炭素导热油泄露火灾事故优选稿
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导热油锅炉火灾及预防范文导热油锅炉是一种常见的工业锅炉,广泛应用于化工、塑料、橡胶、造纸、建材等行业。
由于其操作过程中可能存在着一定的火灾隐患,因此,加强导热油锅炉火灾的预防工作,是保障生产安全和防范火灾风险的重要任务。
本文将结合导热油锅炉火灾的原因、特点及预防措施进行论述。
一、导热油锅炉火灾的原因导热油锅炉火灾的发生通常与以下几个方面的因素有关。
1.热源失控:导热油锅炉是通过燃烧器产生热力,使导热油加热到一定温度,然后传递热能给被加热介质。
如果在燃烧过程中,燃烧器失控或者燃烧不完全,导热油温度会超过设计范围,从而引发火灾。
2.导热油泄漏:导热油锅炉的操作过程中,由于管道、阀门等设备磨损或操作失误等原因,导热油可能会泄漏。
导热油的泄漏不仅会造成能源浪费,还会造成火灾的隐患。
3.设备故障:由于导热油锅炉设备长时间运行,设备磨损、老化、维护不到位等问题可能引发火灾。
例如,导热油泄漏装置、燃烧器、温度传感器等设备故障可能导致火灾。
二、导热油锅炉火灾的特点1.火势迅猛:导热油在遇热后很容易燃烧,并且火势蔓延速度快,火灾发生后很快会形成大面积的火场。
2.燃烧温度高:导热油的燃烧温度一般在250℃以上,其燃烧会产生大量的高温烟气和火星,对人员和设备造成极大的危害。
3.扑救困难:由于导热油的特殊性质,导热油火灾的扑救较为困难。
传统的水喷淋灭火系统对导热油火灾效果有限,而使用干粉灭火剂则会污染导热油,导致设备无法正常运行。
三、预防导热油锅炉火灾的措施为有效预防导热油锅炉火灾的发生,必须采取一系列的安全措施。
1.严格执行操作规程:操作人员要熟悉导热油锅炉的工作原理和操作流程,严格按照操作规程进行操作,不得擅自改变操作参数,确保导热油锅炉的正常运行。
2.定期检查设备:定期对导热油锅炉的设备进行检查,发现设备故障及时修复或更换,保证设备的可靠性和安全性。
特别是需要关注燃烧器的工作状态,确保燃烧器的正常工作,避免燃烧失控引发火灾。
导热油火灾事故调查报告一、事故基本情况1.1 事故时间2022年3月15日凌晨2时许1.2 事故地点河南省XX市XX工业园区1.3 事故性质火灾事故1.4 事故经过事故发生在一家化工厂的导热油储罐区,当晚突发大火,导致厂区内多个导热油储罐泄露起火,火势迅速蔓延,导致大面积火灾。
事故发生后,当地消防部门迅速前往现场处置,经过数小时的紧急救援,火势得到控制。
然而,火灾造成了严重的财产损失,部分厂房和设备被烧毁,事故现场留下了浓烟滚滚的残骸和明显的灼烧痕迹。
1.5 事故影响火灾造成多名工人受伤,其中一人重伤,目前正在医院接受治疗。
此外,火灾还导致了环境污染和人员疏散,给周边居民和企业带来了重大影响。
二、事故原因分析2.1 火灾原因经初步调查,导热油火灾是由操作失误引起的。
据现场监控录像显示,事故当晚,一名值班工人在巡检导热油储罐时,使用了不当的工具造成了导热油泄漏,接触到明火导致起火。
同时,厂区周边存在一定程度的安全隐患,如未经及时维护的设备和未经清理的杂物,这些都为火灾的蔓延提供了条件。
2.2 安全管理问题在事故发生前,该化工厂存在安全管理方面的一些问题。
首先,该厂在操作人员培训和安全意识方面存在疏漏,工人对导热油的危险性认识不足,对于操作规程和安全措施也没有严格执行。
其次,厂区的安全设施和监控系统存在一定缺陷,监控设备的盲区较多,无法对全厂区进行实时监控,这在一定程度上影响了事故的预警和处置。
2.3 法律法规遵守情况据了解,该化工厂在安全管理方面存在违规行为。
在事故发生前,当地安监部门曾多次对该厂进行安全检查,发现了一些安全隐患和违规行为,但由于该厂对相关法律法规的遵守态度不够严肃,未能及时整改,导致事故发生。
