汽轮机高中压转子浮动油挡摩擦振动分析_葛祥[1]
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第26卷第3期电站系统工程V ol.26 No.3 2010年5月Power System Engineering 45 文章编号:1005-006X(2010)03-0045-03汽轮机高中压转子浮动油挡摩擦振动分析西安热工研究院有限公司葛 祥 张学延摘要:介绍两台机组运行中高中压转子出现轴系振动波动现象,诊断该振动故障的根源是高中压转子与浮动油挡发生摩擦振动引起了转子产生热弯曲。
总结了浮动油挡与转子摩擦振动的特点与机理,并从运行和检修两方面提出该故障的控制对策和解决方法。
关键词:汽轮机;浮动油挡;摩擦振动中图分类号:TK268+1 文献标识码:BAnalysis of Rubbing Vibration Caused by Oil Catch in Steam TurbineGE Xiang, ZHANG Xue-yanAbstract:The vibration fluctuation failure occurred on high and medium pressure rotor while the two turbine generation units working is described. The root cause diagnosed is that the floating oil catch rubbing with the high and medium pressure rotor and the rubbing failure caused thermal bending deformation of the rotor. Characteristics and mechanism of the rubbing are summarized and control measures and solutions of the failure are proposed from both operation and maintenance.Key words: steam turbine; floating oil catch; rubbing vibration汽轮发电机组运行中,油挡和转子发生动静摩擦引起轴系振动的异常波动是机组运行中的常见故障。
浮动式油挡和接触式油挡由于其间隙较小或无间隙特点,对抑制润滑油外溢有着良好的效果。
但运行实践表明,国内相当数量的机组安装接触式油挡后都出现过摩擦振动,特别是对于不平衡响应高的转子(如三支撑结构的轴系)或当浮动油挡卡涩时。
笔者近年遇到几台机组高中压转子运行中发生此类振动故障。
机组运行中#1轴承、#2轴承有时连带轴系其它轴承振动出现异常增大,持续时间数十分钟甚至一个小时以上,严重的引起机组保护动作而跳机。
经分析诊断,这几台机组振动异常波动都是由于汽轮机高中压转子轴承油挡处发生碰磨故障引起的。
本文着重总结浮动油挡摩擦振动的典型现象并归纳振动特点和机理。
1 振动现象某厂两台同型机组都发生过#1轴承振动运行中异常波动情形。
这两台机组系哈尔滨汽轮机厂生产的C135/N145- 13.24/535/535/1.1型超高压一次中间再热、双缸双排汽、抽汽凝汽式汽轮机。
机组轴系由高中压转子、低压转子、发电机转子以及相应的5个支持轴承组成,其中高中压转子、低压转子为三支承结构,即高中压转子由两个轴承支承,低压转子只有发电机端一个轴承支承,发电机转子为双支承结构。
两台机组投运初期,各轴承轴振和轴承座振动都很小,但机组运行中出现高中压后汽封漏汽量大和#1轴承油挡处大量漏油引发烟气较大的问题。
2004年5月分别将两台机组高压后汽封段中的其中8道汽封更换为可调蜂窝式汽封,2004年10月和11月分别将两台机组在#1、#2轴承处的齿收稿日期:2009-12-20葛祥,男。
西安,710032 式油挡更换为浮动式油挡。
由此,汽封漏汽和油挡漏油问题基本解决。
表1 4、5号机组振动情况统计(2005年6月~9月)日期时间机组振动情况措施及结果5号阀位切换后下降2005.08.1717:255号#1X 208μm, #1Y 170μm 17:40后下降2005.08.2018:585号#1X 170μm, #1Y 152μm 切顺序阀后下降2005.08.2102:455号#1X 190μm, #1Y 165μm 切单阀后下降2005.09.0815:305号#1X 144μm, #1Y 118μm 切单阀后#1X 155μm,#1Y 123μm,调整三轴压力后降2005.09.0819:305号#1X 197μm, #1Y 158μm 采取多种措施并切顺序阀后下降2005.09.1302:405号#1X 204μm, #1Y 180μm 多次阀位切换后下降2005.09.1503:165号#1X 227μm, #1Y 198μm 多种措施2005.09.1604:355号#1X 150μm, #1Y 150μm 切顺序阀后下降2005.08.2800:204号#1X 121μm, #1Y 123μm 切单阀后下降2005.08.3006:304号#1X 140μm, #1Y 100μm 阀切换中出现,切单阀后下降2005.08.3015:304号#1X 142μm, #2瓦振42μm切顺序阀后下降2005.09.1507:204号#1X 150μm, #1Y 152μm 切单阀后下降2005.09.2213:554号#1Y 144μm 切单阀后下降2005.09.2404:124号#1X 149μm, #1Y 157μm 切单阀后下降2004年冬季供暖期开始后,两台机组#1轴承轴振均出现波动现象。
