端带出。热空气不仅起干燥原煤作用,而且又是输送煤粉的介质。干燥剂气流速度越大,带出的煤粉量越多,磨煤机出力越大,煤粉越粗。 低速磨煤机的优点是对煤种的适应性强,有较强的磨煤能力,工作可靠,能连续可靠地运行;缺点是设备笨重,金属耗量多,占地面积大,耗电量较大,特别是低负荷运行时,单位电耗很高。 2.中速磨煤机 工作转速为50~300r/min,目前电厂采用的中速磨煤机型式主要有:平盘磨;碗式磨;中速钢球磨或E型磨;MPS磨。工作原理都是以碾压破碎为主,其优点是结构紧凑,占地面积小,金属耗量小,磨煤电耗低,煤粉均匀性好;缺点是磨煤部件易磨损,不宜磨硬煤和水分多、灰分大的煤。 3.高速磨煤机 目前国内常用的高速磨煤机是风扇式磨煤机(简称风扇磨),其工作转速为500~1500r/min。风扇磨的优点是结构简单,制造方便,尺寸小,占地少,初投资低,磨煤机均匀地送入磨煤机,适应负荷变化快;缺点是磨损严重,不宜磨硬煤和水分大的煤,煤粉均匀性差等。 (二)给煤机 给煤机的作用是根据磨煤机或锅炉负荷的需要调节给煤量,并把原煤均匀地送入磨煤机。给煤机的型式很多,国内应用较多的给煤机有圆盘式给煤机、电磁振动式给煤机、刮板式给煤机和电动式皮带给煤机。

磨煤机冷热风门自动故障的技术措施

磨煤机冷热风门自动故障的技术措施 一、制定目的: 针对12月19日2号炉A磨煤机冷、热风调节门投自动时由于A 磨煤机进口风量死点后造成A磨煤机轻微堵磨的事件,为了保障机组安全运行,同时为提高发生此类事故后机炉电各专业协调操作性,及此类事故的判断、处理能力特制定本措施。 二、措施如下: 1、运行值班人员在监盘过程中,要注意机组负荷和总煤量的匹配关 系。发现总煤量变化时应根据磨煤机出口温度、出口压力及主汽压力变化率的变化及时准确判断出磨煤机运行情况是否正常。 (当机组控制方式为协调控制时,出现磨煤机自动失灵的类似情况时,首先观察磨煤机冷、热风调节门是否逐渐关小,磨煤机出口风压、主汽压力、温度下降、主汽压力变化率减小甚至变负,锅炉总煤量增大;而机组控制方式为机跟随方式时,磨煤机进口风压升高、出口风压、风速降低,主汽压力变化率变负,主汽压力、温度下降、机组负荷下降;当发现这些现象都满足时应特别注意磨煤机运行情况。这些都是轻微堵磨的前兆。 2、监盘人员发现磨煤机进口风量测点1、2值大于5t/h时,应及时 联系热控检查对该磨煤机进口风量测点进行反吹扫,校验其准确性。吹扫时应解除该磨煤机冷、热风调节门自动,并联系热控点检强制一次风量。当发现磨煤机进口风量测点1、2值偏差接近10t/h时,应立即解除该磨煤机的冷、热风调节门自动,联系检修处理。 3、监盘人员发现磨煤机进口风量死点后,应及时解除冷、热风调节 门自动,并比对之前的磨煤机冷、热风调节门开度,及时将冷、热风调节门开至之前的阀位。在开冷、热风调节门时,应注意磨煤机出口压力的变化。然后联系检修对测点进行吹扫。 4、若监盘人员发现磨煤机冷、热风调节门不正常的关小或冷风调节 门大幅度关小时,应立即检查该磨煤机冷、热风调节门自动是否正常,必要时解除磨煤机冷、热风调节门自动,改为手动控制。 并将冷、热风调节门逐渐开至适当位置,尽量不要大幅度调整。

