当前位置:文档之家› 重油催化裂化装置长周期安全运行几点考虑

重油催化裂化装置长周期安全运行几点考虑

重油催化裂化装置长周期安全运行几点考虑
重油催化裂化装置长周期安全运行几点考虑

编号:SY-AQ-03170

( 安全管理)

单位:_____________________

审批:_____________________

日期:_____________________

WORD文档/ A4打印/ 可编辑

重油催化裂化装置长周期安全

运行几点考虑

Considerations on long term safe operation of RFCC unit

重油催化裂化装置长周期安全运行

几点考虑

导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。

2002年10月,为了提高原油深度加工能力,提高轻油收率,第二催化裂化装置历时56天进行了由蜡油催化改为重油催化的技术改造,改造后的装置掺炼重油加氢渣油比例由原来20%提高到了50%以上。现在装置原料以减压馏份油、VRDS常压渣油、VRDS 减压渣油、焦化蜡油为主。装置改造后,装置操作相应发生比较大的变化,装置设备增多,设备管理难度加大,如何保证重油催化裂化装置长周期安全运行,成为生产管理中的难点和重点。

一、要确保关键转动设备的运行平稳度

催化裂化装置大机组较多,技术含量高,有主风机、烟机、气压机、增压机等,只有保证了大机组的连续高效运行,催化裂化装置才能长周期运行,所以我们首先要在检修中提高大机组的检修深

度和检修质量,确保大机组的机械部分、仪表部分、电气部分、自控部分和附属系统设备的可靠好用。在日常生产维护中加强对大机组的检查力度,组织安装投用了s8000大型旋转机械在线状态监测与分析系统,为机组的安全运行提供了有力保障。

二、要确保关键静设备——反再系统的运行平稳度

要保证公用系统的可靠性,尽量避免公用系统故障造成装置大面积操作波动,严格按照工艺指标平稳操作,不超温不超压,操作的平稳对催化裂化设备安全运行尤为关键。另外组织技术人员加强对反再系统壁温的检测和检查,及时发现避免衬里损坏超温、低温露点腐蚀等设备隐患。

三、要确保能量回收系统的运行平稳度

催化裂化装置最大的节能点在于能量回收系统,对于关键设备烟机、锅炉给水泵、外取热器、油浆蒸汽发生器等必须要管理好。从设备选型、设备制造、现场安装、日常运行等各个环节把握好,否则烟机振动问题、锅炉给水泵频繁串轴问题、余热锅炉炉管泄漏问题、油浆蒸汽发生器管束泄漏等问题将不可避免。能量回收系统

设备的不稳定,小则影响到装置能耗,大则影响到装置正常运行。

四、加强对防腐工作的监测工作

随着高硫高酸原油进入一次加工装置进行炼制,催化裂化装置的防腐工作标准和力度相应要提高,需要在设备防腐方面不断采取工艺新措施,加强对腐蚀部位的专业检测分析,同时对于设备的外壁在线检查和管线的在线测厚工作也要定期进行。

在设备安全运行管理中还有很多需要注意的环节,除了设备本身的监控外,管理人员的责任心是必不可少的。只有从思想意识上重视最基本的日常监控才可以将隐患消除在萌芽中。

这里填写您的公司名字

Fill In Your Business Name Here

浅谈如何实现电动机长周期运行

浅谈如何实现电动机长周期运行 发表时间:2018-05-31T10:18:20.493Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:韩春龙刘东宇王广明 [导读] 摘要:电力,对当今人类社会的影响不用赘述,尤其是在工业生产中,电力已经成为动力之源。而电动机作为转化电能为机械能的核心设备,在工业中的应用有目共睹,那么如何提高电动机的运行稳定性,实现长周期运行便成了设备人员工作的重中之重。 (大庆石化公司化工二厂供电车间黑龙江大庆 163714) 摘要:电力,对当今人类社会的影响不用赘述,尤其是在工业生产中,电力已经成为动力之源。而电动机作为转化电能为机械能的核心设备,在工业中的应用有目共睹,那么如何提高电动机的运行稳定性,实现长周期运行便成了设备人员工作的重中之重。本文以大庆石化公司化工二厂近7年在电动机管理工作中积累的经验,数据为基础,浅谈一下如何实现电动机长周期运行的问题。 关键词:电动机长周期故障 电能,对当今人类社会的影响不用赘述,尤其是在工业生产中,电力已经成为动力之源。而电动机作为转化电能为机械能的核心设备,在工业中的应用有目共睹,那么如何提高电动机的运行稳定性,实现长周期运行便成了设备人员工作的重中之重。本文以化工二厂近7年在电动机管理工作中积累的经验,数据为基础,浅谈一下如何实现电动机长周期运行的问题。 1 近七年的检修数据汇总 3 原因分析 1、管理制度的建立和实施 2015年3月,在分厂主管领导的极力支持和推动下,分厂建立了《化工二厂电动机日常维护及维修实施细则》,明确了电动机检修和日常管理的分工,纠正了生产车间根深蒂固的“电动机是供电车间的,我们只管用”的极端错误思想。“实施细则”建立前,电动机的检维修工作由供电车间负责组织,化建公司具体实施。由于没有严谨、明确和针对性的制度约束,电动机的日常维护管理水平不高,对检修单位的约束力有限,电动机处于“用而不管;管而不修;修而不用”的状态,这是导致电动机检修率居高不下且连年上升的深层次原因。“实施细则”的建立和实施,明确了相关各方的工作内容和责任,尤其是让生产车间对电动机的重视程度提升到了前所未有的高度,这为我厂电动机检修率的下降打下了坚实的基础。 2、检修质量的提升 从今年4月份起,我厂的部分电动机检维修任务由维修车间承担。截至10月31日,因机械故障检修的电动机共6台,同比2014年第四季度与2015年第一季度的共31台,以今年4月份为分界点的上半年和下半年电动机检修频次下降了80.65%。其主要原因是:相较于化建公司,我厂维修车间检修人员无论在技术能力、业务素质还是责任心上都有质的差别,检修质量有了可靠的保证,电动机检修频率的下降是必然结果。 3、检修必要性判定的科学化 由于专业知识和检测手段的限制,供电车间对转动设备机械故障的原因、程度和后果判定不够专业、不够科学,存在不必要的过度检

