独山子石化公司苯乙烯装置89苯中毒亡人事故案例分析1
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化工装置破坏事故案例解析与预防对策化工行业是一个高风险的行业,化工装置破坏事故是造成重大人员伤亡和财产损失的主要原因之一。
本文将通过分析已发生的化工装置破坏事故案例,总结其原因,并提出针对性的预防对策,以期为化工行业的安全生产提供一定的借鉴和指导。
1. 案例一:化工装置爆炸事故在某化工厂生产装置中,由于操作人员没有正确执行工艺操作规程,导致气压过高,最终引发爆炸事故,造成了重大人员伤亡和财产损失。
事故原因分析:操作人员的工艺操作规程意识不强,缺乏对于爆炸危险的认识,没有按照规定的操作程序进行操作,导致气压超出安全范围。
预防对策:首先,加强操作人员的安全培训,提高其对爆炸危险的认识,并强化工艺操作规程的执行。
其次,增加安全监测仪器和报警装置,及时发现和预警气压超标情况。
最后,建立健全的安全管理制度,及时组织安全事故应急演练,确保人员在事故发生时能够正确、迅速地应对。
2. 案例二:化工装置泄漏事故某化工企业的储罐发生泄漏事故,化学品液体泄漏导致大面积环境污染和财产损失。
事后调查发现,泄漏事故的原因是储罐内部的防腐涂层老化破损,未能及时进行维修和更换。
事故原因分析:储罐内部的防腐涂层老化破损是导致泄漏事故的根本原因。
而企业对于设备设施的巡检和维修不够及时和细致,忽视了维护防护设备的重要性。
预防对策:加强设备设施的巡检和维修管理,定期检查储罐的防腐涂层情况,及时发现和修复老化破损的部分。
同时,建立完善的预防性维护计划,确保设备设施处于良好的工作状态。
此外,提高员工的安全意识和责任意识,加强对泄漏事故的应急处理和紧急排放的专业培训。
3. 案例三:化工装置火灾事故某化工企业的生产车间发生火灾事故,造成了严重财产损失和人员伤亡。
调查显示,火灾起因是电气设备线路老化引发短路,短路火花最终引燃周围可燃物。
事故原因分析:电气设备线路老化是导致火灾事故的直接原因。
然而,企业对于设备的定期检查和维护不重视,致使线路老化问题得不到及时处理,为火灾埋下了隐患。
新疆独山子在建原油储罐“10.28”特大爆炸事故2006年10月28日,中国石油天然气股份有限公司新疆独山子石化分公司在建的10万立方米原油储罐内浮顶隔舱在刷漆防腐作业时发生爆炸。
事故造成13人死亡,6人受轻伤。
一、企业概况该工程是由安徽省防腐工程总公司承包施工。
安徽省防腐工程总公司成立于1989年12月31日,注册资金1500万元,注册经济类型为集体经济;2002年6月28日,获建设部颁发的防腐保温工程专业承包壹级资质;2004年12月28日,获安徽省建设厅颁发的安全生产许可证。
二、事故经过2006年10月28日,安徽省防腐工程总公司27名施工人员在中国石油天然气股份有限公司新疆独山子石化分公司原油储罐浮顶隔舱内进行刷漆作业,其中施工队长、小队长及配料工各1人,其他24人被平均分为4个作业组。
防腐所使用的防锈漆为环氧云铁中间漆,稀料主要成分为苯、甲苯。
当日19时16分,在作业接近结束时,隔舱突然发生爆炸,造成13人死亡、6人轻伤,损毁储罐浮顶面积达850平方米。
三、事故原因1.事故的直接原因:在施工过程中,安徽省防腐工程总公司违规私自更换防锈漆稀料,用含苯及甲苯等挥发性更大的有机溶剂替代原施工方案确定的主要成分为二甲苯、丁醇和乙二醇乙醚醋酸酯,在没有采取任何强制通风措施的情况下组织施工,使储罐隔舱内防锈漆和稀料中的有机溶剂挥发、积累达到爆炸极限;施工现场电气线路不符合安全规范要求,使用的行灯和手持照明灯具都没有防爆功能。
