例析气举反循环钻进技术的应用
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例析气举反循环钻进技术的应用
1、应用背景 锦州市位于辽西,是国家经济发展的交通要道。项目区西邻锦州港,东接盘锦市,南邻辽东湾,地势平坦,交通方便;距锦州市区20公里,距在建的锦州湾机场20公里,滨海大道直达项目区。
近两年,锦州市委、市政府积极响应辽宁省委、省政府提出的“建设中国温泉旅游第一大省”的号召,目前在锦州市临海区域内已勘探到温泉资源丰富。该区域因与锦州城市南扩战略和建设沿海城市紧密配合,地理位置优越,因而将给该地温泉旅游的开发建设带来无限商机。
施工区存在“硬、脆、碎、漏”等复杂地层,且为地热井超深孔,因此,在该区引进气举反循环钻进技术,能够减少施工中复杂地层极易发生的孔内事故,同时具有提高钻进时效、钻头使用寿命长等优点。
2、施工区地段地热地质条件
本区在地质构造上位于天山~阴山纬向复杂构造带与新华夏系第三隆起带的交接复合部位,与渤海坳陷相邻,属太古代古隆起区。地质构造主要受新华夏系构造体系控制,锦州~哈尔套断裂带由工作区西侧呈NE向通过,受其影响本区构造十分发育,燕山晚期断裂及岩浆活动强烈,燕山晚期断裂切割了纬向构造,沿构造带有细晶花岗岩出露,各构造体系的断裂都具有二次或多次活动的特点,上地幔软流层或岩浆沿断裂带上拱,岩浆余热为地下热水的形成提供了热源。
3、施工区地层岩石钻探施工性能
该区地层属太古界建平群大营子组(Ard)及火山岩系建造。
岩性以黑云母角闪片麻岩为主,次为变粒岩,总体颜色为深灰色,中粗粒变晶结构,片麻状构造,主要矿物成分为长石、石英、角闪石、黑云母,各种矿物成分在岩石中分布不均匀,局部变粒岩呈灰黑色,坚硬,岩层可钻性5-8级。
该区出露大量火山岩系,太古代混合岩(M1)、燕山早期黑云母花岗岩(R52)、燕山晚期辉绿岩脉(βμ53)、燕山晚期细晶花岗岩(r53),坚硬,岩层可钻性7-10级。 该区构造复杂,地层裂隙发育,破碎带多,极易造成钻井液严重漏失,漏失渗透系数K>13。
4、钻进方法及使用的设备
4.1钻进方法
在综合考虑了地质情况、硬岩层厚度大和地热井2200m超深钻探的特点要求之外,我队首次选则使用气举反循环钻进技术。
尽管该项钻进工艺方法是一项比较成熟、简单实用的钻探技术,在很多勘查单位钻探工程中得到应用,但对于我队来说仍然是一项新的技术,施工前对技术工人进行了专业培训。
4.2使用设备
崔庄子地热勘查钻探施工设备见表1。
表1 崔庄子地热勘查气举反循环钻探施工设备一览表
序号 设备名称 型号 单位 数量 性能指标 产地
1 钻机 TS-15 套 1 2000M 石家庄煤机厂
2 柴油发电机组 4135G 台 1 120kW 上海柴油机厂
3 空气压缩机 SF-7.5/150 台 1 135KW 石家庄煤机厂
4 双臂钻杆 Φ133mm 根 1 石家庄煤机厂
5 双壁钻具 SHB127/60 根 40 石家庄煤机厂
6 气水龙头 个 1 石家庄煤机厂
7 气水混合器 个 1 石家庄煤机厂
8 牙轮
钻头 HA537/6″ 个 8 石家庄煤机厂
5、气举反循环钻进运用条件及工作原理
5.1气举反循环钻进运用条件
崔庄子地热勘查设计钻探工程量2200米/1孔;该区地质条件复杂,构造发育,岩石变质程度高,坚硬,岩石可钻性5-10级;施工区存在“硬、脆、碎、漏”等复杂地层,因此,我队选择气举反循环钻进新工艺,力求提高钻进效率,保证成井质量,使得在复杂地层中钻进安全可靠,以满足地质设计要求。
5.2气举反循环钻进工作原理
