二氧化氯杀菌剂在油田回注水处理中的应用
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二氧化氯在水处理中的应用研究水是人类生命中不可或缺的重要物质。
但是,随着人口的增加和工业化的进程,水的质量问题也日益严峻。
为了保障人民健康和促进可持续发展,水的处理成为了当务之急。
而二氧化氯则被广泛应用于水处理领域。
二氧化氯是一种无色、有毒的气体,它有着强烈的氧化能力和杀菌作用,可以快速杀灭大多数病菌和微生物。
因此,在水处理领域,二氧化氯广泛应用于净化、杀菌、脱色、除臭和除草等方面。
接下来,我们将探讨二氧化氯在水处理中的应用研究。
一、二氧化氯在饮用水处理中的应用在饮用水处理中,二氧化氯主要用于消毒。
消毒是指杀灭水中的病菌和微生物,以保证水质达到国家标准。
二氧化氯在消毒方面有着独特的优势。
它可以快速杀灭各种细菌、病毒和单细胞藻类,而且不会产生臭味和口感。
相比之下,传统消毒方式如氯气消毒和紫外线消毒等存在一定的缺陷,如氯气会产生刺激性气味,紫外线消毒难以对抗多种草履虫。
二氧化氯消毒的具体应用过程中,需要根据水质情况适量添加二氧化氯。
如果水质较差,那么添加的二氧化氯量应该相应加大;如果水质较好,则可以适当减少添加量。
除此之外,在消毒前,需要对水质进行逐一检测,以确保消毒效果符合国家标准。
二、二氧化氯在废水处理中的应用随着工业的发展和人口的增加,水污染问题日益严峻。
废水处理成为环保领域的重要工作。
而二氧化氯在废水处理中也发挥着积极作用。
在废水处理中,二氧化氯主要用于脱色和污染物的降解。
二氧化氯可以快速氧化有机物质,使其降解为无害化合物,从而起到净化废水的作用。
而且,二氧化氯的氧化能力强,处理效率高,处理周期短,可以同时达到脱色和净化的效果。
除此之外,二氧化氯在处理过程中不会产生二噁英等有害物质,更加符合环保要求。
在实际操作过程中,二氧化氯的投加量需要根据废水的水质和处理要求来进行调整。
如果污染物含量较高,则需要增加二氧化氯的投加量;如果处理要求较高,则需要延长处理周期和增加二氧化氯的浓度。
除此之外,废水处理过程中还需要对有害物质和处理效果进行严格监测,确保达到国家标准和环保要求。
二氧化氯在石油污染地下水治理中的应用在治理被污染的地下水时,必须对污染源的土壤、包气带和包水带同时治理。
土壤或包气带可以通过焚烧、化学氧化及生物作用加以处理;包水带可以通过水力截获、氧化曝气、生物降解以及化学氧化进行治理,但若单纯使用上述任何一种方法很难使地下水恢复水质。
通过氯同位素分析三氯乙烯(TCE)在含水层中的自然降解可知,在包气带TCE经过几年后已有部分降解,而在包水带几乎不存在自然降解。
在包水带净化这一领域,国内外学者还未达成共识。
目前国内地下水污染防治工作仅限于对污染状况的检测和评价,西欧、北美等地区的工业化国家已经采用“抽水—处理”系统对油罐及加油站渗漏、废弃物填埋场渗滤等造成的小范围地下水油类污染进行治理,并取得了一定成效。
但经过20多年的应用,人们普遍认识到“抽水—处理”系统往往运行周期长、费用高、难于达到地下水水质恢复的最终目的。
本研究拟利用二氧化氯作为氧化剂,并结合曝气、微生物技术及水力截获技术,使地下水中油类污染物的浓度较大程度地降低。
利用二氧化氯作为氧化剂主要是由于它的强氧化性、强杀菌效果以及在氧化消毒过程中不会生成三卤甲烷等有毒害作用的氯代有机物。
目前,国外已有部分地区使用二氧化氯作为地下水污染治理中的氧化消毒剂。
1 研究区及治理工程概况在研究区的水源地上,建有齐鲁石化公司的一系列生产车间,在生产过程中跑、冒、滴、漏等现象时有发生,加之生产污水的排放以及部分不合标准的农灌水的使用,使该区地下水水质受到不同程度的污染,部分水质已不符合饮用水水质标准,其油类污染物浓度达到1.0 mg/L。
在30×104t乙烯工程地带污染更为严重,其油类污染物的浓度近30mg/L,严重影响着当地居民及公司职工的生活和生产,威胁到整个水源地的使用。
由于研究区的地质构造及水文地质条件复杂,包气带及石灰岩含水层石油污染严重,任何单一的技术很难在现场达到有效治理。
因此,在研究区污染最为严重的30×104t乙烯工程所在地5km2范围内作一试验性治理示范区,进行污染源控制与实施水力截获、曝气、化学氧化以及生物处理等治理技术联合运行的综合治理。
