上海石洞口污泥干化焚烧项目不为人知的秘密与真相
- 格式:docx
- 大小:29.47 KB
- 文档页数:15
上海城投变阵“在边际条件不变的情况下,通过降低成本、提高效率,水务集团的静态亏损通过4—5年要完全消化。
”蒋耀介绍。
这或许要经过一段艰难的过程。
与此同时,上海城投总公司已完成改制审批程序,其将从传统的企业制法人变成公司制法人,并设执行董事和决不能小觑。
推手上海城投的变阵自然有宏观政策环境作为推手,但并不是唯一的原因。
更重要的当是其敢于变革的勇气,亦可见这家企业对未来发展深具谋略。
制度,这意味着政府和从事公共服务企业角色变成一种发包方与受包方的关系。
”蒋耀分析。
他认为,随着上海市政府推动特许经营制度在基础设施和公共服务领域的落实,上海城投旗下专业子集团与政府发包方将逐步建立稳定化、市场化的白龙港污水处理厂运行效率,有效控制成本,显然是上海城投迫在眉睫的事。
既然公共事业市场很快将对同业所有企业开放,上海城投内部亦需快速适应。
上海城投很快决定提早主动变革以迎接宏观环境的改变。
资产重组是其首先必须走的路。
上海城投几乎需要全盘颠覆目前其旗下公用事业类企业原有的运行模式、运营目标、考核机制以及人员定岗。
这并不简单。
但上海城投改革态度已非常坚定。
英国水务企业的成功改制亦为上海城投提供了可复制的样本。
“30年前,英国水务企业的私有化改革为企业带来了很大的转机。
英国设立了全国性的水务办公室,职责是监管、批准水务企业的规划、年度预算、运行方案和调价方案,各家水务企业在这种机制下开始有自己的专业特点、技术积累以及可持续的运行模式。
”蒋耀对此深有感触。
2013年下半年,上海城投的四大核心业务资产重整开始。
竞争性集团水务集团率先成立,这是上海城投为培养市场化专业能力迈开的第一步。
从水务集团运行样本或可一窥上海城投未来全景。
上海城投尽可能让水务集团覆盖水务全产业链,力图形成规模、优化资源配置和提高运行效率。
“没有规模就没有效益,自身的专业能力和整体竞争能力也很难获得提高。
”蒋耀强调。
他介绍,目前原水公司的制水能力是每天大约1500万吨,规模已达到全国第一。
Science and Technology &Innovation ┃科技与创新2019年第18期·147·文章编号:2095-6835(2019)18-0147-02上海某燃煤电厂干化污泥掺烧项目的案例分析符成龙1,黄耀辉2(1.中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司,上海200063;2.上海外高桥第二发电有限责任公司,上海200137)摘要:上海市竹园片区的污泥拟采用干化协同发电项目技术方案,竹园片区的污泥经干化后送至上海外高桥第二、第三发电厂进行掺烧处理,电厂负责干化污泥的掺烧和干化蒸汽的供应。
以外高桥第二发电厂为例,对干化污泥的特性,掺烧后对锅炉燃烧、烟气排放、灰渣综合利用的影响进行了简单分析,并对具体改造方案进行了介绍,为同类型工程提供参考。
关键词:燃煤电厂;污泥;掺烧;储运中图分类号:X703文献标识码:ADOI :10.15913/ki.kjycx.2019.18.0631项目背景随着污水处理率的提高,污泥产量也不断增加,污泥的处理处置问题愈加突出。
这些数量巨大的污泥将成为未来城市急需处理的难题。
上海市竹园片区作为市污泥集中处理三大片区之一,在污泥处理处置扩建工程项建书评审阶段,提出污泥干化协同发电项目技术方案,竹园片区的干化污泥运将送至外高桥电厂进行掺烧处理。
干化污泥的掺烧工作由申能股份旗下的外高桥第二、第三发电厂共同负责,污泥干化所需的蒸汽由外二、外三两座电厂负责供应。
燃煤电厂污泥掺烧发电是一种高效的可再生能源利用方式,借助现役煤电机组的高效发电系统和环保集中治理平台,可促进污泥减量化、无害化、资源化和规模化处置。
下面以上海外高桥第二发电厂为例,对干化污泥掺烧技术的应用进行介绍。
