苏里格气田智能柱塞气举排水采气技术研究
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柱塞气举排水采气远程控制系统李旭日;田伟;李耀德;杨亚聪;李丽;惠艳妮【摘要】柱塞气举排水采气技术自动化程度高、滑脱损失小,能有效排除低产、间歇生产气井的积液,在苏里格气田应用200余口井效果良好。
但是,在现场应用中发现该技术需要人工到井口进行制度调参,管理强度比较大。
针对此问题,在气田数字化技术的基础上,开展了柱塞气举排水采气远程控制的技术研究,开发出了可以远程控制、智能诊断与分析的柱塞气举排水采气远程控制系统,有效提高了气井生产的管理水平,节省了人力物力。
%The drainage gas recovery technique with plunger lift is highly automated with small slippage loss, and can effectively remove the accumulated lfuid in gas wells of low production and intermittent production. It is effectively used in more than 200 wells in Sulige Gasfield. However, it is found in ifeld application that this technique needs manual adjust of system parameters at the wellhead, so the management intensity is great. In line with this problem and based on gas ifeld digitalization technology, the research was conducted on remote control of drainage gas recovery by plunger lift, and the remote control system for drainage gas recovery using plunger lift has been developed which incorporates remote control, intelligent diagnosis and analysis, and effectively improves management level of gas wells production, saving human and material resources.【期刊名称】《石油钻采工艺》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】4页(P76-79)【关键词】柱塞气举;远程控制;排水采气;间歇气井【作者】李旭日;田伟;李耀德;杨亚聪;李丽;惠艳妮【作者单位】长庆油田公司油气工艺研究院,陕西西安 710018; 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安 710018;长庆油田公司油气工艺研究院,陕西西安 710018; 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安 710018;长庆油田公司油气工艺研究院,陕西西安 710018; 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安 710018;长庆油田公司油气工艺研究院,陕西西安 710018; 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安 710018;长庆油田公司油气工艺研究院,陕西西安 710018; 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018;长庆油田公司油气工艺研究院,陕西西安 710018; 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安 710018【正文语种】中文【中图分类】TE938.2柱塞气举排水采气技术是在气井油管中投放柱塞,利用气井自身能量推动柱塞在油管内往复运动,实现周期性举液,可有效防止气体上窜和液体滑脱,提高举升效率。