2.4 责任问题事故责任主要由操作工人和企业管理层承担。
操作工人因不当操作导致了导热油泄漏和火灾,存在明显过失。
而企业管理层在安全管理和法律法规遵守方面存在疏忽,未能有效监督和管理工人的操作行为,导致了事故的发生。
碳素厂火灾事故案例分析一、事故概述2019年12月,某市某碳素厂发生了一起严重火灾事故,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
据初步调查,火灾是由于厂区内未经批准擅自操作生产设备,引发了一起液化气体泄漏并遭到火源引燃,导致了火灾的爆发。
事故发生后,厂区内许多工人被困在火灾现场,导致了多人死亡和受伤。
相关部门迅速组织抢救和灭火工作,最终在数小时内控制了火势,并安排了医疗救援和善后工作。
事故发生后,当地政府成立了事故调查组,对事故原因展开了深入的调查和分析。
二、事故原因分析1.人为操作不当据初步调查,事故的直接原因是由于工人在未经批准的情况下擅自操作了产生液化气体的生产设备,导致了液化气体泄漏。
在操作过程中,工人没有严格按照操作规程进行作业,也没有及时发现液化气体泄漏的情况,最终导致了火灾的爆发。
这一操作不当的行为是事故发生的重要原因,也是厂方管理不善的体现。
2.设备维护不当在调查过程中发现,事故中涉及的生产设备存在着一定的维护保养问题。
设备在长时间的运行过程中,由于没有得到及时的保养和维修,设备的安全性能逐渐下降,同时也增加了发生事故的风险。
尤其是在液化气体的生产设备上,由于操作过程涉及高温高压等因素,更需要加强设备的定期检查和维护工作,防止出现各种安全隐患。
3.管理不善事故发生后,调查组进一步发现了厂方管理不善的问题。
在液化气体生产设备周围存在许多无关人员和杂物,这使得设备的维护和管理工作变得非常困难。
同时,在厂区的安全管理和作业规程上也存在许多不足,使得工人在操作设备时往往缺乏规范和约束,容易产生意外情况。
这些管理不善的问题,也是事故发生的重要原因。
4.应急预案不足面对突发的火灾事故,厂方和相关单位的应急处置能力也有所欠缺。
在事故发生后,相关应急救援力量的组织不够紧密,没有有效地控制火势,并及时进行人员救援。
此外,由于厂区内消防设施和装备不足,也增加了事故扑救的难度。
在应急预案方面的不足,使得事故的后果更加严重。
案例一:凤竹纺织火灾事故分析和存在的问题6月12日18时46分,福建泉州晋江市福建凤竹纺织科技有限公司导热油锅炉车间发生导热油喷溅起火!泉州市消防支队先后调集32辆消防战斗车,213名消防官兵奔赴火场。
经过8个多小时的浴血奋战,将大火成功扑灭。
由于猛烈燃烧和爆燃,有20人受伤。
根据“动用32辆消防战斗车,213名消防官兵灭火”和8个多小时的灭火时间判断,凤竹纺织科技有限公司这次火灾是非常猛烈的。
因为导热油的燃烧热值有1万大卡/公斤,如果有10吨导热油漏出,燃烧时间为5小时,每小时产生的热量2千万大卡,约相当于30多吨的蒸汽热值,由于是蔓延性火灾,火势迅速蔓延,所以扑救是非常困难的。
凤竹纺织科技有限公司导热油锅炉房内设4台有机热载体锅炉。
1-3#为150万大卡的热油炉,4#为300万大卡的热油炉。
这样该公司的导热油系统是非常复杂的。
“18点40分左右,当导热油温度升至240度,准备3#锅炉加热的导热油接入厂区导热油输送主管道时,工人在开启管道阀门的过程中,阀门发生故障破裂。
”(另有说是管道破裂)。
这是火灾事故的起因,可能有二种情况,一种是阀门的质量问题,但这种可能比较小。
另一种是可能是安装问题,强大的热应力使阀门破裂。
据报道:“3个30立方米圆柱形导热油罐架在近14米高的钢架结构上,20时04分左右,由于高位罐体突然掉落,砸中3#锅炉下方输油管道,导致发生爆燃。
”一般这3个导热油罐称为膨胀罐,容积不可能是30立方米,笔者估计是3立方米。
