电厂因系统故障引发机跳闸事件分析报告
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As long as you do things with integrity, don't ask about success or failure.模板参考(页眉可删)电厂#2机跳机事件分析报告1、事件经过(1)1月3日2:48时,#2机运行中值班员突然听到机组声音异常,立即查看DCS发现1102开关显示已跳闸,有主开关跳闸、1102事故跳闸报警;高、低旁路自动开启;DCS上部分参数变成紫色,转速信号紫色、且为1995RPM不变;DEH 画面上自动主汽门、调门、补汽主汽门、补汽调门仍为满负荷时的开度状态。
(2)现场查看机头转速表指示2750RPM左右且仍在下降;查看DCS滑油画面应急油泵已自启;DCS上交流滑油泵及调速油泵已由自动状态变为手动后,立即在DCS上启动交流滑油泵及调速油泵。
(3)在观察到现场机组转速继续下降的情况下,运行人员当时认为主汽门已关闭,但发现发电机仍有励磁电流、电压,即在DCS上执行逆变(未解除灭磁开关联跳压板),DCS即发出分闸故障报警,到现场检查灭磁保护屏有QF后备分闸灯亮,复位灭磁开关后,QF后备分闸灯灭,QF合闸灯亮。
(4)事发第一时间运行人员即通知了在现场的热控检修检查处理:检查电子间有烧焦味;#7PCU模件柜MFP卡件中的LED灯指示红色,停止工作;子模件也出现POWER FALT指示灯报警;工程师站、SERVER11、#7模件柜的通讯卡件均停止工作;各电源卡件IPSYS01面板上LED故障灯亮;电源监视模件IPMON01中有PFI故障报警。
(5)热控人员在经值长同意,重新对#7PCU模件柜电源模件部分进行了断送电操作后,PFI故障消失,各MFP卡件、通讯模件自检成功,运行正常;操作员站的数据也逐渐恢复。
(6)检查保护动作及报警记录(重新引导#7PCU柜后记录):发变组保护柜有主汽门关闭、灭磁开关联跳、PT断线、逆功率T1、逆功率T2等报警;DCS报警有1102事故跳闸、发电机逆功率信号(t1);发电机逆功率保护(全停)、汽机主汽门关闭、OPC动作等报警。
第1篇一、前言随着我国电力工业的快速发展,电力系统的规模和复杂程度日益增加,故障跳闸事件也随之增多。
为了提高电力系统的安全稳定运行,降低故障跳闸对电力供应的影响,本总结对2023年度发生的故障跳闸事件进行了梳理和分析,旨在总结经验教训,为今后的电力系统运行和故障处理提供参考。
二、2023年度故障跳闸事件概述2023年度,我国电力系统共发生各类故障跳闸事件X起,其中主变压器故障跳闸X 起,线路故障跳闸X起,继电保护装置故障跳闸X起,其他故障跳闸X起。
以下将对部分典型故障跳闸事件进行详细分析。
三、典型故障跳闸事件分析1. 某热电厂2号主变冷却器全停机组跳闸事件(1)事件经过:2023年10月8日,某热电厂2号主变冷却器两路电源同时发生接地故障,导致2号主变冷却器全停,机组跳闸。
(2)原因分析:直接原因在于2号主变冷却器两路电源同时发生接地故障,间接原因包括:1)热网加热器等涉水系统检修时未采取有效措施,导致2号机2C热网循环水泵出口电动门电气部分进水,使B相发生接地故障;2)2号炉渣浆池搅拌器电源冗余配置,双电源切换装置闭锁机构被违规拆除,两路电源处于同时送电状态,导致2号机厂用380V系统A、B段电源合环;3)运行人员未在保护规定的60分钟内恢复2号主变冷却器运行。
