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电厂110kV线路跳闸事件分析报告

电厂110kV线路跳闸事件分析报告
电厂110kV线路跳闸事件分析报告

电厂110kV线路跳闸事件分析报告

1、事发前运行方式

(1)电厂#10、11机运行,总出力162MW/48MVar。

(2)1110kV5M:挂#10、#11机,仙热I线1163、仙热II线1164,#02高变。

(3)110kV6M:挂#01高变(中性点接地),欢热I线1494、欢热II线1495运行。

(4)110kV7M:挂#03高变(中性点接地),南热I线1161、南热II线1162)。

(5)母联开关1057、1067在热备用状态。

(6)#1、#2、#3、#4、#7、#9机处于备用状态;切机压板未投。

(7)#01高厂变运行,向6.6kV1、2、3段供电;#03高厂变运行,向6.6kV4、5段供电。

(8)6.6kV1段:#7厂变、#9厂变、X1循变运行。

(9)6.6kV2段:#8厂变、X2循变运行,P2厂变备用。

(10)6.6kV3段:#1、#2厂变、Z2重油变运。

(11)6.6kV4段:#3、#4厂变运行。

(12)6.6kV5段:#10、#11厂变、Z1重油变、65XF运行。

(13)11.5kV:#5厂变运行、#02高备变运行,全厂6.6kV厂用电备用电源快切装置已投入。

2、事件经过

(1)故障第一阶段:

1)7月15日00:30时左右,开始电闪雷鸣。

2)0:42时(DCS时间),DCS显示1161、1164跳闸,发“南热I线异常”、“仙热II线保护跳闸”、“110KV 母线低电压动作”、“11.5kV564PT回路断线”报警。仙热I线1163负荷由之前的79MW/21MVar/116kV/404A 上升为162MW/55MVar/119kV

/827A。南热II线1162负荷由之前的1.5MW/115kV/14A上升为3.57MW/115kV/21A,欢热线运行正常。

3)0:44时,二控值班员报告南热I线1161、仙热II线1164开关跳闸,检查二控保护装置及电气屏有以下信息:

(注:查保护装置时间,南热I线1161保护装置时间比仙热II线1164装置时间快70秒,判断仙热II线与南热I线开关同时跳闸。)

①南热I线开关1161跳闸,绿灯闪,光字牌“保护动作”,“打压超时”灯亮。检查南热I线1161保护装置“跳闸”,“跳位”灯亮,“重合闸”不亮;查动作打印报告为纵联距离、纵联零序方向保护动作,距离1段动作,动作时间00:40:26;故障测距2.8km,故障相别BC相,故障相电流8.04A,故障零序电流5.82A。

②仙热II线开关1164跳闸,绿灯闪,线路负荷降为0,光字牌“保护装置异常”,“保护跳闸”灯亮。仙热II线1164保护装置“跳闸”,“跳位”灯亮,“重合闸”不亮;查动作打印报告为距离1段、零序过流1段、纵联距离、纵联零序方向保护动作,动作时间00:41:36,故障测距1.3km,故障相别BC相,故障相电流26.57A,故障零。18.29A序电流.

③检查南热I线,仙热II线线路侧电压分别为115kV、116kV。

④同时四控报告:#10炉除氧循环泵、低压循环泵联锁切换,#11机EH油再生泵停运。

4)00:48时,汇报调度,调度答复:南热I线纵联零序方向、纵联距离保护动作,故障相别BC相,测距6.2km;仙热II线纵联距离、纵联零序方向保护动作,故障相别BC相,测距7.6km;以上两条线路变电站侧开关均已重合成功。

5)00:50时,令二控值班员就地检查仙热II线1164出线间隔,没有发现异常。

(2)故障第二阶段:

1)00:53时(DCS时间),突然一声响雷,三控照明一闪,DCS显示欢热一、二线1494、1495开关跳闸,DCS发“1494保护动作”、“1495保护动作”、“110kV母线低电压”报警。6.6kV1、2、3段快切装置动作,快切成功。

2)0:55时,二控值班员报告:欢热I线1494出线、二线1495出线跳闸,检查二控电气屏有以下信息:

①欢热I、II线出线开关红灯熄灭、绿灯闪,110kV6段母线电压为零,系统频率表无显示。欢热I线光字牌“保护动作”,欢热II线光字牌“保护动作”灯亮。欢热I、II线线路侧电压115kV(之前两条线出力均为

0MW/115kV)。

②检查欢热I线1494保护装置有以下信息:“跳闸”,“跳位”灯亮,“重合闸”不亮;查动作打印报告为:电流差动保护,距离1段动作,故障测距3.9km,故障相别AC相,故障相电流值6.78A,故障零序电流5.05A,故障差动电流27.54A。

③检查欢热II线1495保护装置有以下信息:“跳闸”,“跳位”灯亮,“重合闸”不亮;查动作打印报告为:电流差动保护,故障测距3.5km,故障相别AC相,故障相电流值6.22A,故障零序电流4.5A,故障差动电流。43.39A.

④同时,检查发现:#2、#9、#7机盘车退出;#1机直流滑油泵启动;两台空压机停运。该4台机组随

即投入连续盘车,空压机已重新启动。重油车间4Z21开关跳闸,4ZAB联锁合闸。

3)00:57时,通知检修电气分部派人进厂协助处理故障。

4)00:58时,汇报调度,调度答复:欢热I线电流差动保护,距离1段动作保护动作,故障相别AC相,测距1.6km;欢热II线电流差动保护,距离1段动作保护动作,故障相别AC相,测距1.6km;以上两条线路变电站侧开关均已重合成功。

5)01:02时,令复归仙热II线1164保护装置,申请调度同意同期合上仙热II线开关1164,检查1164运行正常。操作完毕汇报调度。

6)01:20时,令现场检查二控南热I线1161出线间隔,没有异常发现。

7)01:30时,令复归南热I线1161保护装置,但“打压超时”报警无法复归,就地断开1161液压油泵电机电源,再送上,光字牌“打压超时”灯灭。

8)01:40时,申请调度同意同期合上南热1线开关1161,检查1161运行正常。操作完毕汇报调度。

9)01:45时,电气检修人员到场。

10)01:50时,就地检查欢热I、II线出线间隔和#01高压厂变,未见异常。

11)02:00时,雨势减小,令就地检查各台主变和#02、#03高压厂变,未见异常。

12)02:04时,令复归欢热I、II线保护装置,申请调度同意,合上欢热I线开关1494,查110kV6段母线电压恢复,系统频率显示正常。.

