燃煤锅炉节能改造技术措施的应用
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燃煤、燃气锅炉节能改造措施一、燃煤锅炉烟气余热回收工业燃煤锅炉烟气排放温度普遍高达180。
C以上,不仅污染了环境,也浪费了宝贵的烟气余热资源。
利用热管换热技术,可有效回收这部分受污染的烟气余热资源,用来预热锅炉助燃空气,预热锅炉供水,或者直接生产热水。
二、燃煤锅炉输煤装置改造目前层燃锅炉都是燃用原煤,其中占多数的正转链条炉排锅炉,原有的斗式给煤装置,使块、末煤混合堆在炉排上,阻碍锅炉进风,影响燃烧。
将斗式给煤改造成分层给煤,使用重力筛选器将原煤中块、末煤自下而上松散地分布在炉排上,有利于进风,改善燃烧状况,提高煤炭的燃烧率,减少灰渣含碳量,可获得5%〜20%的节煤率,节能效果视改前炉况而异,炉况越差,效果越好。
项目投资很少,节能效益很好,回收很快。
三.燃煤锅炉富氧燃烧技术一般在锅炉火焰温度不够、煤渣含碳量偏高、烟气林格曼黑度等级无法达标、锅炉燃烧效率不高、锅炉出力不足的时候,可以考虑采用富氧燃烧技术,增加助燃空气中氧气的含量,使燃料燃烧的更加充分同时,降低空气过剩系数,减少燃烧后的烟气排放量,提高火焰温度和降低排烟黑度,实现节能5%~15%,提高锅炉出力10%以上。
富氧燃烧技术的节能和环保效益都很好,项目的投资回收期不到一年。
四.使用锅炉自动清灰技术锅炉积灰结焦将严重降低热效率,因此除灰势在必行。
利用激波发生技术,震荡、撞击和冲刷锅炉过热器、空预器、省煤器表面的积灰结焦,使其破碎脱落。
因清灰效果好、吹灰彻底、不留死角、运行成本极低、投资效益很高的特点,全自动高效激波吹灰器深受用户欢迎,是燃煤、燃油、燃气锅炉和窖炉除灰的最佳选择,必将取代其它传统吹灰设备,在锅炉清灰节能方面具有广阔的发展前景。
五.燃煤蒸汽锅炉高温凝结水回收利用技术过去开式回收凝结水所存在蒸汽浪费、凝结水再次被氧化、热能回收率不高等问题,可以在了解蒸汽使用设备热负荷的前提下,通过更换先进疏水阀,平衡回收管网压力增设蒸汽喷射热泵和GY凝结水回收装置,可以实现高温凝结水的密闭式回收,节约燃煤锅炉燃料15%~30%,回收95%的纯净凝结水。
燃煤锅炉改造问题及节能环保改造措施摘要:近年来,在我国经济的推动下,燃煤锅炉能源利用低、烟气污染问题、高能耗问题日益凸显,所以当前在确保燃煤锅炉安全运行的同时,需要加强燃煤锅炉的节能环保改造,以此来创造资源节约型以及经济友好型社会。
本文首先阐述燃煤锅炉改造问题,然后分析燃煤锅炉节能环保措施,从而为相关人士提供有价值的参考。
关键词:燃煤锅炉;改造问题;节能环保燃煤锅炉作为工业锅炉的主要形式,主要是以燃煤作为主要原料,煤炭在燃烧的过程中,会排放出较高的氮化物、硫化物对环境造成污染,且燃煤锅炉在进行能源转化时,一部分被无功消耗,整体锅炉的利用效率低,导致能源浪费严重的情况出现,所以当前需要树立节能环保意识,对燃煤锅炉进行针对性的改造,从而有效减少燃煤锅炉的能耗及污染。
一、燃煤锅炉改造问题分析(一)燃煤锅炉运行效率低我国燃煤锅炉涉及面广,且数量多,每年会消耗大量的煤炭,但是通过调查发现,在我国燃煤锅炉在运行时,运行效率仅为65%,相较于一些国际设计水平偏高的国家,运行效率比其低15%-20%,许多煤炭燃烧的热量被无效转化。
之所以会出现这一问题,主要是由以下因素引起的,一是伴随着燃煤锅炉使用时间的延长,在锅炉管壁上会聚集大量的污垢,这些污垢就会在一定程度上降低管路导热效果。
