气力输灰常见堵灰问题浅析

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第6期

收稿日期:2020-12-02作者简介:孟晨(1986—),陕西西安人,学士,中级职称,研究方向:工业电气自动化。气力输灰常见堵灰问题浅析

孟晨,王艳婷,周军力

(西安西矿环保科技有限公司,陕西西安 710075)

摘要:气力输灰系统设备简单、占地面积小、灰库位置和输灰路由几乎不受空间限制,可长距离输送,且密封性好、无二次扬尘,广泛应用在冶金、电力、建材等行业。但堵灰也是最常见的故障之一。本文通过分析输灰过程,排查堵灰位置及原因,并提出一些预防堵灰措施。关键词:气力输灰;堵灰;防堵措施中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2021)06-0187-02

目前,行业内除尘器收灰的输送方式一般为机械输灰和气力输灰[1-2]。机械输灰即通过卸灰阀、刮板机、斗提机等机械传动设备将灰传送至灰库。机械输灰多受空间限制,输送距离一般较短,运行时电耗较高、传动件易磨损、维护周期短、存在漏灰及扬尘问题[3]。气力输灰则具有不受灰库位置和输送路由限制、结构简单、运行费用低等优势,目前广泛应用在电力、冶金、水泥等行业。它以压缩空气或中压氮气为载体,借助仓泵等压力容器通过管道输送物料[4]。气力输灰又分为浓相和稀相,高压浓相气力输灰采用仓泵输送,所用压缩空气压力大于0.4MPa,灰气比一般大于25,仓泵为间歇性输送;低压稀相气力输灰一般采用罗茨风机,输送风压50~100kPa,灰气比小于10,输灰为连续工作[5]。本文内容主要针对的是浓相输灰。1 项目概述

该项目为100MW燃气电站半干法脱硫布袋除尘器配套的气力输灰。灰份组成主要为CaSO3、CaSO4、Ca(OH)2,堆积密度

是800~1000kg/m3,灰尘温度小于100℃、灰尘粒径约200目。布袋除尘为16个袋场、沿气流方向每一列四个仓泵出口串联为一组。四列输送管汇合成一路输送至灰库,经吸排罐车或槽车外运。除尘输灰系统的工艺流程如图1所示。

图1 输灰系统工艺流程图 气力输灰系统主要由手动插板阀、落灰管、仓泵、进料阀、出料阀、输送管、检测仪表、控制系统等组成,系统结构如图2所示,系统主要运行参数如表1所示。

图2 气力输灰系统组成·781·孟晨,等:气力输灰常见堵灰问题浅析山 东 化 工

表1 气力输灰主要参数

序号项目主要参数

1输送距离/m约70,其中水平段50,

垂直202输送量/(m3/h)约20

3单次输送时间/min约2.0

4料气混合比/(kg/kg)25~30

5输送所需氮气用量/(Nm3/min)10.6

6仪表所需氮气用量/(Nm3/min)1.0

7输送所需压力/MPa≥0.45(气源压力)

8输送管道压力/MPa约0.15

9输送管初始料速/(m/s)8~10

10输送管末端料速/(m/s)12~14

2 输灰工作过程

(1)进料过程:关闭进气阀和出料阀,打开仓泵平衡阀、延迟5s进料阀打开到位并开始计时,灰斗内的灰流入仓泵。根据设定时间(默认60s)控制进料量,到达设定时间或抵达仓泵高料位后自动关闭平衡阀和进料阀,进料结束后进入待气状态[6]。(2)进气阶段:打开输送单元的一次气阀,同时开始进气计时(进气时间默认12s)。当进气计时时间到,进气阶段结束,此时一次气阀继续保持开启状态,输送单元进入输送阶段。(3)输送过程:打开输送单元出料阀、三次气阀,5s后开启进气阀,灰气混合物通过出料阀进入输灰管道,输送30s后开始检测管道输送压力。当压力低于输送结束判断压力(50kPa)或输送时间达到300s后,则关闭一次气阀、三次气阀,延时5s后关闭出料阀。输送结束进入等待阶段。(4)等待阶段:在输送单元仓泵进入等待阶段时,开始等待阶段计时(等待时间120s)。等待时间到,输送单元重新进入进料阶段。3 堵灰的判断和典型堵灰点分析

