几起零序过流保护动作事故分析及改进措施探讨
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变电站110kV线路零序过流的故障分析摘要:本文主要针对变电站110kV线路零序过流的故障展开了分析,通过结合具体的事故概况,对故障的原因作了系统的分析,并给出了一系列有效的整改措施,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。
关键词:变电站线路;零序过流;故障0 引言随着我国的经济建设发展,用电需求的增加对变电站也提出来更高的要求。
因此,对于变电站110kV线路需要有高度重视,特别是对零序过流故障的分析处理。
若线路出现故障,我们需要及时采取措施进行处理。
基于此,本文就变电站110kV线路零序过流的故障进行了分析,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。
1 事故概况1.1 事故经过某220kV变电站一次接线图如图1所示。
2015-05-08,变电站110kV线路1发生L3相接地故障,152断路器差动保护动作,跳开152断路器,重合于永久性故障,距离保护加速动作,但断路器未断开。
故障录波图显示,故障电流一直持续;事故发生后现场检查152断路器在分位,3号主变压器110kV侧零序过流Ⅰ段保护动作,一时限0.8s跳开112母联断路器,二时限1.1s跳开3号主变压器中压侧103断路器。
154断路器连接的110kV变电站1号主变压器间隙击穿,154断路器零序过流Ⅱ段保护动作,跳开154断路器,重合成功(重合时110kVⅡ段母线已失电)。
158断路器零序过流Ⅲ段保护动作,跳开158断路器,同时2号主变压器中压侧间隙击穿,0.5s跳开2号主变压器三侧断路器,切除故障电流。
1.2 事故时运行方式该变电站共3台主变压器,220kV双母线单分段运行,1号主变压器201断路器接ⅠⅢ母线、2号主变压器202断路器接Ⅲ段母线、3号主变压器203断路器接Ⅱ段母线运行,212母联断路器在合位。
110kV双母线并列运行,1号主变压器101断路器接Ⅰ段母线,2号主变压器102断路器接Ⅱ段母线,3号主变压器103断路器接Ⅱ段母线运行,152、154、158、160断路器接Ⅱ段母线运行,10kVⅠ段、Ⅱ段母线分列运行,Ⅲ段母线与Ⅰ段、Ⅱ段母线独立运行,各电压等级线路单上单,双上双(如图1所示)。
厂用400V零序过流保护动作事故分析发表时间:2018-07-05T15:58:01.640Z 来源:《电力设备》2018年第9期作者:王江华[导读] 摘要:机组冷却风机发生接地路故障,因开关选型不合理,造成越级跳闸,引起400V厂用变压器零序过流保护动作,在未找了故障原因时再次误合故障回路引起厂用400V 高压侧开关跳闸,400V厂用电全部消失。
(四川港航嘉陵江金沙航电开发有限公司 637400)摘要:机组冷却风机发生接地路故障,因开关选型不合理,造成越级跳闸,引起400V厂用变压器零序过流保护动作,在未找了故障原因时再次误合故障回路引起厂用400V 高压侧开关跳闸,400V厂用电全部消失。
关键词:大电流系统、零序过流保护、开关越级跳闸1 概述在中性点直接接地(包括经小阻抗接地)系统中,当发生单相接地故障时,接地电流一般都比较大,所以称为大电流接地系统。
一般110kV及以上系统或380/220V的三相四线制系统采用大电流接地系统。
沙溪电站400V厂用电系统则是中性点直接接地的大电流系统。
两台厂用变压器装设保护有限时电流速断、过电流保护和零序过流。
其中零序过流保护用以反映变压器低压绕组、400V母线不对称接地故障的主保护,同时也作为400V系统负荷不对称接地时的后备保护。
保护动作结果为延时0.7秒跳开变压器高压侧断路器。
2 故障现象2011年9月15日,沙溪电站厂用400V II段失电,2#厂用变高压侧断路跳闸,厂用400V低压侧备自投装置401动作,厂用电由标准运行变为I段带II段运行,当运行人员恢复机组辅助设备动力电源时,厂用400V I段失电,1#厂用变高压侧断路器跳闸,导致厂用400V失压。
由于我厂机组辅助设备动力电源来自厂用400V系统,因此,全厂3台机组手动紧急停机。
事后查看现场,厂用400V 两台变压器保护装置“零序过流“保护动作。
3 故障原因分析及处理在出现厂用400V失压后,检修人员迅速赶到现场,分析查找故障原因。
