工况分析方法
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抽油机井供液不足区入区原因:地层能量差,注采对应率低,油井泵效低。
1、采油9队新投井(永8x80、8x84、8x83、8cx1、8x85),由于没有对应注水井,地层能量不足,新立村老区(永101-1、102c21)油稠,地层能量不足,永8断块永8p5、8p13采沙二51层,该层原油物性较差,对应注水井合采合注,永8x22于8月份转注后注水不见效,测试发现卡封未卡住,下步检管换封,永8p12采沙二6处于断层边缘,能量较差。
2、采油31队、35队主要处于盐家砂砾岩油藏区块,地层能量不足,泵挂深度较深,油层渗透性较差,注采对应关系不明显,连通关系复杂,注水效果不明显,下步准备扶停注水井注水,补充地层能量。
对处于供液不足区的油井根据现有的条件无法通过注水井的调配或加深泵挂改善供液情况。
我们通过地面管理利用合理的工作参数来提高油井产能,减少供液不足井的间歇出油,延长油井免修期。
主要采用了以下几种方式来改善供液不足井的泵效。
(1)、装减速器降低冲次:这是我们对供液不足井最常用的一种降低冲次的方式,这种方法简单易行,成本低廉,效果较好。
(2)、使用长冲程慢冲次高原机:对泵挂较深,偏磨严重,载荷大的井,保证泵的充满程度,常采用的地面设备。
(3)、装变频控制柜降低冲次:电机或减速器自身的多重限制,无法降到合理的冲次。
通过装变频控制柜进行调速,效果很好。
(4)、降低地面回压:由于低液、低含水、间歇出油等因素导致管线回压高。
采用上加热炉、管线合走、掺水等措施降低地面回压,提高油井产能。
潜力区主要是由于1、能量充足,但油井工作参数偏小,供排关系不合理,生产潜力未完全发挥出来,2、水井调配导致对应油井液面回升,3、新投井、措施井对地层能量认识不足,设计泵挂较深,例如以下这几口井由于新投、补孔、水转抽等措施作业后沉没度太大,目前生产参数较合理至今未倒井,待下次作业酌情调整沉没度。
同时部分抽油机井中受偏磨、出砂的影响,生产参数不能盲目调大,同时生产参数的调整,治理力度有限,不仅不能有效改善工况,还有可能影响这些井的正常生产,甚至造成倒井。
28工况abaqus分析方法问:试验时间和工况?答:本次试验,采用的是循环流化床锅炉。
主要的试验内容包括:1、单侧流动循环锅炉结构性能;2、双侧流动循环锅炉结构性能;3、不可逆双侧流动循环锅炉结构性能。
由于我们设计的是一个28工况循环流化床锅炉,而且循环流化床锅炉在很多国家都有成功运行的经历,所以并没有将试验重点放到改善锅炉受热面传热效果或者是降低排烟温度等性能指标上去,而是选择了主要考察循环流化床锅炉结构特点及其热态性能参数,即考核试验炉子循环部件是否满足各种工况条件的需求,包括工作负荷的大小,结构尺寸的大小,水循环流速的高低,相应换热系统中水质和污染物含量等因素。
为此,需要保证整台锅炉的高工作负荷稳定。
为此,本次试验分别设置了3.5、6.0、8.0、10.0、14.5、18.0、21.5、25.0、27.5工况,每个工况持续60 min,共计进行了50个试验,全部试验工况的负荷及参数见表1-7。
另外还按照锅炉正常燃烧及熄火处理,锅炉最大压力、温度及工作负荷发生变化的情况,补充完成了一些特殊负荷,比如:30%负荷点燃时负荷15%负荷试验等,实际操作如下:锅炉送风工况开始负荷100%300%450%550%600%800%900%1050%10500%1500%1800% 由于我们设计的是一个28工况循环流化床锅炉,而且循环流化床锅炉在很多国家都有成功运行的经历,所以并没有将试验重点放到改善锅炉受热面传热效果或者是降低排烟温度等性能指标上去,而是选择了主要考察循环流化床锅炉结构特点及其热态性能参数,即考核试验炉子循环部件是否满足各种工况条件的需求,包括工作负荷的大小,结构尺寸的大小,水循环流速的高低,相应换热系统中水质和污染物含量等因素。