起先振动波动偶尔发生,波动范围也相对较小,但2005年后这种现象越来越严重,表现在发生的频率增多和波动时振动的峰值增大,严重影响机组的安全运行。
据不完全统计,2005年4、5号机组发生数十次#1轴承轴振波动问题。
表1为电厂统计的2005年6月至9月4、5号机组振动波动的发生情况。
2006年开始,振动波动现象更加频繁,有时一天出现多次波动。
2006年1月1日,5号机组#1轴承轴振波动,尽管运行人员采取多种措施操作,但是仍无法控制振动,最终振动超过260μm而打闸停机(该轴承轴振保护已解除)。
2006年1月7日至8日,4号机组#1轴承轴振发生波动,其最大振幅也46 电站系统工程2010年第26卷超过260μm,运行人员采取阀切换等措施才使振动得到控制。
2 振动特点图1所示的是便携式振动数采系统记录的4号机组2006年1月8日20:21至1月9日15:16期间#1轴承轴振和#1~#2轴承瓦振变化趋势图,其中带供热负荷运行时,电负荷100 MW左右,1月9日9:35分后机组变为纯凝汽工况运行,负荷120 MW左右。
期间#1轴承轴振出现2次明显的振动波动,一次发生在1月9日01:06,最大振动为109μm,另一次发生在1月9日12:03,最大振动为129μm,通过阀切换等操作后振动逐渐回落。
图2所示的是便携式振动数采系统记录的5号机组1月9日16:26至1月10日15:20期间#1轴承轴振变化趋势图,机组带供热负荷运行,电负荷100 MW左右。
期间也出现多次振动明显波动,其中一次发生在1月9日19:43,最大振动为120μm,一次发生在1月10日01:36,最大振动为93μm,还有一次发生在1月10日14:30,最大振动为116μm,后振动逐渐回落。
需要说明的是,振动增加时的振动频谱与振动稳定时的一样,均以工频分量为主。
4号机组#1轴承轴振动波动时,其相位约有20°的变化;而5号机组#1轴承轴振动波动时,其相位在0~360°之间变化。
根据现场实测结果及电厂提供的运行记录,4、5号机组#1轴承轴振动具有如下特点:(1) 该振动增大与机组负荷、主汽和再热蒸汽参数、抽汽参数、排汽真空、汽封蒸汽参数等没有直接关系,振动的波动既出现在纯凝汽运行工况,也出现在抽汽供热运行工况;(2) 该振动的增大和降低有一相对较长的过程,振动通常逐渐增大到一相对最大值,采取某些措施后振动又逐渐回落至原始水平;(3) 振动波动时以工频分量为主,其他频率成分很小;(4) 轴振动波动时振动相位也有一定的变化,4号机组相位变化20°左右,而5号机组相位在0~360°之间变化;(5) 振动波动时#1轴承瓦振基本不变,但5号机组#2轴承瓦振有一定的反映;(6) 当振动增大到较大水平时,一些运行操作措施可以减小振动,比较有效的方法是调门运行方式的切换,即切顺序阀运行为单阀运行或切单阀运行为顺序阀运行,或多次相互切换。
冬季运行时减小抽汽量、增大电负荷对降低轴振也有明显的作用,但有时不进行任何操作,振动也能降下来,回到原始值;(7) 机组检修后运行初期,振动基本稳定,但一段时间后,振动波动现象再次出现。
图1 4号机相关轴承振动趋势图图2 5号机相关轴承振动趋势图3 振动原因分析和处理3.1 振动原因分析由于振动的波动以工频分量为主,说明振动增大时高中压转子平衡状态发生恶化。
根据振动增加和振动回落的逐渐性,判断振动是因高中压转子发生了动静碰磨引起转子热弯曲、进而引发转子质量不平衡所致。
通常高中压转子产生动静碰磨的部位有汽封、油挡、动叶围带、轴承等,考虑到该两台机组投运初期及更换可调蜂窝式汽封后振动尚好,而更换浮动油挡后就出现振动波动的情况,最有可能产生碰磨的部位是新换上的浮动油挡。
3.2 浮动式油挡碰磨机理(1) 浮动环与转轴之间存在干摩擦现场使用的浮动油挡一般作为轴瓦外油挡或密封瓦的浮动式内油挡。
在正常运行中,这些部位大多情况下只存在极少量的漏油,其漏油量不能满足浮动环与转轴间形成正常油膜的需要。
因此浮动油挡在运行中浮动环无法浮起,实际处于干摩擦状态。
这种干摩擦将使转轴形成明显的不均匀受热,引起热弯曲,而且因浮动环具有耐磨性,这种摩擦振动可在很长时间内存在。
(2) 安装不当或结构不当为获得良好的密封效果,往往将径向间隙设计得很小。
但是过小的径向和轴向间隙会引起浮动环的卡涩,而过大的轴向间隙使浮动环失去导向和定位,在轴上发生倾斜(不垂直)引起卡涩。
现场使用的有些浮动油挡,只有下半部分装有限位壳体,上半部分可自由地轴向摆动。
在径向间隙不是十分大的情况下,浮动环会发生轴向倾斜而卡涩。
(3) 材料不过关目前相当数量的浮动油挡,特别是高中压转子轴瓦上的浮动油挡,只经几个或数十个小时的运行,停机检查即可发现浮动环已产生明显的变形和裂纹。
因此在运行中原设计间隙无法保证,浮动环的卡涩难以避免。
第3期 葛 祥等:汽轮机高中压转子浮动油挡摩擦振动分析 47此外,由石墨、聚氟乙烯复合材料、毛毡条等构成的浮动油挡和接触式油挡,尽管这些材料较软,但都很耐磨,当它们与转轴接触压力较高时,转轴旋转摩擦产生的发热量较大。