浅谈扬黄灌溉工程提高水泵高效运行的方法

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第26卷第9期 
2010年5月 
甘肃科技 

Gansu Science and Technolo 
KIf.26 Mar, Ⅳ0.9 

2OlO 

浅谈扬黄灌溉工程提高水泵高效运行的方法 
高术人 
(甘肃省景泰川电力提灌管理局,甘肃景泰730400) 

摘要:水泵高效运行是多方面因素共同作用的结果,任何一个因素出现问题,都将影响水泵的使用效率。要运用 
科学的管理手段,不断分析、研究和解决生产实际中反映出来的影响水泵高效运行的各种因素,才能实现高效、低 
耗、节能的目标,并达到节约维修成本,提高经济效益的目的。 
关键词:扬黄灌溉工程;水泵;高效运行 
中图分类号:TV672.3 

水泵是扬黄灌溉工程的核心设备,水泵能否高 效运行是影响水泵装置效率的决定性因素之一。水 泵高效运行的含义包括以下三方面的内容:一是水 泵在额定工况(额定扬程、额定流量)下运行,效率 较高。二是水泵在一个运行周期中,总是在效率最 高点附近运行,处在高效区。三是水泵的叶轮、泵体 密封环、轴套等过流零部件具有良好的抗汽蚀抗磨 蚀性能,使用寿命长,检修周期长,检修成本低。确 保水泵高效运行,应围绕以上内容从以下几个方面 着手,探讨有效地方法和途径。 l 科学维护保养,提高水泵效率 从理论上讲,水泵的效率由机械效率、容积效 率、水利效率三部分组成,即 =rlmrlv'qh,每一部 分效率的变化都将导致水泵效率的升降。提高水泵 效率,应降低机械损失、容积损失、水利损失,提高机 械效率、容积效率、水利效率。 1.1提高水泵机械效率 提高水泵的机械效率,必须减小水泵的机械损 失。水泵的机械损失包括:填料密封装置的摩擦损 失、叶轮前后盖板表面与液体之间的圆盘摩擦损失、 轴承的摩擦损失等三部分。三部分中主要是填料密 封装置的摩擦损失和叶轮前后盖板表面与液体之间 的圆盘摩擦损失。 1.2提高水泵的容积效率 提高水泵的容积效率,必须减小水泵的容积损 失。水泵的容积损失包括:口环(泵体密封环与叶 轮口环之间)间隙泄露(内泄漏)损失,填料函泄漏 (外泄漏)损失两部分。对于大流量水泵而言,主要 是口环间隙泄漏损失。是引起水泵容积效率下降的 主要因素,实践证明这也是引起水泵效率下降的根 本因素。泵体密封环与叶轮口环之问轴向配合长度 
也是影响泄漏损失的因素之一,在允许的情况下,应 
考虑增大此值,以减小泄漏损失水量。因此,应严格 
控制口环间隙值及轴向配合长度值,以减少泄漏损 
失,提高容积效率。 
1.3提高水泵的水力效率 
提高水泵的水力效率,必须减小水泵的水力损 
失。水泵的水力损失是水流通过水泵时水力的摩擦 
损失(沿程损失)和水力冲击、脱流、速度方向及大 
小变化等引起的损失(局部损失)。当水泵的运行 
工况点发生偏移或者叶轮叶片冲角和安放角不够合 
理时,不仅引起水力损失增加,还会诱发汽蚀,加剧 
叶轮破坏。因此,应优化水泵的工况点设计,通过实 
验,找出合理的叶轮叶片冲角和安放角,减小水力损 
失,提高水力效率。 