3台给煤机同时断煤或堵煤原因及处理

三台给煤机轮流堵煤事故预想 (一)运行工况:#1炉负荷130t/h,煤仓料位6.5m,1#汽轮机运行,双减热备用 (二)给煤机堵煤时的现象: (1)炉膛出口负压增大。 (2)烟气含氧量不正常升高。 (3)床温,汽温,汽压下降趋势。 (4)主汽温度下降。 (5)给煤流量不正常,1#、2#、3#给煤机流量出现间断性到0t/h,严重时三台给 煤机流量同时到0t/h。 (三)发生堵煤的原因: 煤质问题。煤的水分含量大,煤的黏结性强,以及煤的结焦性强,在钢煤斗内形成搭桥,导致下煤不畅堵煤。(以单一原因作为预想,否则原因多了,处理就复杂了) (四)三台给媒机轮流堵煤时处理: 1.三台给煤机轮流堵煤,汇报班、值长,通知煤场上煤,组织人员清堵(煤 场上面捅,运行敲击钢煤斗,捅煤口往下疏通) 2.调整风量,控制床温氧量 3.调节给煤机变频(尽可能大),保证流量 4.给煤量不能保证,床温下降,氧量上升,难以控制时,应做好点油枪准备(减 少风量至最低流化风量,必要时可关闭二次风机,若短时间内无煤量出现,立即切换风门投两只油枪,稳定燃烧、防止炉膛灭火切换风门时关注风量不能小于最低流化风量)(个人认为调节风量的时候可以关闭主风门开度,控制一次风量,也为切换点火风门做准备) 5.当发生断煤时,汽机应配合锅炉根据汽压、热负荷主动调整负荷,不能只 看锅炉调整而不去协调,汽机做好停机,双减供汽准备。(关于供汽压力不足,不是锅炉运行人员考虑的问题了,交给值长通知商务部) 6.现场人员处理堵煤应注意,首先检查给煤机落煤口观察镜,观察内部皮带 上煤的形状,皮带一侧有煤,一侧无煤,则判定异物或煤块卡,拆盖板处理,在拆盖板前必须确认气动阀关到位,关闭密封风。若观察内部皮带上无煤,流量为零,则判断为煤仓搭桥断煤,停运给媒机关闭气动阀,密封风,开煤仓人孔,使用工具深入内部敲,打,疏通。敲,打时注意人生安全。 7.监盘人员应注意,给媒机本体温度,防止烟气反穿烧皮带。在堵煤疏通后, 注意氧量变化,及时调整风量,防止给煤过多炉膛爆燃。

磨煤机原理

一、. 代号和技术数据 1.1 代号 Z G M 113 G 分K、N、G三个型号,K为小型,N为中型,G为大型。 磨环滚道平均半径(cm) 磨煤机 辊式 中速 1.2 技术数据 1.2.1 煤种范围 煤种烟煤,部分贫煤和部分褐煤 发热量16~31MJ/kg 表面水份〈18% 可磨性系数HGI=40~80(哈氏) 可燃质挥发份16~40% 原煤颗粒0~40mm 煤粉细度R90=15~40% 1.2.2 磨煤机技术数据 标准研磨出力87.7t/h (当R90=16%,HGI=80,W Y=4%) 额定功率570 kW 电动机额定功率650 kW 电动机电压6000 V 电动机转速992 r/min 电动机旋转方向逆时针(正对电机输入轴) 磨煤机磨盘转速24.2 r/min 磨煤机旋转方向顺时针(俯视) 通风阻力≤6540 Pa 磨机额定空气流量21.75 Nm3/s 磨煤机磨煤电耗量6~10 kW·h/t (100%磨煤机出力)

