励磁系统事故典型案例分析2016
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励磁系统事故典型案例分析
一、背景介绍
发电机组是运行中必不可少的设备,而其中最重要的部分是发电机磁系统。
它是发电机组发电的核心,是提供动力的载体。
发电机磁系统的运行状况直接关系到发电机组发电效率与保证发电机组设备安全使用的重要指标。
此外,电磁兼容、绝缘检测也是质量保证的重要方面。
因此,国家的规定规定了发电机组磁系统在安装和运行过程中应该遵守的严格要求,特别是在安全技术操作的要求上。
二、事故情况
1.事故发生时间
2024年4月,火电公司发生了发电机磁系统事故。
2.事故情况
该发电机组的发电机磁系统是从一家外资企业购买的,但由于购买的发电机磁系统不符合国家相关法规要求,在安装及运行过程中发生故障,导致发电机磁系统的热变形、磁芯绝缘损坏、集析器磁铁断层等现象,发电机的电流不稳定,电压波动较大。
3.事故造成的后果
该事故对发电机组的运行产生了很大的影响,使发电机组的发电效率下降,形成电能损失;发电机组发电系统的稳定性不可靠,电磁兼容性不达标;此外,发电机磁系统的故障还会影响发电机组的组件、控制系统等的正常运行,从而影响发电机组的安全、稳定、可靠运行。
3.事故原因分析。
某热电厂200MW发电机副励磁机烧毁情况事故分析报告一、事故概述近期,热电厂200MW发电机副励磁机发生烧毁事故,导致发电机停机维修,给电厂的正常发电带来了较大的影响。
本报告将对该事故进行分析,寻找事故原因并提出相应的措施,以避免类似事故的再次发生。
二、事故过程据事故现场工作人员初步调查,事故发生在晚上10点左右,当时发电机副励磁机运行中突然冒烟,并发出异常噪音,随后发生了爆炸并烧毁。
在事故发生前,发电机副励磁机正常运行,并未出现任何异常。
三、事故原因1.设备老化:根据专家分析,该副励磁机处于使用寿命的末期,设备老化程度较高,这是事故的主要原因之一、由于电机运行过程中产生的磁场较大,长期使用下,设备绝缘老化,绝缘能力下降,容易发生事故。
2.运行超负荷:发电机副励磁机在事故发生时正处于高负荷运行状态,功率超过了设备的设计容量,导致设备温度升高,绝缘材料失去绝缘能力,最终导致烧毁。
3.维护保养不及时:根据日常检查记录,发电机副励磁机的维护保养工作存在滞后现象,没有按时进行清洗、修理或更换老化的部件。
长期下来,设备的运行状况逐渐恶化,最终引发了事故。
4.温度过高:由于发电机副励磁机长时间高负荷运行,导致温度升高,设备内部散热不良,无法有效降温。
长期高温运行下,设备的绝缘材料易老化,从而增加了设备发生事故的概率。
四、事故应对措施1.定期检修:加强发电机副励磁机的定期检修工作,定期清洗、修理或更换老化的部件,确保设备的正常运行,降低事故发生的概率。
2.降低负荷:根据设备的设计容量,在运行中合理控制负荷,避免超负荷运行造成设备过热。
定期检查和调整设备的负荷,确保设备在安全范围内运行。
3.改善散热条件:对发电机副励磁机的散热系统进行改良,提高散热效率,以降低温度。
定期清理设备周围的杂物,确保良好的散热环境。
4.加强培训:对操作人员进行安全培训,提高操作人员的安全意识和事故应对能力,确保设备的安全运行。
五、事故教训与总结此次事故给我们敲响了警钟,提醒我们在电力设备的运行和管理过程中要保持高度的警惕性和注意事项。
《农村电工》!""#年第$期小水电!"""年#"月#&日#$时1!分,东方红发电厂东二站因东五站坝头调试工作闸断水停机。
#2时$"分机组启动运行,在升压并网过程中发现励磁系统故障,机组不能启励建压。
经有关技术人员分析查明原因后进行了抢修,!"""年#"月#$日!&时开机并网发电。
