铁水预脱硫喷吹系统的优化设计

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从理论上看 , 脱硫过程可分为孕育期 、脱硫期 及脱硫 后期三个阶段 。 在孕育期硫 含量并无变 化 , 但要造成铁水的强烈搅拌 , 在脱硫期内铁水硫 含量急剧降低 , 脱硫后期硫含量的降低变慢 。
利用 CaO -Mg 基混合工艺脱硫时 , 镁脱硫剂 沸点低 , 以气相和铁水中的硫反应 , 故脱硫速度 快 , 但早期加入将很快损失 , 脱硫后期因镁溶解度 增加也会降低其脱硫效率 ;CaO 脱硫剂在铁水中 呈固态 , 要以细粉末状加入 , 脱硫效率比镁低 , 价 格也 较低 , 粗 略估算 1kg 镁的 脱硫 效 果相 当于 15kgCaO 。
6 铁水预脱硫喷吹控制方式
铁水脱硫剂的喷吹量有三种控制方式 :旋转给 料阀控制 、间接控制和计量阀直接控制(见表 3)。
表 3 喷吹量的三种控制方式
项 目
喷吹率 罐 压 流化风量
二次风量
输送方式
转子速度 被控制 保持恒定
喷吹率
稀相
喷吹量由罐 压流化风量 和二次风量 控制
稀相 浓相
由阀位控制 保持恒定 保持恒定
困难 。 4.脱硫效率低 。 5.污染环境 。
石灰/ 煅 烧石灰
价格便宜、来 源广泛
1.脱 硫动 力 慢 , 易产 生 固态 反应物及固体产品 。
2.需使用精细粒度(~ 50μm) 的石灰 。
3.渣量大 , 铁损高 。
碳化钙
1.价 格 便 宜 , 易于获得 。
2.铁水 温度高 时, 脱硫 效 率很高 。
Keywords desulphurization injection optimum design
1 前 言
随着喷粉技术的出现 , 铁水外部脱硫迅速发 展 ;由于喷粉冶金克服了反应表面面积小 , 即渣 — 金属界面小的问题 , 以及硫从渣 —金属界面向渣 整体界面移动困难的两大难点 , 以喷粉技术为基 础发展起来的现代外部脱硫工艺在将铁水硫含量 降至很低水平方面非常有用 。
新日铁公司八幡厂[ 2] 采用 CaO -Mg 系脱硫 剂进 行试 验也 证明 CaO -Mg 系脱 硫 剂不 但比 CaO 系脱硫剂效率显著提高 , 而且可获得高的脱 硫速度 ;对铁水中的[ S] 从 0 .012 %降至 0 .002 % 处理的过程中温度下降 12 ℃, 与使用 CaO 系脱硫 剂相比大幅度抑制了温降 。
3.价格高 。
(1)镁在混合物中不仅充当一种脱硫剂 , 还在 熔池内起搅拌作用 。
(2)在镁粒中掺入一定量的 CaO 或 CaC2 , 可 控制镁的挥发速度 , 防上镁的挥发损失 。
日新制钢公司吴厂第二炼钢车间[ 1] 用 CaO Mg 系脱硫剂进行试验 , 结果证明 CaO -Mg 系脱 硫剂比 CaO 系脱硫剂脱硫效率显著提高 , 最大可 达 86 %;铁水温度下降的幅度非常小 , 约为 0 .4 ~ 0 .8 ℃/ min ;渣量也明显减少 。
虽然复合喷吹设备占地面积大 , 但它能有效 地将因偏析影响脱硫效率的可能性降至最低点 。 从它与应用混合脱硫剂的混合喷粉脱硫技术使用 效果上 看 , 将 270t 铁 水硫 含 量 从 0 .055 %降 至 0 .003 %时 , 复合喷粉镁的消耗量减少 11 %, 当硫 含量降至 0 .014 %时 , 其镁消耗量减少 16 %, 使用 情况见表 2 。
1999 年 8 月 第 15 卷 第 4 期
炼 钢 Steelmaking
VAoul g.1.5 1N99o9.4
铁水预脱硫喷吹系统的优化设计
翟兴华
(武汉钢铁设计研究院) 摘 要 根据铁水预脱硫工艺和喷 吹技术发 展状况 , 结 合实践 经验 , 从铁水 预脱硫 喷吹系 统设计
但载气量过小 , 不但容易堵塞 , 还会因搅拌力 不够影响脱硫效果 。
对于任一套脱硫系统都有其合适的粉气比范 围 , 通常情况下 , 对于混铁车脱硫 , 每立方米载气 的适宜载粉量约为 15 ~ 50kg ;对于铁水罐脱硫 , 由 于易产生喷溅 , 每立方米载气的适宜载粉量约为 20 ~ 40kg 。
Zhai Xinghua (Wuhan Iron &Steel Design Research Institute)
Abstract Based on the development status of desulphurizatin process of hot metal and injection technology , putting emphasis on the design of predesulphurization and injection system , this paper gives discussions on some aspects , such as predesulphurization process of hot metal , injection methods of desulphurizing agents , operation patterns , ratio of powder and gas , and the optimum design of injection control .It is proved by practice that the optimum design has brought good effects .
