3400吨压力机大修方案

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压力机大修方案

3400吨四点双动机械压力机是于90年代中期购进的意

大利设备。由于是冲压车间的顶级关键设备,投产使用以来,长期三
班连续运转,设备机械方面相应磨损加快,各种故障频繁出现,维修
频次增加,电气系统严重老化,就上述问题我公司与贵公司有关人员
进行了探讨和研究并实地进行了考察。
一、设备存在的主要问题:
1、主电机皮带轮磨损严重,离合器、制动器磨损。制动器花盘
有窜量,径向晃动。制动器冷却效果不良。
2、滑块轻微变形,滑块导轨间隙较大,已经影响制件质量。
3、外滑块闭合高度传动部分,右后伞尺磨损,右前点、右后点
窝轮窝杆有窜动。过载保护部分弹簧变形。
4、滑块上模夹紧爪损坏。平衡缸有漏气现象。滑块回油不畅。
滑块闭合高度传动部分重复精度不良造成。
5、工作台轨道变形,工作台走轮经常损坏,气动马达地脚螺丝经
常损坏,设备故障率极高。气垫缓冲油箱漏油严重,气垫冷却
部分损坏。
6、3400T压力机电气部分:PLC现在为西门子S5-115U系列属基本淘
汰产品
以及主电机调速装置等备件采购难且价格昂贵。许多电线和电缆
已老化和变性,尤其是床身和气垫等处的电缆,因多年油浸、老
化等原因,使得电缆绝缘外皮变硬、变脆。设备各电器元件使用
年限较长,存在不同的老化现象。根据贵公司的意见和该设备的实际
情况,制定以下大修改造方案。
二、大修改造方案
机械部分:
1.上横梁
1.1离合器
解体检查离合器制动器所有零件,更换已损坏的零部件。对所拆
卸的零部件进行清洗、检测。重点要对飞轮轴、支撑套等关键零件进
行检查,如有问题与使用单位协商处理。
更换离合器、外侧摩擦盘、花盘、气膜、摩擦块、旋转接头的密
封件(日本阪上制作)、更换全部弹簧,轴承,密封件、螺栓等。(弹簧
采用日本东条产品;轴承采用德国FAG品牌,密封件采用日本或德国
品牌)。更换新离合器-制动器安全双连阀;(德国海龙)更换所有摩
擦块,摩擦块采用国知名品牌。
1.2制动器
制动器解体、清洗、检测。
对制动器冷却系统进行改造;使之达到良好的冷却效果。更换制
动器摩擦盘、花盘、气膜、摩擦块;更换全部弹簧、轴承、密封
件、螺栓等。(弹簧采用日本东条产品;轴承采用德国FAG品牌,
密封件采用日本或德国品牌)。对飞轮轴、齿轮间隙进行检查,
提供检测报告,如齿轮、飞轮轴需更换与甲方协商。
离合器制动器是设备的核心部分,紧固螺栓全部采用高强度等级标
准。离合器-制动器的同步性调整,调整离合器与制动器的结合、脱
开时间,防止相互干涉加快摩擦块磨损,这就需要在整机安装后开车
调试时做离合器制动器的C—B试验调同步。
1.3微调部分
微调部分全部解体、清洗、检测。检查微调齿轮、微调减速箱传
动机构。更换微调电机、三角皮带、更换微调制动气缸密封件;制动
摩擦带;更换轴承;修后达到制动良好,微调运转时无异响噪音。