装备应用与研'♦Zhuangbei Yingyong yu Yanjiu一起站用变多次跳闸事故的原因分析与整改措施林依青(广东电网有限责任公司汕头供电局,广东汕头515000)摘要:针对某110%V变电站一起站用变多次在本站10%V馈线近区接地故障跳闸时出现低压零序过流保护动作而跳闸的事件,分析了事故原因,指出了站用变电流回路存在的缺陷,并提出了整改措施。
关键词:站用变;电流回路;跳闸原因0引言变电站的站用变系统是整个变电站正常运转所需能量的来源,其能否运接变电站供电系统的叭低压站用变系统的变压一用直接接地的方式,除了过保护之外,还需装设零序过保护作站用变接地保护的后保护,,低压零序电站用变低压侧接地线回路的零序CT二次。
本文介绍了某110%V变电站一起站用变多次在本站10kV馈线近区接地故障时出现低压零序过流保护动作而跳闸的事件,分析了事故原因,并提出了的整改措施。
1事故过程该110kV变电站10kV接线为单母线分段接线。
站用变系统由2台10kV站用变压,量160kVA,分在10kV I母线和-线上。
站用变低压380V侧是线分段接线。
为了保站用电的供电,2台站用变用,站用变因故障跳闸电时,一站用变出运的站用变的切。
2019年9月至2020年4月,该110kV变电站连续发生4次#2站用变低压零序保护动作跳闸事件,时有站10kV馈线近区接地故障零序保护动作跳闸事故的,况如表1所示。
表1#2站用变动作跳闸情况表时间跳闸馈线馈线发生故障时一次/二次零序电流值/A#2站用变保护装置低压侧一次/二次零序电流/A2020-04-08a线(位于III母线)199/4.98378/9.462020-01-01b线(位于I母线)307/2.50346/8.642019-12-24=线(位于III母线)260/6.50336/8.392019-09-16>线(位于I母线)286/2.38376/9.39 2020年4月8日,该站的10kV a线站外发生近区接地故障,一次零序电199A,大于整,馈线零序保护正确动作。
67号箱变低压侧零序过流跳闸失效分析报告二〇二〇年三月二日“67号箱变低压侧零序过流跳闸”失效分析2019 年 10月27日01时04分05秒箱变后台监控后报警,报文显示:67 号箱变低压侧零序过流跳闸动作,随后机组报出“电网异常、电网频率高故障”现将检查处理情况汇报如下:一、2019 年 10 月 27 日故障前运行方式:1.35kV 投风八线集电线路运行正常。
2.其所接带 9 台箱变及风机运行正常。
3.67 号机组平均风速 9.53m/s,67号机组接带负荷:2.51MW;满负荷运行2.4小时,风电场所接带负荷 258.1MW。
二、设备跳闸保护动作信息1.跳闸动作信息2019 年 10 月 27 日 01 点 04 分 05 秒,箱变监控后台报 67 号箱变低压侧零序过流跳闸(详见表1)表1:67号箱变保护动作信息(详见表2)。
表2:67号机组信息保护动作信息1.2019 年 10月27日01时04分05秒箱变监控后台报67 号箱变低压侧零序过流跳闸动作,低压侧断路器跳闸,随后机组报出“电网异常、电网频率高故障”对67 号箱变就地检查,发现高压断路器在合位,低压断路器在分位,测控报低压零序过流动作,动作电流0.19A,时限101ms,查看测控装置定值动作电流0.2A,时限100ms,对67号箱变进行隔离,对箱变高、低压侧全面检查未发现异常,箱变定值单核对,用 2500MΩ表对箱变低压侧进行测绝缘,相间及对地绝缘值合格,金凤厂家对机组全面检查未发现异常,具备送电条件,然后对 67 号箱变低压侧送电,机组带负荷运行正常。
2.2019年11月09日00时20分58秒变报67 号箱变监控后台报67 号箱变低压侧零序过流跳闸动作,低压侧断路器跳闸,随后机组报出“电网异常、电网频率高故障”对67 号箱变就地检查,发现高压断路器在合位,低压断路器在分位,测控报低压零序过流动作,动作电流0.2A,时限101ms,隔离67号箱变进行,对箱变高、低压侧全面检查未发现异常,金凤厂家人员对机组全面检查未发现异常,67号箱变在隔离状态。
一起线路故障引起的零序I段动作跳闸原因分析及预防措施探讨摘要:变电站内部及送出线路最容易发生事故的设备就是电缆线路,其中单相接地故障引起零序过流Ⅰ段动作占很大比例,极少数项目现场出现零序过流Ⅱ段动作跳闸,零序过流I段动作大多数是一次设备异常引起的保护动作。
本文结合工作中的35KV光伏电站开关站接地变零序保护动作跳闸的实际案例,从引起跳闸的原因着手,阐述了事故检查过程及预防措施,深入分析一起线路故障引起的零序过流I段动作跳闸事故,通过制定对策,避免开关站再次出现该跳闸事故。
从而给其他现场处理类似事故提供一定的帮助。
