SDF絮凝剂的研制及在印染废水处理中的应用

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SDF絮凝剂的研制及在印染废水处理中的应用陈建琴(莆田学院环境与生命科学系 福建莆田350002)

摘 要 以甲醛、二氰胺为主要原料,氯化铵为催化剂及一定量的助剂研制出SDF阳离子絮凝剂。对模拟废水和工业废水的处理结果表明,在最佳操作条件下,SDF絮凝剂对工业印染废水和模拟印染废水均有理想的处理效果,脱色率和CODcr去除率超过95%和75%,在和其他絮凝剂比较时,SDF絮凝剂的综合性能明显优于聚丙烯酰胺(PAM)、聚合氯化铝

(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)等絮凝剂。

关键词 阳离子絮凝剂 印染废水 废水处理

TheProducingofSDFFlocculantandItsApplicationinDyeingWastewaterCHENJianqin(Dept.ofEnvironment&LifeScience,PutianCollege Putian,Fujian350002)Abstract SDFcationflocculantissynthesizedwiththerawmaterialsofformaldehydeanddicyanamide,thecatalystofammoniumchlorideandotherassistants.ThestudyisconductedontheperformanceofpreparedflocculantandtheresultsshowthatitisidealforSDFflocculanttotreatindustrialandsimulateddyeingwastewaterandtheremovalrateofchromaandCODercanexceed95%and75%respectivelyunderoptimumoperatingconditions.MoreovercomparedtootherflocculanttheperformanceofSDFflocculantissuperiortoployacrylamide(PAM),polyaluminumchloride(PAC),polyferricsulfate(PFS),andsoon.Keywords cationflocculant dyeingwastewater wastewatertreatment

纺织工业是我国重要的经济部门之一,在纺织工业中,印染废水的污染较为严重,废水排放量占总排放量的1/10,每年约有6~7亿t排入环境[1]。印染废水成分复杂,色度深,碱性强,水量大,并含有毒、有害物质。随着染整工艺的发展,印染废水中水溶性染料、活性染料和化学浆料的数量和种类也在不断增加,因此对印染废水进行有效的综合治理已成为当前亟需解决的问题[2~4]。在众多的印染废水处理技术中,使用高效有机絮凝剂处理印染废水已经成为研究重点之一[5~8],本文制备了一种高效印染废水处理絮凝剂,并以模拟和工业印染废水研究了该絮凝剂的性能。1 实验部分1.1 主要仪器722光栅分光光度计,pHS3C酸度计,45600000HACHCODCR反应器(美国),数显鼓风干燥箱,电子分析天平,恒温恒速反应装置2套。1.2 药剂甲醛、二氰胺、氯化铵、氢氧化钠等化学药剂均为分析纯。聚丙烯酰胺(PAM分子量1300万,日本三井),聚合氯化铝(PAC),聚合硫酸铁(PFS),染料(活性红M3BE、活性翠兰KNG)为工业产品,添加剂(自制)。工业印染废水由莆田某印染厂提供。1.3 SDF絮凝剂的制备在装有电动搅拌器、温度计、回流冷凝管的4口烧瓶中加入一部分甲醛,在一定时间内加计算量的二氰胺、氯化铵及一定量自制添加剂,搅拌溶解,注意保持反应温度,在温度平稳以后,加入剩余的甲醛,控制反应一定的温度反应2~3h,冷却到室温即制得双氰胺甲醛改性产品。产品为无色透明、带有一定黏性并流动性良好的液体。1.4 絮凝试验(1)分别将染料活性红M3BE、活性翠兰KNG配置成

一定浓度的模拟废水,模拟废水指标见表1。表1 模拟印染废水水质

样品名称COD

cr/(mg・L-1)色度/倍pH

活性红 6756408.7

活性翠兰8005129.2

(2)取500mL印染废水于烧杯中,在搅拌条件下加入一定量的絮凝剂,以200r/min快速搅拌2min,再以50r/min

慢速搅拌10min,搅拌后静止沉降10min,观察絮体的形状、沉降速度和脱色效果。(3)取上层清液,对原水和上清液进行色度和

COD

cr测试

试验。1.5 水质分析(1)pH值采用pH计测试;