二是煤炭燃烧过程中火焰温度没有达到要求,气态以及固态燃料不充分,导致锅炉燃料损失过高。
三是锅炉燃烧的过程中,空气系数过大,使得天然气有更多的机会接触到空气,出现天然气燃烧不充分的情况。
(二)燃煤锅炉总体设计水平有待提高现阶段虽然燃煤锅炉的生产厂家较多,但是整体生产能力不高,导致燃煤锅炉的整体产品性能质量差。
在对燃煤锅炉进行设计时,主要将重心放在受热面以及炉型本体的表面设计上,选择的燃烧设备具有滞后性,且受到资金以及生产能力的制约,更加倾向设计小容量燃煤锅炉,相较于大容量燃煤锅炉而言,链条炉排放技术落后,经常会出现漏煤、锅炉横向风压不均匀分布、调风门气密性不严等问题。
燃煤锅炉推进工作实施方案一、背景介绍。
燃煤锅炉是我国工业生产中常用的热能设备,但其排放的废气对环境造成了严重的污染。
为了实现清洁能源和环保发展的目标,推进燃煤锅炉工作实施方案势在必行。
二、目标。
本实施方案的目标是通过技术改造和管理优化,实现燃煤锅炉排放的减少,提高能源利用效率,保护环境,促进可持续发展。
三、具体措施。
1. 技术改造,采用先进的燃烧技术和污染物治理设备,提高燃煤锅炉的燃烧效率,减少废气排放。
同时,加强对燃煤锅炉设备的维护和管理,确保设备运行稳定、安全。
2. 燃料优化,选择高质量的煤炭作为燃料,并采用先进的燃烧控制技术,减少燃煤锅炉的燃料消耗,降低排放。
3. 管理优化,建立健全的监测和管理体系,加强对燃煤锅炉运行情况的监控和评估,及时发现和解决问题,确保燃煤锅炉的安全、高效运行。
四、实施步骤。
1. 制定详细的实施计划,明确责任部门和具体任务,确保各项措施有序进行。
2. 技术改造,根据燃煤锅炉的实际情况,选择合适的技术改造方案,确定改造时间表和预算,并组织实施。
3. 燃料优化,与供应商合作,选择优质煤炭,并引进先进的燃烧控制技术,逐步替代传统燃料,降低排放。
4. 管理优化,建立监测和管理体系,引入先进的监测设备,加强对燃煤锅炉运行情况的监控和评估,及时发现和解决问题。
五、效果评估。
1. 通过技术改造和管理优化,燃煤锅炉的排放量明显减少,能源利用效率提高。
2. 环境质量得到改善,周边地区的空气质量明显提升。
3. 燃煤锅炉的安全性和稳定性得到保障,设备的寿命和运行效率得到提高。
六、总结。
通过本实施方案的推进,燃煤锅炉的工作将得到有效的改善,实现了环保、节能和可持续发展的目标。
同时,也为其他类似设备的技术改造和管理优化提供了有益的借鉴。
希望各相关部门和企业能够积极响应,共同推动燃煤锅炉工作实施方案的落实,为建设美丽中国贡献力量。
浅谈燃煤锅炉节能减排的建议与措施摘要:在低碳观念日益深入人心的今天,节能环保这个词将受到越来越多的关注,目前在中国有工业燃煤锅炉50多万台,商业及民用的燃煤锅炉更是数目巨大,虽然近段时间国家出台了一系列的燃煤锅炉淘汰政策,燃煤锅炉煤改气政策等环保政策,但由于能源结构及日常运行成本等问题的制约,燃煤锅炉仍然占据主流地位,所以关于燃煤锅炉节能改造的相关技术还是很实用的,在减少锅炉使用成本的同时,也达到了一定的环保效益.基于此,本文首先针锅炉节能环保理念进行阐释,在此基础上对如何优化节能环保方案提出一些建议以供参考。
关键词:燃煤锅炉;节能减排;问题;建议措施引言伴随我国国民经济的蓬勃发展,近年来锅炉制造业取得了长足的进步。
其突出成效是,行业标准日益规范,技术水平逐步提高,产品品种不断增加,经济规模显著扩大,2019年中国锅炉行业的市场规模达到2963亿元,而2020年锅炉行业的市场规模达到3012亿元,同比增长1.6%,由于疫情原因,增长速度在下降。
