ME万能式断路器检修、维护技术总结
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断路器的检修与维护断路器是电力系统中重要的保护设备,它能够在电路中断时迅速切断电流,保护电气设备免受过载和短路的损害。
为了确保断路器的正常运行和延长使用寿命,进行定期的检修与维护是必不可少的。
本文将介绍断路器的检修与维护的相关内容。
一、断路器的检修1. 清洁检查首先,断路器应该经常进行清洁检查。
检查器件表面是否有污秽、灰尘等杂质,若有需要及时清除,确保器件表面的干净。
同时,还需检查断路器内部是否有异物或杂质堆积,及时清理以免影响其工作。
2. 弹簧机构检查断路器的弹簧机构是其重要的工作部件,应定期检查其状态和工作性能。
首先,检查弹簧是否存在腐蚀、变形或弯曲等情况,若有需要及时更换。
其次,测试弹簧的压力,确保其能够正常闭合和断开断路器。
3. 电气连接检查电气连接是断路器正常工作的关键,因此应该定期检查其连接是否牢固可靠。
特别要注意检查接线端子的紧固状况,确保不松脱。
此外,还需要检查接线端子和引线之间是否有腐蚀或氧化,必要时需清理或更换。
4. 运动部件润滑断路器的运动部件需要经常进行润滑保养,确保其运行平稳。
使用适量的润滑油或润滑脂,涂抹在滑动部件、活动接头等处,保证其灵活可靠地进行运动。
二、断路器的维护1. 着装要求进行断路器的维护工作时,必须严格遵守相关的安全操作规程。
操作人员应穿戴符合要求的防护装备,如绝缘手套、绝缘靴等,以保护自身的安全。
2. 维护记录对每次维护工作都要做好维护记录,包括维护日期、维护人员、维护内容、维护结果等。
这样可以方便后续工作人员查阅,及时发现问题并进行处理。
3. 定期维护断路器应定期进行全面维护,建议每半年或每年进行一次。
定期维护涉及到清洁、紧固、润滑、接线等多个方面,保证断路器的各项功能正常运行。
4. 异常处理在维护过程中,如果发现断路器存在异常情况,例如漏电、发热等,应及时停止使用,并通知专业维修人员进行处理。
不得擅自修理,以免造成更大的损坏。
总结:断路器的检修与维护对于确保电力系统的正常运行至关重要。
ME(DW17)低压断路器检修、维护技术总结1、合闸后电机出现连转故障:要想知道电机出现连转故障原因。
首先要了解ME(DW17)断路器电气操作原理(见图1):ME(DW17)断路器电气操作原理动作过程:操作万能转换开关后,KK万能转换开关触点接通→HJ线圈吸合→HJ 合闸接触器常开触点接通→通过K1接触器常闭触点→M电动机旋转→同时K2接触器常开触点接通自保→电机带动(ME(DW17)断路器主触头接通)SE终点开关动作接通→K1接触器线圈吸合→K1接触器常闭触点断开→电动机停止旋转。
熟悉ME(DW17)断路器电气操作原理动作过程后,故障原因就很容易找得到。
合闸后电机出现连转故障原因分析如下:注: 1、(●)为选中故障类型。
2、C1、C2电容在操作回路中以减少触点间飞弧,在回路动作时,吸收一部分能量。
ME(DW17)断路器各个元件正面布置视图(见图2)2、合闸后手柄停留位置过头(偏右)故障。
手动手柄停留位置过头故障,造成原因有以下两种:A、前面板操作机构安装或长期在振动环境中运行,固定螺丝松动、前面板操作机构移位。
B、操作机构及本体壳配合面不平滑,造成机构及本体壳有磨察、卡涩现象不能自由动作,配合不好。
对上述故障处理方法:A、检查前面板调整定位螺丝是否松动或偏低,前面板固定螺丝松动移位。
前面板调整定位螺丝、前面板固定螺丝出现问题后,都可使合闸后手柄停留位置过头(偏右),不能自由处于断路器最佳状态,检查后消除。