重油催化裂化

对重油催化裂化分馏塔结盐原因分析及对策 王春海 内容摘要 分析了重油催化裂化装置发生分馏塔结盐现象的原因,并提出了相应的对策。分馏塔结盐是由于催化原料中的有机、无机氯化物和氮化物在提升管反应器中发生反应生成HCl和NH3 ,二者溶于水形成NH4Cl溶液所致。可采取尽可能降低催化原料中的含盐量、对分馏塔进行在线水洗、利用塔顶循环油脱水技术等措施,预防和应对分馏塔结盐现象的发生。 关键词: 重油催化裂化分馏塔结盐氯化铵水洗循环油脱水

目前,催化裂化装置( FCCU)普遍通过掺炼渣油及焦化蜡油进行挖潜增效,但由于渣油中的氯含量和焦化蜡油中的氮含量均较高,势必导致FCCU 分馏塔发生严重的结盐现象。另外,近年来国内市场柴油消费量迅速增长,尽管其生产量增长也很快,但仍不能满足市场的需求。因此许多FCCU 采用降低分馏塔塔顶温度(以下简称顶温)的操作来增产柴油,但顶温低致使分馏塔顶部水蒸气凝结成水,水与氨(NH3)和盐酸(HCl)一起形成氯化铵(NH4Cl)溶液,从而加速分馏塔结盐。随着分馏塔内盐层的加厚,沉积在塔盘上的盐层会影响传质传热效果,致使顶温失控而造成冲塔;沉积在降液管底部的盐层致使降液管底部高度缩短,塔内阻力增加,最终导致淹塔.。可见,如何避免和应对分馏塔结盐现象的发生,是FCCU 急需解决的生产难题。 一、分馏塔结盐原因及现象分析 (一)原因 随着FCCU所用原料的重质化,其中的氯和氮含量增高。在高温临氢催化裂化的反应条件下,有机、无机氯化物和氮化物在提升管反应器中发生反应生成HCl和NH3 ,其反应机理可用下式表示: : 催化裂化反应生成的气体产物将HCl和NH3从提升管反应器中带入分馏塔,在分馏塔内NH3 和HCl与混有少量蒸汽的油气在上升过程中温度逐渐降低,当温度达到此环境下水蒸气的露点时,就会有冷凝水产生,这时NH3和HCl溶于水形成NH4Cl溶液。NH4Cl溶液沸点远高于水的沸点,其随塔内回流液体在下流过程中逐渐提浓,当盐的浓度超过其在此温度下的饱和浓度时,就会结盐析出,沉积在塔盘及降液管底部。 (二)现象 1.由于塔顶部冷凝水的存在,形成塔内水相内回流 ,致使塔顶温度难以控制 ,顶部循环泵易抽空,顶部循环回流携带水。 2.由于沉积在塔盘上的盐层影响传热效果,在中段回流量、顶部循环回流量发生变化时,塔内中部、顶部温度变化缓慢且严重偏离正常值。 3.由于沉积在塔盘上的盐层影响传质效果,导致汽油、轻柴油馏程发生重叠,轻柴油凝

电厂机组长周期运行措施概要

神华亿利能源有限责任公司电厂机组长周期运行控制措施 批准:朱宏 审核:杨明喜 编制:设备技术部 2012年1月1日

通过2011年电力公司提升运营效率锅炉燃烧优化调整活动,神华亿利电厂燃烧小组成员针对各阶段调整试验的不足,不断完善参数控制。在继续保持机组低床压、低氧量、控制总风量运行基础上,为了保证我厂机组长期经济运行,现制定如下措施: 一、目的: 为了确保神华亿利电厂1、2、3、4号机组安全稳定运行,预防非计划停运。保证机组连续运行大于120天,实现180天最终目标(调停机组无检修累计计算)。 二、时间:2012年1月1日—2012年12月31日 三、组织措施: 组长:刘利平 副组长:朱宏李宝明 成员:杨明喜、夏传弟、李永红、李亚祥、边银 四、工作重点: 严格执行各项措施,各部门巡检员、点检员增加现场设备点巡检次数,对所有转动机械严格执行设备定期轮换制,加强各转动设备轴承温度、冷却水温度、油温的检查力度,发现温度有异常时,立即进行处理,做到重点设备重点检查。 五、控制措施: (一)锅炉专业措施 1、燃煤粒度调整:加强入炉煤煤质、粒度管理,运行人员根据

锅炉燃烧情况及时调整入炉煤变化;在燃煤发热量3800大卡以上时尽量采用最大15mm粒径的筛板上煤,当发热量小于3800大卡时,采用最大粒径10mm上煤,并且10mm粒径比列小于5%。同时低床压、低负荷运行时采用最大粒径10mm的筛板上煤。 2、二次风门比例调整:在机组负荷140MW内,上二次风开度增大时,锅炉主再热蒸汽温度能提高2-5℃,二次风开度定为上下风门开度为1:2;调整左右侧油枪助燃风分门开度,炉内床温偏差减小3℃,但尾部烟道两侧氧量偏差增大,为了控制氧量偏差,暂时规定左右侧油枪助燃风分门以调节氧量为主;调整前后墙二次风分门开度,炉内燃烧参数未见明显变化。 3、低氧量燃烧:锅炉在高低负荷时氧量在1-3%之间燃烧良好,飞灰含碳未有明显增加,运行中进一步降低氧量,控制锅炉总风量,降低各风机电流。 4、风机运行方式:继续保持单台高压流化风机、二次风机运行。 5、给煤机运行方式:机组正常运行中,各给煤机煤量尽可能均匀调整,禁止两侧给煤量偏大,以防水冷壁磨损。 6、返料器松动风与返料风阀门开度调整:在单台高压流化风机运行状况下,松动风阀门开度保持20%、返料风阀门开度在25%;当两台高压流化风机运行时,松动风阀门开度保持30%、返料风阀门开度在45%。这样既保证锅炉返料正常,又能降低高压流化风机电流2A,同时有利于炉内循环灰蓄积。 7、一二次风量比列调整:在保证一次流化风量前提下,增加负

