赴浙江考察报告

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赴浙江华东铝业考察报告
2010年8月25~28日,受公司、分厂领导委派,曾健、黄金清、卢琳一行3人赴浙江华东铝业为期4天的技术考察与交流,本次出差主要任务为:效验我公司电解质样品成份,考察华东铝业200KA异型槽生产情况,同时了解该公司240KA电解生产情况,考察期间与其技术管理人员进行了有关技术详细交流,现将具体情况汇报如下:
一、我公司近期电解质样品分析情况
在电解生产过程中,如何控制好电解质成份,特别是控制好电解质分子比对电解生产有着重要的作用和直接指导意义,但我公司从6月10日起至今,中试室分析一系列电解质分子比与氧化铝浓度偏高,分析二系列氧化铝浓度又偏低,下表列出了电解一、三工段6月10日前后几次电解质分析情况,
在6月10前后,电解工段工艺控制几乎无变化,槽温控制也较稳定无波动,另从历史曲线也可看出,一系列电解氧化铝浓度控制应不高,但从化验结果中可看出,6月10日至今中试室化验一系列电解质分子比与氧化铝浓度较高,二系列化验氧化铝浓度又偏低,二系
列多数槽氧化铝浓度化验为零,按常理电解氧化铝浓度低于 1.5%会发生阳极效应,但中试室分析结果是多次分析氧化铝浓度低于1.5%,如此低的氧化铝浓度效应频繁发生,单从氧化铝浓度分析上可以判断中试室电解质样品分析有问题。

在2003年一期电解投产时,投产初期怀疑公司中试室电解质分析有误差,后来把电解质样品送华东铝业效验,效验结果我公司分子比化验出现较大的偏差,预计近期中试室化验分子比与氧化铝浓度与实际控制出现较大的偏差,所以这次也决定取我公司电解质样品到华东铝业进行效验。

二、华东铝业电解质分析情况
华东铝业质量技术部禹经理向我们介绍了该公司电解质分析情况,华东铝业电解质分子比分析采用电导法,氧化铝浓度分析采用重量法,电阻法不需要标样,且分析较准确,该公司电解厂也常怀疑出现电解质分子比分析出现误差,当怀疑分析有误差时,该公司质量室把电解质样品送郑州轻金属院效正分析,效正结果几乎无误差,我公司电解质样品全分析采用荧光法测定含量,但荧光法分析需要有合适的并经过准确定制的标准样品,如果标样不准确会影响到最终的分析结果,为了对比效验准确性,在出发前从我公司随机取了十个对比电解质样品送至我公司中试化验,下表列出了我公司中试室十个对比样化验结果。

下表也列出了华东铝业对比样化验的结果,从化验结果上可以看出,同一个槽的同一个样品,两个公司化验偏差较多,分子比平均相差约0.3,氧化铝浓度平均相差约0.35%,从分析结果上分析,华东铝业分析结果更接近我公司实际控制结果,也更接近6月10日前公司化验结果。

为了更一步效验准确性,我们同样从华东铝业取了5个对比样,下表也分别列出了我公司对这5个对比样的化验结果,与华东铝业对这5个样分析结果。

表中温度为取样时测量的温度,其中测温仪由我公司带去,热电
偶为华铝公司。

三、华东铝业200KA异型槽生产情况
2009年开始,华东铝业受金融危机的影响将平均运行了2500多天的200KA电解槽进行系列停槽大修,其中94台电解槽大修时采用“异型阴极结构铝电解槽技术”进行改造。

该技术采用东北大学冯乃祥教授的新型阴极结构铝电解槽专利技术,并根据华东铝业200KA系列电解槽的特点进行改进优化,主要优化点为电解槽底部四周增加了沟槽,有利于铝液局部循环,从而带动电解质循环使氧化铝的浓度更加均匀,电解槽侧部加陶瓷纤维板加强保温,减少热量损失,增加凸台底部梁宽,以提高梁的寿命,在所有槽壳角部围保温砖,以提高角部温度,至2009年9月份该公司异型阴槽槽全部改造完毕。

在2009年9月份我初步介绍过华东铝业异型槽生产情况,现就这一年里华东铝业异型槽生产情况做简单介绍,到今年8月份该公司异型阴极槽已
运行约一年多,在这一年多里,异型槽运行较稳定,无一台破损槽,但在生产中也出现很多问题,主要问题如下:
从今年6月份起浙江省用电较紧张,在兰溪街道晚上九点前路灯不开,由于用电较紧张,所以华铝200KA电解槽也降电流生产,电流从210KA降至206KA生产,由于压负荷生产,异型槽设定电压又低,所以造成异型槽生产出现一些问题:异型槽电解质收缩严重,部份槽电解质不足15cm,两水平总高的下降,造成换极难度加大,由卡缸堵料引起的效应较多,为维持电解槽的热量平衡,人为上台设定电压40mv左右,现异型槽设定电压在3.77V左右,如图。