前面板调整定位螺丝、前面板固定螺丝位置(见图3)B、定期检查操作机构传动装置内的润滑油,是否使用完。
使用完后及时加油补充,以确保各个机械机构之间相互自由配合。
减少其金属之间的硬磨擦对各机件的损坏,造成配合间隙过大,扭力移位出现卡涩现象不能自由动作。
3、ME(DW17)断路器合闸前电机空转。
断路器合闸前(主触头未闭合前)电机空故障,造成原因主要有以下两种:A、操作前面板内涡轮及涡杆没有齿合。
B、机构手柄复位弹簧脱落断裂。
维修电工技术工作总结范本一、工作概述:作为维修电工,我在过去的一年中主要负责维修和维护各类电气设备和线路,同时与其他维修人员合作进行电气故障排除和修复工作。
本文将总结我在这一年中所取得的成绩和遇到的挑战,并提出进一步的改进建议。
二、工作成绩:1. 故障排除:我通过有效的故障诊断和仔细的检修工作,成功解决了许多电气设备的故障,确保生产线的正常运行。
例如,在一次故障中,我迅速定位到设备的短路问题,并在几个小时内修复了它,最大限度地减少了生产线的停机时间。
2. 维护工作:我按时完成了电气设备的定期维护,包括清洁、润滑和更换磨损部件等。
这使得设备的使用寿命得到延长,并减少了因部件故障而导致的生产线停机的可能性。
3. 安全管理:我严格遵守电气安全规范,确保了工作区域的安全。
并且,我将安全意识引入到了我的维修工作中,包括检查接地、使用个人防护装备等。
这有助于减少电气事故的风险,保护人员的生命财产安全。
4. 团队合作:我与其他维修人员积极合作,共同解决了一些复杂的电气故障。
通过分享经验和互换意见,我们成功地解决了一些难以解决的问题,并改善了工作效率。
三、遇到的挑战与改进建议:1. 技术更新:随着科技的迅速发展,新一代的电气设备不断涌现,对于维修人员的技术要求也越来越高。
在未来的工作中,我将积极学习新的维修技术,提升自己的维修水平,以更好地应对新设备的维护和修理。
2. 应急响应能力:有时候,故障突发并需要迅速修复。
然而,在一些情况下,我可能没有第一时间到达现场。
因此,我计划加强自己的应急响应能力,提高反应速度,保证第一时间出发,并做好应急准备。
3. 团队协作:虽然我与其他维修人员的合作效果良好,但在某些情况下,团队合作还可以进一步加强。
我建议定期组织技术交流会议,分享维修经验和新技术,促进团队成员之间的互相学习和成长。
总结:在过去的一年中,我作为维修电工取得了一定的成绩,并且意识到自己还有很多需要提升的地方。
通过总结工作中的得失,我将更加努力地学习新技术、提高应急响应能力,并与团队成员密切合作,以提升自己的维修电工技术水平,为企业的发展做出更大的贡献。
电气维护工作总结一、设备维护在过去的一年中,我们完成了多台设备的维护和检修工作。
其中包括高压开关柜、变压器、断路器、母线等关键设备。
在维护过程中,我们严格遵守相关规程,对设备进行了全面的检查和保养,确保了设备的稳定运行。
在设备维护方面,我们主要完成了以下工作:高压开关柜的清扫、紧固和绝缘测试,确保柜内元件的正常工作;变压器的常规检查、油样采集和滤油工作,保障变压器的正常运行;断路器的机械特性测试和电气性能检测,及时发现并处理存在的隐患;母线的外观检查和连接紧固,防止因母线松动引起的故障。
二、缺陷处理在设备运行过程中,难免会出现各种缺陷和故障。
针对这些情况,我们采取了及时有效的措施进行处理,确保了生产的连续性和稳定性。
在缺陷处理方面,我们主要完成了以下工作:快速定位并修复高压开关柜内的故障点,避免了因柜内元件故障导致的停机事故;对变压器进行紧急抢修,更换受损的绕组和绝缘件,恢复变压器的正常功能;处理断路器的拒动和误动故障,对机械机构进行调试和润滑,确保断路器的稳定运行;对母线故障进行紧急抢修,快速恢复母线的正常连接状态,防止对生产造成影响。