13)02:07时,申请调度同意,同期合上欢热II线开关1495,检查1495运行正常。

14)以上情况已经发送生产短信,并汇报总工。

15)02:10时,当班值长向电气检修人员达调度通知:第二日派人对仙热II线、南热I线及欢热I、II线进行巡线,并将结果尽快汇报给供电局。

16)02:16时,将6kV1、2、3段快切回#01高变供电,恢复厂用电正常运行

方式。

17)05:20时,将重油MCC恢复正常运行方式。

3、原因分析

(1)根据保护装置动作报告,此次四条线路故障致使开关跳闸均为线路遭到雷击造成。其中南热Ⅰ线、仙热Ⅱ线雷击瞬间造成BC相短路,短路点距电厂2公里左右;欢热Ⅰ、Ⅱ线雷击瞬间造成AC相短路,短路

点距电厂3.7公里左右。经检查,线路各保护装置动作情况均正常。

(2)南热Ⅰ线、仙热Ⅱ线重合闸按定值要求投在“多相故障闭锁”方式,所以故障后电厂重合闸被闭锁,未能自动重合。

(3)欢热Ⅰ、Ⅱ线重合闸因投在“检同期”方式,当欢热Ⅰ、Ⅱ线故障跳闸后,电厂110kV6母失压,检同期条件不满足,所以故障后重合闸被闭锁,未能自动重合。

4、防范措施

(1)电气分部督促维保单位(深宝公司)加强线路的日常维护和巡检工作,保证电厂出线线路的安全可靠运行。

(2)与供电局沟通,是否可改变南热Ⅰ、Ⅱ线、仙热Ⅰ、Ⅱ线的“多相故障闭锁”重合闸方式。

责任人:李月琴、刘如意;完成时间:8月30日。

(3)电气分部安排维保单位(深宝公司)对电厂6条110kV出线的铁塔接地电阻进行一次复测。

责任部门:电气分部;责任人:唐锦凡;完成时间:8月30日。

(4)针对近期几起雷击造成线路跳闸事件,要求电气分部提交在110kV线路中部增加避雷器的可行性分析及方案。

责任部门:电气分部;责任人:唐锦凡;完成时间:8月30日。

(5)本次事故中1161、1162、1163、1164各线路保护的时钟不能同步,相差70秒,要求运行部值班员每月1日8:00时对二控线路微机保护时钟进行校正一次(以前曾下文做出此项规定,在此重申一次)。

责任部门:运行部;责任人:二控每月1日白班运行值班员。

(6)1161开关跳闸之后电机一直打压,出现“打压超时”报警。要求电气分部对该系统进行检查。

责任部门:电气分部;责任人:朱明华;完成时间:8月30日。

(7)由于电厂110kV线路命名编号的改变,但DCS中关于110kV系统得许多标签仍未更新,还在使用较早以前的编号。要求运行部对上述文本进行梳理,整理出与现场不相符的文本,提交热控部进行修改。.

责任部门:运行部负责整理需修改的文本,热控部负责在DCS上进行修改;责任人:张超、黄云;完成时间:8月30日。

输电线路故障跳闸原因分析报告模板)

输电线路故障跳闸原因分析报告(模板) XX月XX日XXXkVXXX线路故障跳闸原因分析报告(模板) 1 线路概况 1.1 简介(电压等级、线路名称、线路变更情况、线路长度、杆塔数、海拔、地形、地质、建设日期、投运日期、资产单位、建设单位、设计单位、施工单位、运行单位) 1.2设计气象条件 1.3 故障点基本参数 1.3.1杆、塔型。 1.3.2导、地线型号。 1.3.3 绝缘子(生产厂家、生产日期、绝缘子型式、外绝缘配置) 。 1.3.4基础及接地。 1.3.5线路相序。 1.3.6线路通道内外部环境描述。 2 保护动作情况 保护动作描述、重合闸动作情况、保护测距情况、重合不成功强送电情况、抢修恢复时间。 3 故障情况 3.1 根据保护测距计算的故障点 3.2 现场实际发现的故障情况 3.3 现场测试情况 4 故障原因分析 4.1 近期运检情况 4.2 气象分析故障(当日天气情况) 4.3 故障点地形、地貌 4.4 测试分析(雷电定位、接地电阻测量、绝缘子检测、绝缘子盐密和灰密(绝缘子污秽程度) 、复合绝缘子憎水性、绝缘试验情况、在线监测等) 4.5设计校验(故障点基本参数、绝缘配置、防雷保护角、鸟刺加装、弧垂风偏校验) 4.6现场走访情况 (向故障点周边群众了解故障当时的天气、外部环境变化、异响、弧光等) 4.7其它故障排除情况(故障排除法) 5 故障分析结论 6 暴露的问题 7 防范措施 7.1 已采取措施 7.2 拟采取措施(具体措施、措施落实责任人、措施落实时限) 附件一:现场故障现象(故障周边环境、故障点受损部件、引发故障的外部物件)图片 附件二:现场故障测试图片 附件三:现场故障处理图片 附件四:相关资质单位的试验鉴定报告 附件五:保护动作及故障录波参数 附件六:参加故障分析人员名单 单位:日期:

(完整word版)漏电跳闸原因分析

0前言 漏电保护器在人身安全、设备保护和防止电气火灾等方面起着重要的作用。由于它使用安全方便得到广泛应用,而使用中也存在这样那样的问题、笔者从使用者的角度介绍它的相关知识和注意事项故障处理。 漏电保护器又叫漏电开关、它有电磁式、电子式等几种: 1漏电保护器的工作原理 1.1电磁式漏电保护器的工作原理 主要由高导磁材料(坡莫合金)制造的零序电流互感器、漏电脱扣器和常有过载及短路保护的断路器组成、全部另件安装在一个塑料外壳中。被保护电路有漏电或人体触电时,只要漏电或触电电流达到漏电动作电流值。零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱扣器使断路器在0.1秒内切断电源,从而起到漏电和触电保护作用。当被保护的线路或电动机发生过载或短路时,断路器中的电磁式液压延时脱扣器中热元件上的双金属片发热动作、使开关分闸,切断电源。 1.2电子式漏电保护器的工作原理 主要由零序电流互感器,集成电路放大器,漏电脱扣器及常有过载和短路保护的断路器组成。被保护电路有漏电或人体触电时,只要漏电或触电电流达到漏电动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,经过集成电路放大器放大后,使漏电脱扣器动作驱动断路器脱扣,从而切断电源起到漏电和触电保护作用。如果使用兼有过压保护是利用分压原理取得过电压信号,使可控硅导通,切断电源。 2漏电断路器的选用原则 2.1根据使用目的和电气设备所在的场所来选择 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。 2.1.1直接接触触电的防护 因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30 mvA,动作时间在0.1 s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。 如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15 mA,动作时间在0.1 s之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6 mA,动作时间在0.1 s之内的漏电断路器。

厂区10KV架空线路跳闸事故的分析与防范措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 厂区10KV架空线路跳闸事故的分析与防范措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

厂区10KV架空线路跳闸事故的分析与防范 措施(新版) 焦化厂厂区高压供电线路的可靠与否,对确保焦炉安全生产和煤气外供具有十分重要的作用。这里通过对一起10KV架空线路瓷瓶受化工生产漂浮污染物的侵蚀,导致绝缘击穿爬弧引跳闸事故的分析,以引起焦化企业从事生产,设备,规划设计和安全管理部门的重视,从诸多环节上采取防范措施,避免类似事故的发生。 1事故现象 1999年3月26日生期五凌晨5:50分,江苏镇江焦化厂总降变电所至厂生产区的一路10kV114#架空线路突然发生跳闸,总降变电所114#开关柜上速断装置动作,速断信号掉牌,信号灯出现闪光,总控盘上光字牌显示10kV配电装置事故跳闸。据此,当班值班电工判断该114线路上出现短路故障。此时,在10kV114线上受电力的

为动为车间配电房电房1台S7-1000kVA变压器,运行负荷当时为550kW,供电范围为一炼焦分厂、化工分厂和机炉车间。当114线路发生短路故障时,短路故障波及正在运行的117线路,使117线路瞬间电压下降,导致117线路供电的二炼焦分厂、余热锅炉等用电设备跳闸,停电约15min。 114线路故障后,厂调度协调将114线上的负荷转至117线路上运行,至晨6:15分本厂生产恢复正常。 2事故分析 该跳闸事故发生后当天,厂设备科立即组织调查,上午机炉车间反应,凌晨该车间大夜班操作工在5:50分左右发现厂区114-4#电杆上有很亮的放电火光(电弧光),此放电火光出现后,该机炉车间即发生停电。设备科同时在当天迅速组织10多名电工先后对厂区114架空线路的所有电杆、金具和总降出线电缆、闸刀以及由114线供电的4个车间配电房的进线闸刀、金具、避雷器进行了全面检查和更换。上述各个配电房进线电气设备及电缆经查确认无问题后,我们将4个配电房的杆上进线闸刀全部拉开,对该线路绝缘测试,

10KV线路跳闸的主要原因

2、故障跳闸原因分析 (1)漯河供电公司郊区10KV线路大都分布在野外、点多、线长、面广、受季节性影响的特点比较明显,6-8月这3个月累计跳闸达109次,占线路跳闸总数的%,期间正是迎峰度夏高峰期,雷雨大风天气多、温度高、湿度大、树木生长旺盛,易于发生各类跳闸故障。 (2)从各类故障跳闸比例中可以看出,因线路配电设备自身原因,占线路跳闸总数的31%为最高,分析其原因有以下几点: 一是80%以上的线路设备是农网前两期时代的产物,受当时资金及技术条件的限制,工程标准起点低,网架结构薄弱,装备水平差,近年来负荷发展快,导线截面小,极易引发线路故障,如跳闸次数最多的商农线、姬工线等大都因负荷电流大,而烧坏刀闸和烧断跳线弓子等故障。 二是由于线路年久失修,加之部分线段污染严重,一遇恶劣天气易发生绝缘子击穿放电、避雷器击穿损坏、跌落保险熔管烧毁、引流线断落等故障引起跳闸。 三是线路导线80%以上为裸体线,档距大,弧垂超标,遇大风时易造成导线舞动,引发相间短路故障。 四是由于郊区负荷年增长率在35%以上,配电变压器的增容布点远远跟不上负荷的发展速度,由此屡屡造成因配变过负烧毁引起线路跳闸,据调查统计2011年烧毁各类型号的变压器62台,烧毁配变的主要原因固然有设备过负方面的(如某些厂家的变压器短时过载能力较差),但也有管理方面的,所烧毁的变压器80%以上是因三相负荷不平衡引起单相线圈烧毁。 (3)因用户配电设备原因,占线路跳闸总数的%。仅次于公用线路配电设备,分析其原因在于乡镇供电所对专变用户的设备疏于管理。 (4)因外力破坏原因占线路跳闸总数的%。如因司机违规驾驶撞击电杆,高架车挂断导线,施工取土挖断电缆等事故,如3月7日9点零7分Ⅰ姚工线被吊车撞断杆子,导致线路短路跳闸。

电厂发变组跳闸事件分析报告

电厂发变组跳闸事件分 析报告 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

电厂#2发变组跳闸事件分析报告1、事件经过 (1)2006年6月29日前,#02高厂变低压套管底部已渗油多日,属原安装质量问题,但因保质期未过,要等厂家来人解决,故此缺陷一直未处理。为安全起见,从6月26日起将厂用电倒至#9B高备变,#02高厂变转热备用。6月29日下午厂家来人,在履行完工作票手续后,准备处理此缺陷。 (2)事件前,#2机运行参数无异常。16:13时#2发电机在运行中突然跳闸退出运行,#2发电机出口开关502和#2主变220kV侧开关2202 跳开,灭磁开关跳闸,主汽门关闭。检查#2发变组保护屏和#02高厂变保护屏,有“高厂变压力释放”、“灭磁开关联跳”、“主汽门关闭”等信号。DCS有远控-5OPC动作报警,汽机最高转数达3160rpm。值班员迅速对汽机打闸。 (3)电气专工到达现场,检查所有报警信息后,意识到在处理#02高厂变缺陷时,没有将有关的保护退出,于是将#02高厂变所有保护退出。16:40时汽机重新挂闸成功,16:43时汽机重新并网。 2、原因分析