2污泥供应本工程污泥采用竹园片区污水处理厂的干化污泥,采用密闭汽车运至厂内,距离约3km 。
外高桥二厂、三厂需全年365d 不间断接收并全量掺烧干化污泥。
同时,电厂将全部干化污泥掺烧能力向上海城投公司开放,接收市水务局或其指定机构提供的城市污水处理厂产生的干化污泥。
毕业设计开题报告机械设计制造及其自动化污泥处理方法及设备综述1前言污泥是化工类工业生产中常见的一种废弃材料,将其废弃会造成严重的环境污染。
根据环保部门的测算,全国每年产生含水率80%的污泥约3000万吨左右,污泥中含有大量的有机物和丰富的氮磷等营养物质,以及重金属、盐类、致病菌和寄生虫等有害成分,处置不当将会引发环境卫生和污染问题。
目前,多数污泥没有得到妥善的处置,随意抛弃、倾倒的现象还普遍存在,由此引起的二次污染问题已不容忽视,在一定程度上甚至抵消了污染减排的成果。
一些地区还因污泥处置不当,引发了环境污染事件。
图1 一般污泥处理流程因此,我们需要对污泥进行妥善的处理,若将其水份脱去成为粉状,加入到煤中,可作为发电厂的燃料,加以利用,既可变废为宝,节约资源,同时减少对环境的污染。
污泥脱水可采用自然干燥、人工加热干燥等,污泥电渗干燥是通过对污泥加一定的电压,通过正负极电热效应,实现干燥的目的,为此,需要将污泥呈一定的形状连续通过电极来完成电渗加热过程。
2 国内外污泥干化技术的发展动态目前常用的污泥脱水处理方法[1]:1)热干燥目前,许多国家已在污泥处理中采用热干燥技术。
按照热介质是否与污泥相接触,现行的污泥热干燥技术可以分为直接热干燥技术、间接热干燥技术和直接- 间接联合式干燥技术。
直接热干燥技术是通过热空气从污泥表面去除水分。
干燥的效率取决于空气运行条件和污泥的自身结构及特征。
热介质与污泥直接接触,热介质低速流过污泥层,在此过程中吸收污泥中的水分,处理后的干污泥需与热介质进行分离。
排出的废气一部分通过热量回收系统回到原系统中再用,剩余的部分经无害化后排放。
此技术可使污泥的含水率降到5%左右。
但排出的废水和水蒸气须经过无害化处理后才能排放;同时,热介质与干污泥需加以分离,给操作和管理带来一定的麻烦。
闪蒸式干燥器、转筒式干燥器、带式干燥器、喷淋式干燥器、螺环式干燥器和多效蒸发器等都属直接热干燥装置类[2]。
城市污水处理厂的污泥处理和处置城市污水处理厂的污泥处理与处置一、引言为了操纵水污染与实现污水资源化,我国对城市污水处理率提出了明确的要求,到2005年,50万以上人口城市污水处理率应达到60%以上;到2010年,所有设市的城市,污水处理率不低于60%。
直辖市、省会城市、计划单列市与风景旅游城市,污水处理率不低于70%。
随着污水处理设施的普及、处理率的提高与处理程度的深化,污水厂的污泥产生量将有较大的增长,由此引起的二次污染问题已不容忽视。
因此如何合理地处理、处置污泥,已成为城市污水厂与有关部门必需引起重视的问题。
比如上海正在建设的竹园与白龙港两个大型污水处理厂,每天将产生约700t干污泥或者2000m3脱水后含水率为65%的污泥。
即每年产生255500t干污泥或者含水率65%的污泥730000m3。
如何处置这么大量的污泥,这是许多大城市都将面临的问题国内外污泥处理与处置的方法很多,通常使用浓缩、消化、脱水、干化、有效利用(多为农用)、填埋及焚烧等,或者用其中几个方法组合处置。
应该说,对污水厂污泥的处理与处置,我们与先进国家相比,差距较大。
城市污水厂的污泥是指处理污水所产生的固态、半固态及液态的废弃物,含有大量的有机物、重金属与致病菌与病原菌等,不加处理任意排放,会对环境造成严重的污染。
对污泥处理总的要求是稳固化、无害化与减量化。
国家对城市污水污染操纵的技术政策及新颁布的城镇污水处理厂污染物排放标准(gb18918-2002),对城市污水厂的污泥稳固与农田利用有明确的要求。
但实际情况是,污水处理厂的建设往往只注意污水处理要达到排放标准。
