当前位置:文档之家› 浙江恒洋热电厂汽轮机严重超速事故调查报告

浙江恒洋热电厂汽轮机严重超速事故调查报告

浙江恒洋热电厂汽轮机严重超速事故调查报告
浙江恒洋热电厂汽轮机严重超速事故调查报告

事故调查报告

2015年6月12日

企业概况

浙江恒洋热电有限公司于2003年12月注册成立,由中达联合控股集团有限公司和嘉兴大洋纸业股份有限公司共同投资组建,位于海盐县沈荡镇开发区,是一家热电联产股份制企业,其主要产品:热能、发电、硫酸铵。恒洋热电联产项目是一座区域性的公用热电厂,采用高效率、低污染的循环流化床锅炉集中供热。项目建设规模为四台130t/h次高温次高压循环流化床锅炉、一台24.5MW抽凝式汽轮机组和三台12MW背压式汽轮机组及相应配套设施,形成年发电量32000万KWh,年供热大于280万吨的生产能力,供热管网设计供热能力456t/h,出口母管蒸汽压力0.98MPa、温度300℃;供热覆盖区域为沈荡、于城、百步、武原镇西片、西塘桥西片及南湖区余新镇、凤桥镇南片等区域,蒸汽管网分东、西、南管线及凤桥支线,现有200家左右用户接入蒸汽管网,实现了集中供热,替代传统小锅炉。

设备简介

发生事故的2号汽轮机是青岛捷能汽轮机股份有限公司2004年制造的C25‐4.90/0.981(470℃),次高温次高压、单缸、抽汽凝汽式汽轮机,与东风厂制造的两台QF2‐30‐2A发电机配套使用。汽轮机本体主要由静子和转子部分组成,静子部分的汽缸为单缸结构,由前、中、后缸三部分组成,前缸采用合金铸钢,中钢采用铸钢,后钢采用钢板

焊接式结构,通过垂直中分面连接成一体。主汽门、高压调节汽阀蒸汽室与汽缸为一体,新蒸汽从两侧主汽门直接进入高压调节汽阀蒸汽室内,为防止主汽门阀杆下涩,主汽门阀杆可作活动试验。汽缸下部有工业抽汽口和加热器用回热抽汽口,汽缸排汽室通过排汽接管与凝汽器刚性连接。转子部分采用套装型式,叶轮及联轴器套装在转子上,共有13级动叶,其中一级双列调节级、一级单列调节级、11级压力级(其中包括三级扭叶级)。转子通过刚性联轴器与发电机转子连接,转子前端装有主油泵叶轮。机组前轴承箱装有推力轴承前轴承、主油泵、调节滑阀、保安装置、油动机等。后轴承箱装有汽轮机后轴承、发电机前轴承、盘车装置、联轴器护罩等。

本机组采用的是数字电液调节系统(DEH)。主要由数字式调节器、电液转换器、液压伺服机构、调节汽阀油动机等组成。汽轮机保安系统主要由危急遮断器、危急遮断油门、试验控制阀、电磁阀、主汽门、TSI仪表监测系统、超速保护等组成。其中设置了电超速和危急遮断器机械超速两套保护装置,电超速保护设定值是110%额定转速(3300rpm),机械超速保护设定值是110‐112%额定转速(3300~3360rpm),危急遮断器可作在线动作试验。当任一保安装置动作时,保安油路被切断,保安油压降为零,活塞上部的弹簧将主汽门、调节汽阀、抽汽阀迅速关闭停机。

事故经过调查

2015年6月11日20点11分许,位于海盐县沈荡镇工业园区的

浙江恒洋热电有限公司汽轮机厂房内2号汽轮机设备爆炸引发厂房内发生重大火灾,接到报警后,消防人员迅速赶赴现场奋力扑救将大火扑灭。

2015年6月12日海盐县安全生产监督管理局牵头组织了事故调查组,开展事故现场查勘和人员访谈,了解事故发生、现场施救和企业损失情况。

事故发生经过:电站DCS系统记录的历史数据显示,2015年6月11日20点10分09秒在2#机组发电机带21MW左右负荷运行中的2#循环水泵发生断电,备用的循环水泵没有自动联锁启动,造成2#机组凝汽器循环冷却水中断,凝汽器压力从-80KPa开始上升,20点10分50秒凝汽器压力上升到-64.63KPa触发停机信号,停机信号同时送2#汽轮机关闭主汽门和发电机出口油开关跳闸。20点10分54秒发电机负荷从21MW甩至零,2#汽轮机的转速从2993.73rpm开始上升,20点10分57秒转速到3300rpm电超速保护动作信号送出,但保安油压没有释放,汽轮机主汽门和调节汽门没有关闭。20点11分08秒转速继续飞升至4490rpm(超出转速表量程)以上,转速飞升过程中机械超速保护(120%机械超速保护装置)也没有起作用,保安油压始终没有释放,造成主汽门和调节汽门不能关闭切断汽轮机进汽,发生严重超速事故。20点11分12秒保安油压小于1MPa报警信号才出现,此时2#汽轮机前后轴承箱已发生剧烈爆炸。

根据电厂汽轮机厂房监视录像记录,2015年6月11日20点09分29秒(显示时间与DCS时间不同步)控制室运行人员发现2号发

电机负荷瞬间甩至零,其中一名运行主值跑出主控室到就地检查,在接近2号汽轮机头时前轴承箱就发生剧烈爆炸,所幸未伤及人员性命。 事故原因分析及损失

通过2号汽轮发电机组设备事故现场勘查,收集与分析运行数据,检查设备运行和维护记录,以及与电厂设备管理人员访谈等方式,还原了事故发生经过,分析和查找到事故原因。经过调查可以确定电厂循环水泵失电停泵导致凝汽器冷却断水是本次事故的诱因,在停机过程中2号汽轮机进汽阀门没有正常关闭是造成汽轮机发生严重超速事故的直接原因。针对造成本次设备损坏重大事故的这一直接原因,分析认为电厂存在设备运行维护保养不当的严重管理问题,使得汽轮发电机组重要的安全保护装置失效,导致在汽机停机过程中发生事故。首先,在事故调查过程中,电厂汽机专工无法提供2号汽轮发电机组的大、小修记录和定期试验记录,使得调查人员无法判断事故前设备的安全保护装置的状态是否完好。其次,在询问电厂汽机专工和运行人员得知,没有进行定期的主汽门门杆活动试验和危急遮断器注油在线动作试验。再则,在查阅运行日志时发现,事故前2#机油系统的润滑油油质一直不合格,2号机经常出现电负荷波动(负荷晃动10MW 上下),汽机控制系统带病运行处于一种不稳定状态。