(1)电气检修工作班成员、厂家技术服务人员在处理#02高厂变低压套管底部渗油时,由于没有意识到#02高厂变的保护没有退出,工作中不慎,误碰了变压器顶部压力释放器的开关,引起压力释放器保护动作,从而引发一系列开关动作,造成机组跳机。这是此次事故的直接原因。(查看事故报警记录,从动作时间上的顺序判断,引起#2机发变组跳闸的原因就是“高厂变压力释放”动作造成的。) (2)由于在处理#02高厂变缺陷工作前考虑不周,在填写处理#02高厂变渗油的工作票时,没有填写二次设备及回路工作安全技术措施单,致使#02高厂变的相关保护没有及时退出。这是造成此次事故的主要原因。 (3)运行人员在接到处理#02高厂变渗油的工作票后,没有认真审核,对不完善的安措没有给予及时补充,造成不完善的工作票发出,这也是此次事故发生的主要原因。 3、暴露问题 (1)员工在实际的工作中没有很好的执行工作票制度,工作票从签发到许可都没有很好的把关。工作票签发人、工作负责人、工作许可人,这

第三季度:10kV配网线路跳闸调研报告

XX电网10kV配网线路跳闸 调研报告 10kV配电线路是县级供电企业电力设施的重要组成部分,它们担负着向城乡供电的重要任务,由于长期处于露天情况下运行,又具有点多、线长、面广等特点,10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对今年1-8月期间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。本调研报告只针对属公司资产或运维的线路,不含属用户资产的供电线路或小水电上网线路。 一、总体情况分析 截止2015年8月底,属公司运维10kV公用配电线路共计64条, 10kV配电线路累计故障跳闸停电146条次(不含重合闸成功次数,计划检修停电次数),平均故障停电次数为2.28次/条;故障跳闸呈以下特点: (一)从故障性质上分:主要有单相接地和相间短路。 1-8月公司配网共发生单相接地60条次,占全部故障的41.1%;相间短路86条次,占全部故障的58.9%。

(二)从设备产权性质上分:公司资产(运维线路)故障和用户资产故障。 1-8月公司资产(运维线路)范围内发生故障90条次,占全部故障的62%,其中单相接地故障35条次占23.9%,相间短路55条次占37.7%;用户资产发生故障56条次,占全部故障的38%,其中单相接地故障25条次占17.1%,相间短路30条次占20.5%。 (三)从主线、支线上分: 1-8月公司配网主干线发生故障停电19条次,占全部故障的13%,其中单相接地故障9条次占6%,相间短路故障10条次占7%;支线发生故障126条次,占全部故障的87%,其中单相接地故障51条次占34.9%,相间短路故障75条次占51.3%。 (四)从故障因素上分: 1、设备自身故障跳闸42条次,占全部故障的28.7%;其中:导线故障条8条次,避雷器故障4条次,变压器故障5条次,断路器故障1条次,绝缘子故障4条次,电缆故障2条次,故障原因不明(没有查出明显故障点)18条次。 2、树障跳闸18条次,占全部故障的12.3%; 3、自然灾害造成跳闸83条次,占全部故障的56.8%;其中:导线故障18条次,避雷器故障22条次,变压器故障

变频器频繁跳闸的解决方法

变频器频繁跳闸的解决 方法 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

变频器跳闸的解决方案瑞康钛业公司: 经多次到贵公司生产现场实地了解及对设备的检查情况,贵公司由于生产调速的需要,在公司各地使用变频器,其中一些变频器负荷较轻,一些负荷较重。贵公司经常发生锅炉房和煤气发生站变频器跳闸而其他变频器几乎不跳闸的情况。而贵公司这两处变频器设备又是非常关键的设备,该处设备的跳闸事故给公司的正常生产带来严重影响。 变频器跳闸时的情况:经检查安川变频器跳闸记录为欠电压跳闸;询问西门子变频器跳闸时的情况,据操作工反应显示为F003(欠电压)故障。同时据贵公司技术人员反应,当变频器跳闸时,伴随着明显的电压波动情况。 一、锅炉房和煤气发生站变频器频繁跳闸时的可能原因检查及分析: 1设备本身正常;经过对这两处变频器控制的电机检查、控制线路、按钮、电源线路的走向和绝缘检查,均正常,不存在偶然性故障的可能情况。 2变频器参数设置正常;参数为对正常风机常规设置,不存在有明显数据不属实的情况。 对变频器、电机、线路均进行了检测,设备均正常;因而排除了设备方面可能存在的问题引起变频器跳闸,在结合变频器跳闸时了解的情况综合判断,锅炉房和煤气发生站变频器跳闸的原因为电源电压波动引起的。因此对贵公司电源供电及配电情况进行了解和检查。 经检查,锅炉房和煤气发生站变频器电源均由锅炉房380V配电室供给,而该配电室电源由公司10KV高配室经变压器变为380后供给。公司10KV高配室电源由附近的110KV变电所变为10KV后供给;变电所10KV侧有多路出线,分别供给其他公

电气事故案例分析--1.