三、技术更新与改造为了提高设备的运行效率和可靠性,我们还进行了一系列的技术更新与改造工作。
通过对原有设备的升级和换代,实现了设备性能的提升。
在技术更新与改造方面,我们主要完成了以下工作:更换新型的高压开关柜,采用了更先进的技术和材料,提高了开关柜的性能和使用寿命;对变压器进行了增容和改造,使其能够满足更高的负载需求并降低能耗;对断路器进行升级改造,采用了新型的智能控制技术,提高了断路器的操作准确性和可靠性;对母线进行了优化设计,采用新型的连接方式和材料,提高了母线的传输效率和安全性。
四、预防性维护与保养为了降低设备故障率并延长使用寿命,我们还制定了详细的预防性维护与保养计划。
通过定期对设备进行检查、清洁、润滑等工作,确保设备的长期稳定运行。
在预防性维护与保养方面,我们主要完成了以下工作:定期对高压开关柜进行清扫和紧固,防止灰尘和松动引起的故障;对变压器进行定期油样采集和滤油工作,保证变压器的油质良好;对断路器进行定期的机械特性测试和电气性能检测,及时发现潜在问题并处理;对母线进行定期检查和紧固,确保母线的连接稳定可靠。
电气设备检修维护年终总结在过去的一年里,我全面负责了公司的电气设备检修维护工作。
在这个岗位上,我深感责任重大,对于公司电气设备的正常运行和员工的安全起到了至关重要的作用。
经过一年的努力,我取得了一些成绩,并且也积累了一些经验和教训。
首先,我注重了电气设备的定期维护与保养工作。
我制定了一份详细的维护计划,包括定期例行检查电气设备的状态,确保设备运行正常,并及时采取措施处理问题。
在这一过程中,我发现了一些潜在的故障隐患,及时修复了这些问题,避免了设备故障对公司正常生产运营的影响。
其次,我加强了对员工的培训与指导。
我组织了一次关于电气设备安全使用和维护的培训课程,并制作了一份简明易懂的操作手册供员工参考。
通过这些培训和指导,员工的电气安全意识得到了增强,他们能够熟练地操作设备,并在问题出现时及时采取措施进行处理,避免了进一步的损失。
另外,我还注意了设备的更新与升级工作。
在一些电气设备老旧、效率低下的情况下,我及时提出了更换设备的建议,并参与了设备的选型和安装工作。
新设备的使用使我们的生产效率得到了显著提升,并且能够更好地适应市场需求。
然而,在工作中我也遇到了一些困难和教训。
首先,我在制定维护计划时有时过于乐观,未能完全预计到一些意外问题的发生。
这导致在某些情况下,设备故障的处理时间较长,给公司的生产带来了一定的影响。
其次,我在培训员工方面还有一些欠缺,有时未能将知识传达得足够清晰,导致员工在操作设备时出现一些问题。
综上所述,通过一年的努力,我在电气设备检修维护方面取得了一些成绩,但也存在一些不足之处。
在新的一年里,我将继续努力,加强自身的学习与提升,全力以赴保证公司电气设备的正常运行,并关注新技术的发展,为公司的发展做出更大的贡献。
万能框架式断路器维护项目及注意事项
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
万能框架式断路器维护项目及注意事项
万能式框架式断路器在正常低压线路中起保护作用,除正确选用外,还要稳妥地进行维护,才能保证断路器在线路中完成预定的工作任务。
断路器在正常工作期间应做到如下各项工作。
1、断路器准备投入运行前,应将断路器每个部件检查一遍。
如各部份的坚固螺栓是否坚固、传动部份是否正常、各磁铁工作面的防锈油脂是否擦净等,以免影响各系统动作值。
2、通过一节段的运行,应定期进行检修,清除落在断路器上面的灰尘或异物,应保持清洁干噪及保证良好的运行,传动部份可根据情况适当加润滑油。