#故障现象水轮发电机组启动至额定转速运行,在升压并网过程中励磁系统不能启励。
经检查,机组运转时可控硅励磁主回路有短路和接地现象,停机后励磁主回路短路和接地现象消失,故障现象时隐时现,这给检修和查明故障点带来一定的难度。
经初步分析为“动态形故障”,将故障点缩小到发电机转子的转动部分。
!故障原因机组部分解体检查发现,可控硅励磁主回路中励磁绕组引出线至发电机滑环之间的接线在线卡处松动,被铁质线卡磨破绝缘,形成在机组运转起来后,励磁主回路正负电源“间歇性”短路和接地。
&处理方法在没有电源线更换的情况下又能尽快恢复机组发电,利用铜皮包住烧断三分之一的电源线进行焊接,并将铁质线卡换成绝缘胶木,用韧性材料包扎固定,避免电源线在机组运转中磨破后再度形成短路和接地。
为保证机组长期运行的可靠性,计划在大修期间购回材料后进行更换。
1经验教训通过这次“间歇性”短路和接地故障的分析处理,联想起励磁系统事故的频频发生,并不能查明事故原因,令检修人员百思不得其解。
为避免类似事故的再度发生,特列举相关事故如下,供各位同行借鉴,互相交流学习。
13##444年#"月#$日!!时!$分,励磁变压器5相保险爆断;#"月#2日$时$$分励磁变压器6相保险爆断及可控硅击穿。
13!!"""年1月!$日&时&$分,励磁变压器高压绕组6相持续过电流烧毁。
13&!"""年2月#&日!1时!"分,励磁变压器高压保险6相、7相爆裂形成弧光短路,发电机差动保护动作。
机组励磁系统事故的处理实例第一篇:机组励磁系统事故的处理实例机组励磁系统事故的处理实例作者:曾庆源来源:《海峡科学》2007年第02期【摘要】通过水电站机组励磁事故的处理,回复正常运行。
【关键词励磁事故处理平和县花溪二级水电站于1997年建成总装机容量1260KW。
采用三相桥式半控整流励磁系统。
在正常情况下,机组能启励建压,并网带上无功后运行稳定。
但在满负状态运行4~5h后,无功突然转为负值,失磁保护动作,机组事故停机。
重新开机后,机组无法建压。
而停机超过4~5h后,又能正常启励建压,正常运行。
此故障有规律性。
该电站检修人员认为是续流二级管存在软故障,将其更换为普通二极管,但故障依旧。
从故障性质分析,我们认为可能有两个方面原因:一是主元件可控硅热稳定性变差,满负荷运行一段时间后,导致其虽有触发脉冲却无法导通,或者导通后无法正常维持,造成励磁电流减小或消失;二是励磁调节器电子元件热稳定性变差,带电运行一段时间后(调节器电源取自机端互感器,停机时不工作),由于温漂或有软击穿故障,导致励磁调节器自动调节失灵,可能造成触发脉冲消失或后移,造成励磁电流消失或减少,引起失磁保护动作。
故障出现后,在热状态下,我们利用电池和灯泡对可控硅进行导通和维持电流测试,发现可控硅性能良好,从而排除了第一种可能性。
继而拆除励磁系统外部回路,利用三相调压器对励磁调节器进行带电试验,在示波器上监视波形变化,试验5h后调节器工作正常,从而排除了第二种可能性。
究竟是什么原因造成了这种奇怪的故障现象呢?从“操作启励把手后,机组启励电源(12V蓄电池)提供启励电流,能使机端产生2kv左右的电压,但是返回启励把手后,机端电压马上又降了下去,无法维持”这个现象来看,很可能是可控硅元件未工作造成。
于是我们对励磁调节器的三块触发板进行波形测试,发现在启励过程中,都有触发脉冲发出。
再用一根导线把可控硅控制极和阳极临时搭接,进行启励操作,发现机端电压能够上升(此法应防止造成机端过电压,在电压达到4kv后,应马上取下搭接导线)。