按照通常发生火灾的情况下,应该将系统导热油放到低位油罐,为什么这个油罐还有油呢?只有一种可能,火势迅速蔓延而且猛烈,没有办法放油,而且是没有发生火灾事故系统的油罐,因为下部钢架或者基础被火灾损坏而砸了下来。
所以是一个导热油系统的火灾事故又引发了另一个导热油系统的火灾。
“高位罐体突然掉落,砸中3#锅炉下方输油管道,导致发生爆燃。
”估计,这个油罐在下落中摔坏破裂,而不是爆炸,由于油罐中的油温度高,所以形成爆燃。
济南市平阴县“11.12”济南汇丰炭素有限公司较大爆燃事故调查报告2018年11月12日9时30分左右,济南汇丰炭素有限公司老厂区成型车间发生一起导热油泄露引发的沥青池爆燃事故,造成6人死亡,5人受伤,直接经济损失1145万元。
按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的规定,济南市成立了由市安监局、市监察委、市公安局、市总工会和平阴县政府等部门和单位组成的“济南市平阴县‘11.12’济南汇丰炭素有限公司较大爆燃事故调查组”(以下简称“调查组”),邀请市检察院派员参加,并聘请相关专家组成技术组参与事故调查。
调查组成员先后多次深入事故现场进行勘察,调取查阅有关资料,对有关人员进行调查、询问、取证;对有关设备设施、工艺流程和安全管理等方面进行了全面分析,委托山东省基本化工产品质量监督检验站对导热油进行了检验,并形成了技术报告。
调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,查明了事故发生经过、原因和直接经济损失等情况,认定了事故的性质和责任,提出了对有关责任者和责任单位的处理意见和事故防范整改措施。
现将事故调查处理情况报告如下:一、基本情况(一)事故单位基本情况济南汇丰炭素有限公司成立于2008年,注册地为济南市平阴县孔村镇夥居楼村,注册资金6000万元,法人代表宋凯,实际控制人王绪水。
经营范围是炭素制品的加工、销售;普通货物道路运输;从事货物及技术的进出口业务。
为克服老厂区空间狭小和安全防护距离不足的缺陷,该企业2015年7月份制定了技改搬迁的规划,2018年10月份新厂区基本建成投产。
老厂区的焙烧车间、煅烧车间于2017年一季度全部停产并进行了拆除,只留存成型车间维持生产(沥青库属于成型车间),用85%煅后焦作原料,15%沥青作粘结剂,经破碎、配料、混捏、成型、焙烧等工序制作成预焙阳极,供电解铝企业使用。
(二)成型车间沥青库情况成型车间设沥青库存储沥青,库内布设半地下沥青池(长28米、宽5.7米、高2.3米),池体采用5mm钢板焊接而成,地上部分(0.5米)和顶部用岩棉耐火砖保温,外层覆盖水泥混凝土。
导热油爆炸事故汇总 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】2012年10月19日9时21分,大武口区原煤机二厂北门某碳素厂沥青着火,情况十分危急。
接到报警后,市消防支队立即指派大武口特勤中队火速前往处置。
消防官兵到达现场后,只见起火地点浓烟滚滚,且空气中夹杂着一股浓烈的沥青味。
经过侦察发现,起火点附近还存放着大量原料。
如果不及时控制火势,一旦形成流淌火引爆周围,后果不堪设想。
而且现场无水源及消火栓,考虑到16吨水罐车灭火剂容量有限,指挥员立即请求指挥中心再调集20米高喷车前来增援。
此时,现场指挥员迅速下达作战命令,首先对现场人员进行疏散,防止爆炸造成人员伤亡。
同时,出一支水枪对火势进行压制。
10分钟后,前来增援的20米高喷车到达现场。
经过半个小时的激战,成功将大火扑灭。
为了防止沥青再次复燃,消防官兵又对刚刚燃烧过的区域进行了降温处理和检查。
在确保无复燃迹象的情况下,他们才离开了现场。