3、万能框架式断路器灭弧室在因短路分断后,应及时清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和异物,以保持良好状态。
4、断路器在长时期运行和吸合后,应及时检查触头有没有毛刺和金属颗粒,如有应当予以清理,以保证足够的接触面积。
5、断路器在长期的使用后,如检查发现触头磨损少于原来厚度的1/3时,应及时更换触头。
6、定期检查脱扣器的电流整定值和延时值,特别是电子脱扣器,应定期用试验按钮检查其动作特性。
2024年维修电工技术个人总结范文在2024年的维修电工技术方面,我得到了很多新的经验和技能。
在过去的一年里,我参与了各种各样的电器维修工作,从小型家用电器到大型工业设备。
以下是我对这一年的个人总结:首先,我学会了如何识别和解决电器故障。
在过去的一年里,我遇到了各种各样的电器问题,包括电路短路、电线老化等。
通过不断学习和实践,我能够迅速识别出电器故障,并采取正确的解决措施。
我也学会了如何使用各种维修工具和设备,以便更好地保证电器的正常运行。
其次,我学会了与客户进行有效的沟通。
在维修电器的过程中,与客户进行良好的沟通至关重要。
我学会了听取客户的描述和问题,提出合适的解决方案,并进行详细的解释。
通过与客户的良好沟通,我能够更好地理解客户的需求,并为他们提供满意的服务。
此外,我还学会了定期维护电器设备。
在过去的一年里,我意识到定期维护对于电器设备的长期使用和性能保持非常重要。
我学会了如何进行电器设备的清洁和保养,以减少故障和延长设备的寿命。
通过定期维护,我能够帮助客户提前发现潜在的问题,并采取相应的措施进行修复。
最后,我还学会了持续学习和适应新技术。
在电器行业,新技术和新设备的出现层出不穷。
为了跟上行业的发展,我必须不断学习和适应新技术。
在过去的一年里,我努力学习了一些新的电器维修技术,包括智能家居设备的维修和故障排除。
我也努力了解新的安全标准和法规,以确保我在维修过程中遵守相关的规定。
总的来说,2024年对我来说是一个充满挑战和成长的一年。
我通过参与各种电器维修工作,学会了解决电器故障、与客户进行良好沟通、定期维护设备以及持续学习和适应新技术。
我相信这些经验和技能将对我今后在维修电工技术领域的工作有很大的帮助。
电气维修个人工作总结
今年以来,我在电气维修工作方面取得了一些成果,并积累了宝贵的经验。
整体而言,我在电气故障排查、设备检修和工作效率方面有了很大的提升。
首先,在电气故障排查方面,我通过持续学习和实践,提高了自己的故障判断能力和解决问题的技巧。
我能够迅速准确地定位故障,并采取相应的措施进行修复。
对于常见的电气故障,我能够快速判断是电路短路、接触不良还是元器件损坏,并选择合适的工具和方法解决问题。
在处理复杂的故障时,我学会了分析故障产生的原因,制定针对性的修复方案,大大缩短了故障处理时间。
其次,在设备检修方面,我注重细节,提高了专业素养和工作质量。
在检修设备之前,我会详细查阅设备的技术资料,并了解设备的内部工作原理和结构。
这样能够更好地理解设备的运行机制,发现其中的问题并进行修复。
同时,我积极参加相关培训和讨论,不断提升自己的技术水平。
在电机检修过程中,我注意到电机绝缘、轴承运动情况等细节,并及时采取措施进行维护和修理,以保证设备的性能和寿命。
最后,在工作效率方面,我意识到时间管理的重要性,并采取了一些措施提高工作效率。
例如,我将维修任务按照优先级进行合理安排,充分利用工作时间。
我尽量避免过度思考和不必要的细节,提高了工作的效率和准确性。
我还学会了与同事之间的有效沟通和合作,共同解决工作中的问题。
通过这些努力,我在维修工作中能够高效完成任务,并减少了停工时间。