如何保证气化炉长周期运行

如何保证气化炉长周期运行 气化炉是煤化工装置的核心和龙头,决定了全系统装置能否长周期、满负荷、安全、稳定地运行,也决定了产品的成本效益。 在调查中了解到,目前煤化工装置运行的无论是干煤粉还是水煤浆煤气化炉,单炉最长连续运行时间都达到了200多天,但各个类型炉型之间依旧有差别。同样是水煤浆气化炉(包含备用炉),有连续运行300多天的,也有连续运行550天的。 业内专家指出,影响气化炉长周期运行的是综合因素,考量的是企业的综合实力,企业应当着重在烧嘴精度、喷嘴与气化炉流场结构、排渣系统的优化设计,提高灰水系统运行周期和保持煤质稳定上下功夫。 优选喷嘴材料和处理工艺 喷嘴是气化炉的核心设备,喷嘴使用寿命是决定气化炉生产周期长短的关键因素,60%的气化炉停车都与喷嘴有关。伊泰煤制油公司总经理刘尚利认为,喷嘴寿命周期在100~150天,到时候必须停下来更换,喷嘴损坏会直接造成气化反应氧碳比失调,使气化炉进料紊乱,甚至引发超温、过氧爆炸等严重事故。因此,除了喷嘴加工精度外,使用中的监控和管理也非常重要的。 华东理工大学洁净煤技术研究所周志杰副教授认为,提高喷嘴的寿命需要对其结构设计优化,煤浆中的固体颗粒对喷嘴材料的磨损很大,应尽量降低煤浆流动速度,还要探索采用耐高温、耐磨材料或者堆焊耐磨合金加热处理工艺制造喷头。 陕西鑫立喷嘴研制开发有限公司技术部部长胡战卜则表示,烧嘴的运行与氧煤比、水煤浆流速等因素有关,要提高烧嘴及气化炉稳定运行周期,今后还应探索外氧气流和水煤浆流的最佳角度结构设计,使喷射结构和角度更合理,达到最好的混合、雾化效果,使水煤浆反应充分,有效气含量提高,煤渣含碳量降低。在运行中为保护烧嘴,有煤化工企业通过在烧嘴前端浇注保温材料,使烧嘴盘管及外头端部与炉内火焰有效隔离,炉内火焰不会直接对冷却水盘管和外喷头进行烧蚀,减少烧嘴外头端部因受热冲击产生的龟裂,消除了冷却水盘管和外头角焊缝处受炉内高温气体的影响引起的热应力损坏,延长了烧嘴使用周期,保障了气化装置的长周期稳定运行。 重视挂渣机理基础研究 神华宁煤集团煤化工公司烯烃公司总工程师黄斌介绍说,干煤粉气流床要实现长周期、稳定、高效运行,取决于煤粉输送系统的稳定性、喷嘴与气化炉流场结构的匹配性以及排渣系统的优化设计。多位业内人士证实,由于气化炉流场、排渣系统优化设计问题,目前运行的粉煤气化炉,部分所排细灰、煤渣的含碳量高达到6%。由于水冷壁炉是“以渣抗渣”,必

重油催化裂化基础知识

重油催化裂化基础知识 广州石化总厂炼油厂重油催化裂化车间编 一九八八年十二月

第一章概述 第一节催化裂化在炼油工业生产中的作用 催化裂化是炼油工业中使重质原料变成有价值产品的重要加工方法之一。它不仅能将廉价的重质原料变成高价、优质、市场需要的产品,而且现代化的催化裂化装置具有结构简单,原料广泛(从瓦斯油到常压重油),运转周期长、操作灵活(可按多产汽油、多产柴油,多产气体等多种生产方法操作),催化剂多种多样,(可按原料性质和产品需要选择合适的催化剂),操作简便和操作费用低等优点,因此,它在炼油工业中得到广泛的应用。 第二节催化裂化生产发展概况 早在1936年美国纽约美孚真空油公司(、)正式建立了工业规模的固定床催化裂化装置。由于所产汽油的产率与辛烷值均比热裂化高得多,因而一开始就受到人们的重视,并促进了汽车工业发展。如图所示,片状催化剂放在反应器内不动,反应和再生过程交替地在同一设备中进行、属于间歇式操作,为了使整个装置能连续生产,就需要用几个反应器轮流地进行反应和再生,而且再生时放出大量热量还要有复杂的取热设施。由于固定床催化裂化的设备结构复杂,钢材用量多、生产连续性差、产品收率与性质不稳定,后为移动床和流化床催化裂化所代替。 第一套移动床催化裂化装置和第一套流化床催化裂化(简称装置都是1942年在美国投产的。

固定床反应器 移动床催化裂化的优点是使反应连续化。它们的反应和再生过程分别在不同的两个设备中进行,催化裂化在反应器和再生器之间循环流动,实现了生产连续化。它使用直径约为3毫米的小球型催化剂。起初是用机械提升的方法在两器间运送催化剂,后来改为空气提升, 生产能力较固定床大为提高、 空气

石油化工重油催化裂化工艺技术

石油化工重油催化裂化工艺技术 石油化工行业的稳定发展,对于各类化工产品的稳定出产,以及社会经济的稳定发展产生了较大的影响。因此在实际发展中关于石油化工行业发展中的各类工艺技术发展现状,也引起了研究人员的重视。其中石油化工重油催化裂化工艺技术,则为主要的关注点之一。文章针对当前石油化工重油催化裂化工艺技术,进行简要的分析研究。 标签:重油催化裂化;催化剂;生产装置;工艺技术 重油催化裂化在石油化工行业的发展中,占据了较大的比重。良好的重油催化裂化对于液化石油气,汽油,柴油的生产质量提升,发挥了重要的作用。因此在实际发展中如何有效的提升重油的催化裂化质量,并且提升各类生产产品的生产稳定性,成为当前石油化工行业发展中主要面临的问题。笔者针对当前石油化工重油催化裂化工艺技术,进行简要的剖析研究,以盼能为我国石油化工行业发展中重油催化裂化技术的发展提供参考。 1 重油催化裂化工艺技术 重油催化裂化为石油化工行业发展中,重要的工艺技术之一。其工艺技术在实际应用中,通过催化裂化重油生产了高辛烷值汽油馏分,轻质柴油等其他化工行业发展中的气体需求材料。具体在工艺技术应用的过程中,其在工艺操作中对重油加入一定量的催化剂,使得其在高温高压的状态下产生裂化反应,最终生产了相应的产物。该类反应在持续中反应深度较高,但生焦率及原料损失较大,并且后期的产物需进行深冷分离。因此关于重油催化裂化工艺技术的创新和提升,也为行业研究人员长期研究的课题。 2 当前重油催化裂化工艺技术的发展现状 分析当前我国石油化工行业在发展中,关于重油催化裂化工艺技术,宏观分析整体的发展态势较为稳定。但从具体实施的过程分析,我国重油催化裂化工艺技术的发展现状,还存在较大的提升空间。分析当前重油催化裂化工艺技术的发展现状,实际发展中主要存在的问题为:工艺催化剂生产质量低、工艺运行装置综合效率低、工艺自动化水平低。 2.1 工艺催化剂生产质量低 当前我国重油催化裂化工艺技术在发展中,工艺应用催化剂的生产质量低,为主要存在的问题之一。工艺应用催化剂的生产质量较低,造成工艺技术的发展存在先天不足。分析当前在关于催化剂的生产发展现状,主要存在的问题为:催化剂生产成本高、催化剂保存技术不完善,催化剂精细程度较低等现象。 2.2 工艺运行装置综合效率低