目录正常调节有功功率引起机组解列的事故分析 (2)低负荷下PSS引起发电机有功功率震荡的问题分析 (4)错误参数引发励磁调节器误强励导致机柜烧毁的事故 (6)过励限制动作后无功调节速度过慢导致发电机过负荷跳闸 (9)雷击引起双PT故障导致发电机误强励故障 (11)无功调差参数设置不一致切换导致发电机误强励故障 (13)调节装置软件死机引起发电机误强励故障 (15)发电机停机过程中励磁调节器误强励故障 (17)调节装置主机板故障引起失磁故障 (19)脉冲电源故障引起发电机失磁故障 (21)中间继电器异常导致励磁误判断引起失磁故障 (23)双套调节装置故障引起发电机失磁故障 (26)正常调节有功功率引起机组解列的事故分析事故现象国内某电厂#2机(300MW)2007年3月8日7:24分,由于#2机锅炉爆管,运行人员减负荷,#2机汽机打闸,按主控紧急停机按钮,跳主开关,发电机低频保护动作,跳励磁,机组停机。
在7.23.58.190-7.23.59.500时间之间,时间间隔1.31秒,负荷从321.6MW减至199.5MW(见附图1),随后出现发电机超压(见附图2)。
图1 因事故突降发电机有功功率 图2 发电机有功功率降低过程中出现过电压事故分析由于励磁调节器的电力系统稳定器模块采用PSS-1A型,可以判断发电机出现超压是典型PSS“反调”现象,根据PSS-1A型的动作原理,发电机有功功率向下变化时,PSS输出会增加励磁电流。
当发电机汽机打闸后,有功负荷从321.6MW陡降至199.5MW,励磁调节装置电力系统稳定器(PSS)输出由零急剧上升至上限幅值(10%额定机端电压),作用于励磁系统,致使发电机励磁电流上升,发电机出现超压(发电机电压由21.4KV上升至23.5KV),约23秒后,发电机电压恢复正常,期间发电机电压最大达到1.12倍的额定电压。
事故处理及反措从事故过程及原因分析来看,#2发电机励磁调节调节器有如下几点可以改进,以避免类似事故再次发生:1、从事故过程分析,由于发电机电压增加达10%额定电压,10%是由PSS输出限幅决定的,目前相关标准规定,国内PSS输出限幅在5%~10%额定电压,可以将PSS输出限幅调整至5%额定电压,以保证出现类似事故时,发电机电压最大增量为5%额定电压,避免发变组低频保护动作停机。
一车间1#机组失磁保护事故案例适用岗位:电气运行事故经过:2016年5月12日13:401#机组负荷20MW,值长令1#机涨负荷,电压由10.6KV下降到10.2KV,电气班长韩茜让电气主值去励磁间增磁,现场调节后电压涨到10.4KV,值长令继续涨负荷,由25MW涨到29MW,发电机电压开始下降,期间电气主值一直在就地增磁,电压一直上不来,就地电压突然降到8000V,同时,励磁调节柜后面出现打火,发电机失磁保护动作,13:59发电机解列。
通知相关领导。
检查励磁系统发现调节柜后二次端子排烧,烧毁的端子为发电机励磁电压端子,此端子只接柜内电压表,未与其他设备连接,为判断是否是励磁调节装置问题,发电机就地升压至10KV,两套励磁调节器做切换试验,并网试验,均正常,判断励磁调节装置无问题,试验完毕后发电机解列,对励磁电压二次端子排更换,并在端子排间用绝缘板隔开防止再次出现端子排烧毁短路事故发生,检修更换完后15:251#机并网,励磁系统正常造成或挽回的损失:1、原因分析:(1)直接原因:失磁保护动作跳机(2)间接原因:1、岗位工巡检,点检站点检不到位2、线路松动3、励磁调节器一直不稳定,未上报缺陷4、运行检修沟通不能解决未及时召开分析会解决问题2、防范措施:1.检修中对端子排检查时,应将接线部位拆下彻底检查,对接触不实、接触面积小的重新接线。