苏里格气田单井排水增产新模式
苏里格气田位于中国新疆维吾尔自治区塔里木盆地东南缘,是中国最重要的干窝气田之一,也是中国石油勘探开发总公司的重点项目之一。
为了提高苏里格气田的产能,研究人员逐渐引入一种新的排水增产模式,取得了显著的效果。
传统的气田排水增产模式主要依靠人工排水和压裂技术,但由于地质条件的限制和成本的增加,效果并不十分理想。
研究人员开始寻找一种更有效的排水增产模式,以提高气田的开采效率和产量。
经过多年的研究和实践,研究人员逐渐确定了一种基于水力压裂和微地震监测技术的新型排水增产模式。
该模式主要包括以下几个环节:利用水力压裂技术对气田进行压裂处理,增加气藏的有效渗透率和产能;利用微地震监测技术对气田进行实时监测,及时掌握气藏的动态情况,为后续的排水增产提供数据支持;通过水力压裂和微地震监测技术的有机结合,实现对气田的精准排水增产,提高气田的产量和经济效益。
通过这种新型排水增产模式的应用,苏里格气田的产能得到了显著提高。
传统的人工排水和压裂技术需要大量的人力和物力投入,成本较高,而新型排水增产模式将水力压裂和微地震监测技术相结合,不仅大大减少了成本,同时也提高了排水增产的效率;新型排水增产模式通过对气田进行精准排水增产,更好地利用了气田的地质资源,实现了气田的可持续发展。
值得一提的是,新型排水增产模式的成功应用,不仅提高了苏里格气田的产能,也为中国其他气田的开发提供了一个新的思路和方向。
这种基于水力压裂和微地震监测技术的排水增产模式,具有较强的适用性和通用性,可以为中国气田的开发提供技术支持和经验借鉴。
苏里格气田泡沫排水采气技术工艺应用及效果分析作者:刘兵来源:《科学与财富》2018年第24期摘要:在气田生产过程中,应用频率最高的排水采气技术就是泡沫排水采气技术。
但是,由于受到不同气田生产状况的影响,泡排剂在应用期间的形式、类型以及使用方式、使用时间均各不相同。
在这一基础上,文章围绕苏里格气田泡沫排水采气技术的工艺应用和效果分析进行了探究。
首先,分析了泡排剂的性能评价,包括起泡剂性能实验、热稳定性评价、落实泡高评价、携液能力评价。
其次进行了实验效果探讨,最后围绕实验结果进行了分析,旨在提升苏里格地区的气田排水采集技术应用水平,继而创造更高的经济效益。
关键词:苏里格气田;泡沫排水采气技术;起泡剂一、泡排剂的性能评价当前时期下,在内蒙古苏里格气田的开采过程中,采用的主要泡排剂为成都孚吉UT-6型泡排棒,同时辅助使用了UT-11C型液体起泡剂。
(一)起泡剂性能实验在进行起泡剂的实验过后,得出了表1中的实验数据:如表1中所示,UT-6、UT-11C两种泡排剂的性能都比较不错,对于气田的生产效率提升也具有很好的促进作用。
另一方面,由于固体起泡剂的在使用后需要在短时间内执行关井操作,优势在于便捷性比较高,对人力和物力都有很好的节省效果,并且有利于气田下部分位置的积液排除,应用价值较高[1-2]。
(二)热稳定性评价在针对UT-11C泡排剂进行热稳定性评价时,首先在其处于98±10。
C范围内开展热稳定实验。
通常情况下,在高温处理之前和之后的一段时间内,罗氏泡高都在180mm左右徘徊,实验3min之后,罗氏泡高从实验最初的180mm高温处理结果降低至177mm。
通过该中变化能够明显发现,UT-11C泡排剂在苏里格气田应用过程中的热稳定性适宜。
另一方面,此种泡排剂受到温度的影响比较小,利于生产,适宜的气田处理位置大约为1600m-3600m之间,比较符合苏里格75号气田的气水同产井中助排稳产工作的推进特征。