本报记者雷永福通讯员邓超李小龙碳素厂车间导热油起火通辽消防紧急灭火[图]| 时间: 2011-01-26 | 文章来源:内蒙古通辽市消防支队 | 作者:刘光辉辛亚南起火现场消防官兵正在奋力扑救消防官兵紧急灭火企业消防队正在灭火1月26日上午8时20分,内蒙古通辽市霍林郭勒市消防中队接到报警称:位于南广场附近的霍宁碳素厂一生产车间发生火灾,急需救援。
接到报警后,霍林郭勒市消防中队立即出动2辆消防水罐车和12名消防官兵迅速赶赴火灾现场,并请求企业消防队给予增援。
消防官兵在赶往现场的途中,远远就看见窜起的黑烟,到达现场后,经过火情侦查发现,着火建筑共6层并均有明火,着火物质为导热油,火势正处于猛烈阶段,并向四周蔓延,直接危及附近厂房和生产车间,现场情况非常危急,如果不及时扑救,后果不堪设想。
中队指挥员通过询问现场知情人得知,厂房内无被困人员并且已经断电后,立即下达命令,命扑救人员立即戴好空气呼吸器做好个人防护后,分成4个作战小组投入战斗,第1战斗小组出2支水枪从正面堵截火势;第2战斗小组出2支水枪从火场后面深入车间内部对火势进行打压,防止火势向周边厂房蔓延;第3战斗小组负责疏散围观人员,对厂区四周进行警戒,禁止一切无关人员进入火场;第4战斗小组负责后方供水,保证现场供水不间断。
化工厂发生导热油着火爆炸事故分析集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-化工厂发生导热油着火爆炸事故分析某消防化工厂的热传导系统在换上新导热油YD300导热油一个星期后,在升温过程中突然发生爆炸,有多团火球冲出,高位槽也有大量高温热油喷出。
原因分析热传导系统发生着火爆炸主要与加热炉结焦、系统泄漏、局部过热、膨胀槽高温自燃以及设备缺陷等因素有关。
该系统使用的YD300导热油的分析结果见下表由表3可见,在用导热油酸值、外观以及元素含量在使用初期变化较快,说明系统在很大程度上存在局部过热的情况。
该厂主要生产干粉灭火器的灭火剂,热传导系统主要为生产设备的原材料反应器提供高温反应环境。
在现场发现,该厂的系统配置简陋:①加热器由2组电热丝对导热油进行加热,电热丝安装位置偏高,没有被导热油完全浸没;②无搅拌装置,导热油在不流动的情况下被加热;③油品通过高位槽与大气相通,但高位槽仅有普通自来水管粗细,容量过小。
实际上起不到容纳导热油受热膨胀量的作用,也不利于低挥发组分的排空。
由以上情况不难看到,该系统发生着火爆炸主要是由设备缺陷引起的:①高位槽容积过小,不利于新油中的轻组分和使用中产生的低沸物的排放,溶解于新油中的空气及微量水也难以在使用初期脱除干净,以致系统中的气体积聚过多而成为隐患;②加热器无搅拌装置,导热油在静止状态下被加热,容易造成局部过热。
若操作过程中升温过快,往往导致油温骤然上升,油品裂解加剧,并产生过多的裂解气,使得系统内部气体压力急剧膨胀,如遇到火源或静电,即有着火爆炸危险;③由于加热器电热丝没有被导热油完全浸没,这样它就可能成为火源。
启示:膨胀槽在液相加热系统中有着举足轻重的作用,除容纳导热油的受热膨胀量外,还兼有隔绝空气、防止高温氧化以及低挥发组分的排空等重要功能,而设计合理的加热装置则是防止局部过热、杜绝安全隐患的重要保障。
膨胀槽和加热器的规范设置和合理使用,不但是延长导热油使用寿命的关键因素之一,而且在很大程度上会影响整个热传导系统的安全运行。
导热油锅炉火灾及预防范文导热油锅炉是一种特殊的加热设备,被广泛应用于工业生产中。
然而,由于导热油锅炉操作过程中存在一定的安全隐患,火灾事故频发,给人们的生命财产安全造成了严重威胁。
因此,我们必须认真总结导热油锅炉火灾事故原因,加强预防措施,确保生产过程的安全稳定。
本文将就导热油锅炉火灾及其预防进行探讨。
一、火灾事故原因分析导热油锅炉火灾事故的发生往往与以下几个方面的原因密不可分。
1. 设备质量不过关导热油锅炉作为一种特殊设备,质量问题极易引发火灾事故。
设备制造过程中,如果存在材料选择不当、技术工艺不合规范等问题,就会造成设备的隐患。