二、MPS磨煤机的特点: 1、与其他磨盘尺寸相仿的其他中速磨相比,MPS磨煤机的磨辊直径较大。这样, 一方面使磨辊具有较大的碾磨面积,。从而使磨辊的碾磨能力即磨煤机的出力增 加,同时改善了磨辊的工作条件,使磨辊的磨损比较均匀,提高碾磨元件的金属 利用率。磨辊与磨碗之间具有较小的滚动阻力,起动时的阻力矩较小,同时它的 空载电耗也较低,这将有助于降低磨煤的能量消耗。 2、磨辊的辊胎采用对称结构,当一侧磨损到一定程度后,可拆下翻身后继续使用, 从而提高磨辊的利用率。 3、采用三个位置固定的磨辊,形成三点受力状态,碾磨的压紧力是通过弹簧压盖均 匀得传递给三个磨辊,磨辊上的压紧力通过减速机传递给框架和基础,而压紧力 的反作用通过加压装置也传递给框架和基础,形成了封闭力系。磨煤机的机体是 不受力的,这样可以在碾磨元件间施加尽可能高的压紧力,而不影响机壳连接的 密封性。 4、采用液压加载装置。其功能是为磨辊施加合适的碾磨压力,加载压力由比例调节 阀根据指令信号来控制,同步升起和落下磨辊。磨辊所需的碾磨压力是由液压系 统提供的,加压系统包括三个油缸和蓄能器蓄能器的充油侧直接和油缸活塞杆侧 连接。加载油缸安装和蓄能器安装在磨煤机上,三个带蓄能器的油缸由高压油泵 站提供动力。 5、可靠的密封装置,使磨煤机既能在正常工况下运行,不会使煤粉外泄,也能在负 压工况下运行而不吸入外界的冷风。 6、磨煤单位电耗小,磨煤电耗率为6.5KW.h/t。 7、煤种适应性好广 三、工作原理: ZGM113G磨煤机是一种中速辊盘式磨煤机,磨煤机的碾磨部分是由转动的磨环和三个沿磨环滚动的固定且可自转的磨辊组成。需粉磨的原煤从磨煤机的中央落煤管落到磨环上,旋转磨环借助于离心力将原煤运动至碾磨滚道上,通过磨辊进行碾磨。三个磨辊沿圆周方向均布于磨盘滚道上,碾磨力则由液压加载系统产生,通过静定的三点系统,碾磨力均匀作用至三个磨辊上,这个力是经磨环、磨辊、压架、拉杆、传动盘、减速机、液压缸后通过底板传至基础。原煤的碾磨和干燥同时进行,一次风通过喷嘴环均匀进入磨环周围,将经过碾磨从磨环上切向甩出的煤粉混合物烘干并输送至磨机上部的分离器,在分离器中进行分离,粗粉被分离出来返回磨环重磨,合格的细粉被一次风带出分离器。

【实战经验】2号机组深度调峰低负荷稳燃试验方案

【实战经验】2号机组深度调峰低负荷稳燃试验方案 一、目的 受到东北电网机组深度调峰影响,根据公司要求,计划对2号机组进行深度调峰低负荷稳燃试验,试验计划将2号机组负荷减至230MW,能够长期稳定运行。 二、低负荷稳燃试验组织机构 组长:姚大春 副组长:张宏伟王宏光 组员:张勇秦英武吕学霞周作发薛云海翟金星于龙原志国当值值长 职责: 1.组长负责低负荷稳燃试验方案的审核和整体工作统筹协调和部署工作;负责对低负荷稳燃试验提出重点要求,并监督工作落实情况。 2.副组长指导低负荷稳燃试验方案的编写,负责审核和整体工作统筹协调和部署工作;负责指导解决试验过程中存在的重点、难点问题;对低负荷稳燃试验提出重点要求,并监督工作落实情况。 3.组员负责低负荷稳燃试验方案技术措施的编写,风险预控落实。试验过程中进行技术指导,对突发事件采取应对措施。 4.组员负责试验后形成试验报告报送公司领导。 三、机组低负荷稳燃试验技术措施 (一)试验条件及准备工作 1.机组运行稳定,无影响机组进行低负荷稳燃试验的设备缺陷。 2.制粉系统组合方式为A、B、C、D或B、C、D、E制粉系统运行。试验时不允许制粉系统断层运行。 3.微油点火油枪及各层点火油枪试验好用,无缺陷,油压保持在3.0MPa。 4.入炉煤煤质发热量在2900大卡以上,煤质稳定。 5.热工火检正常(试验期间退出运行磨煤机2/4无火保护,试验期间观察各层火检情况,确定是否修改为3/4无火)热工负责,无闪烁现象,锅炉燃烧稳定。 6.炉膛吹灰器禁止投入运行。 7.机组供热切换至1号机组供热,2号机组冷再至辅汽调门保持全开位。 8.备用制粉系统油站投入运行,油压正常,磨煤机启动条件允许(热工强制),具备随时启动条件。 9.各层燃烧器摆角保持水平位置。 (二)试验方法及操作步骤 1.机组负荷280MW运行稳定,A、B、C、D制粉系统运行,E磨煤机备用,具备快启条件。 2.申请调度,2号机组减负荷至230MW。

