高砂水电厂1号发电机通风冷却系统改造

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P ,风量 8 0 n/ ) 0 1 0 -1 更 换为浙江 上 a 0I h 。2 0 - 4 8 7 风 实业有 限公司 制造 的 S I 型 高效低 噪音混流 WF I I
式 风 机( 风量 1 0 / 20 0m。 h,全 风压 8 0P ,转 速 5 a 2 0 mi 0 / n,功率 7 5k ) 换空气冷 却器后 定 9 r . W 。更 非金属 性正极接地 故 障 ,负极 电压 已经达 到 - 8 3 V。
有功 无功 最高温度 /℃ / MW / a 上游侧 下游侧 冷风 热风 Mv r
进水 温度 /℃
1 造 成机组通 风冷 却 系统 效率较 低 的原 因 () 风机容 量选择 不 能满足 要求 。设备 制造 厂 1
配用 4台 YB e 1 2型轴 流风机 。 t5 -
改造前 。 。 4 。 ・ ・
轴 向引 风 ,8台片 式冷 却器进 行 冷却 ,工 作后 的热
器 的冷 却水 量不 一 致 ,可能 造成 冷却 效果 不理 想 。 2 通 风冷 却 系统的 改造情 况
根 据分析 ,决定在 1 号机 逐步 实施通 风冷 却系 统 改造 工程 ,具 体改 造情 况如 下 。 2 1 更换 循环冷 却水泵 .
第2 20第 期 1 0 年 1) 卷(1
电 安 技 力全 术

高砂水电厂 号发电机遏风冷却茶统改造
黄敬 国
( 高砂 水 电有 限公 司,福建 沙县 3 5 0 ) 6 5 0
高砂水 电厂 4台机组 自投运 以来 ,在气 温较 高 的季节里 ,发 电机 的定 子温度 很高 ,经常需要 限负 荷运 行 。经过分析 ,认 为造成 定子 温度较 高 的一 个 主要 原 因是机组通 风冷 却系统 效率较 低 。高 砂水 电
( 收稿 日期 :2 0 —1— 3 09 0 2 )
根据 当时实 际测量 ,4 流系统 由于存在 一定 的 8 V直

9一

子温度情 况见表 2 。
表2 1 号机组冷却风机改造后定子温度情况
时间
电安 技 力全 术
有功 无功 最高温度 /C ' 进水 / MW / a Mv r上游侧 下游侧 冷风 热风 温度 /℃
在这 种情 况下 ,只要 继 电器励 磁 线圈 回路 上产 生接
近 l 0 V的感应 电压 ,就 足 以达到 继 电器 的励磁动作
电压 而导 致 继 电器 误 动 作 。为 避 免 这 种情 况 的 出 现 ,在 电站直 流设计 上宜 考虑统 一采 用 2 0 直流 2 V 系统 ,取代 4 8V直 流系统 。
键 ,如 果冷 却套 夹层 内的铜散 热片焊 接不 良,就会 使 冷 却套 的冷 却功 能 下降 ,无法 达 到设计 要 求 。
( )空气 冷 却器 的水 路分 布不 合理 ,散 热片材 4 料 不符 合要 求 。经过实 际测量 发现 ,进 人 8个 冷却
厂通风 冷却系统 的特点 :由 4台 Yt5-2 流风机 e1 轴
2 2 更 换轴流 风机 .
4 ・
o・ 6 6・ ・
4. 52
4 . 39
改 造 后 1 .6 4 5 l0 6 10 3 4 . 6 . 05 .1 1 .0 0 . 59 3 7
冷却风机 原为轴 流式风机 ( 型号 :YB E ,功 T 5 1
率 5 5 W ,转速 2 0 r mi ,全风压 16 8 4 . .k 90 / n 7 . 2 5 2
风先 经过冷 却器冷 却 ,再 由轴 流风 机加压 后输入 发 电机 内工作 。冷 却器 的冷 却水 由冷 却套经 离心式水
泵输入 ,形成 二次密 闭循环 冷却 系统 。循 环冷 却水 系统原 理见 图 1 。
1 号机 组循环 冷却水泵 原为 IG10 15 3A S 5 - 2-15 型立 式离心水 泵 ,存在 轴封 易磨损 吸气 ,造成 机组
第2 20第 期 l 0年 1) 卷(1
在 定子 冲片 的齿 部和轭 部也 未冲通 风孔 ,造成定子
通风散 热条件差 。2 0 年 5月 ,由武汉 海特发 电设 07
备有限责任公司针对发 电机温升高等问题 ,将定子 内部机 械结构 和通 风结构进 行重 新设计 、制造 。
冷却套 长期积 气 ,冷 却效果差 ,机 组温度 偏高 ,只 能限负荷运 行 。1 9 年 1 月 ,将 其更换为 I G15 99 0 S 2- 10 2 6 -15型立 式管道离心 水泵( 流量 :10 / 6 m h,扬
程 :3 I 2T,功率 2 W ,转速 29 0r mi) 1 2 k 0 / n ,该泵
将 故 障 隐患 逐一 排 除 。 ()在 本次模 拟试验 中 ,投入 2 0 2 2 流 电源 , V直 在相 邻 的 4 流线路 上产生 了感应 电压 导致继 电 8 V直 器误 动 。 由于本 电站直 流系统 在设计 上零 电位 点在
正 负极之 间,故 4 V 电源正 负极 电压 为 ± 2 V。但 8 4
采用机 械密封 ,彻底 消 除 了上述 缺 陷 ,一 定程度 上 提 高了机组 冷却效果 ,定 子温度 情况对 比见表 1 。
可泡 头 进 入 孔 -

一 一 一 一 一 一 一
表 1 ' 机 组 冷 却水 泵改 造 前 后 定子 温 度 情 况对 比 号

图 l l 机组 冷 却 水 系统 改造 前 原理 号
( ) 机 组循环 冷 却水泵 存 在轴 封易 磨损 吸 气 , 2 造成 机组冷 却套 长期积 气 ,冷 却效果 不佳 。设 备制
造厂 配用 2台 I G1 0 2 -1 5 型离心 式水泵 。 S 5 -1 5 3 A ( )冷 却套 制造工 艺存在 问题 。对 于采用 二 次 3 密 闭 循环 水 冷 却 方 式 来 说 ,冷 却 套 制造 工 艺 是 关 流开 关的试验 ,检查对 5 0 V开 关是否造成 影 响 , 0 k