柱塞气举排水采气工艺在气田中的应用摘要:柱塞气举工艺是气田主要的排水采气技术,但存在柱塞气举气井分布散、管理难、规模小和效果评价方法单一的问题。
为了便于柱塞气举气井管理,提高运行效率和综合评价。
本文提出了柱塞气举示范推广的思路,通过分析气田气井生产现状,对比优选排水采气工艺,柱塞气举提高了区域产气量、产水量,降低了产量递减率,对高效开发致密气藏具有重要意义,有利于准确评价柱塞气举工艺和提高气田最终采收率。
关键词:排水采气技术;柱塞气举;效果评价一、采气工艺面临挑战柱塞气举是间歇气举的一种特殊形式,柱塞作为固体密封界面将举升气体和被举升液体分开,阻止了积液下落,可以减少滑脱损失,提高举升效率。
随着开发的深入,多数气井产量、压力较低,达不到临界携液能力,易出现积液、水淹等现象,甚至将气层完全压死以至关井,对气田稳产、增产带来较大影响。
泡排一定程度上提升了气井排液效果,但随着生产的进行,出现气井低压、低产,达不到临界携泡流量,产出液含凝析油,易造成乳化物堵塞,导致气井仅仅处于维持生产状态;而气举、速度管等工艺可短期内取得一定成效,但施工过程复杂,动用设备、人员多,经济效益较低,不具备推广性。
因此,为实现气田的高效、低成本开发,有必要探索一种新的排水采气工艺技术。
二、气田采气工艺面临挑战1、排水采气工作量大,管理难度逐年增加随着气井数量逐年增多,人工泡排、间歇等措施工作量大幅攀升,2021年最多达3.7万井次,且技术人员人均管理井数由39口增加至133口,规模应用智能化排水采气措施显得尤为重要。
2、数字化基础不扎实,智能柱塞工艺推广受阻气田自建的MESH网络打通了“万兆到区、千兆到站、百兆到井”高速通道的最后一公里,具有带宽高、信号全覆盖无障碍等优点,为柱塞工艺的推广提供了数字化基础。
面对当年建成500口,时间紧、任务重等特殊情况,成立组织机构,统一思想、明确职责、细化分工、倒排计划,确保项目快速启动、如期投运。
新型柱塞气举排水采气装置的研制应用摘要:柱塞气举排水采气装置的研制和应用是为了解决煤矿井下排水、瓦斯等问题,提高矿井生产效率,确保矿工的安全,并符合对环境保护的要求。
这一技术的发展对于推动煤矿工业的现代化、安全化和可持续发展都具有重要的意义。
关键词:柱塞气举;积液;排水采气;举升效率1型柱塞气举排水采气装置的研制应用背景1.1煤矿安全和生产需求煤矿是重要的能源资源开发地,但煤矿井下存在着严重的排水和瓦斯等安全隐患。
开发柱塞气举排水采气装置是为了更好地解决煤矿井下的排水和瓦斯问题,提高煤矿的安全性和生产效率。
1.2煤矿排水需求煤矿井下存在大量的地下水,需要进行排水处理以确保井下工作环境的安全。
柱塞气举排水采气装置可以有效地将井下的水排出,保持矿井的干燥状态,有利于提高矿井的生产效率和作业安全性。
1.3煤层气采集需求随着能源需求的增加,煤层气成为一种重要的清洁能源。
柱塞气举排水采气装置的研制与煤层气采集技术的发展紧密相关,为有效、安全地从煤层中提取瓦斯提供了一种可行的技术手段。
1.4传统技术的局限性传统的排水和采气技术在一些情况下可能存在效率低、安全隐患大等问题。
柱塞气举排水采气装置的研制旨在克服传统技术的局限性,提供更可靠、高效、安全的解决方案。
1.5科技进步和工程创新随着科技的不断进步,工程技术的创新不断涌现。
柱塞气举排水采气装置的研发是对新材料、新工艺、新技术的应用,以满足煤矿井下复杂环境和作业要求的需要。
1.6环保要求在煤矿采矿过程中,减少瓦斯的排放,防止矿井水的污染对环境保护具有重要意义。
柱塞气举排水采气装置的研制有助于降低煤矿井下对环境的负面影响,符合环保要求。
2新型柱塞气举排水采气装置2.1研制复合涂层柱塞复合涂层柱塞的研制旨在提高柱塞的耐磨、耐腐蚀性能,延长使用寿命,降低维护成本。
采用高耐磨、高耐腐蚀性能的复合材料,例如陶瓷涂层、聚合物复合涂层等。
运用先进的表面处理技术,如等离子喷涂、熔覆等,确保复合涂层与柱塞基体结合紧密、耐久可靠。
苏里格气田开发技术探讨[摘要]苏里格气田是中国致密砂岩气田的典型代表,水平井开发、井网优化作为提高单井产量及采收率的重要手段已在苏里格气田得到推广应用。