例如,设备材料不耐高温、焊接接头设计不合理等,都会增加设备发生火灾的风险。
2. 运行操作不当导热油锅炉的运行操作是导致火灾事故发生的主要原因之一。
操作人员对设备的了解不够,忽视了操作规程,或是因工作疏忽而导致事故发生。
例如,操作人员在设备正常运行时未及时发现设备异常,或是忽视了设备的检修维护等,都可能导致设备出现故障引发火灾。
3. 防火设施缺失导热油锅炉作为一种具有一定危险性的设备,应配备相应的防火设施。
然而,在实际生产中,一些企业对防火设施的建设和维护并不重视,导致防火设施缺失或失效。
例如,缺乏有效的火灾报警装置、灭火器材和消防通道等,给火灾的扑灭和人员疏散带来了很大的困难。
二、预防措施为了有效预防导热油锅炉火灾事故的发生,我们必须采取一系列的预防措施,提高整个生产过程的安全性。
1. 加强设备质检工作设备质量直接关系到火灾事故的发生概率。
因此,企业在采购导热油锅炉时,应选择正规的厂家和可靠的产品,确保设备的质量。
在设备运行过程中,要定期检查设备的工作状态,发现问题及时进行维修或更换。
2. 建立健全操作规程操作规程是保证设备安全运行的重要依据。
企业应制定详细的操作规程,明确各类人员的操作职责和要求。
操作人员要熟悉并按照规程进行操作,不随意更改参数,严禁操作过程中离开岗位或饮酒抽烟等。
违章动火引燃导热油火灾事故【简要经过】2011 年6 月1 日8:30,某企业碳素厂成型车间钳工班维修工黄某、张某等4 人按计划更换沥青溢流泵,操作时由于沥青泵法兰螺丝锈死,无法拆除,需要由焊工切割螺栓,但现场沥青粉尘没有清理干净,切割有火灾安全隐患,且导热油管道温度高,不具备切割条件。
于是检修人员关闭导热油阀门后,停止作业并撤离现场,并要求生产工对现场进行清扫。
8:50 沥青熔化工对操作现场再次清扫,11:30 左右完成现场清扫后,要求尽快更换。
下午13:10 左右,张某、黄某等 4 人,继续去更换沥青溢流泵。
到现场后,张某用手摸了一下热媒油管,发现热媒管还是很热,于是张说:“黄某,你先别着急,我去说一下情况”。
张某找到岳某说:“我摸了热媒管,很烫,能不能割?你来看一下。
”,岳某起身准备去看时,焙烧钳工班长许某(曾经在成型工区从事维修工作多年)进来找岳某汇报工作,听了他们的谈话后说:“没事,热媒油管一时凉不下来,切螺丝时注意一下,一个一个来,切一个灭一个,切掉一个螺丝后用撬杠把法兰撬开,确认管里有没有油,如果有就把油放干净,再切割其他的螺栓。
以前我们就是这样干的。
”于是张某回到现场开始作业。
张某、黄某再次去现场操作(大约13:20),切割前二人又一次确认前后阀门都处于关闭状态,然后黄某切割,张某灭火,当切割到最后一个螺栓时(大约13:25),热媒油法兰处突然喷出导热油,沥青泵周围接着起火,黄某马上关掉氧气乙炔焰,把氧气、乙炔带从通球磨机厂房的墙洞扔出去,跑到球磨机厂房,关掉氧气瓶和乙炔瓶并搬走。
张某在起火后随即离开操作现场,到厂房大门旁拿起灭火器灭火,这时周围半个厂房已经起火,火势无法控制。
随即跑回班组休息室,向电工班长通知发生火灾要求紧急停电,在钳工班休息室给炭素厂副厂长打电话汇报发生事故,再次跑回操作现场时,因火势越来越大无法靠近。
请求当地消防部门救援后,于15:10 大火被扑灭。
【原因分析】1.直接原因:(1)炭素厂维修工区维修工张某、黄某在更换沥青泵时,对易燃品沥青粉尘、导热油等危险源辨识不清,未按工区安排撬开法兰,排出管道内的导热油,在防护人员未到现场的情况下,就开始用气焊切割导热油管法兰螺栓,防范措施不当,违章操作,气焊明火引燃泄漏的导热油,是导致本次火灾事故的直接原因。
导热油炉事故案例导热油喷油事故案例1、概况莆田市一家染织公司有一台YLW—4100—MW导热油锅炉,该炉运行参数:炉出口油温265℃,进口油温240℃。