2加强水泵管理,使水泵运行在高效 
区 
水泵在额定工况下运行,效率最高。对于额定 
工况点而言,实际扬程的升降,会引起效率的下降。 
由于前池水位的变化,会导致工况点的偏移。前池 
水位降低,会导致水泵实际净扬程增大,流量下降、 
效率下降。因此,应尽可能使水泵保持在前池加大 
水位至设计水位之间运行,使水泵运行在高效区。 
黄河含砂水质这一特殊工况也是严重影响水泵 
高效经济运行的因素之一。高含砂水质改变了水力 
流态,增大了水泵的实际扬程,造成了水泵实际工况 
点的偏移,流量效率下降,加剧水泵流道及过流部件 
的汽蚀磨蚀。据测算,清水期运行的叶轮使用寿命是 
洪水期的四倍以上。因此,应避开高含砂水质工况运 
行。按设计一般含砂量以65kg/m 以下运行为宜。 
76 甘肃科技 第26卷 
3优化运行方案,优先运行大流量水 
泵 
表1是景电工程部分泵站水泵技术性能统计 
表。从表1中可以看出,在同一额定扬程的工况下, 
小流量水泵的转速明显高于大流量水泵。在同一时 间段内运行,小流量水泵过流部件的转数大于大流 量水泵,由于汽蚀磨蚀的作用,其寿命就低于大流量 水泵,缩短了检修周期,增加了检修的材料及工作 量。而且,大流量水泵由同步电动机拖动,其功率因 数和效率都较高。因此,对于设置了不同流量泵型 的泵站,应优先运行大流量水泵,用小流量水泵调节 泵站级间流量。用大流量水泵取代多台并联运行的 小水泵,以优化运行方案,提高泵站提水效率。 表1 景电工程部分泵站水泵技术性能统计 4优化泵装置设计,优先选用倒灌式 方案 从泵站运行的角度考虑,选用倒灌式(负吸程) 方案是较为理想的。实践证明,有正吸程的泵站虽 然装机高程满足允许汽蚀余量NPSHr的要求,但由 于水泵内存在负压,运行中水泵容易从填料密封装 置中吸人空气,恶化了水泵的运行工况,引起水泵实 际流量和效率下降,造成泵站频繁停机抽真空排气; 运行效率不高,也不经济。有正吸程的泵站,由于水 泵出口控制阀门的磨损,密封失效,还会造成抽真空 困难,严重时,无法开机上水。 5 采用新技术、新工艺,降低运行维护 成本 水泵运行不仅要效率高,也要考虑延长高效运 行的时间,延长检修周期,降低检修成本,达到经济 高效运行。多年来的实践总结,为水泵高效经济运 行提供了以下有益的经验。 5.1材料的优选 景电管理局与兰州理工大学联合完成的《金属 材料抗汽蚀抗磨蚀性能试验》表明,在水泵运行 5000h时,灰口铸铁材质的泵体密封环延径向的平 均磨蚀量为5mm。而镶装钢板材料的泵体密封环 延径向的平均磨蚀量仅为0.4mm,仅为灰口铸铁材 质的泵体密封环磨蚀量的8%。这一工艺以其成本 
低廉的优势。实践证明,轧钢钢材的抗汽蚀抗磨蚀 
性能明显优于铸造态材料,而且价格相差不大,是用 
于制造水泵叶轮、泵体密封环等过流部件较为理想 
的材料。 
景电管理局与兰州理工大学联合完成的(24Sh 


19型双吸式离心泵钢板焊接叶轮试验》试验样品 
使用寿命长达2.1万h,而同样工况下运行的灰口 
铸铁叶轮使用寿命仅为5000h左右,钢板焊接叶轮 
使用寿命是灰口铸铁叶轮的四倍,而且,效率也提高 
了1.2%。钢板焊接叶轮还具有良好的焊接修复性 
能。目前,钢板焊接叶轮以其良好的价格性能比广 
泛应用于景电工程24sh一19、24sh一9、32sh一9、 
1200s32、1200s56等型号的大型双吸式离心泵上。 
5.2优化水力设计 
叶轮的水力形线决定着水泵的技术性能和叶轮 
的使用寿命。景电工程结合泵站的运行实际,与兰 
州理工大学合作,对1200s56(32)型双吸式离心泵 
进行了多次的实验总结,找出了较为理想的叶轮叶 
片冲角和安放角,优化了叶轮水力设计,从而,进一 
步改善了叶轮水力流态,减少了水力冲击和汽蚀源, 
降低了水力损失,提高了效率。 
5.3优化加工工艺 
改进生产工艺,提高叶轮表面精度,降低表面粗 
糙度。铸造工艺生产时的叶轮采用铸造质量较高的 
树脂砂造型生产叶轮毛胚;焊接工艺生产的叶轮按 
技术要求严格控制焊缝表面质量,必要时进行磨削, 
以提高叶轮前后盖板表面的加工精度,降低表面粗 
糙度,提高机械效率。 
参考文献: 
[1] 叶荣茂,吴维冈,高景艳.铸造工艺课程设计手册 
[M].哈尔滨工业大学,2008. 
[2]关醒凡.现代泵设计手册[M].北京:宇航出版社, 
1995. 
[3] 提高黄河水系用泵叶轮使用寿命的技术研究报告 
[R].甘肃工业大学、景电管理局,1998. 
[4]赵万勇.大型泵叶轮抗汽蚀性能的改善[J].流体机 
械,1998,26(9).