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

目录一、小组概况 二、选题理由 三、设备简介 四、堵煤的原因及现象 五、堵煤的处理及危害 六、改造的目的及方案 七、改造后的效果

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理一、小组概况 略

二、选题理由 飞灰含碳量每降低1%,降低供电标煤耗 0.6%,增强锅 炉运行稳定性,提高经济指标,促进安全,文明生产。 1、炉墙壁积碳,造成落煤管频繁堵煤,机炉频繁升降负 荷,影响安全运行 2、飞灰含碳量升高 3、厂用电率上升 4、工作人员劳动强度增加 5、现场卫生差 给煤机落煤管堵塞原因分析及处理

三、设备简介 1、徐州金山桥热电有限公司一期工程为两台济南锅炉厂生产的YG-75/5.29-M12型次高压、次高温循环流化床锅炉。该锅炉为自然循环水管锅炉,采用由高温旋风分离器组成的循环燃烧系统。炉膛为膜式水冷壁结构。过热器分高低两级,中间设喷水减温,尾部设三级省煤器和一、二级空气予热器。具有高效,低污染,运行可靠性高,启动迅速等突出优点。 压缩空气系统为: 1#ML75ROTARY、固定式空压机,容积:13立方米/秒,排气压力:0.75Mpa,额定功率:75KW。 2#ML90ROTARY固定式空压机, 容积:7.1立方米/秒,排气压力:0.75Mpa,额定功率:90KW。 锅炉采用正压给煤方式,在锅炉前9m平台布置了三台全封闭耐压称重给煤机,给煤机出口下煤弯管布置了一次热风作为风源的播煤风,作用是把煤输送到炉膛内,同时防止炉内的烟气反窜。 一次风机出口风压设计值为15.6 kPa,运行中最高值不大于12 kPa,在一次风机出口管道、空预器的进口接出锅炉的返料风、给煤机的密封风,降低了一次风机风压;一次风机经过三级空预器预热,压力损耗大,所以运行的播煤风压力为10kPa。 2、煤质分析 该炉设计燃料为烟煤,其燃料特性为:挥发分(Var):20% 灰分(Aar):31.09%碳(Car):48.27% 全水分(War):9.48% 氢(Har):

磨煤机

3.1.1.5 燃烧器型式及布置方式:低NOx双调风旋流燃烧器、前后墙对冲燃烧方式,并设有OFA系统。 3.1.1.6 空气预热器型式:三分仓容克式空气预热器 3.1.1.7 理论空气量:设计煤种: 6.121Nm3/kg 校核煤种1: 6.184 Nm3/kg 校核煤种2: 6.265 Nm3/kg 3.1.1.8 省煤器出口过剩空气系数(B-MCR): 设计煤种: 1.20 校核煤种1: 1.24 校核煤种2: 1.24 3.1.1.9 锅炉运行方式:带基本负荷并具有一定的调峰能力。 3.1.1.10 锅炉最低稳燃负荷(不投油助燃时)为40%B-MCR,锅炉在此负荷下能长期安全稳定运行。 3.1.2 制粉系统型式:采用中速磨冷一次风机正压直吹系统,每台炉配5台中速磨,4台运行,1台备用。本期工程安装两台锅炉,共配10台中速磨。 锅炉前、后墙各布置3层燃烧器,其中上、下两层各设置4只燃烧器,中层设置2只燃烧器,前、后墙共20只,可根据不同的负荷或要求投入或切除各层燃烧器,在投、切燃烧器时保证炉膛出口烟气温度和气流均匀分布。同墙上(下)层的4台燃烧器对应于一台磨煤机,中层前后墙共4台燃烧器对应于一台磨煤机。 3.1.2.2 煤粉细度:R90= 20 % 3.1.2.3 煤粉水份:设计煤种: 3.996 %(取用) 校核煤种1: 4.053 %(取用) 校核煤种2: 4.963 %(取用) 3.1.3 给煤机 3.1.3.1 型式:电子称重式给煤机 3.1.3.2 数量:每台锅炉配5台 3.1.3.3 最大连续给煤量:≈50 t/h 3.1.3.4 计量精度:±0.5 % 3.2 防爆蒸汽汽源参数 3.2.1 防爆蒸汽压力:0.4~0.6 MPa 3.2.2 防爆蒸汽温度:<180 ℃ 3.3 冷却水参数 3.3.1 冷却水压力(正常/最高):0.2 / 0.6 MPa 3.3.2 冷却水温度:最高38 ℃ 4. 技术要求 4.1 参数、容量/能力 4.1.1 磨煤机规格:ZGM95G 4.1.2 入磨煤粒度:≤30 mm 4.1.3 锅炉(B-MCR)燃煤量:124.1 t/h(设计煤种) 124.4 t/h(校核煤种1) 123.5 t/h(校核煤种2) 4.1.4 磨煤机入口干燥介质温度: 空预器出口一次热风温度:设计煤种315 ℃