二氧化氯在油田注水系统中的应用在油田回注水中,孳生着多种菌类,而且还含有硫化物等悬浮粒子,常常超过规定的标准。
大量的菌类及其代谢产物和硫化物在注水井近井地带聚集、繁衍,则出现地层吸水能力下降,注水压力升高,影响油田正常生产。
用二氧化氯杀灭菌类,分解硫化物可改善油田注水效果。
二氧化氯(CLO2)是一种强氧化剂,又是新一代高效、广谱杀菌剂。
1987年美国人McGlathery M.S 首次利用CLO2的强氧化性能和杀菌性能,消除聚丙烯酰胺(HPAM)凝胶颗粒、细菌和硫化物对注聚井、注水井近井地层造成的堵塞,为油田增产增注提供了一种化学助剂。
1999年王升坤将CLO2用于油田采出水处理的研究,可有效杀菌,分解硫化物和减少悬浮物等杂质,净化回注水水质。
2002年欧泰华公司,将CLO2发生器直接用于油田注水系统杀菌、灭藻、分解硫化物,为改善油田注水效果提供了一种实用方法。
2003年1月在大庆油田北二十联合注水站采用OTH99-10000型CLO2发生器进行工业性CLO2应用研究。
通过9个月的跟踪分析看出,应用CLO2及其发生器能有效的杀菌,分解硫化物,缓解注入井底造成的堵塞,而且系统注水井可大面积受效。
CLO2杀菌、分解硫化物缓解地层堵塞的原理注水井出现注水量递减,注入压力上升是由多种原因造成的。
其中大量菌类的聚集,钢材腐蚀产生硫化铁等锈蚀落物,在注水井反排液中都可以清楚看到,这些产物导致近进地层孔隙度和渗透率下降,成为注水量递减,注水压力上升的原因之一。
杀菌灭藻、分解硫化物,来疏通近进地层的渗透能力,是降压增注的一种方法。
CLO2杀菌机理。
CLO2的杀菌能力是氯气的2.5倍。
对细菌的细胞壁具有较强的吸附和穿透能力,进入细胞组织内部,氧化含巯基的酶,破坏细菌的再生能力;分解蛋白质中的氨基酸及菌落的残骸,菌体从菌落中脱落,随注入水进入地层深部,疏通了近井地层的渗透能力。
CLO2分解硫化物机理。
注水系统中的硫化物有FeS、H2S等与CLO2的反应:5FeS+9 CLO2+H2O=5Fe3++5SO42-+9CL-+4H+(1)5FeS+8 CLO2+4H2O=5SO42-+8CL-+18H+(2)悬浮的FeS粒子或沉积垢,在CLO2的作用下转化为可溶性盐,减少井周地带沉积物的含量,提高了地层的渗透能力,同时也降低了H2S对设备的腐蚀和异味。
CLO2作为杀菌剂在油田污水处理中的应用摘要:在室内考察了由市售双组分“复方消毒剂”配成、质量浓度800mg/L的稳定溶液态CLO2作为油田回注污水杀菌剂的各项性能。
加剂量为5mg/L时可杀灭污水中全部SRB菌和TgB菌;加剂量为5~18mg/L时可将75.1%~96.5%的Fe2+(34.5mg/L)转化为Fe3+;CLO2使污水腐蚀速率略有增大,但即使加剂量为20mg/L,也不会超过允许值(≤0.076mm/A);CLO2与各种水处理剂配伍。
在日处理污水量5.0×103~6.0×103m3的胡二污水站进行了为期1个月的CLO2应用试验。
该站采用石灰乳—聚丙烯酰胺—稳定剂处理工艺,处理后水pH 值为8.5,在试验后期降至7.5。
“复方消毒剂”两组分分别泵输至混合管线内反应,产生高浓度高活性CLO2并注入污水处理系统,加剂量逐步降低,在最后10天维持3mg/L。
滤后水SRB菌数降至0,TgB 菌数降至101个/mL,水质其余指标保持良好,一些指标有改善。
油田污水处理中控制细菌生长最常用的方法是投加杀菌剂。
目前油田使用的杀菌剂多为非氧化型,主要有季铵盐类、醛类、含硫化合物及其复配物、酮类等。
非氧化型杀菌剂作用时间缓慢,细菌易产生抗药性。
中原油田回注污水水质改性后,污水pH值升高到8.0左右,有些杀菌剂在高pH值下药效降低,杀菌效果不好。
目前现场使用的杀菌剂品种单一,以1227为主,细菌已产生了不同程度的抗药性。
强氧化剂CLO2具有用量少、作用快、杀菌效果好、适用pH值范围广等优点,过去由于现场配制安全性差、产率低等原因一直未广泛应用。
近年来人们对CLO2的认识不断加深,对CLO2发生器的研究不断深入,其应用越来越受到重视。
在冷却水处理和饮用水消毒方面都成功应用,在油田压裂、酸化解堵及管线清洗中应用效果也很好。
由于油田污水的水质特点及处理过程的复杂性,CLO2在油田污水处理中的应用受到一定限制。