近几年,由于有脱磷脱氮要求,演变出很多污水生物处理工艺,而对污泥处理与处置,设计中通常只提将脱水污泥外运与综合利用,未计算其投资与经常费用,这势必会造成二次污染。
处理厂建得越多,污泥的二次污染亦越广泛。
未经稳固处理的污泥,因有机物含量高,极易腐败并产生恶臭,特别是初沉淀池的污泥,含有大量病菌、寄生虫卵及病毒,易造成传染病的传播。
毕业实习报告一、毕业实习目的毕业实习是大学生学习很重要的实践环节,也是大学期间最后的一次实习。
是培养学生综合运用所学知识分析和解决环境工程中的建设、生产、经营、服务、管理等实际问题的能力,以及发现问题的创新能力,做到既要动脑,更要能动手,通过毕业实习,使我们的知识、技能以及经验、态度和可持续发展能力得到全面提高,为到生产第一线能尽快适应其专业工作之要求奠定良好的基础。
二、毕业实习地点这次实习的地点选在上海,由老师带领大家统一集体实习,实习的方式以参观实习为主。
之所以把这次实习的地点选在上海是因为,上海是一个国际化的大都市,其经济比较发达,工业化程度比较高,人口比较密集,所以环境问题会比较突出。
但是由于上海的经济发达,技术先进,所以它的处理技术又会比较符合当今国际社会发展潮流,更加贴近事物本质,符合科学规律。
还有就是,上海这个国际化的大都市会让我们感受和学习到很多地方没有的东西,使我们的眼界更加的开阔,更能适合今后的工作岗位。
三、毕业实习过程简介由于是参观实习的方式,所以我们有机会参观到更多的一线单位。
现在将我们参观过的单位,简单做一介绍。
污水处理厂,我们参观的污水处理厂有:石洞口污水处理厂,天山水质净化厂。
固体废物处理,我们参观了上海有名的上海老港废弃物处理厂。
其他,我们到上海市职业培训指导中心参观了十套缩小了的工艺流程,我们还有幸听到了同济大学环境学院副院长——李光明教授的报告。
四、上海石洞口城市污水处理厂上海市石洞口城市污水处理厂是由上海市苏州河综合整治建设有限公司负责建设,上海市市政工程设计研究院设计。
位于上海市宝山区盛桥石洞口,原西干线污水总管出口。
污水厂总占地面积66.17ha,一期工程用地面积28.20ha。
服务面积150Km2,服务人口70万人,设计处理能力40万m3/d。
工程总投资为8.6亿元。
绿化率达到55%左右,实现了污水处理的绿化生态功能。
上海石洞口城市污水处理管理有限公司于2003年9月成立,它是负责整个石洞口城市污水处理厂日常运行管理的组织机构。
上海市水务局关于本市中心城区污水处理厂实施污泥深度脱水工程的通知文章属性•【制定机关】上海市水务局•【公布日期】2011.08.25•【字号】沪水务[2011]634号•【施行日期】2011.08.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文上海市水务局关于本市中心城区污水处理厂实施污泥深度脱水工程的通知(沪水务〔2011〕634号)市城投总公司、市城建集团、上海阳晨投资股份有限公司:鉴于目前中心城区的城镇污水处理厂污泥绝大部分只能够运到老港填埋场填埋处置,因各厂脱水污泥达不到填埋的相关要求,给老港填埋场运行和环境带来较大的不利影响,而相关污泥处理工程在2015年前才能够全部发挥作用。
为此,经对国内类似工程考察,并充分论证和研究,现决定在白龙港、石洞口、竹园第二、长桥、天山、曲阳等污水处理厂内实施深度脱水工程。
现将有关要求通知如下:一、实施规模。
白龙港污水处理厂污泥深度脱水工程服务白龙港、竹园一厂、闵行、龙华和闵行区污水处理厂,实施规模300吨干物质/日;石洞口污水处理厂服务石洞口、泗塘、吴淞污水处理厂,实施规模43吨干物质/日;其余各厂按照各自污泥量实施。
二、完成时间。
上述工程必须在2012年5月底前建成投产。
请各自单位抓紧组织实施。
三、费用来源。
除白龙港污泥深度脱水工程资金来源按原老港污泥深度脱水应急工程项建书批复投资渠道外,其余实施费用自理。
