热电厂月份经济运行分析报告
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××热电集团有限公司××热电有限公司2014年4月经济活动分析报告二零一四年四月××热电有限公司2014年4月经济活动分析报告一、本月生产情况概述1、运行方式和运行时间(1)锅炉系统:3月 26 日至3月28日#1、#2锅炉并列运行,#3炉检修,4#炉备用;3月(3)污泥焚烧情况:本月累计焚烧污泥2455.8吨。
(4)掺烧稻壳情况:本月累计焚烧稻壳10吨。
2、上月经济活动分析安排工作完成情况:二、本月主要经济指标完成情况本月实际完成发电量188.628万kwh,供热量31911吨,发电标煤率124.49g/kwh,吨供汽耗厂用电量17.93kwh/t,自用汽率2.28%。
具体如表:具体分析如下:1、发电量:(1)发电量计划比降低了8.37万kwh,降低率为4.25%,主要原因是:本月主要因厂用电中断导致机组停运20小时,使得机组发电量较计划降低了约8万kwh。
(2)发电量环比降低了256.19万kwh,降低率为57.59%,主要原因是:本月环比因供汽量降低了26255吨,机组进汽量降低,使得机组发电量环比降低了199.3万kwh。
本月机组进汽压力环比降低了0.06Mpa(上月3.38Mpa),使得机组发电负荷环比降低5.7万kwh。
本月因供热负荷变化汽耗率环比降低了2.29kg/kwh(上月15.32kg/kwh),使得机组发电负荷环比降低28.4万kwh。
其它方面影响使得本月发电量降低约20万kwh。
综合影响发电量:-199.3-5.7-28.4-15=-253.3万kwh(3)发电量同比降低了22.8万kwh,降低率为10.79%,主要原因是:本月同比供汽量降低了291吨,机组进汽量减少,使得机组发电量同比降低11.8万kwh。
本月同比汽耗率降低了0.91kg/kwh(去年16.8kg/kwh),使得机组发电负荷环比降低10.2万kwh。
综合影响发电量:-11.8-10.2=-22万kwh2、供热量:(1)计划比减少了89吨,降低率为0.28%,主要原因是:本月供热量降低是应集团要求执行,本月的供热量计划为32000吨,但实际根据调度要求执行,供热量只有31911吨。
(2)环比减少了26255吨,降低率为45.14%,主要原因是:上月供热量58166吨,本月环比降低是应调度要求执行,主要为:园区供汽量降低4607吨,西线供汽量降低21713吨,国风供汽量增加136吨综合引起。
(3)同比减少了291吨,降低率为0.9%,主要原因是:去年同期供热量32202吨,同比降低是应调度要求执行,主要为:园区供汽量增加1912吨,西线供汽量降低2170吨,国风供汽量降低33吨综合引起。
3、发电标煤耗率:(1)计划比降低了108.2g/kwh,降低率为46.5%,主要原因是:本月因机组排汽压力较计划降低了0.08Mpa(计划0.75Ma),机组做功增加,使得发电标煤耗率较计划降低11.84g/kwh。
本月因机组进汽压力较计划增加了0.07Mpa(计划3.25Ma),机组做功增加,使得发电标煤耗率较计划降低7.55 g/kwh。
本月比计划多焚烧污泥1060.8吨,同比多计算折扣污泥耗标煤63.65吨,使得发电标煤耗率降低33.74g/kwh。
本月因供热负荷大幅降低,计划机组汽耗率为19 kg/kwh,实际本月因排汽压力降低等影响汽耗率达到17.61 kg/kwh,汽耗率较计划值降低使得机组发电负荷增加,使得发电标煤耗率较计划降低15.31 g/kwh。
