蒸汽系统的优化和节能降耗措施

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第 49 卷 第 10 期2020 年 10 月Vol.49 No.10Oct. 2020化工技术与开发Technology & Development of Chemical Industry

蒸汽系统的优化和节能降耗措施

支雅如

(中国石油广西石化公司,广西 钦州 535008)

摘 要:某炼厂通过提高中压蒸汽压力、减低低压蒸汽压力、提高催化原料残炭、优化换热流程、优化塔的工

艺参数等措施,停运了运动力站锅炉,实现了零锅炉运行。

关键词:提质增效;停运锅炉;催化;优化节能

中图分类号:TE 683 文献标识码:B 文章编号:1671-9905(2020)10-0072-03

收稿日期:

2020-07-30生产工艺

某大型炼厂现有20多套主体炼油装置,自投产

以来,通过不断优化生产技术和管理措施,生产经营

取得了良好的效果。目前,炼厂紧盯“管理增效、优

化增效、经营增效”三大重点开展提质增效行动,在

蒸汽优化方面,专门成立了蒸汽系统优化攻关小组,

对蒸汽系统的优化运行工作进行总体部署,优化装

置产汽能力,降低蒸汽消耗量,节能效果明显,成功

地将唯一运行的一台锅炉停下来,实现了零锅炉运

行的良好模式。

1 蒸汽系统构成

该炼厂动力部设有3台130t·h-1的锅炉,和

一台最大耗汽量100t·h-1的汽轮发电机,优化前

是一炉一机运行模式,正常生产中锅炉负荷维持在

40~50t·h-1左右。动力站、催化、硫磺回收分别设

有减温减压器。蒸汽管网分为3个等级,分别是:

中压蒸汽管网,压力3.5MPa;低压蒸汽管网,压力

1.0MPa;低低压蒸汽管网,压力0.45MPa。

中压蒸汽产汽用汽示意图见图1,低压蒸汽产

汽用汽示意图见图2,低低压蒸汽产汽用汽示意图

见图3。

2 蒸汽系统优化节能措施

2.1 中压蒸汽系统的优化节能措施

某炼厂中压蒸汽主要供各加氢装置汽轮机、塔

底加热及常减压装置炉管注汽使用。对全厂每个

汽轮机的进汽量进行统计后发现,在同样的功率、不同的蒸汽参数下,汽轮机的进汽量不一样,蒸汽参数

越高,蒸汽可利用的能量越大,蒸汽汽轮机的做工能

力越强,因此决定将中压蒸汽压力尽量控制得高一

些,使汽轮机的做工效率更高。与全厂蒸汽用户对

接后,将全厂中压蒸汽压力由原来的3.25~3.45MPa,

调整到3.47~3.5MPa,中压蒸汽压力平均提高了

0.22MPa,节约蒸汽用量约8t·h-1,保障了全厂蒸汽

更优的工况。

为了让催化能够多产蒸汽,炼厂决定改变催化

原料的性质,通过调整渣油加氢装置反应器的反应

条件,进行催化原料重质化生产,逐步将催化原料的

残炭由5.5%提至6.6%左右,催化装置可增产中压

蒸汽40t·h-1。

柴油加氢、蜡油加氢、渣油加氢装置通过降低氢图2 低压蒸汽产汽用汽示意图

图3 低低压蒸汽产汽用汽示意图图1 中压蒸汽产汽用汽示意图󰛜󰥆䟽󱮤󰡦≒⺛⼪󰴎󱭦󰣘󰣋ㄉ

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󱔲󱶴󰥆⺛⼪󰴎󱭦󰖉✝󰴎󱭦ㄉ≄󰠶73第 10 期

油比、降低循环氢压缩机转数等措施,可节约中压蒸

汽消耗6.5t·h-1。蜡油加氢装置通过优化操作,降

低了汽提塔的汽提蒸汽量,可降低中压蒸汽使用量

0.5t·h-1。

2.2 低压蒸汽系统的优化节能措施

根据凯恩有效能和朗肯循环理论,温度相同时,

高压蒸汽的㶲比低压蒸汽的㶲大,降低汽轮机背压

蒸汽的压力,可以提高汽轮机的热效率,在输出功率

一定的前提下,可以降低汽轮机的蒸汽消耗量。从

提高能效的角度考虑,1.0MPa蒸汽管网的压力越

低,1.0MPa等级的蒸汽透平的汽耗率越低;1.0MPa

蒸汽管网压力越低,单位质量的1.0MPa加热蒸汽

可以提取的过热和潜热段能量越大。优化前,公司

低压蒸汽压力控制在1.0MPa左右,为了达到节能

的效果,研究后,决定将低压蒸汽压力适当降低,由

1.0MPa降低至0.95MPa左右,优化后,汽轮机中压

蒸汽的消耗降低了3t·h-1。

经大检修后,炼厂只有常减压装置加热炉还在

烧燃料油,而燃料油系统的运行不仅需要泵来输送,

还需要投用伴热,大大增加了装置的电耗与汽耗。

为此公司在燃料油系统上做了两个优化,一是各生

产部门排查各自的燃料油系统,将各装置界区内的

燃料油管线处理干净,停用燃料油伴热;二是与常减

压装置沟通,核算完常减压装置常压炉、减压炉的热

负荷后,停用燃料油系统,同时停掉了整个厂区燃料

油系统的伴热。由于该炼厂位于南方,即使是在冬

天最冷的时候气温也在零度以上,所以在蒸汽的优

化工作中,对轻质油品的伴热也进行了优化,节约了

大量的低压蒸汽。

近期蜡油加氢装置提至满负荷运行,装置组根

据当前的运行状况,对换热工艺进行了优化,将柴油

循环量由120t·h-1提高到128t·h-1,多产低压蒸汽

2t·h-1。

2.3 低低压蒸汽系统的优化节能措施

硫磺回收联合装置是低低压蒸汽的用汽大户,

公司对700t·h-1和600t·h-1溶剂再生装置进行了

多次优化,打破工艺包和设计院所提供的运行参数,

分阶段降低蒸汽耗量。

按照设计参数,两套大溶剂再生装置的塔底

压力控制在0.12MPa左右,塔底温度控制在123℃

左右,塔顶回流量34~38t·h-1,塔底蒸汽用量为167t·h-1。初期,装置负荷82%的工况下,所耗蒸

汽为144t·h-1,经过一段时间的运行观察和分析,

结合流程模拟软件,装置组发现在塔压和底温按照

设计值运行的情况下,塔顶回流量实际上是偏大

的,过多的回流冷液返塔会降低塔压,导致需要提

高蒸汽用量来维持塔压,最终造成蒸汽的循环浪

费。公司决定调整塔内各参数,以降低蒸汽浪费。

通过反复研究,逐渐将塔压降至0.10MPa,底温控

制在121℃左右,并严格控制塔顶温度和酸性气的

抽出阀位。经过优化,在保证贫液产品合格、满足

上游装置使用的前提下,最终塔底蒸汽用量控制在

113t·h-1以下,降低了约31t·h-1的低低压蒸汽用

量。仅此项优化措施,每年可节约蒸汽成本人民币