上述工程实施方案需报市水务局审核。
四、主要技术要求。
深度脱水后的污泥含水率不得高于60%(含60%)。
投加调理药剂可以分两步考虑,第一步以满足填埋要求进行选择;第二步按照满足干化、焚烧的要求进行选择。
请及早组织开展相关前期工作,对深度脱水所采用的机型、调理药剂进行深化研究,确保投产成功。
五、暂存污泥处理处置。
对于暂存于污泥暂存库的污泥,请市城投总公司组织抓紧编制相应处理处置方案,按照相关程序实施。
特此通知。
上海市水务局二○一一年八月二十五日。
污泥干化焚烧之烟气处理技术工程实例分析与探讨汪喜生;吕瑞滨【摘要】According to flue gas composition and characteristics of the sludge incineration,using the SNCR + semi dry quick cooling and deacidfication tower + venturi reaction device + bag-type dust remover + SCR + wet washing tower +GGH+CEMS as the main body of the sludge drying incineration flue gas treatment process.Up to now,the flue gas treatment system can stably reached the hazardous waste incineration pollution control standards " (GB 18484-2001) atmospheric pollutant emission limit values (dioxin execution 0.1 ng TEQ/m3),and meet the secondary standard of "air pollutant comprehensive discharge standard" (GB 16297-1996).through a 45m high chimney emission.At present,the flue gas treatment system is stable operation,and can provide reference experiences for the same type of sludge drying and incineration flue gas treatment project.%根据污泥焚烧烟气的组成及特点,采用SNCR+半干法急冷脱酸塔+文丘里反应器+布袋除尘器+SCR+湿法洗涤塔+GGH+CEMS为主体的污泥干化焚烧烟气处理工艺,目前烟气处理系统稳定达到《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)中大气污染物排放限制(二噁英执行0.1 ng TEQ/m3)和《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中二级标准,通过45 m高烟囱排放.目前该烟气处理系统运行相对稳定,完全可以为同类型的污泥干化焚烧烟气处理工程提供参考经验和借鉴价值.【期刊名称】《净水技术》【年(卷),期】2017(000)0z1【总页数】4页(P66-68,96)【关键词】SNCR;污泥干化焚烧;半干法急冷脱酸塔;文丘里反应器;布袋除尘器;SCR;湿法洗涤塔;GGH【作者】汪喜生;吕瑞滨【作者单位】上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂,上海200942;上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂,上海200942【正文语种】中文【中图分类】X703废水处理工程设施产生的污泥分为市政污泥与工业污泥或危废污泥等,其污泥组份基本均表现为有机成分复杂,含有大量的蛋白质、氨基酸、脂肪、维生素、矿物油、洗涤剂、腐殖质、细菌及代谢物、各种含氮、含硫物质、挥发性异臭物、寄生虫、致病微生物等;污泥中的无机成份有矿物盐(硝酸盐、亚硝酸盐、氨盐等),石灰类(干CaO或含水的Ca(OH)2等、砂类(SiO2)和灰分。
