RH
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201 5年第7期 (总第322期) 中』热 熟搏李 NO-7.201 5 (CumuIatiVetyNO
.322)
RH短流程生产工艺的开发与应甩
赵 华
(山东钢铁股份有限公司济南分公司,山东济南250101)
摘要:某厂为减少探伤不合、偏析、分层等质量缺陷,降低生产加工费用,采用RH短流程生产工艺,探伤合 格率由92%稳定到99%,吨钢可降低成本30元,大大降低了产品加工制造费用,创造了可观的经济效益。文章对
RHea2流程生产工艺的开发与应用进行了探讨。 关键词:RH短流程;生产工艺;加工费用;经济效益;钢水质量 文献标识码:A
中图分类号:TF769 文章编号:1009.2374(2015)07.0030-02 DOI:10.13535/j.enki.11-4406/n.2015.0579
某公司宽厚板厂于2O09年12月投产,主要生产
探伤板、容器钢、船板、桥梁钢、高强钢、特厚板
( ̄80mm)以及高级别管线钢。该厂投产初期,碳素结
构钢、低合金系列、厚度小于40mm0460级别高强钢、容
器钢均采用KR-BOF—LF—CCM工艺路线组织生产,厚规格
结构钢、管线钢、桥梁钢、70kg及以上高强钢、风电用
钢、油罐钢等采用LF+RH双精炼生产。按照KR-BOF-LF-
CCM工艺生产的钢坯经过轧制后钢板探伤合格率为92%,
非探伤钢板厚度中间部位出现严重偏析、分层等质量缺
陷,严重影响该厂产品质量和企业声誉;按照双精炼
乍产的铸坯经轧制后钢板探伤合格率可以达 ̄1J99%,但
生产成本较高,吨钢成本升高约100元。为减少探伤不
合、偏析、分层等质量缺陷,降低生产加工费用,该厂
优化了炼钢工序生产工艺路线,采用RH短流程生产工
艺,作为提高质量、降低成本的有效工艺手段。
l存在的问题
在前期试验过程中,经过KR—BOF—RH—CCM工艺路线
牛产的钢水质量不稳定,主要表现在以下五方面:
第一,钢水夹杂物超标,在连铸机浇钢过程中经常
…现塞棒涨行程,中间包下水口堵塞,甚至大包开浇时 偶尔也会出现“缩流”现象,通过检测钢板夹杂含量,
检测发现夹杂物主要是B、c类,严重时A、B、C、D四类
夹杂总和超过6。
第二,为保证RH处理过程有足够温度,转炉终点
温度一般为1650℃~1700℃,转炉冶炼后期高温“回
P”严重,无法满足大部分钢种成分设计P≤0.025%的要
求。而且如果操作不当,容易导致转炉炉衬脱落严重,
带来一定的风险。
第三,设计成品成分叶1 s人部分钢种要求
≤0.015%,甚至有些特厚板、有z向性能要求的Q345系
列成品S一般为≤O.01%,考虑 ̄IJRH设备没有脱硫顶枪,
只能在KR、转炉和出钢过程中稳定实现钢水中S的有效
控制,但转炉冶炼过程由于废钢和原材辅料“同S”等
因素,给RH短流程生产带来了诸多不利影响。
第四,按照此工艺路线生产的铸坯经过轧制后经常
出现大量夹杂、偏析等质量缺陷,由于这些原因引起的
钢板改判率甚至达到3%。
第五,RH月处理量由原来的约3 吨到现在的10
吨,产量的急剧增加,导致RH耐材质量、砌筑方式无法
适应目前的产量需要,主要表现在浸渍管、下部槽耐
材、环流砖寿命低、合金下料口塌落等。
这样设计是为了让司机确认故障真正消除,确保行车安 道机车车辆,2013,33(1). 伞。但是在城际车项目中或者地铁等速度等级低的项目 [2】管春玲.cRH1型动车组肾急制动安全回路分析U】.