(3)教训:加强设备检修管理,严格执行操作规程;加强人员培训,提高运行人员对主变冷却器保护动作逻辑的掌握程度。
2. 某电厂1号机组运行凝泵故障、备用凝泵联启后汽化导致机组跳闸事件(1)事件经过:2017年2月7日,某电厂1号机组因A凝泵机械密封损坏,B凝泵入口吸入空气,造成凝泵出力降低,除氧器水位低保护动作跳二台给水泵,触发锅炉MFT保护,机组跳闸。
(2)原因分析:A凝泵机械密封损坏导致凝泵出力降低,B凝泵入口吸入空气导致凝泵联启后汽化,最终触发除氧器水位低保护动作,导致机组跳闸。
(3)教训:加强设备巡检和维护,及时发现并处理设备缺陷;提高运行人员对设备异常情况的判断和处理能力。
跳闸分析报告引言本文将对跳闸事件进行详细分析,并提供一个逐步思考的方法来解决该问题。
通过分析跳闸事件的原因和影响,我们将能够制定出相应的解决方案,以确保电力系统的稳定运行。
事件概述跳闸是指电力系统突然中断供电的情况,可能导致停电、设备损坏或人员伤亡等不良后果。
跳闸事件通常由多种因素引起,包括设备故障、过载、短路等。
分析步骤步骤一:事件回顾首先,我们需要回顾跳闸事件的具体情况。
收集相关数据和记录,包括跳闸时间、地点、影响范围等。
这些信息将有助于我们更好地了解事件的背景和整体情况。
步骤二:数据分析在这一步骤中,我们需要分析跳闸事件发生时的数据。
这包括电力系统的负载情况、电流、电压、频率等。
通过对这些数据的分析,我们可以找出事件发生的可能原因和故障点。
步骤三:设备检查在这一步中,我们需要对可能存在故障的设备进行检查和测试。
这包括变压器、开关、保护装置等。
通过仔细检查设备的状态和性能,我们可以找出可能存在的问题,并确定是否需要进行维修或更换。
步骤四:电力系统拓扑分析电力系统拓扑分析可以帮助我们更好地理解整个电力系统的结构和运行方式。
通过分析电力系统的复杂网络关系,我们可以确定可能的故障路径,找出可能存在的漏洞,并采取相应的措施来加强电力系统的稳定性。
步骤五:故障模拟和测试在这一步中,我们可以使用故障模拟和测试的方法来模拟跳闸事件,并验证我们的解决方案。
通过模拟和测试,我们可以确定解决方案的有效性,并进行必要的调整和改进。
步骤六:解决方案制定根据前面的分析和测试结果,我们可以制定出相应的解决方案。
这包括改进设备的维护和保养,更新保护装置,加强电力系统的监控和控制等。
解决方案应该是全面的、可行的,并能够确保电力系统的稳定运行。
结论通过逐步思考的方法,我们可以对跳闸事件进行全面的分析,并制定出相应的解决方案。
这将有助于提高电力系统的可靠性和安全性,保障供电的稳定性。
在未来,我们应该继续加强对电力系统的监测和维护,以应对可能出现的其他问题和故障。
电厂因系统故障引发机跳闸事件分析报告集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-电厂因系统故障引发#3、#4号机跳闸事件分析报告1、事件经过(1)2005年5月19日,天气较恶劣,大雨且雷电频繁。
12:59时,220kV系统冲击,#3、#4机组相继跳闸。
(2)经运行人员检查,#3机组保护动作情况如下:87GSTATORDIFF定子差动动作;TRIPFROMEX2100励磁联跳;52LTRIPPED2203出口开关跳闸;41EXTRIPPED跳励磁;TURIBINETRIPPED跳燃机。
#4机组保护动作情况如下:灭磁联跳,汽机联跳。
线路保护动作情况如下:220kV南逸甲、乙线都发出距离启动、零序启动、纵联差动启动、纵联保护发讯信号。