石洞口污水处理厂提标改造工程汪喜生;吕瑞滨;沈怡雯;罗文婧【摘要】上海石洞口污水处理厂原设计处理规模为40万m3/d,原主体工艺采用UNITANK工艺.改造后污水处理工艺采用“粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+综合池+生物反应池+高效沉淀池+反硝化深床滤池”的全流程工艺配置,多模式运行,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准后排入长江.【期刊名称】《净水技术》【年(卷),期】2019(038)004【总页数】5页(P35-39)【关键词】污水处理厂;提标改造;UNITANK;高效沉淀池;反硝化深床滤池【作者】汪喜生;吕瑞滨;沈怡雯;罗文婧【作者单位】上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂,上海200942;上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂,上海200942;上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂,上海200942;上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂,上海200942【正文语种】中文【中图分类】TU992.31 工程背景1.1 工程概况上海石洞口污水处理厂,总占地面积为6.617×105 m2,一期工程用地面积为2.82×105 m2。
污水通过西干线输送至污水处理厂,经处理后排放至长江。
设计污水处理规模为40万m3/d,综合变化系数K=1.3,高峰污水量为6.018 m3/s。
污水处理厂采用技术先进、自动化程度较高、操作管理方便、运行成本低廉、处理效果稳定的一体化活性污泥法工艺。
污泥处理采用污泥机械浓缩、机械脱水、干化焚烧工艺,原工程总投资为8.6亿元。
根据本污水处理厂2006年~2015年历年出水水质统计数据,与《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A、B对标分析,结果如表1所示。
表1 水质达标率分析Tab.1 Analysis of Water Quality Target Rate指标CODCrBOD5SSTNNH3-NTP一级B100%100%100%100%100%100%一级A100%100%3.02%90.41%99.18%1.37%对照GB 18918—2002一级B标准,TP达标率(以1.5 mg/L计)为100%,对照GB 18918—2002一级A标准, TP达标率为1.37%(以0.5 mg/L计)。
经典污泥案例汇总1、上海嘉定新城污水处理有限公司污泥脱水干化工程厂区图该项目位于上海市嘉定区外冈镇北龚村88号,设计处理污水总规模为10万m3/d,日均污泥量约100t/d (含水率80%)。
项目采用上海复洁环保科技股份有限公司的“低温真空脱水干化成套设备”对污泥进行处理,能够将含水率96—98%的污泥一次性脱水干化至含水率小于30%,处理后的污泥总量为28。
6t/d,比技改前减量70%以上.这一工程2016年6月投运营,工程主要涉及污水处理厂污泥区,新增污泥脱水干化车间、污泥泵房、污泥脱水干化系统设备、电气、仪表自控等设施的新建及改造等。