为此,需要保证整台锅炉的高工作负荷稳定。
为此,本次试验分别设置了3.5、6.0、8.0、10.0、14.5、18.0、21.5、25.0、27.5工况,每个工况持续60 min,共计进行了50个试验,全部试验工况的负荷及参数见表1-7。
工况分析报告1. 引言本报告旨在对某一特定工况进行分析,以便更好地了解该工况的特点和存在的问题,并提出相应的改进措施。
通过深入的工况分析,可以帮助我们提高工作效率、降低成本并确保工作环境的安全性。
2. 工况概述在本节中,我们将对所分析的工况进行简要概述。
明确工况的目的、操作要求、环境条件和工作流程等信息,有助于我们全面了解工况的特点。
3. 工况分析3.1 工况参数分析在本节中,我们将对工况的参数进行分析。
包括但不限于输入功率、温度、压力和流量等参数的把握。
这些参数直接影响工况的稳定性和效率,对其进行准确的评估和分析至关重要。
3.2 工况操作分析本节将对工况的操作过程进行分析和评估。
我们将研究操作过程中可能存在的问题,并评估其对工作效率和操作员安全性的影响。
在此基础上,我们还将提出相应的建议和改进方案。
3.3 工况风险评估在本节中,我们将对工况的风险进行评估。
这将涉及到操作员的安全问题,如潜在的事故风险和工作环境的危险因素等。
我们将对这些风险进行排序和分级,并提出相应的风险控制措施。
3.4 工况效率分析本节将对工况的效率进行分析。
我们将研究工况的能源利用情况,评估其能源消耗与产出的比例,以及存在的能源浪费问题。
通过工况效率分析,我们可以识别出改进效率的可能途径,并提出具体的建议。
4. 改进措施在本节中,我们将根据前面的工况分析结果,提出相应的改进措施。
这些措施将有针对性地解决工况存在的问题,提高工作效率,优化能源利用和降低风险。
同时,我们还将制定具体的实施计划,方便后续的改进过程。
5. 结论通过本文档对工况进行全面的分析和评估,我们得出了以下结论:•工况存在的问题包括参数不稳定、操作流程复杂和风险较高等;•工况的改进措施包括优化参数设置、简化操作流程和加强风险控制等;•实施改进措施将带来效率的提高、能源利用的优化以及风险的降低。
本报告的分析结果和改进措施将为工况的优化和提升提供有力的依据和指导,有助于提高工作效率和员工安全性。
油井现场常规工况管理方式分析张㊀晓摘㊀要:通过对油井现场实施工况管理的方法,可以及时准确的了解油井的实际生产情况,为今后生产的有效开展提出符合实际的管理措施,提高油井的管理水平和整体的生产效果㊂本文分析了常用的工况图版,进一步探讨了现场常用的油井现场分区治理方法㊂关键词:油井工况;管理;现场常规;方式一㊁引言通过实施工况管理方法,可以更加准确的了解生产工况的实际情况,为今后生产的有效开展和进行提供指导性意见,以促进生产效率的提升,使得整个油井实现连续的生产和运行,针对在生产中所存在的异常问题总结出切实可行的解决办法,提高产能和效率,为我国油井的高效运行提供基础条件,在实践中必须要注重技术人员的业务能力提升,从而可以满足生产的需要㊂二㊁常用工况图版(一)工况图版分类①流压 泵效工况图版㊂油层内的供液能力数据参数以及压差是整个生产的具体状况㊂②流/饱压力比 泵效工况图版㊂在实际生产中会随之产生气体,因为数据不全面,所以导致实践操作性不强㊂(二)常用图版的差异此处一般指的是流压 