莱钢大H型钢H800×300系列规格孔型系统优化

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5 % t :l re H— e m;go v ;tt e m o g ig;rl n il yW r s ag b a r o e oa b a ru h n l ol g yed i
1 引 言
莱钢 大 H 型钢 生产 线 的 主体 设 备从 德 国 S S M 公 司 引进 , 轧制 工 艺采 用 “ x—H” 复式 轧制 , 往 并结 合 动态 A C技术 以及 T S调整 系统 , 有 国际先 进 G C 具
采用全平轧孔型系统 , 由于腹板金属量减少 , 不
需 要较 大 的压 下 量 。而 立轧 道 次 的取 消 , 以实 现 可 减 道次 轧制 , 提高生 产效 率 , 后期压 下量 的增 大 提 对 供 了便 利 。新 孔型 系 统 的 轧制 道 次 由原来 的 1 l道 次改为 7道 次 , 轧制 程序见 表 2 。
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孔 型实 现腹板 、 缘 的 压下 。优 化 后 的孔 型 系统 如 翼
图 2所示 。
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图 1 H 0 0 粗 轧 机 原孔 型 8 0x30
H 0 3 0系列规 格 H型 钢成 品尺寸 规格 为 : 8 0× 0
稳 定等 问题 , 成材率 指标得 到 了大 幅度提 升 , 为大 H 型 钢生产 线创 造 了较 大 的经济 效益 。
收 稿 日期 :0 11-2 2 1-20
新的平轧开 口孑 。坯料进入第一个孔型时进行扩腰 L 轧制, 拉薄腹板金属量 , 增加内宽 , 后期通过这两个
作者简介 : 尹德全 (90)男 , 0 18一, 2 3年毕业 于包头 钢铁学 院材料 成 0
大 H型 钢生 产 线 在 生产 H 0 0 80X30系列 规 格 时, 由于粗 轧机 原孔 型采用 立轧 +平轧 轧制 , 造成轧 制 道 次较 多 , 制 时 间长 , 降 较 大 , 后 面 精轧 机 轧 温 对 冲击 较 为严 重 , 常会 引起 设备 过跳 电 、 经 轧辊 释放等 问题 , 造成 中间轧 废 。 另外 为 满足 其 生 产 能力 要求
制负荷的降低 , 也便 于轧制道次的减少。采用扩腰 轧制 , 件在 粗轧 机孔 型轧 制时 内宽增 大 , 板 的金 轧 腹
属量 被 拉薄 , 轧制 负荷 会相应 减 小 。
2 3 粗 轧机 轧制 规程 .
采 用原孔 型 系 统 由于 进 行 缩腰 轧 制 , 板 金 属 腹
道次 , 粗轧机区域生产节奏提高了约 8 , 0s提高 了粗 轧机 终轧温 度 , 大大 降低 了 T 的 冲击 负荷 , 强 了 M 增 轧制稳定性 , 为成材率的提高提供 了有力的保障。 H 0 30系列规格从 20 80 X0 09年 7 份至 2 1 月 00 年 1 月份 , 1 共生产合格入库钢材 6 5 .2t消耗 124 8 , 原料量 6 1.4t 6185 , 综合成材率 9 .4 提高了4 26 %, .
1 4% 。
量较 多 、 外加 轧 制道 次 多 , 制 负 荷较 大 , 轧 为减 小 单 道次 轧 制负荷 , 免 出现 超 负荷 现 象 必 须使 用 较 多 避
轧制道次 , 采用 1 道次工艺 。表 1 1 为采用原孑 型的 L 粗轧 机 轧制规 程 。
表 1 H 0 30 粗轧机原孔型轧制规程 80× 0
2 技 术分 析
2 1 H 0 3 0系列规格原 孔型 系统 . 8 0x 0
修 改前 H 0 0系列 规 格 H 型钢 粗 轧 机 孔 80X 0 3 型 系统 主要 由 2个 开 口孔 型 及 1 箱 型孔 型 组 成 , 个 沿长 度方 向布置 于粗 轧 机 轧 辊上 , 图 1所 示 。箱 如
尹德全 , 马振 宏 , 吴彦 国, 李
( 芜 钢 铁股 份有 限 公 司 , 莱 山东 莱芜

2 10 ) 7 14

要: 针对 H80X 0 0 3 0规格轧制时问长 , 轧制负荷大 , 材率指标偏低 , 成 进行 了孔 型修改。通过将粗 轧机原 来的
立轧 +平 轧孔 型 , 为全平 轧孔型 , 改 有效 的降低 了轧制负荷 , 减少 了轧制时 间 , 材率指标 由 8 . %提 升至 9 . 成 85 2
型孑 的主要作用是原料的缩腰 , L 轧制过程中将轧件 翻转 9 。 0沿腰高方 向进行立轧压下, 将轧件腰高减
小 , 于下一 道次平 轧开 口孔型 的顺利 咬人 , 现往 便 实
复式 轧制 。 2 2 孔型 系统分析 .
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第 2期
瞰 2
i o fo ̄ ^ e
尹德全, 莱钢大 H型钢 H 0 30系列规格孔型系统优化 等: 80 0 X
型及控制工程专业 , 工程师 。主要从事 H型钢工艺技术管理工作 。
第3 4卷第 2期 21 0 2年 4月