由于上述问题的存在,汽轮机保安系统中的危急遮断器、危急遮断油门、控制电磁阀、主汽门和调节门油动机等安全装置都可能出现油路故障而失效,以及主汽门发生门杆机械卡涩故障。一旦遇到汽轮

机出现紧急故障停机时,将造成保安装置不动作,导致保安油压无法释放,汽轮机进汽阀门不能迅速关闭切断进汽,不能安全停机。

在机组停机过程中,因汽轮机进汽阀门没有正常关闭,造成汽轮机转速失控后严重超速,汽轮机超速时机组剧烈振动,汽轮机转子叶片断裂,发电机定转子碰撞扫膛,轴承金属摩擦产生火花造成轴承箱内润滑油燃烧爆炸。2号汽轮机前后轴承箱的润滑油燃烧爆炸造成设备事故范围扩大,火灾殃及相邻的3号汽轮发电机和中央控制室计算机房等设备。

在此次重大的设备事故中2号汽轮发电机组因发生严重超事故而毁坏报废。因2号汽轮机前后轴承箱燃烧爆炸引起生产厂房大面积过火,造成零米层辅机设备和相邻的3号汽轮发电机组不同程度受损,其中大火还造成电缆层、中央控制室机房等设备受损。因生产厂房内发生剧烈爆炸造成厂房窗户及房顶受损严重,经初步估算,此次重大事故造成设备损坏的直接经济损失约900万元。

整改措施和建议

1、事故发生前,2#机组发电机带21MW电功率运行,电厂循环水泵房共有五台循环水泵(三大泵,二小泵)可用,其中2#循环水泵投运,1#循环水泵投热备件,其它泵在冷备用。经调查,事故时锅炉值班员正在进行3#一次风机启动操作,操作过程中发生厂用10KV Ⅲ段过流保护动作,造成厂用10KVⅢ段进线2#断路器跳闸。因厂用10KVⅢ段母线失电,导致运行中的2#循环水泵失电停泵,又因2#循

环水泵电源开关未分闸,导致联锁备用的1#循环水泵没有自动启动,造成2号汽机凝汽器冷却水中断,凝汽器低真空保护动作停机。此次由于运行操作引发一系列事件的过程,反映出电厂循环水泵电源系统和控制联动装置不可靠,需要电厂进一步查找造成厂用10KV母线失电的根本原因,消除设备缺陷隐患。对于循环水泵只有运行泵跳闸联动备用泵一路联锁信号的问题,建议电厂增设循环水母管低水压联动备用泵功能,完善循环水泵热工自动控制系统设计。由于在事故发生时当值电气、汽机和锅炉运行值班员在监盘中都未发现厂用10KVⅢ段母线失电故障,错过了事故处理的第一时间,电厂应加强运行人员操作风险事故预想和反事故措施培训。

2、在电厂的《#2汽轮机运行规程》(Q/HYRD 10401001.1‐2004)中有明确的保安系统定期试验和超速试验要求,包括电超速试验和机械超速试验,但电厂设备管理人员无法提供任何试验记录证据,这说明电厂的设备管理存在严重漏洞,无法证明事故发生前设备状态是否完好。为此电厂应严格执行设备定期试验和功能性试验要求,并要保存完整的运行试验记录,确保安全系统设备功能完好,机组处于安全的运行状态。

3、在电厂的《#2汽轮机运行规程》(Q/HYRD 10401001.1‐2004)中明确要求:“每天定时将主汽门、电动隔离阀等重要阀门的阀杆活动检查,防止卡死。此操作应在低负荷时进行。”询问电厂运行人员和管理人员,都回答未执行重要阀门的阀杆活动检查要求。对于此问题电厂应根据机组运行工况,结合重要阀门的维修保养状况,合理安

排阀杆活动检查频度,并严格执行检查要求,确保重要阀门保持良好的状态。

4、在制造厂《25MW抽汽凝汽式汽轮机安装使用说明书》(0‐1004‐5863‐00)和电厂汽轮机运行规程的“汽轮机的正常运行维护” 中都没有明确定期进行危急遮断器注油在线动作试验的要求。鉴于危急遮断器注油在线动作试验可以在汽轮机正常运行时,不需提升机组转速就可检查危急遮断器动作是否正常,建议电厂结合机组运行工况,安排定期的危急遮断器注油在线动作试验,确保汽轮机机械超速保护装置功能完好。

5、事故发生前的2号机油系统的润滑油油质一直不合格,且电负荷出现经常性的波动,这说明事故前2号汽机调节控制系统已表现出不稳定症状,机组一直是带病运行状态。润滑油的油质管理对这类汽轮机保安系统中的危急遮断器、危急遮断油门、控制电磁阀、主汽门和调节门油动机等安全装置的功能影响非常大,不合格的油品极易造成保安系统油路故障而功能失效。为此电厂需要加强汽轮发电机组油系统润滑的油质管理,要及时安排设备缺陷处理,机组不能带病运行,要避免发生重大设备事故风险。

事故现场照片

图1:发生事故的2#汽轮发电机组现场

图2:2#汽轮机前箱爆炸燃烧现场

图3:2#汽轮机前轴承箱损坏

图4:2#汽轮机后轴承箱爆炸燃烧现场

图5:2#汽轮机后轴承箱损坏

图6:2#汽轮机叶片断裂撞击外缸

图7:2#发电机端部轴承轴瓦被甩出

图8:火灾造成邻近3#汽轮发电机组受损

汽轮机超速事故处理

汽轮机超速事故处理 1 汽轮机超速 1.1危害:严重时导致叶轮松动变形、叶片及围带脱落、轴承损坏、动静摩擦甚至断轴。 1.2现象 1)发变组主开关跳闸信号发出,机组负荷突然甩到“0”。 2)LCD上显示转速迅速上升,升至危急保安器动作值,并继续上升。 3)汽轮机发出异常的声音。 4)主油泵出口油压、润滑油压上升。 5)机组振动明显增大,轴向位移明显变化。 1.3原因 1)甩负荷到零,汽轮机调速系统工作不正常。 2)危急保安器超速试验时转速失控。 3)发电机解列后高中压主汽阀、调阀、各抽汽止回阀、高排止回阀等卡涩或关闭不严密。 1.4处理:(处理应该分为保安器动作或者不动作) 1.4.1如果危机保安器动作后,确认转速下降按正常停机步骤处理 1.4.2危机保安器不动作按以下步骤处理 1)破坏真空,紧急停机,确认转速应下降,并启动交流辅助油泵。 2)若发现转速继续上升,应立即停炉,打开PCV锅炉泄压,禁止开高、低压旁路系统。3)对机组进行全面检查,必须待超速原因查明,故障排除确认机组处于正常状态后,方可重新启动。全速后,应校验危急保安器超速试验及各超速保护装置动作正常后方可并网带负荷。 4)重新启动时,应对汽轮机振动、内部声音、轴承温度、轴向位移、推力瓦温度等进行重点检查与监视,发现异常应禁止启动。 1.5预防措施 1)启动、停机前认真检查试验各汽门开关动作灵活性及可靠性。 2)各种超速保护均应正常投入运行,超速保护不能可靠动作时,禁止机组启动和运行。运行中汽轮机任一超速保护故障不能消除时应停机消除。 3)应定期进行危急保安器充油试验、各停机保护的在线试验和主汽阀、调节阀及各段