电气火花引爆了达到爆炸极限的可燃气体,导致这起特大爆炸事故的发生。
2.事故的间接原因:负责建设工程施工单位安全管理存在严重问题。
安全管理制度不健全,没有制定受限空间安全作业规程,没有按规定配备专职安全员,没有对施工人员进行安全培训;作业现场管理混乱,在可能形成爆炸性气体的作业场所火种管理不严,使用非防爆照明灯具等电器设备,施工现场还发现有手机、香烟和打火机等物品;且施工组织极不合理,多人同时在一个狭小空间内作业。
石化行业典型事故案例分析报告石化行业是一个高危行业,由于其生产环节中存在着易燃、易爆、有毒和高温的物质,所以常常发生各种事故。
本文将以一起典型的石化行业事故为例进行分析。
1. 事故概述2018年5月,某石油化工公司的生产车间发生了一起重大事故。
事故发生在该公司的乙炔生产车间,造成了4人死亡、10人受伤。
事故原因是由于车间管理不善和操作不规范导致的。
2. 事故经过事故当天,车间内正在进行乙炔氧化反应的生产工作。
由于当时车间管理不善,一位工人在进行反应装置的检修时没有按照规定进行操作。
他在检修完毕后没有关闭相关设备,而是直接离开岗位。
由于疏忽大意,设备并未被关闭,乙炔氧化反应仍在继续进行。
之后,由于车间操作人员对设备的监控不到位,无法及时发现问题。
乙炔氧化反应持续进行,导致温度和压力升高,最终达到了危险的程度。
在温度和压力超过设定值后,反应装置发生了爆炸,导致车间内多个设备损坏,造成人员伤亡。
3. 事故原因分析a. 车间管理不善:公司在管理方面存在严重问题,对车间人员的培训和安全意识教育不到位,对设备和操作的监控不到位。
b. 操作不规范:由于工人在检修后没有按照规定关闭设备,导致乙炔氧化反应持续进行,最终引发事故。
c. 设备监控不到位:车间操作人员对设备的监控不到位,无法及时发现温度和压力升高的异常情况。
4. 事故教训和改进措施a. 加强车间管理:公司应加强对车间人员的培训和安全意识教育,提高员工的安全意识和操作规范性。
b. 建立严格的操作程序:确保每一项操作都按照规定进行,特别是在检修完成后,必须验证设备是否正常关闭。
c. 完善设备监控系统:引入先进的监控系统,对设备的温度、压力、液位等参数进行实时监测,及时发现异常情况并采取相应的措施。
d. 加强安全检查:公司应定期对设备进行安全检查和维护,确保设备的正常运行。
5. 结论本次事故的发生给石化行业敲响了警钟,也给我们带来了深刻的教训。
只有加强车间管理、规范操作、完善设备监控,才能最大程度地减少事故的发生,保障生产安全。
一、事故经过2003年4月20日1时28分,独山子石化分公司铁管处司机秦至力,副司机李根民驾驶东风4型3677号机车,牵引3401次列车到达南站4道,然后由4道折返3道进行连挂作业。
1时43分,机车与停留车列连挂组成3402次列车(前2辆为空罐车、后36辆为柴油重车)。
之后进行检车和甩车作业。
1时56分,3402次列车(甩车后前2辆为空罐车、后35辆为柴油重车)开往北站。
当列车驶出南站500米左右下坡道处司机对列车实施第一次制动,列车没有减速。
司机马上对列车实施紧急制动,发现制动失效,随即向北站及交接站呼叫报告。
2时03分列车冲过北站,交接站在接到列车放飏信息后,果断启用安全线等应急措施。
2时16分,3402次列车冲出交接站安全线土挡脱轨颠覆,油品泄漏引发火灾。
导致1人(企外)死亡、1人轻伤,直接经济损失344.89万元。