随着电解槽的运行时间的延长,再加上电解质严重收缩,过热度较低,部分槽炉底沉淀较多,造成炉底压降也逐渐增加。

据测量分析,炉底压降比投产初期升高约20mv左右,现炉底压降为310mv左右;同样因为异型槽热稳定性较差,收入不足,造成炉帮偏厚,随着电解质水平下降,电解槽炉帮上口及伸腿也增厚增长,角部易长伸腿,在
现场看到工人换角极时用风镐打角极伸腿,查作业长工作记录,发现多台槽角极导杆顶裂,通过询问组员换角极时都会用风镐打伸腿,甚至部分槽换中部极也会用风镐打边部,造成换极难度极大;由于热收入足,造成伸腿长大和频繁的效应以及长效应和重复效应增多,效应增多又对阴极凸台产生较大的伤害,部份槽阴极凸台上浮较多,特别是山东兖矿的阴极凸台上浮较多,经过一年的生产,异型槽节电优势出现明显下降。

为了克服以上不利因素,该公司主要采取了加强电解槽保温,增加保温料厚度,由原来18cm提高到20cm以上,以减少电解槽上部的散热,合理调整设定电压,降电流时上抬设定电压,适当上提槽温与分子比,有利于电解质的保持,提高换极操作质量,减少粉料入槽,严格执行换极扒净极上浮料,换极带炉底沉淀。

若操作不当,粉料入槽,必然会造成炉底沉淀增加,保持电解温度等工艺参数的稳定性、连续性以及操作的规范性,减少对阴极凸台的伤害。

该公司其他槽也在进行降电压生产,200KA非异型槽电压也从年初4.12V逐步降至3.97V,再加上该公司异型槽出现一些问题,所以现在异型槽与非异型槽节电效果有所降低,现异型槽对非异型槽节能约700kwh左右。

该公司吴厂长介绍,200KA异型槽现阶段电流效率约为92%,非异型槽电流效率高0.4%,从该公司取回两张报表,一张是华东铝业四区232-263异型槽8月15日的日报,该日报主要技术参数如下:
该日报中估计出铝量包含渣铝,直流电耗没有考虑黑电压。

四、华东铝业240KA电解槽生产情况
下面简单介绍华东铝业240KA电解槽生产情况,240KA电解槽从投产至今槽龄一年多,240KA电解槽由沈阳院设计,实际运行电流为242KA,在工艺保持上与我公司240KA电解槽相差不多,在这一年里槽况运行也稳定,但同样因限电的影响,该公司240KA电解槽按238KA 限电生产,该公司同样对240KA电解槽尝试低电压生产试验,电压从年初的4.12V,逐步下降至3.97V,在降电压过程中同样遇到因热收入少造成电解质水平较低,效应系数较大,水平电流变大,炭阳极消耗增加,原铝质量变差,以及电流效率降低等情况,为了消除不利影响,在低电压试验过程中,在工艺方面更改的技术参数相对较大的为分子比与槽温,其他参数基本未发生变化,由于槽温控制相对较高,会影响到电流效率,从该公司另取回一张8月1日432-446#240KA电解槽日报,下表列出了主要技术参数:
五、华东铝业阻流槽生产情况
华东铝业在四个车间了开展了32台阻流槽试验,每个车间共有8台阻流试验槽,阻流块主要为氧化镁砖,阻流块规格为120×15×
15,如图:
阻流块放至阳极极间缝正投影下,从现场槽控箱看,阻流槽槽电压为3.93V左右,比普通槽电压低不多,由于阻流槽热收入低,过热度仅次于异型槽,所以效应系数大,节能效果远低于预期,从该公司技术人员介绍,加阻挡块槽直流单耗节能大约为100多度,而电效与普通槽相比低0.8各百分点,节能效果不理想,阻流槽在生产中也遇到不少问题:阻流块易位移,如果位移后,会造成电流分布不均匀,铝水波动,阻流块放置不方便,放置时要充分接触炉底,放置点不得有沉淀和结壳。

如果阻流块露出铝水会被电解质腐蚀,该公司出现阻流槽镁含量升高较多。

换极勾块极不方便,可能造成阻流块位移,或位移后把阻流块扶正。

报告人:曾健、黄金清、卢琳
2010-8-29。