发电厂电气事故处理预案
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直流母线接地事故处理预案
一、事故前运行方式:
直流系统正常运行方式,各测量表计、绝缘监察装置正常运行。
二、直流母线接地现象:
1、在DCS报警画面上“直流系统异常”信号发出。
2、直流母线上的绝缘监察装置发“母线接地”报警,接地极母线对地电阻值降低、对地电压降低。
三、直流母线接地处理:
1、电气值班员去就地检查,有无明显接地想象,查看直流母线正负对地电压。正负对地电阻,确证是哪组直流母线接地及接地极性。
2、先检查是否因新启动设备导致,如为新启动设备导致,将该设备切出,通知检修。
3、利用直流母线绝缘监察装置检查各支路的绝缘情况。
4、联系仪电二次人员配合,采用瞬时停电法,确定接地直流馈线回路。对于热控、DCS等重要负荷采用瞬时停电法时应取得热控人员的同意、并采取可靠安全措施后方可试拉。
5、试拉后不论该设备是否接地,均应立即送电。
6、若直流馈线回路无“接地”故障,则可能发生在直流母线、充电器、蓄电池组或绝缘监察装置本身,可采用倒换,逐一停用办法查找。
7、查找出直流接地点时,运行人员及时通知检修人员处理。
8、查找接地时,应取得值长,机长同意方可进行,瞬时切断直流电源,应先联系有关专责人员同意后方可进行。
9、对保护柜、自动装置柜直流电源采用瞬时停电法时,应设专人就地检查工作状态,有异常情况时及时进行汇报。
10、查找直流接地时,要两个人操作,且时间不超过两个小时。同时整个过程应迅速,仔细,预防故障扩大。
11、查找直流接地选择顺序如下:
A:测量母线对地电压,判明接地程度和极性;
B:选择当时有工作、存在设备缺陷、被淋湿的回路;
C:选择信号回路;
D:选择控制回路 ;
E:选择直流母线上的设备。
500KVGIS开关、6KV开关拒动事故处理预案
一、500KVGIS开关拒动原因分析:
1、SF6开关气压不足或漏气
2、储能机构故障
3、机械故障
4、控制回路、合闸回路故障
二、 500kV GIS开关拒动的事故处理
(一)、六氟化硫气体异常的处理:
1、当密度继电器发出报警信号时,应立即到就地查找泄漏间隔及泄漏部位,并及时通知检修人员到场,进行补气。
(1)断路器SF6气体正常运行压力为0.5MPa其它气室为0.4MPa(20℃)。
(2)当断路器SF6气体压力低到0.45MPa(20℃)时,主控室、汇控柜发"断路器SF6压力降低"信号。其它气室SF6气体压力低到0.35MPa(20℃)时主控室DCS画面、LCP柜发"其它SF6压力降低"。
(3)当断路器SF6气体压力低至0.4MPa(20℃)时,将自动闭锁断路器的跳、合闸,同时主控室DCS画面、LCP柜将有" SF6压力低闭锁操作"信号发出。
2、断路器SF6气体压力异常的处理:
(1) SF6气体压力低信号发出后,应立即汇报,并通知检修人员。
(2)对GIS设备进行检查,检修人员对压力低的气室进行补气。如泄漏严重,无法恢复到正常压力时,应在压力低闭锁操作以前,申请停电处理。
(3)如严重泄压或压力到零,在压力低闭锁操作信号发出时,断开断路器、刀闸的控制电源开关,严禁断路器操作,及时申请停机处理,采用对端先停电的方法将断路器断开,停机处理。
(4)SF6气体严重泄漏时,检查人员到断路器处检查应注意防毒或采取防毒措施。
3、所有断路器在操作合闸时,如发生三相位置不一致现象,应立即手动拉开断路器。在运行中出现单相跳闸三相不一致情况可立即手动合闸一次,不成功应立即断开三相。
