甲醇装置废热锅炉管束泄漏原因分析
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第41卷第1期 2012年1月 石油化工设备 PETRO—CHEMICAL EQUIPMENT V0L 41 No.1 Jan.2012
文章编号:1000—7466(2012)01—0095—03
甲醇装置废热锅炉管束泄漏原因分析
李小舟,陈军
(中国石油吐哈油田公司,新疆鄯善838202)
摘要:对吐哈油田甲醇厂废热锅炉结构、介质和操作参数进行了综合分析,找出了管束爆裂泄漏的 原因,并制定了修复方案和预防措施,为废热锅炉的长期安全运行提供借鉴。
关键词:废热锅炉;管束;泄漏;分析
中图分类号:TQ 050.7;TE 986 文献标志码:B
Leakage Analysis of Methanol Plant Waste Heat Boiler Tubes
LI Xiao-zhou,CHEN Jun (CNPC Tuha Oilfield Company,Shanshan 838202,China)
Abstract:In order to find out the cause of bursted tubes leakage,the structures,media,and op—
erating parameters of waste heat boiler used in methanol plant of Tuha Oilfield Company were an—
alyzed.The rehabilitation program and preventive measures for long—term safe operation were de— veloped,keeping the waste heat boiler run smoothly.
Key words:waste heat boiler;tube bundle;leakage;analysis
吐哈油田甲醇厂24万t/a甲醇装置的纯氧二
段炉设计有两台并联的废热锅炉(位号HX2O0A/ B),Ⅲ类压力容器,2006—10投入运行。
废热锅炉自安装投运到2008年期间,使用情况
基本良好,没有出现大的故障。2009-04,两台并联 的废热锅炉的管束同时出现了泄漏事故,文中对此 进行了详细分析,以期对类似设备的运行管理提供
一定的借鉴。 气)燃烧产生的高温中压混合气体(958℃, 2.1 MPa)与管程脱盐水换热后在管程产生中高压
(3.6 MPa)蒸汽,以备装置后续生产。壳程出口产 生的H +CO+CO。进入下一工序用来合成粗甲
醇。此废热锅炉结构特殊之处:①壳体共有3层结
构,从外到里依次为水夹套、承压筒体和耐火衬里。 ②管程为刺刀式结构。废热锅炉主要结构示意图见 图1。
1 废热锅炉简介 2泄漏管束检查
管程介质为脱盐水/蒸汽,设计压力4.4 MPa,
工作温度40/259℃;壳程介质为转化气+氧气/ H +C0+CO2混合气,设计压力2.5 MPa,工作温
度272/958。C;换热管270根,换热面积273.2 m ,
换热管外管材质15CrMo,规格(外径×名义厚度) 51 mm×3.5 mm;内管材质为20钢,规格(外径×
名义厚度) 25 mm×1.6 mm。 废热锅炉作用是将壳程气体介质(转化气+氧 2.1 外观
2009-04-12,两台废热锅炉(位号HX200A/B) 管柬同时发生泄漏,均出现不同程度的破坏,共计
12根管子(HX200A有7根,HX200B有5根)出现 爆裂、堵塞和过烧的现象,部位几乎全部集中在管束
底部靠近管帽的位置。
抽样切开受损的几根管束,发现内、外套管内积存
大量黑色杂物,部分已结块,非常坚硬,很难清理。,
收稿日期:2011-08—01 作者简介:李小舟(1975一),男,甘肃通渭人,工程师,学士,主要从事石油开采、炼油化工设备的管理工作。
石油化工设备 2012年第41卷
冗 出
图1废热锅炉结构简图 2.2 金相组织 抽取部分泄漏管子和正常换热管进行了金相分
析,结果为:①爆裂和烧结的换热管金相组织出现珠 光体球化、表面渗碳及高温氧化损伤。②正常换热 管金相组织正常[1]。
2.3 壁厚测量
对12根损伤的换热管进行壁厚测量,位置为管 帽底部或是距管束底部50 mm左右的外壁处。结 果为管帽厚度基本在4.9~5.4 mm,设计值为