1.4主电机联轴器及皮带轮
重新制作更换小皮带轮、轴、联轴器;(原平皮带更改为M型多楔
带或V型三角带)
调整主电机轴与皮带轮轴的轴线,保证同轴度;大飞轮要进行检
测、修理,加工M型或V型带槽。
1.5二级传动
对二级传动所有传动部件进行解体、检查、检测,向甲方提
供检测报告;确认各运转部件如:齿轮、铜套、轴承的磨损情况,
更换磨损的铜套,轴承及密封元件 ;修复各轴、孔、偏心齿轮孔及
外圆,根据修复后的轴、孔尺寸配车铜套,使配合间隙适宜,受力
面接触好,四点同步性达到标准要求。发现未预见的情况请甲方确
认进行修理。
对没有更换的零件根据检测结果确认使用周期和更换周期。
2.外滑块
将立柱导轨拆下后,用两个汽吊从前后方向将滑块拆下,返我厂或在
当地加修台板以及滑块导轨使其达到平面精度要求和导轨精度要求。
重新安装后对导轨配合间隙进行调整,使配合尺寸达到0.35-0.5
mm(对面间隙)。
2.1压力点
、外滑块压力点:
解体、检查、检测、外滑块压力点各零部件,向甲方提供检测结果
并更换、外滑块闭合高度调整机构蜗轮、蜗杆、丝杠、丝母、轴承(轴
承采用德国FAG品牌)。更换全部密封元件(密封圈选用日本或德国
品牌);更换外滑块闭合高度调整传动伞齿轮。
2.2过载保护
更换过载保护全部高压油管;
过载保护系统改造修理
拆除原、外滑块过载保护装置:采用德国“ERFURT”过载保护控
制单元,油箱 等相关部件全部安装在滑块。采用新的结构后油压达
到13.5Mpa。
在操作面板上增设外滑块过载保护可控制的手动卸压开关。
2.3模具夹紧器
模具夹紧器全部更换,采用日本品牌产品,达到松开和夹紧
动作灵敏,电气反馈信号准确。
2.5滑块导轨
外滑块之间的导轨间隙超差,需调整或论证必要的更换。对导轨配
合面进行修整,使配合尺寸达到0.35-0.5 mm(对面间隙)。
2.6滑块回油系统检修;
实现自动回油功能,更换堵塞老化的油管。
3.平衡缸
3.1、对外滑块平衡缸缸体进行解体检修。(手工修磨研伤,如磨损
严重用磨床加修后镀铬)
3.2、更换密封圈,密封圈采用日本或德国品牌。
3.3、活塞导向环改为开式铜质件。
3.4、增设外平衡缸气压自动调压功能。
若修理答不到理想状态情况,经甲乙双方技术人员进行鉴定是否
更换。
4、移动工作台
根据设备现有参数,重新制作2个新的可移动工作台.描述如下:
4.1工作台台体采用钢板焊接的箱形结构件。焊接工艺成熟,坡口形
式及焊缝选用符合标准。采用CO2气体保护焊,重要焊缝(点)作探伤
等特殊检查。箱形结构件焊接后在焖火炉进行消除应力的热时效处
理。中温回火后炉冷却,火后喷丸,防止压力机在工作中产生变形,
保证压力机长期运转精度的稳定性。
4.2工作台刚度:δ≤1/8000。
4.3 驱动方式:交流电机驱动。工作台移动时有声光警示
4
.4一侧走轮要有与轨道导向槽相匹配的凸缘,且要求在走轮宽度的
中间位置。另一侧为平导轨. 导轨末端安装工作台开出限位装置.
4.5 移动工作台配有“轨道清扫”装置,当工作台在轨道上运行时扫
除轨道上的障碍物,保证轨道清洁。
4.6 同一台压力机的两个移动工作台之间的高度最大误差为
0.20mm。(新增工作台高度按原工作台尺寸加工)
4.7 轨道部分设计完成后出土建基础图
4,8 工作台顶杆孔、T型槽的位置、尺寸及孔盖镶套等按原工作台设
计制造。
4.9工作台移动采用重锤式导向装置,配有平衡器。
4.10
重新设计制作工作台夹紧器,采用液压夹紧结构,每台4套.

4.11工作台机导轨进行修理,原机外导轨拆除全部更换新的.机外导
轨采用可更换式导轨板.
5.气垫
5.1更换气垫所有密封件
5.2、恢复闭锁功能,恢复缓冲功能.
5.3更换闭锁缸油罐(重新制作)。
6.油箱
重新制作主油箱,达到原有设计功能。
7.润滑
外滑块之间漏油检修;
全面检查润滑系统,更换全部润滑管路,更换油分配器。
保证各部位润滑良好,回油顺畅。
电气部分:
1. 重新制作电气控制柜(带空调冷却系统)(威图)
具体如下:
(1) 安全控制功能达到至欧洲标准水平,包括各安全功能的
诊断,以利于快速排除故障;各保护联锁功能以原图为
基础,各项安全功能建全。
(2) 低压电器元件一律选用进口高质量产品。(施奈德品牌)
(3) 将西门子S5系列升级为S7系列;CPU315-2DP,具有SPS
控制功能;
(4) (保留原备用主电机直流调速装置);新安装直流调速装
置为6RA70系列。即更换原老的主电机直流调速装置,
与保留的备用主电机直流调速装置可切换使用,两套主
电机控制系统应与改造后的电气控制相适应,并分别进
行参数优化,最终两套主电机控制系统分别投入使用时
都可正常运行和使用。(直流调速系统选用西门子6RA70
系列)
2. 重新制作压机主操作面板,增加人机界面HMI Siemens MP377 12
寸触摸屏,含转角指示,有详细的中英文注释;具有I/O点状
态显示,故障报警和原因显示、各控制功能的实现所需条件准
备在触摸屏界面可监视。操作面板上装转角指示器。人机界面
上可存储99套对应不同模具的技术参数,调用时气垫高度调
整及压力调整、平衡缸压力调整、外滑块封闭高度调整等要自
动完成,并在人机界面上可监视其数值变化;同时具有手动、
自动功能。
3. 更换压力机机身全部电缆电线(蓝普电缆)和接线端子板及床
身全部电器元件(包括限位开关、接近开关、按钮、指示灯、
电磁阀等);更换全部电柜到设备的电缆。
4. 机械凸轮改为电子凸轮;并增加一套机械凸轮进行双保险控制。
5.安装吨位显示装置,吨位数值显示在触摸屏。(HILM品牌)
6.保留自动化联线接口及其原有功能。
7.安装压力机照明灯
8.PLC I/O点一一对应,有详细中文注释,用梯形图进行编程。
柜和床身配线整齐合理,柜和床身各接线盒接线线号清晰并与
图纸相符。
9.通电调试各硬件动作,软件程序,达到整体机床动作的要求。