总的来说,通过这些个人工作总结,我认识到电气维修工作的重要性和复杂性。
在未来的工作中,我将继续不断学习和提升自己的技术能力,以更好地应对各种维修挑战。
万能断路器故障检查和解决方法1、检查操作机构面板是否下沉,如下沉将影响传动机构的行程,最终影响到触头行程,使合闸不胜利。
调整时旋松面板固定螺丝,将面板上提,再拧紧固定螺丝。
2、检查止动件位置是否正确及断路器是否在工作位置抽屉式断路器的导轨上有一止动件,当断路器不在工作位置或止动件的位置不正确时,止动件将顶住半轴外侧的塑料片,使半轴不能与跳扣扣住,发生一合即跳的故障。
3、失压脱扣器失压脱扣器不在吸合位置时,压紧失压脱扣器动铁芯的金属片将在弹簧力的作用下使脱扣机构动作。
对直流操作的断路器应首先检查滤波电容器,其次应检查失压脱扣器线圈是否开路,失压脱扣器顶部的金属片是否变形,金属片与顶杆的间隙是否在0.5~1 mm之间。
假如滤波电容器损坏,应进行更换;失压脱扣器线圈开路,应进行修理或更换;对于弹簧片变形应予校正;对于间隙不当,应进行调整。
4、分励脱扣器如分励脱扣器在吸合位置,同样会消失合闸后即跳闸的现象。
对分励脱扣器,主要检查掌握回路分闸按钮的常开触点是否烧结在一起。
另外分励脱扣器顶部的金属片变形,使金属片与顶杆之间的间隙过小,也有可能发生此类故障。
分闸按钮损坏应更换,金属片变形应校正,并调整金属片与顶杆之间的间隙在0.5~1mm之间。
5、跳扣与半轴的位置不正确断路器在断开位置时,跳扣与半轴的距离应在0.8~1.0mm范围内,超出此范围,将不能保证半轴与跳扣牢靠地锁住,从而使断路器一合即跳。
调整时,松开调整螺丝的并帽(锁紧螺母),将调整螺丝旋进或旋出,直至跳扣与半轴的距离在0.8~1mm之间。
6、过流脱扣器检查过流脱扣器的传动杆能不能复位,储能杆能不能再扣。
传动杆不能复位时,调整过流脱扣器的铁芯;储能杆不能再扣时,调整储能杆后面的开口片,储能杆头部与扣片的距离应掌握在0.5~2mm范围内。
7、自由脱扣器首先检查自由脱扣器的盖板是否变形,盖板变形将使安装半轴的两端轴套不同心,半轴不能自由转动;其次检查自由脱扣器机构中活节螺栓有效尺寸是否合适。
断路器的故障排除与维护技巧断路器是电气系统中的重要保护设备,常用于控制和保护电路,当电路中发生故障时能够迅速切断电流,确保电气设备和人身安全。
然而,由于长期使用或其他原因,断路器可能会出现故障或损坏,需要进行排除和维护。
本文将介绍断路器的故障排除与维护技巧。
一、断路器故障排除技巧1. 无法正常工作:当断路器无法正常工作时,首先需要检查供电是否稳定,排除电源问题。
如果电源正常,可以检查断路器内部是否有杂质或损坏的元件,如烧毁的触头、熔丝等,及时更换损坏部件。
2. 触头接触不良:断路器触头的接触不良是常见的故障之一。
接触不良会造成断路器无法正常断开电路。
可以使用洁净纸或细砂布对触头进行清洁,确保良好的接触,避免因接触不良而导致的故障。
3. 过载保护失灵:断路器的过载保护功能非常重要,可避免电路过载而产生的潜在危险。
当断路器的过载保护失灵时,需要检查过载保护装置是否运作正常,如热熔丝是否破裂或电磁式过载保护器是否吸附。
4. 短路保护失效:短路是电路中最常见也最危险的故障之一。
断路器的短路保护功能可以有效切断电路,避免电流过大而引发事故。
当短路保护失效时,需要检查短路保护装置是否正常工作,如电磁式短路保护器是否吸附。
5. 漏电保护失效:漏电是一种常见的电气故障,可能会造成触电伤害或火灾。
断路器的漏电保护功能可以检测并切断漏电电流,保证人身安全和电气回路的正常运行。
当漏电保护失效时,需要检查漏电保护器是否工作正常,如漏电动作装置是否损坏。
二、断路器维护技巧1. 定期检查:定期对断路器进行检查是保持其正常工作的关键。
