35 kV主变压器投运差动保护动作原因分析
- 格式:pdf
- 大小:96.51 KB
- 文档页数:1
墨N重O蛋NG习C口UN垄DI皇AN皇G童ON皇G主持:杨留名 ●…。一一一 35 kV主变压器投运 (457300)国网河南清丰县供电公司 付文林 郭玲玲 刘 华 1投运经过 2017年4月23日,某35 kV变电站2号主变压器投 运,22时45分首先试投4号10 kV线路,差动越限,差 1.2 A,超过动作值(1.02 A),立即停止操作查找故障, 经过核对图纸分析,发现定值单中102电流互感器变 流比为800/5,实际变流比为1 000/5,电流互感器变流 比(接线)错误。 23时18分,接线修正后再次试投4号10 kV线路, 差动保护又动作了,在排查装置定值参数设置及低压 侧接线后,怀疑高压侧351电流互感器变流比及接线 有误。使用互感器特性综合测试仪检测,发现实际接 线的变流比为200/5,定值为400/5,并且u相与w相二 次线接反,接线调换后检查无误,再次投运线路成功。 2故障分析 该变压器差动保护是按环流原理设计。35 kV双 绕组变压器,在其两侧装设电流互感器。在正常运行 或外部故障时,两侧的二次电流大小相等,方向相反, 差流等于零,差动保护不动作。由于各种接线和定值 错误等人为因素以及变压器实际运行中引起的种种差 流,使得差流增大,从而造成差动保护动作。 (1)各侧电流互感器特性与接线。电流互感器特 性不可能完全一致,高压侧是利用断路器中的套管式 电流互感器,而低压侧多数是在高压开关柜内装设独 立的环氧树脂浇注式电流互感器,这两者之间不但型 式不同,而且特性-rE不一致,势必在差动回路中引起差 流。对于Y,dl1接线的变压器,电磁式电流互感器回 路接线形式是通过装置软件进行的“相位补偿”,消除 变压器接线组别不同造成的高、低压侧电流相位差和 ..・●‘t-.●●’‘-・・●。・-・●● ・-.●●’.--.●。 _・●●。‘- 中,已多次出现这种情况。只能在出现故障后到厂家 维修或向厂家购买,价格昂贵,维修时间长,有时还出 现修不了或买不到的情况。 造成这种情况的主要原因是,一般都认为综合自 动化系统免维护,不易损坏,备品备件可有可无,而且 储备备品备件还需要大量资金投入。针对这种情况, 供电企业首先要正确认识备品备件的重要性;其次是 将易损硬件列入大修更改212程,列专项资金进行购买; 最后是加强保管,确保备品备件不损坏,能够正常使 用。 46农村电工第25卷2017年第9期 差动保护回路中的差流。 上述高压侧u,W相接线错 误,导致流人差动继电器的 二次电流相位无法校正过 来。由于定值中变流比与 实际变流比不一致,导致装 置内高压侧电流变大,低压 侧电流变小,使其差动回路 产生差流。 (2)励磁涌流。变压器 空载合闸或外部短路故障 切除后电压恢复时,在变压器电源侧绕组中,将产生很 大的励磁电流,高达变压器额定电流的6—8倍。由于 此电流只流过变压器电源侧绕组,因此,在差动回路中 必然要出现较3v:的差流。 (3)有载调压。运行中变压器带负荷调压或分接 开关位置改变后,电流互感器二次电流的平衡关系被 破坏,在差动回路中产生差流。 (4)穿越性短路电流。变压器区外短路时,由于穿 越性短路电流使电流互感器铁芯饱和,从而使不平衡 差流增大,而且穿越性电流越大,不平衡差流就越大, 二者呈线性关系。 3防范措施 (1)注重设备选型和控制人为因素。设计阶段应 反复论证,按照反事故措施要求开展电流互感器等设 备的选型,减小设备引起的误差;严格要求规范接线, 按图施工,对图纸错误或模糊部分应反复检查和讨论, 减小运行时差动回路出现的差流。 (2)加强定值全过程管理。为降低差流对差动保 护的影响,目前变电站差动保护配置为比率差动和差 动速断保护。比率差动保护能满足正常运行、区外故 障、内部故障及励磁涌流等多种情况对保护的要求。 差动速断保护作为比率差动的辅助保护,以加快保护 的动作速度。因此对定值计算、执行、校验等各个环节 都需要全过程管理,并执行后签字反馈,保证差动速断 与比率差动保护动作的正确性,从而提高变压器差动 保护可靠性、稳定性,保证变压器及整个电网的安全运 行。 2017—06一o9收稿 目前,变电站的一、二次设备更新改造后,特别是 综合自动化系统的投入运行,专业技术人员和值班人 员的素质没有及时提高,x,-J新设备的技术缺乏掌握,技 术保障能力不强,大部分还停留在原有的技术水平,对 新设备发生的问题手足无措,只能依靠生产厂家,工作 十分被动。针对这种情况,供电企业要加强对员工的 岗位培训,与专业院校、厂家联合培养专业技术人员, 引进相关专业技术人才,培养技术骨干人员,建立一支 专业的技术队伍,来操作和维护新设备、新系统,提高 技术保障能力。 2017—06—1
9收稿