2.加强点巡检,巡检时将励磁柜前后柜门打开检查3.举一反三,检查其他机组同类部位4.重点监测过流大的线缆的温度、有无变色、有无焦味5.调整方面,如果操作无反应禁止连续增压,可能有延迟3、违反标准/制度操作的要点:1.违反《动力厂缺陷管理制度》3.9运行人员应及时发现设备缺陷,做好缺陷的登记工作2.违反《动力厂缺陷管理制度》6.2对不能及时消除的威胁安全生产和系统完整的重大缺陷,各车间单位和综合办应制定监视措施,做好事故预想,以防缺陷扩大。
3.违反《发电一车间点检标准》励磁间调节柜盘后接线无松动、打火、过热现象,无异味,温度无异常供稿人签字:撰稿人签字:厂级审核小组成员签字:厂长签字:。
励磁系统改造和事故分析处理摘要:本文以大唐黄岛发电有限责任公司为案例,深入研究了励磁系统改造和事故分析处理技术,形成了一套系统的解决方案,为相关单位在进行励磁系统改造和事故分析处理方面提供参考。
关键词:励磁系统;事故分析;故障处理一、公司励磁系统基本情况大唐黄岛发电有限责任公司三期2台60万机组励磁系统采用ABB UN5000系列励磁调节系统,安装位置在汽机0米汽机PC开关室内,运行环境较差。
温度和防尘达不到设备正常运行的要求。
为了保证设备的正常运行,通过多方收资,最后通过用彩钢防火材料建立励磁小室,加装专用水冷空调,并制定10天一个周期进行功率柜防尘滤网更换的定期管理制度,很好的解决了运行环境不符合要求的问题。
二、系统改造和事故分析处理2010年,通过集团事故通报知同类励磁系统存在风机电源切换继电器烧毁,导致停机的事故。
认真研究厂家图纸,发现ABB UN5000整流桥冷却系统工作、备用电源切换继电器输出接点回路也采用两对接点并接后为冷却系统提供电源。
一对继电器接点额定容量为10A。
励磁系统正常运行中有5×2台风扇运行,冷却电源总电流为12.7A,因电源切换继电器一对接点容量不够,采用两对接点并联以提高接点容量。
继电器运行中,两对触点由于分流不均,可能导致其中任一回路超过额定电流运行,此时极易发生回路过热,导致回路开路,另一路会因过载相继熔断。
整流桥冷却系统主、备电源失压切换功能依赖的电压监视继电器接于电源切换继电器的来电侧(继电器上口),当电源切换继电器故障导致输出电源失去时,不能起到监视电源的作用,导致备用电源不能自动切换,引起冷却器电源失去。
针对此问题,积极研究改造方案,简化回路,取消励磁冷却系统工作备用电源切换回路,由原工作备用电源切换后同时供工作风机、备用风机使用更改为工作电源(励磁自用电)供工作风机使用,备用电源(厂用电)供备用风机使用,原电源监视回路作为报警信号保留。
这样解决了风机电源切换不稳定易烧毁的隐患,并且不用改变调节器的软件,有效保证了励磁系统的安全稳定运行,改造后已安全运行4年。
浅析发电机励磁系统事故分析及其预防措施【摘要】最近对部份大型发电机励磁系统事故进行了统计分析,发现发电机励磁系统事故比较多,影响电厂的安全运行。
特别是大型机组励磁系统故障,对电网的安全运行威胁很大,必须重视。
发电机事故中励磁系统占很大比例,这是因为励磁系统部件多;包括电机、开关、大功率整流元件、晶体管电路等,有些部件的制造质量较差。
为了改进励磁系统的运行,本文并提出了防止励磁系统事故的一些具体措施。
【关键词】励磁系统;分析;措施1 励磁系统事故统计与分类大体上可分三大类:(1)励磁系统误操作、误动作和元件损坏等原因造成失磁;(2)励磁机或滑环电刷严重冒火以及励磁系统主要部件损伤被迫停机;(3)由于调节器电压互感器熔丝熔断和误操作等原因造成发电机误强励。
2 励磁系统事故具体分析2.1 励磁系统误操作、误动作及元件损坏等造成失磁(1)在一部分10 万千瓦及以上的汽轮发电机铮止半导体励磁系统中,采用接在厂用母线上的、用感应调压器进行手动调压的硅整流装置作为备用励磁电源。
使用这种备用励磁电源,当厂用母线电压下降幅度较大(例如起动大容量电动机)时,因为它不能自动调节所以使励磁电压降低,这样一来又使发电机电压及厂用母线电压进一步下降,恶性循环直至失磁。