1700多万元。

目前,两套大溶剂再生装置的塔底压力已经优

化为0.08~0.09MPa,底温120.5℃,回流量优化至

10~18t·h-1,蒸汽单耗小于0.09t蒸汽·(t胺液)-1,

处于国内领先水平。这些前期的优化措施,提高了

全厂蒸汽的富余量,为停运锅炉作出了积极准备。

2.4 降低减温减压器的损失

蒸汽的减温减压会造成蒸汽品质的下降和浪

费,是公司希望降低的部分,因此应尽量减少减温

减压器的运行。公司的中压蒸汽减到低压蒸汽装

置中,在催化与动力部分别设有1台减温减压器,

优化前,2台减温减压器同时运行,而低压蒸汽只

有十几吨的缺陷,造成蒸汽品质下降与浪费。优化

后,停用动力站的减温减压器,由催化装置来控制

低压蒸汽管网压力。由于补汽量小,催化减温减压

器也停用了,只减压不减温,直接补进低压蒸汽管

网,大大降低了减温减压器带来的损失。同时停用

了专供减温减压器降温的6000V补水泵,降低了

大量的电耗。

3 停动力站锅炉运行存在的隐患及对策

在单台锅炉的运行模式下,蒸汽管网压力靠锅

炉和汽轮发电机共同调节,停炉后,在无雨的天气

条件下,蒸汽管网压力靠汽轮发电机来调节。停

炉前,锅炉运行维持在40t·h-1,汽轮发电机发电

用汽量已达80t·h-1;停炉后,汽轮发电机的发电

用汽量也有40t·h-1,无雨情况下蒸汽管网只有

5~20t·h-1的浮动,用汽轮发电机调节蒸汽压力,

足以满足生产。支雅如:蒸汽系统的优化和节能降耗措施74化工技术与开发 第 49 卷

3.1 雨天工况对蒸汽管网压力的影响

根据以往的生产经验,暴雨天气下因降雨量及

降雨时间的不同,蒸汽波动会明显增加,波动范围

通常为0~80t·h-1(包含中压、低压、低低压蒸汽波

动)。其中,3.5MPa蒸汽会多消耗18t·h-1,主要是

催化等装置的产汽减少;1.0MPa低压蒸汽消耗增

加40t·h-1,通过催化减温减压20t·h-1到低低压

蒸汽管网。0.4MPa低低压蒸汽消耗增加20t·h-1,

主要是催化、异构化等装置消耗增加。为此,相应

的对策有以下几条:

1)蒸汽波动在20~35t·h-1时(汽轮机逐渐失

去调节功能),硫磺风机透平30min内切换到2台电

机运行,可节约中压蒸汽15t·h-1(溶剂再生使用低

低压蒸汽过剩时,优先退出)。

2)蒸汽波动在35~65t·h-1时,催化装置的2

台CO锅炉增加燃料气用量,15min内增产中压蒸汽

10t·h-1;重整锅炉30min内增产中压蒸汽25t·h-1,

并逐步关闭3.5MPa蒸汽界区阀门自保。如果蒸汽

压力仍有不足,储运罐区15min内关闭加热蒸汽阀

门,减少15t·h-1低压蒸汽量,同时控制火炬消烟蒸

汽、扩散蒸汽阀门的开度不大于30%。

3)蒸汽波动在65t·h-1以上时,根据蒸汽缺口,

按照芳烃抽提、柴油精制、柴油改质、蜡油加氢的顺

序依次紧急停工处理。3.2 催化停工对蒸汽管网压力的影响

催化裂化装置是公司的产汽大户,公司所产的

中压蒸汽在610t·h-1左右,其中430t·h-1的中压

蒸汽由催化裂化装置产出,动力部单台锅炉的产汽

量最大只有145t·h-1,所以在催化紧急停工的工况

下,锅炉是否停运对整个蒸汽管网来说意义不大。

对策:此时中压蒸汽系统管网的产汽量为

45t·h-1,为了保证常减压装置不停工,需要芳烃抽

提、气分、MTBE、汽油加氢、汽油醚化、渣油加氢、蜡

油加氢、柴油加氢、柴油改质、石脑油加氢、硫磺、重

整等装置紧急停工。

4 结论

通过实施提高中压蒸汽压力、降低低压蒸汽压

力、提高催化原料残炭、优化换热流程、优化塔的工艺

参数等措施,共节约用汽60t·h-1左右,成功将唯一运

行的1台锅炉停运下来,实现了炼油厂的零锅炉运行,

为公司“提质增效”专项行动打下了良好的开端。参考文献:[1] 赵娜.石化装置蒸汽管网的优化和节能技术应用[J].现代盐化,2016,43(4):42-43.[2] 周建平.提高背压式汽轮机效率的改造实践[M].有色冶金节能,2005(4):27-30.[3] 冯发.石化区蒸汽管网优化分析及对策[J].石油石化节能与减排,2012(2):21-26.

Optimization of Steam System and Measures of Energy Saving and Consumption

ZHI Yaru

(Guangxi Petrochemical Company, CNPC, Qinzhou 535008, China)