Vo . 4 No 2 13 . Ap . 2 2 r , 01
GANSU ME TALL URGY
文章 编号 :6 24 6 (0 2 0 - 1- 17 - 1 2 1 )2 0 40 4 O 2
菜 钢 大 H 型 钢 H 0 0系列 规 格 孔 型 系 统 优 化 80X 0 3
图2 H 0 0 80X30修改后粗轧机孔型 系统
80X 0 4X2 。成 品 标 准 内 宽 :0 -6X2= 0 0X1 6 3 802 7 8m 4 m。万 能 粗 轧水 平 辊最 大 宽 度 为 7 6 8m 5 . m, 根 据 孔型设 计 要求 , 考 虑 到 万 能粗 轧水 平 辊 与轧 并 件 的咬人 点 , 原粗 轧 机 孔 型将 A孔 内宽 设 计 为 75 3

孔 型号 辊 缝/ mm

B 6 9 B 6 1 B 5 6

B 5 2 A 4 9 A 4 6

A 4 4
4 子 型 修 改后 轧制 效 果 L
20 09年 7月对 H 0 0 80X30系 列 规 格 的 粗 轧 机 孔型进 行 了修改 , 由原来 的立 轧 + S S制 , 平 LL 改为 全 平轧 轧制 , 粗轧机 轧制道 次 由原 来 的 1 道 次 改 为 7 1
道 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 0 1
5 结语
H 0 0系列规格 的粗轧机孔 型修改成功 80X 0 3
后 , H型钢 生产 线 H 0 3 0系列 规格 的生 产工 大 8 0X 0 艺 问题得 到解 决 , 底 解 决 了该 规 格 的生 产过 程不 彻
YI De q a N — u n,M A e — o g,W U n g o,LICh o Zh n h n Ya - u a
( a uI nadSel o t. Liu2 10 , hn ) Li r n te C .Ld ,a 7 4 C ia w o w 1
Ab ta t :T e g o v d f a in wa o d c e n H8 0 X 3 0 p o i d b rt o v h r b e o n ol g t , sr cs h r o e mo i c t s c n u t d o 0 0 r f e a o s l e t e p o l m fl g rl n i i o l o i me
表 2 H 0 30 新 孔 型 轧 制 规 程 80X 0
m 而 B3 m, B 坯型的内宽为 70m 这就要采用缩腰 4 m,
轧制 。而 采用 全平 轧 , 于 B 3坯 型 内宽 与成 品较 由 B 为接 近 , 必 采用 缩腰 轧 制 ,粗 轧机 孑 型 将 A孔 内 不 L 宽设 计 为 70m 孔 型 宽 度 14 m, 样 万 能 粗 5 m, 0 6m 这 轧立 辊辊 缝 为 12mm, 0 再加上 立辊 卫板 与辊 面距 离 增加 至 5 0mm, 证 了万 能 粗轧 机 的 咬入 。 因此 若 保 要实 现全 平轧 轧 制 , 必须 由原 来 的缩 腰 轧制 工 艺 改 为扩 腰 轧制工 艺 。 由于箱 型孔 的主要作 用是 坯料 缩 腰, 因此 扩腰 轧制 工艺 将不需 要 箱型孔 , 就是说 不 也 需要 立 轧压下 了 , 腹板 金属 量也 不会增 多 , 有利于 轧
l r e r l n o d a d lw y ed i d x . h n i g o e oi i a e g ol g+b a ru h n ro e t h o a b a a g ol g l a n o i l n e By c a gn ft r n l d e rl n i h g i e m o g ig g o v o te ttl e m r u in l o e o o g e ,te r l n a n o i g t r f cie y rd c d,a d te y ed i d x a c n sfo 8 . o g g g o v n r u h r h ol g l d a d ri n i ae ef t l e u e i o l me e v n h il e s e d r m 8 n
孔型号
辊 缝/ mm

B A A A A A A A A A
6 5 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 6 4 7 1 6 1 7 3 0 8 6
3 孔 型 系统 的 优 化
采 用全平 轧 孔型 轧 制 H 0 0 80X30系 列规 格 , 对 原有 的孔型 系统 进 行 了较 大 的改 动 , 用 了两个 全 采
水 平 。该条 生产 线于 2 0 0 5年 9月份 投产 , 主要生 产
该 规格 的加热温度 高 、 热时 间长 , 以该 规格 的 氧 加 所 化烧 损率较 高 。 原孑 型 自 20 L 06年 1月份 投入 使 用 至 20 09年 6 月份, 生产 H 0 共 80×30系 列 规 格 合 格 人 库 钢 材 0 11564t消 耗 原 料 量 1730 8t综 合 成 材 率 2 1. , 3 1 . , 8 .% , 大 拉低 了 B 3系 列 的综 合 成 材 率 指 标 , 85 极 B 也制约 了公司 的计划 目标 的完成 。