联合收割机清选装置中离心风机的现状及发展趋势
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第
40卷
第
7期2019年
7月中国农机化学报
Journal
of
Chinese
A
gricultural
MechanizationVol.40
No.7
Jul.
2019
DOI:
10.13733/
j.
jcam.issn.2095
-5553.2019.07.14
联合收割机清选装置中离心风机的现状及发展趋势
*
杜洪恿,
王永刚,
张恒,
孙海博,
张国海
(
山东理工大学农业工程与食品科学学院,
山东淄博,
255000)
摘要:
清选装置会影响联合收割机的收获作业,
它的好坏决定着机器最终的收获效果。
而离心风机作为清选装置中的关
键部件,
对风机外壳、
风机叶轮、
多风道风机和多风机配合清选等的研究能提高清选性能。
为此,
从以上四方面综述国内
外联合收割机清选装置中离心风机的研究现状,
并阐述清选装置中离心风机的发展趋势。
关键词:
联合收割机;
离心风机;
清选装置;
清选性能
中图分类号:
S223.2
文献标识码:
A
文章编号:
2095
-5553(
2019)
07
-0073
-05
杜洪恿,
王永刚,
张恒,
孙海博,
张国海
.联合收割机清选装置中离心风机的现状及发展趋势[
J]
.中国农机化学报,
2019,
40(
7):
73-77
Du
Hon
gyon
g,
Wan
g
Yon
ggan
g,
Zhan
g
Hen
g,
Sun
Haibo,
Zhan
g
Guohai.Current
status
and
develo
pment
trend
of
cen
-
trifu
gal
fan
in
cleanin
g
device
of
combine
harvesters[
J]
.Journal
of
Chinese
A
gricultural
Mechanization,
2019,
40
(
7):
73-77
收稿日期:
2018年
12月
29日
修回日期:
2019年
3月
11日
*基金项目:
山东省农机装备研发创新计划项目(
2016YF026、
2018YF006);
山东省高等学校优势学科人才团队培育计划项目
第一作者:
杜洪恿,
男,
1994年生,
山东高密人,
硕士研究生;
研究方向为智能农机装备。
E
-mail:
1154292776
@qq.com
通讯作者:
张国海,
男,
1976年生,
山东青州人,
博士,
副教授;
研究方向为大田作物种植与收获机械化与智能化技术。
E
-mail:
guohaizhan
g@163.com0
引言
联合收割机在作业的过程中,
会产生包括割台损
失、
脱粒损失、
分离损失、
清选损失等一系列损失,
其中
清选损失是主要损失。
目前,
谷物联合收割机中应用
最广泛的是风筛式清选装置,
由离心风机和清选筛组
成[
1]。
风筛式清选装置利用脱粒后混合物几何尺寸的
差异和悬浮速度的不同进行除杂,
脱粒后的混合物进
入到清选室中,
在筛子的往复运动下进行筛选,
同时在
离心风机的吹动下进行风选[
2]。
不同种类的谷物配备
不同的清选筛,
联合收割机可通过更换清选筛实现对
不同作物的清选。
随着联合收割机向大型化、
高效化、
多功能化发
展,
收获面积增加,
机械化程度提高。
但喂入量的不断
增大和脱粒能力的不断提高,
对联合收割机的清选性
能提出更高的要求。
离心风机作为风筛式清选装置中
的重要工作部件,
它能为清选室提供风力,
将轻杂物直
接吹走,
使漂浮系数不同的混合物在筛面分层,
便于筛
选。
加大离心风机的研究力度,
对于改善清选性能,
减
少含杂率和损失率,
提高联合收割机的收获效果有着
重要的意义。
目前,
国内外科研人员根据清选需求,
对清选装置中离心风机的研究集中在改变风机外壳结构、
改变风
机叶轮形式、
对多风道离心风机研究、
多风机配合清选
等四个方面。
1
改变风机外壳机构
改变风机外壳结构,
探究不同外形的风机对清选
效果的影响情况,
当风机外形改变时,
改变了进风口和
出风口的风量和风压,
有助于提高清选效果。
Gebrehiwot等[
3]通过三维
CFD建模对清选风机
进行研究,
改变风机进风口开口的大小,
研究不同开口
对清选性能的影响情况,
结果发现进风口大的风机能
够提高清选性能,
对联合收割机收获效果具有很好的
改善作用。
Toffolo等[
4]研究不同外壳结构的风机内
部气流场的分布情况,
并用探针测量清选风机内部的
风压和风速,
得到风机不同外壳对风机内部气流场的
影响关系,
为风机的改进工作提供参考。
张建宗等[
5]
创新性地设计一种离心风机,
在离心风机的出风口处
装有上、
下板和侧板,
该设计可以根据需要改变出风口
的大小和尺寸,
在不改变风机转速的情况下,
清选室中
比较靠后的筛面气流速度得到有效提高,
使杂质更容
易排出机外。
李海清等[
6]利用
CFD流体分析软件对
风机内部的气流场进行模拟分析,
发现风机存在进风
74
中国农机化学报
2019年
口风量不足和出风口风压分布不均匀的现象,
优化风