低温真空脱水干化成套技术是上海复洁环保科技股份有限公司自主开发的一种新型固液分离设备,将物料的脱水与干化工序合成一体,在同一设备上连续完成。
利用低温(〈100℃)真空干化原理,达到传统热力干化的脱水效果,最低含水率可达20%以下;这样,既节省了占地面积,避免了脱水设备和干化设备的转换时间和劳动力,减轻了环保、安全上的压力,同时,污泥经进料过滤、隔膜压滤、吹气穿流、真空干化等过程处理后,滤饼中的水份得到充分的脱除,污泥量大大减少,最大限度实现污泥的减量化,并在一定程度上起到了杀菌灭活和无害化的作用.这一工程主要包括污泥泵房、污泥干化车间内所有干化系统工艺设备与系统集成的全套连接管路。
共分为污泥调质系统、低温真空脱水干化主机系统等12个系统。
2、上海石洞口污水处理厂污泥干化焚烧项目2009年,在中国建成的城市污水污泥单独焚烧项目只有上海石洞口污水处理厂污泥干化焚烧项目。
项目建设投资为8000万元,处理能力为213吨/天(设计值为含水率70%).工程采用流化床污泥干化和流化床焚烧工艺,污泥干化后的含水率降为10%左右.污泥干化焚烧工艺中,处置成本238。
8元/吨,其中人工成本为57.9元/吨、原料成本为52。
45元/吨、动力成本为70元/吨、修理成本为25.64元/吨、大修成本为32.8元/吨.该项目2004年10月开始进入调试试运行,同年底通过环保验收,由上海城环水务运营有限公司负责运营管理。
上海石洞口污泥干化焚烧项目不为人知的秘密与真相上海石洞口项目是国内第一个实施并运行的进口污泥干化+焚烧项目,为业内人所广泛熟知。
但是有关这个项目的真实运行成本、运行效果和处理能力,存在不同的说法。
有说这个项目成功的,有说是失败的;有说运行成本很低,有说运行成本很高。
总之是众说纷纭、莫衷一是。
造成这种情况的,其实是环保界的一个通病:大家都不想承担责任,对外只能拣好听的说。
业主因为花了国家的钱,如果选择的东西不行,或实际效果不佳,属于严重失职,因此不能承认选型错误;设计方因为在这个项目上也是“股东”,所以说话非常谨慎,决不承认设计与实际情况有严重偏离,结果造成了一大堆问题;总包商因为还要卖设备,不能承认其设备有严重质量缺陷,以及任何在工艺组合方面存在的缺点等。
本人长期关注这个项目,因此积累了很多资料。
现在把这些资料串起来总结一下,或能给业内人一个闲聊的谈资。
一、各种版本的投资、运行数据对此项目第一次做出完整介绍的是刊载在《给水排水》杂志2003年第9期上杨新海、张辰的文章“上海市石洞口城市污水处理厂污泥干化焚烧工程”。
文章给出的两个实现污泥热能供给自平衡的条件是:1)脱水污泥含固率25%干基热值大于3000 kcal/kg;2)脱水污泥含固率30%干基热值大于2450 kcal/kg。
关于投资和运行费的提法是:预计投资8000万元(含干化和焚烧设备、土建、自控及辅助设施),运行费用160元/吨湿污泥(含水率70%)。
【点评】作者特意采用了“预计投资”的说法,以示对最终投资不做限定;对热能自平衡的说法,也给出的是两组理论值,对最终湿泥是什么性质不承担任何责任,但美好的前景——“热量自平衡”还是给勾画出来了;对运行费用的勾勒也很“艺术”,特别标注是在含水率70%的条件下,如果达不到这个含固率和热值,运行费用当然无法保证。
根据中国水网2005年9月14日转述的报道(这标志着该项目终于开始运行,承包商开始做广告了),“以北京金州工程有限公司为牵头人的联合总承包方中标,并于2003年3月25日签约。
项目于2003年7月4日开工,2004年9月27日点火成功,12月4日通过96小时试运行,12月22日通过上海市环保局测试,进入生产阶段。
项目引进了国外流化床污泥干化技术,而且结合项目的实际情况,采用了北京金州工程有限公司的子公司--上海金州环境工程技术有限公司开发的污泥干化焚烧处理工艺,日处理脱水污泥(含水率约75%)213吨/日。