可以每年或半年对断路器进行一次全面检查,包括清洁触头、检查熔丝是否完好、测试过载保护和短路保护等功能是否正常。
2. 清洁保养:定期清洁断路器可以确保其良好的工作状态。
可以使用洁净纸或细砂布对断路器进行清洁,去除污垢和杂质,保证良好的触头接触。
3. 更换损坏零部件:如果在检查中发现断路器有损坏的零部件,如烧毁的触头或熔丝,应及时更换。
ME(DW17)低压断路器检修、维护
技术总结
1、合闸后电机出现连转故障:要想知道电机出现连转故障原因。
首先要了解ME(DW17)断路器电气操作原理(见图1):
ME(DW17)断路器电气操作原理动作过程:
操作万能转换开关后,KK万能转换开关触点接通→HJ线圈吸合→HJ合闸接触器常开触点接通→通过K1接触器常闭触点→M电动机旋转→同时K2接触器常开触点接通自保→电机带动(ME(DW17)断路器主触头接通)SE终点开关动作接通→K1接触器线圈吸合→K1接触器常闭触点断开→电动机停止旋转。
熟悉ME(DW17)断路器电气操作原理动作过程后,故障原因就很容易找得到。
合闸后电机出现连转故障原因分析如下:
注: 1、(●)为选中故障类型。
2、C1、C2电容在操作回路中以减少触点间飞弧,在回路动作时,吸收一部分能量。
ME(DW17)断路器各个元件正面布置视图(见图2)
2、合闸后手柄停留位置过头(偏右)故障。
手动手柄停留位置过头故障,造成原因有以下两种:
A、前面板操作机构安装或长期在振动环境中运行,固定螺丝松动、前面板操作机构移位。
B、操作机构与本体壳配合面不平滑,造成机构与本体壳有磨察、卡涩现象不能自由动作,配合不好。
对上述故障处理方法:
A、检查前面板调整定位螺丝是否松动或偏低,前面板固定螺丝松动移位。
前面板调整定位螺丝、前面板固定螺丝出现问题后,都可使合闸后手柄停留位置过头(偏右),不能自由处于断路器最佳状态,
检查后消除。
前面板调整定位螺丝、前面板固定螺丝位置(见图3)
B、定期检查操作机构传动装置内的润滑油,是否使用完。
使用完后及时加油补充,以确保各个机械机构之间相互自由配合。
减少其金属之间的硬磨擦对各机件的损坏,造成配合间隙过大,扭力移位出现卡涩现象不能自由动作。
3、ME(DW17)断路器合闸前电机空转。
断路器合闸前(主触头未闭合前)电机空故障,造成原因主要有以下两种:
A、操作前面板内涡轮与涡杆没有齿合。
B、机构手柄复位弹簧脱落断裂。
对上述两种故障处理方法:
A、检查涡轮与涡杆离合调螺丝是否松动,有松动现象应重新调
整。
涡轮与涡杆离合调整步骤:
1)应先将离合调整螺丝完全松开。
2)然后旋转涡杆,将涡轮调整至与涡杆齿中间位置。
3)将离合调整螺丝调整到刚与花架接触上时,在加90度的力。
B、机构手柄复位弹簧脱落后,应重新扣拉好;弹簧断裂,应更换
同型号的弹簧。
后果:弹簧脱落断裂后,机构不能复位,是涡轮与涡杆不能齿合,开合闸前电机空转。
4、开关合闸过程中,机构噪声大,电机拖不动或烧坏、过热、速度缓慢。
上述故障形成、产生原因:
A、前面板内机构“花篮”支架0.4~0.6mm轴向活动间隙,因长期合闸、分闸发生移位,最后导致涡轮变形。
B、涡轮、涡杆严重磨损或扭曲变形,相互齿合间隙中有异物卡涩。
对上述两种故障处理方法:
A、调整前面板内涡轮与涡杆的中心,以及它们相互齿合间隙0.2~0.3mm。
调整“花篮”支架与前面板体的位置,0.4~0.6mm 轴向活动间隙。
B、发生涡轮、涡杆严重磨损,或扭曲变形时,应即时更换备品,并重新调整,以确保各个机械机构之间相互自由配合至最佳状态,发现涡轮、涡杆齿合处有杂物或金属宵,应立即时清除,确保扭力的正
常传输。
