2021年对标活动总结 学标对标达标活动总结

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对标活动总结学标对标达标活动总结对标活动总结 20**年**在市区 ___的正确 ___下,认真贯彻落实《关于在全市工业领域开展对标行动的指导意见》,以行业领先企业为标杆,从技术经济指标、管理经营、节能降耗、技术创**新产品 ___等方面开展全方位对标活动,取得了一定成绩,现总结如下:一、工艺技术装备对标总结铁前环节主要以燕钢、永钢、国丰为标杆,炼钢主要以唐钢二钢、燕钢、国丰为标杆,窄带钢以国丰、前进为标杆。

1、TRT吨铁发电 20**年1-5月份**吨铁发电为23.63 kwh/t,吨铁发电的目标为到20**年年底达25 kwh/t,xx年年底达26 kwh/t,xx年年底达27kwh/t,采取的有效措施如下:⑴高炉煤气外网压力从35KPa降到30KPa以下。

⑵加强TRT巡检工作,保证TRT发电机组保持合理运行状态。

⑶稳定高炉炉况,减少高炉崩料、悬料等事故发生。

对标成效:到20**年11月底TRT吨铁发电量达25.03 kwh/t,比23.63 kwh/t提高1.4kwh/t。

2、炼铁综合焦比、煤比 20**年1-5月份**综合焦比为514.13kg/t,综合焦比的目标为到20**年年底达5** kg/t,xx年年底达507 kg/t,xx年年底达505 kg/t,煤比为160kg/t,煤比的目标为到20**年年底达165 kg/t,xx年年底达167 kg/t,xx年年底达170kg/t,采取的有效措施如下:(一)强化原燃料质量的管理⑴稳定焦炭质量。

焦炭质量的好坏对高炉的顺行起着决定性的作用,尤其是在喷煤比提高、焦比降低的情况下,焦炭的性能对高炉的影响更加突出。

⑵提高烧结矿强度。

精料不仅表现在炉料的“高、稳、熟、净、匀”等常温指标,还要求具有良好的高温性能,如还原性、低温还原粉化率及高温强度等。

通过狠抓料场管理,强化烧结过程的操作,保证了烧结矿的质量满足冶炼需要。

⑶加强原燃料筛分。

入炉的原燃料粉末过多会影响高炉料柱的透气性,不利于高炉顺行。

采用控制料层厚度,优化振动给料机的位置和角度,控制合理的料流速度,提高筛分效率。

通过上述措施使入炉料粉末降到2.5%以下,提高了料柱的透气性。

⑷优化炉料结构。

公司依托CR攻关小组进行 ___攻关,并根据烧结杯实验室和冶金性能实验室服务和指导生产。

(二)优化高炉操作⑴以炉况稳定为核心。

高炉喷煤量增加,炉缸煤气量增多,鼓风动能增大,燃烧带扩大。

高炉适当扩大风口直径,采用斜风口,使高炉初始煤气流分布较为合理。

探索合理的布料矩阵,适当扩大矿批,使煤气既吹透中心又保持边缘适当发展,提高煤气利用率。

⑵全风温操作,充分发挥高风温的潜力,严格推行全风温操作,并针对全风温操作制定了详细的管理和考核办法。

没有特殊情况在调剂炉况时严禁开冷风大闸。

通过推行全风温操作,使风温水平大提高。

⑶增加喷煤量及配合富氧,高炉增加煤量后,风口区理论燃烧温度降低,通过富氧使风口区理燃烧温度提高。

煤比大于在160kg/t以上。

同时为使高炉在高煤比冶炼条件下保持稳定,同时提高富氧率,保持富氧在2%以上。

对标成效:到20**年11月底**综合焦比为509.85kg/t,比514.13 kg/t降低4.28kg/t,煤比为165.12 kg/t,比160kg/t提高5.12kg/t。

3、钢铁料消耗 20**年1-5月份**钢铁料消耗为**86.73kg/t,钢铁料消耗的目标为到20**年年底达**80kg/t,xx年年底达**78kg/t,xx年年底达**78kg/t,采取的有效措施如下:⑴铁水充足情况下,提高转炉入炉铁水比,增加铁块石冷料用量,继续优化全铁水吹炼工艺,降低钢铁料消耗。

