52
硬度HV
188
擠壓變形量大,材料产 生开裂,且填充不完整
此方案不可行
2005年集團創新型
選用1.50MM的卷料,0.9MM的尺寸通過分次打薄來 獲得.
F壓
F壓
分次打薄
2005年集團創新衝壓技術交流發表大會 9
二. 方案擬定
A:采用平沖正向打薄
潤滑油 的潤滑 性不夠
油品易揮 不合理
發,潤滑 模具材質的硬 時間不夠 度和韌性沒有
有机的結合
沖頭強度不 夠,應力集中 現象明顯
沖 頭
不變速沖 床的振動 太大
機台運行 到下止點時,速 度較快,壓料不
材料太厚,打 薄率達40%
材料硬度較 高,打薄后
易 斷
死,產生橫向拉
加工硬化
應力
沖壓機台
材料
2005年集團創新衝壓技術交流發表大會 20
四. 實踐檢知
D.1.設變沖頭,增加其強度.
設變前
設變后
應力集中,沖 子易拉斷
減少應力集中
以P25A為例
2005年集團創新衝壓技術交流發表大會 22
四. 實踐檢知
D.2.選擇合适的模具材質.
沖頭
刀口
驗証步驟
設計材質 DVT3
SKD11 SKH51
SKD11 SKH51
SKD11 SKH51
SKD11 SKD11
V形沖
平頭沖
坯料模型
2005年集團創新衝壓技術交流發表大會 12
二. 方案擬定
附仿真分析報告
V形沖切槽平沖正向打薄可行性分析﹕
產品打薄 加工硬化
此种方案,材料在打薄的 過程中更容易流動.0.9的尺 寸易保証
此方案可行