2019年火灾事故调查报告三篇

2019年火灾事故调查报告 【火灾事故调查报告1 】 一、事故概况 201x年**月**日12点50分,**公司**厂房电机短路起火。该位置系两面铁皮夹泡末的非阻燃材料,因高温作用,墙体内的泡末燃烧,高温拌发大量烟尘产生,引燃室内的地毯和木地板。 **公司**厂房车间本就是一个封闭的空间,**室又进一步形成一个更为封闭小空间,致使浓烟积蓄更多,对救援带来极大的阻挠。 201x年**月**5日12:55:28,**消防队接到报警电话,称**公司**厂房发生火灾。**消防队立即组织两车九人赶赴火灾现场,于12:57:32出b区大门;于12:58:57过a区大门;于12:59:25过a区二门;于12:59:34过a区地磅房;于12:59:40过a区**部电工班门口; 于12:59:54过**厂房门口并到达火灾现场。 到场后,由于室内烟雾非常浓,起火点与起火物质均不明确,又被该分厂人员告知用水施救会损坏设备,针对此情况,消防人员采用灭火器实施救援。在使用大量灭火器无效的情况下,经现场请示温总,立即使用水进行施救,在尽量保证设备的情况下于13:27分左右将火扑灭。在明火扑灭后,江津消防支队德感中队13:30分左右也到达了现场,

他们立即使用专业排烟设备进行排烟,通过较长时间的排烟,顺利将室内烟雾排空,使得此次火灾事故得以成功处置,并将财产损失降到最低。 事后,我队对火灾现场进行了初步勘察,从火灾现场痕迹来看,有可能是该厂房旁的空气压缩机过热发生故障造成电气线路短路起火,并引燃地面油污和隔热层里的泡沫,且现场可能工作人员缺位,未能及时发现火情,从而造成了火势的蔓延、扩大。 同时,通过此次火灾事故,我们也要从中吸取教训,各单位对各类电气设施,特别是重点部位和死角的电气设施要加大检查力度,及时发现和排除隐患。作为我们职能部门,也需要加大对各单位的督促、检查、考核力度,共同努力,确保公司的生产安全。 二、事故原因分析 (一)起火原因 火灾救援后,我队对火灾现场进行了初步勘察,从火灾现场痕迹来看,基本可以确定是该厂房旁的空气压缩机过热,发生故障造成电气线路短路起火。在**室当班工作人员***部测试组——****同志的证词材料中,也提到是“5月5日12点50分左右,我到达p300仪器室门口时听到有异响,马上去查看,看到空压机起很大的火。” (二)火灾扩大的原因

对汽轮机超速的原因分析及安全防止措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT486 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 对汽轮机超速的原因分析及安全防止 措施通用范本

对汽轮机超速的原因分析及安全防止措 施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、汽轮机超速的主要原因 汽轮机超速事故是由于汽轮机在调速和保护系统故障及本身的缺陷造成的,但往往和运行操作维护有着直接的关系,按不同的事故起因和故障环节,分析讨论。 1. 调速系统有缺陷: 汽轮机调速系统任务,不但要保证汽轮机在额定转速下正常运行,而且还保证在汽轮机甩负荷以后转速升高不超过规定的允许值,所以调速系统是防止汽轮机超速的第一措施。如

汽轮机典型事故处理

汽 轮 机 典 型 事 故 处 理 杨伟辉刘欢王熙博 2015年7月3日

目录 汽轮机水冲击 (1) 汽轮机组异常振动 (3) 汽轮机超速 (5) 汽轮机大轴弯曲 (6) 机组真空下降 (8) 汽轮机油系统着火 (10)

汽轮机水冲击 1.现象 1)主蒸汽、再热蒸汽和抽汽温度急剧下降,过热度减小。 2)汽缸上、下缸温差明显增大。 3)主蒸汽或再热蒸汽管道振动,轴封或汽轮机内有水击声,或从进汽管法兰、轴封、汽缸结合面处冒出白色的湿蒸汽或溅出水滴。 4)轴向位移增大,推力轴承金属温度和回油温度急剧上升。 5)机组发生强烈振动。 2.原因 1)锅炉汽温调节失灵,主蒸汽温度、再热蒸汽温度急剧下降,蒸汽带水进入汽轮机。 2)加热器管子破裂,大量给水进入汽侧或加热器水位调节失灵,造成加热器满水,加热器保护拒动,或加热器抽汽逆止门不严,水从加热器导入汽轮机。 3)轴封蒸汽温度不够或调节门动作不正常,水带入汽轮机轴封腔室。 4)7号低加满水,直接进入汽轮机。 5)抽汽管道低位疏水点调节门动作不正常,造成抽汽管道积水进入汽轮机。 6)高旁减温水门不严或误开。 7)高中压缸疏水不畅。 8)除氧水位高Ⅲ值未及时解列,造成水倒入汽轮机。 3.处理

1)紧急破坏真空停机。同时查找分析进水原因,切断进水途径。如确认加热器管束破裂,立即切除该加热器。 2)汽机打开各部疏水门。 3)细听机内声音,正确记录惰走时间。 4)监视推力瓦温度、轴向位移及高、低压缸胀差变化。 5)转子静止后投入连续盘车,测量大轴弯曲,检查上下缸温差。 6)如停机惰走过程中,一切正常,可重新启动,但启动前要充分疏水。再次启动时汽缸上下缸温差<42℃,转子偏心度应<0.076mm,重新启动过程中,密切监视机组振动、声音、推力瓦温及轴向位移、胀差、上下缸温差等数值。重新启动过程中,发现机内有异音或振动增大应停止启动。 7)如水冲击时,推力瓦温明显升高,轴向位移超过极限值,惰走时间较正常明显缩短时,应停机检查。 8)汽轮机盘车过程中发现汽缸进水,应迅速查明原因并消除,保持盘车运行直到汽轮机上下缸温差恢复正常。同时加强汽轮机内部听音检查,加强大轴晃动度、盘车电流的监视。 9)汽轮机在升速过程中发现进水,应立即停机,进行盘车。