⑵通过优化转炉造渣工艺,提高S、P去除效率,为一次拉C做好基础,对转炉一次拉C率进行攻关,从而降低钢铁料消耗和白灰消耗。

⑶稳定白灰和铁水原料成份,定期抽查评价并公司通报,坚持工序服从,督促上道工序为炼钢生产做好服务,从而稳定白灰加入量,控制因白灰和铁水原料成分的波动对炼钢操作造成灰量多加浪费,降低渣量,从而也可以降低钢铁料消耗。

⑷ ___钢包热渣回收,降低倒渣带钢量,从而降低钢铁料消耗。

⑸加强钢包维护,减少浇余,从而降低钢铁料消耗。

对标成效:到20**年11月底**钢铁料消耗为**80kg/t,比**86.73kg/t降低6.73kg/t。

二、节能减排对标总结省内标杆企业:唐钢、前进、国丰、德龙;国内标杆企业:永钢、**、济钢。

1、烧结工序能耗 20**年1-5月份**烧结工序能耗为53.87k___e/t,烧结工序能耗的目标为到20**年年底达53.5 k ___e/t,xx年年底达52 k ___e/t,xx年年底达51 k ___e/t,采取的有效措施如下:⑴采用原料低碳的烧结工艺。

厚料低碳操作工艺可以改善烧结矿质量,降低燃料消耗,这已为国内外烧结工 ___实践所证明,我公司现在一直遵循此操作方针,要求在操作上进一步控制点火效果,针对物料变化做好料层、烧结负压的调控,保证烧结效果,提高成品率。

⑵预热混合料。

在烧结混合料中针对物料特性做好生石灰与石灰石的配加比例,并用80℃左右的热水消化生石灰,严格控制消化质量,使生石灰消化放热达到极限,更多的为混合料吸收,这样可提高料温30℃左右,对一混采用热水加水混匀制粒,并在二混及混合料矿添加蒸汽预热,使送往烧结机的烧结混合料温度在60℃——70℃左右,减少或消除水汽在料层中的冷凝量,降低过湿层对气流的阻力,从而改善了料层透气性使抽过料层的空气量增加,增强料层内的热交换,提高燃烧速度,提高烧结矿产量,降低固体燃料消耗。

⑶进一步规范烧结布料操作。

加强看火工的布料操作,做到料面平整,无压料、欠料,保证在台车宽度方向粒度及成分的均匀,烧结台面上的各处抽风一致,提高烧结矿质量,降低固体燃耗。

⑷严格控制焦粉粒度,使其更加适应烧结生产要求。

为了满足看火的需要,充分利用焦粉燃烧效果,严格控制好四辊的破碎粒度。

即:<3mm控制在80—85%之间,>5mm的不超过5%。

严格控制焦粉粒度组成,尤其是大于5毫米的焦粉含量,一方面优化燃料在料层中的分布,另一方面适当控制了烧结垂直速度,**了烧结过程中的高温保持时间,强化烧结成矿过程。

通过以上两点措施烧结机燃料的配用量有明显的降低,对降低燃料单耗起到积极的作用,从烧结矿成品粒度、返矿率指标看,成品实物质量比前期有所提升。

焦粉的粒度控制得当,更好的发挥了焦粉的利用率,对降低燃耗、改善烧结矿质量起到了积极的作用。

⑸强化制粒工艺,加强生产操作,严格控制烧结矿的质量。

在烧结生产中,小球烧结可提高烧结料层透气性,保证烧结矿质量。

在生产实践中,二铁烧结混匀制粒遵循早往混合料中加水的原则,使料的内部充分润湿,增加内部水分,为成球提供良好的基础。

并合理科学的利用全外粉进行烧结,在生产过程中根据烧结矿的成分变化,结合全外粉的成分分析,适当调整配比,保证烧结矿质量,对稳定生产起到重要作用,有效降低燃料消耗。

⑹原料合理搭配。

①由于赤铁矿、褐铁矿在烧结过程中与CO发生还原反应:Fe2O3+CO→Fe3O4+CO2,消耗了一部分燃料,另外,由于褐铁矿可以在燃烧时进行分解:3Fe2O3=2Fe3O4+0.5O2,也吸收一部分热量,褐铁矿结晶水分解同样吸收一部分热量,而磁铁矿在烧结过程中与氧气发生氧化放热反应,节省燃料。