污泥干化所需热量由干化后的污泥焚烧余热提供,不用辅助燃料,系统可实现热量自平衡。
北京金州工程有限公司及其子公司拥有上述系统污泥干化焚烧系统的全部专有技术,并具有丰富的实施经验”。
【点评】项目从签约到完成调试,用于21个月的时间。
但从金州和瓦巴格(现为安德里茨)做市场宣传的时间看,此后又经过了8~9个月的改造。
实际运行大概可以从2005年9月算起。
金州版本的宣传已将含水率简化为75%,且不加限定地宣称“不用辅助燃料,系统可实现热量自平衡”。
这是“干化+焚烧”设备供应商们开始忽悠整个业界的开始。
发表在2005年第12期《中国给水排水》杂志上的许洲的文章“上海石洞口污水厂污泥处置系统的调试”第一次以业主身份,给出了“目前处理系统运行正常,运行费用低于设计值”的评价。
这篇文章很难说是一篇科技文献,倒像是小学生考试交卷,纯粹是为了给个说法。
至于这个“设计值”是哪个,完全没有提,读者自然会联想一定是上海院那篇文章给出的160元/吨,因为市场上也没有其它版本的说法。
韩晓强和陈晓平在《锅炉技术》2006年第1期上的文章“上海石洞口干化污泥焚烧炉的调试”则提出了一个颇为值得玩味的问题:“焚烧炉的一个特点就是增加了喷水枪,100%MCR下,用水量为400kg/h。
燃料中适量掺水可以促进燃烧,它们的高效、低污染燃烧机理已得到理论和实践证明”。
【点评】在锅炉最大连续蒸发量(MCR)下,每小时需要向炉内(单炉)喷入400公斤水。
我们知道,污泥先干化后焚烧,为的就是降低入炉燃料的水分,达到必要的炉温。
支付了大量热能和电能、好不容易获得的干化污泥,怎么进入焚烧炉还要额外加水?2005年8月金州对该项目的公开介绍材料中提到,“本污泥干化系统的最大蒸发量是5980kg/h(125%负荷、输出功率4980KW),在满负荷下蒸发量是4775kg/h(100%负荷、输出功率4045KW)”。
我们由此可推算出,干燥机的升水蒸发量净热耗实际大约在728."5 kcal左右,按照干化设计值入口含固率30%、出口92%,则满负荷时的污泥干基量为2129公斤,焚烧炉喷雾水加400公斤,实际入炉含固率从92%降到了78."2%。
在2010年9月10日上海中国水网主办的水业热点会议上,上海城投污水处理有限公司周丕仁高级工程师发言,对全干化和半干化焚烧做了特别对比说明,力挺全干化焚烧。
不知道周先生如果看了他的焚烧炉设计师们的这篇文章会作何感想。
2006年12月26日上海石洞口33605吨污泥非法倾倒河塘案发生,该案案情在2007年8月才见诸网络媒体。
石洞口干化焚烧项目既然已经投产,为什么还要向河塘倾倒污泥?对石洞口运行情况的种种猜疑看来并非空穴来风。
根据内部消息,我们知道这是因为石洞口项目的干化机内置换热器出现了严重磨蚀。
这一问题在公开场合被谈起已经是2009年9月的事情了,早在2008年年初该换热器就已经被换掉。
从运行的有效时间上看,该换热器的实际运行寿命仅为1年半左右,远低于合同保证值的8年。
2009年9月17日中国水网对上海污泥论坛进行了报道:“在前段时间的某国际污泥会议上,来自上海城环水务运营有限公司的许洲常务副总经理介绍了上海石洞口污水处理厂污泥处置系统的运行成本以及运行以来遇到的磨损问题。
脱水污泥在干化系统中被干化的过程就是水分逐渐蒸发的过程。
由于脱水污泥始终在流化状态下进行热交换和分离收集,所以设备的磨损问题就凸现出来了,石洞口污泥经测定,其干基的含砂率达到了22."4%,而在欧洲这个数值仅为6~8%左右。
高含砂量的污泥在高速流化状态下使设备受到很大程度上的磨损。
在现场具体反映在对于干化器中管式流化床热交换器的管壁产生的磨损、螺旋分离器的内壁及高速旋转的给料分配器的上部内壁磨损的影响最大。
07年8月开始由于磨损加剧,多次发生导热油泄漏事故,干化系统多次被迫停运,08年2月更换了新热交换器(新热交换器优化了排列结构,并采用了耐磨性能更强的材料),对干化系统运行参数进行了调整优化,同时也正在着手提高脱水污泥前道工序沉砂池的效率,在源头减少污泥的含砂量。