2018年国家市场监督管理总局、国家发展改革委、生态环境部联合发布《关于加强锅炉节能环保工作的通知》规定,全国原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉,重点区域(京津冀及周边地区、长三角地区和汾渭平原)全域和其他地区县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。
全国积极推广高效层燃锅炉、循环流化床锅炉、电锅炉等新型环保锅炉;对燃烧高污染燃料的锅炉进行技术升级改造,由此5吨以下燃煤的锅炉的市场存量在下降,而新型环保的燃气、电锅等锅炉的市场存量在迅速上升,2019年我国锅炉(5吨以下)行业的市场存量达到18.12万台,而2020年由于疫情的原因,我国锅炉行业发展缓慢,市场存量仅比2019年上升0.15万台,达到18.27万台,同比增长0.8%。
从区域的市场集中度来看,我国锅炉市场仍将处于加强集中状态,未来锅炉行业企业应主动适应国家清洁低碳、可持续的能源发展战略和节能、环保政策以及人们不断增长的个性化用热需求的变化。
燃煤锅炉的节能环保改造措施摘要:在工业化发展的进程中,燃煤锅炉的应用率逐年提高,然而燃煤锅炉存在能耗高、环境污染严重等问题,这与我国构建资源节约型、环境友好型社会相违背,所以当前应该加强燃煤锅炉的节能环保改,从而有效提高能源利用率,确保烟气排放达标,无黑烟的情况出现。
本文主要对燃煤锅炉的节能环保改造策略进行探究,仅供相关人士参考。
关键词:燃煤锅炉;节能环保;改造策略燃煤锅炉属于一种热能动力设备,是指炉膛对煤炭进行燃烧,最终释放出热量,将热能转化出工业所需要的能源。
燃煤锅炉在运行的过程中会排放出含硫量、含氮量过高的烟气,对环境造成破坏,且燃煤锅炉热量存在转化效率低的问题,整体能源消耗严重,所以燃煤锅炉使用单位需要认识到燃煤锅炉节能环保改造的紧迫性、必要性,通过燃煤锅炉的改造来减少能耗以及污染问题。
由此可见,对燃煤锅炉节能环保策略进行探究具有重要的现实意义。
一、优化锅炉炉拱设计燃煤锅炉内的炉拱会加强炉内气流的混合,确保炉内热辐射、热烟气流动的合理性,保证炉膛中的燃煤可以快速点燃,并达到充分燃烧的目的。
燃煤炉拱有前拱、后拱之分,在优化设计的过程中,前拱是进行热传递的主要区域,与煤炭点燃情况密切相关,所以应该保证的炉拱有足够的敞开度,且整体不宜过高,后拱决定燃烧是否充分,所以尽量确保后拱全面覆盖,使得烟气流速维持在最佳状态[1]。
除此之外,前拱、后拱之间之应该维持良好的间距,从而保证炉膛内的煤炭燃烧更加充分,将热量损失、粉尘与灰渣的排放量降到最低,有效提高燃煤锅炉的工作效率以及工作质量,保证锅炉处于高效运行状态,并将燃煤锅炉对环境的影响降到最低。
二、改进锅炉给煤装置燃煤锅炉内通常采用的是闸板式给煤装置,经过闸板挤压之后,所形成的煤层十分紧密,但是锅炉中燃粒分布中由于大小不一,一些粒径大的煤粒会在火口位置处造成堵塞,使得其它区域的通风相对减少,通风受阻的情况下,就会导致煤层燃烧不具有均匀性,使得锅炉热效率整体降低,所以在这种情况下,为了有效避免上述问题的出现,提倡选取分层给煤装置。
钢铁行业高效节能锅炉窑炉技术改造的成功案例近年来,钢铁行业一直是我国能源消耗的重要领域之一。
为了应对环境问题和节约能源资源,许多钢铁企业开始关注节能减排和技术改造。
钢铁行业中的高效节能锅炉和窑炉技术改造成为了一种重要的解决方案。
