催化裂化装置事故汇编
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催化裂化装置事故汇编 一、优柔寡断 风机报废 1、事故情况 1985年12月29日21时30分,某炼油厂催化裂化装置正在运行的2#主风机组有振动和异常声音,同时风机前轴封处有断续的摩擦声及火花,风机入口端轴瓦温度上升7-8℃,厂内决定先提高2#机组风量,准备启动1#机组。21时50分,轴瓦温度上升很快,机组声音加重,振动增大,流量下降。23时,机组内有清脆的金属撞击声,前轴封冒青烟,风机出口处温度达90℃,23时10分,正当在场人员忙于切换1#机组时,2#机组一声巨响。壳体破裂,被击穿两个大洞。碎块将1#机组连轴节罩打坏,轻伤两人。由于摩擦引起润滑油失火,2#主风机组报废。 2、事故原因 (1)机组极不正常,没有果断停机,优柔寡断。 (2)设备本身是试制品,存在技术问题。 (3)主风机推力瓦严重磨损,导致转子与定子发生摩擦,转子叶轮磨坏飞出,击碎外壳。 3、损失情况 直接经济损失16万元,装置停产12天。 二、回炼油罐爆炸 引起大火 1、事故情况 1993年1月1日2时45分,某炼油厂Ⅱ催化裂化车间蜡油罐、回炼油罐发生爆炸,并引起大火。Ⅱ催化裂化车间蜡油罐、回炼油罐是一个整体焊接的容器,中间用20mm无折边球型封头隔断。1992年11月4日,装置改造后开工正常后停用蜡油罐。由于原料重组分多,回炼油系统经常无油,11月15日停用。为提高轻油收率,12月24日,又投用回炼油罐。1993年1月1日,蜡油罐指示液位46%,回炼油罐指示液位100%,310℃回炼油传热给蜡油罐,造成蜡油罐内介质(柴油及水)大量汽化,压力升高,在无折边球型封头处破裂,使回炼油罐筒体在与球型封头焊接的热影响区断裂、爆破,同时引起蜡油罐内介质的爆炸。爆炸和其形成的强大冲击波,使分馏塔下部10m处变形,基础倾斜,柴油汽提塔变形倒塌,周围建筑物不同程度损坏。 2、事故原因 (1)蜡油罐停用措施不力,未能彻底清理,又未加装盲板,各连接阀门全部关闭,形成一个封闭容器。 (2)对于液面指示,未引起足够重视。 3、损失情况 5人轻伤,厂内直接经济损失90.52万元,厂外受波及造成的直接损失7万元。 三、扫盘误停电 烧毁主风机 1、事故情况 1983年8月17日8时25分,某炼油厂催化车间操作员打扫增压机处卫生时发现2#主风机有停车的异声,后又发现推力轴瓦处冒烟。意识到是低压系统停电,润滑油供应不上,停运后到增压机处手摇润滑油泵2-3分钟,然后启动2#主风机主油泵。8时30分许,有关领导到达现场,重新启动2#主风机,发现主电机旋转,主风机不旋转,立即停运。经解体检查八块瓦呈不同程度烧损、烧坏;增速箱主从动齿轮磨损破坏;两副轴承、两副气封磨损。 2、事故原因 (1)电气车间催化维护班班长打扫卫生时不慎把低压连锁开关碰掉,催化装置第二低压配电间停电,使2#主风机主辅油泵停运。此时2#主风机仍在高速运转,虽有高位油箱,仍未能满足润滑油供应。 (2)事故发生时,操作人员打扫卫生未监盘操作,主油泵停电未能及时启动。 (3)主风机高压电源未能及时切断,仍在高速运行造成干磨,促使事态扩大。 3、损失情况 直接经济损失0.79万元。 四、汽油串入瓦斯管线 炉温超高烧坏设备 1、事故情况 1984年1月13日,某炼油厂催化装置处于检修后开工过程中。当天7时30分,反应岗位已达到装催化剂条件,炉101保持恒温,等待装催化剂。8时30分,当班班长联系罐区向一级吸收塔送汽油,建立液面后开始三塔循环。约9时,发现炉-101烟囱大冒黑烟。在进行停炉检查处理时,发现炉101炉膛温度已高达1100℃,再生器分布板下温度已达700℃(指标为≯550℃)。炉101操作工关小油火和二次风,但温度仍继续上升。此时,炉101炉膛温度、再生器分布板下温度都已超过1100℃,再生器床层温度已达720℃。又将炉101油火熄灭,温度仍不下降,并发现密相提升管靠塔壁处过热发红。此时,将炉101的瓦斯火熄灭,温度才慢慢下降。经停汽检查,发现分布板下大型卸料管、密相提升管护套、分布板中心人孔等设备被烧坏。 2、事故原因 (1)稳定岗位建立三塔循环过程中液面平衡不好,吸收塔气态烃循环线与瓦斯总管的两道切断阀只关一道,而所关的这道阀又因腐蚀严重关不严,汽油串入瓦斯管线中,造成瓦斯带油。 (2)技术素质低。炉101操作工在炉超温时判断不准,没有采取果断措施,只关小油火,没关瓦斯火;而炉超温却是因瓦斯带油引起的。 (3)开工秩序混乱。岗位人员外出检查时,仪表室无人监盘,未能及时发现温度变化。 3、损失情况 直接经济损失7.47万元。 