泵效工况图版㊁泵入口压力 泵效工况图版两种基本的形式,其二者相似度较高,主要体现的是泵效影响的关系,但是却没有说明单井液量大小的实际关系㊂流压 泵效图版主要可以体现出油井的具体情况,通过流压可以了解到生产压差与油井供液能力所存在的直接联系,同时还要满足施工与渗流的要求㊂三㊁关于边界条件线的认识边界线在实践中并不需要经过更加严格与复杂的数据验算,从而可以将实践经验分析所取得的数据直接与工况与图版实际工况情况进行对比分析,其主要原因有如下几方面㊂(一)由于理论数据的计算并不能适应所有的情况,但是边界线在确定的过程中需要通过区块与单元的油井数据㊁开采状况来最终的确定㊂(二)工况图并不能将其作为解决和处理油井中一切问题的方法,不能完全解决,也不能够进行有效的量化以及单井工况确定的合理性,多数情况下都是用来反映油井工况的变化态势,其只是作为一个可以分析整体变化趋势或者是了解油井生产状态的一种手段㊂(三)不列的区块与单元都不能在同一条边界线内的图版中显示,此时应该充分考虑到生产特性与实际情况来分析㊂(四)工况图确定中,只要是边界线确定之后就不能随意的更改㊂四㊁现场常用分区治理方法(一)供液不足区①在实践中,如果是由于供液差而导致作业效率比较低的油井,此时可以根据需要通过变频柜㊁低冲次电机来改善其实际情况㊂适当的调整技术参数以提高泵的工作效率,如果由于设备因素而无法进行冲次下调的时候,可以通过下调本机冲程㊁调换游梁的方式来提升泵入口位置压力以及充满程度㊂②对于设计参数中泵径不合理的情况,可以通过下泵深抽的方式来提升其内部压力和工作效率㊂③地层发育度高且发育状况良好的情况下,因为堵塞㊁含蜡等因素造成的不良油井,此时可以采取酸化㊁试挤的方式来调节,可以更好的促进效率的提升㊂④因为防砂失效㊁防砂工具不合理所造成的堵塞油井情况,可以采用再次防砂或者是优化处理的方式来解决这一问题㊂(二)断脱漏失区①因为出砂等因素而导致的出液量无法满足实际情况的油井部分,非常容易出现的就是开关不严而存在漏失问题,此时可以结合施工的具体状况采取更加有效的措施来进行处理,可以进行定期洗井的措施来解决㊂②深入的分析示功图的变化趋势,从而可以有效的了解泵㊁管部分的轻微漏失问题,对于产液量大幅下降的油井,采取洗井不能解决这一问题的时候,可以根据实际的需要来适当的改变技术参数,进而可以更好的防止漏失严重的情况发生㊂③出液量急剧下降或者是计量不准确的情况,通过深入分析之后可以确定是抽杆浅部断脱的情况存在㊂在实践中可以根据需要来采取打捞㊁对扣等措施来处理㊂④因为油粘稠度高或者是含水量下降而造成的产液量低,生产效率不足的情况,适当的采取掺水㊁加入降粘剂的方法来解决㊂⑤对泵㊁管漏失严重的井,可以采取有效的作业方式来处理,解决生产状况来适当的调节技术参数㊂(三)潜力区①冲次比较低的油井,可以结合实际情况来适当的调节冲次参数,以满足生产的需要㊂②由于冲程太小并且冲次较高的油井部分,可以选择使用本次来进行冲程调节,也可以应用调换长冲程抽油机的方式来提高工作效率,使得生产技术参数达到规定的要求㊂③泵径小㊁冲次高的油井,应该结合实际情况来适当的进行泵径尺寸参数的增大㊂④泵径比较合理但是泵挂太深的油井,可以根据需要来适当的提升泵挂,从而可以防止冲程损失量太大,进而能够提升效率和产液量㊂(四)待落实区①逐一的将压力㊁液面㊁技术参数以及产液量等生产参数来进行确定,以保证各项措施都能够有效的实施㊂②检查流程是否存在有任何问题㊂③确定数据资料的计算是否科学与合理,特别是掺水井的生产状况,及时的确定技术参数,以了解计算液量是否达到了规定的要求㊂(五)应用先进