由于系统中导热油已使用二年多,经抽样化验表明该导热油需报废。
为了彻底清除系统和锅炉中导热油变质产生的焦碳,对循环系统和锅炉进行化学清洗。
清洗结束后,从市场上购买价廉25吨导热油注入系统中,换油后进行煮油脱水,当温升达到150℃时,发现大量导热油从高位槽排空管喷出约3—4吨,险酿成火灾事故。
2 、造成喷油原因分析2.1 清洗方案存在问题从查阅化学清洗施工方案和现场记录等有关见证材料,发现此次清洗方案中存在许多薄弱环节和控制不到位诸多问题。
集中表现在对导热油锅炉和循环系统中的清洗残液未制定科学吹扫方案,吹扫方法不当。
在湿度较大的情况时,对导热油锅炉和循环系统中清洗液吹扫用未经干燥的压缩空气直接进行吹扫,压缩空气中所含凝结水较多,在吹扫时容易残留在导热油锅炉和循环系统中。
没有根据循环系统实际情况对循环系统合理分段进行吹扫,容易造成清洗液吹扫不彻底而残留在循环系统中或死角盲区处,当油温升到100℃以上时,死角盲区处的水份受热后会突然膨胀形成水蒸汽,从高位槽喷出。
2.2 新购导热油质量差(1)对新购导热油进行目视检查时,发现带有浑浊不透明,用瓶装静置后,发现瓶子底部有肉眼可见的沉淀物。
(2)抽样化验结果如下表1所示。
化验数据显示:该新购导热油四项质量性能指标中闪点、酸值、残碳三项指标和外观达不到生产厂家质量证明书上所标明的质量指标要求,作为新购导热油可判断为不合格产品。
据综合分析判断该导热油可为回收再生油。
(3)导热油提温速度十分缓慢,与同型号的导热油相比有较大差别。
2.3 作业人员操作不当(1)作业人员对新购导热油进行煮油脱水时,虽然油温控制在95℃—110℃之间,但发现排放管排出水蒸汽中仍夹杂有少量导热油,未能引起高度重视,没有认真分析原因,自认为导热油脱水时间已结束,继续升温到155℃时,突然发生喷油事故。
炭素行业事故案例汇编前事不忘后事之师编写此案例警示炭素厂员工珍爱生命,严格遵守操作规程督促各单位将各项安全措施落实到位为了远离伤害,让我们共同行动——安全生产,从我做起目录一、火灾事故 (1)济南某炭素导热油泄露引发的沥青池爆燃事故 (1)某炭素焙烧车间燃气泄漏爆燃事故 (2)二、爆炸事故 (3)南京某大学燃气锅炉炉膛爆炸事故 (3)山西某炭素焙烧车间燃气爆炸事故 (3)三、电气事故 (4)炭素公司“”事故 (4)新疆神火炭素触电工亡事故 (5)四、车辆事故 (6)炭素公司“”事故 (6)五、机械事故 (7)成型一车间机械挤伤手事故 (7)六、起重机械伤害事故 (8)焙烧一车间多功能天车吸料管脱落伤人事故 (8)中铝贵州分公司碳素厂未系安全带高空坠落致死事故 (9)七、人生短笛----安全为生命筑起一道屏障 (10)一、火灾事故济南某炭素导热油泄露引发的沥青池爆燃事故事故简述:济南某碳素厂由于员工违章动火作业,导致火花遇到沥青池上部气相空间爆炸性混合气体引起爆炸,引发沥青池内导热油、沥青燃烧并形成火灾。
事故经过:2018年11月12日凌晨4时7分,成型车间燃气导热油炉操作工贾某发现导热油循环泵控制柜的电流值下降为80A(正常值100-110A),打电话报告给当班维修工尹某,尹某电话通知电工张某来现场处理,经检查电路没有发现异常。
怀疑导热油泄漏,尹某和贾某关闭了有关开关和阀门,并给车间主任武某进行了汇报,武某别给公司分管副总何某和动力部部长王某进行了汇报。
7时左右,维修工徐某过测量,确认7号沥青池导热油泄漏。
随后,武某、何某和王某先后到达现场。
何某安排现场工人卸掉7号沥青池上部的分支导热油管道法兰的螺栓,其中有一个螺栓卸不开,徐某手持式切割机把螺栓切掉。
为进一步确定漏油点和便于操作维修,确定在7号沥青池另打开口,武某指挥李某、孟某、张某、王某等工人用铁锤和钎子破除沥青池顶部的混凝土和保温层,露出顶部钢板。
导热油火灾事故案例分析一、事件背景2016年1月15日,一家位于中国河北省的化工厂发生了一起导热油火灾事故。