利用空气压缩机将压缩空气通过气水龙头,经双壁主动钻杆、双壁钻杆的内管和外管之间的环状间隙从混合器处进入内管,形成无数小气泡,巨大的压力将气泡沿内管迅速上升,并同时膨胀,从而产生气举作用。
所产生的膨胀功变为水的势能,推动液体流动,使压缩空气不断进入内管,在混合器上部形成低比重的气液混合液,钻杆外和混合器下部是比重大的钻井液。环空钻井液进入钻具水眼内,形成反循环流动,并把井底岩屑连续不断的带到地表,排入沉砂池。沉淀后的泥浆再注入井眼内,如此不断循环形成连续钻进过程。见图1所示。
6、施工情况及效果
6.1施工前的准备工作
首先把孔内泥浆置换成清水,并将地面气路管线连接好,检查管线的气密性,调试好空压机、钻机等施工关键设备,检查双壁钻具接头的完好程度,更换老化破损的O型圈,检查气水龙头的密闭性。
准备施工钻具,钻具组合为φ152mm专用钻头+φ121mm钻铤10根+φ89mm钻具(若干)+气水混合器+φ127mm双壁钻具(若干)+φ133mm双壁钻杆+气水龙头。
6.2施工情况
经过前期准备工作,设备安装、配套设施的完善,设计井深2200m,在三个井段采用气举反循环钻井工艺。
第一次井段:钻进至1690~1736m,双臂钻具下深212~258m,双壁钻具与井深比例为:1:8.0至1:6.7。启动注气压力2.6-3.5MPa,正常循环注气压力1.6-2.8MPa。下钻到底后,地层反排漏失钻井液,携带大量锯末,钻井液流动缓慢,循环液逐渐间断,随后进行了环空补水,由于补充的水质差,使得反循环流动进一步变差。改变补水情况以及漏失钻井液大量排出后,出水正常。 第二次井段:钻进至1812~1898m,双臂钻具下深232.62~341.94m,双壁钻具与井深比例为:1:9.3至1:6.64。启动注气压力2.2~2.0MPa,正常循环注气压力1.6~1.7MPa。
此次钻进施工较为正常,正常循环压力始终处于动平衡状态。后期,接完单根自送气至出液,出液正常,无间断出液现象。该井段依然能排出20mm×20mm×30mm的岩屑,能满足要求。
第三次井段:钻进至2036~2139m,双臂钻具下深270.2~361.1m,双壁钻具与井深比例为:1:8.6至1:6.7。启动注气压力2.4~3.0MPa,正常循环注气压力1.8~2.2MPa。本次钻进启动压力与正常注气压力均较高。初期出液波动,接单根后需要充分储蓄能量,才能很好的稳定排液。混气器下深270m第一股水需要举出井段较长,气柱先被压缩,到井口后由于压力降低在突然释放,会造成第一股水压力高;同时由于后续能量供应不足,容易造成钻柱内流速不均,水流波动。
另外强调接单根操作要求:钻具先在井底循环10min后,再上提钻具1.5m正常循环,为的是充分清洗井底。由于启动注气压力高,对井底的抽吸力强,若井底岩屑多,更容易堵塞钻头水眼。
钻进至2250m接单根后,注气压力由1.4MPa降到1.2MPa,此段施工钻进循环正常,钻进至2251.37m,出水正常,抽水至地面水温15.5℃,竣工。
7、存在的问题及解决措施
(1)由于上部地层中遇到湿胀性硬粘土在管内发生碰撞,相互粘结成较大块状,与水发生膨胀将内管堵塞,产生糊钻现象,应及时排除;有时遇到超大砾石不能通过管内,聚集在孔底,要及时回转钻头将其破碎,以免发生孔内事故。
(2)施工中常遇到裂隙漏水地层,必须保持泥浆池冲洗液与孔内水位连通,并不断补给,使循环液不断流,保证气举反循环安全、正常钻进。
8、结语
通过本区施工情况,气举反循环钻进工艺具有携带岩屑能力强,岩样清晰,在漏失地层钻进时能实现捞砂等地质目的;具有提高机械钻速,增加钻进效率等特点;具有在易漏地层钻进中减少或消除钻井液的漏失,保护储层,减少泵损耗,延长泥浆泵使用寿命等优点。