热电厂机组降负荷方案
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火力发电厂降耗节能措施一、设备概述良村热电、发电机组厂用电率约7.59%、7.89%,与同业对标,与国内先进火电机组有一定差距。
本文结合具体情况从节能改造、优化运行方式等方面深挖节能潜力进行探讨,最大限度降低厂用电率.以适应时代对火电厂发展的需求。
石家庄良村热电是河北南网重要的电源、热源支撑点,锅炉为东方锅炉生产的型号为DG1110/17.4-II12型亚临界一次中间再热自然循环燃煤汽包炉,单机配三台双进双出钢球磨煤机,两台引风机、送风机、一次风机,风机均采用动叶可调轴流式风机。
汽轮机为东方汽轮机生产的亚临界、一次中间再热、三缸双排汽、单轴、两级可调整供热抽汽、凝汽式机组。
配有两台50%BMCR容量的汽泵,一台35%BMCR容量的电泵,两台凝结水泵(一台变频调节)、两台循环泵。
发电机为东方电气制造的QFSN-330-2-20型氢冷发电机,经容量为370MVA的主变接入220kV升压站,发电机出口经高厂变接带厂用电,厂用电分为6KV和400V两个电压等级。
机组大容量辅机和低压厂用变接入6KV系统,低压供电方式采用PC/MCC方式,两台机组设一台高压启动备用变压器。
二、降低厂用电率的具体措施厂用电率的决定因素有多个,辅机电动机的耗电量对厂用电率起着决定性的作用,同时合理调整、运行方式优化、节能改造同样影响着厂用电率。
通过几年的运行,暴露出部分设备在运行时的节能潜力很大,良村热电通过对设备的节能改造取得了明显的效果,厂用电率得到了有效控制。
1.磨煤机高铬钢球改造由于机组为河北南网骨干电厂,经常性参与机组调峰,在晚22:00-次日6:00时间段经常处在机组低负荷状态,有时机组负荷仅略高于最低稳燃负荷,此时即使采用双磨运行,磨煤电耗仍较高依旧居高不下,造成大量能源浪费。
通过考察采用铬锰钨抗磨铸铁球(高铬钢球)替代现使用的中铬钢球,并优化磨球级配方案,首先对1B磨进行更换钢球改造试验,技改后根据运行数据统计分析,在磨煤机出力不变、煤粉细度不变的情况下,1B磨煤单耗能明显下降,电流从之前的140A左右降至115A,电机功率从1200kW/h左右降低至1000kW/h,计算每天节电约4800kWh,按每千瓦0.3元,年单磨运行7000小时计算,年节约费用约42万元以上,节电效果明显。
目录1 编制依据 (2)2 试验目的 (2)3 试验范围 (2)4 试验要求 (2)5 试验前应具备的条件 (2)6 试验方案 (3)7 甩负荷前的准备工作 (3)8 试验前的组织分工 (4)9 试验记录与监测 (5)10 试验步骤及操作注意项 (5)11 安全注意事项 (7)一、编制依据1。
1《火电工程启动调试工作规定》1。
2《汽轮机甩负荷试验导则》1.3 制造厂技术资料二、试验目的2。
1测取汽轮发电机组甩负荷时调节系统动态过程中功率、转速和调门开度等主要参数随时间的变化规律,以便于分析考核调节系统的动态品质。
2。
2 了解机、炉、电部分设备及其自动控制系统对甩负荷工况的适应能力。
三、试验范围#1汽轮发电机组及主要配套辅助设备,以及相关的自动控制系统。
四、试验要求4。
1机组甩负荷后,最高飞升转速不应使超速保护动作.4。
2调节系统动态过程应能迅速稳定,并能有效地控制机组空负荷运行。
五、试验前应具备的条件5。
1汽机专业应具备的条件5.1.1汽机各主辅设备无重要缺陷,操作机构灵活,运行正常.5。
1.2调节系统静态特性符合设计要求,各阀门校验试验合格。
5.1。
3各主汽门与调节汽门的总的关闭时间测定完毕且符合设计要求.5。
1.4超速保护动作可靠,提升转速试验合格.5.1.5远方与就地手动停机试验合格,动作可靠.5。
1.6主汽门严密性试验合格。
5.1.7汽机所有停机保护联锁及顺控经过确认,动作可靠。
5.1。
8经空负荷及带负荷试验,汽机主辅设备运转正常,各主要监视仪表指示正确. 5。
1.9调节保安系统用油的油质完全符合要求。
5。
1。
10交、直流润滑油泵启停和联锁正常。
5。
1.11旁路暖管充分,可根据需要随时投入。
5.2锅炉专业应具备的条件湖北省电力建设第二工程公司编制 25.2.1 锅炉主辅设备无重大缺陷,运行正常。
5.2。
2 过热器及再热器安全门整定合格,向空排汽阀、事故疏水阀及各减温水阀开关灵活。
5.2。
2021年第3期2021年3月由于资源紧缺,节能成为企业的重要任务之一。