电气事故案例分析题 (2) 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 (2) 二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸 (3) 三、安全措施不全电除尘内触电 (4) 四、带负荷推开关 (5) 五、野蛮操作开关,导致三相短路 (6) 六、小动物进入电气间隔,造成机组跳闸 (7) 七、PT保险熔断造成机组跳闸 (8) 八、励磁整流柜滤网堵塞,造成机组跳闸 (9) 九、励磁变温度保护误动,造成机组跳闸 (10) 十、6KV电机避雷器烧损,发变组跳闸 (11) 十一、MCC电源切换,机组跳闸 (12) 十二、励磁机过负荷反时限保护动作停机 (13) 十三、220千伏A相接地造成差动保护动作停机 (14) 十四、查找直流接地,造成机组跳闸 (15) 十五、查找直流接地,造成机组跳闸 (16) 十六、检修工作不当,造成机组跳闸 (17) 由于人员工作不当,229出线与220kV下母线距离过近放电,引起保护动作。 (17) 十七、主变差动保护误动 (18) 十八、主变冷却器全停使母线开关跳闸 (19) 十九、试验柴油发电机造成机组停运 (20) 二十、定冷水冷却器漏泄,定子接地保护动作停机 (21)

电气事故案例分析题 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 事件经过 1月8日某厂,#3发电机有功85MW。运行人员XX一人到#3发-变组保护屏处学习、了解设备,进入#3发-变组保护A柜WFB-802模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报告内容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”键后,出现“输入密码”画面,再次“确认”后进入保护传动画面,随后选择了“发-变组差动”选项欲查看其内容,按“确认”键,#3发-变组“差动保护”动作出口,#3发-变组103开关、励磁开关、3500开关、3600开关掉闸,3kV5段、6段备用电源自投正确、水压逆止门、OPC保护动作维持汽机3000转/分、炉安全门动作。 原因分析: 1.在机组正常运行中,运行人员在查看3号发-变组微机保护A柜“保护传动”功能时,越权操作,造成发- 变组差动保护出口动作。是事故的主要原因。 2.继电保护装置密码设置为空,存在人员误动的隐患。是事故的次要原因。 3.运行人员无票作业,且未执行操作监护制度。 暴露问题: 1、违反《集团公司两票管理工作规定》,无票作业。 2、集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》执行不到位,继电保护密码管理存在漏洞。 3、运行人员安全意识不牢固,盲目越权操作。 4、运行人员技术水平不高,对操作风险无意识。 采取措施: 1、加强对运行人员的技术培训,并吸取此次事故的教训。 2、认真对照集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》进行落实、整改,进一步完善制度。 3、加强“两票”管理,各单位要严格执行《集团公司两票管理工作规定》,严禁无票作业。 4、发电部加强对运行人员安全教育和遵章守纪教育及技术培训,并认真吸取此次事故的教训,不要越限操作。 5、继电保护人员普查所有保护设备,凡有密码功能的一律将空码默认形式改为数字密码。完善警告标志,吸 取教训。完善管理制度,加强设备管理。

电厂发电机失磁保护动作跳闸事件分析报告

电厂#2发电机失磁保护动作跳闸事件分析报告1、事件经过 2006年03月27日9:23时,#2汽轮发电机失磁保护动作跳闸,但在#1电子间#2汽机保护屏前未见任何保护动作信号,询问在场的运行人员答复已将保护屏跳闸信号复归。检查动作记录报文,其中有失磁保护动作与TV断线。于是拉开#1PT刀闸,检查1PT的一次保险和二次接线无开路现象,检查#2PT二次空开下桩头接线B相松动,将其紧固。因怀疑PT一次保险质量不良,用保险丝与1PT一次保险并联后,推上#1PT刀闸,重新起励,控制屏上显示励磁为FCR 方式,检查励磁屏上两通道均有PT断线告警,将其复归(在检查PT 回路拉开1PT刀闸时发出),再次起励升压并网成功。 2、原因分析 (1)保护屏内故障报文,因CPUO和CPUE的报文一样,CPUE的时间更接近实际时间,故以CPUE的报文作为分析依据,相关故障报文如下:

09:17:25:306失磁保护动作t1(0.5s) 09:17:26:303失磁保护动作t2(1s) 09:17:28:291主汽门关闭 09:18:48:463发电机3W定子接地TV1断线 09:18:35:541发电机3U0定子接地TV1断线 09:19:00:393发电机逆功率TV1断线 09:19:01:388发电机失磁保护TV1断线 可知故障是因#2发电机失磁引起失磁保护动作跳开发电机出口开关502,联跳主汽门。综合检查情况,基本可排除PT断线的因素造成,PT断线保护可闭锁,励磁也可切换到手动通道,保护出口前无PT断线信号,TV1断线信号是在发电机开关跳闸甩负荷后发出的,为甩负

荷时系统冲击引起(3W、3U0定子接地同理),现场检查PT也未开路,从失磁保护报文看,保护启动正确,当时检测到的参数已达到动作范围。 (2)造成失磁的原因由于分析素材不足,难以作出准确的判断,但可能是: ①励磁装置自行误动作减磁或灭磁。 ②不排除有人在触摸屏检查时误按“灭磁开关跳闸”按键。(正常时黑屏) 3、暴露问题 (1)保护屏上信号复归过快,不利于故障分析。 (2)运行励磁投切方式无记录。

LED显示屏频繁跳闸原因分析及解决方法v

漏电保护器布局不合理 由于LED显示屏安装现场所具有的特殊性,如接线错误、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上没有按照实际用电情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸。 对于这种情况除了加强管理外,还需要从技术的角度,根据实际情况对漏电保护器进行合理布置。进线总电源上的漏电保护器,可主要做为防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做每个小的漏电保护范围的后备保护,它的额定漏电动作电流可在200~500mA 之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2~0.3s。这样,可极大地减少浪涌电压、浪涌电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性。如果能使每个漏电保护范围内的二级漏电保护处于有效保护状态,就可以大大地减少工地总漏电保护器的频繁跳闸机率。 在保护范围内没有形成有效的二级或三级漏电保护 开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果末级漏电保护器不装、损坏或选型不当,将可能导致上级漏电保护器频繁跳闸。由于LED显示屏内金属导体很多,电线接头较多,如果导线绝缘不是很好,就会导致经常漏电的状况;有的还加了一些插座,在很多时候都不装漏电保护器,经常造成漏电。只有在每个保护范围内形成有效的二级或三级漏电保护模式,才能有效地减少漏电保护器的频繁跳闸。

漏电保护器本身有一定的局限性 (1)目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡。LED显示屏的三相用电负荷也不可能完全平衡,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高导磁率的磁环中感应出一定的电动势,这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。由于额定电流越大的漏电保护器采用相对较大的磁环,产生的漏磁通也相对较大,且漏电流要克服磁环本身的磁化力,导致实际使用的漏电保护器额定电流越大,灵敏度越低,拒动率也越大。 (2)漏电保护器在额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流之间有一段动作不确定区域,漏电保护器的漏电流在此区域内波动时,可能导致漏电保护器无规律跳闸。 漏电保护器选型不合理 (1)开关箱内使用的额定漏电动作电流超过了30mA或者是超过用电设备额定电流两倍以上的漏电保护器,或是选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,发生漏电故障时,末级漏电保护器没有动作,上级漏电保护器就可能动作 (2)给LED显示屏通电时的启动电流往往都比较大,此大电流可能会使漏电保护器跳闸。因此,应尽可能分批次地给显示屏的箱体上电。另外,一般应选用对浪涌过电压、过

