加强箱梁质量QC活动小组.1

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加强箱梁外观质量QC小组活动
一、工程概况
本项目名称为阜王路三期S305史庄至李庄段改建工程,工程跨越阜阳市城南新区,主要为
S305南延出阜阳城南新区段。本项目为一级公路(兼具城市主干路功能),道路呈南北走向,
北起大治沟(桩号K4+250),南至阜新高速出入口(K7+870),道路全长3610米。芦桥沟
桥桥跨布置为3×20米简支变连续小箱梁,桥跨中心桩号K7+326。设计桥宽70.6米,桥梁
全长76.92米。
二、选题理由

三、小组概况
QC 小 组 成 员 表

序号 姓 名 性别 年龄 工作职务 技术职称(工人级别) 文化
程度
工作单位 备注

1
王超 男 28 安质环部部长 工程师 本科 阜王路项目部
2
胡国伟 男 26 测量队长 工程师 专科 阜王路项目部
3
漆光启 男 25 技术员 助工 本科 阜王路项目部
4
方晓奎 男 24 技术员 助工 本科 阜王路项目部
5
余洋 男 24 质检员 助攻 本科 阜王路项目部
6
刘方 男 23 技术员 技术员 本科 阜王路项目部
四、现状调查
对已施工的箱梁进行检查,发现梁体砼表面有铁锈,气泡较多,腹板与底板导角处有水纹波
出现,腹板存在钢筋显影等外观质量缺陷,附图片对此,小组成员对整个施工工艺流程进行
监控,发现以下问题。




保证施工质量至关重要:国家质检机构、建设单
位、监理单位对该工程非常重视,特别是预制箱
梁质量控制。

公司要求:坚持“诚信守约,追求卓越”的质量
方针,实现“质量优良,业主满意”的质量目标。

箱梁预制外观是作为“门面工程”直接反映在外,
其好坏直接影响着企业的形象。
具体时间及工作方法介绍对其中各种原因进行调查,发现其对外观质量影响统计表如下:
表面锈蚀 表面气泡 梁体裂缝 水波纹 钢筋显影
频数 6 84 10 0 0
累计频数(%) 6 90 100 100 100

累计率(%) 6 90 100 100 100

砼表面铁锈
梁表面气泡 腹板与底板导角处有水纹波出现 腹板存在钢筋显影 梁体产生微裂缝
梁外观质量差

模板除锈不干净
振捣不到位,
砼塌落度过
浇筑后,未及

时覆盖养生

每层砼浇筑过高
钢筋保护层不够,振捣接触钢筋太久
由上表分析而出,主要影响我部箱梁质量外观的是气泡较多,对气泡较多进行进一步分析附

人 人 机 料

法 法 环
五、要因分析确认
怎么分析出来的??(会议讨论?现场实时监测?等)砼表面汽泡要因确认表
原因 与砼表面气泡相关度 主要因素
振捣人员不足
交底不透彻
责任心不强
振动器功率低
振动器不足
石子级配差
砂含水率大
水灰比过大
振捣时间不够
振捣间距过大

交底不透彻
责任心不强

振捣人员不足
振动器功率低

振动器不足
石子级配差

砂含水率大
水灰比过大

局部环境影响
振捣时间不够
振捣间距过大
分层高度过大







分层高度过大
局部环境影响
备注 强相关 弱相关 主要因素

六、活动目标
严保箱梁外观质量,外观质量合格率99%以上。
七、可行性分析
(一)、项目部大力支持QC小组,给予高度的人力物力财力支持。
(二)、项目部管理人员质量意识强烈,争创100%合格率劲头强烈。
(三)、项目部编制了严格详尽的施工组织方案以及技术交底。
(四)、地方政府大力支持项目部工作,不受社会因素所影响。
综上,人、材、机、环、法五大要素具备,极具可行性。

八、对策制定实施
砼表面汽泡问题对策表
序号 主要因素 目标 措施 负责人 期限
1 责任心不强 提高施工人员素质 对施工人员加强培训,提高技能和人 员素质 王超

2 砂含水率大 经试验确定出砂含水率将试验配合比换算为施工配合比 提前做好砂含水率试验,将试验配合比换算为施工配 合比 漆光启

3 水灰比过大 控制好砼用水量,确保水灰比 符合试验要求 严格控制砼用水量,按施工配合比 搅拌砼 方晓奎
4 振捣时间不够 砼振捣至砼表面 出现浮浆,不再冒出汽泡停止下 沉为止 砼振捣时间一般为 30~40s,附着式振 动器一般不超过 1.5min 余洋

5 振捣间距过大 振动棒移动间距 控制在 30~40cm 规范操作规程,加 强过程控制,保证 振动棒移动间距在 30~40cm 刘方
6 分层高度过大 砼分层振捣,一次下料厚度不超 过30cm 由专人指挥砼下 料,协调好龙门吊 行走和料斗出料速 度,保证砼下料厚度 刘方
对策实施
实施一、施工人员责任心不强。外联队有些施工人员上岗前未经过系统培训,对操作规程不
熟悉,质量意识较淡薄,经验主义作祟。针对此问题,由王超负责对施工人员进行培训,明
确操作规程,增强质量意识和责任心。
实施二、砂含水率大。由于雨后砂石含水率大,导致施工配合比不准确。砼搅拌前提前测定
出砂含水率,并将试验配合比换算成施工配合比。此项工作由余洋负责。
实施三、砼水灰比大。导致砼水灰比大的原因有2点:①未将试验配合比换算成施工配合比,
搅拌砼时未将砂石中含水量扣除。 ②搅拌司机掺水不准确,导致砼水灰比大。 此两项工作
由方晓奎监督落实。
实施四、振捣棒移动间距大。振捣棒移动间距不宜超过振捣棒作 用半径的 1.5 倍,一般控制
在 30~40cm,此项工作具体由方晓奎监督落实。
实施五、振捣时间不够。振捣时间应以砼表面出现浮浆,不再冒 出汽泡,停止下沉为止。
一般控制在 30~40s,附着式振动器一般不超 1.5min。此项工作由黄建明具体监督落实。
实施六、砼一次下料过厚。砼分层振捣,每层下料厚度不超过 30cm;第一层下料时以砼覆
盖住马蹄部位的垂直段为准,下第二层料时以覆盖住马蹄部位的斜面为准,以便于汽泡排出。
此项工作由刘方负责。
九、效果检查报告
对实施后的效果进行检查
项目 表面锈蚀 表面气泡 梁体裂缝 水波纹 钢筋显影
检查点数 30 30 30 30 30
不合格点数 0 0 2 0 0
频数 0 0 100 0 0
累计频数(%) 0 0 100 100 100

累计率(%) 0 0 100 100 100
经检查,发现气泡问题已达标,梁体裂缝问题可作下一次PDCA循环课题。
十、活动总结及进一步计划
通过本轮活动,使我QC小组全体成员又得到了一次锻炼,施工经验和施工水平都有所提高,
在今后的施工中,我们将继续提高队伍的素质,从而进一步提高工程的质量。
本小组将在下一轮工程施工中,以“确保箱型梁浇筑一次成功”为QC小组下一轮活动
课题,提高操作技艺水平,使工程质量稳步提高,再创精品工程。