(2)色度测定采用稀释倍数法。脱色率的计算:脱色率

R=(1-处理后的色度/处理前的色度)×100%;(3)化学需氧量测定采用重铬酸钾法,先用

HACHCOD

cr

消解炉消解,再用分光光度法测定;

(4)废水中的固体悬浮物(SS)采用滤纸法测定

[9]。

2 结果与讨论

・72・2006年第32卷第5期May2006

工业安全与环保

IndustrialSafetyandEnvironmentalProtection2.1 絮凝条件的选择为了综合研究自制的SDF絮凝剂处理印染废水的效果,

首先通过实验室配置的模拟印染废水来检测絮凝剂的絮凝性能并对各种影响絮凝作用的因素(如絮凝剂的用量、pH

值、废水的温度)进行了系统的研究。2.1.1 用量SDF絮凝剂的用量对絮凝效果的影响如图1和图2所示。从图1可以看出,开始脱色率随着絮凝剂用量的增加而增大;当絮凝剂的用量达到150~250mg/L时,脱色率达到最高,活性红和活性翠兰的最高脱色率分别达到98.8%和98.4%;絮凝剂添加量继续增大时,脱色率并不继续增加,甚至略微下降。图2中可以看出,在絮凝剂添加量为50~150mg/L阶段,CODcr的去除率随着SDF絮凝剂的添加量增

大而增大;在150~250mg/L阶段,CODcr的去除率随着SDF

絮凝剂添加量的增大,继续稍微增加,但是幅度很小,两种模拟染料的CODcr最大去除率大约都在75%左右;在絮凝剂的添加量继续增加到250mg/L以上时,出现絮凝恶化现象,

CODcr去除率都出现了明显的下降趋势。综合絮凝效率和处

理成本考虑,絮凝剂的用量应控制在150~250mg/L左右。

图1 絮凝剂用量和脱色率的关系图2 絮凝剂用量和CODcr去除率的关系图1、图2中模拟废水pH=8.0,废水温度25℃。2.1.2 pH值图3和图4为pH在6~11范围内,废水脱色率和COD

cr

去除率的关系,结果显示,利用SDF处理印染废水,在pH为

8.0时处理效果最好,活性红的脱色率为95%,CODcr去除率

为78%,活性翠兰的脱色率为98.4%,CODcr的去除率为72.5%;当pH值大于8,尤其是10以上时,絮凝效果急剧变差,脱色率和CODcr去除率均变低,而pH小于8时处理效果和pH=8时相差不大。由此可见,利用SDF絮凝剂处理废水时,pH值选择得当,可以大量减少絮凝剂使用量,降低絮凝成本,并且可以使絮凝进行得更加完全。图3、图4中活性红絮凝剂添加量为200mg/L,活性翠兰絮凝剂添加量为150mg/L,废水温度25℃。

3 印染废水pH值和CODcr去除率的关系

4 印染废水pH值和CODcr去除率的关系

2.1.3 温度

分取系列废水,在水浴恒温条件下考察温度对絮凝效果的影响,结果见图5。在本实验条件下,温度对絮凝剂效果影响甚微,脱色率都在95%以上,CODcr去除率都在72%以上,同时也说明SDF絮凝剂的使用受季节、区域的限制较小。

图5 废水温度对絮凝效果的影响 图5絮凝剂的添加量为200mg/L,废水pH=8.0。

2.2 不同絮凝剂的比较比较了SDF絮凝剂、聚丙烯酰胺(PAM)、聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)对活性红模拟废水的处理,并对处

理效果进行比较见表2。从表中可以看出,在各自最佳的絮凝条件下,SDF絮凝条件最好。无机絮凝剂PAC、PFS投加量大,处理效果并不理想,尤其对于PFS,由于铁盐会带来颜色,脱色效果更差。PAM在使用过程中,虽然加入量在100mg/L时就可以达到最佳效果,而且最佳处理效果和SDF处理效果接近,但PAM成本高,因此综合效益低。表2 不同絮凝剂处理效果

絮凝剂SDFPACPFSPAM

投加量(mg・L

-1)200450400100

脱色率/%95887093

CODcr去除率/%

76556070

2.3 应用研究为了进一步检验SDF处理印染废水的效果,用SDF絮凝剂来处理莆田某印染废水,结果如表3。结果表明,利用SDF

处理工业废水,效果和实验室处理模拟废水的效果相近。

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