配电线路跳闸的原因分析及防范措施

配电线路跳闸的原因分析及防范措施 摘要:故障的情况下进行开关合闸,但常因过流保护动作跳闸而无法正常送电。现场情况表明,对这类存在开关异常跳闸状况的线路进行合闸送电瞬间,电流表指针往往大幅度偏转,然后又在较短的时间内返回到正常值。合闸冲击电流过大会导致过流保护动作跳闸,更为严重的是,有的线路只能将线路分段后逐段送电。 一跳闸原因: 1 管理原因: (1)外力破坏:电力线路受外力破坏易造成倒杆断线恶性事故,严重威胁电网安全运行。 (2)盗窃设施:电力线路多为金属材料,受价格上涨因素,犯罪分子偷盗电力设施,案发前必然先造成线路跳闸停电后实施犯罪。 (3)车辆撞杆:线路延公路两侧架设方案仍是目前普遍推行的首选方案,它便于施工与接火跳线,但随着车辆快速增长,违章行车直接撞击电杆事故也呈上升趋势。 (4)杆根取土:修路、建房、烧砖等取用土时,对架设在田间地头电杆地段进行取土,破坏了电杆基础,造成电杆倾斜倒塌。 (5)破坏拉线:组立在农村耕地上带有接线的电杆,因其不便于农机作业和农作物的收种,从而擅自拆除拉线,引起电杆倒塌。 (6)焚烧农作物秸秆:每年农作物收割之后,废弃在耕地中或堆积在田间地头、公路两侧的秸秆就地焚烧而引起线路跳闸。 (7 短路:人为因素较多,大都是缺乏电力保护常识而引发障碍。重点有:风筝、过街宣传横幅,彩带等绕线;金属丝抛挂,此类故障多集中在村庄附近和空旷地段;架空导线飞鸟短路,地下电缆出线裸露部分小动物短路。 (8线路巡查不到位:线路的安全管理重点在线路上,线路巡查工作必须要认真仔细,并要正确巡查所有设备,确保线路设备保持良好的运行状态。 (9 路薄弱点不清:没有标定危险部位与薄弱环节,遇到负荷高峰期,线路连接薄弱点放电发热烧断导线。 二原因:

县供电公司2011-2015年配电网设备故障分析报告

2011-2015年配电网设备故障分析报告 国网高台县供电公司 2016年5月

一、概述 由于2011年至2013年度高台县供电公司尚未直管,省市公司配电网专业管理未延伸至县公司,2014年之前高台县供电公司配电网故障详细基础数据按照规定只做一年保存,未做长期保留,且统计口径不齐、失去了参考分析的价值。 2014年高台县10千伏配电网设备基本情况为: 至2014年底,高台县供电公司共管辖10千伏线路43条1413.12千米;10千伏配电线路按照在运时间,运行10年以内的共7条,197.16公里;运行10-20年的共7条,229.81公里;运行20年以上线路29条,983.15公里。 2014年配网基本故障情况为: 2014年1至12月份,配网故障154次(其中:重合成功118次、接地2次,重合不成功34次),线路平均每百公里跳闸次数10.89次,年平均跳闸3.581次/条。全年累计故障停电时间63.71小时,平均每百公里4.51小时。 引起线路跳闸的主要原因:鸟害46次(29.9%)、外力破坏26次(16.9%)、树障21次(13.7)、运维责任17次(11.01%)、用户侧原因44次(28.5%)。鸟害、外力破坏和用户设备原因,是造成全年跳闸的三大主要因素。 2015年高台县10千伏配电网设备基本情况为: 至2015年底,高台县供电公司共管辖10千伏线路43条1444.57千米;0.4千伏线路1031.3公里;配电变压器配电台区2588台22.12万千伏安,为城乡8.2万户客户供电。

10千伏配电线路按照在运时间,高台县供电公司共管辖10千伏线路43条1444.57千米;10千伏配电线路按照在运时间,运行10年以内的共7条,231.61公里;运行10-20年的共7条,229.81公里;运行20年以上线路29条,983.15公里。 2015年配网基本故障情况为:2015年1至12月份,配网故障203次(其中:重合成功135次、接地15次,重合不成功53次),1至9月份跳闸195次,占全年96.05%,10月至12月跳闸8次,占全年3.03%。线路平均每百公里跳闸次数14.05次,年平均跳闸4.72次/条。全年累计故障停电时间78.86小时,平均每百公里5.46小时,重合闸不成功跳闸和接地导致线路故障停电平均每次1.48小时。 引起线路跳闸的主要原因:鸟害82次(40.49%)、外力破坏43次(21.18%)、树障33次(16.25%)、运维责任22次(10.83%)、用户侧原因23次(11.33%)。鸟害、外力破坏和树障,是造成全年跳闸的三大主要因素。 2014年至2015年配电线路总体情况: 表1 国网高台县供电公司配电线路总体情况 二、故障原因分析 (一)故障总体情况

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析标准范本

安全管理编号:LX-FS-A70052 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析标准范本 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使

至配网跳闸分析报告

2014年1至11月份配网跳闸分析报告 一、总体情况分析 截止2014年年11月底, 10kV公用配电线路共计65条,10kV配电线路累计故障跳闸238条次,平均跳闸次数为次/条;与去年302条次相比减少66条次,同比降低%。其中:设备跳闸80条次,占全部故障的%;去年同期设备跳闸123条次,占全部故障的%,同比下降了%。 树障跳闸44条次,占全部故障的%;去年同期树障跳闸50条次,占全部故障的%,同比下降了%。 外力跳闸25条次,占全部故障的%;去年同期外力跳闸29条次,占全部故障的%,同比下降了%。 其它类跳闸89条次,占全部故障的%;去年同期其它类跳闸95条次,占全部故障的%同,比上升了%。10kV配网主干线故障停电的主要原因依次为设备原因、树障因素、外力因素、其它类因素。(见饼状图) 二、配网线路跳闸情况