造成磨煤机排渣箱堵渣的原因分析及措施

造成磨煤机排渣箱堵渣的原因分析及措施 从以往磨煤机排渣箱堵渣的情况来看,造成我厂磨煤机堵渣的原因有以下四点: (1)排渣箱入口门开不到位或自关导致排渣不畅,在渣箱入口处结焦堵塞,此种情况只发生一次(#1炉#4磨),目前已处理。 (2)由于原煤中含有铁丝等杂物,无法从磨煤机排出,堵塞在排渣箱入口,造成排渣不畅,在渣箱入口处结焦堵塞。煤中含有杂物堵塞磨煤机的情况近期没有发生,控制较好。 (3)排渣操作不正确。排渣人员排完渣后忘记开启排渣箱入口门,造成渣箱堵塞。 (4)排渣不及时造成渣箱堵塞,根据对近期磨煤机堵渣情况的调查,基本上都是由于排渣不及时导致的。 (5)磨煤机磨损较严重,#2炉和#3炉的磨煤机去年小修时更换了磨辊套,制粉系统累积运行时间在7000小时左右;#1炉和#4炉虽然在大修时更换了磨辊套,但是磨碗衬板和节流环磨损严重的部件大部分都未进行更换,磨煤机出力降低,导致排煤量增大,最严重的一台磨(#3炉#2磨)每十分钟就要进行一次排渣,给排渣工作带来一定困难。 通过对排渣量大的磨煤机的一次风进行跟踪调整,并通过调查历史趋势曲线,各磨煤机出口风压基本都维持在2.0kPa左右,高于设计值 1.2kPa。可以判断造成排渣量大原因不是风量调整的问题,为

设备原因。 统计5月份以来磨煤机堵渣共6次,其中#1炉#5磨堵渣4次,原因为#1炉#5磨排渣管向外喷火,排渣人员不能及时排渣,导致渣箱堵塞。另外两次为#3炉#2磨和#3炉#4磨。 防范措施: (1)增加磨煤机的定期检修和维护工作,建议磨煤机累积运行2000小时后每增加1000小时进行一次检查,对损坏部件更换或根据磨损情况调整磨辊和磨碗间隙。 (2)加强排渣人员的业务培训,避免因操作不当造成磨煤机堵渣。 (3)加强排渣人员的管理,要求排渣人员发现磨煤机排渣异常及时汇报锅炉值班员,发现排查系统设备缺陷及时通知锅炉值班员联系检修处理,并做好记录。 (4)运行人员认真进行调整,发现个别磨煤机排煤量大积极协调各磨煤机出力,在不影响机组负荷的情况下,尽量减小排渣量大的磨煤机出力。 (5)加强输煤管理,尤其是增强对碎煤机、除铁器的运行及维护,防止因杂物进入磨煤机造成磨煤机堵渣。

火电厂自动控制系统教程文件

火电厂自动控制系统 火电厂控制系统总体分为两部分:第一部分是主控部分,第二部分是副控部分。下面就这两部分具体内容做个介绍。 一、火电厂主控系统 火电厂主控系统是保证火电厂安全、稳定生产的关键,随着控制技术、网络技术、计算机技术和Web技术的飞跃发展,火电厂主控系统的控制水平和工程方案也在不断进步,火电厂的管理信息系统和主控系统的一体化无缝连接必将成为未来火电厂管控系统的发展趋势,传统火电厂的DCS系统也必将向这一趋势靠拢。火电厂主控系统以控制方式分类可分为:DAS、MCS、SCS、BMS及DEH等系统。 下面分别加以阐述: 1.数据采集系统-DAS: 火电厂的主控系统中的DAS(数据采集系统)主要是连续采集和处理机组工艺模拟量信号和设备状态的开关量信号,并实时监视,保证机组安全可靠地运行。 ■数据采集:对现场的模拟量、开关量的实时数据采集、扫描、处理。 ■信息显示:包括工艺系统的模拟图和设备状态显示、实时数据显示、棒图显示、历史趋势显示、报警显示等。 ■事件记录和报表制作/ 打印:包括SOE 顺序事件记录、工艺数据信息记录、设备运行记录、报警记录与查询等。 ■历史数据存储和检索 ■设备故障诊断 2.模拟量调节系统-MCS系统: ■机、炉协调控制系统(CCS) ● 送风控制,引风控制 ● 主汽温度控制 ● 给水控制 ● 主蒸汽母管压力控制 ● 除氧器水位控制,除氧器压力控制 ● 磨煤机入口负压自动调节,磨煤机出口温度自动调节 ■高加水位控制,低加水位控制 ■轴封压力控制 ■凝汽器水位控制 ■消防水泵出口母管压力控制 ■快减压力调节,快减温度调节 ■汽包水位自动调节