该工厂主要生产导热油和相关化工产品,是当地的重要生产企业之一。
据初步调查,火灾是由设备故障引起的,导热油泄漏并点燃引发了大火。
火灾持续了数小时,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
此次事故引起了社会广泛关注,也对工厂的安全管理和应急救援能力提出了质疑。
二、事故原因分析1. 设备故障据现场目击者和工厂员工的说法,火灾是由设备故障引起的。
具体来说,是装有导热油的储罐发生了泄漏,泄露的导热油在接触到高温设备后引发了火灾。
这表明工厂的设备存在一定的隐患,并且可能存在维护保养不到位的问题。
2. 安全管理不到位工厂的安全管理问题也是此次事故的重要原因。
据相关部门调查,该工厂存在一定的安全管理漏洞,缺乏完善的安全生产制度和规定,没有进行充分的安全培训和演练,员工的安全意识和应急处理能力较差。
此外,工厂的安全设施和消防设备也存在一定的缺陷,无法有效应对突发火灾。
3. 应急救援不及时火灾发生后,工厂的应急救援能力也面临一定的挑战。
工厂的应急预案很可能不够完善,没有建立起有效的应急救援机制。
此外,现场救援人员的素质和应对能力也不尽如人意,导致了火灾的扩大和严重后果。
三、事故对策和改进1. 加强设备维护管理对于此次事故的原因,工厂需立即对设备进行全面检修和维护,确保设备的安全运行。
同时,加强设备的定期巡检和维护保养工作,建立起健全的设备管理制度和流程,确保设备运行的安全可靠。
2. 完善安全管理制度工厂应当加强安全管理制度的建设,明确安全责任和分工,建立起科学的安全管理体系和制度规范,促进员工的安全意识和责任心,保障生产过程中的安全。
此外,加强安全培训和演练,提高员工的安全技能和应急处理能力。
3. 提升应急救援能力工厂应当加强应急救援能力的建设,建立起完善的应急预案和救援机制,配备足够的应急救援人员和专业救援设备,提高应急救援的处置能力。
火灾事故案例发言简短范文今天,我站在这里要向大家介绍一个非常令人震惊的火灾事故案例。
这个案例发生在我们市区一家化工厂,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
我们将从该火灾事故的起因、应急处置、救援和善后处理等方面进行介绍,并总结出一些重要的经验教训,希望能够引起大家的重视和警惕。
首先,我要介绍这次火灾事故的起因。
这家化工厂主要生产化学品,其中包括一种易燃易爆的化学品。
在事故发生当天,由于该厂长时间未进行设备检修和消防设施维护,同时未对员工进行消防安全知识培训,导致了一系列的隐患和安全问题。
加之当天工作人员操作不当,导致化学品泄漏并遇热引发火灾,事故由此发生。
其次,我要介绍这次火灾事故的应急处置。
一旦火灾发生,化工厂内的员工立即拉响了火灾警报,并进行了紧急疏散。
同时,他们启动了应急预案,第一时间拨打了119报警电话并通知了厂区周边的相关部门。
同时,化工厂的管理人员也迅速组织了现场的应急救援,尽最大努力控制火势蔓延,为后续的救援工作争取了宝贵的时间。
接着,我要介绍这次火灾事故的救援过程。
一接到火灾报警电话,消防队员们立即赶赴了现场,他们克服了火势浓烟的阻碍,迅速靠近火灾现场,展开了救援行动。
在对火势进行初步控制后,他们迅速展开了灭火和救援工作,并成功将被困员工全部救出,并及时送往医院接受治疗。
虽然火灾造成了一定的人员伤亡,但由于消防队员们的英勇救援,最终没能挽救了更多的生命。
最后,我要介绍这次火灾事故的善后处理。
事故发生后,化工厂的管理人员迅速启动了应急预案,组织相关人员进行事故调查和善后处理。
同时,他们也积极与公安、消防、安监等相关部门进行了沟通和配合,全力协助开展灭火、伤员救治等工作。
在消防队员们和相关部门的共同努力下,火灾得以迅速扑灭,事故的后果也得到了最大限度的控制。
