消除预分解窑产生黄心料的技术措施
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转 中就产生 明显 的振动 。此外 ,高温气体 中的粉
尘 ,也对 叶轮 产生 比较 强劲 的冲刷作 用 ,造 成 叶轮
由表3 可知 ,窑尾废气中C O 气体的浓度较高, 说 明窑 内煤 粉产 生 了不完 全燃 烧现 象 ;窑尾 四个 气
样 的过剩 空气 系 数都 <1 . 0 5 ,说 明窑 内通 风 量严 重
2. 4 2 、2 . 5 & 2 . 7 8 、2 . 7 2
0. 0 0、0 . 0 0 . 0 0 . 0 0
2 . 0 - 3 . 0
0 . 0 - 2 . 0
分 解 炉 口废 气成分
C 0 2 / %
N 2 / %
O . 45 . O
0. 0 - 7 8. 0
结 皮 不对 称地 脱落 后 ,叶 轮 的动平衡 遭 到破 坏 ,运
严重不符。例如 ,产生黄心料期间 ,中控设定风阀
开度 为5 0 % ,现场 实 际测 试 开 度达 N7 5 % ,导致 窑
内实 际 通 风量 大 大减 少 。表 3 的废 气成 分 数据 也 印
证 了窑 内通 风 量 的严 重不 足 。
1 . 5  ̄ 2 . 5
0. O ~ 2 . 0
出现黄 心料时 的参 数值
1 . 5 1 、1 . 5 8 、 1 . 2 1 . 3 7
1 . 9 3、 i . 9 8 、2 . I I 、2 . 0 2 2 6 . 3 6 、2 6 . 8 2 5 . 7 5 、2 6 _ 3 2
严 重 的还 原气 氛 ;同 时 ,未 燃 或正在 燃烧 的炭 粒 又 容 易掉 落 在熟 料 中 ,减 少 了与 氧气 的接触 机会 ,容 易发 生不 完全 燃烧 现象 。 ( 2)内风 、外 风 比例 的调节 。
控制 进 厂原煤 的指标 :全 硫含 量 <1 . 5 0 %;C 1 一 <0 . 0 1 5 %;灰 分 <2 0 . 0 0 %;挥 发分 >2 8 . 0 0 %;发 热 量 >2 2 9 9 0 k J / k g ;原煤 的库存 量 ≥5 0 0 0 t ,保 证 原 煤 的预均 化效 果 。控制 出磨 煤粉 的质 量指标 :细 度 <1 0 . 0 0 %,水 分 <1 . 5 0 %。如 因客 观条 件 限制 ,
<2 . 0 0 %;控 制进 厂石 灰 石 的 结 晶石 英 <4 . 0 0 %, E a O>4 8 . 0 0 %;石灰 石 的库 存量 ≥8 0 0 0 t ,保 证 石 灰 石 的预均 化效 果 。
2 . 2 控 制进 厂原 煤及 煤粉 的质 量
风强烈 的冲击 、扰动影响 ,火焰极易发散不集 中。 燃烧器 的纵向中心位置越接近料层 ,越容易产生还 原气氛。因为喷嘴靠近料层 ,火焰与物料表面之间 的距离变小 ,氧气含量相对不足,在物料表面产生
不均匀 、不对称磨损 ,使风机产生明显的振动。风 机振动加剧 ,转速必然下降,无法满足正常生产 , 会 加 重黄 心料 的产 生 。
1 . 3 三 次 风 阀 的 影 响
不足 。分解炉出 口废气 的四个气样 中都没有C O 气 体成分 ,过剩空气系数都大于 >1 . 1 5 ,说 明分解炉 内氧气充足过剩 ,不存在还原气氛。
窑 尾 废 气
成 分
CO2 , %
/ %
0. 7 8. 0
6 7 . 5 2 、6 9. 0 1 、7 0 . 2 & 6 9 . 7 0
过剩空气 系数
0 2 / %
C 0/ %
1 . 0 5 - 1 . 1 5
0. 0 ~ 1 5 . 0
0. 3 . O
1 . 0 3 、1 . 0 3 、1 . 0 1 、1 . O 2
燃烧器 内外风 的比例控制一定要 准确 ,否则 不 但影 响风煤 的混 合 ,更 影 响煤 粉 的燃烧 。以调 节
阀门开度的办法改变内外风的比例尽管很方便 , 但实 际误差却很大,不能有效地调节及控制火焰的形状。
2 改进措 施 2 . 1控 制进 厂原 材料 的质量
必须有不合 格的原煤进厂 ,每次至多进5 0 0 t ,并
2 0 1 4 年 第2 期
N o . 2 2 0 1 4
赵晓东 ,等 :消除预分解窑产生黄心料 的技术措施
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1 . 2 高 温风机 运行 状 况的 影响
例 。 由于受 高 温气 体及 粉尘 的作 用 ,风 阀发生 了严 重 的热 变形 及磨 损 变形 ,造 成实 际开 度和设 定 开度
且要分堆布料放置 ,要做到搭配使用 ,保证预均化 效果 ;同时,还要调整出磨煤粉的控制指标 ,细度
由原来 的 <1 0 . 0 0 %降低到 < 8 . 0 0 %;水分 由原来的 <1 . 5 0 %降低到 < 1 . 2 0 %。
1 . 4 燃 烧 器 的 影 响
三次风 阀的作用是用来调 节窑和炉的用 风 比
( 1 )燃 烧器 的位 置 。
表3 出现黄心料 时的废气成分 项 目内容
/ %
C0 / %
设计 控制 范围
0 . 0 - i 5. 0
0 . 3 . 0 0. 0 4 5. 0
生 产控制范 围
2 7 . 1 o 、2 8 . 2 2 8 . 7 & 2 8 . 5 7
6 9 . 7 3 、6 8 . 4 6 7. 7 & 6 7 . 1 0 ~ 1 . 2 0
1 . 1 5 、1 . 1 6 、1 . 1 8 、l l 8
燃 烧器 的端面 在窑 口外 面 大约 8 0 m m,受 二 次
产 生 黄 心料 期 间 ,高 温 风 机 的振 动 很 大 ,测
试的振动值平均达到6 . 6 m m / s 。风机产生振动的主 要原 因是风机 叶轮上存在不均匀结皮现象 ( 原因同 窑尾结皮 )。刚开始形成的结皮比较均匀 ,叶轮不 产生 明显 的振 动 ,可 以保持 正 常运转 。当 叶轮上 的