采用化学非均相催化工艺处理油田含硫废水

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第31卷第4期 2015年2月 中国给水排水 

CHINA WATER&WASTEWATER Vo1.3l NO.4 

Feb.2015 

采用化学非均相催化工艺处理油田含硫废水 李乐卓 , 王三反 , 吴 楠 一, 周 键 , 陈 霞。 (1.兰州交通大学环境与市政工程学院,甘肃兰州730070;2.寒旱地区水资源综合利用教育部 工程研究中心,甘肃兰州730070;3.山东聊城大学土木建筑工程学院,山东聊城252059) 

摘要: 针对黑龙江某油田含硫废水的特点,采用化学非均相催化处理工艺,处理水量为 240 m /d。工程运行结果表明,对COD、SS、硫的去除率分别可达到92.1%、95.7%、91%以上,其 中进水COD平均值为204.5 mg/L、SS为68.3 mg/L、硫为1.056 mg/L,出水平均值COD为16.16 mg/L、SS为2.94 mg/L、硫为0.095 mg/L,出水水质满足《污水综合排放标准》(GB 8978--1996)第 二类污染物最高允许排放浓度一级标准。 关键词: 油田;含硫废水; 非均相催化; 达标排放 中图分类号:X703.1 文献标识码:c 文章编号:1000—4602(2015)04—0102—03 

Chemical Heterogeneous Catalysis Process for Treatment of Sulfur. containing Wastewater from Oilfield LI Le.zhuo ,一,WANG San—fan ,WU Nan ,ZHOU Jian , CHEN Xia。 (1.School of Environmental and Municipal Engineering,Lanzhou Jiaotong University,Lanzhou 730070, China;2.Engineering Research Center r Cold and Arid Regions Water Resource Comprehensive Utilization<Ministry of Education>,Lanzhou 730070,China;3.School of Architecture and Civil Engineering,Shandong Liaocheng University,Liaocheng 252059,China) Abstract:The chemical heterogeneous catalysis process was used to treat sulfur—containing wastewater from an oilfield.The treatment capacity was 240 m /d.The project operation results indicated that the removal rates of COD,SS and sulfur could reach above 92.1%,95.7%and 91%.The average values of COD,SS and sulfur in the influent were 204.5 mg/L,68.3 mg/L and 1.056 mg/L,and those in the effluent were 16.16 mg/L,2.94 mg/L and 0.095 mg/L respectively.The effluent quality could meet the first class criteria specified in the Integrated Wastewater Discharge Standard(GB 8978—1 996). Key words: oil field; sulfur—containing wastewater;heterogeneous catalysis;discharge meeting standard 

石油开采过程中往往会产生大量一定浓度的含 硫废水,不仅会引起管线与设备的腐蚀,还会导致受 纳水体的水质恶化,对正常生产、水生生物以及人体 健康造成威胁。因此,在该类废水排放之前,对含硫 化合物的去除非常重要 。尤其是油田,其产生 的含硫废水水量大、组分复杂、硫化物含量高,对周 边环境污染严重,治理困难。黑龙江某油田自产含 硫废水主要是硫离子和硫酸根离子的化合物,针埘 该类硫化物的基本性质及特征,采用非均相催化脱 硫工艺进行硫化物的去除,确保出水水质满足《污 水综合排放标准》(GB 8978--1996)第二类污染物 最高允许排放浓度一级标准。 1废水水质 该企业自产废水量为240 m /d。根据企业自 

102· 李ft.卓,等:采用化学非均相催化工艺处理油田含硫废水 第31卷第4期 检及多次取样的检测结果,废水水质见表1。 表1废水水质 Tab.1 Quality of wastewater 

项 目 变化范围 平均值 COD/(mg·L ) 138.3~210.7 204.5 SS/(mg·L ) 41.6~95.2 68.3 硫化物/(mg·L ) 1.012—1.067 1.056 pH值 6.0~9.0 8.1 