这种情况一般发生在发电厂单机运行与系统联系比较弱的时候。
如果发电厂多机并列运行,一台发电机励磁电压瞬时下降对发电厂母线电压影响比较小,因此这类事故大都发生在新建电厂。
(2)有的发电机组主励磁装置发生故障未及时修复,或自动励磁回路未及时投入,以致长期用备用励磁机或手动励磁回路运行。
这不仅降低了发电机的运行性能而且降低了可靠性。
由于倒换母线使电源开关掉闸或厂用母线电压降低等而造成的失磁事故就有6次;还有不少次事故是由于备用励磁机或手动励磁的整流装置故障造成的。
(3)由自动励磁调节器引起的失磁故障在统计表中虽然仅有5次,但还有一些原因不明的失磁事故也是由调节器引起的。
励磁系统事故典型案例分析案例一:阀控型励磁系统故障电力厂的励磁系统采用了阀控型励磁设备,该设备为国内厂家生产的产品,用于调节发电机励磁电流。
其中一天,电力厂运行人员发现励磁电流突然下降,电厂的发电机失去励磁能力,导致系统电压骤降,停电险情严重。
经过调查分析,发现事故的原因是励磁设备的自动调节控制系统失效。
由于设备控制系统失效,无法监测并自动调节励磁电流,导致励磁电流异常下降。
而此时人工监测系统也没有及时发现异常情况,延误了事故处理时间。
针对此事故,电力厂进行了相关技术调整措施,对励磁设备的自动调节控制系统进行了改进,增加了故障检测和自动切换功能,同时增强了人工监测系统的监测能力。
通过这些措施的实施,增强了励磁系统的可靠性和安全性。
案例二:励磁系统误操作电网公司的励磁系统采用了数字化励磁设备,该设备具有先进的自动调节和保护功能。
然而,由于运行人员对设备操作不熟悉,导致发生了一起严重的励磁系统事故。
事故发生时,一台发电机的励磁系统被不小心切换到了手动模式,导致励磁电流无法自动调节。
由于系统负荷突然增加,发电机无法保持稳定的电压输出,导致系统电压严重波动,甚至出现了过电压现象,给系统带来了严重的安全隐患。
经过调查,发现该事故的原因是运行人员对励磁设备的操作流程和模式切换规则不了解。
在应急情况下,他们无法正确判断并操作设备,导致了误操作。
为了避免类似事故再次发生,电网公司采取了一系列的措施。
首先,加强对运行人员的培训,使其熟悉设备的操作流程和模式切换规则。
其次,对励磁设备进行了改进,增加了操作界面的友好性和操作提示功能,提高了设备的可操作性和易用性。
最后,制定了强制性的操作规程,规定必须按照操作规程进行操作,严禁无必要的手动操作。
综上所述,励磁系统事故的发生往往是由于设备故障或人为操作不当所导致。
为了防止发生励磁系统事故,需要加强对励磁设备的检查和维护,提高人员的技术培训水平,同时完善励磁系统的自动监测和故障检测功能。
孟凡超老师:发电机励磁系统典型事故分析(1)1.保护装置误报“转子回路一点接地”故障处理(1)故障现象:励磁调节器起励,发电机机端电压逐步建立,经过一个过渡过程后趋于稳定值,然而此时保护装置报“转子回路一点接地”故障,发电机运行正常。
利用转子电压表通过测量发电机转子正、负极对地电压,两极对地电压均不为零,说明发电机转子没有发生一点接地故障。
按保护装置的复归按钮,“转子回路一点接地”故障信号消失。
(2)故障分析:分析保护装置中“转子回路一点接地” 动作原理知道,保护装置根据转子电压判断转子接地故障。
当励磁调节装置刚起励时,发出初励电源投入命令,转子电压升高,发电机电压上升,经过一段时间延迟后,励磁调节装置自动退出初励电源,由于励磁调节器机端电压初始参考值低于初励电源产生的机端电压,所以当初励电源退出后,转子电压会突然下降很多,进而转子电压反馈给保护,则保护装置认为是转子回路发生了短路致使转子电压突然下降了,所以保护报信号。