通过这次火灾事故案例的介绍,我们可以得出一些重要的经验教训。
首先,化工厂作为生产易燃易爆化学品的场所,必须加强安全管理,定期进行设备检修和消防设施维护,并加强员工的消防安全知识培训,提高他们应急处置的能力。
炭素导热油泄露火灾事
故
集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
炭素导热油泄露火灾事故【简要经过】
2012年5月7日10:30,某企业炭素厂四车间一系列高楼部计划停产检修,检修内容主要为预热螺旋更换旋转接头的石墨密封套、混捏机的动静绞刀衬板维护等,四车间二、三系列正常组织生产。
5月8日四车间检修班长石某安排检修工两人拆除四轴预热螺旋的中间两根轴套,焊工进行混捏机动绞刀的补焊工作,其他员工进行振动筛、成型机的检修。
各项检修工作先后结束,完成了当天的检修工作,于16:20左右最后离开现场,石某于17:20对各项检修工作进行了巡视检查,确定没问题后,告之一系列值班人员后离开现场。
5月8日16:00,四车间生产四班班长黄某带领本班工人接班,组织二、三系列正常生产。
黄某到岗后对二、三系列生产现场进行了巡视检查,一切正常。
18:00,二系列主操手王某从控制室电脑显示屏上发现系统导热油流量低,温度下降,王某打电话通知热媒操作工曹某,同时汇报给班长黄某。
18:15成型工序工人打电话通知王某,糊料温度过低无法正常成型,班长黄某下令停料停产,随后到热媒控制室进行查看,并安排曹某按操作程序升液调温,其间给炭素厂调度打电话要求煅烧提高烟气入口温度,到19:30导热油流量、温度恢复正常,黄新华在热媒控制室电话通知王某下料恢复产,然后离开热媒控制室,在室外发现一系列高楼部5~6楼有白色烟气冒出,黄某马上返回热媒控制室通知曹某返液作业,随后进入一系列高楼部查
看原因,当他走到四楼时听到一声较大响声并拌有大量黑色浓烟扩散,立即退到一楼室外,于19:40打电话通知王某组织在岗员工撤出现场,并向炭素厂当班调度汇报,调度接电话后迅速打119报警。
消防队接到报警后于19:55赶到事故现场,22:50火势完全被控制,到5月9日凌晨5:30余火完全扑灭。
【原因分析】
火灾是由于一系列高楼部沥青高位槽周边出现局部着火,造成导热油泄漏引发的。
1.直接原因:
在生阳极生产工况下,行业内普遍采用岩棉作为保温材料,存在安全隐患。
长期生产过程中,一系列高楼部5~6楼的沥青高位槽、沥青计量泵或导热油管外保温岩棉受挥发或渗漏出来的低燃点煤焦油组份和导热油低沸物浸渍。
火灾前,局部发生暗火,并在铁皮接头、法兰连接处等部位引发燃烧,导致一系列高楼部发生导热油泄漏,未及时发现处理。
2.间接原因:
(1)停产前四车间已经下达停产操作要求,检修前,导热油系统的生产操作未确认到位;
(2)炭素成型工序配置消防栓作为主要消防设施,符合相关规定,但不适应炭素高楼部多类型油类易燃物引发火灾的灭火要求;
(3)现场管理不到位,现场出现渗漏未得到及时处理和清理;
(4)消防装备(高喷消防车)不能适应炭素高楼部灭火需求。
【防范措施】
1.进行彻底详细的安全检查,着重检查导热油系统、沥青系统法兰连接处、阀门处、压力/温度检测点是否有渗漏,管道/设备的保温材料是否被低燃点煤焦油组份、导热油浸渍,对已经由于泄漏而污染的保温岩棉及时更换,对泄漏点进行处理。
2.对导热油管线、沥青管线所有法兰、阀门连接处的保温材料进行拆除,便于及时检查管线泄漏点,对拆除后的管线处采取防高温烫伤措施,条件许可情况下,应用不吸油保温材料。
3.制定定期排查导热油、沥青泄漏点的检查清理制度。
4.制定导热油定期分析检验制度,不达标时更换。
5.完善详细的高楼部停产检修前导热油系统操作制度、确认制度,确保安全检修。
6.建立健全视频监控和数据存储系统。
7.理顺(企业和地方)消防管理体系,确保企业消防安全管理职责和制度执行到位。