重油催化裂化装置运行工程师考试题库

运行工程师考试题库 姓名: 一.填空 1.催化裂化工艺由(反应-再生系统、分馏系统、吸收稳定系统和能量回收)系统组成。 2. 固体粒子处于堆紧状态,颗粒静止不动的床层叫做(固定床)。 3.整个床层中颗粒形成悬浮状态的稀相,靠循环量也无法维持床层,已达到气力输送状态, 称为(输送床)。 4.喉管式喷嘴的雾化机理是利用高速喷射的(低压蒸汽)把液体冲击破碎,并使进料在 进入提升管时形成强烈的紊流脉动的喷射流,并与周围介质发生碰撞打击而破碎。 5.国内开发的进料喷嘴的类型有(LPC KH BWJ )。 6.金属钝化剂注入点应在所有加热器之(后),防止金属钝化剂的分解。 7.原料油管线里的流动状态为(湍流),保证金属钝化剂和原料油混合均匀。 8.盐类中(钙盐)是造成锅炉结垢的主要成分,影响锅炉安全运行。 9.当进入烧焦罐的催化剂量不变时,随着线速的增加,床层密度变化出现((B)高密度区 (C)低密度区(D)过渡区)。 10.催化剂堆积时,把微孔体积计算在内的密度叫做催化剂的(堆积密度)。 11.将进料转化为目的产品能力,称为催化剂的(选择性)。 12.催化剂活性越高,转化率越(高)。 13.在相同的原料转化率和温度下,原料油中硫含量上升,将会引起汽油辛烷值(下降)。14浆换热段由于温度较高,同时又有催化剂粉尘,所以一般采用(人字挡板) 15.液化石油气中烷烃与烯烃之比与(氢转移)反应有关。 16.汽油( 10%)馏出温度是为了保证汽油具有良好的启动性。 17.三旋转催化剂时,出口第一道阀门应该(C )。 (A)开一半(B)开2/3 (C)全开(D)没有要求 18. 剂油比是催化剂循环量与(总进料量)之比。 19.再生烟气氧含量的控制方法一般通过调节(主风量)来控制。 20.解吸塔底温度过低,解吸效果不好,会造成液态烃中( C2 )含量超标。 21.稳定塔进料位置采用上进口,液态烃中C5含量会(上升)。 22.原料油组分易裂解,会引起反应压力(上升)。 23.原料油带水会导致反应温度(降低)。 24.再生温度上升会导致反应温度(上升)。 25.原料油性质变轻会引起反应温度(上升) 26.催化裂化反应的反应深度以(转化率)表示。 27.转化率等于(气体+汽油+焦炭[T/] )除以100,再乘以100%。 28.总程转化率是指(新鲜进料)一次通过反应器的转化率。 29.分馏系统操作主要任务是在稳定状态下,把反应器过来的混合气,按(沸点)不同,分割成目的产品。 30.汽提塔液面控制(高),闪点会降低。 31.分馏塔一中段回流返塔量(增加),轻柴油凝固点降低。 32.分馏塔顶回流返塔温度(降低),粗汽油干点降低。 33.安全用火管理制度规定用火部位必须用盲板与其设备、管线隔绝,所用的盲板应用钢板制成,盲板的厚度视其管线大小而定,直径小于或等于150mm的盲板厚度不小于( 3 )mm。

重油催化裂化装置安全基本常识

重油催化裂化装置安全基本常识 1.应急电话:火警:119;急救:120。 2.集团公司安全生产方针:安全第一、预防为主、全员动手、 综合治理。 3.三级安全教育:厂级安全教育、车间级安全教育、班组安 全教育。 4.三违:违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 5.三不伤害:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。 6.三不用火:没有经批准的用火作业许可证不用火、用火监 护人不在现场不用火、防火措施不落实不用火。 7.四不放过:事故原因分析不清不放过、事故责任者不受处 理不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、防范措施不落实不放过。 8.三同时:一切新建、改建、扩建的工程项目,必须做到主 体工程与安全、环保、卫生技术措施和设施同时设计、同时施工、同时投用。

9.消防三懂、三会:懂火灾危险性、懂预防措施、懂扑救方 法;会报警、会使用灭火器材、会扑救初起火灾。 10.四全监督管理原则:全员、全过程、全方位、全天侯。 11.安全气分析: 1)可燃气体浓度:当爆炸下限大于4.0%时,指标为小于 0.5%;当爆炸下限小于4.0%时,指标为小于0.2%。 2)氧含量:19.5%~23.5%。 3)有毒有害物质不超过国家规定的“空气中有毒物质最 高容许浓度”的指标。 注:进入设备作业应保证以上三项同时合格,取样要有代表性、全面性。 12.生产装置、罐区的防火间距: 1)液态烃储罐、可燃气体储罐,防火间距为22.5米。(设 备边缘起)。 2)其它各类可燃气体储罐,防火间距为15米。 3)含可燃液体的敞口设备,如水池、隔油池等,防火间 距为22.5米。

13.石化集团公司HSE目标是:追求最大限度地不发生事故、 不损害人身健康、不破坏环境,创国际一流的HSE业绩。 14.济南分公司HSE方针:安全第一,预防为主;全员动手, 综合治理。 济南分公司HSE目标:层层落实HSE责任制,加大隐患治理力度,狠抓“三基”工作,严格事故责任追究,杜绝重大事故,减少人员伤亡和一般事故,争创HSE新业绩。15.每个职工应具备的HSE素质和能力: 1)对本职工作认真、负责,遵章守纪,有高度的责任感 和事业心; 2)在异常情况下,处置果断,有较强的生产处理和事故 应变能力; 3)业务精通、操作熟练,能正确分析解决生产操作和工 艺设备问题; 4)有较强的安全、环境与健康意识,能自觉做好HSE工 作; 5)能正确使用消防气防、救护器材,有较强的自救互救