将励磁调节器逆变灭磁后重新做试验,在励磁调节器起励前,手工增加励磁调节器电压参考值,保证大于初励电源产生的发电机端电压,重新起励升压后,发电机运行正常,保护装置没有发“转子回路一点接地”故障报警。
(3)故障处理:本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地” 功能不够完善,其动作机理不够科学,容易误动,建议完善“转子回路一点接地”功能,或者更换为更为可靠的“转子回路一点接地”保护装置。
在“转子回路一点接地” 保护功能未完善前,调整励磁调节装置起励初始参考值,要求电压初始参考值大于初励电源产生的发电机端电压。
2.正常调节有功功率引起机组解列的事故处理(1)事故现象:某电厂发电机组正常运行中,根据中调要求进行升负荷操作,在增加有功功率过程中,发电机输出无功功率由50MVar突然降低至-80Mvar,励磁调节装置发出低励限制信号,发变组保护装置报失磁保护动作,发电机解列,灭磁开关跳闸。
(2)事故分析:事故发生后,检查所有的保护及异常信号,发变组保护装置除了失磁保护动作外没有其它任何事故报警,故障录波显示事故障发生时,发电机机端电压下降,无功功率进相至80Mvar,失磁保护正确动作;励磁调节装置除了发出低励限制信号没有其它事故报警信号,从励磁调节装置录波分析显示,励磁调节装置中电力系统稳定器输出突降至下限幅值(5%额定机端电压),发电机无功急剧下降,进相运行后,励磁调节装置低励限制启动,但未来得及调节,发电机进相深度已满足失磁保护动作条件。
一起发电机励磁系统逆变失败事故的分析针对近期金安桥水电站一起发电机励磁系统逆变失败事故,文章介绍了励磁系统逆变灭磁原理及其控制,分析了逆变失败的主要原因,提出了解决方案,对其他电厂避免发生类似事件具有借鉴意义。
标签:励磁系统;灭磁;逆变失败金安桥水电站位于云南省丽江市,金沙江中段,装机容量为4×600MW,发电机励磁方式为机端自并励,静止可控硅整流方式。
励磁系统采用东方电机控制设备有限公司生产的GES6630励磁系统。
励磁系统一般由励磁变压器、励磁调节柜、励磁整流柜、灭磁及过电压保护柜组成。
一、灭磁概述发电机灭磁是励磁系统的一项重要功能,是指将发电机转子磁场能量通过某种形式快速消耗掉,从而使发电机机端电压消失的过程。
灭磁可分为两大类:正常停机灭磁和事故停机灭磁。
发电机正常停机时一般采用逆变灭磁,利用三相全控桥的逆变工作状态,控制角大于90°,此时励磁电源极性改变,以反电势加于励磁绕组,使励磁电流快速衰减到零。
当发电机内部或电力系统发生诸如短路及接地等事故时,励磁系统收到事故跳闸命令,通过磁场断路器切断励磁电流,并通过磁场断路器常闭触头、可控硅跨接器等方式将灭磁电阻接入磁场回路,并将蓄藏在磁场绕组中的磁场能量快速消耗,避免事故扩大,其灭磁原理如图1所示。
二、事故过程2018年1月27日金安桥水电站进行#3机组甩300MW负荷试验,试验过程中出现以下问题:①机械过速造成紧急事故停机;②紧急事故停机流程启动,监控开出励磁切除令至3号机组励磁,励磁系统在逆变过程中报出逆变失败信号,随后跳磁场开关进行灭磁,具体过程如下:(1)3号机组带300MW负荷并网运行;(3)2018-01-27 21:41 :50 #3机组断路器分闸操作成功;(3)2018-01-27 21:41:55 转速>115%Ne导叶空载以上且主配拒动,3号机组紧急事故停机操作;(4)2018-01-27 21:41:52 #3号机组紧急事故停机操作成功;(5)2018-01-27 21:41:55 #3機组开出励磁切除令;(6)2018-01-27 21:42:02 3号机组励磁系统报出逆变失败信号,跳磁场开关灭磁。