3.1 堵管自动判别及自动清堵

输送周期内仓泵及管道压力变化一般如图3所示,控制系统根据管道压力变化可自动判别堵灰,做出报警提示和自动清灰。

图3 输送周期内仓泵及管道压力变化 物料在输送阶段,经过30s安全时间延迟后,变送器检测

到输送管道压力大于堵管压力设定值(450kPa)时即判断为堵

管,此时该仓泵输灰过程中断并转回待气阶段,自动进入如下

清堵程序。

3.1.1 卸压状态

打开清堵料阀卸压,当检测到输送管道压力持续低于清堵

压力的低设定值(50kPa)10s,或卸压时间到且输送管道压力

低于清堵压力(220kPa)时,关闭清堵料阀转入充压状态。

若卸压时间到后输送管道压力高于(220kPa),则发出卸

压异常报警。

3.1.2 充压状态

打开4#仓泵三次气阀,当检测到输送管道压力大于清堵压

力的高设定值(220kPa),则关闭4#仓泵三次气阀,结束本状态

并转入卸压状态。

当检测到输送管道压力持续低于清堵压力的低设定值(50

kPa)30s或180s后输送管道压力低于清堵压力的高设定值

(220kPa)时,关闭4#仓泵三次气阀,结束清堵过程。

3.2 典型堵灰位置及原因分析

3.2.1 输灰总管至灰库

大多数输送管道的距离过长、弯头多、灰库位置过高,若配

套输送气压力不足或者不稳定,则物料输送过程中流速降低,

灰气比变大,输送浓度过高,将导致管道内阻力增加,造成堆

积[7]。部分情况为灰库料位或称重系统信号异常、灰库排灰不

畅、灰库料位满、库顶布袋除尘排气故障导致灰库背压过高。

3.2.2 仓泵出料阀至堵管压力变送器之前

该处多由于后续管道内堵塞导致输送不畅、灰份积压,也可能是输灰管路或输灰气源严重泄漏,气料比平衡被破坏,引起物料堆积。压缩气源含油、含水过多会使灰份黏结,阻力骤增,并粘在管路内壁造成堵管。气源油、水过高原因一般是因为空压机油气分离器故障、冷却器泄漏、排污器失灵、储气罐未定期排污等。

3.2.3 落灰管和仓泵内

仓泵内堵灰的原因主要是灰斗卸灰不及时、单个下料周期下料过多、灰斗下料口结块堆积、流化板故障、流化风不正常等情况引起,或者仓泵内被异物堵塞。同时仓泵进料阀阀位信号反馈异常或进料阀未开到位,也易引起下料管堵灰[8]。仓泵内若输送不畅将连锁引起下灰管物料堆积。前工序电除尘故障或未投运,也会造成后续布袋除尘输灰工序超负荷工作、大颗粒灰尘堆积在灰斗和仓泵内,若参数调整不及时极易造成堵灰。除尘设备外壳漏风率过高或顶板密封不佳、保温破损、伴热故障等原因,在阴雨天湿度大的情况下,灰斗和仓泵内的灰份易潮湿,堵灰现象也偶有发生。4 预防措施

堵灰的原因有输送过程灰气比例不当、异物卡塞、单次下至仓泵的灰量过大、仓泵灰流化效果不好等。为了防止系统出现堵灰问题,现将相应的预防堵灰措施概括如下:(1)加强空压机及气源设备巡检和维护,储气罐定期排水,相关阀门挂牌禁止无关人员操作,保证输送气压和流化风稳定,气料比合适;(2)定期检查除尘本体人孔门封闭和密封情况,检查壳体有无破损漏风;(下转第195页)·881·SHANDONGCHEMICALINDUSTRY 2021年第50卷 第6期

图9 母线短路故障计算3 结语

电伴热系统的检验工作是一项具有挑战性的工作,面对未

知的故障,只有熟悉原理,掌握好电伴热故障点位置的计算方

法,结合经验判断就可以快速的锁定故障点大体位置,从而减

少保温的拆除工作,节省材料和人力。

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(3)定期检查除尘电区、袋区设备运行情况,避免掉袋、掉

锤落入灰斗;

(4)定期检查灰斗伴热、电加热工作情况,避免灰板结,布

袋除尘灰斗设计采用空气炮和流化风装置,保证物料松散,避

免振打电机持续振打夯实积灰;

(5)若工艺灰份较湿或环境温度过低,容易结块粘连,生产

运行中可适当提高除尘入口温度,北方寒冷地区采取保温措

施;

(6)加强运行和巡检,当气力输灰系统某个阀门出现故障

及时停止该单元输送;

(7)调试过程中需要合理设置进料、出料时间,防止过量落

灰堵塞仓泵和下灰管;

(8)当生产工艺或者运行参数发生变化时,及时调整输灰

参数。

5 结束语

气力输灰因结构简单、操作方便、无扬尘、故障率低等众多

优点,广泛应用在各种工业现场。生产运行中堵灰情况在所难

免,只要设计选型正确,并加强生产中运行方式和巡检,定期关

注易引起堵灰的工艺点,就可以保证系统的长期可靠稳定运

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(上接第191页)

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