关键词:光伏电站零序I段动作跳闸原因分析及预防措施1事故过程及设备简介:某光伏电站建设规模为40MW,以2回35kV 集电线路至 35kV光伏电站内开关站,开关站汇集电能后以1回35kV架空线路接入110kV变电站。
光伏区电能汇集后通过13台35kV箱变升压,集电线路原有道路敷设可方便到达开关站,总长约6.5公里。
(1)故障前后电站运行方式故障发生前,某光伏电站35kV送出Ⅰ回线在运行状态,站内35kV母线在运行状态。
35kV光伏场区集电Ⅰ回线带负荷17.2MW,35kV光伏场区集电Ⅱ回线带负荷21.1MW,全站送出总负荷38.1MW。
故障发生时,某光伏电站内35kV母线保护装置1M差动相电压保护、1M失灵相电压保护启动,但未动作出口。
故障发生后,某光伏电站35kV开关321、322、323、324、325断路器跳闸。
35kV送出Ⅰ回线,35kV母线、35kV接地变、35kVSVG、35kV集电Ⅰ回线、35kV集电Ⅱ回线均转为热备用状态,全站送出总负荷变为0 MW。
(2)事件发生经过2022年11月22日16时59分09秒860毫秒,某光伏电站35kV接地变兼站用变高压侧零序I时限保护动作出口,(动作电流1.058A,动作时限735ms)。
跳开35kV集电Ⅰ回线324断路器、35kV集电Ⅱ回线325断路器、35kV SVG 322断路器、35kV送出Ⅰ回线321断路器、35kV接地变323断路器。
零序保护误动原因及解决措施零序保护误动原因及解决措施零序保护是电力系统中一项重要的保护装置,工作稳定性对系统的安全运行至关重要。
然而,零序保护误动时常发生,可能导致保护装置虚假动作,进而影响电力系统的正常运行。
本文将根据步骤思维,探讨零序保护误动的原因,并提供解决措施。
步骤一:了解零序保护误动的原因零序保护误动的主要原因可以分为两类,一是外部因素,二是内部因素。
外部因素包括电力系统故障、雷击、接地电阻变化等,这些因素可能导致零序电流的不均衡。
内部因素包括保护装置参数设置不当、接线错误、设备故障等。
了解这些原因可以为解决零序保护误动提供基础。
步骤二:分析零序保护误动的具体情况针对零序保护误动的具体情况,进行详细分析是解决问题的关键。
可以通过检查保护装置的报警记录、观察相关设备的运行状态以及对故障发生时的电力系统进行录波分析等方式,找出误动的具体原因。
步骤三:针对外部因素做出相应的措施对于外部因素导致的零序保护误动,可以采取以下措施来解决问题。
首先,加强对电力系统的维护和管理,及时处理电力系统故障,减少故障对零序电流的影响。
其次,加强对设备的防雷保护措施,减少雷击对零序电流的影响。
另外,合理设计接地系统,确保接地电阻的稳定性。
步骤四:针对内部因素做出相应的措施对于内部因素导致的零序保护误动,可以采取以下措施来解决问题。
首先,检查保护装置参数设置是否合理,根据实际情况进行调整。
其次,检查保护装置的接线是否正确,确保信号传输的准确性。
另外,定期对保护装置进行检测和维护,确保其工作正常。
步骤五:监控和测试零序保护装置的性能为了确保零序保护装置的稳定性和可靠性,定期进行监控和测试是十分重要的。
可以通过对装置进行定期巡检、检测装置的动作性能、进行保护装置的定值检查等方式,确保零序保护装置工作正常。
总结:零序保护误动对电力系统的正常运行造成了一定的影响,然而,通过了解误动原因、详细分析、针对外部和内部因素采取相应措施以及监控和测试装置性能等步骤,可以有效解决零序保护误动问题,确保电力系统的安全运行。
一起风电场35kV集电线零序过流保护误动作原因分析及改进措施作者:郑航来源:《科学导报·科学工程与电力》2019年第24期【摘; 要】风电场集电线含有较长电缆线路时,零序过流保护定值整定不但要考虑母线上接地变压器零序电流,而且要充分考虑同一母线上其余电缆的电容电流对零序过流保护的影响,避免误动作。
【关键词】集电线;零序过流保护;电容电流一、误动作情况概述贵麻风电场全场装机容量170MW,安装单机容量2.5MW风机68台,各风力发电机机组经箱式变压器将风机电压由0.69kV升压到35kV后,按多台发电机变压器组为一个集电单元,共10个集电单元接入两段35kV母线。
220kV升压站安装单台容量为120MVA主变2台,电压等级220/35kV,升压站最终以220kV牛旧线接入贵州电网。
风电场35kVⅠ段母线接有7条集电线及一台Z型接地变,接地电阻50Ω,接地变无其他负载,每条集电线上带有7台容量为2750kVA的箱式变压器(接线组别Dyn11),35kV系统为中性点经低电阻接地系统,集电线保护装置为北京四方CSC-211线路保护测控装置。