信息技术,有效提高管理水平基层生产管理涉及的方面比较多,也比较复杂,精细化管理就是要应用先进的科学技术来进行,这就需要引进信息化管理技术,从而确保生产管理更加的有效㊂第一,将生产中的所有资料都要进行记录㊁统计㊁分析和归纳,还要保证资料可以真实反映生产实际情况㊂严格管理各种资料,将各项生产中的流程都要落实到位,保证油水井的基础资料的真实和有效㊂对于生产中所存在的异常情况,要及时的进行总结和归纳管理,同时还应该采取有效的措施进行解决和处理㊂第二,采取更加有效的措施来综合比较分析,在实践中要以数据作为重要的基础㊂可以根据生产的需要来调整各种设备以及生产技术参数,可以取得更好的实践价值和效果,而工况的有效调整可以来㊁提供可靠的依据㊂总之,工况分析是一种非常有力的方式,但是其不能完全的取代人工的方式,本文主要针对工况分析的一个方面来进行探讨和分析,并不能代表所有的情况㊂工况分析在实际应用中还需要注重人员的培养和提升㊂在实践中需要充分的利用各种先进的技术加强管理,结合实践充分的保证油井开采的有效进行㊂参考文献:[1]寻长征.油井工况管理中现场常规方法探讨[J].内江科技,2011,32(2):18.[2]李珍,马建军,穆谦益,吴宝祥,王东.功图计量与工况智能分析技术在长庆油田的应用[J].自动化博览,2012,29(11):87-91.作者简介:张晓,胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司㊂491。
通过查阅相关资料获悉,8个车速测试工况(除工况6)均是采用国际标准工况,模拟日常道路实际行驶情况。
主要是测试汽车在不同的驾驶环境下所产生的油耗,并能通过尾气排放量和成分分析对环境的污染程度,以制定更加合理有效的道路行驶政策。
不同国家采用的测试工况是因国情而异的。
由于测试工况只是模拟实际驾驶情况,与实际油耗有一定的差距,如实际路况的差异,不同驾驶员驾驶习惯的差异,但可作为一种参考。
一般情况下,正常车辆通过模拟工况碳当量法所测出的油耗与实际油耗在2L以内都属于正常情况。
下面对各个测试工况进行详细分析:工况1(ECE 15):又称作“ECE 15工况”,该限值和试验方法标准是参照联合国欧洲经济委员会(ECE)的排放法规制定的。
由怠速、加速、等速、减速等共计15种不同车速和负荷组成一个试验循环的一种试验工况,一个循环周期为195秒,完成整个循环测试需要经过4个循环共计780秒,每个循环的行驶距离为6.95km。
最高车速50km/h,平均车速19km/h。
适用于市区内的车辆行驶情况。
工况2(EUDC):又称作“城郊高速公路工况”,EUDC工况一个循环为400秒,最高车速120km/h,平均车速62.5km/h。
目前一般是将工况1和2结合使用,即四个城市模拟工况加一个城郊模拟工况,如图1所示。
工况总运行时间为1180秒,我国和欧洲均采用此测试工况。
由图可知,无论是城市工况和市郊工况,变速度行驶时间都比较短,然而在市区日常使用中,基本上没有长时间稳定车速行驶工况出现。
图1 ECE+EUDC工况模拟循环工况测试基本参数如表1所。
表1 基本参数工况3(EUDC,Low Power):此工况为车辆在低功率情况下行驶的城郊高速工况,最高车速为90km/h。
与工况2相比,此工况车速达到90km/h后,没有继续加速至120km/h的过程,而是匀速到359秒时减速至0。
工况4(FTP75,Cold Start):即Federal Test Procedure,是美国所采用的一种市区模拟循环测试工况,此工况分为三个阶段,包括冷启动阶段,暂态阶段和热启动阶段。