热电联产供热是一种利用热电联产机组将电与热生产相结合的供热方式,作为一种公认的节能环保技术,它在中国发展迅速。
目前,中国的热电联产规模已经位居世界第二位[1]。
国家规定,将“以热定电”作为热电联产的运行原则。
目前,虽然电网对热电联产机组的调度采用“以热定电”的方式,但在实际调度过程中,仍然以热源企业报送可调度区间为依据,并未真正实现“以热定电”的调度方式。
在采暖期,热源企业将会面临能耗指标与效益之间的矛盾。
作为热电联产机组,热负荷越大,热化发电功率越大,供电煤耗和供热煤耗越小,整体能源利用率越高。
但由于热价与电价的差异,要使企业效益最大化,热源企业将面临发电或供热的选择。
从目前情况来看,热源企业供热利润不及发电利润,在可能的条件下,宁愿牺牲热负荷,倾向多发电。
鉴于效益的原因,企业并未完全实施“以热定电”的运行原则。
对于“以热定电”热电联产企业的运行,李勤道等人[2]经过理论推导得出了热电厂热、电负荷分配的数学模型,将热电厂运行中复杂的热电负荷分配过程简化为相对独立的热负荷分配和电负荷分配,并给出了具体分配方法和应用实例;周灵杰等人[3]针对地方热电厂供热量和热电联产机组“以热定电”原则下发电量难以准确确定的问题,提出了一种基于改进神经网络和能量守恒法的热电联产机组发电量计算方法;靳娜[4]针对热电联产企业运营成本的影响因素及管理策略进行研究,提出运营成本的管理策略;王敏[5]对不同容量热电联产机组热经济性的影响进行研究,对不同容量热电联产机组在相同供热工况下热经济性进行分析。
但少有学者研究热电联产企业在满足电力负荷的前提下,经济调度热负荷的问题。
本文在“以热定电”分配热电负荷的基础上建立经济效益模型,并提出优化分配热负荷的方法,并以2台单抽式主机为例,展示了优化分配热负荷的步骤及优化分配热负荷对于企业效益的正向影响。
1“以热定电”的经济效益模型在供热工况下运行时,供热机组直接经济效益可以用式(1)来表示,即:R O =R E +R H -C f ,(1)式(1)中,R O 为单位时间内供热机组运行的经济效益,元;R E 为对外供电的收入,元;R H 为对外供热的收入,元;C f 为单位时间内供热机组的燃料消耗成本,元。
热电厂节能减排方案大汇总节能减排是关系经济社会可持续发展的重大战略问题,是中央确定的我国经济社会发展的重大战略任务,电力工业是节能减排的重点领域.。
其中大型火电企业是清洁能源的制造者,又是耗能大户,在节能与环保领域中具有重要的社会责任。
本文从电厂的规划、生产和管理环节提出了节能减排的各种方法,对于我国火力发电企业的节能减排具有一定的理论指导意义和现实应用价值。
电厂节能减排的有效措施如下:1. 调整电源结构,加快清洁能源和可再生能源的开发步伐受一次能源结构特点的影响,火电装机容量比重偏大,水电、核电、可再生能源发电比重偏小,特别是核电发展缓慢。
因此加大水电、核电、可再生能源和新能源的比重,优先发展水电、风电等清洁能源和可再生能源项目显得尤为重要。
2.关停小容量机组, 推广大容量机组根据蒸汽动力循环的基本原理及热力学第一定律和第二定律的分析,发展高参数、大容量的火电机组是我国电厂节能的一项重要措施。
单台发电机组容量越大,单位煤耗越小。
如超超临界机组比高压纯凝汽式机组供电标煤耗少1 /4~1 /3,假设有两亿千瓦这样的替代机组,一年可以节约标煤十亿多吨,同时三废的排放也大大减少。
因此,关停小容量机组,推广大容量机组对减少能耗、提高能源利用率具有重大意义。
3.推广热电联产热电联产节能减排效果明显,发展热电联产集中供热具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益,是改善大气环境质量的有效手段之一,是提高人民生活质量的公益性基础设施。
4.提高燃煤质量,实现节能减排煤粉锅炉被广泛地应用于火力发电厂中。
一般来讲,燃料的成本占发电成本75%左右,占上网电价成本30%左右。
煤质对火电厂的经济性影响很大,如果煤质很差,会限制电厂出力,使电厂煤耗和厂用电率上升,且锅炉本体及其辅助设备损耗加大;如果燃煤质好价优,则锅炉燃烧稳定、效率高,机组带得起负荷,不仅能够减少燃料的消耗量,更有利于节约发电成本,因此入厂和入炉燃料的控制是发电厂节能工作的源头。
用电负荷动态平衡及限电应急预案范文一、背景与目的为了保障电力系统的安全稳定运行,提高供电可靠性,需要制定电负荷动态平衡及限电应急预案。
