预分解系统结皮堵塞的原因及处理对策

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塞物主要是结皮物料, 质硬, 碱含量高; C5 ̄C4 风管 水平段, 堵塞物主要是生料沉积物, 粉料多, 易清吹; 分解炉锥部, 堵塞物主要是煤灰高温熔融物。
2 堵塞原因分析
( 1) 化学分析发现, 我公司原燃材料中氯含量 较高, 其中石灰石中 Cl- 含量严重超标, 从而使入窑 生料中的 Cl- 含量居高不下, 另外燃料中的 Cl- 含量 也偏高; 对结皮堵塞料及窑灰的分析结果是, 其氯量 更高, 见表 2。因此有害成分氯含量较高是导致我公 司预分解系统频繁结皮堵塞的根本原因。
主机设备名称
设备型号
回转窑
!3.2 m×50 m
分解炉
!3.3 m×28 m+!2.51 m×42 m
预热器
NCⅢ 2- 1- 1- 1- 1
冷却机
LBT24135
高温风机
W6- 2×29- 4NO.21.5
( 2) 预分解系统易结皮堵塞部位主要有上升烟
道至 C5 风管水平段, C5 膨胀仓及下料管, 堵塞物主 要是高温粘结的物料; 窑尾烟室缩口和下料斜坡, 堵
( 编辑: 刘翠荣) ( 收稿日期: 2006- 02- 28)
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( 3) 加强原燃料的质量控制, 尽量控制入厂原 料的有害成分, 稳定煤的发热量及灰分。合理配料, 加强均化, 以稳定生料质量, 减少生料质量波动带来 的一系列不良影响。改进后的熟料三率值控制范围 为: KH=0.88~0.90; SM=2.60~2.70; IM=1.50~1.60。这 一配料方案, 生料的易烧性较好且不易引起窑内结 圈结蛋。
C1 出口温度/℃
342
330
C5 出口压力/Pa
- 1 510 - 1 680
C5 出口温度/℃
830
801
C5 物料温度/℃
838
810
分 解 炉 内 温 度 /℃
865
831
分 解 炉 出 口 温 度 /℃
835
815
窑 尾 温 度 /℃
1 035
1 073
游 离 钙 含 量 /%
0.3
1.0
3 应对措施
( 1) 优化操作参数。因考虑生产用原燃材料无 法改变, 故着重操作参数的优化。主要是降低预热器 各处温度, 特别是分解炉本体及 C5 出口温度, 统一 各班组操作方法, 稳定系统热工制度, 尽量消除由于
表 2 物料中的 Cl- 含量

物料
石灰石
砂岩
铁粉 煤
入窑生料
上升烟 C5 堵 C5 下 窑尾烟 窑灰
1 窑系统主要配置及预分解系统易结皮堵塞的部位
( 1) 窑系统主要配置。该生产线由南京水泥工 业设计研究院设计, 窑系统主机配置见表 1。其中, 分解炉采用南京院开发的 NCⅢ型双喷腾管道式分 解炉, 其分解炉出口带有 !2.51 m×42 m 的鹅颈管 道; 冷却机为第二代推动篦式冷却机。
表 1 新绛威顿公司 1 000 t/d 生产线窑系统主机配置
名称 #1 样 #2 样 #3 样 #1 样 #2 样
#1 样 #2 样 #3 样 #4 样
道结皮 料样 料管 室样
w(Cl- ) 0.025 0.034 0.069 0.004 0.006 0.005 0.107 0.054 0.060 0.055 0.081 0.918 11.41 1.660 7.09 1.604
高温风机转速/( r·min-1)
1 245
1 169
高 温 风 机 电 流 /A
66
62
二 次 风 温 度 /℃
1 085
1 020
三 次 风 温 度 /℃
690
701
窑 尾 高 温 闸 阀 开 度 /%
100
50
三 次 风 管 高 温 闸 阀 开 度 /%
100
100
入 炉 三 次 风 压 力 /Pa
( 2) 原料成分的波动, 带来生料质量的不稳定, 生料易烧性在同一个班中都会有很大变化, 导致窑 内经常出现结大块、结圈和飞砂料的情况; 而结圈、 结蛋又导致窑内通风不良, 煤粉不完全燃烧, 造成预 热器因煤粉后燃烧带来局部高温而引起结皮堵塞。