防止汽轮机严重超速事故措施示范文本

防止汽轮机严重超速事故措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防止汽轮机严重超速事故措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、调节保安系统的一般要求 (1)在额定参数下,调节系统应能维持汽轮机在额定 转速下稳定运行,甩负荷后能将机组转速控制在危急保安 器转速以下。 (2)调节系统静态特性试验符合设计要求,速度变动 率不大于5%,迟缓率应小于0.2%。 (3)对新投产的机组或汽轮机调节系统重大改造后的 机组必须进行甩负荷试验。对已投产尚未进行甩负荷试验 的机组,应积极创造条件进行甩负荷试验。 (4)自动高压主汽门,中压主汽门及调节汽门应能迅 速关闭严密,无卡涩,活动试验性能良好,手打危急保安 器或ETS动作,主、调门迅速关闭,从开始动作到汽门全

关的时间:主汽门≤0.3s,调节汽门≤0.4s。 (5)机组的超速保护控制(OPC)功能合乎设计要求,并正常投入。 (6)危急保安器动作后,各抽汽逆止门及高排逆止门应联动关闭,且关闭严密。 (7)调节保安系统的定期试验装置应完好可靠。 (8)数字式电液控制系统(DEH)应设有完善的机组启动逻辑和严格的限制启动条件。 (9)电液伺服阀的性能必须符合要求,否则不得投入运行。运行中要严密监视其运行状态,不卡涩、不泄漏和系统稳定。发现问题及时联系检修处理。 2、对运行方面的要求 (1)机组各种超速保护均应正常投入运行,超速保护不能可靠动作时,禁止机组启动和运行。 (2)机组重要运行监视表计,尤其是转速表,显示不

对汽轮机超速的原因分析及安全防止措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9661 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 对汽轮机超速的原因分析及安全防止措施标准 版本

对汽轮机超速的原因分析及安全防 止措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、汽轮机超速的主要原因 汽轮机超速事故是由于汽轮机在调速和保护系统故障及本身的缺陷造成的,但往往和运行操作维护有着直接的关系,按不同的事故起因和故障环节,分析讨论。 1. 调速系统有缺陷: 汽轮机调速系统任务,不但要保证汽轮机在额定转速下正常运行,而且还保证在汽轮机甩负荷以后转速升高不超过规定的允许值,所以调速系统是防止汽

轮机超速的第一措施。如果在汽轮机甩掉负荷以后不能保持空载运行,就可能引起超速。汽轮机甩负荷后,转速飞升过高的原因有以下几个方面。 (1)调速汽门不能关闭或漏汽量大。 (2)抽汽逆止门不严或拒绝动作。 (3)调速系统迟缓率过大或调节部件卡涩。 (4)运行方式不合理或调整不当。 (5)调速系统不等率过大。 (6)调速系统动态特性不当。 (7)调速系统整定不当,如同步器调整范围、配汽机构膨胀间隙不符合要求等。 2. 汽轮机超速保护系统故障: (1)危急保安器不动作或动作转速过高 危急保安器的动作转速一般规定在高于额定转速的10-12%,这是保护汽轮机使其转速不臻过分升高

的主要保护设备,另外不同的机组还没有规定动作转速稍高于危急保安器的附加保护或电超速装置。如果在汽轮机转速升高时,造成危急保安器不动作或动作过尺原因主要有: ①重锤或飞环导杆卡涩。 ②重锤或飞环动静部件不同心,在运行时憋劲。 ③弹簧在受力产生过大的径向变形,以致与孔壁产生磨擦。 ④接吻扣或打击板间隙过大,撞击子飞出后不能使危急保安器滑阀动作。 (2)危急保安器滑阀卡涩,无法动作。 (3)自动主汽门和调速汽门卡涩。 3. 运行中操作调整不当: (1)油质管理不善,进油时是劣质油或标号不

汽轮机超速保护及与安全油的关系参考文本

汽轮机超速保护及与安全油的关系参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

汽轮机超速保护及与安全油的关系参考 文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 汽轮机超速保护有三种,DEH电超速,ETS电超速, 机械超速。其中DEH电超速和ETS电超速都有各自的测量 保护回路,在汽机前箱内设置有六个测速探头,其中三个 经3取2逻辑后送往DEH,另外三个经3取2逻辑后送往 ETS。当汽机转速达到110%额定转速时,两者的测速探头 将转速信号送至各自的控制系统中,其中,DEH系统确定 汽机110%超速后,便会发出DEH故障信号,发往ETS系 统,ETS发跳机信号,而ETS系统确定汽机110%超速 后,直接发跳机信号,快速卸去AST油压,快关主汽门, 同时OPC油压也会卸掉,快关调门。两者有一者达到保护 动作值都会使汽机跳机,增加了可靠性。此外,当汽机转

汽轮机超速事故应急处置方案

汽轮机超速事故应急处置方案 1总则 1.1目的 为及时、有效地处理汽轮发电机组超速事故,避免或减少因发电机组超速带来的人员伤亡、重大经济损失和社会影响,特制订本预案。 1.2编制依据 本预案依据《电力企业现场处置方案编制导则》、 《XXXXXXXXXXXX公司公司人身事故应急预案》、 XXXXXXXXXXXX公司《汽轮机运行规程》等以及电厂的实际情况而制定。 1.3适用范围 本预案适用于XXXXXXXXXXXX公司汽轮发电机组超速事故应急处置。 2事故特征 2.1危险性分析和事件等级 2.1.1危险性分析 因调速系统有缺陷、超速保护系统故障、运行中操作不当等原因,造成发电机组超速保护动作或拒动作,致使发电机组被迫停止运行,机组严重超速时,则可能使叶片脱落、轴承损坏、大轴折断,甚至整个机组报废从而对汽轮机等发电设备构成严重威胁甚至造成损坏、现场人员伤亡。 2.1.2事件等级 2.1.2.1三级状态:运行中汽轮机发生超速,超速保护发出超速报警信号,转速未达超速保护动作定值。 2.1.2.2二级状态:运行中汽轮机发生超速,汽轮机超速保护发出报警信号,超速保护动作,发电机组跳闸。 2.1.2.3一级状态:运行中汽轮机发生超速,汽轮机超速保护拒动作,通过危急打闸强迫机组停止运行,但是可能造成汽轮机组损坏,发生汽轮机动静摩擦、烧瓦、大轴弯曲、汽轮机飞车,或者造成人员伤亡等重特大事故。 2.2事件可能发生的地点和时间段 2.2.1 1#、2#、3#机组 2.2.2发电机组超速事故主要发生在机组启停机操作、调速系统试验、机组故障甩负荷三个特定阶段。