本文将介绍一些与钢铁行业高效节能锅炉窑炉技术改造相关的成功案例。
随着环境保护意识的加强和能源消耗的增加,越来越多钢铁企业开始应用高效节能锅炉技术。
一家河北省的钢铁企业就在最近进行了一次成功的节能改造。
该企业原本使用的是传统的燃煤锅炉,煤炭燃烧产生大量废气和热能浪费,同时还会带来环境污染。
为了解决这些问题,该企业决定进行高效节能锅炉技术改造。
首先,该企业选择了一种高效节能锅炉,该锅炉采用了先进的燃烧技术和烟气余热回收技术。
通过改变燃烧过程中的氧化性和还原性条件,锅炉燃烧效率得到了极大提升。
同时,该锅炉还利用了烟气中的余热,通过烟气换热器回收部分烟气热能,提高了整体热能利用效率。
这样一来,不仅大大减少了燃煤排放,还大幅度提高了能源利用效率。
其次,该企业对窑炉进行了技术改造以进一步提高能源利用效率。
通过优化窑炉的结构和加强节能措施,钢铁企业实现了窑炉的节能改造,减少了能源消耗。
重点改造了窑炉的燃烧系统,采用优化的燃烧控制技术,从而实现了煤耗的降低。
此外,还采取了有效的热能回收手段,对窑炉废气进行了合理回收和利用,进一步提高了能源利用效率。
通过这次高效节能锅炉和窑炉技术改造,该企业取得了令人瞩目的成果。
首先,企业的能源消耗量大幅度下降,大大减少了能源资源的浪费。
据统计,企业的能源利用效率提高了30%以上,每年节约了大量的燃煤消耗。
与此同时,企业的排放量也大幅度降低,对环境的影响减弱了很多。
不仅如此,通过技术改造,企业还提高了生产工艺的稳定性和产品的质量,进一步增强了企业的竞争力。
除此之外,还有许多其他钢铁企业也进行了类似的高效节能锅炉窑炉技术改造,并取得了显著效果。
例如,一家位于山东省的大型钢铁企业,通过对煤粉锅炉和旧型电炉进行技术改造,实现了能源消耗的大幅度减少。
燃煤锅炉节能改造技术措施的应用【摘要】我国在用的燃煤锅炉普遍存在燃烧效率不高、能耗大、安全隐患大等问题,因此,对燃煤锅炉进行节能降耗改造迫在眉睫。
本文阐述了当前燃煤锅炉运行中存在的问题,介绍了节能改造技术措施的应用。
节能改造效果表明,锅炉的燃烧效率和耗能量都有了较大的改善,取得了较好的经济效益。
【关键词】锅炉节能改造余热配风对比效益
随着我国经济的持续发展,工业化进入了高速发展的时期。
因此,工业的发展对能源的需求量急剧增加,经济发展与能源相对不足的矛盾也日趋尖锐。
能源消耗大户的燃煤锅炉,年耗煤炭占煤炭总产量的四分之一左右,且在用燃煤锅炉多为使用年限较长的老旧锅炉,效率低、安全隐患多、污染重,燃煤锅炉的实际运行热效率仅为60%~65%,与设计效率有较大差距。
由此看来,燃煤锅炉的节能潜力巨大,因此,进行节能改造势在必行。
1 锅炉运行中存在的问题
某工业蒸汽锅炉,平均吨汽耗煤量为173.7kg。
我们对锅炉进行了热效率测试,测得锅炉的热效率为70.53%左右,通过测试,发现锅炉的过剩空气系数为2.32,炉渣含碳量也偏高,为21.53%,锅炉平均出力为12.7t/h。
并且炉膛内满膛堂火燃烧,火力不集中,火焰颜色呈暗红色。
由于各风室配风不均,没有完全燃烧的碳粒子大量被排出,烟囱经常冒黑烟。
以上问题说明锅炉处于非正常运行状态,安全隐患多,急需进
行节能改造和维修。
2 燃煤锅炉节能改造技术措施的应用
2.1 锅炉蒸汽余热的利用
锅炉余热包括生产工艺后的蒸汽余热和锅炉排污的余热。
结合本厂的生产工艺流程分析,该厂有12台蒸压釜,容积各为100m3,锅炉蒸汽出力为12.7t/h,24h连续运行。
从蒸压釜排出的蒸汽压力平均为0.36mpa,通过螺旋板式换热器对锅炉给水进行热交换,提高锅炉的给水温度。
