炼 油厂 重油催化装置
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炼油厂重油催化装置
主风机组几项关键问题的解决
吉林市石化炼油厂(吉林132021)苑兆祯潘玫赵利斌主要叙述吉林石化炼油厂重油催化装置主风机组在运行过程中出现的几个关键问题以及相
主风机组防喘振阀液动执行机构汽轮机汽封
一、前言 主风机组作为催化裂化装置的核心设备,一方面为反应系统提供流化风和烧焦风,确保系统的正常运行;另一方面利用烟气涡轮机直接回收高温烟气中的能量,是一项有效而可靠的节能措施。因此管理好主风机组,确保机组安、稳、长、满、优运行是确保装置安全平稳的关键。通过几年的努力,在主风机组的使用和管理上积累了一些经验,实现了机组与装置同步运行的目的。主要介绍重油催化装置主风机组在运行过程中出现的几个关键问题及处理方法。 二、重油催化装里情况介绍 重油催化装置年处理能力为70万t,机组形式为同轴并列式,采用提升管反应器,立式三旋(单管形式为不带卸料盘的PDT型单管,根数为36根)。 表1反应操作条件如下组是由烟气轮机、轴流压缩机、汽轮机、变速箱、电动/发电机组成的同轴式机组,机组配置方式见图1,单机型号及有关参数见附表2,各单机均为国内制造,是全部国产化机组第一次成套设备。烟气轮机为西安航空发动机公司制造的第一台烟气轮机,由于效率低,烟机于1997年8月进行了改造,通过改小流道和缩短动、静叶长度,达到了提高烟机效率的目的。汽轮机为哈尔滨汽轮机厂第一次制造小功率、双出轴的汽轮机。本套机组于190年8月安装完毕,1991年6月试车成功,经过多年来的优化调整,机组各项运行参数基本达到了设计要求。34一口二廿二:2司1母
提升管出口温度/℃510}一再主风量/(扩/min)810一再密相温度/℃680一再主风量/‘扩/mi・,90二再密相温度/℃710一再藏。45一再压力/MPa0.22一二再藏。22二再压力/MPa020一三旋人・“度/℃660三旋压降/kPal8一三旋出口温。64O 图1机组配置方式 1.烟机2.轴流机3.汽轮机 4变速箱5.电动/发电机 表2单机型号及有关参数①T玛一50烟气透平机:西安航空发动机公司
三、主风机组的有关情况介绍重油催化装置的主风机组由洛阳设计院设计,该机改造前最小正常最大改造后人口流量/(扩/min)910132215431020人口温度/℃650650650620 ̄650人口压力/MPa0.28(0.22)0280,280.22 ̄025出口压力/MPa0.1050.1050.1050.17回收功率/kW329551406(X)6370() ̄390()
通用机桩习刀7年第7期洲钟w.吵捻(续)②Av45一15轴流压缩机:陕西鼓风机厂最小正常最大流量/(m3/min)93512801493工作转速/(r/min)635263526352年平均人口压力/MPa0098730.098730.09873出口压力/MPa0.4120.4120.412年均人口温度/℃66666,6出口温度/℃167167167年均轴功率/kW289346275492③BZ55乃5/04一A背压式汽轮机:哈尔滨汽轮机厂进汽压力/MPa(A)3.5土0.1进汽温度/℃435土15排汽压力/MPa(A)0.95士1.2输出功率/kW正常3以刃最大3400调速范围/kW5400一6670脱扣转速/(r/min)6987耗气量/(“h)51.2(正常)54(最大) 重油催化主风机组防喘振调节的控制逻辑程序是20世纪90年代陕西鼓风机厂引进苏尔寿技术时一同引进的,目前早已淘汰。当时是按照60万口a的处理量来设计的,由于装置经过1997年和2000年改造,目前处理量已达到70万口a,并且原料性质也发生了很大的变化,导致主风机的运行工况也随之而改变。通过综合分析,判断为由于主风机运行工况的改变,导致防喘振调节自控逻辑出现紊乱,另外防喘振调节阀的控制器到2004年已经连续运行了13年,也不排除元件老化原因。由于原程序编辑软件早已被淘汰,防喘振调节自控逻辑无法调出来进行更改,同时也考虑到元件老化的因素,决定更换防喘振调节控制器,按照目前的生产工况对新控制器编程,解决防喘振阀自动开关问题。主风机组停机进行处理,对比苏尔寿的主风机组防喘振曲线,见图