五、管理不善 酿成火灾 1、事故情况 1984年3月21日,某炼油厂催化装置泵房西侧,突然一声爆响。随之是一片油雾,接着燃起了熊熊大火。紧接着又是几声爆响,火势更旺,催化装置紧急停车。经过20分钟的全力扑救,才将大火扑灭。大火烧坏仪表补偿线、仪表箱、空冷器部分风叶、电机及其电器开关、电缆、管线、阀门等。 2、事故原因 泵304/1的一中进口阀在1982年大修时更换。开工时,因泄露,对阀盖密封面和12个螺丝进行密封补焊。经过一年多的生产,先后又重焊数次。补焊时,为了提高焊接性能,把原来35CrMo的螺丝换成35#铜螺丝。但在换螺丝时,错把M30×3.5的螺母与M27×3的螺栓配套,起不到螺丝的紧固作用;加之焊接质量差,导致阀盖与阀体的法兰焊接处爆裂。 由于一中出口阀盖首先爆裂,大量热油(重柴油达340℃左右)喷出自燃着火;并影响到附近的冲洗油、重柴、燃料油和塔顶循环线在高温下相继爆裂,大量油料喷出,助长了火势。 3、损失情况 修复费10.15万远,使蒸馏装置低负荷生产。催化装置停产14天。 六、蒸汽串油起火 处理不当停工 1、事故情况 1985年12月7日13时40分,某炼油厂一催化装置再生器下炉2001蒸汽排凝点突然排出的蜡油,落在高温的待生单动滑阀上,自燃着火。将待生单动滑阀信号风导管烧断,供风中断,滑阀自行关闭。工人用干粉灭火机将火扑灭。经检查没有烧坏其他设备。在处理过程中,因缺乏经验,只顾开待生单动滑阀而渣油回炼切除不彻底,反应总进料控制阀关不严,以致发生U型管催化剂与油和泥结焦,导致再生器流化不起来,装置被迫停工。 2、事故原因 (1)油的来源:酮苯来的热料和与之连接的蒸汽扫线阀不严,蜡油串到蒸汽系统,并有几处排凝点发现排出蜡油。与此同时,炉2001雾化蒸汽为防冻,排凝阀一直开着。当串油时,蜡油流出,并落在450℃的待生滑阀上而引起着火。 (2)待生滑阀关闭:该阀为风开阀其供风导管为尼龙导管。着火时,供风导管被烧断,滑阀因中断供风而自行关闭,并超过行程极限,阀板卡住。在灭火后开工中,滑阀长时间又打不开,离合器不好用,5个人一直开了一个半小时,耽误了迅速恢复开工的机会。 (3)U型管催化剂结焦,再生器及烟道着火:操作员发现滑阀阀位指示全关,立即将反应器总进料自保控制投入和关闭渣油回炼控制阀调节器。分馏岗位向罐区开始排放油浆,但由于渣油回炼切除不彻底,总进料控制阀关不严,加之催化剂停止流化,反应温度降低,使进入反应器的油流到U型管内,造成催化剂结焦活泥,失去流化条件,致使装置被迫停工。同时,由于排放油浆进罐阀门开度小,油浆排放不及,分馏塔油位过高,造成两器压力失调,当待生滑阀打开后,大量带油的催化剂进入再生器发生二次燃烧,以致烟道着火达2小时之久。经切除主风,打开稀相喷水等措施将火熄灭。 七、处理贻误良机 催化被迫停产 1、事故情况 1986年6月29日,某炼油厂催化装置因电气故障、操作员处理不及时,造成催化剂倒流,被迫停工68小时。当日11时25分,催化车间主风机操作员发现正在运行的1#主风机复水泵和润滑油泵停运,立即启动备用泵和已停的运行泵,均未成功,迫使主风机紧急停车。经检查,发现系统停电造成。催化反应岗位操作员接到主风机岗位电话并发现主风流量下降时,向班长报告。班长与主风机岗位联系,电话又不通。当反应岗位启用自保时,催化剂已经倒流到阻尼单向阀处,致使主风事故蒸汽顶不进去,而将Dg1200阻尼单向阀法兰垫片呲开,被迫停工。 2、事故原因 (1)6月29日11时25分,电网电压波动,出现瞬时低电压和高电压,导致4#变压器开关柜二次线插座接线柱间,因插座板质量差而使绝缘击穿停电。 (2)事故中备用复水泵不能及时启动,是因为其控制线路上在设计时多了一个转向开关,增加了操作的复杂性,而操作人员不清楚贻误了时机。 (3)反应岗位操作人员,不能正确判断,没有及时启用自保和主风事故蒸汽,导致催化剂倒流,使事故扩大。 (4)主风机和主操作室之间用拨号电话联系,关键时刻又不通,耽误了时间。 八、风吹瓦斯 动火成灾 1、事故情况 1988年6月4日中午,某炼油厂催化裂化装置开工进入吸收稳定系统收汽油阶段。13时05分,当班操作员发现泵303出入口连通阀弯头处,有一个5~6㎜的穿孔漏汽油。车间立即做补焊前的准备工作:将塔301的油转到塔303后,从泵303入口处给蒸汽向塔301扫线,并打开塔301底部放空阀。因该阀不通,当即进行处理。此时,泵303/1、2出口排凝阀也已打开,油气从此处排出。与此同时,检修车间焊工已来到装置做补焊前的预制工作,催化车间办理了用火票,动火点指定在气压机厂房西侧。当动火完毕,正准备灭掉割把火焰时,塔301底部Dg80㎜的放空阀刚好处理通,蒸汽、油气喷出,瓦斯借助南风快速漂浮到