截止11月底,10千伏主干线故障238条次,比去年同期减少64条次(见柱状图4) 三、暴露问题 (一)配网主干及分支线路故障238条次。 1、其中因设备影响引起的故障为80条次,占配网故障的%,具体分类(见柱状图)。 经过对设备影响引起的故障原因分析发现:占前三位的依次为导线原因23次、变压器原因22次、避雷器原因12次。主要原因:一是我局10千伏配网设备大部分是农网一期以前的线路,当时建设标准低、线径细。二是近几年负荷增长迅速,配电设备长期在大负荷、重过负荷运行,老化严重,故障较多。三是设备

接地装置运行时间长,连接点氧化、锈蚀严重,连接不紧密。四是管理因素:有部分配变未按照规程要求合理配置高压熔丝、低压熔断器和断路器。有个别杆塔裂纹严重、倾斜或缺失拉线。有配变高压避雷器更换安装不规范,直接捆绑或直接安装到变压器上。有未及时发现修路或建房造成导线对地安全距离不够现象。 2、因树障影响引起的故障为44条次,占配网故障的%,具体分类(见柱状图)。 经过对树障影响引起的故障原因分析发现:主要原因:一是我局10千伏配网线路通道内还存在树障未清理现象,特别是偏远偏僻地方。二是近几年我县部分乡镇开展林木加工富民政策,村民大面积种植速生杨,造成部分10千伏配网线路通道外侧超高树木较多。 3、因外力影响引起的故障为25条次,占配网故障的%,具体分类(见柱状图)。

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4487-40 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。通过在施工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。

2 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因 2.1 漏电保护器布局不合理 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46—88,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。在施工高峰期,总漏电保护器的频繁跳闸不仅严重影响了工地的正常施工,而且让处理故障的电工疲于奔命,甚至束手无策。对于这种情况除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。在一些住宅楼工地、工业项目等比较大的施工现场,需要将整个工地按专业或不同的施工队划分为若干个小的漏电保护

线路跳闸原因分析报告

线路跳闸原因分析报告 线路跳闸原因分析报告随着科技的发展迅猛,无线网络也进入家家户户,不管城市还是农村,居民生活对用电质量的要求提高,根据国家要求,现在每年计划的停电次数在逐渐减少,同时在发生故障之后能够及时处理设备,恢复用户用电。 1 配网线路跳闸原因分析 1.1 外力的破坏 配网线路一般放置于比较复杂的环境中,不可避免的要面对来自大自然的外力干扰,经调查外力的损坏占总比例高达30.2%,例如:狂风的破坏、暴雨的洗刷、雾霾的覆盖、寒冬暴雪的侵蚀,种种外力因素都可使线路的绝缘层遭到破坏导致绝缘层老化、变质,从而发生绝缘层断裂保护力下降等现象,最终导致跳闸。由此可见,外力的破坏也成为配网线路跳闸的一大因素[1]。 1.2 用户的原因 用户对于设备的监督检查管理力度不够,也可导致线路的绝缘能力下降,供电管理部门的检查力度不夠也可引发故障,各项监管工作做不到位,使各种问题和存在的隐患都可导致配网线路的损坏。一些用户存在对知识的匮乏,缺乏对配网线路规定的额定电压等级的认知,随意使用设备,从而导致设备故障。用户自身原因或者监管不够的原因占发生故

障总比例的17%,这些都是不可忽视的重要因素。 1.3 设备的缺陷 工作人员对于线路检查不够认真,态度随意,不能及时发现、处理问题,且发现问题不及时处理,都为设备造成缺陷致使引发跳闸。检修人员不按照规定的周期检查,也没有对设备进行清扫和处理,导致设备运行老化、卡涩、变形等异常。一旦发生异常,都可引发设备故障,导致跳闸。 1.4 绝缘子串闪络放电引发的原因 导致绝缘子串闪络的因素之一就是过电压,例如:配网系统自身的暂态过电压、供电的高峰期瞬间过电压等,四面八方的过电压叠加都可使电压值迅速上升,一旦超过系统的额定电压值,就会导致绝缘子串闪络问题,引发对地方电及短路等故障。如果绝缘子的绝缘度不达标质量不合格时,都可引发短路、跳闸。 2 配网线路跳闸治理措施 2.1 防范外力的破坏 外力损坏是引发配网线路跳闸的外部因素最重要的原因,因此就需要加大力度排除这种干扰因素,保护好配网线路及设备的安全。例如:预防恶劣天气带来的损坏,在经常发生冰雪覆盖的区域做调查,收集冰雪覆盖情况、冰凌的性质、结冻的高度、冰凌出现的月份和次数等。这些都可作为在改造线路时候的参考因素,且加强对积雪的处理,可避免

对施工现场漏电保护频繁跳闸原因分析

对施工现场漏电保护频繁跳闸原因分析 对施工现场漏电保护频繁跳闸的原因分析 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。通过在施工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。 2 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因 2.1 漏电保护器布局不合理 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46—88,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。在施工高峰期,总漏电保护器的频繁跳闸不仅严重影响了工地的正常施工,而且让处理故障的电工疲于奔命,甚至束手无策。对于这种情况除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。在一些住宅楼工地、工业项目等比较大的施工现场,需要将整个工地按专业或不同的施工队划分为若干个小的漏电保护范围,在每个保护范围内形成二级漏电保护,必要时形成三级漏电保护,这样可以提高每个保护范围内二或三级漏电保护的保护灵敏度,提高保护范围内故障漏电时的漏电保护器的动作率,减少总漏电保护器跳闸。合理的布置也可以促使各个施工队自主管理和方便项目部的统下管理。这样工地进线总电源上的漏电保护器,可主要做为施工现场防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做每个小的漏电保护范围的后备保护,它的额定漏电动作电流可根据施工现场的大小在200~500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2—0.3s,可极大地减少浪涌电压、电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性。如果能通过加强对工地漏电保护器的管理,使每个漏电保护范围内的二级漏电保护处于有效保护状态,就可以大大地减少工地总漏电保护器的频繁跳闸机率。 2.2 在保护范围内没有形成有效的二或三级漏电保护 开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果末级漏电保护器不装、损坏或选型不当,将可能导致上级漏电保护器频繁跳闸。如施工现场有的照明部分相当混乱,存在很多问题:工地照明线经常随施工部位的改变而重新敷设,乱拉乱挂现象比较多,导线绝缘不是很好,经常漏电;现场办公室照明线虽然比较固定,但是一般固定的比较低,人很容易触及,还带有一些插座回路,在很多时候都不装漏电保护器,特别是在天刚黑需要照明的时候,经常造成了总漏电保护器频繁跳闸。施工现场移动设备比较多,如振捣棒、手电钻、小型切割机、打夯机、小型电焊机等随机使用性比较强,有的时候使用这些设备时没有接入开关箱,这也增加了总漏电保护器频繁跳闸的几率。只有在每个保护范围内形成有效的二或三级漏电保护模式,才能有效地减少漏电保护器的频繁跳闸。 2.3 漏电保护器本身有一定的局限性 (1)目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设

