天然气井固井质量分析及技术措施(正式)

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天然气井固井质量分析及技术措施(正式)

Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The

Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.

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第2页/总15页 文件编号:KG-AO-6000-46

天然气井固井质量分析及技术措施(正式)

使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。

一、固井质量统计

截止4月16日,共固气井24口,固井质量不合格1口(苏36-16-16井),1口井留水泥塞75米(双24)。优质18口。

二、存在的问题

(一)苏36-16-16井固完井替空

1、苏36-16-16井固井数据:

40636钻井队承钻的苏36-16-16井3月27日开钻,4月7日完钻,4月10日固井,完钻井深3497m。

井身结构:

?311mm×505m+?244.5mm×504.90m+?222mm×2460m+ ?216mm×3497mm+?139.7mm×3483.23mm

最大井斜2.4°/1625m 执行方案样本

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第3页/总15页 气层顶界:3348~3352m 气层底界:3443~3446m

阻位:3476.83m

短位:3263.56~3269.39m

全井为?139.7mm ×N80×9.19mm套管,扶正器30只。

理论替量:41.0m?

水泥量:尾浆20t,领浆20t。

下套管前泥浆性能:

比重1.08,粘度56,失水5,泥饼0.5,切力3/7,含砂0.2,PH11

固井时泥浆性能:

比重1.08,粘度47,失水7,泥饼0.3,切力3/5,含砂0.1,PH9

2、施工情况:

14:00-12:00 下套管

12:15-14:35 循环泥浆

14:59-15:10 注隔离液10 m?

15:10-15:39 注水泥28 m?尾浆造浆12m3,领执行方案样本

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第4页/总15页 浆造浆16m3。

15:40-16:25 压胶塞、顶替、碰压,0-16-21MPa。单车压胶塞,双车替量。08472水泥车替32m3,新车替12m3时压力15MPa因未碰压停止替量。卸水泥头顶盖检查胶塞是否压下去,观察后确认胶塞已被压下去。考虑到其中一水泥车因上水不好可能造成替量不够,08472车继续替量至36m3碰压16-21MPa,碰压明显。当时40636队队长陶海军和技术员同时观察碰压全过程。碰压后不稳压,又用水泥车憋压两次,共替入清水800升,最后开井候凝,正注水泥浆平均密度1.94g/cm3。18:30-18:55反挤水泥浆20 m?(最高压力3.8MPa,停泵压力2MPa)

3、测声幅情况

24小时测声幅显示3475.39~3239.39为空段,长236米。实测人工井底3475.39米。

4、原因分析:

(1)胶塞先期破坏(破坏原因是胶塞行程长直径磨小或档销挂卡、套管毛刺不平坦处造成),在下行过执行方案样本

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第5页/总15页 程中和碰压前有5方清水进入到胶塞以下,虽然碰压但还是造成了替空。

(2)下套管过程中换掉22根套管节箍,有可能管内有毛刺将胶塞刮坏,导致替入清水进入井内。

(3)固井技术人员未严格执行固井应急预案,是造成多替替空的主观原因。

5、挤水泥方案:

射孔段: 1.上部:3262~3262.5米,0.5米6孔

2.下部:3470~3470.5米,0.5米6孔

甲方要求人工井底3467米。

6、下一步主要采取的措施:

(1)苏里格用水泥车顶替,确保计量准确。

(2)严格执行20xx年固井应急预案,在替量够时最多可替总量的3%,严禁多替造成事故的发生。

(3)固井胶塞试验扬州特制的耐磨产品,防止因胶塞质量造成替空事故。

(4)在固井前装胶塞时,在胶塞上涂抹黄油,使胶塞能够在下行时顺利。 执行方案样本

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第6页/总15页 (5)加强胶塞的管理,每批胶塞到库后要检验质量,胶塞不能挤压,碰撞,有个别胶塞装入困难时,换掉不用。

(二)双24井固井留水泥塞74米

1、该井固井数据如下:

40586钻井队承钻的苏双24井3月11日开钻,4月12日完钻,4月14日固井。

井身结构:?346mm*507m+?273mm*506.5m+?241mm*2355m

+?177.8mm*2351.62mm,

最大井斜1.66/775.0m

气顶:1660-1665.0m 气底:2311-2314.0m

阻位:2341.99m

短位:1625.10-1630.34,1975.66-1981.79,2229.87-2235.99

扶正器75只。

理论替量:47.2.0m?