某日,35kVⅠ段母线上的集电四线于21:24:2.843零序过流Ⅰ动作,动作电流二次侧3I0=2.08A,一次侧3I0=208A,随后同一段母线上的集电一线21:24:2.864零序过流Ⅰ动作,动作电流二次侧3I0=0.7A,一次侧3I0=70A,集电二线21:24:2.860零序过流Ⅰ动作,动作电流二次侧3I0=0.5A,一次侧3I0=50A,集电三线21:24:2.853零序过流Ⅰ动作,动作电流二次侧3I0=0.38A,一次侧3I0=38A,集电七线21:24:2.860零序过流Ⅰ动作,动作电流二次侧3I0=0.30A,一次侧3I0=30A,保护动作集电线路的开关均跳闸,其中集电线五、六线保护装置未动作。
经检查集电一、二、三、七线相间及对地绝缘合格,未出现接地现象,集电四线3号塔C相引流线断裂并与杆塔接触,发生金属性接地造成零序过流保护动作。
某火电厂厂用6kV分支零序过流保护动作停机原因分析摘要:某火电厂发生因厂用6kV分支零序过流保护动作而导致的停机事件。
经过对SOE、DCS历史曲线、继电保护装置动作情况、故障录波器波形等的调查和对6kV开关的现场检查和检修记录的检查,对本次停机事件的原因进行了分析,指出暴露的主要问题,提出处理和防范措施。
关键词:火电厂;零序过流保护;原因分析;处理和防范措施0 引言某年4月10日19:30,某火电厂1号机组正常运行。
机组负荷202MW,6kVIA段电压6.1kV,电流723A,6kV IB段电压6.02kV,电流1355A,AGC投入;各辅机、380V各段正常运行。
19:40:39,1号机组DCS收到发变组保护A、B屏“高厂变B分支零序过流t2”动作信号,发电机解列灭磁,汽机停机,锅炉MFT,厂用电源6kV IA段快切装置启动并切换成功,6kV IB段切换闭锁,6kV IB段母线失电。
1-2给水泵、1-2引风机、1-4磨煤机等重要辅机跳闸,6kV IA段电压6.19kV,电流1133A(1号机6kV IA段快切正常),6kV IB段电压0V,电流0A(高厂变B分支零序过流t1保护启动闭锁1号机6kV IB段快切装置)。
1 设备概况该火电厂选用发电机选用某发电机厂设计生产的QFS2-330-2型发电机。
发电机励磁系统采用UNITROL5000微机励磁调节控制系统。
继电保护系统采用双重化DGT801B型数字式发电机变压器保护装置,共配置两面电量保护屏,一面非电量保护屏。
2 现场调查2.1现场检查检查发现:发变组保护A、B屏“高厂变B分支零序过流t2”保护动作为机组首出跳闸原因。
机组事故停机过程中各系统工作正常,故障录波器可靠启动录波,录波文件完整齐全。
(1)DCS历史曲线检查情况。
1号机组停机首出为“高厂变B分支零序过流t2保护动作”,保护出口关主汽门,导致汽轮机ETS动作跳闸、锅炉MFT,整个机组机、炉、电停机联锁逻辑正常。
集电线路零序过流一段动作原因集电线路零序过流是指系统中出现的零序电流超过额定值的情况。
零序电流是指不同相或不同回路之间的电流之和。
歧视零序过流保护是用来检测和限制由于系统接地故障或设备故障引起的零序过电流。
当零序电流超过设定值时,零序过流保护会动作并切断故障区域,防止故障扩大和保护设备安全运行。
本文将从集电线路零序过流一段动作的原因进行详细探讨,包括零序电流的产生原因、零序过流保护的工作原理、动作原因分析、以及一段动作的设置参数等方面进行深入讨论。
一、零序电流的产生原因1.系统接地故障系统接地故障是导致零序电流产生的主要原因之一。
当系统中存在接地故障时,电流会通过接地点流回发电机,并形成零序电流。
这种情况下,零序电流的大小与接地故障的类型、位置和故障电阻等因素有关,通常会远大于正常运行条件下的零序电流值。
2.设备内部故障设备内部故障也是零序电流产生的另一个重要原因。
例如,变压器绝缘老化、接地故障、内部短路等情况都可能导致设备内部的零序电流超过额定值。
3.谐波电流系统中存在谐波电流也会产生零序电流。
由于负载非线性特性和电力电子设备的广泛应用,谐波电流在电力系统中越来越普遍。
谐波电流会增加系统中的零序电流,增加零序过流保护的动作可能性。
二、零序过流保护的工作原理零序过流保护是一种通过检测零序电流大小来实现对系统负荷和设备故障的保护装置。
其工作原理主要包括以下几个方面:1.零序过流电流测量零序过流保护装置通过对系统中零序电流的测量来判断故障情况。
通常零序过流保护装置会设置一个额定值,当系统中的零序电流超过额定值时,保护装置将输出动作信号,并切断故障区域,起到故障保护作用。
2.动作时间设定零序过流保护装置还需要设置动作时间,即动作时间延迟。