电厂机盘车跳闸事件分析报告

电厂机盘车跳闸事件分 析报告 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电厂#1机盘车跳闸事件分析报告1、事件经过 (1)2005年5月31日00:00时,#1燃机盘车正常运行,环境温度33度,转速128RPM,LTTH50.5度,88BT-1、2、88VG-1、2均断电位, 88QA、88QV、88QB-2、88WC-1运行,油箱负压0.7kPa,未发现异常。 (2)01:24时,主控室#1机上发出报警,现场检查88CR转速变0, 88QA、88QB、88QV运行正常,油箱负压0.7KPA,轮机间及辅机间的门均关闭,88BT-1、2及88VG-1、2均断电,轴承金属温度正常,轮机间最高温度253度,TMGV67.7度,QAP5.8BAR,QGP1.17BAR,厂用电电压、电流正常,但是试启高盘未成功。 此后检查发现88BT-2全关,88BT-1的出口挡板未全关,有20度左右的开度。考虑到轮机间温度较高,有可能产生了刮缸,将88TG拉至检修位,强制L62CD为“1”,将其静置,白班再做处理。 (3)MARKV报警如下:

01:23:47COOLDOWNTROUBLE 01:24:06HPSPEED-ZEROSPEED 01:24:06CRANKINGMOTORSTATUS 01:24:36TURBSHFTFAILURETOBREAKTUBINEAWAY 01:24:36TURBINESHUTDOWN 从报警分析,在燃机转速为0后,88CR自动启动,但大轴未转动,启转失败;另外从前两个报警可以看出,燃机从60rpm到0rpm只用了49秒的时间(盘车故障这个报警是当燃机在盘车状态下,转速降到了2%以下延时30秒才出现,从报警到转速为0rpm是19秒,加上30秒),故分析是主机动静部分产生了摩擦,造成盘车停运。 2、原因分析 经过分析,具体原因为燃机本体由于冷却不均造成动、静部件间隙过小,产生刮缸现象,使盘车停止运行。 3、防范措施

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析

施工现场漏电保护器频繁跳 闸原因分析 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析 中电四公司 廖显红 2014年4月15日

现场施工用电一级配电箱漏电开关跳闸的原因分析 摘要:通过对现场施工用电的管理并及时总结经验教训,针对施工现场漏电保护器频 繁跳闸原因进行分析,了解各种漏电保护器的基本常识,掌控各级配电系统的有效配置,合理的对下场线路的架设,希望能对解决施工现场漏电保护器的频繁跳闸问题有所帮助。 关键字:一级配电箱、漏电保护器频繁跳闸、原因、采取措施 前言:现场的施工单位较多,施工作业环境一般比较差,临时用电所使用的设备、 线路本身安全隐患比较多,而且流动性、重复性、临时性较强,一闸多机现象严重,参加施工的作业人员甚至管理人员以及电工的素质参差不齐,经常造成一级配电箱漏电开关跳闸。因此我们在施工现场中,强制推行三级配电二级漏电保护和采用TN—S 三相五线式供电方式,确保用电设备达到“一机、一闸、一漏、一箱”的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成一级漏电保护器的频繁跳闸。不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全得不到有效的保障。通过近几年来在施工现场对施工临时用电方案的编制、临时用电的管理、总结体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因分析 1、漏电保护器选型不合理 ①开关箱内使用漏电开关其额定漏电动作电流超过了正常值(30mA)或者是超过用电设备额定电流两倍以上的漏电保护器,甚至选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,依次在发生漏电故障时,三级箱漏电保护器还没有动作,一级箱漏电保护器却先行动作。 ②有些随机使用性的用电设备或小容量负荷的设备没有专用的开关箱,如I、Ⅱ类电锤、电钻、小型切割机等手持电动工具,在接入有较大额定电流的漏电保护器后,在发生漏电或故障时,三级漏电保护器就可能拒动,或者和一级漏电保护器同时跳闸。 ③施工现场电焊机比较多,电焊机的漏电保护器按电焊机的额定电流选用,在电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸,这是部分电焊机漏电保护器跳闸的原因。对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用比电焊机额定电流大倍的电子式漏电保护器,但作为末级漏电保护,额定漏电动作电流不应大于30mA,这样才不至于使一级箱漏电保护器跳闸。 ④塔吊是施工现场较大的施工设备,有多台电动机,虽然起动过程采用了Y-Δ起动和转子回路串入电阻起动,降低了起动电流,但仍然会有较大的起动电流。Y-Δ起动和电动机换速时会随机产生一定的过电压,塔吊配电箱和配电线路处于高空中,长年日晒雨淋,绝缘难免有一定的损伤,导致漏电流相应增大,这些因素都可能造成塔吊的漏电保护器频繁跳闸。在考虑采用电子式漏电保护器时应适当将它的额定电流放大倍,以降低漏电保护器本身的灵敏度,减少频繁跳闸的几率,但是其漏电动作电流还是必须小于上级漏电保护开关的漏电动作电流。 ⑤三级箱漏电保护器上的漏电保护额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流选择过小,没有考虑到漏电保护器下口的配电线路上可能有相对较大的正常漏电流。一般

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