5、前面板机械机构常见故障处理,及各个机械机构之间相互自由配合最佳状态要求调整尺寸标准。
A、前面板内“花篮”杠杆卡死。
“花篮”严重变形或无轴向活动,其活动间隙为0.4~0.6mm。
(见图4)
B、前面板内“元宝”铜杠杆卡死。
因机构内垫片在垫装各个机械机构时,间隙较大或长期合闸、分闸运动引起各个机械机构磨损或因内部结构变形,移位卡死。
C、不绣钢顶杆上锁紧螺帽松动后,顶杆移位引起机构“吊死”(电机空转)。
处理时,应注意顶杆的调整要求:当机构手柄处于合闸位置最大点时,“大刀”与“黑扣板”之间应有1.2~2mm间隙,此时顶杆调整端口之间应有4.8~5.1mm。
(见图5)
D、手动跳闸机构调整:调整时尺寸为5丝,不能过多也不能过少,过多时断路器不能合闸,过少时断路器不能手动跳闸。
(见图6)
二、主触头系统
ME(DW17)断路器每相触头系统由主、弧触头等元件组成,通过
绝缘底座安装于断路器支架上。
断路器闭合时弧触头先接通,然后主触头接通,断开时则相反。
(见图7)
A、主触头同期:三相动、静触头在断路器接通时,应同时接触。
允许误差小于0.5mm。
过大时可调整杠杆序5来达到同期要求的尺寸。
B、触头开距:当动、静弧触头刚接触时,动、静触头的开距为2~
3.5mm。
过大时可松动螺丝9,移动静弧主触头来达到触头开距要求的尺寸。
C、三相弧触头的同期度,允许误差应小于1mm。
过大时调整松开
#9螺丝调整静触头达到要求的尺寸。
D、触头系统重要数据。
主触头:小开距2~~3.5mm
超行程4~~5.5mm
触头同期:(主、弧)≤0.5mm
开距:即触头完全断开时动、静触头之间的最短距离。
小开距:三相弧触头刚接触上时,主触头动、静触头之间的最短距离。
超行程:也叫压缩行程,是触头刚接触时,动触头再向前走的一段距离。
三、自由脱扣机构(右侧操作部分)
自由脱扣机构是使断路器具有闭合、断开、自由脱扣功能的关键部件。
断路器的断开最终是通过自由脱扣机构中半轴移动扣板脱落,使连杆机构解体而实现。
而断路器的闭合操作不管是人工操作还是电动机操作均通过杠杆的顺时针转动来实现。
自由脱扣机构中的“三眼”即:三连杆交汇轴孔,当盖好侧面盖板,在开关闭合位置时检查侧面“三眼”,首先在a眼孔中心与c眼孔中心作一参考线。
在以b眼孔中心为基准,作以平行与参考线线段,测量两线段之间尺寸为5±0.5 mm合格。
如果“三眼”偏上,则调整活节螺丝,要随螺纹调紧,反之则退出,具体调整方法采取:“偏上紧”“偏下退”的原则。
(主触头超行程也在此调整)(见图8)
断路器右侧壁内操作机构,在断路器断开状态时,扣板和半轴之间间隙为0.8~1mm。
可调整螺丝来达到,并锁紧,防止振动过大松开。
缓冲件高度应调整至4~4.5mm之间。
(见图9)
四、ME(DW17)大、小修检查、检修要求
A、断路器使用时应将磁铁工作极面上的放锈防锈油擦净,保持磁铁工作极面上清洁。
B、各转动轴及磨察部分必须定期添加润滑油。
C、断路器在使用过程中要定期检查,以保证使用的安全性和可靠性。
D、定期清扫灰尘,以保持断路器的绝缘水平。
E、定期对触头系统进行检查。
1、检查弧触头的烧损程度,如果动、静弧触头刚接受时主触
头的小开距小于2mm,必须重新调整或更换弧触头。
2、检查主触头的电磨损程度,若发现主触头上有小的金属颗
粒形成,应及时铲除并修复平整,发现主触头超行程小于4
mm,必须重新调整,主触头上的银合金厚度小于1mm时,
必须更换触头。
3、检查软联接断裂情况,去掉折断的带层。
若长期使用后软
联接折断情况严重(接近二分之一)则应及时更换。
F、当断路器分断短路电流后,必须检查触头系统,另外还必须清除灭弧罩两壁烟痕及检查灭弧珊片烧损情况,如严重应更换灭弧罩。