在故障发生时,为了防止误动作和过度保护,零序过流保护装置通常会设定一个动作时间延迟。
只有当零序电流持续一定时间超过额定值时,保护装置才会动作,切断故障区域。
3.动作原因分析零序过流保护装置能够对电流进行采样和测量,并且根据测量出的电流值进行分析判断。
电缆钢铠接地线穿过零序CT情况下零序保护误动原因及预防措施探讨秦绍俊(国电聊城发电厂山东聊城252033 )【摘要】基于电缆钢铠接地线穿过零序CT接地情况下零序保护多次误动作的事故原因进行了分析,提出了在工程施工及电力运行中预防零序保护误动作的相关措施。
本文介绍了煤灰6kV配电室B、C、D三台柱塞泵零序保护过去多次误动作的原因,故障的查找过程以及采取的有效防范零序保护误动的措施。
【关键词】电缆钢铠接地线零序CT保护误动作0引言2007年5月19日19时50分,聊城发电厂煤灰6kV配电室B、C、D三台柱塞泵先后发接地光字牌,跳闸。
23时35分B、C、D三台柱塞泵又一次先后发接地光字牌,跳闸。
检查设备无异常后开C柱塞泵运行正常,未再出现此类情况。
1故障原因分析1.1事故调查检修值班人员接到运行通知后立即赶到现场,对B、C、D柱塞泵综合保护进行检查,发现B、C 柱塞泵在运行过程中零序电流启动且出口跳闸,而C柱塞泵未运行,但是零序保护也启动了,并且发出了出口跳闸信号。
三台泵的动作记录如下:名称零序保护定值零序动作电流B柱塞泵0.33A 0.41AC柱塞泵0.33A 0.39AD柱塞泵0.33A 0.40A 经过对三台柱塞泵的零序保护进行检查、校验,发现保护定值准确,动作良好,保护装置采样正确,可以排除装置本身问题。
经过对二次回路进行检查,跳闸回路绝缘良好,继电器出口接点绝缘良好,零序CT二次回路良好,可以排除二次回路问题。
随后又对煤灰6KVA段三台柱塞泵电源开关进行了检查。
用2500V摇表摇测开关、电机及所属一次设备,绝缘良好。
经测量电源开关直流控制回路良好。
检查三台柱塞泵电源开关引线紧固, 无过热及氧化现象,无破损,开关分合闸可靠。
开关操作把手指示正确,操作灵活,手动分合闸试验正常。
检查设备无异常后,将三台柱塞泵电源开关合闸,然后将电源开关送电后正常。
1.2零序保护误动作的原因分析380我们知道,在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
电机零序保护跳闸常见故障原因分析和技术改进摘要:某核电厂1/2机组低压交流配电盘调试至今,发生过多起75kW以上电机在停运、启动或正常运行期间出现零序保护跳闸的故障。
本文重点研究大功率电机回路零序保护误跳闸问题,将从各类零序保护跳闸的典型案例入手,分析零序保护跳闸的各种故障原因并进行归纳总结,探索电机零序保护误跳闸的根本原因,得出解决现场缺陷的实用型方案,并制定一定的改进策略和计划,指导电气维修人员快速定位和解决该类型故障,有效保障核电厂重要敏感设备或QSR核级设备的可靠运行。
关键字:大功率电机;零序保护跳闸;电缆对中;屏蔽层接地;增加延时;1. 问题描述根据核岛大功率电机发生零序保护跳闸事件的时间和故障现象,该类事件主要发生在以下三种阶段:电机启动瞬间、电机热备或停运期间、电机正常运行期间。
下面针对每个阶段出现的典型案例进行简要介绍,以便后文开展详细的故障原因分析和解决方案制定。
电机启动瞬间发生零序保护跳闸的案例:(1)2018年6月12日,运行人员执行9DVN007ZV风机定检后再鉴定试验。
主控启动9DVN007ZV风机后其上游电源开关1LKJ311间隔零序保护继电器动作,开关跳闸,从风机启动到跳闸约2.9秒。
(2)2018年6月12日,9DVN007ZV风机进行启动验证,录取电机启动期间三相电流和零序电流波形。
主控启动该风机后约136mS时发生开关跳闸。
(3)2012年5月10日至13日,1SAP001CO、2SAP002CO空压机在启动瞬间五次发生零序保护跳闸,空压机无法正常启动。
电机电源开关处于热备或停运期间发生零序保护跳闸的案例:(1)2015年10月23日,3CFI104MO电机处于停运状态,其电源开关合闸但接触器未吸合,在无启动指令的情况下,3LLO205间隔零序保护动作指示灯亮,主控报警。
(2)2018年7月31日,4EVR003ZV定期切换至4EVR002ZV,003ZV停运时,主控触发4LLD008KA,现场检查零序继电器动作,故障灯亮。
某电力大厦变压器零序保护误动作跳闸原因分析及防范措施摘要:针对广州某电力大厦10KV变压器零序保护误动作导致整栋大厦短时间断电,深入调查,分析故障原因,提出预防整改措施。
