玻璃窑炉煤粉纯氧燃烧技术可行性分析

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技术交流 

玻璃窑炉煤粉纯氧燃烧技术可行性分析 

王志平 蔡建时 王非非 

(秦皇岛玻璃工业研究设计院秦皇岛市066004) 

摘要煤粉纯氧燃烧技术是熔窑燃料的一种新技术,文章对玻璃窑煤粉纯氧燃烧有利因素和不利因素进行了分析,认为在 玻璃窑炉煤粉纯氧燃烧技术是可行的。 关键词 煤粉纯氧燃烧煤粉纯氧喷枪经济效益分析 中图分类号:TQ171 文献标识码:A文章编号:1003—1987(2011)02—0019—03 

1 引言 2煤粉纯氧燃烧技术 

进入21世纪以来,中国进入了工业化加速发展 

阶段。在T业化、城市化和消费升级的拉动下,我 

国的能源原材料需求快速增长,能耗水平和污染程 

度居高不下,预计未来10~15年我国的能源需求仍 

将保持高速增长势头。我国的一次能源生产结构以 

煤为主、缺油少气。玻璃T业属高能耗行业,基于 

我国的能源结构,上世纪80年代以前,我国许多玻 璃熔窑使用发牛炉煤气为燃料。近2O年来,随着浮 

法玻璃生产线单窑产量提高,国内外的玻璃生产企 

业都趋向于使用高品质能源(重油、天然气)作为 

熔窑燃料。这不仅因为使用重油、天然气易于实现 

窑温自动控制,而更重要的是由于重油的燃烧火焰 

具有较大的辐射能力。燃油火焰的热辐射系数为 

0.65~0.85,而煤气火焰的热辐射系数仅为0.24~ 

0.26。相同发热量的燃料,烧油比烧煤气提高产量 

20%~25%。F4本大型玻璃熔窑令部用重油,俄罗斯 

用天然气的占70%。尽管我国是煤炭资源大国,迫 

于市场竞争压力,在近20年我国浮法玻璃食业改造 

中,大多放弃了使用全煤气作为玻璃熔窑的燃料, 

转而采用重油为燃料。目内现有190多条浮法玻璃 

生产线中,有170条以上是采用重油作燃料,玻璃 

企业对石油进口的依赖也日益加重。 煤粉纯氧燃烧就是将煤粉碎成粒径≤0.112 

mm的细粉,用气体将煤粉输送到煤粉喷枪前,输送 

煤粉的气体可以用压缩空气、氮气或者天然气。以 

用天然气输送效果最好,天然气输送既不会有因输 

送过程管道过热产生爆炸的危险,又因为天然气为 

高热值燃料,使火焰强度更高。煤粉与纯氧气体在 

纯氧煤粉喷枪里混合喷入玻璃熔窑燃烧。 

3煤粉纯氧燃烧不利因素分析 

煤粉纯氧燃烧最不利因素是煤粉中的灰渣对玻 

璃液的污染。玻璃是高透明、无杂质产品,玻璃主 

要缺陷有玻筋、结石、气泡。煤粉燃烧后,在普通 

玻璃窑炉中,煤粉中灰渣液滴落人玻璃液中,污染 

玻璃液,特别是灰渣中难熔成分,落人玻璃中会形 

成结石,采用纯氧燃烧技术火焰焰心温度高,达 

2 600 ̄(2,灰渣中难熔成分也熔成了液滴,落人玻璃 

中后较易均匀溶入玻璃中。为了避免产生玻璃缺 

陷,建议玻璃熔窑热点及热点以后喷枪采用重油或 

者天然气为燃料,如果热点及热点以后仍然用煤粉 

为燃料,煤粉中灰渣液滴就可能来不及均匀溶入玻 

璃中,会在玻璃表面形成结石、气泡等缺陷。 

表1 我国电厂粉煤灰成分统计 /% 

成分 Si0 A1 O Fe 0 Ca0 MgO SO, Na,0 K O 烧失量 

范围 34.30~65 76 14.59~40 1 2 1.5O~6 22 O 44~l6 80 20~3.72 0 00~6.00 0.IO~4 23 O O2~2 l4 O 63~29.97 