2.3可能造成的危害 发生设备损坏或者造成人员伤亡事故。 2.4事前可能出现的征兆 2.4.1启机前没有做超速试验。 3 组织机构及职责 3.1成立应急救援指挥部 总指挥:常务副总经理 副总指挥:生产副总经理、行政副总经理、总工程师、电厂总监、建设成本副总监 成员:安技部部长、运行部部长、检修部部长、供热部部长、综合部部长、人力资源部部长、物资部部长、工程部部长、预算部部长、财务部部长、市场开发部部长、客服中心部长、质量监查部部长、研发中心副总工程师、国新项目部部长。 应急日常管理办公室设在安技部。 3.2事故应急领导小组的职责 3.2.1负责汽轮发电机组超速事故应急预案的制定、修订; 3.2.2组建应急专业队伍,组织实施和演练; 3.2.3检查督促做好防止汽轮发电机组超速事故的预防措施和应急行动的各项准备工作;3.2.4指挥开展事故应急处理、救援和生产恢复等各项工作; 3.2.5负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况; 3.2.6发布和解除应急命令、信号; 3.2.7必要时向有关单位发出救援请求; 3.2.8组织事故调查,认真分析事故发生的原因,总结应急工作的事故教训,并形成总结报告上报上级有关部门。 4应急处置 4.1现场应急处置程序 4.1.1机组超速事故发生后,事故现场的作业人员,应及时将现场情况报告部门负责人及向应急日常管理办公室(安技部)报告。部门负责人及应急日常管理办公室(安技部)应及时报告应急救援指挥部的正、副总指挥。事故现场的其他作业人员也可直接报告应急救援指挥部的正、副总指挥,同时将情况报告安技部及部门负责人。 4.1.2该方案由应急救援总指挥宣布启动。总指挥或副总指挥接到报告后,根据具体情况,确定是否启动本预案。 4.1.3应急处置组成员接到通知后,立即赶赴现场进行应急处理。 4.1.4机组超速事件进一步扩大时启动《电力设备事故应急预案》。

火灾事故调查报告范本

火灾事故调查报告范本 秋天来了,我们要预防火灾的发生,下面小编整理了火灾事故调查报告范本,欢迎阅读! 火灾事故调查报告范本 XX年12月11日1时26分许,深圳市光明新区公明办事处根竹园社区,深圳市荣健农副产品贸易有限公司(以下简称荣健公司)下属的荣健农副产品批发市场(以下简称荣健市场)发生重大火灾事故,造成16人死亡、5人受伤,过火面积1290平方米,直接经济损失万元。 事故发生后,省委、省政府高度重视,省政府成立了深圳市“12·11”重大火灾事故调查组(以下简称事故调查组),由省安全监管局牵头组织事故调查,省安全监管局局长黄晗任事故调查组组长,省监察厅、省公安厅、省安全监管局、省法制办、省总工会等部门和深圳市政府负责同志参加。事故调查组邀请了省人民检察院派员参加,并聘请专家组协助调查。 事故调查组通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证,查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时,针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范措施建议。近日,省政府批复同意了该起事故的调查报告,认定这起事故是一起违

法搭建、消防安全责任不落实、管理不到位等原因造成的生产安全责任事故。现将有关事故调查和处理情况公开如下: 一、事故原因 (一)直接原因。 经现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证,认定事故直接原因是荣健市场b区a栋a56号商铺西南角上方的自制冷藏室空气冷却器电源线路短路引燃商铺内可燃物蔓延成灾。 (二)间接原因。 1.荣健公司安全生产主体责任不落实。 (1)安全意识淡薄。荣健公司作为荣健市场建设、经营和管理单位,严重违反安全生产法律法规,为了自身经济利益而无视消防安全;法定代表人许日送在事故发生后,未能组织员工进行有效疏散和初起火灾扑救,反而擅自驾车离开现场逃往外地。 (2)违法建设经营荣健市场。荣健公司在荣健市场建设过程中未办理国土规划相关用地审批、报建手续,未经公安消防部门设计审核和消防验收以及开业前安全检查;违规搭建大量铁皮棚房,顶棚彩钢板大量使用聚氨酯泡沫,内部没有承重墙体和防火分隔,整体互相连通,导致燃烧时释放出大量有毒浓烟并迅速扩散,造成重大人员伤亡。 (3)安全生产责任不落实。荣健公司安全管理部门及安

汽轮机超速保护及与安全油的关系

编号:SM-ZD-77800 汽轮机超速保护及与安全 油的关系 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

汽轮机超速保护及与安全油的关系 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 汽轮机超速保护有三种,DEH电超速,ETS电超速,机械超速。其中DEH电超速和ETS电超速都有各自的测量保护回路,在汽机前箱内设置有六个测速探头,其中三个经3取2逻辑后送往DEH,另外三个经3取2逻辑后送往ETS。当汽机转速达到110%额定转速时,两者的测速探头将转速信号送至各自的控制系统中,其中,DEH系统确定汽机110%超速后,便会发出DEH故障信号,发往ETS系统,ETS发跳机信号,而ETS系统确定汽机110%超速后,直接发跳机信号,快速卸去AST油压,快关主汽门,同时OPC油压也会卸掉,快关调门。两者有一者达到保护动作值都会使汽机跳机,增加了可靠性。此外,当汽机转速达到109%--111%是,机械超速设置的飞锤会因离心力而飞出,击打超速滑阀的杠杆机构,杠杆带动滑阀动作,快速下移,通过机械超速系统打开隔膜阀,将机械安全油(AST油)卸掉,主汽门,调门也会快关。另外为了做汽机超速试验时,为了校验机械