本文分析了苏里格气田地质特征,阐述了苏里格气田开发新技术,并探讨了苏里格气田进一步的技术发展方向。
[关键词]苏里格水平井开发技术1苏里格气田地质特征1.1典型的致密砂岩气苏里格气田产层孔隙度主要分布在3%—12%,常压空气渗透率主要分布在0.01×103—1.00×103μm2,50%以上样品的常压空气渗透率小于0.1×103μm2;通过覆压渗透率测试评价地层条件下储集层基质的渗透率,发现85%以上样品覆压渗透率小于0.1×103μm2。
不同孔隙结构的致密砂岩,其地层条件下渗透率0.1×103μm2大致对应于常压空气渗透率0.5×103—1.0×103μm2,所以苏里格气田应归为致密砂岩气范畴。
1.2大面积岩性气藏、储量丰度低苏里格地区上古生界位于有利生烃中心,发育大面积展布的河流一三角洲沉积砂体,区域封盖保存条件良好,有利于大型岩性气藏的形成与富集。
根据目前的勘探开发情况分析,气田上古生界多层系含气,但丰度多为(0.8—1.5)×108m3/km2,储量丰度与同类型气田比较明显偏低属于典型的低丰度一特低丰度气田,开发难度较大。
1.3单井控制储量和产量低受储集层致密和强非均质性的影响,苏里格气田单井控制储量和单井产量低。
根据计算苏里格气田直井单井控制储量主要分布在1000×1041—3500×104m3,直井无阻流量主要分布在3×104—30×104m3/d。
1.4各区带之间存在明显差异苏里格气田范围广,不同区带之间成藏控制因素存在一定的差异,使得不同区带储层特征存在明显的不同。
根据目前勘探、开发认识,苏里格气田中区天然气较为富集,为最有利的开发区带;东区受成岩作用影响储层普遍致密,但多层系含气;西区烃源岩发育差,局部富水。
苏77区块柱塞气举工艺施工总结苏里格气田开发第一项目部目录一、苏77区块气井生产状况 (3)二、苏里格气田主要的排水采气工艺措施 (4)1.泡沫排水采气 (4)2.制氮车氮气气举/压缩机气举 (4)3.优选管柱排水采气技术 (5)4.柱塞气举排水采气 (5)三、柱塞气举排水采气工艺简介 (6)四、柱塞气举现场实施概况 (7)1. 柱塞气举工艺在77区块的实施情况 (7)2. 柱塞气举工艺在苏里格其它区块的实施情况 (8)五、柱塞气举单井分析 (10)1.苏77-9-5井分析 (10)2.苏77-23-2井分析 (11)3.苏77-3-11井分析 (13)4. 苏77-2-1井分析 (15)5. 苏77-22-1井分析 (16)6.苏77-8-3井分析 (18)7.苏77-6-19井分析 (20)8.苏77-16-1井分析 (21)9.苏77-22-4井分析 (23)10.苏77-3-12井分析 (25)六、柱塞气举工艺选井条件 (26)1. 柱塞气举工艺选井条件 (26)2.苏77区块不同类型井的柱塞气举工艺措施 (27)七、柱塞气举工艺经济评价 (27)1. 苏77区块排水采气工艺比较 (27)2. 苏77区块柱塞气举工艺效益评价 (28)八、结论及建议 (29)一、苏77区块气井生产状况苏77区块属于低渗、低压、低丰度、大面积分布的岩性气藏,各区块的地质特征和储层条件差异不大:有效储层为辫状河砂岩沉积中的粗岩相带,具有储集砂体非均质性强、连续性差、单井控制储量低、单井产量低、压力下降快、稳产能力较差的特点。
苏77区块单井产量普遍不高,气水关系复杂;现有生产井均不同程度地产水,容易形成井底积液,严重地影响了气井的正常生产,已成为制约该气藏开发的突出问题。
由于区块地质条件差,气水关系复杂,气井产水普遍,水气比达1.4m3/104m3,已位于苏里格气田各开发区块前列,严重影响区块上产与稳产(见图1-1)。
低产气井柱塞排水采气工艺技术研究与应用摘要:对于低产气井来说,气井产能总体较低且普遍产水,投产初期大压差生产条件下气井带液顺畅,但随着地层压力的下降,气井带液能力的减弱,部分井只能通过间开维持生产,给气藏生产组织带来了困难。