均值 5O.8 28 l 6.2 3 7 l 2 O曙 1.2 0 6 7 9 

19 全国性建材科技期刊——《玻璃》 2011年第2期总第233期 

另外煤粉灰渣中的Fe O,也会对玻璃液产生污 

染,表1是从百度百科中查得我国电厂粉煤灰中的 

数据。 

如果煤碳矿场资源稳定的话,煤的灰渣成分也 

相对稳定,表l成分中除了Fe O ,都是玻璃所需要 

成分,普通浮法白玻要求玻璃中的Fe O 于0.2%。 

下面以600 t/d浮法玻璃生产线为例,分析煤粉灰渣 

中Fe:O 对玻璃质量的影响。 

计算依据(以600 t/d浮法玻璃生产线为例) 

①熔化量:600t/d;②热耗:5 200kJ/kg(普通熔窑 

6 300 kJ/kg);③煤的热值:25 080 kJ/kg;④煤的 灰分比例按10%计;⑤能耗比例:重油:煤=3:7; 

⑥煤灰渣中落人玻璃液量按70%计;⑦煤灰渣中 

Fe,O 按6.2%计算。 

计算结果:①耗煤量为87 t/d;②煤渣中的 Fe,O 量为0.539 t;③Fe O 落人玻璃液量为0.377 t; 

④占总体玻璃比例0.063%。 

用煤粉直接作为燃料对玻璃质量虽有所影响, 

但在可接受的范围内。 

4经济效益分析 

4.1与重油窑炉比较 (1)投资比较(以600t/d浮法玻璃线为例) 

玻璃熔窑采用纯氧燃烧后,由于取消了蓄热室 

和小炉,土建面积相应减少,土建工程量也减少。 

与普通浮法玻璃生产线相比,减少投资约150万 

兀。 利用煤粉为燃料,纯氧燃烧产物主要是CO,, 

与其它燃料纯氧燃烧相比,燃烧产物中水蒸气成分 

大大降低,所以煤粉纯氧燃烧大碹可以采用优质硅 

砖,耐火材料成本不增加,因为熔化率的提高,熔 

化面积减少10%,窑炉熔化部投资减少约400万元。 

与普通浮法线相比减少了蓄热室(含格子 

体)、小炉,投资减少2000万元。 

增加投资部分,制氧设备约4 000万元。 

总体增加投资1 450万元。 (2)运行成本比较 

600 t/d普通浮法玻璃熔窑需要重油约105 t/d, 

重油按3 500元/t计算。 

20 煤粉纯氧燃烧玻璃窑炉需要煤粉为87 t/d,煤粉 按1 000元/t计算,燃煤粉时仍需重油22.6 ,需氧气 

约7 910 Nm /h,采用深冷法(ASU)即低温精馏分离 

法制取,纯氧(99%)成本不高于0.35 元/Nm 。 

普通浮法线燃料运行成本为36.75万元/d。 

煤粉纯氧燃烧玻璃窑炉燃料运行成本为23.26万 

元/d。 增加投资部分108 d收回投资,经济效益明显。 

4.2与煤气炉玻璃熔窑比较 

(1)投资比较(以600 t/d烧煤气浮法玻璃线为 

例) 

玻璃熔窑采用纯氧燃烧后,由于取消了蓄热室 

和小炉,土建面积相应减少,土建工程量也减少。 

与普通浮法玻璃生产线相比,减少投资约200万 

元。 利用煤粉为燃料,纯氧燃烧产物主要是CO , 

与其它燃料纯氧燃烧相比,燃烧产物中水蒸气成分 

大大降低,所以煤粉纯氧燃烧的熔窑大碹可以采用 

优质硅砖,耐火材料成本不增加,因为熔化率的提 

高,熔化面积减少20%,窑炉熔化部投资减少约 600 ̄-元。 、 

与普通浮法线相比减少了蓄热室(含格子 

体)、小炉,投资减少2 800万元。 

不需要建煤气站,减少投资800万元。 

增加投资部分,制氧设备约4 000万元。 

总体减少投资400万元。 

(2)运行成本比较 

600 t/d普通浮法玻璃熔窑需要煤约210 t/d,煤 

按900元/d计算。 

煤粉纯氧燃烧玻璃窑炉需要煤粉为87 t,d,煤粉 

按1 000元/d计算,重油22.6 t/d,重油按3 500元/t计 

算,需氧气约7 910 Nm /h,采用深冷法(ASU)即 

低温精馏分离法制取,纯氧(99%)成本不高于 

0-35元/Nm 。 

普通浮法线燃料运行成本为1 8.9万元/d。 

煤粉纯氧燃烧玻璃窑炉燃料运行成本为23.26万 

兀。 运行成本增加,但熔窑燃烧稳定,不换向,窑 

炉运行寿命延长。

 技术交流 

玻璃纤维中成分变化对玻璃高温性能的影响 

韩利雄 姚远 

(1.中国地质大学环境学院武汉市430074;2.重庆国际复合材料有限公司重庆市400082) 