(3)故障发生后,当值值长立即向调度汇报跳机情况,并询问系统情况,答复为110kV逸中线、仙中线跳闸,且系统多台机组跳闸;同时,值长将事故情况汇报厂领导,厂领导指示#1机水洗完毕后立即向调度申请转备用。
(4)此后,厂部成立事故调查小组,组织有关人员对#3、#4机组和变压器进行了全面细致的外观检查,除#3主变、220kV1M、2M母线PT、220kV南逸甲、乙线B相避雷器全部动作外,未发现其它异常问题。
(5)因#3发电机差动保护动作,电气检修人员将该发电机定子与主变连接线和中性点连接线全部拆开,对发电机定子绕组进行了三相对地、相间绝缘、泄漏电流的测试工作,测试结果正常,说明#3发电机本身没有故障,可以投入运行。
(6)继电人员对各保护动作情况进行了检查,对发电机差动保护进行了检查测试,结果表明保护装置校验动作正确。
(7)继电人员提取故障录波器录制的波形进了分析,结果是:12:59:056时,系统故障:A、C两相相间接地短路,南逸甲、乙线电流突增,线路保护纵差、零序启动。
12:59:057时,A、C两相断路故障点切除,电网频率增加至大约53Hz,#3、#4机负荷突降至各5MW左右。
电厂发电机失磁保护动作跳闸事件分析报告一、事件背景在电厂的发电机组运行过程中,发生了失磁保护动作跳闸事件。
事件发生时,发电机组处于满负荷状态,而电厂正处于高负荷时段,因此事件对电厂的正常运行产生了较大的影响。
二、事件描述1.事件发生时间:2024年6月20日上午10时30分。
2.事件过程:在发电机组运行过程中,突然发生了失磁现象,发电机输出电压骤降。
失磁保护系统在检测到电压异常后迅速作出保护动作,将发电机组跳闸停机。
3.事件影响:因为发电机组是电厂的主要电源设备之一,事件导致电厂停机,造成了较长时间的停电,给电厂的正常运行带来了严重影响。
三、事件原因分析经过对事件进行分析,得出以下潜在原因:1.发电机励磁系统故障:可能是励磁系统的部件或元器件出现故障,导致失磁现象。
这可能是由于设备老化、过载等原因引起。
2.励磁控制系统故障:可能是励磁控制系统的逻辑错误或信号传输故障,导致失磁保护系统误判电压异常,进而触发了跳闸动作。
3.动磁极接触问题:可能是动磁极与转子之间的接触出现问题,导致励磁电流无法传输到转子,从而导致发电机失磁。
四、事件处理过程1.事件发生后,电厂迅速启动备用电源,恢复了电厂的供电能力。
2.对失磁保护系统进行检查和维修,确认系统功能正常。
3.对发电机励磁系统进行全面检查,查明励磁设备和控制系统的故障原因。
4.对励磁设备进行维修或更换新部件,恢复励磁系统的正常工作。
5.完善励磁控制系统的逻辑设计和信号传输路径,减少误判的可能性。
6.对动磁极和转子接触处进行检查和维修,确保接触良好,保证励磁电流能够正常传输。
五、事件教训和改进措施1.故障预防:加强对发电机的定期检修和维护工作,及时发现并消除潜在故障,降低失磁风险。
2.技术升级:对励磁设备和励磁控制系统进行技术升级,引入可靠性更高的设备和系统。
3.人员培训:加强对操作人员的培训,提高其对电力设备运行和故障处理的技能,提高对异常情况的判断和处理能力。
配电室开关跳闸事件事件分析报告书配电室开关跳闸事件是企业生产运营中常见的事故之一。
每当发生此类事件,都会对企业的生产秩序和生产安全造成极大的影响,因此需要对事件进行分析并从中总结经验,不断提升企业安全生产的水平。
事件经过:2021年8月15日,某公司生产车间的一台机器突然停机,工人检查后发现是该机器所在的配电室的开关跳闸了。
经过初步排查,工作人员发现该配电室内的两个开关同时跳闸,而其他电器设备仍正常运行,因此怀疑是该配电室电路问题。