常减压装置长周期运行攻关方案

广西东油沥青有限公司 常减压装置长周期运行攻关方案 编制: 审核: 批准: 2020年1月

常减压装置长周期运行攻关方案 一、装置简介: 常减压装置所采取的工艺技术路线为原油预热-电脱盐-原油预热-初馏塔-初底油换热-常压炉-常压塔-减压炉-减压塔的生产工艺。 二、生产难点 一)电脱盐运行 目前常减压电脱盐设备为长江三星能源科技股份有限公司生产的电脱盐成套设备,为加工劣质原油及生产更好的沥青产品,于2016年11月停工大检修期间,对电脱盐系统进行全面升级改造,将常减压装置现有的电脱盐系统第一级和第二级级两台Φ3200×14000(T/T)罐上的4台全阻抗电源改为对劣质原油适应性强的智能响应电脱盐电源,并配套响应控制系统;增加射频导纳油水界面仪,并对电脱盐罐内部分电极板做相应改造。2016年12月中旬装置进入开工期,电脱盐系统于2016年12月25日投入生产运行,然而由于加工原油的多样化、劣质化,电脱盐系统还是会出现电流波动现象,脱后含盐含水偶尔有超标现象。 二)塔顶腐蚀 目前常减压装置初顶、常顶、减顶脱水铁离子满足≤2.0mg/L指标要求,偶尔有超标现象,目前采取的延缓腐蚀速率手段如下:

1、根据酸性水分析数据调整塔顶中和剂、低温缓蚀剂的注入量; 2、注剂、注水喷嘴更换为高效喷嘴,提高注剂、注水效果; 3、对初顶、常顶空冷进行二次返注水; 4、按时定点测厚。 三、长周期运行及攻关项目 一)电脱盐 电脱盐做为常减压装置的“咽喉”,有着至关重要的作用,因此电脱盐的平稳操作对常减压的长周期运行,至关重要。具体长周期运行参考指标如下: 主要操作参数及指标

电厂机组长周期运行管理制度汇总

企业标准 电厂 机组长周期运行管理制度 (Q/SHYL-207-75) 讨论稿 2012—月-- 发布2013—月-- 实施 发布

目录 1目的 (2) 2适用范围 (2) 3引用标准及关联子系统 (2) 4专用术语定义 (2) 5执行程序 (2) 6职责 (2) 7防磨防爆管理办法 (2) 8考核与奖励 (3) 附录 (4) 附录1电厂锅炉防磨防爆奖惩管理办法 (4) 一.管理目的及目标 为了合理安排机组检修,进一步优化机组运行参数,提高生产经营管控水平,降低生产经营成本。保障机组安全稳定运行,生产经营任务及指标顺利完成。达到机组长周期、安全、经济运行目的特制订本制度。同时,本制度替代《锅炉防磨防爆管理制度》。 目标为机组连续运行100天,调停机组不在考核之内。 二.适用范围 本制度适用神华亿利能源有限责任公司电厂机组长周期运行考核事项。 三、引用标准及关联子系统 3.1引用标准: 神华神东电力《发电业务生产管理控制体系》 神华亿利电厂《锅炉防磨防爆管理制度》 能源电〔1992〕1069号文件防止火电厂锅炉四管爆漏技术导则 神东电力公司《2012年生产对标创一流管理考核与竞赛办法》

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《火力发电厂金属技术监督规程》 DL438—2009 《火电厂用12Cr1MoV钢球化评级标准》 DL/T 773-2001 《火力发电厂金属材料选用导则》 DL/T 715-2000 《承压设备无损检测》 JB/T4730.1-4730.6-2005 《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T786-2001 《高压锅炉用无缝钢管》 GB5310-2008 《火力发电厂燃煤锅炉的检测与控制技术条件》 DL/T 589-2010 《汽轮机安全监视装置技术条件》GB/T 13399-1992 3.2关联子系统: 执行本子系统应熟悉和掌握下表所列的神华亿利能源公司电厂管理标准子系统的其他有关子系统: 3.2.1锅炉防磨防爆管理考核办法 四、专用术语定义 神华亿利能源公司电厂机组长周期运行管理制度:为各级管理层及各生产部门职责和权限为子系统。 五、执行程序 5.1、考核管理部门:生产技术部 5.2、被考核对象:公司在册职工及外委单位(主辅机运行维护)人员; 5.3、本制度涉及的考核、奖励分配每月20日前均由生产技术部提出意见,人力资源部统计核算后,经厂部审批,根据机组实际运行情况,在不同的月份中,由财务部协助分别发放。 六、组织机构及职责 神华亿利能源有限公司电厂机组长周期运行管理实行二级管理体制,即领导小组为第一级,下设四个小组为第二级。

重油催化裂化实现长周期运行浅析

2010年第4期甘肃石油和化工2010年12月重油催化裂化实现长周期运行浅析 王伟庆1,罗杰英2 (1.大庆油田电力集团龙凤热电厂,黑龙江大庆163711; 2.大庆石化公司炼油厂,黑龙江大庆163714) 摘要:实现催化裂化长周期运行是一项复杂的系统工程,大庆石化公司炼油厂140万t/a重油催化裂化装置第四周期实现运行1152d。主要分析第四周期影响长周期的3个因素,即分馏塔顶结盐、系统生焦、待生斜管流化等问题,通过调整操作、技术攻关等手段实现了装置长周期运行。 关键词:催化裂化;生焦;结盐;流化;长周期 1前言 中国石油大庆石化分公司炼油厂140万t/a重油催化裂化装置主要由反应再生、分馏、吸收稳定、烟气回收机组、气压机、CO焚烧炉、产品精制等部分组成,以大庆减压渣油、减压蜡油、酮苯蜡膏、糠醛抽出油调和为原料,采用超稳分子筛催化剂。主要产品为液化气、汽油、轻柴油、油浆等。工艺路线采用超稳分子筛催化剂提升管反应,同轴、重叠式两段再生工艺,并配有烟气回收(包括烟气能量回收机组和CO焚烧炉)和外取热器。 装置气分部分于2000年4月28日倒开车成功,催化部分于2000年5月11日一次开车成功。截至目前装置共检修4次,最后一次检修时间为2008年7月25日至9月20日。 2装置概况 装置自2005年5月17日开工至2008年7月25日停工,累计运行1152d。140万t/a催化装置在长周期运行的3年多时间里,共加工原料油5217843t,连续4年掺渣为56.5%、62.59%、58.83%、59.93%,轻油收率为60.49%、59.88%、59.62%、63.07%,装置负荷率为98.83%、101.12%、99.43%、96.14%,创造了良好的经济效益并累积了长周期运行经验。 从装置第四周期运行看,影响装置长周期运行的主要因素为分馏塔顶结盐、系统结焦、反再系统流化不好及晃电、停水等公用工程问题,详见表1。 3分馏塔顶结盐问题及解决 自2006年2月24日起,分馏塔中部温度不稳定,分馏塔顶部间断出现冲塔迹象,汽油干点出现不合格,经过调整操作,加大中部回流量及降低中部回流温度,操作状态稍有好转。但到3月下旬,分馏塔操作波动较大,顶部频繁出现冲塔现象,分馏塔轻柴油抽出口温度变化范围较大,加大顶循回流量后,轻柴油量减少直到回零,贫吸收油泵抽空,分馏塔顶部温度变化不大,但汽油干点升高,最高达251℃,初步判断为分馏塔顶部结盐,导致塔盘堵塞,内回流不畅通,导致汽油干点不合格的主要原因应是顶部回流直接转入塔顶而引起的。 处理分馏塔结盐问题的惯例是停工吹扫,耗时一个星期左右,经济损失较大。为了避免停工处收稿日期:2010-11-08/通讯联系人:罗杰英。 作者简介:王伟庆(1975-),男,黑龙江五常人,工程师,主要从事设备管理工作。 34