4、当开关气压降低信号发出后,任何情况下,不应将开关合闸。当运行中开关发出压力低信号时应及时采取补压措施。如一时无法补压或已经到闭锁值时,应将其控制电源停电,将开关退出运行,停电处理。
5、在查找泄漏点时应逐一关闭气室的密度继电器的阀门判别是那一个气室发生的泄漏。
(二)、信号光字
1、LCP柜发下列光字信号: 断路器SF6压力降低报警; 断路器空气压力过低闭锁;G1、G2、G3气室SF6压力降低报警;DS、ES、FES电机过流报警;电源空气开关分闸报警。
2、GIS向主控室上传下列光字信号:
压缩空气高报警;SF6压力降低报警;断路器SF6压力降低闭锁;压缩空气压力低重合闸闭锁; 压缩空气压力低闭锁;电机运转信号,电机过热保护信号。
3、500KV GIS的跳合闸闭锁
A、断路器
(1)断路器SF6气体压力为0.45Mpa时发报警信号;上升到0.48Mpa时报警解除。
(2)断路器SF6气体压力为0.40Mpa时闭锁;上升到0.43Mpa时闭锁解除。
B、 G1、G2、G3气室
(1)SF6气体压力为0.35Mpa时发报警信号。
(2)SF6气体压力为0.30Mpa时禁止运行人员操作相应的隔离开关和接地开关;应通知维护人员补气,上升到0.35Mpa时方可进行操作。
C、压缩空气降低时的闭锁:
(1)当储气罐的压缩空气压力降低到1.45Mpa时,空压机自动启动,进行补气,当压力增加到1.55Mpa时,空压机自动停止。
(2)当储气罐的压缩空气压力降低到1.20Mpa时,断路器操作闭锁,当恢复到1.30Mpa以上时,闭锁解除。
(3)当储气罐的压缩空气压力降低到1.30Mpa时,发出空气压力低报警,当恢复到1.40Mpa以上时,报警解除
(4)当储气罐的压缩空气压力降低到1.43Mpa时闭锁断路器重合闸,同时发压缩空气压力低重合闸闭锁信号,当压力达到1.46Mpa解除闭锁。
6KV开关拒动事故处理
1、6KV开关拒动的原因:
(1)、保护拒动;
(2)、保护出口压板未投;
(3)、开关机构卡塞(拒动);
(4)、开关的操作机构动力不足;
(5)、控制回路有接地现象存在或二次保险熔断;
(6)、直流系统发生接地(负极);
(7)、双跳闸线圈均烧坏;
(8)、开关本身存在缺陷。
开关拒动后,相应的失灵保护将动作会造成大面积停电事故。
2、6KV开关拒动事故处理:
(1)如果是保护回路或控制回路故障导致开关拒动,及时联系电气维护人员检查回路,可以通过短接或跳线将开关跳闸,再详细进行检查处理。
(2)上述方法不能处理时,判断为开关内部故障时,应尝试用开关本体跳闸按纽跳开开关,开关跳开后,摇至试验位再详细进行检查处理。
(3)以上两条均不能使开关断开时,应将故障开关所在6KV母线停电后,再开关拉出检查处理。6KV母线停电时应先将母线上所带其他负荷倒换至备用负荷后,依次停用,再将母线停电。
6KV单段母线停电后,主要辅机设备均无备用设备,应维持机组负荷在150MW左右,维持机组参数在正常范围,作好设备掉闸的事故预想,认真执行紧停规定。故障开关拉出后,逐步恢复6KV母线带电,及母线上负荷带电,恢复正常运行方式。
(4)故障开关处理好后,必须检查五防功能完好,试验正常后方可送至工作位。
发电机出口PT断线或掉闸事故处理预案
一、事故前运行方式:
机组正常带负荷运行,发电机出口电压互感器1YH、2YH、3YH投运且工作正常。
二、发电机出口PT断线或掉闸现象:
1、发电机电压、有功、无功显示降低、为零或不变。
2、发电机周波显示可能失常。
3、发电机定子电流显示正常。
4、发变组保护装置PT断线信号灯可能亮。
5、发电机报警画面上发电压不平衡信号。
6、励磁调节器主、从方式可能切换。
三、发电机出口PT断线或掉闸原因:
1、发电机电压互感器故障。
2、电压互感器二次回路故障。
3、电压互感器一次保险熔断。
四、发电机出口PT断线或掉闸处理:
1、若发电机电压、有功、无功显示降低、为零则可能为1YH PT故障,维持机组原工况运行,不得调整有功功率和无功功率。
2、若励磁调节器主、从方式切换则可能是1YH或3YH故障,从励磁调节器工控机上检查相应的故障信息。
3、检查电压互感器二次小开关是否跳闸,如果跳闸,可试合一次,若试合不成功,通知维护人员处理。
4、如果查明是由于PT一次保险熔断,应通知维护人员处理。将该PT所带保护退出运行,AVR切换另一套调节器工作。断开该PT二次开关,将PT小车拉出(带绝缘手套、做好防护措施)。将一次保险更换,检查PT无异常后将PT送工作位,检查一次插头插好,合上二次开关。测量输出电压正常后将所退保护逐一投运,检查AVR、保护运行正常。
5、如为互感器故障,通知维护人员处理,同时运行人员加强监视。
6、如1YH故障,记录退出时间,计算影响发电机及高压厂用电量,注明在表单上。
1YH所带负荷:
测量、AVR、发变组II组后备保护:低励失磁、转子一点接地、程序逆功率、逆功率、过激磁、过电压、连续低频、误上电
2YH所带负荷:
录波、100%定子接地I、II组、发变组I组后备保护(具体同上II组后备)
3YH所带负荷:
AVR、匝间保护(一)、(二)
励磁调节器故障或整流柜故障事故处理预案
一、调节器A(B)故障
(一)、现象:
1、调节器A故障(调节器B故障)信号出现
2、励磁调节器主、从方式切换
3、故障调节器有故障报警指示灯亮,调节器报警窗显示具体故障报警
(二)、处理:
1.监视励磁运行方式,及时通知维护人员检查
2.确认调节器故障时,将故障调节器停运
3.通知检修处理。
二、单台调节器低励限制动作
(一)、现象:
1.DCS画面上调节器低励限制报警发出;
2.调节器输出的电流值较正常值小;
3.调节柜内“低励”指示灯亮;
4.无功负荷被限制在一定范围内(20MW)。
(二)、处理:
1、检查发电机无功如为进相运行,应手动增加励磁到迟相运行;
2.若为瞬时故障,按复归按钮,信号复归;
3.若无法复归应查明原因,如为调节器本身故障引起及时通知维护人员检查;
三、整流柜故障
(一)、现象:
1、整流柜I(或II、III)故障信号出现
2、可能同时有励磁表计摆动现象
3、DCS画面上整流柜报警画面上有相应的故障报警
(二)、原因:
1.硅整流元件回路保险熔断;
2.硅整流柜信号电源中断;
3.该整流柜脉冲开关故障或电缆断开;
4.该整流柜风机两路电源故障或风压低及风机故障引起。
(三)、处理:
1.检查整流柜,若属快速熔断器熔断,应将该整流柜退出运行(断开脉冲开关),断开该台整流柜交流侧刀闸和直流侧刀闸,进行更换,更换后重新投入运行;
2.若属整柜信号或操作电源中断,应查明原因,进行处理;
3.若属整流柜脉冲开关掉闸,应查明原因,进行相应处理;
4.若属风机故障或电源消失,应尽快处理,无法恢复时,应汇报值长,限制励磁电流或将故障整流柜切除,两台整流柜运行。
5、两台整流柜运行时,应注意监视整流柜输出电流,防止整流柜过负荷,并应