一起发电机跳闸导致汽轮机超速事故的分析

工人员,其文化素质、业务水平、安全意识、接受和履行安全管理责任的能力以及需求层次、队伍的稳定性等都不相同。其中农电人员和社会化用工人员的整体素质和能力相对较低,需求也主要表现在“经济收入”上,特别是社会化用工人员的流动性较大,管理难度较大。因此,在确定安全责任标准时,在力求具体、明确的原则下,对农村电工、社会化用工人员尤其要做到内容细化、直白。同时,应针对他们的不同需求制定不同的控制与激励措施,并加大控制力度。 4.2 必须因“环境”而异 企业发展状况的差异,在很大程度上会影响安全管理工作的成效。因此,在安全发展状况相对较差的企业里,必须重点配套做好2个方面的工作。4.2.1 加强企业安全文化建设 安全文化强调“以人为本”,加强安全文化建设可以开发和利用员工的价值、道德、信念、情感等精神力量,激发他们搞好安全生产的积极性和创造性,从而保证安全责任的落实和安全目标的实现。 要在观念层文化建设中重点宣传电力生产安全在国民经济发展和社会稳定中的重要地位,宣传安全生产与电网经营企业发展和员工切身利益的密切相关性,促使员工拥有强烈的安全意识,加强自我控制;要在制度层文化建设中重点建立规范的规章制度、行为规范和组织体系,使之成为员工日常安全工作行为的约束;在物质层文化建设中重点规范生产经营场所的安全标志、安全设施、安全工器具等。4.2.2 加强员工安全培训 鉴于企业生产经营设备、设施等物的安全状态尚未达到本质安全的程度,坚持安全培训以减少和控制人的不安全行为就显得尤为重要。培训应该包括安全知识和安全技能两个方面。安全知识包括对安全生产规章制度的掌握,安全生产活动中存在的各类危险因素和危险源的辨识、分析、预防和控制的知识;安全技能应包括安全操作的技巧、规范,紧急状态的应变能力、事故状态的急救、自救和处理能力等。(续完) (收稿日期:2007-06-21) 电力安全技术第9卷(2007年第11期) 孟 杰 (华能上安电厂,河北 石家庄 0503 0) 某厂4号机组容量为300 MW,汽轮机、锅炉、发电机均为东方集团的产品。汽轮机型式为亚临界一次中间再热双缸双排汽凝汽式。共设有8级抽汽系统,高压段1级,中压段3级,低压段4级。该机组于2006年9月通过168 h 试运行,但未进行甩负荷试验。 该厂是一个自备电厂,机组所发电量除去少量上网外,大部分供给本集团电解铝使用。由于历史原因,该厂还拥有一个较为复杂的电气系统,具有110 kV 与220 kV 2个电压等级的升压站,依靠联络变连接在一起。1号和2号老机组的出口在110 kV 母线上,4号新机组的出口在220 kV 母线上。2006-10-29,4号机组发生了一起因发电机跳闸导致的汽轮机超速事故。1 事故过程 2006-10-29T23:33:03,4号机组在运行中突然跳闸。跳闸前机组负荷为200 MW。查发电机跳闸首出为外部保护动作;汽轮机跳闸首出为发电机跳闸;锅炉跳闸首出为汽轮机跳闸且负荷>30 %。汽轮机跳闸后,转子转速持续飞升,于23:33:50转速达到最大值3 592 r/min,然后转速下降,正常惰走。 根据事故追忆系统记录以及参数趋势曲线图可以知道,从机组跳闸转速上升,至转速回落到3 000 r/min,其间的时间大约为95 s,最高的飞升转速为3 592 r/min。2 发电机跳闸原因分析 因为电厂的用户主要是铝厂,为防止对电网系统的冲击过大,设置有如下的跳闸逻辑:铝厂跳闸联跳1,2号发电机或铝厂跳闸联跳4号发电机,以期在铝厂跳闸后甩掉一部分发电负荷,使上网负荷不至于突增太多,减小对电网系统的冲击,这一功能是用2套保护压板来实现的。 由于铝厂没有备用的开关节点,且考虑到2个一起发电机跳闸导致汽轮机超速事故的分析

火灾事故调查报告范文3篇

火灾事故调查报告范文3篇 火灾事故调查报告范文3篇 火灾事故调查报告范文篇一: 一、事故概况 1、事故工程概况 ① 事故项目名称: ② 施工内容: 主体结构施工、内外墙装修等 ③ 项目概况: 建筑面积㎡,地下二层局部地下一层,地上由xxx层非超限高层和xx超限高层组成。 2、事故再现描述 经过事故现场勘察、现场证人证言得出事故发展概况: 201X年 x月x日上午x点x分左右,项目部管理人员xxx发现凤凰美地xxx班组仓库发生火灾,随后火苗向临边房间蔓延,最终火势蔓延至整个仓库,xxx发现仓库起火后第一时间通知项目部总指挥xxx,xxx立即将灭火人员分为两组,一组马上采用灭火器进行灭火,另一组立即启动xxxx路消防栓进行灭火。与此同时,项目部相关人员在第一时间拨打了火警电话,经项目部全体管理人员及消防部门全力进行扑救,火灾持续二十分钟,至7:30分火灾全部扑灭。经事后调查,本次火灾事故未造成人员伤亡,过火面积约xxxm ,直接经济损失约xxx元。 二、事故原因分析

1、直接原因 Xxx早上七点进入仓库取工具准备去上班,进入仓库后不慎将烟头扔在仓库编织袋上,xxx在不知情的情况下离开仓库,离开仓库后编织袋开始起火,并蔓延至仓库夹芯板,导致仓库起火。 2、间接原因 ①xxx作为班组长安全意识淡薄,吃烟头未熄灭后就随手丢弃。 ②项目部安全管理人员疏于对班组的管理,缺乏消防知识安全交底,仓库及仓库周围严禁携带火种。 三、事故教训及整改措施 ①尽管本次火灾得到了及时扑救,且未造成人员伤亡,但也给我项目部乃至全公司的安全管理又一次敲响警钟,认真牢记本次事故教训,始终坚持安全第一,预防为主,综合治理的方针, ②立即组织项目管理人员、施工班组全体施工人员进行消防安全教育,坚持事故四不放过原则。 ③由项目经理组织全体管理人员对施工现场安全文明施工管理进行专项检查,不留隐患死角,绝不能走过场。 ④对生活区宿舍及库房进行全面排查,大功率电器一律没收,对使用者发现一次罚款5000元。 四、事故处理建议 为了避免类似事故的再次发生,同时对其他班组及管理人员再一次敲响警钟,对事故直接责任人xxxx罚款壹万元整,以儆效尤。 Xxxxx Xx年x月xx日 火灾事故调查报告范文

火灾事故的调查报告

火灾事故的调查报告 一、前言 上海静安火灾是20XX年来发生的最为严重的火灾事故。其人员伤亡,财产损失以及所造成的社会影响都是近期舆论讨论的焦点。静安火灾已经过去,但是这件事故却没有真正完结,紧接着而来的是对死者的悼念,对生者的安慰和对人们和政府的警示,责任重于泰山。 调查的目的:将以互联网为主要资源,完成一轮整体的报告,将整个静安事故的前后因果展示给大家,并提出我们小组成员对于这次事故的意见。 调查的意义:锻炼我们小组成员搜集资料,整合资料以及分析资料的能力,体验分工合作带来的好处,并且通过互联网的调查,体会对资料的筛选过程,了解调查的基本事项以及书写调查报告书的格式。 二、火灾原因 2名电焊工违规实施作业 经过初步分析,起火大楼在装修作业施工中,有2名电焊工违规实施作业,在短时间内形成密集火灾。 这起事故还暴露出5个方面的问题:电焊工无特种作业人员资格证,严重违反操作规程,引发大火后逃离现场;装修工程违法违规,层层多次分包,导致安全责任不落实;施工作业现场管理混乱,安全措施不落实,存在明显的抢工期、