因此烧结一定要合理做好原料搭配。

②利用高炉重力灰及轧钢皮、钢渣、不仅节省固体燃耗还可降低烧结成本。

高炉重力灰是从高炉煤气系统回收的高炉瓦斯灰,它主要由矿粉、焦粉及少量灰石粉组成,含Fe=30%——50%、含C=8%--40%。

在烧结料中添加重力灰,可节约烧结固体燃料,降低烧结工序能耗。

轧钢皮是轧钢过程剥落下来的氧化铁皮,含铁60%——75%,并且有害杂质少,密度大,其基本有FeO组成,由于FeO在烧结过程中与CO发生还原反应:FeO+CO=Fe+CO2+13188J,放出热量,可降低烧结固体燃耗。

钢渣中含有大量的碱性氯化物,主要有硅酸三钙,硅酸二钙、铁酸钙以及游离的CaO、MgO等低熔点矿物,烧结料中配加适量钢渣可代替部分溶剂,可使烧结矿强度增大,成品率升高,节省固体燃料。

③烧结生产使用生石灰做溶剂,不仅可以提高混合料温度,减少或消除过湿层,改善料层透气性,而且生石灰消化生成Ca(OH)2胶体颗粒有凝聚作用,有利于混合料的成球提高了料球强度及兼容性,改善混合料透气性,为厚料层烧结创造了条件。

但生石灰配比不宜过高,应根据原料的性质添加,一般以5%——7%为宜。

⑺协调提升燃料质量,做好焦粉和煤粉的配加比例和燃料粒度控制。

随着固定碳的升高,燃料发热值相对升高,在需要同样热量的基础上,显而易见降低了燃料的用量。

在成本控制方面,以焦代煤是节能降耗,控制成本的手段之一,下一步在焦、煤配比和燃料合适粒度控制上做好实验及成本预算,保证烧结矿质量的前提下,减低烧结固体燃耗,减低生产成本。

⑻改造烧结机台车,提高烧结料层厚度,把原点火器改造成节能点火器。

对标成效:到20**年11月底**烧结工序能耗为52.96k ___e/t,比53.87 k ___e/t降低0.91k ___e/t。

2、炼铁工序能耗 20**年1-5月份**炼铁工序能耗为432.92k___e/t,炼铁工序能耗的目标为到20**年年底达430 k ___e/t,xx 年年底达420 k ___e/t,xx年年底达4**k ___e/t,采取的有效措施如下:⑴提高TRT吨铁发电量。

⑵给每座高炉增加一座热风炉,提高高炉热风温度。

⑶减少高炉崩料、悬料次数,杜绝高炉大凉、炉缸冻结、高炉结瘤等事故,保证高炉顺行,降低高炉能源消耗。

⑷增加一台磨煤机,提高高炉喷煤量。

⑸降低并稳定入炉焦炭水分,减少高炉热消耗。

⑹投建2#高炉TRT,年节约标准煤11340t ___。

⑺投建2×75t煤气锅炉配2×15MW凝汽式汽轮机发电机组,年供电量1.9548×**8kw.h,年实现节能量68418 t ___,高炉煤气回收利用率达**0%。

⑻对高炉冲渣水泵进行节能改造,对高炉出铁场除尘风机电机进行变频改造。

对标成效:到20**年11月底**炼铁工序能耗为425.42k ___e/t,比432.92 k ___e/t降低7.5k ___e/t。

3、转炉工序能耗 20**年1-5月份**转炉工序能耗为1.32k___e/t,转炉工序能耗的目标为到20**年年底达-1k ___e/t,xx年年底达-2 k ___e/t,xx年年底达-3 k ___e/t,采取的有效措施如下:⑴投建一座8万m3转炉煤气柜,转炉煤气回收用于白灰窑。

⑵提高钢包周转率,减少钢包烤包时间,节约烤包煤气。