3.炉膛安全保护监控系统-BMS系统: BMS(炉膛安全保护监控系统)保证锅炉燃烧系统中各设备按规定的操作顺序和条件安全起停、切投,并能在危急情况下迅速切断进入锅炉炉膛的全部燃料,保证锅炉安全。包括BCS(燃烧器控制系统)和FSSS(炉膛安全系统)。 ■锅炉点火前和MFT 后的炉膛吹扫 ■油系统和油层的启停控制 ■制粉系统和煤层的启停控制 ■炉膛火焰监测 ■辅机(一次风机、密封风机、冷却风机、循环泵等)启、停和联锁保护 ■主燃料跳闸(MFT) ■油燃料跳闸(OFT) ■机组快速甩负荷(FCB) ■辅机故障减负荷(RB) ■机组运行监视和自动报警 4.顺序控制系统—SCS: ■制粉系统顺控 ■锅炉二次风门顺控 ■锅炉定排顺控 ■射水泵顺控 ■给水程控 ■励磁开关 ■整流装置开关 ■发电机灭磁开关 ■发电机感应调压器 ■备用励磁机手动调节励磁 ■发电机组断路器同期回路 ■其他设备起停顺控 5.电液调节系统—DEH: 该系统完成对汽机的转速调节、功率调节和机炉协调控制。包括:转速和功率控制;阀门试验和阀门管理;运行参数监视;超速保护;手动控制等功能。 ■转速和负荷的自动控制 ■汽轮机自启动(ATC) ■主汽压力控制(TPC) ■自动减负荷(RB) ■超速保护(OPC) ■阀门测试

燃用印尼煤的措施(11年)

燃用印尼煤的措施 一、原煤仓进煤: 1. 必须了解印尼煤进仓前水份、粘度、堆放等情况。 2. 五台磨煤机均完好时,印尼煤原则上单机只上一个仓,值长根据制粉系统的情况及负荷来安排上煤,严禁印尼煤上错煤仓。 3. 上印尼煤的煤仓仓位控制在70%左右。 4. 燃运专业加强上煤全过程管理,严格控制“四大块”进行原煤仓。 5. 严禁将已自燃的印尼煤进入原煤仓,在煤仓入口处应配有充足的CO2灭火器材,燃料运行加强对煤仓的检查。 6. 一旦发现煤仓有发热、自燃现象,应即向煤仓内喷入CO2气体,同时通知值长、输煤控制室,向煤仓进挥发份低的煤种,并尽快燃用该仓原煤。 7. 燃运专业应针对输煤系统长期输送印尼煤的情况,制定防止输煤系统火灾、粉尘爆炸事故的措施并严格执行。 二、制粉系统的相关措施: 1. 集控人员应了解印尼煤的煤质情况。 2. 使用印尼煤的给煤机就地放好锤子等工具,随时做好敲打疏通落煤管堵煤的准备。 3.加强对磨煤机灭火蒸汽系统的检查,保证自动疏水正常,灭火蒸汽系统处于热备用状态,随时可以正常投用;各台磨煤机的本体、废料箱的消防蒸汽手动门应开启,做好随时投用消防蒸汽的准备。 4. 使用印尼煤的磨煤机除了正常巡查及出石子煤外,其周围严禁无故长时间逗留。 5. 使用印尼煤的磨煤机原则上必须连续运行。若使用印尼煤的磨煤机需要正常停运(缺陷检修、计划检修、停磨备用等),若条件允许,应安排该磨使用低挥发份煤种运行两个小时后才能停运。 6. 两台炉如有多台磨煤机同时使用印尼煤,由当班值长统筹安排调峰停运的磨煤机。 7. 连续使用印尼煤达一个星期的磨煤机,原则上应更换低挥发份煤种运行不少于两个小时,此项工作由部门根据煤场存煤或来煤情况计划安排。 8. 使用印尼煤的磨煤机启动注意事项: 1) 认真检查给煤机、磨煤机没有积煤积粉自燃的现象; 2) 启动前先敲打原煤斗落煤管; 3) 充分检查磨煤机启动的各项条件均能够具备,通入灭火蒸汽5~10分钟后再通风暖