本月因入厂煤热值、煤计量偏差及锅炉因加强燃烧调整等其它因素综合影响,使得发电标煤耗率较计划降低约40g/kwh。
综合影响发电标煤耗率:―11.84―7.55―33.74―17.61―40=-108.4 g/kwh(2)环比增长了0.39g/kwh,增长率为0.31%,主要原因是:本月机组排汽压力环比降低了0.04Mpa(上月0.71Mpa),机组发电负荷增加,使得发电标煤耗率环比降低约3.49g/kwh。
本月机组进汽压力环比降低了0.06Mpa(上月3.38 Mpa),机组发电负荷降低,使得发电标煤耗率环比增加约3.85g/kwh。
综合影响发电标煤耗率:-3.49+3.85=0.36 g/kwh(3)同比降低了25.9g/kwh,降低率为0.2%,主要原因是:本月同比多焚烧污泥379.23吨,多计算折扣污泥耗标煤22.75吨,使得发电标煤耗率同比降低12.06g/kwh。
运行加强燃烧调整及锅炉自动化、盘煤量等其它因素综合影响,使得发电标煤耗率同比降低约15g/kwh。
综合影响发电标煤耗率:-12.06-15=-27.06g/kwh4、吨供汽耗电量:(1)计划比降低1.79kwh/t,降低率为9.06%,主要原因是:本月供热淡季,计划单台汽泵运行为主,汽泵低负荷无法运行时电动给水泵运行;实际全月单台汽泵运行,电动给水泵未运行,使得吨供汽耗厂用电量比计划降低1.79 kwh/t。
(2)环比增加了1.92kwh/t,增长率为11.99%,主要原因是:本月环比供热负荷降低较多,因机、炉负荷率较低使得耗电比增加,所以综合影响使得吨供汽耗电量环比增加约2 kwh/t。
(3)同比增加了1.89kwh/t,增长率为11.8%,主要原因是:同比因本月锅炉启停切换及热负荷略有减少等综合影响,使得吨供汽耗厂用电量增加约2 kwh/。
5、自用汽率:(1)计划比降低了11.92个百分点,主要原因是:本月供热淡季,计划单台汽泵运行为主,汽泵低负荷无法运行时电动给水泵运行,另外高加半月运行。
实际全月单台汽泵运行,排汽满足除氧器用汽需求,备用汽源未投用,高加也只运行了217h。
使得本月实际自用汽自用汽基本未使用,因此本月自用汽率比计划大幅降低约12 %。
(2)环比降低了9.75个百分点,主要原因是:本月环比自用汽率降低9.75个百分点,主要是因本月小机排汽满足除氧器用汽需求,除氧器备用汽源未投用及高加投用时间大幅减少引起。
(3)同比降低了7.6个百分点,主要原因是:本月同比降低7.6个百分点,主要因本月高加同比少运行了527h(本月217h,去年744h),使得本月自用汽率同比降低约5.5个百分点;同时,本月小机排汽满足除氧器用汽需求,除氧器备用汽源未投用,使得本月自用汽率同比降低约2.1个百分点。
三、各专业经济活动分析(一)锅炉专业经济活动分析1、锅炉综合指标1.1、锅炉综合指标数据表1.2、总体情况分析、说明:1.2.1自然煤总耗量采用盘煤数据,热值采用大票值,月度计算加权平均值。
1.2.2给水温度比上月有所降低,主要由于高加运行小时数降低造成。
1.2.3本月汽水损失率属正常范围。
1.2.4飞灰含碳量、渣含碳量属正常范围。
1.2.5本月运行较为稳定,未启动任何锅炉。
2、运行锅炉经济指标数据2.1、运行锅炉经济指标数据表2.2、运行锅炉经济指标数据分析2.2.1、#锅炉烟气含氧量偏高,可能由于空预器漏风造成,需停炉进一步查明原因。
2.2.2、锅炉汽水损失率正常;2.3、存在问题及可改进的方向和建议:3、锅炉启动消耗3.1、锅炉启动消耗量一览表运行填写3.2、启、停原因及消耗分析:因外供降低,#炉正常停炉。