锅炉长周期运行经验总结

锅炉“长周期运行”经验总结 光大环保能源(苏州)有限公司 2010年8月30日,一个值得光大环保(苏州)公司生产人员永远记住的日子,在这一天,#3炉计划性检修,至此,3#炉自3月25日起连续稳定运行158天,期间锅炉平均机械负荷率100.4%,热负荷率100.6%;打破原有保持的114天运行记录,提高运行周期44天。同时,#1、3、5炉全部打破原有运行周期纪录(#2炉因过热器爆管中断),五台炉整体运行周期全部超过去年平均运行周期。为了这一天的到来,凝聚了苏州公司领导的多少心血、凝聚了战斗在一线的运行、检修人员的多少汗水,大家的努力没有白费,年初看来不可逾越的生产任务在一步步靠近,整个生产团队的精细化管理水平在大幅度提高,在取得阶段性成绩后,我们并没有止步,在对前期工作进行阶段性经验总结的同时,制定了下一阶段的目标与计划。 总结经验,总体归纳为以下关键的四点: 领导重视 原因分析到位 管理措施到位 运行控制、设备管理的执行到位 一、现状分析 锅炉长周期稳定生产是制约我司运营水平提高的关键桎梏,受困于锅炉的整体设计缺陷、供应商制造质量等先天不足,苏州公司锅炉运行周期长期偏低,徘徊于2-3个月左右。 苏州公司2009年锅炉运行周期统计表

备注:1、临时缺陷处理中压火不中断运行周期。

三、“长周期运行”的组织实施 四、“长周期运行”相关措施及执行情况 (一)、运行管理方面 1、思想统一 运行部门多次召开会议对全员进行宣讲教育,让大家充分了解对“设备长周期运行”的意义,以及对于完成生产任务所起到的重要作用。同时多次组织分析影响长周期运行的因素及对策,使每一个运行控制人员都熟知调控措施及方法。 2、完善相关制度,加强对关键控制点的考核,每日检查、及时奖惩。 运行部门先后总结下发《控制锅炉积灰结焦措施》、《保证吹灰质量的措施》及《交接班提前介入法》等制度,在具体实施当中分别采取一系列措施:分时期严格控制锅炉一烟道温度不超限制(初期不超950℃,为保证满发运行一段时间适当调整到960℃等);锅炉调整要求小幅度高频次,锅炉负荷要求稳定接带,其中一期不超30t/h(逐步从24~30t/h调整到25.5~30t/h),二期不超47t/h(逐步从37~47t/h调整到40~47t/h);保证二次风连续供给,增加扰动效果;利用渗滤液回喷系统辅助控制炉温;控制炉排翻动次数,降低飞灰二次扬尘;从吹灰器动作声音的分类来指导如何调整吹灰系统,以保证吹灰效果;提前15分钟介入上一班次的调整,保证最大程度的交接班延续性和稳定性。加强垃圾仓管理,出台

机组长周期运行总结

竭诚为您提供优质文档/双击可除 机组长周期运行总结 篇一:电厂机组长周期运行措施 神华亿利能源有限责任公司电厂 机组长周期运行控制措施 批准:朱宏 审核:杨明喜 编制:设备技术部 20XX年1月1日 通过20XX年电力公司提升运营效率锅炉燃烧优化调整活动,神华亿利电厂燃烧小组成员针对各阶段调整试验的不足,不断完善参数控制。在继续保持机组低床压、低氧量、控制总风量运行基础上,为了保证我厂机组长期经济运行,现制定如下措施: 一、目的: 为了确保神华亿利电厂1、2、3、4号机组安全稳定运行,预防非计划停运。保证机组连续运行大于120天,实现180天最终目标(调停机组无检修累计计算)。

二、时间:20XX年1月1日—20XX年12月31日 三、组织措施: 组长:刘利平 副组长:朱宏李宝明 成员:杨明喜、夏传弟、李永红、李亚祥、边银 四、工作重点: 严格执行各项措施,各部门巡检员、点检员增加现场设备点巡检次数,对所有转动机械严格执行设备定期轮换制,加强各转动设备轴承温度、冷却水温度、油温的检查力度,发现温度有异常时,立即进行处理,做到重点设备重点检查。 五、控制措施: (一)锅炉专业措施 1、燃煤粒度调整:加强入炉煤煤质、粒度管理,运行人员根据 锅炉燃烧情况及时调整入炉煤变化;在燃煤发热量3800大卡以上时尽量采用最大15mm粒径的筛板上煤,当发热量小于3800大卡时,采用最大粒径10mm上煤,并且10mm粒径比列小于5%。同时低床压、低负荷运行时采用最大粒径10mm的筛板上煤。 2、二次风门比例调整:在机组负荷140mw内,上二次风开度增大时,锅炉主再热蒸汽温度能提高2-5℃,二次风开度定为上下风门开度为1:2;调整左右侧油枪助燃风分门