磨煤机堵煤判断

磨煤机堵煤判断 一、正常情况下各参数变化趋势: 1.煤量不变时:增加一次风量,对应一次风速度升高,磨碗差压先升高后 有个小幅降低,但一次风速度与磨碗差压很快达到一个平衡值。 2.一次风量不变时:增加煤量,一次风速约有升高,磨碗差压增大,在风 量能满足通风出力时,磨碗差压在短时间内就能达到一个平衡值。 二、磨煤机堵煤判断: 1.在一次风总风压力不变,煤量未增加,一次风门开度不变时,一次 风量逐渐下降,一次风速度逐渐下降,并且,下降的趋势呈加速发展;磨碗 差压逐渐增大,其变化呈加速发展。 2.堵煤严重时,石子煤量异常增加,并有可能带有原煤。 3.以正常情况比较,在相同一次风量、相同煤量情况下,磨碗差压大, 磨煤机电流较大。 贵州金元发电运营有限公司盘南分公司发电部 安生(炉)2008-08 关于石子煤自动排放后的运行措施 一、编制目的:磨煤机石子煤排放原设计为人工手动排放,由于石子煤量异常, 4台炉只有一个石子煤值班员,难于做到对每台磨煤机石子煤箱内的石子煤都及 时排放的要求,因此石子煤的排放会逐渐改为自动排放,为避免对磨煤机造成堵 煤,损坏石子煤刮板或影响环境卫生等因数。 二、磨煤机石子煤排自动排放逻辑: 当磨煤机启动60S后,磨煤机上排渣门自动关闭,上排渣门关到位后开启下排渣门,

下排渣门开到位30S后自动关闭,下排渣门关到位后自动开启上排渣门。 磨煤机正常运行中,间隔1200S(要求间隔时间可以调整设定。)排放一次,其动作如下:磨煤机上排渣门自动关闭,上排渣门关到位后开启下排渣门,下排渣门开到位30S后自动关闭,下排渣门关到位后自动开启上排渣门,上排渣门开到位后开始1200S计时。 DCS中增加(但实际未增加): 1、上排渣门开到位故障报警(电磁阀动作40S后开到位信号未发)。 2、上排渣门关到位故障报警(电磁阀动作40S后关到位信号未发)。 3、下排渣门开到位故障报警(电磁阀动作40S后开到位信号未发)。 4、下排渣门关到位故障报警(电磁阀动作40S后关到位信号未发)。 5、增加磨机启动后的排放次数显示(即下排渣门动作一次算一次)。同时保留就地人为排渣或集控远方排渣。 三、措施内容: 由于阀门故障无报警,会造成磨煤机一次风室堵煤,或上下两个排渣门都处于开启状态,将会使石子煤刮板损坏,周围环境污染。 1、对自动排放的磨煤机进行定时巡检,巡检间隔时间不得超过1小时,并注意石子煤斗内应有排放过石子煤痕迹,上下排渣门状态正常。 2、盘上操作员必须对上排渣门加强监视,发现上排渣门未在开启状态时必须进行及时,以保证风室内石子煤能及时的排到石子煤箱,避免磨煤机堵煤。 3、发现石子煤量不正常增大时,必须将自动排放磨煤机手动进行排放观察,石子煤多时,必须手动将石子煤排完后方可投入自动。 四、下发声明: 1、此预案自2008年5月19日执行 2、此预案适用于:锅炉各磨煤机 3、下发部门:发电部 4、三级控制:各值 设备异常分析报告 部门名称:维修部编制日期:

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

一、小组概况 二、选题理由 三、设备简介 四、堵煤的原因及现象 五、堵煤的处理及危害 六、改造的目的及方案 七、改造后的效果 给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