为了充分利用蒸压釜排出的蒸汽余热,对生产工艺流程重新进行安排,使蒸压釜按一定顺序逐个排汽。
经过螺旋板式换热器冷却后的废水变为生产工艺用水,充分利用水资源。
其次是充分利用锅炉排污余热。
排污工艺通过排出锅炉锅筒中的水中悬浮物和溶解固体,来控制锅炉水的质量和运行效率。
锅炉排污水温度高达184℃左右,高热、高压条件下排污水蕴藏着高品位的热能。
将锅炉排污水排入连排扩容器,经扩容器降压产生二次闪蒸蒸汽加热锅炉给水,剩余废水排入工艺用水水池中。
2.2 锅炉烟气余热的利用
当空气预热后,入炉空气温度得到了提高,经过预热后的热空气进入炉内后,加速了燃料的干燥、着火和燃烧过程,尤其是提高煤层下部靠近炉排片处的温度,改善煤层深处的燃烧,促进焦炭燃尽,从而保证炉内稳定燃烧,起着改善、强化燃烧的作用。
由于炉内燃烧稳定,辐射热交换的强化,可以降低化学不完全燃烧损失;另一方面,空气利用烟气余热进行预热,进一步降低了排烟热损失,
从而提高了锅炉热效率。
根据经验,当空气在预热器中温度升高1.5℃时,排烟温度可降低1℃。
该锅炉的排烟温度为215℃,高于标准的要求。
因此可利用空气预热器进一步降低锅炉的排烟温度。
2.3 锅炉本体的改造
(1)锅炉外墙保温
炉体表面温度最高达181℃,高于标准要求的50℃,需重新进行保温。
(2)改造风室结构,合理配风,均匀给风
空气供应是否充足和合理对锅炉的安全、经济性和出力都有很大的影响,其中,对链条炉沿炉排长度和宽度应有不同的配风要求。
1)沿炉排长度方向合理配风
原煤在炉排上由前往后的运动过程中,其燃烧分为3个阶段:首先是预热干燥并分解挥发物;其次是着火燃烧;最后是燃尽出渣。
因为煤在炉排上的燃烧是分阶段、分区进行的,所以沿炉排长度方向所需的空气量不同,在煤的预热干燥阶段,可以完全不需要空气,在挥发物析出区,有一部分可燃气体已经开始着火,因此需要供给一部分空气,使不断析出的可燃气体着火燃烧。
以后,挥发物燃烧和焦炭的燃烧区域是燃烧过程的主要部分,需要进入大量空气,最后是灰渣的形成区域,燃烧阶段基本结束,所以不需要多少空气,主要是炉排冷却需要送风。
由于煤炭在链条炉排上的燃烧是沿长度分阶段进行的,因此,炉排下供应的一次风必须分仓、分区调节,以使炉前着火区和炉后
燃尽区的风量要少,中间燃烧旺盛区的风量要大。
该锅炉有7个风室,单用小风门调节,各个风室之间须严密不漏,以防短路而失去调节作用。
2)沿炉排宽度方向均匀配风
沿炉排宽度方向上的合理配风方法是均匀配风,以使燃烧均匀,防止出现火口等不正常燃烧现象。
改进的措施主要是从风室的结构上着手,采用双面进风、等压风室等,尽量使水平风速保持不变,通过对锅炉的合理配风,使整个炉排面上均匀燃烧。
合理的供风配比可以有效减小过量空气系数,降低排烟热损失q2,而q2在总的热损失中占的比重最大。
据统计,过量空气系数每增加0.15,q2就增加1%。
各分段供风量的比例关系,需要根据煤质好坏、炉排上煤层厚度、烟气含氧量、co含量、负荷大小等因素确定,所以不同负荷和不同燃烧情况下的供风配比需要根据长时间的实际操作经验进行总结,形成一整套数据,并最终用于指导操作上,提高锅炉燃烧效率。
2.4 水处理设备的改造
提高给水品质不仅是一项重要的节能措施,而且是一项重要的安全措施。
锅炉运行一段时间后,锅炉受热面上会形成一层水垢。
水垢的导热系数仅是钢的1/40~1/30,结垢会极大降低传热能力,使排烟温度升高,增加燃料消耗;水垢还会影响水循环的正常进行,造成管子过热甚至爆管。