2废水处理工艺 2.1工艺流程 工艺流程见图1。 

葶门 加压泵 计 

膜 分 离 器 出水 

图1废水处理工艺流程 Fig.1 Flow chart of wastewater treatment process 

将体积比为1:1的含硫废水与脱硫剂饱和溶 液分别通过加压泵打入管道混合器,均匀混合后进 人非均相催化反应器,在非均相固体催化剂HSC的 作用下,发生催化离子交换脱硫反应,并同时进行硫 相转移反应,之后通过固液分离器进行沉淀物与水 溶液的分离;上层分离出的水溶液进入膜分离器,进 行精密催化过滤,可滤除原水中悬浮细小的机械杂 质等,使得硫含量达到《污水综合排放标准》(GB 8978--1996)第二类污染物最高允许排放浓度一级 标准。 2.2主要构筑物与设备 ①药剂投加方式 药剂投加采用液体投加方式,将脱硫剂配制成 0.1%的饱和溶液,通过泵加压混入含硫废水中。 ②管道混合器选型 SV静态混合器是一种没有运动部件的高效混 合设备,通过固定在管内的混合单元内件,使两股或 多股液体产生流体的切割、剪切、旋转和重新混合, 达到流体之间良好分散和充分混合的目的。依据这 要求,选用由一定规格波纹板组装而成的圆柱体 制备的混合器,流速控制在0.8—1.2 m/s,混合水 力停留时间为5 rain。基本技术参数:适用于粘度≤ 0.1 Pa·S的液一液相混合,最高分散程度为1~2 IIl0 ③非均相催化反应器 非均相催化反应器选用圆柱形结构,内置非均 相固体催化剂,呈平行错流式分布。依据中试规模 确定基本尺寸,设计体积V=500 m。,底面直径为20 ITI,反应器高度为1.59 m,反应停留时间(RRT)为 15~30 rain。 ④固液分离器 本工艺中固液分离器采用重力沉降分离方式, 内部设置错流式组合波纹板和三相分离器。设计容 积V=550 HI ,底面面积为284 In ,反应器高度为 1.76 m。气、水混合从分离器进入斜管内,沿斜管向 上流动,因重力作用,液体的实际流速较慢。而气体 的实际流速较快,从而使气体脱离液体,二者的流速 差均为0.3 m/s。这部分气体经导气管进入分离器 的气室。废水经斜管由分离进口进入分离器的液 室,平稳地流入沉降室,其中的沉淀物经沉降室沉降 后去除。 固液分离器的沉降时间为10~15 min。 ⑤膜分离器 选用亲水性微孔陶瓷过滤膜,孔径为0.2 m, 通量大、强度高。内部平行放置6根过滤膜组件,长 度为1 m,直径为15 cm,膜组件之间采用并联方式, 相邻膜组件的间隔为10 cm。在过滤过程中,水和 亲水的陶瓷间产生表面张力,使微孔内始终充满液 体。当抽吸真空时,滤液通过微孔,而空气却不能通 过,能够有效吸附废水中的杂质。 在传质过程中,胶体、油、蛋白质等污染物质在 膜表面聚结成球状,这种球状的聚结物很容易从膜 表面脱离,通过简单的反冲洗就可以清洗干净。运 行时的流速控制在0.6 m/s,膜分离器的分离时间 为25~30 rain。 3工艺调试与效果 3.1 工艺调试 该套工艺主要调试部分为管道混合器和膜分离 器。为了使反应高效、快速进行,需使流体呈湍流状 态。经计算,实验sV型静态混合器的流速应控制 在0.8~1.2 m/s。微孔过滤膜操作压力低,清洗周 期较长,清洗恢复较好,在每一个清洗周期内(大约 3个月为宜),反洗后的通量恢复接近100%,但微小 颗粒易于堵塞陶瓷微孔,影响生产效率。在设计过 程中,采用循环反清洗方法,即通过分配器由Pc陶 

103· 第31卷第4期 中国给水排水 瓷过滤板内部反冲液至过滤膜表面,达到清洗微孔 的效果。 3.2运行效果 本工艺自实际运行三个月以来,经过了多次水 质监测,出水水质一直稳定达标,具体运行数据如表 2所示。 表2系统进、出水水质 Tab.2 Influent and effluent quality C0D/ Ss/ 硫化物/ 项目 pH值 (mg·L ) (rag·L- ) (mg.L一 ) 进水 2o4.5 68.3 1.056 8.1 出水 16.16 2.94 0.095 7.8 3.3技术经济分析 该工程总投资为126.5万元。 该工程实际日常运行成本主要为电费和药剂 费。实际处理水量为240 m /d,药剂费为1.16 m ,电费为0.43 m ,垃圾处置费为0.08 f ̄_/m 。 总计水处理费用为1.67 m 。 4结论 ①采用化学非均相催化工艺处理油田含硫废 水,工艺运行稳定,出水水质满足《污水综合排放标 准》(GB 8978--1996)第二类污染物最高允许排放 浓度一级标准。 ②工艺中将硫化物转化为不溶于水的沉淀物 是核心环节,所以保证非催化反应器内足够的反应 时间是关键。 ③该工艺设备紧凑、占地少,且仪器操作简 单,日常运行成本为1.67 na。,相比常用的加氯 法含硫废水工艺,可节省运行成本约11%,取得了 良好的经济效益。 

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