加强箱梁质量QC活动小组.1
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加强箱梁外观质量QC小组活动
一、工程概况
本项目名称为阜王路三期S305史庄至李庄段改建工程,工程跨越阜阳市城南新区,主要为
S305南延出阜阳城南新区段。本项目为一级公路(兼具城市主干路功能),道路呈南北走向,
北起大治沟(桩号K4+250),南至阜新高速出入口(K7+870),道路全长3610米。芦桥沟
桥桥跨布置为3×20米简支变连续小箱梁,桥跨中心桩号K7+326。设计桥宽70.6米,桥梁
全长76.92米。
二、选题理由
三、小组概况
QC 小 组 成 员 表
序号 姓 名 性别 年龄 工作职务 技术职称(工人级别) 文化
程度
工作单位 备注
1
王超 男 28 安质环部部长 工程师 本科 阜王路项目部
2
胡国伟 男 26 测量队长 工程师 专科 阜王路项目部
3
漆光启 男 25 技术员 助工 本科 阜王路项目部
4
方晓奎 男 24 技术员 助工 本科 阜王路项目部
5
余洋 男 24 质检员 助攻 本科 阜王路项目部
6
刘方 男 23 技术员 技术员 本科 阜王路项目部
四、现状调查
对已施工的箱梁进行检查,发现梁体砼表面有铁锈,气泡较多,腹板与底板导角处有水纹波
出现,腹板存在钢筋显影等外观质量缺陷,附图片对此,小组成员对整个施工工艺流程进行
监控,发现以下问题。
选
题
理
由
保证施工质量至关重要:国家质检机构、建设单
位、监理单位对该工程非常重视,特别是预制箱
梁质量控制。
公司要求:坚持“诚信守约,追求卓越”的质量
方针,实现“质量优良,业主满意”的质量目标。
箱梁预制外观是作为“门面工程”直接反映在外,
其好坏直接影响着企业的形象。
具体时间及工作方法介绍对其中各种原因进行调查,发现其对外观质量影响统计表如下:
表面锈蚀 表面气泡 梁体裂缝 水波纹 钢筋显影
频数 6 84 10 0 0
累计频数(%) 6 90 100 100 100
累计率(%) 6 90 100 100 100
砼表面铁锈
梁表面气泡 腹板与底板导角处有水纹波出现 腹板存在钢筋显影 梁体产生微裂缝
梁外观质量差
模板除锈不干净
振捣不到位,
砼塌落度过
浇筑后,未及
时覆盖养生
每层砼浇筑过高
钢筋保护层不够,振捣接触钢筋太久
由上表分析而出,主要影响我部箱梁质量外观的是气泡较多,对气泡较多进行进一步分析附
图
人 人 机 料
法 法 环
五、要因分析确认
怎么分析出来的??(会议讨论?现场实时监测?等)砼表面汽泡要因确认表
原因 与砼表面气泡相关度 主要因素
振捣人员不足
交底不透彻
责任心不强
振动器功率低
振动器不足
石子级配差
砂含水率大
水灰比过大
振捣时间不够
振捣间距过大
交底不透彻
责任心不强
振捣人员不足
振动器功率低
振动器不足
石子级配差
砂含水率大
水灰比过大
局部环境影响
振捣时间不够
振捣间距过大
分层高度过大
梁
体
气
泡
过
多
分层高度过大
局部环境影响
备注 强相关 弱相关 主要因素
六、活动目标
严保箱梁外观质量,外观质量合格率99%以上。
七、可行性分析
(一)、项目部大力支持QC小组,给予高度的人力物力财力支持。
(二)、项目部管理人员质量意识强烈,争创100%合格率劲头强烈。
(三)、项目部编制了严格详尽的施工组织方案以及技术交底。
(四)、地方政府大力支持项目部工作,不受社会因素所影响。
综上,人、材、机、环、法五大要素具备,极具可行性。
八、对策制定实施
砼表面汽泡问题对策表
序号 主要因素 目标 措施 负责人 期限
1 责任心不强 提高施工人员素质 对施工人员加强培训,提高技能和人 员素质 王超
2 砂含水率大 经试验确定出砂含水率将试验配合比换算为施工配合比 提前做好砂含水率试验,将试验配合比换算为施工配 合比 漆光启
3 水灰比过大 控制好砼用水量,确保水灰比 符合试验要求 严格控制砼用水量,按施工配合比 搅拌砼 方晓奎
4 振捣时间不够 砼振捣至砼表面 出现浮浆,不再冒出汽泡停止下 沉为止 砼振捣时间一般为 30~40s,附着式振 动器一般不超过 1.5min 余洋
5 振捣间距过大 振动棒移动间距 控制在 30~40cm 规范操作规程,加 强过程控制,保证 振动棒移动间距在 30~40cm 刘方
6 分层高度过大 砼分层振捣,一次下料厚度不超 过30cm 由专人指挥砼下 料,协调好龙门吊 行走和料斗出料速 度,保证砼下料厚度 刘方
对策实施
实施一、施工人员责任心不强。外联队有些施工人员上岗前未经过系统培训,对操作规程不
熟悉,质量意识较淡薄,经验主义作祟。针对此问题,由王超负责对施工人员进行培训,明
确操作规程,增强质量意识和责任心。
实施二、砂含水率大。由于雨后砂石含水率大,导致施工配合比不准确。砼搅拌前提前测定
出砂含水率,并将试验配合比换算成施工配合比。此项工作由余洋负责。
实施三、砼水灰比大。导致砼水灰比大的原因有2点:①未将试验配合比换算成施工配合比,
搅拌砼时未将砂石中含水量扣除。 ②搅拌司机掺水不准确,导致砼水灰比大。 此两项工作
由方晓奎监督落实。
实施四、振捣棒移动间距大。振捣棒移动间距不宜超过振捣棒作 用半径的 1.5 倍,一般控制
在 30~40cm,此项工作具体由方晓奎监督落实。
实施五、振捣时间不够。振捣时间应以砼表面出现浮浆,不再冒 出汽泡,停止下沉为止。
一般控制在 30~40s,附着式振动器一般不超 1.5min。此项工作由黄建明具体监督落实。
实施六、砼一次下料过厚。砼分层振捣,每层下料厚度不超过 30cm;第一层下料时以砼覆
盖住马蹄部位的垂直段为准,下第二层料时以覆盖住马蹄部位的斜面为准,以便于汽泡排出。
此项工作由刘方负责。
九、效果检查报告
对实施后的效果进行检查
项目 表面锈蚀 表面气泡 梁体裂缝 水波纹 钢筋显影
检查点数 30 30 30 30 30
不合格点数 0 0 2 0 0
频数 0 0 100 0 0
累计频数(%) 0 0 100 100 100
累计率(%) 0 0 100 100 100
经检查,发现气泡问题已达标,梁体裂缝问题可作下一次PDCA循环课题。
十、活动总结及进一步计划
通过本轮活动,使我QC小组全体成员又得到了一次锻炼,施工经验和施工水平都有所提高,
在今后的施工中,我们将继续提高队伍的素质,从而进一步提高工程的质量。
本小组将在下一轮工程施工中,以“确保箱型梁浇筑一次成功”为QC小组下一轮活动
课题,提高操作技艺水平,使工程质量稳步提高,再创精品工程。