水泥量:尾浆44.0t,领浆27.0t。中浆:36.0t 执行方案样本

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第7页/总15页 下套管前泥浆性能:

比重1.08,粘度60,失水5,泥饼0.5,切力6/10,含砂0.1,PH10

固井时泥浆性能:比重1.08,粘度48,失水6,泥饼0.3,切力4/8,含砂0.1,PH10 2、施工情况

3:00-15:00下套管

15:30-17:55 循环泥浆

18:00-18:04注隔离液8 m?

18:04-19:05注水泥尾浆造浆26 m?,中浆36.0

m?领浆造浆33.0 m?。

19:05-20:29压胶塞、顶替至44.2 m?(距实际替量还有3m3),泵压20MPa时,误认为替量完成,在泵房将2#泵停掉。

采取措施:

(1)泵房卸压,重新挂2#泵替,泵压21MPa时井队气囊烧坏。与1#泵连接的泥浆罐的泥浆已替完。

(2)用水泥车替,泵压24MPa高压管线破裂。

(3)倒1#泵替,泵压24MPa泵保险销蹩掉。 执行方案样本

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第8页/总15页 (4)换高压管线,用水泥车替,压力从0逐步升至29MPa。卸压井口完全断流。

以上时间段为20:29-21:00,用时31分钟。

3、补救措施

水泥塞面2063米,留水泥塞74米(2063-2337米),钻水泥塞后电测固井质量优质。

(三)召23井固井质量

本井第一次测井,声幅曲线质量差,据说,测井仪器有些问题,第二次换仪器重测后质量合格。

本井使用水泥浆体系为:一级为泡沫-漂珠。二级为早强-粉煤灰体系。

测声幅情况:160 ~2290 合格

2290~2990(700米) 中等

2990~3163(173米) 优质

3163~3184(21米) 合格

3184~3242(58米) 优质

3242~3256(14米) 合格

结论: 合格 执行方案样本

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第9页/总15页 (四)靖平27-16井95/8"分级箍试不住压情况

1、基本情况

本井为工程院技术服务井,从固井设计到水泥浆配方、工具、材料全是工程院的;95/8"分级箍是油田公司准备的,固井公司负责固井施工。套管下深:2641.69米,分级箍位置:2069.53-2070.35米,层位在纸坊组(1867-2178米)。

2、施工情况:

固井前泥浆性能:密度1.07g/cm3, 粘度46s, 失水4mL,泥饼0.5mm, 初终切力3-5pa,含砂0.2%,PH值9。

下套管:4月9日14:00-10日12:00

13:00-14:30 循环泥浆

14:00-14:06注隔离液10 m?

14:06-14:34注水泥42m?尾浆16 m?,领浆26

m?。

14:34-14:37水泥浆1.5方压胶塞、顶替、碰压,0-6-11MPa,单车压胶塞,正常。下胶塞过分级箍执行方案样本

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第10页/总15页 前顶替排量1方/分,固井施工一切正常。

15:10打开分级箍循环孔,打开压力7MPa

15:10-17:40 循环泥浆

18:01-18:07注隔离液10 m?

18:07-19:15注水泥110m?(尾浆18m3,领浆92m3)。

19:15-19:17水泥浆1.5方压胶塞、单泵顶替、碰压,0-11-22Mpa,憋压、稳压22MPa 5分钟,放回水断流,二级固井一切正常。

4月15日钻开分级箍对管串进行试压,试压压力只能稳到10.4M Pa。

3、漏失层位判断

声幅质量:0-90米,优质;90-660米差;-1870米合格;-1995米,优质;-2070米,合格;-2110米,差;-2170米,合格;-2615米,优质。声幅质量总体判断为合格。

试压情况:试压压力只能稳到10.4Mpa。

该井有2个浮箍1个浮鞋,浮箍之上有9米水泥