抢进度、突击施工的行为;事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延;有关部门安全监管不力,致使多次分包、多家作业和无证电焊工上岗,对停产后复工的项目安全管理不到位。 三、营救过程 政府: 1、下午2时5分左右楼层发生火灾 2、14时16分,接到火警报警电话 3、火警之后的第18分钟,有消防车辆出现在火灾现场进行救援。紧接着救护车赶到,消防车利用水枪救火,并冲入大楼救人。 4、14时40分许,警用直升机也已经赶赴现场 5、15时30分利用高架云梯和高压水枪开始控制火势 6、15时50分三架警用直升机已经飞抵着火大楼的顶部,实施索降救援被困在楼顶的居民。 7、16时,警用直升机飞离顶楼。 8、18时30分,火势基本扑灭后,消防人员及时进入火灾现场,逐层收拾残火,仔细搜救各楼层的居民,200官兵挨家挨户搜救;45个消防中队122辆消防车出动,救出100余人 居民自救: 1、理智的受灾人果断关闭电源和煤气,用湿毛巾掩面

对汽轮机超速的原因分析及安全防止措施示范文本

对汽轮机超速的原因分析及安全防止措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

对汽轮机超速的原因分析及安全防止措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、汽轮机超速的主要原因 汽轮机超速事故是由于汽轮机在调速和保护系统故障 及本身的缺陷造成的,但往往和运行操作维护有着直接的 关系,按不同的事故起因和故障环节,分析讨论。 1. 调速系统有缺陷: 汽轮机调速系统任务,不但要保证汽轮机在额定转速 下正常运行,而且还保证在汽轮机甩负荷以后转速升高不 超过规定的允许值,所以调速系统是防止汽轮机超速的第 一措施。如果在汽轮机甩掉负荷以后不能保持空载运行, 就可能引起超速。汽轮机甩负荷后,转速飞升过高的原因

有以下几个方面。 (1)调速汽门不能关闭或漏汽量大。 (2)抽汽逆止门不严或拒绝动作。 (3)调速系统迟缓率过大或调节部件卡涩。 (4)运行方式不合理或调整不当。 (5)调速系统不等率过大。 (6)调速系统动态特性不当。 (7)调速系统整定不当,如同步器调整范围、配汽机构膨胀间隙不符合要求等。 2. 汽轮机超速保护系统故障: (1)危急保安器不动作或动作转速过高 危急保安器的动作转速一般规定在高于额定转速的10-12%,这是保护汽轮机使其转速不臻过分升高的主要保护设备,另外不同的机组还没有规定动作转速稍高于危急保安器的附加保护或电超速装置。如果在汽轮机转速升高时,

防止汽轮机超速事故技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防止汽轮机超速事故技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7421-26 防止汽轮机超速事故技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、概述 玖龙纸业热电厂汽轮机为哈尔滨汽机厂生产的60MW、单缸、单轴、单抽、冲动凝汽式汽轮机,其型号为C50-8.83/0.98,主蒸汽压力为8.83MPa,抽汽压力为0.981MPa。 机组控制采用透平油纯电调控制系统,简称DEH,硬件采用ABB公司的Symphony系统。DEH技术指标如下: 转速控制:0-3500rpm 精度:±1rpm 负荷控制:0-100% 精度:±0.5% 转速不等率:3-6%连续可调 系统迟缓率:<0.1% 机组甩全负荷时,维持空负荷稳定运行,转速超

调量≤7% 系统响应时间:<50ms 2、对调节保安系统的一般要求 2.1调节系统静态特性试验符合设计要求,系统速度变动率不大于5%,迟缓率应小于0.2%。 2.2 在正常参数下调节系统应能维持汽轮机在额定转速下运行。 2.3在额定参数情况下,机组甩去额定电负荷后,调节系统应能将机组转速维持在危急保安器动作转速以下。 2.4自动主汽门,高低压调节汽门应能迅速关闭严密,无卡涩,活动试验性能良好,手动危急遮断器或ETS,主、调门迅速关闭,从开始动作到汽门全关的时间不大于0.5S(汽门≤0.25s)。 2.5 机组的超速保护控制(OPC)功能符合设计要求,并正常投入。 2.6 危急遮断器动作后,各抽汽逆止门及热网逆

火灾事故调查报告kb

CO2自动灭火系统 异常火灾事故调查报告 一、事故基本概况: 客户名称:苏州斯莱克精密设备有限公司 发生时间:2016年10月31日12时36分, 发生地点:苏州斯莱克精密设备有限公司/苏州市胥口镇石胥路621号事故类型:火灾 二、事故发生经过和事故调查情况 1、事故发生详细经过 通过电话及现场了解,事故发生时,现场操作人员 在现场刚开机调试,机床发生小火苗燃烧,自动灭火器为发出灭火信号,火势持续一分钟左右灭火器发出灭火信号执行灭火但因火势过大,造成自动灭火失败,现场人员寻找干粉灭火器继续扑救火灾 2、事故调查情况 当我司接到客户电话(2小时内)技术人员骆金刚和计峰于2016年11 月02日12点左右赶到了事故现场,充分了解事故经过,对事故进行了认真细致的调查、取证和分析,形成事故调查报告如下: 通过调出黑匣子记录确认和整个设备各部件的检测,记录下如下: (1)黑匣子记录显示温度传感器in1,in2,2016.10.31.13:47动作,灭火动作2016.10.31.13:47。 (2)机床可正常运行,内部皮老虎烧焦(需更换),(见附图——来自

现场取证), (3)钢瓶原重14.1kg,实际称重9.28kg,气体全部释放,称重传感器(4)线路断裂(见附图——来自现场取证),称重失效。 (4)通过现场监控视频可以看出灭火器在2016.10.31.12:37分动作声 (5)光报警器闪响,当气流朝下时,正在喷放二氧化碳执行灭火。 另外,现场操作人员的自动灭火器使用知识和维护保养力度不够,没有第一时间按下灭火按钮执行灭火,导致CO2灭火失败。 三、事故调查结论: 本次火灾事故的主要原因: 1、现场操作人员未及时启动手动灭火装置,错过最佳灭火时间,导致机 床火势变大,灭火失败,引发损失。 2、自动灭火系统火灾探测方式单一,未能智能识别小火源,小火星,灭 火系统滞后,造成轻微火灾事故损失。 本次火灾事故造成轻微损失(预估费用/1000)。使用单位(机床操作人员)承担主要责任,设备厂商(上海忠舍工业安防设备有限公司)承担次要责任。 四、事故防范和整改措施建议 1、加装一台火焰探测器,提高探测小火源能力。 2、在通风处加装一个温度探测器,增加探测范围。 3、针对灭火剂泄露报警装置由我司承担全部费用做全新升级。

防止汽轮机超速的防范措施

编号:AQ-JS-06253 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防止汽轮机超速的防范措施 Preventive measures against overspeed of steam turbine