石油化工催化裂化装置工艺流程图.docx

炼油生产安全技术一催化裂化的装置简介类型及工艺流程 催化裂化技术的发展密切依赖于催化剂的发展。有了微球催化剂,才出现了流化床催化裂化装置;分子筛催化剂的出现,才发展了提升管催化裂化。选用适宜的催化剂对于催化裂化过程的产品产率、产品质量以及经济效益具有重大影响。 催化裂化装置通常由三大部分组成,即反应?再生系统、分馏系统和吸收稳定系统。其中反应--再生系统是全装置的核心,现以高低并列式提升管催化裂化为例,对几大系统分述如下: ㈠反应--再生系统 新鲜原料(减压馏分油)经过一系列换热后与回炼油混合,进入加热炉预热到370 C左右,由原料油喷嘴以雾化状态喷入提升管反应器下部,油浆不经加热直接进入提升管,与来自再生器的高温(约650 C ~700C )催化剂接触并立即汽化,油气与雾化蒸汽及预提升蒸汽一起携带着催化剂以7米/秒~8米/秒的高线速通过提升管,经快速分离器分离后,大部分催化 剂被分出落入沉降器下部,油气携带少量催化剂经两级旋风分离器分出夹带的催化剂后进入分馏系统。 积有焦炭的待生催化剂由沉降器进入其下面的汽提段,用过热蒸气进行汽提以脱除吸附在催 化剂表面上的少量油气。待生催化剂经待生斜管、待生单动滑阀进入再生器,与来自再生器底部的空气(由主风机提供)接触形成流化床层,进行再生反应,同时放出大量燃烧热,以维持再生器足够高的床层温度(密相段温度约650 C ~68 0 C )。再生器维持0.15MPa~0?25MPa (表)的顶部压力,床层线速约0.7米/秒~1.0米/秒。再生后的催化剂经 淹流管,再生斜管及再生单动滑阀返回提升管反应器循环使用。 烧焦产生的再生烟气,经再生器稀相段进入旋风分离器,经两级旋风分离器分出携带的大部 分催化剂,烟气经集气室和双动滑阀排入烟囱。再生烟气温度很高而且含有约5%~10%CO 为了利用其热量,不少装置设有Co锅炉,利用再生烟气产生水蒸汽。对于操作压力较高的 装置,常设有烟气能量回收系统,利用再生烟气的热能和压力作功,驱动主风机以节约电 能。 ㈡分馏系统 分馏系统的作用是将反应?再生系统的产物进行分离,得到部分产品和半成品。 由反应?再生系统来的高温油气进入催化分馏塔下部,经装有挡板的脱过热段脱热后进入分 馏段,经分馏后得到富气、粗汽油、轻柴油、重柴油、回炼油和油浆。富气和粗汽油去吸收稳定系统;轻、重柴油经汽提、换热或冷却后出装置,回炼油返回反应--再生系统进 行回炼。油浆的一部分送反应再生系统回炼,另一部分经换热后循环回分馏塔。为了取走 分馏塔的过剩热量以使塔内气、液相负荷分布均匀,在塔的不同位置分别设有4个循环回流:顶循环回流,一中段回流、二中段回流和油浆循环回流。 催化裂化分馏塔底部的脱过热段装有约十块人字形挡板。由于进料是460 C以上的带有催化 剂粉末的过热油气,因此必须先把油气冷却到饱和状态并洗下夹带的粉尘以便进行分馏和避免堵塞塔盘。因此由塔底抽出的油浆经冷却后返回人字形挡板的上方与由塔底上来的油 气逆流接触,一方面使油气冷却至饱和状态,另一方面也洗下油气夹带的粉尘。 ㈢吸收--稳定系统: 从分馏塔顶油气分离器出来的富气中带有汽油组分,而粗汽油中则溶解有C3 C4甚至C2 组分。吸收--稳定系统的作用就是利用吸收和精馏的方法将富气和粗汽油分离成干气 (≤ C2)、液化气(C3、C4)和蒸汽压合格的稳定汽油。 一、装置简介 (一)装置发展及其类型

长周期运行管理办法(综合版)(1)

炼化公司生产装置长周期运行管理办法 (讨论稿) 第一章总则 第一条为了进一步加强炼化公司生产管理,大力降低生产成本,努力较减少非计划停工,提高装置运行效率和公司整体经济效益,激发职工的工作热情和积极性,实现公司炼油化工装置长周期运行的目标,特制订本办法。 第二条本办法适用于公司炼油(常压、催化裂化、重整、苯抽提、柴油加氢)、化工(聚丙烯、液化气及干气精制、气体分馏、MTBE、乙苯/苯乙烯)等主要生产装置。 第三条本办法对公司各厂炼油化工装置的运行周期实行统一计算,分级考核的管理办法,炼化公司机动设备部负责公司长周期运行管理和考核。各厂机动科为本厂生产装置长周期运行日常管理部门。 第四条装置长周期运行的原则是在安全和经济效益的前提下,采用科学的手段和方法,保持和维护设备、设施性能,延长运行周期,确保装置实现安全、平稳、优质、高效运行。 第二章长周期运行的有关定义和指标计算 第五条装置运行周期:是指装置在两个停工大修之间的运行时间段(从停工大检修后连续装置进料开始至切断进料准备停工大检修止),以天计算。 “三年两修”是指装置连续运行17个月,运行周期不低于510天,安排一次大修;

“两年一修”是指装置连续运行23个月,运行周期日不低于690天,安排一次大修; “三年一修”是指装置连续运行35个月,运行周期日不低于1050天,安排一次大修; “四年一修”是指装置连续运行47个月,运行周期日不低于1410天,安排一次大修; 第六条生产装置可靠度 1、可靠度=(运行周期日-非计划停工-装置临修)/运行周期日×100% 2、生产装置可靠度 “三年两修”应不低于98.5% “两年一修”应不低于98% “三年一修”应不低于98% “四年一修”应不低于98% 第七条非计划停工:是指因设备(含电气、仪表)故障或事故、操作失误以及水、电、气、风等系统公用工程等突发性原因造成生产装置切断进料;公司根据物料平衡情况及其它非装置自身原因安排的停工也属于非计划停工。 第八条装置临修:在生产装置长周期运行时间内允许安排的以设备消缺、锅炉、压力容器、压力管道检验和安全阀校验及因工艺技术法规要求(或限制)进行除焦、换剂、催化剂再生等为主的短时间停工抢修。 “三年两修”原则上不安排临修;“两年一修”临修时间一般不超过7天;“三年一修”临修时间一般不超过10天;“四年一修”临修时间一般不超过