二、事故原因(一)直接原因:这起事故的直接原因是3402次列车前部(机次2位车辆,车号G60 0963557)前端折角塞门被关闭,造成后部车辆不制动,导致列车制动失效放飏,冲出安全线土挡,脱轨颠覆并引起火灾。
(二)间接原因:(1)南站当班值班员在编制列车编组计划时,违反相关的牵引车辆定数管理规定的限载2500吨,编组2536吨,致使在发车前需要减机车牵引重量。
在减机车牵引重量时,再次违反该规定,下达甩第1辆空车指令(甩空车后机车牵引重量为2515吨,仍超重),给关闭第2辆车前端折角塞门埋下了隐患。
(2)南站列检员违反铁管处《车站工作细则》第34条第2款关于试风不少于3次的规定,在试风2次后就发出试风完毕信号,没有进行第3次试风,失去了发现折角塞门关闭的机会。
(3)南站列检员、司机违反铁道部《铁路技术管理规程》第198条简略试验第5项“在列车制动软管有分离情况时,应进行列车制动机简略试验”的规定。
在甩尾车作业后,没有进行列车制动机简略试验,失去了最后发现折角塞门关闭的机会。
(4)司机违反铁道部《铁路技术管理规程》第268条“货物列车在站停车时,司机必须是列车发车前保持制动状态。
一起化工安全事故分析1. 引言化工安全事故是指在化工生产和使用过程中,由于各种原因导致的事故发生。
这些事故往往造成人身伤亡、环境破坏和财产损失等严重后果。
对于化工企业来说,安全事故不仅是一次意外事件,更是对企业安全生产管理、技术控制和应急能力的考验。
本文将通过分析一起化工安全事故,探讨其发生原因,总结教训,提出改善措施,以促进化工行业安全生产的提升。
2. 事故背景该化工安全事故发生在某化工企业的生产车间,事故发生时间为XX年XX月XX日。
据初步了解,事故发生时该车间正在生产一种高危化学品,由于操作不当,导致化学品泄漏并造成爆炸。
事故导致多名工人受伤,其中一人重伤,目前仍在医院接受治疗。
同时,事故造成化工企业周边环境严重污染,引起了社会公众的关注。
3. 事故原因分析根据对事故现场的勘察和采集的证据,结合工人的陈述和资料的分析,可以初步确定事故的原因如下:3.1 操作人员的不当操作事故发生时,操作人员在进行相关工艺操作时,没有按照操作规程进行操作,没有正确使用个人防护装备,忽略了安全警示标识。
这些不当操作导致了化学品泄漏和爆炸的发生。
3.2 设备设施的故障事故中的设备设施存在隐患或故障,例如管道老化、阀门失效和监测仪器不准确等问题。
这些故障对化工生产过程的稳定性和安全性产生了威胁。
3.3 安全管理缺失在该化工企业中,存在安全管理缺失的问题。
企业没有建立健全的安全生产管理体系,没有进行日常的安全巡检和设备维护,没有进行员工的安全培训和教育。
所有这些因素导致了事故的发生。
4. 教训和改善措施基于对事故原因的分析,我们可以得出以下教训和改善措施:4.1 强化安全意识企业应加强员工的安全意识和安全培训,使每个员工都意识到安全生产的重要性。
通过定期组织安全教育活动,提高员工对安全操作规程的知识和理解,并督促他们遵守相关规定。
4.2 完善安全管理体系企业应建立健全的安全管理体系,包括安全生产责任制、安全制度和工作流程的规范,以及设备的定期检修和维护计划。
炼化装置生产安全事件分析炼化装置是炼油厂的核心设备之一,它负责将原油进行加热、裂化和分离,生产出各种石油制品,包括汽油、柴油、燃料油等。
由于炼化装置涉及高温、高压、易燃易爆等危险因素,其生产过程中存在着一定的安全风险。
一旦发生安全事故,不仅会造成人员伤亡和财产损失,还可能对环境造成严重影响。