该预案的目的是在电力系统负荷过大、电力供应不足时,通过合理调度和限电措施,保障重要用户和基础设施的用电需求,确保整个电力系统的供电稳定。
二、预案内容1. 应急调度措施1.1 调整发电机出力根据负荷需求情况,由发电厂调整发电机的出力,确保整个系统的负荷平衡。
优先调整高效、低排放的发电机组,并按照调度指令进行统一调度,确保发电机组之间的协同运行。
1.2 启用备用发电机组在负荷过大、供电不足的情况下,及时启动备用发电机组,以满足特定用户和区域的用电需求。
备用发电机组应提前进行定期检修和试运行,确保其可靠性和稳定性。
2. 限电措施2.1 部分用户轮流限电当负荷过大,供电不足时,根据用户的重要性和需求,轮流对部分用户进行限电。
限电时间和范围应提前进行公告,优先保障重要用户、基础设施和紧急场所的用电需求。
2.2 时间段限电根据负荷需求情况,设定特定时间段进行限电。
例如,夏季高峰电力需求大的时段,在此时间段内对部分用户进行限电,以减轻系统负荷压力。
3. 通信与指挥调度系统建立完善的通信与指挥调度系统,确保信息的及时传递和决策的迅速执行。
该系统应包括发电厂、变电站、用户以及相关部门之间的通信设备和调度指挥中心,以提高电力系统的运行效率和应急响应能力。
4. 预案实施与演练定期组织预案实施与演练,以检验预案的有效性和可行性。
通过模拟负荷过大、供电不足的情况,测试应急调度措施和限电措施的有效性,并及时总结经验教训,不断完善预案。
5. 反馈与改进根据实际情况和用户反馈,对预案进行改进和优化。
及时收集用户的意见和建议,并进行评估和分析,以提高预案的针对性和可操作性。
三、预案实施步骤1. 指定预案负责人和组织领导确定预案负责人和组织领导,负责预案的编制、实施和改进,建立预案的执行机制。
2. 收集系统信息和需求分析收集电力系统的相关信息,包括发电容量、负荷状况、用户需求等,进行需求分析,确定应急调度和限电的具体措施。
热电厂机组运行优化方案一汽集团热电厂现有运行机组9台,总装机容量91MW,其主要职责是满足一汽集团生产用热、采暖供热和厂区电负荷的需求。
在实际运行中,生产用热、采暖供热、机组发电负荷三者之间相互偶合、互相制约,很难同时满足一汽集团的需要,一般情况下是以牺牲机组发电量的方式满足生产、采暖的用热需求.因而,如何更好的调控三者之间的关系,实现机组优化调整,创造更大的经济效益,对一汽集团热电厂具有更好的实践意义。
一、热电厂运行现状1、生产用热一汽集团的生产用热包括东厂区、西厂区、锻造、铸造、高温水生产用热.随着一汽集团生产任务的变化,生产用热量也随之发生变化。
一般而言,工作日(周一至周五)的生产用热量要高于休息日(周六、周日),白天的生产用热量要高于夜间的生产用热量.下图为2006年11月1日至15日的生产用热曲线.2、采暖供热一汽集团的采暖供热包括东宿舍、二宿舍、东厂区、西厂区、老厂区的采暖供热。
其中东宿舍、二宿舍为一汽集团生活区采暖,东厂区、西厂区、老厂区为厂房采暖.一般而言,随着室外平均温度的降低,热电厂的采暖供热量随之增加。
下图为2006年11月1日至15日的采暖供热量曲线。
在热电厂采暖供热量中,生活区采暖供热量大约占80%,厂区采暖供热量大约占20%.3、机组发电负荷机组发电负荷中,部分用于热电厂自用,其余部分用于满足一汽集团的厂区负荷。
机组发电负荷也具有工作日高于休息日,白天高于夜间的特点。
下图为2006年11月1日至15日的机组发电负荷曲线。
4、三者所占比例三者之间,生产用热大约占热电厂输出负荷的35%,采暖供热大约占50%,机组发电大约占15%.二、热电厂目前运行策略和控制方式1、热电厂控制的优先次序热电厂首先需要保证一汽集团的生产用热,提供适宜的生产用汽和高温水。
然后是保证一汽集团的采暖用热,提供适宜的一次网流量和供水温度.在保证一汽集团生产用热和采暖用热的基础上,提供一汽集团厂区负荷的需要,在发电负荷无法满足的情况下,还需上网购电。
大唐延安热电厂 2号机组 40%额定负荷深调试验摘要:本文介绍了延安电厂在40%负荷下进行深度调峰试验,主要针对40%负荷下锅炉燃烧稳定,以及脱硝入口烟温是否能满足反应要求,汽泵汽源是否足够等突出问题进行验证,最后顺利完成40%额定负荷深度调峰试验,本文全面分析了试验过程的风险并制定措施,对本次试验重点关注问题也进行了充分归纳,为直流锅炉深度调峰起到参考借鉴作用。