④变速器:哈尔滨汽轮机厂型式人字齿,渐开线齿轮变速比4.24传递功率/kw32心洲〕2,通过静态模拟试验和动态试验,验证现场曲线与原防喘振曲线基本一致,见表3,确保新控制器的灵敏性。防喘振调节控制系统改造后,没有再出现失灵现象,确保了装置的安全平稳运行。 表3重新验证轴流风机防喘振曲线
⑤Y/YFS侧}一1一4笼型异步电动/发电机:哈尔滨电机厂容量/(kw了kVA)3200/3564电压/kV6满载电流/A355工作转速/(r/min)1492/1508绝缘等级F级冷却方式ICW37A81(水一空冷密闭循环式)静叶角度(0)223856641990年曲线打开压力/MPa0.100.230.300.33 验证打开压力(新调节器)/MPa0.110.220.300.34轴流风机入口温度/℃6.666 轴流风机人口压力/MPa0.0980.0970,0980.098喉部差压/kPa8.17.77.57.2 该机组各单机共用1个润滑油站,润滑油均采用LAST46#透平油;轴流机静叶可调机构由单独的动力油站提供,动力油压力12.SMPa。 四、机组运行中发现的问盈及其处理 1.关于防喘振调节控制系统的改造 20(只年8一12月,主风机组防喘振阀的自控系统先后失灵11次,导致防喘振阀自动开关,开度在20一30,最为严重的一次,防喘振阀开度达650,造成反应供风中断,装置被迫切断进料,通过对机组工艺参数分析,未发现机组进人喘振区运行,防喘振阀不明原因自动开关给安全生产和平稳生产造成了严重的影响。6口00振二。喘二阳防-』、9080706050403020100D心几主风机型号;AV45一巧温度:22℃吸入压力: ̄0.IMpa转速:6350r/Inln
出口压力限线,防阻塞线图口泊防喘振阀全开时特性线0102030020
图26970.80钾1?0%Aploo12D140160拟IPa入口差压流量主风机组防喘振曲线笙_月刀7年第7期吵・月曰通用翻棍 2.关于烟机入口蝶阀执行机构的改造 烟机人口蝶阀安装在烟机人口水平管线上,用以控制再生器压力以及进人烟机的烟气流量。同时它也是机组安全运行的一个保护措施,紧急情况下该阀应在5-65内迅速关闭,切断进人烟机的高温烟气,将烟机从系统中切除,避免烟机超速,造成设备和生产事故。因此,要求执行机构必须具有足够的准确度、灵敏度和快速关闭性能,烟机人口蝶阀原执行机构为摆动式气动执行机构。具体参数见表4。 在实际应用上存在以下几方面问题。 (1)灵敏度不够在设计上,该执行机构灵敏度为1左00,紧急状况下全关控制在5一65;但在实际应用上,紧急状况下蝶阀全关需要时间一般在85左右(中国石油天然气集团公司要求控制在65以内),不利于在紧急情况下确保机组安全。 (2)故障率高由于传动控制机构与阀体是一体式结构,直接安装在烟道上,因此传动控制机构周围温度较高,使定位及阀位变送系统故障频发,导致该阀自动控制无法投用,只能改为现场手动控制,增加了操作员的工作量和劳动强度。 (3)拆装不便由于传动控制机构与阀体是一体式结构,总重量达2.4t,使得蝶阀在检修时拆装极其不便。 根据烟机人口蝶阀的重要性以及气动执行机构存在的缺陷,对烟机人口蝶阀执行机构进行液动改造。液动执行机构具有反应迅速,安全可靠,结构简单,可分体远程控制等特点,通过调研选用BLF一班数字式智能型电液控制机构。液动执行机构性能参数见表5。 表4蝶阀技术参数表表5液压执行机构性能参数型式 摆动式气动执行机构数字式智能型电液控制机构气缸直径/mm250无行程/mm350350灵敏度1/2001/500准确度1/1001/300稳定性振荡次数<3次无控制方式气开液动 最大输出力矩/(kN・m)6l0全关闭时间/s正常:30,紧急:8正常:10,紧急:2一4自动投用情况无法保障运行正常