( 3) 操作问题。一是窑、炉用风分配不当, 会使 窑缩口或分解炉入口风速过低或过高, 物料在预热 器系统中分布不均, 分解炉内气体流场混乱, 发生棚 料或塌料而造成结皮堆积堵塞。二是操作参数控制 非最佳。调试初期, 控制窑尾、分解炉内、分解炉出 口 、C5 出 口 、C5 物 料 、C1 出 口 的 温 度 范 围 分 别 为 : 10000~10050 ℃, 850~870 ℃, 820~840 ℃, 830~850 ℃, 840~860 ℃, 330~350 ℃, 经过一段时间的操作发现 C5 筒频繁堵塞, 这组温度参数控制范围不适合我公 司高 Cl- 原燃材料的煅烧操作。
4 结语
通过采取以上措施, 我公司因结皮堵塞停机次 数及停机时间大幅减少, 回转窑工况稳定, 熟料产质 量稳步提高。实践证明, 根据各窑的系统特点和原燃 料状况, 通过配料优化、操作摸索并配以增加相关的 监控设施和加强管理等措施, 减少甚至完全杜绝预 热器系统的结皮堵塞是可实现的。
参考文献
[1] 张卫东.高氯原料在预分解窑系统中的实践和应用[J].水泥 工程,2003, ( 5) [2] 杨书慧,于加滨.2 000 t/d 预分解窑增产后的操作[J].新世纪 水泥导报,2004, ( 1)
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水泥工程 2006 年第 6 期
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水泥工程 2006 年第 6 期
支俊秉, 等: 预分解系统结皮堵塞的原因及处理对策
生产技术
操作原因而造成的结皮堵塞。为便于比较, 选取了同 一产量调整前后的操作参数列于表 3。
表 3 窑系统主要参数范围对比
参数名称
调整前 调整后
生料喂料量/( t·h-1)
76
76
C1 出口压力/Pa
- 5 215 - 5 375
生产技术
支俊秉, 等: 预分解系统结皮堵塞的原因及处理对策
中图分类号: TQ172.62
文献标识码: B
文章编号: 1007- 0389( 2006) 06- 0044- 02
预分解系统结皮堵塞的原因及处理对策
支俊秉, 石云生(山西新绛威顿水泥有限责任公司, 山西 新绛 043100)
0 前言
预热器系统堵塞, 不仅会扰乱窑的热工制度, 降 低熟料产量和质量, 影响窑的运转率, 而且处理起来 费时费力, 甚至对人身安全造成危害。我公司 2001 年 8 月 26 日点火投产的 1 000 t/d 熟料的新型干法 水泥生产线, 目前熟料产量能长期稳定在 1 200 t/d 且运行率高。但该线在投产初期, 预热器系统结皮堵 塞非常严重, 几乎是“三天一小堵, 五天一大堵”, 后 通过对原燃材料的成分、配料方案的优化及煅烧方 案的改进, 使这一影响系统运行的瓶颈问题得以解 决。2003 年 5 月份的窑系统运转率高达 99%, 仅因 C5 筒下料管被结皮卡住止料 13 min。此后因窑尾预 分解系统的结皮堵塞而影响生产的状况就极少发 生。本文就此作一分析和总结介绍。
- 300
- 350
窑 尾 负 压 /Pa
- 80
- 160
窑速/( r·min-1)
3.0
3.5
从表 3 可知, 操作参数的调整幅度很大。其中分 解 炉 本 体 温 度 下 降 了 34 ℃, C5 出 口 温 度 下 降 了 29 ℃, 窑尾温度提高了 38 ℃。对我公司采用的高氯 原燃烧料而言, 提高窑尾温度, 抑制了有害成分在窑 内 20~40 m 处的低温粘结富集。在相同喂料量时窑 速的加快, 可明显降低窑内物料填充率, 相对增加了
窑头煤粉的燃烧空间, 减少了煤粉的不完全燃烧, 有 效抑制了预热器的结皮堵塞。
( 2) 对易堵塞的 C5 膨胀仓及下料管部位, 增加 了两个测压点和增设三个空气炮, 并实现中控控制。 同时对增湿塔及电收尘器收集的高氯窑灰料, 经过 技术攻关后有 60%入水泥磨系统, 尽量减少外部循 环富集对预热器的影响。