由于我国从平炉改造到转炉炼钢比较晚 , 铁 水炉外脱硫到 70 年代才逐渐发展起来 , 脱硫工艺 设计存在许多不足之处 , 基本上都是在原有的基 础上加以改进 , 没有大的突破和创新 。 80 年代初 宝钢首次引进新日铁的 TDS(顶喷)法 , 在此基础 上 , 鞍钢 、武钢 、太钢 、攀钢等厂也建立了炉外喷吹 脱硫站 。TDS 法是新日铁于 1971 年在 ATH 法基 础上改进而成 , 一般适用于混铁车脱硫 , 铁水罐脱 硫技术还需进一步完善 , 以适合我国一些钢铁企 业进行炼钢工艺改造的需要 。
表 2 脱硫效果比较
项 目
1.目标硫 0.003% 镁/ kg·t -1 终点误差 2.目标硫 0.014% 镁/ kg·t -1 终点误差
复合喷粉脱硫 混合喷粉脱硫
0 .519 0 .0016
0 .315 0 .0033
0 .584 0 .0018
0 .375 0 .0046
4 铁水预脱硫操作方式的选择
根据喷吹量 单独控制 浓相
6 .1 旋转给料阀控制
一些喷吹系统通过旋转给料阀或螺旋给料器
的转子速度来控制喷吹量 。 宝钢 80 年代引进的 第一套新日铁的 TDS 脱硫喷吹系统 , 采用旋转给 料阀控制喷吹量 , 因维修费用高 、能耗高 、难以实 现浓相输送而终被淘汰 。
6 .2 间接控制
在喷吹罐与输送管之间不设任何机械给料装
的角度出发 , 对铁水预脱硫工艺 、脱硫剂喷吹方式 、操作方式 、粉气 比大小及喷吹控制方式的优 化设计做 一些有益的探讨 。 实践表明 , 铁水预脱硫喷吹系统的优化设计取得了良好的效果 。
关键词 脱硫 喷吹 优化设计
Optimum Design of Injection System for Predesulphurization of Hot Metal
1 .碳化钙的运输必须保存在 惰性气体内 。
2.需使用防爆仪器 , 投资高 。 3.铁水温度低时脱硫效果差 。 4.渣量大 , 铁损高 。
钝化镁
1.脱 硫 能 力 强、耗量少 。 2.渣 量 少 、铁 损低 。 3.温降低 。
1.高 温时 , 镁的 蒸汽 压 的 深 度 大。
罐压一定时 , 调节喷吹罐底部流化气量和二 次风量也可以控制喷吹量 。 实际控制过程中 , 气 量的变化往往导致粉气比及输送管内的物料运动
5 铁水预脱硫粉气比大小的确定
粉气比的大小通常要直接受到喷粉设备的影 响 。从工艺操作要求角度出发 , 在保证一定搅拌 力的前提下 , 应尽可能减少载气 , 增大粉气比 。
运载气体能增快脱硫剂的上浮速度 , 在气量 大的情况下 , 还会出现脱硫剂尚未发挥作用就被 气泡带到液面上去致 粉剂接触富硫 铁水的机会 少 。另外 , 载气量大时 , 喷枪粉气出口速度较大 , 造成气流和气泡对铁水搅拌力强 , 易出现铁水喷 溅现象 。
根据脱硫机理及脱硫剂的特点 , 喷吹操作时 ,
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将喷射过程分成三个阶段 : 第一阶段 :先用 CaO 进行 预喷吹 , 喷 入 CaO
以形成强烈的旋涡 , 完成融体和渣的脱氧 , 建立起 铁水包中的环流运动 。
在相同脱硫条件下 , CaO -Mg 基混合工艺不 但比 CaC2 -Mg 基混合工 艺少 产生大 约 15 %的 渣 , 而且考虑到铁损和基建投资的情况下 , CaO Mg 基混合工艺比 CaC2 -Mg 混合工艺更便宜 。
综上所述 , 在相同的脱硫条件下 , CaO -Mg 基
混合工艺优于 CaC2 -Mg 基混合工艺 。 但是 , 由于 我国各个钢厂的环境条件和内部要求不同 , 每个 钢厂应根据自己的实际情况选择最经济和最可靠 的工艺 。
联系人 :翟兴华 , 工程师 , 武汉市(430080)武汉钢铁设计研究院
翟兴华 :铁水预脱硫喷吹系统的优化设计
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脱硫剂
表 1 铁水预脱硫工艺比较
优 点
缺 点
苏打或 碳酸钠
价格便宜、且 无需使用昂贵 的设备
1.脱硫过程是吸热过程 。 2 .硅酸钠渣对各种耐火材料
具有强腐蚀作用 。 3.脱 硫后 渣 流动 性好 , 扒渣
3 铁水预脱硫喷吹方式的选择
对于 CaO -Mg 基或 CaC2 -Mg 基混合工艺而 言 , 脱硫剂喷吹方式可分为复合喷吹和混合喷吹 。
在我国一些钢厂为了节省基建投资 , 常常选 用混合喷吹 , 实际上 , 这是企业的一种短期行为 。 铁水炉外脱硫的费用 , 除基建投资外 , 脱硫剂的耗 量和脱硫效果也是很重要的因素 。