防止汽轮机超速的防范措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、机组停运时的防范措施 1、汽轮发电机组启停是电厂的重大操作,任何时间组织启、停机组操作时,各级管理人员(各专业工程师、发电维护部长及助理、安健环专工、生产副总经理、总经理等)必须到现场进行双监护,确保操作安全。 2、任何时候,必须清楚汽轮发电机组、锅炉等主辅设备所处的运行、热备用、冷备用,还是检修状态,对汽轮发电机组、锅炉电气主辅设备在各状态间转换时,必须具备安全运行的基本条件。 汽轮发电机组、锅炉电气主辅设备从热备用转冷备用后,才能进行保护装置的退停操作。 汽轮发电机组、锅炉电气主辅设备从冷备用转热备用前,必须保证保护装置都已正常投入运行。 3、汽轮机组在打闸停机前,必须试运交直流润滑油泵,确认完

好,润滑油系统联锁投入。 4、任何汽轮机组启停过程中,禁止从事与机组启停无关的其它操作。 5、停机前,应检查汽轮机的抽汽电动阀、抽汽逆止阀、供汽隔离阀。 6、汽轮机组,打闸前只启动交流润滑油泵,无特殊情况不得启动高压油泵。打闸后,应检查转速下降,并注意各转速显示一致。 7、停机后,检查有功功率是否到零,千瓦时表停转或逆转以后,再将发电机与系统解列,或采用逆功率保护动作解列;严禁带负荷解列。 8、在组织汽轮机停机操作时,除了按远方停机按钮,还必须到现场手动按就地危急保安器紧急停机按钮。 9、手动按紧急停机按钮后,必须检查复位油压、安全油压、启动油压到零,如有油压,手动关紧自动主汽门,禁止断开汽机保护直流电源。 10、汽机打闸后将DDV阀指令设置为负值,确保高压调节阀关

汽轮机超速试验方案

汽轮机超速试验方案 一、试验目的: 汽轮机是在高温、高压下高速运转的机械,其旋转部件承受巨大的离心力,该离心力是与转速的平方成正比的,因此随着转速的升高,其离心力将快速上升。汽轮机的转子一般是根据额定转速的115~120%来设计的,一旦转速超过其强度极限,将造成叶片断裂、动静碰摩、甚至断轴等严重事故。而对于现在处于电厂主导地位的超临界机组,由于其蒸汽参数高、流量大,机组甩负荷后转子动态飞升转速很高。所以,汽轮机超速保护系统是超临界汽轮机保护系统中最重要的方面之一。为了防止汽轮机发生超速事故,超临界机组都配备有超速保护系统,为了保证超速保护装置的可靠性需定期进行超速试验。 二、试验条件: 1、试验必须由当值值长主持,在发电部总经理指导下进行。 2、试验必须在高中压主汽阀、调阀严密性试验、集控室手动“紧急停机按钮” 试验、就地手动脱扣试验和注油试验进行完毕且合格后进行。 3、机组冷态启动过程中的超速试验应在机组带25—30%额定负荷下至少运行 3~4小时,以满足制造厂对转子温度要求的规定后方可进行。 4、试验前应配备足够的试验人员、试验仪表及工具含通讯工具。 5、试验过程中,就地手动跳闸手柄必须有专人负责,前箱处转速表指示正确。 6、主汽压力不得高于6Mpa,主汽温度350-400℃。高低旁路同时开启,中压缸 进汽压力0.1-0.2 Mpa,温度不低于300-350℃。 7、试验时,应严密监视机组转速、振动、轴向位移、轴承金属温度、低压缸排 汽温度等参数变化。 8、试验前应投入有关记录仪及打印机,连续打印机组转速、振动、低压缸排汽温度等参数。 9、试验时间应控制在30min内。

浙江恒洋热电厂汽轮机严重超速事故调查报告

事故调查报告 2015年6月12日

企业概况 浙江恒洋热电有限公司于2003年12月注册成立,由中达联合控股集团有限公司和嘉兴大洋纸业股份有限公司共同投资组建,位于海盐县沈荡镇开发区,是一家热电联产股份制企业,其主要产品:热能、发电、硫酸铵。恒洋热电联产项目是一座区域性的公用热电厂,采用高效率、低污染的循环流化床锅炉集中供热。项目建设规模为四台130t/h次高温次高压循环流化床锅炉、一台24.5MW抽凝式汽轮机组和三台12MW背压式汽轮机组及相应配套设施,形成年发电量32000万KWh,年供热大于280万吨的生产能力,供热管网设计供热能力456t/h,出口母管蒸汽压力0.98MPa、温度300℃;供热覆盖区域为沈荡、于城、百步、武原镇西片、西塘桥西片及南湖区余新镇、凤桥镇南片等区域,蒸汽管网分东、西、南管线及凤桥支线,现有200家左右用户接入蒸汽管网,实现了集中供热,替代传统小锅炉。 设备简介 发生事故的2号汽轮机是青岛捷能汽轮机股份有限公司2004年制造的C25‐4.90/0.981(470℃),次高温次高压、单缸、抽汽凝汽式汽轮机,与东风厂制造的两台QF2‐30‐2A发电机配套使用。汽轮机本体主要由静子和转子部分组成,静子部分的汽缸为单缸结构,由前、中、后缸三部分组成,前缸采用合金铸钢,中钢采用铸钢,后钢采用钢板

焊接式结构,通过垂直中分面连接成一体。主汽门、高压调节汽阀蒸汽室与汽缸为一体,新蒸汽从两侧主汽门直接进入高压调节汽阀蒸汽室内,为防止主汽门阀杆下涩,主汽门阀杆可作活动试验。汽缸下部有工业抽汽口和加热器用回热抽汽口,汽缸排汽室通过排汽接管与凝汽器刚性连接。转子部分采用套装型式,叶轮及联轴器套装在转子上,共有13级动叶,其中一级双列调节级、一级单列调节级、11级压力级(其中包括三级扭叶级)。转子通过刚性联轴器与发电机转子连接,转子前端装有主油泵叶轮。机组前轴承箱装有推力轴承前轴承、主油泵、调节滑阀、保安装置、油动机等。后轴承箱装有汽轮机后轴承、发电机前轴承、盘车装置、联轴器护罩等。 本机组采用的是数字电液调节系统(DEH)。主要由数字式调节器、电液转换器、液压伺服机构、调节汽阀油动机等组成。汽轮机保安系统主要由危急遮断器、危急遮断油门、试验控制阀、电磁阀、主汽门、TSI仪表监测系统、超速保护等组成。其中设置了电超速和危急遮断器机械超速两套保护装置,电超速保护设定值是110%额定转速(3300rpm),机械超速保护设定值是110‐112%额定转速(3300~3360rpm),危急遮断器可作在线动作试验。当任一保安装置动作时,保安油路被切断,保安油压降为零,活塞上部的弹簧将主汽门、调节汽阀、抽汽阀迅速关闭停机。 事故经过调查 2015年6月11日20点11分许,位于海盐县沈荡镇工业园区的

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档