安全经验分享汇总

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安全经验分享汇总

乙炔瓶管线脱落

一、事件经过:

2010年9月,某施工队进行污水管线切割作业,焊工王某在用焊枪切割管线时,与焊枪相连的乙炔管突然松动脱落,导致泄漏的乙炔在脱落处燃烧,员工王某在慌乱中,丢掉焊枪转身逃离,在旁监视作业的员工李某反应迅速,冲上前去将乙炔软管对折,将火熄灭,然后将乙炔瓶控制阀门关闭,避免了一场可能发生的爆炸事故。

二、原因分析

1、焊工王某作业前没有对动火设备、设施进行检查,未发现软管连接处松动。

2、焊工王某不具备相关应急处置能力,工作前未对将要从事的工作进行风险危害识别,没有制定有效

的控制措施,紧急情况发生后不能及时采取控制措施,降低或消灭风险。

三、经验教训:

1、在施工作业前应认真开展工作前安全分析和工作前安全检查。

2、加强对特种作业人员应急培训,提高特种作业人员应急反应和处置能力。

3、加强员工岗位安全教育,提高员工安全意识。

4、动火、进入有限空间等危险作业,要落实好监护制度。

脚手架上没有设计上下梯子,施工人员下滑管子上下。

事件经过描述:

2011.9.21质量安全环保科副科长阿某到成品车间检查工作时发现,康佳施工负责人彭某在脚手架上没有设计上下梯子,施工人员下滑管子上下。阿某及时给有关人员做安全教育,并要求及时整改此不安全行为。

事件的原因分析:

1.知识技能水平-缺乏对作业环境危险危害的认识

2.保护系统-防护或保护设施不足

3.工具、设备及车辆-工具有缺陷

4.不当的操作-省时省力

采取的纠正预防措施:

1.做安全教育,并要求及时整改此不安全行为。

2.做安全教育,并要求及时整改此不安全行为。

3.做安全教育,并要求及时整改此不安全行为。

4.做安全教育,并要求及时整改此不安全行为。

机械伤害事故

康泰公司油管修复厂邵晶凯

【简述】2010年1月13日我厂油管车间校直机操作工丁某在操作过程中违反操作规程,致使工服缠卷传动轴上造成右上臂骨折。

【事故经过】

2010年1月13日油管厂油管车间员工丁某操作油管校直机,14时45分由于丁某在没有停机的情况下,传者没有系扣的工服,与正在转动传动轴距离太近。不慎工服下襟挂上了转动轴的黄油嘴上,工服被缠在了

校直机传动轴上,挣脱不开,衣襟牵扯身体被传动轴巨大扭矩卷带起来。造成右上肢骨折。

【原因分析】

1、安全监管不力,在丁建臣误闯入非工作禁区时没有及时发现并制止。

2、本人的原因

1)安全意识不强,麻痹大意;

2)违反操作规程,在没有停机,设备正常运转的情况下,进入狭窄的非工作区域,并接近设备旋转部位。校直机主动辊传动轴斜横安装在操作台的前方,高度几乎与操作台平齐左端略高右端略低,距操作台的前端面最近处不足300毫米,空间狭窄,既不是工作区域,也不是修理区域,也无什么需要到那里观察和检查。他进入在这个狭窄的空间,又不慎工服的前襟下角刮到了正在旋转的传动轴的万向节油嘴上,随着传动轴的旋转,工服的前襟被紧紧的缠绕在传动轴上,尽管转速很慢,但扭矩很大,丁某上体被工服的前襟紧紧拽着,在传动轴巨大的扭矩牵动下,随着传动轴的旋转,造成右上肢骨折。

【预防措施】

1、组织全厂安全管理人员,技术人员,设备管理人员,车间管理人员,设备修理人员,班组长及各设备操作手对全厂所有设备的风险进行识别和评价,对每个风险源都制定出相应的具体预防措施,并以此完善和补充操作卡内容,春节后外雇人员上班时进行系统培训;

2、加强安全教育,提高岗位人员的安全意识;

3、除车床外,把设备的外漏旋转部位安装护罩;

4、加强岗位人员(含力工)的安全监督管理,对员工的技术素质、精神状态、身体状况及时掌握,对临时顶岗人员尤为注意,加强安全教育和监管;

5、加强安全监督检查,杜绝违章操作。

触电事故

一、事故经过

某年某月的一天,电工组组长华某安排曹某检修开关本体,当曹某正在对本体进行带电试验时,因有私事,在没有停电也没有向附近其他任何人交代的情况下擅自离岗,办完事回来后,直接用双手去拆除电源,造成两相触电,多亏附近的同事发现及时,立即切断电源,进行抢救后才脱离危险。