机结构,
在风机中部增加进风口,
对风机外形也进行优
化设计,
设计后的气流在清选室内分布更加均匀,
清选
效果更加理想。
刘艳艳[
7]对沃得
-2型全喂入联合收
割机清选装置中离心风机出风口风速进行试验研究,
发现在风机不更换的情况下,
将风机出风口延长
30cm
后,
筛面上横向气流分布更加均匀且纵向气流衰减速
度明显减慢。
借助
CFD软件,
对蜗壳结构进行改进工作。
周水
清等[
8]对多翼离心风机的蜗壳进行设计改进,
通过
CFD仿真试验,
探究改型前后风机内流场的分布情
况,
结果表明,
改进蜗壳结构提升了出口静压,
降低了
风机噪声。
雷沃重工的赵光军等[
9]研究发现,
蜗壳形
状对风机出口风量的大小影响较大,
为此基于
CFD研
究不同结构的两种典型风机模型,
并通过模拟值与试
验值的比较,
发现实际测得的出风口风速值与仿真分
析的风速规律和大小基本相同,
误差较小,
今后联合收
割机可根据作业情况改变风机蜗壳结构来满足收获
要求。
2
改变风机叶轮形式
通过改变风机叶轮的形式改变了离心风机横向气
流的分布情况,
使气流在筛面上分布更加均匀,
有利于
谷物的清选。
Kwan
g-Yon
g
Kim等[
10]为了最大限度的提高风
机效率,
以叶轮宽度为优化设计变量,
用响应面法对前
弯叶片离心风机进行了优化设计。
Jeon
W
H等[
11]用
数值分析方法对离心风机叶轮转动情况进行分析研究
并和试验数据作对比。
Sofiane
Khelladi等[
12]用数值
模拟工具对风机叶轮进行研究,
得到了叶片式离心风
机内的流动特性。
王志明[
13]利用
CFD软件对圆柱形
清选风机和圆锥形清选风机的清选室气流场情况进行
模拟分析,
利用布点法进行试验验证,
得到当锥形风机
锥度为
3.5°时,
产生使物料在筛面初始分布更均匀的
横向风,
清选分离的纵向风没有减少太多,
锥形清选风
机的清选效果明显优于柱形清选风机的结论。
韩滨
等[
14]对约翰·
迪尔公司设计的一种卷翼型清选风扇
进行试验,
该风机的叶片是应用流体力学原理设计的
满足谷物筛面分布要求的前向后倾的曲面结构形式,
试验结果表明,
该风扇可以吸入大量的气流,
在出风口
处产生高速气流并使气流均匀分布,
使谷物损失率和
含杂率大大降低。
汤楚宙等[
15]针对离心风机在清选
时气流沿叶轮轴向分布均匀性较差的问题,
设计一种
由离心风机和轴流风机组合式的清选风机,
该组合风
机两头为轴流叶轮,
中间为离心叶轮,
均由
6片叶片组成,
风机工作时,
轴流叶轮将气流吸入,
快速地分布在
叶轮各部,
在离心叶轮的作用下,
气流从出风口均匀地
排出,
应用在联合收获机上,
清选总损失率比采用原离
心风机减少
0.2%,
含杂率减少
0.4%,
实际清选效果
比较理想。
李晓丽等[
16]为探究离心风机性能变化的
根本原因,
采用壁面函数法对离心风机在额定转速内
不同转速下进行仿真分析,
得到蜗壳与叶轮之间的相
互作用情况,
为离心风机的优化设计提供指导。
通过改变风机的叶轮参数,
对不同叶轮形式的风
机作比较,
探究其影响规律。
Younsi
M等[
17]为研究
风机设计参数对风机蜗壳与叶片之间不稳性的影响,
利用
CFD仿真模拟离心风机的叶片边距、
叶片数、
叶
轮缘与风机窝舌径向距离等对非定常流动情况的影
响。
吕明杰等针对传统的离心风机存在横向气流分布
不均匀、
结构尺寸大、
动力消耗大的弊端,
提出在联合
收获机清选装置中采用横流风机,
从平均风速、
特性系
数、
出口断面横向速度、
压力分布均匀性等方面比较直
径大小不同的三种叶轮,
发现大直径叶轮可满足清选
技术要求,
且清选效果较好。
王乐刚等[
18]运用
Gambit
软件对离心风机建模,
建立形式不同的四种叶片模型,
并用
Fluent软件模拟分析四种风机模型内部的气流
场情况,
比较叶片数目不同和有无倾角的风机对清选
性能的影响情况。
3
对多风道离心风机的研究
为改变单风道风机风量小、
风速不均匀、
清选效果
不理想的状况,
国内外学者增加风机风道,
对多风道风
机进行相关研究。
多风道离心风机的设计思路为:
风
机上出风口的风道产生高速气流,
主要作用在筛前,
预
清选从抖动板上掉落的混合物,
将质量较轻的杂质先
排出机外;
下出风口的风道主要控制筛中,
筛后的气
流,
通过从不同风道吹风后达到理想的清选效果[
19]。
CLASS公司生产的联合收割机,
采用的双风道离
心风机有上下两出风口,
配置两层往复式清选振动筛,
有着很好的清选效果。
国内学者对多风道离心风机的
研究比较早,
大约始于
20世纪
80年代。
金承烈等[
20]
通过对双风道清选构件的试验研究,
从多种改变清选
质量的因素分析,
得出在不改变清选室结构尺寸的前
提下,
应用双风道离心风机能够使清选能力提高
15%
~20%左右,
提高籽粒清洁度。
申德超为进一步
探究双风道离心风机清选参数对清选性能的作用规
律,
对由双风道离心风机和一层振动筛的清选装置进
行研究,
发现双风道风机对不同谷物清选损失影响规
律一样,
相对于单风道离心风机,
清选损失率减少,
清
洁度提高。
宁小波等发现单风道离心风机存在风力