关键词:深度调峰;汽泵汽源;0 引言随着陕西电网结构不断变化,光伏、风电等新能源机组的装机容量不断增加,电网的调峰压力日益增大,对火力发电机组的调峰要求越来越高,不参与深调就没有市场。
面对这一严峻市场环境,积极准备,多方调研,利用2号机组供热季结束停运的机会,成功进行了2号机组40%额定负荷深调试验工作。
1.工程概况延安热电2号机组锅炉采用:哈锅HG-1125/25.4-YM1型,锅炉形式为超临界、一次中间再热、前后墙对冲燃烧、全钢全悬吊构架、固态排渣紧身封闭布置、直流式煤粉锅炉。
汽机采用:北重ZKC350-24.2/566/566/0.4型超临界直接空冷、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、抽汽凝汽式汽轮机,设置高、低压两级串联旁路系统,旁路容量为40%。
机组正常运行时机组控制方式为CCS方式,AGC、AVC、一次调频投入,自投产以来,AGC负荷变化范围一直在175-350MW之间。
1.1深度调峰试验过程及相关控制措施1.整个试验过程,根据深调试验方案,运行人员分工明确,设专人监视调整锅炉给水、专人监视汽泵运行状况、专人进行试验操作。
2.试验前必须进行等离子拉弧试验正常,确认A/B层等离子良好备用。
3.试验前,热控人员应确认优化逻辑正常。
4.试验期间采用ABC或ABE磨煤机运行。
应注意燃烧工况是否稳定,否则及时等离子拉弧助燃。
5.2号机开始进行40%负荷深度调峰试验前,退出2号机AGC、一次调频。
6.试验期间煤质稳定,并保证有足够的、符合试验规定的试验燃料(1低2高配煤方式)。
中图分类号:TK01+8学校代码:13820供热机组热电负荷分配方法分析学生姓名:邵梦璧学院:银川能源学院专业:能源与动力工程班级:能动(本)1302班学号:1310240192校内导师:董娟讲师企业导师:郭兴杰高级工程师2017年5月摘要以变工况热力计算为基础,分段采用改进的弗留盖尔公式,分析供热机组的热力特性。
通过具体机组进行验证,表明这种热力计算方法具有足够的精度。
以实际机组为例,改进热电分离、以热定电的热电负荷分配方案。
方案中考虑了热化作功系数的变化,直接以总热耗最小作为电负荷分配指标。
同时,依据机组的热力特性,生成热电关系曲线,从而可以将热电负荷调度范围作为限制条件,使分配结果更加合理。
通过对比可以发现,这种分配方法可以有效降低机组的总热耗,因而使分配结果明显优于其他方案。
该方法可以为电厂与调度部门的负荷调度提供合理的解决方案。
关键词:热电负荷;供热机组;变工况计算;负荷调度ABSTRACTBased on the thermodynamic calculation under variable working conditions, the improved Freuger formula is used to analyze the thermal characteristics of heating units. It is proved that the thermal calculation method is accurate enough by the test of a specific unit. Taking the actual unit as an example, the thermoelectric load distribution scheme of improving thermal-electric separation and constant thermal power is proposed. The change of thermal work coefficient is taken into account in the scheme, and the minimum total heat consumption is taken as the distribution index of electric load directly. At the same time, according to the thermal characteristics of the unit, the thermoelectric relation curve can be generated, so that the dispatching range of the thermoelectric load can be regarded as the limiting