事故案例/案例分析“励磁系统故障”保护动作,导致停机1、事故经过:2006年2月19日下午,设备管理部电气专业人员与厂家人员在#2机励磁小间处理励磁系统AVR通讯故障,16时13分,#2机“励磁系统故障”保护动作,#2机全停。
2、事故原因:励磁系统RL8继电器的作用是合灭磁开关,当时检查该继电器是不会导致停机,但是RL8继电器水晶插头下面正好是RL11继电器的水晶插头,由于该水晶插头松动,误碰后,RL11继电器失电,失电后RL11继电器动作,输出接点使励磁系统整流器辅助柜TR1继电器动作,TR1继电器掉牌,“CONVERTER TRIP”信号灯亮,TR1继电器动作后,输出接点作用于发变组C柜“励磁系统故障”,该保护出口为全停,动作于202开关跳闸、灭磁开关跳闸、主汽门关闭等,而主汽门关闭后,作用于发变组C柜“发电机热工”保护动作,导致#2机组全停。
3、防范措施:(1)在重要设备及二次回路工作,专业主管以上人员必须亲自对工作票进行把关,做好危险点分析,并到工作现场进行监护。
(2)继续加强现场安全教育,尤其是外来厂家人员,在工作前一定要做好危险点分析,进行安全技术交底。
(3)举一反三,对照图纸、资料对电气和热控设备在设计、制造、安装方面可能存在的安全隐患进一步的深挖细查,全力提高设备运行的可靠性。
(4)RL11继电器动作于跳闸,但是仅为单继电器出口,而励磁系统的其它跳闸出口均为三继电器模式,厂家在设计上不可靠,利用机组小修的机会尽快改为三继电器模式。
(5)在重要的二次回路,特别是出口跳闸回路上必须有明显的标识,严防“三误”(误碰、误整定、误接线)而导致保护误动作。
(6)加强技术培训工作,对重要电气和热控设备、重要保护装置的二次回路必须做到每个人都精通。
调相机励磁系统故障案例分析调相机励磁系统故障案例分析步骤一:背景介绍在调相机的励磁系统中,可能会发生故障导致设备无法正常工作。
下面将根据一个实际案例来分析调相机励磁系统故障的原因和解决方法。
步骤二:故障现象在该实际案例中,调相机的励磁系统出现了故障。
具体表现为设备无法正常启动,显示屏上出现错误代码,并伴随着报警声音。
这意味着励磁系统无法提供足够的电能给设备,导致其无法正常工作。
步骤三:可能的原因1. 电源故障:首先需要检查电源供应是否正常。
可能是电源插头松动或电源线损坏导致电能无法正常供应给设备。
2. 励磁线路故障:励磁线路可能出现接触不良、线路短路或开路等问题,导致励磁系统无法正常工作。
3. 励磁控制器故障:励磁控制器可能出现故障,无法正确地控制励磁系统的运作。
4. 励磁元件故障:励磁元件如励磁电感和励磁电容可能出现故障,导致电能无法正常传递给设备。
步骤四:解决方法1. 检查电源:首先需要确保电源插头连接牢固,并检查电源线是否完好。
如果发现电源线损坏,应更换新的电源线。
2. 检查励磁线路:检查励磁线路是否有接触不良、短路或开路的问题。
如果发现接触不良,应重新插拔线路连接头。
如果出现线路短路或开路,应修复或更换受损的线路。
3. 检查励磁控制器:如果怀疑励磁控制器出现故障,可以尝试重新设置控制器的参数,或者更换新的励磁控制器。
4. 检查励磁元件:检查励磁电感和励磁电容是否存在明显的损坏。
如果发现损坏,应更换新的励磁元件。
步骤五:预防措施为了避免类似故障再次发生,可以采取以下预防措施:1. 定期维护:定期对励磁系统进行维护,包括清洁元件表面和检查线路连接是否良好。
2. 使用高质量元件:选择质量可靠的励磁元件,减少元件故障的可能性。
3. 注意操作规范:在使用调相机时,遵循操作手册中的指导,避免错误操作导致励磁系统故障。
步骤六:总结通过对调相机励磁系统故障案例的分析,我们可以看到故障的原因可能是电源故障、励磁线路故障、励磁控制器故障或励磁元件故障。