FDFCC-Ⅲ重油催化裂化工艺

FDFCC-Ⅲ重油催化裂化工艺 FDFCC-Ⅲ工艺特有的技术特点: (1)开发了实现“低温接触、大剂油比”高效催化技术(HECT)。即利用汽油提升管待生剂相对较低的温度和较高的剩余活性,将汽油提升管待生剂引入重油提升管底部与再生剂混合,降低干气和焦炭产率,提高丙烯收率,改善产品分布。 (2)采用双提升管、双沉降器和双分馏塔工艺流程,即分别设置重油提升管和汽油

提升管,两根提升管后均设有沉降器和分馏塔,从而充分利用汽油提升管的改质效果,使催化汽油的烯烃含量直接满足欧Ⅲ标准。 4. 采用了带预混合管的烧焦罐高效再生技术,具有较高的烧焦强度和较低的再生剂含炭。为降低再生系统压降2007年FDFCC技术改造取消了预混合管和大孔分布板。 5. 采用了可调性强的下流式外取热器,取出两器热平衡多余的热量。 6. 能量回收机组采用了烟气轮机-轴流式主风机-汽轮机-电动/发电机四机组同轴新设备,回收了能量,降低了装置能耗。烟气轮机轮盘和叶片使用的是国研制的新型高温合金和喷涂材料。 7. 设有余热锅炉回收系统,回收热量,降低能耗,为防止省煤器炉管低温腐蚀,在烟气低温位置采用了20G钢炉管,过热器高温段采用12CrMo材质。 8. 选用了高效旋风器和电液冷壁滑阀等设备。 生产原理 1. 反应—再生部分 重油催化裂化提升管和汽油提升管用的催化剂为分子筛催化剂。原料油与高温催化剂在提升管接触,在一定的压力和温度下发生一系列化学反应,主要有裂化、异构化、氢转移、芳构化、缩合等反应,生成包括干气、液化气、汽油、柴油、回炼油、油浆馏份的高温油气和焦炭,生成的焦炭附着在催化剂上。在沉降器反应油气和催化剂分离,反应油气到主、副分馏塔进行分离,重油反应器附有焦炭的催化剂经汽提段汽提直接回到再生器,汽油反应器附有焦炭的催化剂经汽提后一路直接回到再生器烧焦一路返回重油提升管底部与重反再生剂混合。再生器催化剂在一定的温度、压力及通入主风的条件下,烧去催化剂上的积炭(即催化剂的再生过程)。催化剂活性、选择性恢复后回提升管循环使用。焦炭燃烧放出的热量除满足工艺需要外,多余的热量由外取热器取出,焦炭燃烧后生成的高温烟气经烟气轮机和余热炉后排入大气。 2. 分馏部分 重油催化分馏部分的作用是把从反应器来的高温油气混合物按沸点围分割成为富气、汽油、轻柴油、回炼油及油浆馏分,并保证各个馏分的质量符合产品要求。此外分馏系统还完成原料预热及热量回收的任务。催化分馏塔与常减压装置的常压塔原理基本相同。不同之处在于: (1).催化分馏塔的进料是过热气相进料。 (2).催化分馏塔气相进料中携带了一部分催化剂颗粒。 因此,催化分馏塔除了按分馏原理完成一般的产品分割外,还设有油浆循环以完成脱过热(将高温过热油气冷却到饱和状态)并和回炼油返塔一起洗涤反应油气中的催化剂。 3. 吸收稳定部分 吸收稳定部分由吸收塔、解吸塔、再吸收塔、稳定塔、容器、冷换及机泵等组成。吸收稳定部分的任务是加工来自分馏塔顶油气分离器的粗汽油和富气(富气经气压机压缩),从中分离出干气(C3≯3%(V)),液化气(C2≯3%(V),C5≯1.0%(V))和稳定汽油,并要求稳定汽油的蒸汽压合格(冬季≯88kpa,夏季≯74kpa)。吸收、解吸、再吸收塔主要解决C2与C3馏份的分离,是吸收和解吸过程;其原理是利用气体混合物中各组分在液体中溶解度的不同来分离气体混合物。 稳定塔完成C3、C4馏份与汽油馏份的分离,是精馏过程;其原理是利用液体混合物各组分的挥发度不同进行分离。 4. 柴油碱洗 碱洗就是利用碱溶液(非加氢精制剂DF-01)和油品中的酸性非烃化合物起反

重油催化裂化装置长周期安全运行几点考虑

编号:SY-AQ-03170 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 重油催化裂化装置长周期安全 运行几点考虑 Considerations on long term safe operation of RFCC unit

重油催化裂化装置长周期安全运行 几点考虑 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 2002年10月,为了提高原油深度加工能力,提高轻油收率,第二催化裂化装置历时56天进行了由蜡油催化改为重油催化的技术改造,改造后的装置掺炼重油加氢渣油比例由原来20%提高到了50%以上。现在装置原料以减压馏份油、VRDS常压渣油、VRDS 减压渣油、焦化蜡油为主。装置改造后,装置操作相应发生比较大的变化,装置设备增多,设备管理难度加大,如何保证重油催化裂化装置长周期安全运行,成为生产管理中的难点和重点。 一、要确保关键转动设备的运行平稳度 催化裂化装置大机组较多,技术含量高,有主风机、烟机、气压机、增压机等,只有保证了大机组的连续高效运行,催化裂化装置才能长周期运行,所以我们首先要在检修中提高大机组的检修深

度和检修质量,确保大机组的机械部分、仪表部分、电气部分、自控部分和附属系统设备的可靠好用。在日常生产维护中加强对大机组的检查力度,组织安装投用了s8000大型旋转机械在线状态监测与分析系统,为机组的安全运行提供了有力保障。 二、要确保关键静设备——反再系统的运行平稳度 要保证公用系统的可靠性,尽量避免公用系统故障造成装置大面积操作波动,严格按照工艺指标平稳操作,不超温不超压,操作的平稳对催化裂化设备安全运行尤为关键。另外组织技术人员加强对反再系统壁温的检测和检查,及时发现避免衬里损坏超温、低温露点腐蚀等设备隐患。 三、要确保能量回收系统的运行平稳度 催化裂化装置最大的节能点在于能量回收系统,对于关键设备烟机、锅炉给水泵、外取热器、油浆蒸汽发生器等必须要管理好。从设备选型、设备制造、现场安装、日常运行等各个环节把握好,否则烟机振动问题、锅炉给水泵频繁串轴问题、余热锅炉炉管泄漏问题、油浆蒸汽发生器管束泄漏等问题将不可避免。能量回收系统

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档