3.3、滑参数供汽影响分析:无。
4、锅炉小指标考核情况及分析4.1、超标数据一览表运行填写5、本专业安全分析及应对措施5.1、运行锅炉安全防护措施及落实情况5.1.1加强对运行锅炉的巡检,保证设备安全运行。
5.1.2组织运行人员对所有的运行设备进行加油普查一次,保证锅炉系统的安全运行。
5.1.3监督做好锅炉专业设备定期工作及设备缺陷处理。
5.1.4 针对1#锅炉单炉运行,组织锅炉人员单炉应急预案的演练,保证锅炉系统的安全运行。
5.2、停运锅炉安全防护措施及落实情况5.2.1严格按运规要求做好停炉防腐保护措施。
5.2.2备用炉严格执行定期流化雾化、风门、辅机各项试验。
5.2.3 1#锅炉停运,放掉底料,进行清灰,按照大修方案对锅炉进行大修。
6、本专业设备概况及对运行指标的影响:无(二)汽机专业经济活动分析:1、汽机综合指标:1.1、汽机综合指标数据表1.2.1、汽轮机电负荷数据分析:本月主要因厂用电中断导致机组停运20小时,使得机组发电量较计划降低了约8万kwh。
本月环比因供汽量降低了26255吨,机组进汽量降低,使得机组发电量环比降低了199.3万kwh。
本月机组进汽压力环比降低了0.06Mpa(上月3.38Mpa),使得机组发电负荷环比降低5.7万kwh。
本月因供热负荷变化汽耗率环比降低了2.29kg/kwh(上月15.32kg/kwh),使得机组发电负荷环比降低28.4万kwh。
其它方面影响使得本月发电量降低约20万kwh。
本月同比供汽量降低了291吨,机组进汽量减少,使得机组发电量同比降低11.8万kwh。
本月同比汽耗率降低了0.91kg/kwh(去年16.8kg/kwh),使得机组发电负荷环比降低10.2万kwh。
1.2.2、给水温度数据分析:本月高加投用期间给水温度计划比、环比基本一致,均在正常运行调节误差范围内。
同比提高3.3℃主要是因去年同期夜间投用期间降低出力保证汽动泵运行调节引起的。
1.2.3、汽耗率数据分析:本月背压机汽耗率为17.61kg/kwh,环比增长2.29kg/kwh,主要是因本月热负荷大幅降低机组负荷率降低影响,使得机组汽耗率环比降低。
同比去年,汽耗率增长0.9 kg/kwh,主要是因本月机组负荷率略有降低、主汽压力有所降低及排汽压力略有增高等因素综合影响,所以汽耗率同比小幅增大。
1.2.4、汽水损失率数据分析:本月汽水损失率环比略有降低,主要是因上月机炉启停、切换引起,使得汽水损失量上月较大引起。
同比去年汽水损失率降低1.68个百分点,主要是因去年同期表计故障计量误差影响使汽水损失量增大引起。
2、机组影响发电煤耗因素分析:2.1、机组影响发电煤耗的主要因素月度耗差分析表:2.2、发电量增减分析:2.2.1、本月汽轮机进汽量 33404 t,上月进汽量68704 t,本月进汽量较上月进汽量降低 35300 t,汽量降低影响发电量-199.3 万kwh。
2.2.2、工况参数对发电量的影响(1)汽轮机初参数影响及影响量:根据背压机修正曲线,主汽温度每降低10℃,电负荷由额定工况降低1.75%。
本月3#机主汽温度降低8.7℃,电负荷比额定工况降低1.52%,约2.829万kwh;根据背压机修正曲线,主汽压力每降低0.1Mpa,电负荷由额定工况降低5%。
本月3#机主汽压力降低0.11Mpa,电负荷比额定工况降低5.5%,约9.834万kwh。
(2)汽轮机背压(抽汽)参数影响及影响量:根据背压机修正曲线,背压每降低0.1Mpa,电负荷由额定工况增加7%左右。