关键词:零序动作故障排查事件分析防范措施0前言2019年12月5日9时,广州某电力大厦#1变压器高低压开关突然跳闸,导致该办公大厦B座南塔照明及办公用电断电。
现场检查,发现#1变压器零序保护动作,其它无异常。
9时15分。
摇测变压器绝缘正常后送电,大厦电力恢复。
经调查,变压器跳闸时,操作人员正在对锅炉机房的锅炉加热管进行送电试运。
针对以上事件问题,逐一排查,全面检查一、二设备、设备维护保养、高压绝缘试验、保护装置校验及传动等,均未发现异常。
本文通过综合分析,提出防范措施,避免以后同类型事件发生。
1事件经过简要1.1跳闸后,查看#1变压器柜综合继保系统,继保装置报警代码为“6”,对应故障为零序电流动作跳闸,同时零序跳闸信号继电器复位键弹出,判断为#1变压器零序保护动作导致大厦B座南塔断电。
1.2保护跳闸动作时,锅炉机房的锅炉加热管正在送电试运行。
试运前,操作人员测量各加热器接地电阻及相间电阻均正常。
锅炉加热管共两组,每组有8支三相加热管,每支加热管功率为54KW。
按照操作规程逐一投送,投送过程中,三相电流保持平衡。
1.3 #1变压器三相温差正常,且无明显接地击穿现象。
变压器送电后,运行工况正常。
变压器低压侧ABC三相电流分别为339A、337A、328A,三相平衡。
2故障排查2.1锅炉加热器排查。
12月6日对加热器设备进行检查及投入试运,加热器设备及配电设备均为正常,锅炉加热器PLC智控装置各信号均正常。
2.2 #1变压器系统配电设备排查。
12月13日晚,对高压柜、变压器、电缆进行预防性试验,对#1变压器、#1变压器柜、1#电缆、高低压侧电源开关进行耐压绝缘测试及保护动作值试验,测试值均在规范要求内。
具体参数如下:2.2.1 #变压器G4出线柜铭牌参数:型号:KYN-10-31;额定电压(kV):12;额定电流(A):630;出厂日期:2003年9月。
一例高铁 10kV配电所零序过流保护误动的原因分析摘要:某高铁线10kV配电所一级贯通、综合贯通线路采用单芯铜芯交联聚乙烯绝缘电缆,此供电线路接地阻抗小,如果发生短路故障,大部分为接地短路故障,尤其以单相接地情况最多,为了提高供电网络的安全可靠性,均采用大电流接地系统中的中性点经小电阻接地三相供电系统。
为有效地判断故障类型、快速切断故障线路,不对称短路故障采用零序电流保护,其结构简单、灵敏度较高。
针对该高铁Y站10kV配电所非正常运行方式下,由X站10kV配电所越区供电时发生的两起零序电流保护启动跳闸原因进行分析,并提出解决方案。
关键词:配电所零序电压零序电流保护动作分析1.引言某高铁线10kV电力系统一级贯通线由小里程配电所供向大里程方向,小里程侧配电所为主供,综合贯通线供电方式与一级贯通线相反。
若中间某个10kV配电所电源停电或故障不能提供电源,则由相邻配电所经供电区段反送至该配电所。
该高铁10kV电力系统采用中性点经小电阻接地系统,中性点经小电阻接地在发生单相接地故障时,零序电流或零序电压保护装置动作,可准确判断并快速切除故障线路,提高系统安全水平,降低人身安全风险。
因采用中性点经小电阻接地系统的电气设备承受的过电压数值低、时间短,可适当降低设备的绝缘水平。
综合以上优点,该运行方式在高铁电力系统中被广泛采用。
由于Y站10kV配电所处于供电系统末端,但是Y站配电所小里程方向还有供电区段(即Z站-Y站间综合、一级贯通线),为了给该区段供电,只能由X站配电所反送至Y站配电所母线上,再由Y站配电所母线越至太原南-Y站供电区段,实现越区供电,使相邻(即X站)配电所供电线路延长9km,供电质量下降,出现两次因零序电流增大造成跳闸中断供电。
为提高该高铁10kV电力系统供电可靠性,对这两次跳闸进行分析,提出解决方案。
2.设备运行方式概况2.1正常运行方式正常运行方式下,Z站至Y站间一级贯通线电源由Y站10kV配电所(以下简称Y站配电所)一级贯通馈出一回路供电,Y站至X站间一级贯通线电源由Y站配电所一级贯通馈出二回路供电,上述两回路位于同一母线,即一级贯通母线,其电源由Y站10kV配电所电源二供电,见图2-1。
集电线路零序过流一段动作原因集电线路是输电线路中的一种,主要用于集中输送电力到变电站或者其他地方。
在集电线路运行过程中,有时会出现零序过流的情况,这可能导致设备的损坏和电网的故障。
因此,及时了解零序过流的原因和解决方法是非常重要的。
本文将就集电线路零序过流一段动作原因进行深入探讨。
一、集电线路零序过流的概念零序过流是指在三相电流相位相等的情况下,出现了异常的零序电流。
一般来说,正常情况下,三相电流应该是相等的,而零序电流应该是零。