中,由于路程站点密集,司机需要更多的精力放到路 铁道机车车辆,2012,32(1)- 况、开关门等其他操作上。茵此在这些项目中,零速连 [。 ’ lH 80BL型动车组【M1.北京:中国铁道
锁策略可以不需要司机参与控制,只要触发源消失且列
车停车即可缓解紧急制动。这样的设计减少了司机操作 作者简介:赵佳颖,女,河北唐山人,唐山轨道客车有
的负担,增加了司机晾望时间,保障了列车行车安全。 限责任公司工程师,工学硕士,研究方向:列车网络控制逻辑 的研发设计
参考文献
【1I碴晓鹏,韩文娟.南京地铁1号线紧急制动分析UJ.铁
一30一 (责任编辑:周琼)
2主要工艺技术研究
为有效解决以上难题,该厂结合各工序控制技术参
数,并参考大量相关技术资料,经过认真研究、不断创
新试验,最终顺利实现RH短流程生产。主要进行了以下
主要工艺技术的研究:
2.1 优化KR铁水预处理工艺
为降低入转炉铁水中硫含量,KR必须进行深脱硫,
将铁水中W(S) ̄lJ50ppm以下,以满足超低硫钢生产的
需要。通过对储粉罐脱硫剂存放时间和脱硫剂理化指标
的管理与把关,优化脱硫剂加入时机,延长搅拌头搅拌
时间,提高搅拌头旋转速度,优化搅拌头插入深度、优
化KR处理前后扒渣标准,摸索铁水预处理目标硫含量
与脱硫剂加入量及处理周期、温降的对应关系,经过
攻关,KR脱硫效果明显改善并稳定保持在55ppm以内,
与优化之前相比较,平均降低约35ppm,最低在达到
5ppm。
2.2顶底复吹转炉脱硫工艺的研究与应用
通过采取提高转炉终点温度、提高转炉渣碱度、增
加渣量以及吹炼后期禁止加入矿石等措施,有效地提
高了转炉吹炼过程脱硫效率,与实施之前相比转炉终点
[s]平均降低约35ppm。采用优质废钢,包括自产板头、
板边、坯头坯尾,有效地实现了终点温度、硫、磷的控
制,确保了RH短流程工艺的推进。
2.3优化挡渣工艺,减少出钢过程下渣量
为降低钢水中硫含量,达到钢种成分设计要求,实
现RH处理过程中钢包渣吸附夹杂的目的,必须减少出
钢过程下渣量,降低钢包渣中∑(FeO+Mn0)和Si02含
量,我们通过工艺研究分析,制定以下措施: (1)严
格控制转炉出钢下渣,将下渣量控制在5kg/t钢以内:
(2)使用前期出钢口,要求出钢时间≥4.8mim (3)
及时维护和更换出钢口,保证出钢时出钢口形状保持圆
滑,出钢过程钢流不散流; (4)出钢前采用挡渣塞和
出钢临终时加入挡渣棒的双挡渣方法。通过优化出钢挡
渣工艺,CAS初始渣中∑(Fe0+Mn0)平均含量由原来的
g%降至5%,si0 平均含量由原来的14.5%降至9%,有效
地改善了钢渣吸附能力。
2.4转炉出钢“渣洗”脱硫工艺的研究分析
脱硫反应是一个受控于传质过程的反应,脱硫速度
可表示为:
: . dt .A-v:kC(%S)Ls。 式中:A/V为单位体积的反应面积:k为传质系数。
钢一渣接触面积增大,[s]与[O。_]接触的机会增多,
则脱硫反应速度加快,提高钢包渣碱度等于增加了渣中
0 一的浓度,故可提高脱硫速度;搅拌可以增大k¥ ̄A/V,
从而加速钢一渣间的脱硫反应速度。
通过研究分析,将转炉出钢过程的活性石灰 (活性度≥340mL)加入量由原来的1500kg优化为
800~1000kg,根据钢种适当加入100 ̄200kg脱硫促进
剂以降低钢包渣氧势;同时提高出钢过程钢包底吹供氩
强度,充分利用钢渣混冲良好的搅拌动力学条件以及钢
水高温良好的热力学条件以增大k和A/V,形成高碱度、
流动性好的钢包渣,对钢水进行“渣洗”脱硫,吸附脱
氧夹杂物的目的。
2.5优化RH真空精炼工艺
(1)细化提升气体模型,确保RH处理后钢水中气
体含量和夹杂物含量、尺寸满足钢种要求; (2)采用
浸入式喂丝法,提升钙处理效果,有效地减少了夹杂
物; (3)优化RH过程工艺参数,针对一、二、三级探
伤制定不同的真空处理工艺,既缩短了处理周期还降低
了生产成本。
2.6优化RH真空槽烘烤制度和耐材砌筑工艺
根据RH短流程生产钢水和真空槽温降的问题,优化
RH和真空槽烘烤制度,改进顶枪出口夹角和结构,提高
烘烤效率,解决了槽内冷钢量大、夹杂物多以及温度低
无法连续RH短流程生产等问题。
根据RH短流程工艺的需要和生产节奏的要求,在实
际生产中对于真空槽的关键部位以及生产中易损坏、影
响耐材寿命和经常修复的部位进行了改进创新,并在实
际生产中得到了很好的使用,不但提高了耐材的使用寿
命,提高了工作效率,同时还提高了RH使用的可靠性和
稳定性,为RH短流程生产提供了保证。
2.7生产组织和订单结构的优化研究
按照可RH短流程生产的钢种集中排产,根据产量和
生产节奏,将可短流程生产的钢种安排在浇次的中后
期,避免温度、成分、节奏等影响RH短流程生产钢种的
成功率,最大限度地提升RH短流程的比例,目前RH短流
程比例有效稳定在30%左右。
3实施效果
通过实施RH短流程生产工艺,LF精炼炉的利用率由
以前的100%降低到目前的70%左右,LF工序水、电、氩
气等能源以及合金辅料消耗明显降低,突破了RH短流程
生产探伤钢种的瓶颈;RH短流程工艺探伤合格率由以前
的92%稳定 ̄U99%,吨钢可降低成本30元,大大降低了产
品加工制造费用,为该厂生产产品在市场上接单奠定价
格优势,创造了可观的经济效益。
参考文献
【1】丛芳,毕秀荣.RH真空精炼技术的发展、现状及其 设备组成【『】.工业加热,2011,(40).
作者简介:赵华(1980-),女,山东聊城人,山东钢铁 股份有限公司济南分公司工程师,研究方向:轧钢工艺技术。
(责任编辑:周琼)
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