5.0 mm;管束壁厚基本在3.3~3.7 mm,设计值为 3.5 mm。由此可以看出,换热管壁厚未发现明显变
化,合格。 需要说明的是,由于受结垢的影响,壁厚测量数
值有一定误差,但影响不大。
2.4化学成分[ ]
对损伤的换热管进行化学成分分析,与相关标
准对比可知,各元素质量分数符合国家标准,没有出 现异常。 。 对管束中的烧结物进行化学成分分析,可以看
出,烧结物中硫、磷、钠、硅和铁离子的含量很高。其
原因为硫、磷和钠离子来源于水质处理时加入的药 剂,因水循环不畅,聚集在管束底部。硅离子来源于
大量硅酸盐耐火衬里脱落后,沿着爆裂的管束进入 水循环系统。而铁离子主要来源于工艺管路系统的
铁锈等腐蚀物。 从以上检查结果可以知道,没有受到损伤的换
热管管柬情况良好,只须对出现爆裂和烧损的管束
进行修复处理即可。
3原因分析[ ]
3.1设计、制造方面 (1)自循环性能较弱 此废热锅炉设计采用刺
刀式自循环结构,该结构最大的缺点是容易出现水
循环效果不好或停滞的情况。由于换热管长达近 7 121,废锅管束又是整个锅炉水系统的最低点。因
此,锅炉水系统内残存的杂质很容易在管束底部聚
集,造成水循环堵塞。 (2)换热面积设计富裕量太大 锅炉换热面积
设计过大,热负荷偏低,导致汽水循环不好,无法将
管束底部的脏物带出,同时管束受热不均匀,极易导 致管柬堵塞和过热。
(3)内外管管头间距偏小按设计图样要求,内、 外管管头距离为38 mm,见图2。事后测量损坏严重
的管柬,此数值为32"--33 mm,小于设计允许值。
图2管束后端结构示意图 3.2-热负荷不足
由于受原料气不足的制约,废热锅炉负荷长时 间在设计工况下43 9,5运行。因此,管束内汽水混合
物流速太低无法将管束底部的杂质及时排出,使得
部分管束内积留了大量脏物,内、外套管间的间隙几
乎堵死,造成介质断流,引发管柬干烧,最终发生
爆管。
3.3水系统杂质过多 废热锅炉系统2008—10停运,2009—04重新投入
运行。由于管路氧化生锈,锅炉水系统内出现了大 第1期 李小舟,等:甲醇装置废热锅炉管束泄漏原因分析
量铁锈,结垢沉积也是水循环不畅的一个重要原因。
综上所述,管束底部循环不畅、结垢严重引起介
质断流和过度受热,造成了过烧、甚至爆管等严重损 坏事故的发生。
4修复方案 卜 。]
4。l修复工序
(1)对锅炉管束进行水压试验以确定管束泄漏 的数量和位置。结果为,废锅HX200A有7根管束
存在泄漏,废锅HX200B有5根管束泄漏。 (2)修复泄漏管束。抽出内管,用丝堵封堵管
孔。对泄漏的外管,切割后用堵头焊接封堵。
(3)用内窥镜检查所有的管束内壁,对腐蚀严重 的管束,采取上述方法。
(4)检查所有的管束外壁,对存在过烧、碳化严
重的管束,采取上述方法。 (5)对修补后的管束进行压力试验,合格后方可
使用。 (6)对管束(内、外)进行合适的化学清洗。
4.2施焊及水压试验
(1)用于封堵外管的堵头必须采用机加工,堵
头材料15CrMo,同时用机械打磨的方法清除管板
焊接部位的污垢后方可以施焊,选用规格为 3.2 mm的R307焊条,SMAW盖面。
(2)施焊前,对需要封堵焊接部位预热至 150。C,焊接完成后立即进行200~250。C消氢处
理,保温1 h。焊后24 h经PT检测合格。
(3)对修复的管束进行水压试验,试验曲线见 图3,试验中要求无渗漏、无可见异常变形及异常
声响。
6.10M
4.88M 4.40M
图3管束压力试验曲线
5 建议 ~ ]
(1)根据理论计算,废热锅炉热负荷超过75 , 才有足够的热动力带出管束内的杂质。因此,在今
后的装置开车过程中,应尽快提高装置运行负荷,尽 量缩短在低负荷工况下运行的时间。 (2)加强管理,严格控制水质。
(3)系统在长期停运后再次投入运行前,因残存
的铁锈较多,必须对给水系统及废锅本体进行化学 清洗。
(4)刺刀式废热锅炉结构缺陷较多,笔者建议
可以采用火管式结构废热锅炉
6结语
对废热锅炉泄漏管束进行封堵修复后,制定了更 为严格的操作参数控制指标和监控措施,严密监控工
艺气出口温度和汽包液位的变化趋势。截止目前,废 热锅炉已累计安全运行15 000 h,各工艺参数运行正
常,说明此次泄漏管束的修复是成功的。
废热锅炉长期处于高温、高压和易燃、易爆的运 行环境,一旦出现泄漏等故障,极有可能引发严重事
故。因此,确保废热锅炉运行状态平稳,对甲醇装置 长周期平稳运行起着重要的作用。
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