condition, and the distribution result can be more reasonable. Through comparison, it can be found that this allocation method canThe total heat consumption of the unit is reduced effectively, so the distribution result is obviously superior to other schemes. This method can provide a reasonable solution for load dispatching of power plant and dispatching department.Key words: Thermoelectric load; heating unit; variable condition calculation; load dispatching目录1绪论 (4)1.1研究背景及意义 (5)1.2国内外研究现状 (5)1.3研究的主要内容及方法 (6)1.3.1主要内容 (6)1.3.2主要研究方法 (7)2 供热式汽轮机机组的热力特性 (7)2.1 供热机组的类型及特性 (7)2.2供热机组电热负荷优化分配的原则 (8)2.3供热式汽轮机机组的热力特性 (8)2.3.1单抽汽机组的热力特性 (8)2.3.2 双抽汽机组的热力特性......................... 错误!未定义书签。
热电厂机组快速降负荷处置措施
机组运行中若RB信号触发后自动复位,造成机组负荷维持不降,运行人员手动降负荷过程中,易发生不安全情况,针对此异常情况,为保证各机组在RB动作不正常情况下,能快速稳定的将机组负荷降至规定值,确保机组的安全稳定运行,制订以下处置措施
机组快速降负荷具体步骤:
一、当RB出现异常时,手动降机组负荷:
主盘:
1、立即汇报值长、单元长,同时投入AA层两支大油枪,解除CCS控制方式为基本方式(解除各磨煤机容量风门自动,送风机自动;引风机、一次风机自动可不解除),拉切X-3磨煤机,根据主汽压力、汽包水位下降速度手动降X-2磨煤机出力,注意汽包水位变化,防止操作幅度过大出现虚假水位(当出现虚假水位时暂时停止燃烧方面操作)。
2、调整送风机出力,根据氧量减少锅炉送风量(锅炉总风量<330T/H保护动作);注意引风机跟踪情况,自动调整慢或波动大时,立即解列引风机自动(当引风机出力过低开始抢风时,根据各机组具体情况提前将引风机入口联络门开启);注意二次风箱压力,及时调整二次风门开度。
3、X-3磨煤机跳闸、X-2磨煤机容量风门关小之后,一次风机可能会出现抢风的情况,要求主盘人员根据机组负荷降低情况及时关小两侧一次风机入口挡板,最终将一次风机维持在10Kpa左右,操作幅度不应过大,防止一次风压大幅波动影响燃烧稳定。
4、汽机主盘人员配合锅炉共同调整主汽压力,控制主汽压力下降速度,当锅炉快速降负荷时,机侧人员应及时关小调门,防止因燃烧迅速减弱导致主汽下降出现虚假水位。
5、机组负荷降低后,如长时间无法恢复,锅炉需要考虑防止落灰的安全措施,重点对
锅炉配风及吹灰进行调整,确保不出现落灰灭火事故。
水盘:
1、水盘人员立即手动启动电动给水泵运行并迅速提高勺管,做好随时并泵的准备,当水位停止下降时立即解除给水自动,手动调整汽泵转速,让给水流量与蒸汽流量相对应,水位上升较快时提前开启事故放水门,尽可能防止水位过高,同时给水流量不应降低过多,视情况及时联系机侧人员解除给水泵再循环自动并开启10%左右。
2、手动关闭各减温水电动门,减温水关闭后,视过热器汽温、壁温情况及时开启,确保受热面不超温。
3、机组负荷降至过低时,根据减温水用量可将主给水切至副给水运行。
4、投入空预器连续吹灰。
汽机:
1、及时将CCS解除,切至阀控运行方式,将阀位变化率修改为20%,配合锅炉手动降负荷。
2、机组负荷降至200MW以下时,注意轴封压力,及时开大辅汽至轴封调节阀。
3、降负荷过程中注意高低加疏水水位,防止加热器保护动作;及时调整除氧器、热井水位至至正常。
电气:
1、降负荷时电气运行人员加强发变组各参数监视,当发电机负荷降至120MW左右时,及时将机组厂用电切换为高备变带。
2、当发电机有功负荷迅速下降时,电气运行人员须依据功率因数及时调无功负荷,确保发电机功率因数在允许范围内。