凝汽器反冲洗方案

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#3机凝汽器A测反冲洗方案

凝汽器反冲洗的原因分析:

#3机端差偏大、真空偏低;怀疑凝汽器内铜管脏污结垢,影响凝汽器的热交换,使凝汽器端差增大,排汽温度上升,冷却水出入口温差也随之增加,造成真空下降。

凝汽器反冲洗的目的:

清除#3机凝汽器内铜管脏污和结垢,减小#3机凝汽器端差,提高凝汽器真空度,保证汽轮机组运行的安全性、可靠性、稳定性,提高机组效力。

凝汽器反冲洗的操作步骤:

1、降低#3机负荷至机组的50-60%;

2、关闭A侧的凝汽器空气门,观察真空变化及排汽温度变化,并根据实际调整机组负荷;

3、关闭A测凝汽器循环水出水门,关闭凝汽器A测循环水进水门,开启凝汽器A测人孔门;

4、开启A测凝汽器循环水出口门10转左右(出口门的开度视现场情况而定),冲洗3-5分钟;

5、冲洗完后,关闭A测凝汽器循环水出口门,关闭凝汽器A 测人空门;

6、恢复A测凝汽器原运行方式。

凝汽器反冲洗的注意事项:

清洗前必须将循环水坑排水口彻底疏通,保证水流畅通;

现场准备一台潜水泵,及时排水,以防循环水坑满水至凝泵坑, 造成停机事故;

A测凝汽器循环水出口门上方应搭设棚子,防止操作时被热水烫伤;

现场必须有技术员、安全员、班长和监护人到场,方能开始操作;

5、必须进行危害识别分析后方能开始;

6、必须有专人严密监视真空和机组运行情况。

汽机车间2010-7-14