阀体技术参数表公称直径/m印800设计压力/MPa0.32设计温度/℃700工作介质烟气(含微量催化剂)阀板最大转角/o度70 操作状态下允许最大压降/MPa0157设计流量/(扩/min)1979 改造后,整套机构运行正常,自控投用率达99%以上,在几次机组安运过程中,蝶阀均能在55以内迅速关闭,对保证机组安全创造了条件,由于液动执行机构与阀体分离布置,极大地降低了蝶阀在检修过程中的拆装难度。 3.关于汽轮机汽封结构的改造 重催主风机组汽轮机由于设计上的缺陷,在使用过程中,汽封泄漏非常严重,已严重影响到机组的正常运转。主要表现:蒸汽从汽封中泄漏,导致5口h左右的中压蒸汽汽轮机从汽封抽汽器放空中排掉;润滑油带水,导致润滑油经常乳化,每月置换润滑油Zt。 原设计汽轮机入口侧和出口侧的密封形式均为梳齿迷宫式密封,梳齿迷宫密封件由六片组成一个整圈,每片密封件后面配有一条板弹簧,板弹簧的作用是使密封件的疏齿紧靠密封件,如图3所示。 当气体通过迷宫密封齿与密封面的间隙进入齿间空腔时,形成涡流,并逐级减压,到最后一齿时,形成与齿外压力相同或小于齿外介质压力,从而起到密封作用。密封齿与密封面之间的间隙是密封的关键,间隙小虽然密封性好,但由于零件的受热变形容易造成齿顶与转子密封面直接接触,从而损坏零件,间隙太大虽保护了零件,但起不到密封作用。 (1)对汽轮机内漏情况分析 1)原设计密封间隙(即密封齿与密封面之间的间隙)为0.45一0.75mm,根据经验此间隙太大,间隙应在0.35一0.45mm,因转子轴承间隙不超过0.30mm,即使工作受热后变形亦不超过0‘35mm的偏心量。
通用执粗a刀7年第7期豁 www吵一.朋r寸,然后选配各级密封体,保证密封体与密封面的间隙,从而保证密封要求。
图3梳齿迷宫密封件 1.板弹簧2.元件3.定位面4密封件5.转子 2)由于迷宫密封件是由六片组成的一个整圆,且靠后面的弹簧往前顶,这样当压力气体通过齿顶间隙进人涡流腔中时,由于压力作用气体会推动迷宫密封体,离开密封面(当压力大于弹簧力时),从而使密封间隙增大,使泄漏增加,并使原来无间隙的密封结合面有了间隙,假如间隙增大0.lmm,则结合面就有了0.3mm的间隙,这样就又多了一处泄漏点,从而使内泄漏大大增加。 (2)减少汽轮机内泄漏的技术改造方法 1)减少密封间隙,将迷宫密封齿与转子密封面之间的间隙设定在0.35 ̄0.45mm之间。先期要做的工作是,先实测转子的密封面的尺寸,然后配作迷宫密封体。使之间间隙控制在0.35一0.45mm之间。 2)改变汽轮机迷宫密封体的结构。将定位面从后面移到前面,在结构上省去后面的板弹簧,使密封体不会因为密封齿间的涡流压力使密封齿离开转子密封面而增加内泄漏。具体结构如图4所示。 将密封体改成上下两片结构,从而减少了密封体自身的结合面(从六个减少到二个),减少了泄漏点并且加工更方便,这样在加工工艺上可以更好保证密封间隙。在制作迷宫密封体前,先准确测量出壳体的内径尺 图4密封体结构 1.下密封2.定位筒3.上密封体4.密封 5.转子6.定位面7.板弹簧8.壳体 装置大检修时对汽轮机汽封进行了改造,改造后汽轮机汽封蒸汽泄漏量降至2口h,通过对润滑油采样分析未发现带水现象。通过对汽轮机汽封的成功改造,为装置正常生产和机组安全运行创造了条件,同时也创造了一定的经济效益。 节约蒸汽消耗创造效益 (5一2)xs(n)x印二14仪1)0元/a二14万元犷氏 节约润滑油创造效益: 2x12x40()0二96000元/a=9.6万元/a 改造投资费用为20万元。 创造效益1科+9.6一20万元/a=133.6万元/a。 五、结束语 经过坚持不懈的努力,一些影响机组安全运行的关键问题由于采用了新技术、新设备而得到了较好解决,为装置的安全平稳长周期满负荷运行,奠定了一个是坚实的基础。同时也说明采用新技术、新工艺、新设备、新材料是解决装置运行中出现问题的一条有效途径。6M (收稿日期:2007/06/07)