摘 要在玻璃纤维成型过程中,玻璃液的质量是纤维成型过程能否连续稳定的重要先决条件,而玻璃液本身的黏度和结晶 性能又是玻璃液质量的主要指标之一。本文通过逐步改变玻璃的配方成分,详细研究了玻璃成分中单个组分的变化对玻璃高 温黏度和结晶性能的影响情况,并初步分析了其变化规律。 关键词玻璃纤维成分液相温度成型温度 中图分类号:TQ171文献标识码:A文章编号:1003—1987(2011)02—0021—04 

1 引言 

在玻璃纤维成型过程中,毫米级的玻璃丝从漏 

嘴流出后被拉丝机以很快的牵引速度拉仲成微米级 

的玻璃纤维,并迅速固化。显然,玻璃液的质量是 

纤维成型过程能否连续稳定的重要先决条件 。。这 

其中玻璃液本身的黏度和结晶性能是玻璃液质量的 

主要指标之一,它们对纤维拉丝作业的稳定性影响 

非常大,一旦出现变化,轻则使纤维TEX波动过 

大,超出正常范围,严重时可能直接出现飞丝、断 

头,无法正常生产。 

玻璃的黏度和结晶性能与熔体结构密切相关, 

而熔体结构又取决于玻璃的化学组成和温度。因 

此,玻璃的化学成分变化最终就会影响到玻纤成型 

的质量。本文通过逐步改变玻璃的配方成分,详细 研究了玻璃成分中单个组分的变化对玻璃高温黏度 

和结晶性能的影响情况,并从中初步总结归纳出其 

变化规律,希望能对玻璃纤维成型质量控制和配方 

调整提供参考。 

2 SiO /AI O。比例变化对玻璃高温性能的 

影响 

在玻璃纤维成型过程中,通常将玻璃析晶的上 

限温度称为液相温度rrI,将玻璃黏度为100 Pa・s ̄,-j- 

玻璃液的温度称为成型温度TW,成型温度与液相温 

度的差值记为△T,玻璃纤维生产中一般要求△T大 

于50℃。 表1为一组无硼的E玻璃配方,其中配方FG01和 

配方FG02只是SiO /AI 0 比例略有变化,其它成分均 

相同。两者对比可以看到,SiO,含量降低2%、 

5结语 

采用煤粉纯氧燃烧缓解了我国能源结构矛盾, 

大大降低了玻璃窑炉能耗,更重要的是降低了玻璃 

窑炉的运行成本,提高了企业的市场竞争力。 

参考文献 [1]孙承绪.玻璃熔窑热工计算及设计【c】.中国建筑工业 出版社.1983年. [2]孙承绪.全氧燃烧池窑中若干技术问题的讨论『J1.玻璃与 搪瓷,2002,30(1):39—44. [3]张文玲,刘志付,赵恩录,等.玻璃熔窑全氧燃烧技术的开 发『J1.玻璃,2007,34(5):15一l7. [4]牟竹生,赵恩录,陈福.全氧燃烧浮法玻璃熔窑的技术经 济分析对比[Jl_玻璃,2009,38(5):15—17. 

Feasibili ̄ 一.Analysis of The Coal Powder Oxy-fuel Technology Used in Glass Furnace Wang zhiping,Cai Jianshi,Wang Fei ̄i rQinhuangdao Glass Industry Research&Design Institute ,Qinhuangdao 066004) Abstract:This paper proposed the coal・-powder oxy・-fuel technology,analyzed favorable and unfavorable factors,It is concluded that the coal--powder oxy-・fuel technology used in glass furnaceisfeasible. Keywords:Coal--powder Oxy-・fuel Coal-・powder Oxy--fuel Burners Economic Benefit Analysis 

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