但是在实际生产中,可能会出现异常情况,导致零序过流的产生。
集电线路的零序过流一段动作是指零序过流保护装置的一个保护动作过程,一般是指在零序过流达到一定数值时,保护装置进行动作,切断电路,避免设备损坏和事故发生。
二、集电线路零序过流一段动作的原因1.零序故障集电线路零序过流的一段动作最主要的原因是零序故障。
零序故障是指在电气设备或线路中发生的零序故障,导致零序电流异常增大,从而引起了保护装置的动作。
零序故障主要包括零序短路和零序接地故障两种情况。
当集电线路出现零序短路或者零序接地故障时,会导致零序电流急剧增大,从而引起保护装置的一段动作。
2.电气设备故障除了零序故障之外,集电线路零序过流的一段动作还可能是由于电气设备本身的故障引起的。
例如,电气设备内部的绝缘损坏,导致了零序电流的泄漏,从而引起了保护装置的动作。
此外,电气设备的负载过载或者短路也会导致零序电流的异常增大,引起保护装置的一段动作。
3.外部干扰在集电线路运行过程中,外部干扰也可能会导致零序过流的一段动作。
例如,受雷击、动物触电等外部原因所引起的集电线路的故障,都有可能导致零序过流的一段动作。
此时,保护装置的一段动作是为了切断电路,避免事故的发生。
4.保护装置设定值不合理保护装置的设定值不合理也是导致集电线路零序过流一段动作的原因之一。
当保护装置设定值设置过小或者过大时,都有可能导致对零序过流的误动作。
若设定值过小,零序过流保护装置可能会频繁动作,使得电路无法正常运行;若设定值过大,又导致了保护装置对零序过流的保护作用失效,从而无法及时切断电路,避免事故的发生。
电厂高厂变A分支零序过流动作事件分析分析电厂高压变A分支零序过流动作事件分析一、事件背景电力系统中,电厂的高压变是输电线路与发电机之间的重要连接部分,它的稳定运行对电网的正常运行具有重要影响。
然而,在实际运行中,高压变的零序过流动作事件时有发生。
为了保障电厂的安全稳定运行,需要对这类事件进行深入分析和探讨。
二、零序过流动作原因1.输电线路故障:电力系统中,输电线路可能发生外界短路故障,例如树枝、鸟类触线等引起的短路。
这种短路故障会使得电流突然增大,从而导致高压变A分支的零序过流保护动作。
2.发电机接地故障:发电机接地故障是导致高压变A分支零序过流保护动作的主要原因之一、当发电机的绝缘存在故障时,会导致电流沿着接地故障点流入地,形成零序电流。
当零序电流超过高压变A分支零序过流保护的设定值时,保护动作会触发。
3.高压变绕组故障:高压变绕组故障也会导致零序过流保护动作。
当高压变的绝缘存在故障时,可能导致绕组间短路,进而形成零序电流。
4.过电压引起的饱和效应:当电网发生突发的过电压时,高压变A分支中的电流变化速度较快,继电器对突变电流的响应会产生不准确的保护动作,从而误动作高压变A分支零序过流保护。
三、零序过流保护的作用和原理零序过流保护是电厂高压变重要的保护措施之一,它的作用是检测电流中的零序成分,当零序电流超过保护设定值时,保护装置会产生动作信号,切断电厂高压变与故障节点之间的电气连接,确保电网的正常运行。
零序过流保护的原理主要是基于对电力系统电流的检测和比较,其中最常用的是电流互感器和比流器。
电流互感器用来将高压变A分支的电流转换成适宜测量和保护的低电流,比流器则用来比较电流大小,并根据设定值产生驱动信号。
四、零序过流保护动作事件分析方法1.事件记录与分析:在发生零序过流保护动作事件后,需要及时记录事件发生的时间点、保护设备的状态、故障诱因等重要信息。
结合电厂的运行情况和设备的实际状态,对该事件进行分析,找出导致保护动作的根本原因。
几起零序过流保护动作事故分析及改进措施探讨
摘要:随着继电保护技术的发展,主保护不断强化,后备保护逐渐简化,但在很多特殊情况下,主保护往往未能启动,无法快速切除故障,只能依靠后备保护隔离故障来保证人身、电网和设备的安全,对此,本文介绍了几起典型的零序过流保护动作事故,通过分析故障过程、探讨暴露的问题,指出在加强主保护、合理简化后备保护的同时,仍必须重视后备保护的运行维护,以及电网结构的合理性和一次设备的性能。
关键词:主保护;后备保护;零序过流保护;重要性
0 引言
如果配备了完善的接地距离保护,零序过流保护作为接地距离保护的补充,仅用作切除高电阻接地故障[1];或是在主保护或断路器拒动等情况下,负责切除故障。
但在某些情况下,系统的稳定和设备的安全都有可能受到影响,本文便根据运行中零序过流保护动作的几起典型案例,如山火、人为责任、保护拒动等原因引起零序过流保护动作,对事故过程、暴露的问题进行了分析和探讨。