针对产量低、压力低、含水较高、易于积液的气井,开展了柱塞气举排水采气工艺应用,通过该项技术的应用证实了其在低产气井采气生产中具有十分显著的应用优势,实现了低产产水气井稳定带液,维护了气井产能,延缓了产量递减,产量递减得到了有效控制,取得了较好的应用效果。
关键词:低产气井;柱塞气举;排水采气0前言随着天然气藏的开发,地层压力不断下降,气井带液能力的减弱,部分井只能通过间开维持生产,给整个气藏的生产带来了困难。
如何针对产量低、压力低、含水较高、易于积液的气井开展排水采气工艺试验,维护气井产能,成为制约提高气藏采收率的关键因素。
为解决井筒积液问题,通过对产水气井的地质因素、状况及原因进行调查分析,开展了柱塞气举工艺试验,最终优选出更加智能柱塞气举作为区块主要排水采气工艺措施,并进行了推广,取得较好效果。
1柱塞气举工艺技术简介1.1 基本原理柱塞气举是间歇气举的一种特殊形式,是将柱塞作为气液之间的机械界面,利用气井自身能量推动柱塞在油管内进行周期地举液,能够有效地阻止气体上窜和液体回落,减少液体滑脱效应,增加间歇举升效率。
柱塞气举具有井下运动件少、故障率低;不起油管就可对柱塞进行检修,检修费用低,运行成本低;柱塞的存在减少了液体的滑脱损失,提高了举升效率;适应腐蚀环境;占地少、清洁、无污染自动化控制高,可实现无人值守,能实现远传、远控,提高工作效率等特点。
柱塞气举装置主要部件包括:自动控制器、柱塞、井下缓冲弹簧、卡定器、捕捉器、防喷管、到位传感器、气动阀门、气体过滤调压器总成、太阳能面板等。
1.2 应用范围根据柱塞排水采气工艺适用条件以及工艺的应用现状,选井条件主要满足以下方面:(1)气井具有一定的产能的低产、自喷、间歇、泡排、气举等生产井;(2)油管完好畅通、管串上工具内径和油管统一;(3)排液量≤30m3/d;(4)H2S 分压小于 0.3MPa;(5)气液比≥250m3/m3/1000m,有封隔器的≥500m3/m3/1000m;针对压力系数高的井,气液比可适当降低;(6)卡定器下深≤4500m,井斜≤40°;(7)井深最好在2000~3500m之间,井底有一定深度的积液;(8)油管完好畅通、井底清洁,无泥浆等污物;(9)关井(Pc-Pt)÷(Pc-P输压)≤0.5,能确保柱塞到达井口。
·62·苏里格气田属于典型的“低压、低渗、低丰度”气藏,其在实际投产后气压和产量降低较快,且非常容易产生井下积液,并导致积液停产。
经过相关技术工作者数十年的努力研究,成功研究了泡沫排水采气工艺,它以泡沫排水为主,速度管柱排水、柱塞气举为辅,有效地提高了该气田的产量。
但该技术在实际应用过程中出现了一些问题,这直接影响到了技术应用的效果,为此,本文对苏里格气田泡沫排水采气工艺技术的难点进行探讨,并提出相应的解决对策。
1 该技术在苏里格气田的实际应用效果泡沫排水采气工艺主要适合那些具有一定自喷能力,且水产量不大的气井。
苏格里气田的产量相对较低,其出水量也不大,其地质条件也满足泡沫排水采气工艺的基本要求。
起泡剂的选定对于该技术的实施作用非常大,我们经过长时间的筛选和研究,最终选定了UT-1、UT-8、UT-11C 作为苏里格气田的起泡剂,起泡剂主要通过有套环控加注,其加药量和加药周期要以气井的实际情况而定,在使用过程中还会根据油套压、产气量进行及时的调整。
经过时间验证,该工艺技术切实可以提高气井的产量,其应用的反应在4年间,从5百口增加到了近三百口,根据相关专业的统计,其实际增产量每年高达7000万m 3,这大大增加了企业的经济效益。
2 泡沫排水采气在实际应用过程中所出现的问题混合好的起泡药剂在气井中的释放主要是通过井下的节流气嘴,但该气嘴的直径普遍偏小,其普遍集中在1.5到2.6mm 之间,泡沫的直径要远大于次。
这些泡沫在通过气嘴时,会被挤裂,并形成细小的泡沫,这大大降低了起泡药剂的作用。
为了增加气井的瞬时压力,从而起到排液的作用,我们会进行关井再开启的操作,但在使用井下节流工艺后,节流器下游的压力并不会明显的增加,这就大大降低了排液的效果,还有可能造成气嘴的堵塞。
节流器主要是为了集输工艺的需要,但随着气井能量的不断降低,这些节流器的作用明显降低,有很多气井已经将节流器打捞了出来。