据悉目前上海石洞口污水处理厂污泥干化焚烧工艺中,吨泥处置成本238."8元/吨,其中人工成本为57."9元/吨、原料成本为52."45元/吨、动力成本为70元/吨、修理成本为25."64元/吨、大修成本为32."8元/吨”。
【点评】这是业主方首次在公开场合确认流传多年的干燥器磨蚀的传闻。
将全部责任推给污泥,决策者和承包商无任何责任的逻辑早就在公众的意料之中,自不必评说。
关于建设投资,业主仍沿用8000万元投资、处理能力213吨/天(设计值为含水率70%)的官方说法。
并坚称“该项目2004年10月开始进入调试试运行,2004年12月份通过环保验收,目前由上海城环水务运营有限公司负责运营管理,系统运行情况良好”。
这也是首次公开发布该项目的新版运行成本数据。
其实,早此一年有余的时间,2008年7月21日在国家环保局标准司委托中国水网在北京召开标准的评审会上,上海市政工程设计研究总院研发中心副主任王国华的发言中,就已经对有关石洞口运行成本的传闻进行了澄清,披露运行成本为280元,构成如下(原数据仅给出了比例):项目人工水电材料维护总运行成本比例30%35%20%15%元/吨84."0956."042."0280."0其中,材料项下,标注每吨湿泥的含固率为18%,需要补充大约15~30公斤燃煤。
拿2009年上海污泥会议的公开数据对照,发现除了增加一项大修成本外,其它各项均明显减少。
项目人工原材料动力大修修理总运行成本元/吨57."952."4532."825."64238."8百分比24%22%29%14%11%我们得到了一份该项目2003年9月的《施工图设计说明》,发现了一个很关键的信息:“污泥干基低位发热量由招标书的14880kJ/kg调整为11600kJ/kg(2770kcal/kg),本次设计焚烧炉及系统据此进行核算”。
这就是说,项目投标时采用的3554 kcal的污泥干基热值,实际执行则改为2770 kcal,下降了22%。
这一变更很有意思。
如果说招标阶段设计院是随便写了一个数,大家按照这个数投标,中标后中标方自行检测污泥数据,然后调整设计,这听起来似乎没什么不妥。
但奇怪的是,出问题最大的不是假想的热值负偏离,而是污泥含固率负偏离。
以实际湿泥含固率20%与设计值30%对比,同样的干泥量将导致湿泥量增加50%!如果有污泥可检验,为什么不也检验一下含固率?脱水污泥的含固率检测不比热值检测容易的多?何况任何热值检测的同时都必检含固率这一项!唯一的解释是,金州公司可能是低价中标,在实施的过程中发现,焚烧炉的采购成本太高。
要降低成本,可以通过降低热值的办法把焚烧炉处理能力降下来。
但如果同时也降低含固率将会加大干燥器的成本,因此对含固率负偏离可能引发的后果采取了匿而不报的政策。
这应该就是为什么这个项目的一切都是按照下限设计的原因。
其干燥单元的额定蒸发量其实是4775公斤而非5980公斤,降幅20%,焚烧炉给热的额定负荷(100%)2200 kW,仅够满足额定条件的干燥需要。
这就难怪在韩晓强和陈晓平的文章中为什么有一句“产生的污泥量为64 t/ d干泥,经脱水后含水率为70 %左右。
但由于干化焚烧炉容量的限制,只有27." 9 t/ d焚烧”这样莫名其妙的解释了。
这句话的真实含义应该是:由于湿泥含固率降低,干化焚烧能力有限,实际只能完成相当于27."9t/d干基污泥的处置,即折合含固率20%的脱水污泥139."5吨/日。
以设计最大值64干吨/日考虑的湿泥可能达每天320吨,则其中的180吨需要外运填埋。
从河塘倾倒案的发生来看,可以进一步印证,由于处理能力不足(不包括不正常运行造成的实际能力降低),导致了石洞口污泥必须大量外运。
查实的33605吨可能大部分是未干化污泥,如果按照每天320吨的最高产生量来算,湿泥至少要倾倒100天,干泥则会在1年半以上。