一、小组概况略 二、选题理由

三、设备简介 1 、徐州金山桥热电有限公司一期工程为两台济南锅炉厂生产的 飞灰含碳量每降低 1% ,降低供电标煤耗%,增强锅炉运行稳定性,提高经济指标,促进安全,文明生产。 1、炉墙壁积碳,造成落煤管频繁堵煤,机炉频繁升降负荷,影响安全运行 2、飞灰含碳量升高 3、厂用电率上升 4、工作人员劳动强度增加 5、现场卫生差 给煤机落煤管堵塞原因分析及处理

YG-75/型次高压、次高温循环流化床锅炉。该锅炉为自然循环水管锅炉,采用由高温旋风分离器组成的循环燃烧系统。炉膛为膜式水冷壁结构。过热器分高低两级,中间设喷水减温,尾部设三级省煤器和一、二级空气予热器。具有高效,低污染,运行可靠性高,启动迅速等突出优点。 压缩空气系统为: 1#ML75ROTARY、固定式空压机,容积:13立方米/秒,排气压力:,额定功率:75KW。 2#ML90ROTARY固定式空压机, 容积:立方米/秒,排气压力:,额定功率:90KW。 锅炉采用正压给煤方式,在锅炉前9m平台布置了三台全封闭耐压称重给煤机,给煤机出口下煤弯管布置了一次热风作为风源的播煤风,作用是把煤输送到炉膛内,同时防止炉内的烟气反窜。 一次风机出口风压设计值为 kPa,运行中最高值不大于12 kPa,在一次风机出口管道、空预器的进口接出锅炉的返料风、给煤机的密封风,降低了一次风机风压;一次风机经过三级空预器预热,压力损耗大,所以运行的播煤风压力为10kPa。 2、煤质分析 该炉设计燃料为烟煤,其燃料特性为:挥发分(Var):20% 灰分(Aar):%碳(Car):% 全水分(War):% 氢(Har):% 氧(Oar):% 氮(Nar):% 全硫(Sar):1% 低位发热量(Qnet·ar):19040Kj/kg (4555Kcal/kg)入炉煤粒径:0~10mm 额定负荷燃煤量:12t/h。

防止磨煤机堵煤的技术措施

防止磨煤机堵煤的技术措施 近期由于二期大量烧蒙煤,水分较大,导致磨煤机出口温度较低,磨煤机出力较大时易发生堵磨现象。一期掺烧少量的蒙煤,要求控制磨煤机出口温度,而且还有泥煤在掺烧,出现断煤的长时间处理也容易造成磨煤机堵煤。针对上述情况,制定以下技术措施: 一、一期磨煤机运行规定 1、一期磨煤机在掺烧蒙煤时,控制出口温度70±2℃,启停制粉系统时执行原掺烧陕煤操作卡,巡检时加强对吸潮管的检查,发现温度过低时,及时通知检修进行疏通处理; 2、一期磨煤机不掺烧蒙煤时,控制出口温度90±2℃,启停时按规程执行。 3、一期磨煤机烧泥煤时,要加强对粗、细粉分离器的检查和监视,差压升高时,及时降低出力。在处理断煤过程中,若给煤机长时间就地运行,视所下的煤量及时启动制粉系统,避免磨煤机堵煤。一经发现此类现象不进行及时处理,要上报发电部安全例会进行通报考核; 4、发现磨煤机堵煤时,要及时停运给煤机,降低排粉机出力,维持磨煤机运行,对磨煤机进行疏通。如磨煤机堵煤严重,在疏通时出入口跑粉,则需停运磨煤机,进行间断性的启动来疏通。若仍不起作用,及时通知维护人员进行人工疏通; 5、严禁在磨煤机堵煤时,人为加大排粉机出力,防止三次风带粉对锅炉燃烧造成较大的影响,导致锅炉灭火。 二、二期磨煤机运行规定 1、二期磨煤机在烧蒙煤时,控制出口温度大于50℃,保持磨煤机的干燥出力。尤其是在低负荷(小于360MW)时,炉膛温度下降较多,燃烧器喷口着火距离增大,着火不好,建议维持四台磨运行,将蒙煤磨出力降低,保证出口温度; 2、大幅度加负荷时,充分考虑各台磨的裕量,及时启动备用磨煤机。#1磨煤机作为第六台磨启动时,要注意其对汽包水位的影响,防止产生虚假水位。启动时要缓慢调整,必要时对负荷指令进行限制;

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