随即,负责维修该配电室的电工前来查看,发现两个开关都没有损坏,也没有发现任何短路和漏电的情况。
电工通过检查及时找到了问题所在:原来是组成该配电室环网的两台变压器的其中一台出现了故障,导致了该配电室的两个开关同时跳闸。
事件产生的影响:1. 生产工艺的中断。
该车间的机器停机,生产工艺中断,造成了生产的直接损失;2. 业务数据错乱。
造成了生产数据上的不准确,对数据行业造成了损失;3. 影响公司的声誉。
企业为高度的质量,服务水平,企业信誉和其它方面的要求引起大众的一种认识;分析与总结:1. 企业的安全生产责任没有得到充分落实。
企业要重视安全生产,增强对安全生产责任的认识,落实安全生产责任制,切实加强安全教育。
2. 设备的维护保养问题。
企业应加强设备的维护保养,定期检查设备的安全性能,消除安全隐患,保障生产设备的安全稳定运行。
3. 漏洞问题的解决。
企业要建立完善的事故预警机制,提高识别和排除安全隐患的能力,加强对关键设备的监控和检查,提高解决新问题、新情况的能力。
防范措施:1. 对企业开展全方位的安全宣传,提高企业员工和公众的安全意识,让安全成为企业每个人的生命线。
2. 对于重点设备和电缆线路进行常规检查,保证设备和电线路顺畅运转,防止出现故障。
3. 严格落实生产操作规程,确保生产作业安全可靠。
4. 增强员工安全意识,参与员工安全教育培训并培育员工安全文化。
5. 加强设备诊断、预防与维修工作,及时检查工作,保证设备安全性。
跳闸事故分析报告1. 引言跳闸事故是电力系统中常见的故障类型之一,其发生可能导致供电中断、设备损坏甚至人身伤亡等严重后果。
为了确保电力系统运行的安全和稳定,对跳闸事故进行深入分析和研究具有重要意义。
本文将从跳闸事故的定义和分类入手,通过实例分析和对相关因素的考察,探讨跳闸事故发生的原因和可能的预防措施。
2. 跳闸事故的定义和分类跳闸事故是指电力系统中某个或某些设备突然失去电源供应,导致电路中断的异常情况。
根据跳闸事故的发生原因和性质,可以将其分为以下几类:2.1 过载跳闸过载跳闸是由于电路或设备长时间承受超过其额定负荷的电流而引起的跳闸事故。
过载跳闸常见于电力系统负荷突然增加或设备老化损坏等情况下。
2.2 短路跳闸短路跳闸是指电路中出现短路故障,导致电流突然增大,超过设备的承受能力而引起的跳闸事故。
短路跳闸常见于电路故障、设备绝缘损坏或人为操作失误等情况下。
2.3 漏电跳闸漏电跳闸是指电路中出现漏电故障,导致电流异常泄漏,超过保护装置的动作阈值而引起的跳闸事故。
漏电跳闸常见于设备绝缘损坏或设备内部故障等情况下。
3. 跳闸事故的分析为了进一步了解跳闸事故的发生原因,本文将以一起过载跳闸事故为例进行分析。
3.1 事故描述该起事故发生在某工业区的配电房中,导致该区域的生产线全部停工。
事故发生时,供电房的电源突然中断,所有设备无法正常运行。
经过排查,工作人员发现是一台额定电流为100A的设备发生过载跳闸。
3.2 事故原因经过进一步调查和分析,确定该起跳闸事故的原因如下:•设备负荷超载:该设备长时间运行时,额定负荷已接近或超过其额定电流,导致设备过热,进而引发过载跳闸。
•配电线路老化:供电线路老化严重,电阻增大,导致电流通过线路时产生过大的电压降,进而导致线路负荷增加,设备过载跳闸。
3.3 预防措施为了避免类似的跳闸事故再次发生,需要采取以下预防措施:•定期检查设备负荷情况,确保设备运行在额定负荷范围内。
电厂燃机断油跳闸事件分析报告自查报告。
事件概述:
在某电厂燃机运行过程中,发生了断油跳闸事件,导致燃机停机,影响了电厂的正常运行。
经过初步调查,发现该事件可能与设备故障或操作失误有关。
问题分析:
1. 设备故障,燃机供油系统可能存在故障,导致供油不足或中断,进而引发燃机跳闸。
2. 操作失误,操作人员在运行过程中可能存在操作失误,导致燃机供油系统出现异常,最终引发跳闸事件。
自查情况:
1. 设备检查,对燃机供油系统进行了全面检查,发现供油管路
存在漏油现象,可能是导致断油的原因之一。
2. 操作记录分析,对操作记录进行了详细分析,发现在跳闸前存在操作人员在供油系统上进行了调整,可能是导致供油异常的原因之一。
改进措施:
1. 设备维护,对燃机供油系统进行了全面维护,修复了供油管路的漏油问题,保障了供油系统的正常运行。
2. 操作规范,加强对操作人员的培训,规范操作流程,避免操作失误对供油系统造成影响。
结论:
通过对断油跳闸事件的自查和分析,找到了供油系统故障和操作失误可能导致的原因,并采取了相应的改进措施。
相信在今后的运行中,能够避免类似事件的再次发生,保障电厂的正常运行。
电厂燃机断油跳闸事件分析报告自查报告。
报告标题,电厂燃机断油跳闸事件分析报告。
报告内容:近期,我公司燃机发电厂发生了一起断油跳闸事件,造成了一定的生产损失和安全隐患。
为了全面了解事件的原因和影响,特进行了自查和分析,现将自查报告如下:一、事件经过。
事件发生在2022年10月1日晚上8点左右,当时燃机发电厂正在正常运行中,突然发生了断油现象,导致燃机跳闸停机。
经过紧急处理和排查,最终确定是由于油路系统故障导致的断油现象。
二、事件原因。
经过自查和分析,确定了以下几点原因导致了断油跳闸事件的发生:1. 油路系统维护不到位,油路系统长期没有进行全面的检修和维护,导致了部分管路老化、漏油等问题,最终引发了断油事件。
2. 操作人员疏忽,在事件发生前,操作人员没有对油路系统进行全面的检查和监控,也没有及时发现问题并进行处理,导致了事件的发生。
3. 系统监控不足,燃机的监控系统对油路系统的监控不够及时和全面,没有及时发出警报或者提醒,也是导致事件发生的原因之一。
三、事件影响。
断油跳闸事件造成了燃机发电厂的停机和生产中断,导致了一定的生产损失和影响。
同时,也给公司的安全管理工作提出了新的挑战,需要及时采取措施进行改进和完善。
四、改进措施。
针对以上事件原因和影响,我们公司已经采取了以下改进措施:1. 对油路系统进行全面的检修和维护,确保管路的完好和安全。
2. 加强对操作人员的培训和管理,提高其对设备的监控和维护意识。
3. 对燃机监控系统进行升级和改进,确保对油路系统的监控更加及时和全面。
5. 完善公司的安全管理制度和流程,加强对设备安全的监管和管理。
以上就是本次断油跳闸事件的自查报告,希望通过此次事件的分析和总结,能够引起公司的重视,并对今后的生产和安全管理工作起到一定的借鉴作用。
电厂因系统故障引发#3、#4号机跳闸事件分析报告1、事件经过
(1)2005年5月19日,天气较恶劣,大雨且雷电频繁。
12:59时,220kV系统冲击,#3、#4机组相继跳闸。
(2)经运行人员检查,#3机组保护动作情况如下:
87GSTATORDIFF定子差动动作;
TRIPFROMEX2100励磁联跳;
52LTRIPPED2203出口开关跳闸;
41EXTRIPPED跳励磁;
TURIBINETRIPPED跳燃机。
#4机组保护动作情况如下:灭磁联跳,汽机联跳。
线路保护动作情况如下:220kV南逸甲、乙线都发出距离启动、零序启动、纵联差动启动、纵联保护发讯信号。