对炼化装置生产安全事件进行深入分析,找出其根本原因,并提出相应的安全措施和改进建议,对于预防类似事件再次发生具有重要意义。
一、事故发生概况2019年4月,某炼油厂的炼化装置发生了一起严重的生产安全事件。
事故发生时,厂区内正在进行柴油的处理作业,突然爆发了一起火灾,造成了3名工人死亡,4人受伤。
大量的有毒气体和废水泄漏,对周边环境造成了污染。
事故发生后,当地政府对炼油厂进行了停产整顿,并进行了相关调查和处理。
二、事故分析1. 设备问题:根据初步调查结果,事故的起因是炼化装置设备出现了故障。
由于设备未能及时发现并处理,导致了火灾的发生。
在事故发生时,设备操作人员没有能够迅速采取紧急措施,结果造成了事故的扩大和扩散。
2. 操作问题:在处理柴油时,操作人员没有遵循操作规程,导致了操作失误。
一旦操作失误,就会对炼化装置的安全运行产生重大影响,甚至引发火灾事故。
3. 管理问题:一些相关管理制度和程序存在缺陷。
对设备的维护保养不够及时、严格,对操作人员的培训不够到位,对安全生产的管理不够严格等。
这些问题都是导致事故发生的根本原因。
三、安全预防措施1. 设备维护保养:增加设备的巡检频率,加强设备的日常维护保养工作,及时发现并排除潜在安全隐患,确保设备处于良好的运行状态。
2. 操作规程:对操作人员进行系统培训,提高其操作技能和操作意识。
并建立严格的操作规程,对操作程序进行标准化管理,确保操作过程的安全性。
3. 应急预案:制定完善的应急预案,对可能发生的突发事件进行充分预判和预案制订,明确应急处置程序和责任分工,提高应对突发事件的能力。
独山子石化分公司“9.12”事故设计存在严重错误操作人员无辜遇难一、事故经过独山子石化分公司乙烯装置自2002年9月12日开工以来,裂解火炬时有波动。
车间多处排查,判断10-K-201四段出口放火炬仪表调节控制阀(PV12004)可能有内漏。
2002年10月2日下午16时30分至17时15分,经裂解、仪表车间相关技术人员现场检查,认为PV12004确有内漏。
下午17时40分左右,乙烯调度安排调试。
调度中心值班主任、乙烯车间副值班班长、仪表车间2名仪表工,到压缩机房外平台调试PV12004仪表调节阀。
值班主任和副值班班长关闭消音器后手阀,以防裂解气向火炬大量排放,造成分离区进料中断停工。
值班主任调试阀杆行程达到50%后,通知仪表工处理阀杆,10L203消音器突然发生爆裂,喷出的物料随之着火。
车间人员迅速用现场消防设施灭火,石化公司、乙烯厂两级调度随即启动全厂应急系统及公司一级应急预案,消防队17时49分到达现场,18时32分控制住火势,20时5分将火扑灭。
事故造成调度中心值班主任、乙烯车间副值班班长当场死亡,两名仪表工在压缩机房外平台PV12004仪表调节阀南侧被火烧伤,裂解车间操作工在压缩机房外平台北面巡检时,被火灼伤。
事发后,对PV12004仪表调节阀解体检查发现,阀内有电焊条、焊渣等施工残留物。
二、事故原因1.直接原因:(1)设计单位违反设计规范。
事故调查组查阅设计单位——中国成达化学工程公司设计的PID图,乙烯装置PV12004调节阀及前手阀压力设计是 4.03兆帕,阀后压力设计是 1.74兆帕。
查设计单线图,PV12004调节阀及前手阀为4.03兆帕,阀后及后手阀为1.74兆帕,消音器未标注。
根据设计单位的设计,依据《化工装置工艺系统工程设计规定》(HG 20559—94)第3.0.2.1的规定:“当控制阀后的压力降低时,控制阀后的切断阀和旁路阀的材料等级应取与控制阀材料等级相等,均采用上游管道的材料等级”。