1 山火引起零序过流保护动作事故
1.1 事故过程简介
图1、图2为某500kV线路A相因山火引起高阻接地故障时的两侧录波,其中A侧零序II段保护动作,直接三跳;B侧差A相动保护动作,单跳A相,重合不成功三跳。
图1 A侧故障录波
图2 B侧故障录波
1.2 事故过程分析
(1)根据两侧录波,故障时故障电流突变相对较小,故障后故障电流逐渐变大,故障相电压超前电流的角度较小,由此判断线路上发生了高阻接地故障。
(2)在近故障侧(A侧)保护感受到的故障电流较大,故障发生后,保护装置能够立即启动;而远故障侧(B侧),保护装置感受到的零序电流(0.04A 左右)和电流变化量均小于装置整定定值,故在故障发生后2340ms左右都未能启动。
差动保护动作条件为装置启动、差流满足且收到对侧的允许信号。
故障发生后,两侧差动电流可以很快达到差动动作定值,但是由于B侧保护装置未启动,
无法给A侧发允许信号,故相差保护不能动作。
而针对高阻接地故障、可以不经对侧允许信号动作的零序差动元件,需检测到本侧零序电压(3U0)达到定值,随后将跳闸令发到对侧联跳对侧。
但是对于本次故障,A侧在故障发生后,保护装置感受到的电压没有明显的变化,故零差保护也未能动作。
直到B侧零序电流达到零序II段的定值并经2.3s的延时后,B侧零序过流II段动作跳开三相,同时将跳闸令发送至对侧;对侧结合差流条件,A相差流满足动作条件,B侧保护A相差动保护动作跳开A相,1s左右后重合于线路,此时故障没有消失,故差动保护加速动作跳三相。
1.3 结论
(1)发生高阻接地故障时往往可能会出现一侧故障电流太小而无法启动保护,对于此类零序弱馈的问题,差动保护多采用零序电压变化量来强制弱馈侧保护启动,这种方法可以解决大部分的高阻接地故障。
但在如本次故障的极端情况下,零序电流和零序电压均很小,差动保护仍可能拒动,此时,由于系统故障电流总体水平很低,因此可以依靠长延时的零序后备段保护动作先切除一侧开关,再由保护纵续动作切除另一侧开关。
(2)整定时应注意零序保护的配合,尤其在后备保护不断简化的背景下[2-4],防止在类似故障情况下主变或其它线路的零序保护提前动作,造成事故扩大。
2 误短接电流回路造成零序反时限保护动作事故
2.1 故障概况
某500kV线路为3/2接线方式,在一次边开关检修过程中,由中开关带线路运行。
工作人员在边开关间隔执行安措时将B相电流回路短接,造成故障侧在7225ms时刻主1零序反时限保护动作,跳开中开关三相,主2保护未动作;对侧主1差动保护B相动作,单跳单重成功。
工作中误接线示意图如下:
图3误接线示意图
2.2 事故过程分析
(1)零序反时限保护动作过程分析。
由于短接点的分流作用,故障侧保护装置感受到零序电流为0.21A,根据零序反时限保护的原理和相应定值,保护动作时间计算如下:
(1)
其中:Ip为零序反时限过流定值,设为0.08A;Tp为零序反时限时间定值,为1s。
上述计算的保护动作时间与保护装置实际保护动作时间7225ms基本一致
(2)故障侧差动保护未动作原因分析。
差动保护动作条件为装置启动、差流满足且收到对侧的允许信号。
虽然故障时刻B相电流减小,差动电流达到0.22A,超过差动定值(0.15A),但由于非故障侧保护装置的电流和电压均无变化,故其保护未启动,故障侧无法收到“非故障侧的差动保护动作允许信号”,因此,故障侧差动保护无法动作。
(3)非故障侧保护动作过程分析。
故障侧零序反时限保护动作并启动三跳瞬间,同时将跳闸命令发给非故障侧,非故障侧保护启动且B相差动元件动作。
所以在故障侧三跳后,非故障侧侧B相差动保护瞬时动作。
非故障侧B相单跳后,由于故障侧三相已跳开,线路无流,重合成功。
2.3 结论
工作人员执行安措时误将B相电流回路短接是造成本次事故的直接原因,故障过程中,一次系统实际上运行平稳,非故障侧保护无法启动,导致故障无法快速隔离,故障侧可能对人身、设备造成威胁。
因此,不仅要重视提高检修工作人员技术技能水平,同时在二次回路上作业时,必须认真研究制定工作方案、分析验证作业方法、充分进行风险评估,仔细核对现场接线、图纸资料,确保方法正确,严防出现类似的不良后果。
3 某220kV变电站两台主变零序保护相继动作事故
3.1 事故概况
某220kV变电站内共有两台主变,其中#1主变中压侧中性点经间隙接地、#2主变中压侧中性点直接接地。
某次区外110kV线路发生高阻接地且零序保护拒动期间,#2主变零序过流保护III段动作,跳开三侧开关;随后,#1主变零序电压升高,造成#1主变零序过压保护动作,跳开#1主变三侧,随着两台主变的停运,最后造成了较大面积的停电。