二、事故原因分析

1、曹某在带电试验开关本体时,违反劳动纪律,在既没有按规定停电,也没有向附近其他任何人交代的情况下离开工作岗位,回来后,又在没有确认开关本体是否带电的情况下,拆除电源线,是导致事故发生的直接原因;

2、电工组组长在安排曹某检修开关时,没有安排监护人进行监护,是造成事故的间接原因;

3、厂部领导对职工的安全教育不够,职工安全意识淡薄,劳动纪律执行差,安全管理方面存在漏洞,职工有章不循,存在习惯性违章现象,是造成事故的间接原因。

三、事故责任划分

1、曹某安全意识淡薄,在离开检修开关时,没有切断电源,也没有跟同事交待,回来后也没有确认是否带电,违章拆除电源,对事故负直接责任;

2、电工组长安排工作不合理,现场安全管理不到位,对事故负领导责任;

3、厂长负领导责任,书记负安全教育不到位的领导责任。

四、事故预防措施

1、对职工加强安全思想教育,提高职工安全自保意识和遵章守纪的自觉性。

2、在操作电器设备时,一定要严格执行停送电和挂牌检修制度,在检修设备和拆除电源前,要严格执行停电、放电和验电程序。

3、对电器设备进行带电试验时,要设专人进行监护。

4、在员工间严格执行安全联保互保制。

五、事故体会和感想

在修理电器设备时,一定要严格按照规程操作要求执行停送电制度,精心操作。马虎大意,违章操作就会酿成灾祸,给事故者本人、家庭、单位造成损害。安全是职工最大的福利,在检修设备时,我们一定要把安全放在首位,按章操作,尽到安全互保联保责任,确保安全检修。

违规吊装导致的起重伤害事故

1、事情经过

某试修公司在井队搬迁过程中在吊装钻井液过渡时,由于吊车大钩起吊时未在过渡槽重心正上方,使过渡槽起吊时产生倾斜。吊车驾车人在不能完全看见过渡槽的情况下,将过渡槽吊起,左转动吊臂,试图将过渡槽从污水车与运输车A之间功过,吊至10吨吊车右侧的运输车B上。由于使用一根过短的钢丝绳起吊,造成吊车大钩处两绳套间夹角过大。吊臂停止转动。此时,站在运输车A右侧的钻工前去扶助过渡槽底端并转动,当过渡槽高端转动至污水车方向时,吊装钢丝绳高端绳套从吊车大钩中滑出,过渡槽低端着地,高端随即落下,砸在另一名钻工安全帽右侧将其压倒,经抢救无效死亡。

2、事故原因

(1)吊车大钩安全销弹簧疲软安全销不能有效复位,安全销与吊车大钩之间存在一定的间隙,造成过渡槽高端钢丝绳套从吊车大钩内侧与安全销间隙处弹出,过渡槽落下将吕某压倒。

(2)吊装大件、长件时,两端未用揽风绳而采取用手直接推拉吊物的习惯性违章行为,没有得到有效的纠正。

(3)起吊时吊车大钩未在过渡槽重心正上方,加之起吊钢丝绳过短,导致吊车大钩处两绳套间夹角过大,使过渡槽在起吊时产生倾斜。

(4)使用一根钢丝绳起吊过渡槽不能有效保证其平衡,过渡槽与钢丝绳相对滑动,使过渡槽倾斜度逐渐加大,导致过渡槽连续抖动。

3、点评

该事故反映出责任单位作业人员安全意识淡薄,未推行“安全观察与沟通”,现场安全管理混乱,井队搬迁预案不落实,车辆未合理布局,停放混乱,起吊空间狭窄,影响吊装作业。在过渡槽吊装时,未按规定将人员撤离至安全地带。同时在搬迁作业过程中,管理人员职责不明,协调配合差/吊装作业过程无专人指挥,对现场作业吊车未认真进行检查,未及时发现钓钩存在的隐患。

因此,作业现场安全应全面推行“安全观察与沟通”,以进一步曾强员工安全意识,规范员工安全生产行为,及时发现不安全行为,饶幸的冒险行为,及时制止不安全行为,消除不安全状况,防微杜渐,实现安全生产施工无事故。

线路施工未验电而发生触电事故

一、事故经过

某线路检修班组在一低压台区进行更换导线施工作业,工作开始前,工作负责人安排作业班成员甲、乙两人到干线66号杆(变台杆)做安全措施,并告诉两人验电器和地线都在车上,同时将操作票交给甲。于是两人便骑摩托车前去停电挂地线等。但,两人到车上后只拿了地线而没有拿验电器,之后便直接来到65号杆并准备上杆挂地线,由于该接地线没有接地棒,甲便对乙说:你到老百姓家借根钢筋做接地棒,我先准备。结果,当乙走后,甲便在无人监护的情况下擅自登杆,在挂第一根接地线时,便发生触电事故。

二、事故违章剖析