据统计,锅炉结垢每增厚1mm厚度,就要增加燃料消耗3%。
工业锅炉的给水必须按规程或规范要求进行给水
处理。
该厂使用钠离子交换软水设备,水处理人员要定期更换交换树脂,保证水处理设备的正常运行。
司炉人员必须加强对水质的监察,及时清除水垢,以减少能源浪费。
2.5 锅炉辅机改造
装设排烟氧含量在线监控装置以监控锅炉运行过量空气系数,维修风机并加设变频装置,可以节约大量电能;检查烟、风道漏风之处,用石棉带进行密封,提高锅炉密封和保温性,加强炉膛负压控制,以降低过量空气系数。
建立锅炉水质在线监测系统,对锅炉给水、锅水进行在线监测。
2.6 加强培训,提高锅炉管理和运行操作人员的综合素质
锅炉的节能改造,要从硬件和软件这两方面同时进行,以取得最大的效果。
受传统观念影响,人们常会认为司炉工这个岗位并不重要,司炉工也并无需具备专业知识和技术水平。
殊不知,锅炉的管理人员和运行操作人员的技术水平对锅炉运行效率起着至关重要的作用。
据测试,在炉型、煤种、用汽等条件相同情况下,由于操作水平的差异可使工业锅炉运行效率相差3%~10%。
因此抓住节能改造这个契机,通过对管理人员和运行操作人员的严格培训,提高他们的专业知识和综合素质,使其通过提高自己的管理和操作水平来实现节能的要求。
通过技能培训,使运行操作人员树立节能操作新观念。
3 节能改造效果分析
3.1 燃烧状况对比
改造前,炉膛内满膛堂火燃烧,火力不集中,火焰颜色呈暗红色。
由于各风室配风不均,没有完全燃烧的碳粒子大量被排出,烟囱经常冒黑烟。
改造后,由于进炉空气温度的提高,火力集中,炉膛温度提高。
各风室配风呈阶梯形分布,炉膛内部形成湍流燃烧,碳粒子在炉膛内部停留时间延长,杜绝了冒黑烟现象。
3.2 用煤量对比
通过核查锅炉运行记录,在锅炉改造前的一个月中,平均吨汽耗煤量为173.7kg。
改造后的一个月时间内,平均吨汽耗煤量为156.5kg。
改造后吨汽耗煤量节约9.90%。
3.3 锅炉出力对比
改造前锅炉平均出力为12.7t/h,改造后锅炉平均出力为
13.9t/h,改造后锅炉出力提高8.63%。
一年运行340d计算,年多产汽9792t。
3.4 锅炉热效率对比
节能改造后,经过空气预热器的空气温度提高了95℃,排烟温度由改造前的215℃降低到153℃;锅炉给水温度提高了62℃。
通过对锅炉进行能效测试发现,空气过量系数由改造前的2.32降低到了1.64。
炉渣含碳量由改造前的21.53%降低到了8.94%。
锅炉热效率由改造前的70.53%提高到了79.61%,锅炉热效率提高了
11.41%。
4 节能改造后经济效益分析
锅炉节能改造效益分析是在锅炉本体及其他部件运行正常,锅
炉辅机运行正常,电气控制没有问题,换热设备正常工作的前提下进行,按改造后一个月内的吨汽耗煤量和产气量进行分析,该台锅炉按24h运行,年运行天数为340d计算,年可节煤1951t,吨煤按1000元计算,年可节省燃煤195万元。
5 结语
总之,能源是人们生产和生活赖以生存的重要物质基础,没有足够的能源供应,就没有生产力和科学技术的发展。
因此,我们应该着眼于未来,积极响应国家的节能减排工作,加大对燃煤锅炉节能改造的重视力度,采用适宜的节能技术措施。
这样才能提高锅炉的运行热效率,达到锅炉低耗高效的节能目的。
参考文献:
[1]张海英,刘国华,曾斌.中小型工业锅炉节能改造技术浅谈[j].硅谷,2009年05期.
[2]霍坤义,张昌豪,黄转霞.燃煤锅炉节能改造技术措施[j].河南科技,2009年02期.。