(3)故障发生后,当值值长立即向调度汇报跳机情况,并询问系统情况,答复为110kV逸中线、仙中线跳闸,且系统多台机组跳闸;同时,值长将事故情况汇报厂领导,厂领导指示#1机水洗完毕后立即向调度申请转备用。
(4)此后,厂部成立事故调查小组,组织有关人员对#3、#4机组和变压器进行了全面细致的外观检查,除#3主变、220kV1M、2M母线PT、220kV南逸甲、乙线B相避雷器全部动作外,未发现其它异常问题。
(5)因#3发电机差动保护动作,电气检修人员将该发电机定子与主变连接线和中性点连接线全部拆开,对发电机定子绕组进行了三
相对地、相间绝缘、泄漏电流的测试工作,测试结果正常,说明#3发电机本身没有故障,可以投入运行。
(6)继电人员对各保护动作情况进行了检查,对发电机差动保护进行了检查测试,结果表明保护装置校验动作正确。
(7)继电人员提取故障录波器录制的波形进了分析,结果是:
12:59:056时,系统故障:A、C两相相间接地短路,南逸甲、乙线电流突增,线路保护纵差、零序启动。
12:59:057时,A、C两相断路故障点切除,电网频率增加至大约
53Hz,#3、#4机负荷突降至各5MW左右。
12:59:067时,#4机OPC动作,跳开#4主变出口2204开关。
12:59:068时,系统再次出现三相对称短路故障(后询问调度是逸中线非同期合闸造成),#3发电机电压突降,强励启动,定子电流瞬
间增大并有很大二次谐波分量,C相出现最大不对称分量,发电机差动保护CT出现不平衡电流,故障中半周波(0.01秒),C相差动启动,启动时间0.005秒后复归,但动作信号已发出,0.045秒后,跳开#3发电机组2203开关。
2、原因分析
经过上述一系列的检查测试和询问调度系统故障的过程,厂部召开了故障分析会,对整个过程进行总结分析,认为故障原因是:
(1)直接原因:19日中午时间,中山地区发生雷雨,12:59:05时,系统故障使110kV仙中线和逸中线跳闸,造成电厂带逸仙站孤网运行,导致网频升高,#4机超速,OPC动作,关闭主汽门,同时跳开#4发电机组高压侧2204开关,使#4机组与系统解列。
(2)间接原因:110kV逸中线重合闸动作将线路重合成功,虽然重合成功,但重合是非同期重合,系统再次冲击,引起#3燃机电压突降,强励启动,#3发电机定子电流瞬间增大,#3发电机差动保护CT变比出现不平衡,故障中半周波(0.01秒),C相不对称分量最大,并有很大的谐波分量,由于GE公司对保护设定的太灵敏,起不
到外部故障限制的作用,使C相差动启动,启动时间0.005秒后复归,但动作信号已经发出,0.045秒后,跳开#3机组2203开关,#3机
组与系统解列。
3、暴露问题
(1)中山电厂并入电网的方式比较薄弱,110kV逸中线和仙中线出
现故障跳闸,使电厂孤网运行,严重影响电厂的正常发电。
(2)GE公司对发电机的保护设计思想侧重于保护设备,没有充分考虑与系统配合,差动保护整定值灵敏度偏高,在外部故障时不能有
效地对不平衡电流进行制动,使差动保护动作而扩大了事故。
4、防范措施
(1)与电网公司协商,尽快解决电厂与系统并网的结构,以保证电
厂安全稳定运行。
(2)与GE公司讨论、研究能否改变设计思想,更改保护定值,防止今后再次出现类似的故障时,不能因保护误动而影响电厂机组和电网的正常运行。
(3)加强运行人员的技术培训,掌握事故处理的技能,同时要加强人员责任心的教育。
(4)检修人员加强业务培训,提高对问题的分析能力。
对各设备的原始资料要进行查阅和搜集,以便今后处理各种事情有比照。