脱硝耗氨量计算
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脱硝计算公式一、NO X含量计算二、氨气质量流量三、氨气体积流量四、烟气流量计算五、流量计计算厂家计算书。
W a= (V q ×C N O ×1 7 / ( 3 0 ×1 0 6) +V q×C NO2×17×2/(46×106)) ×m ⑻m =ηNOx/100+γa/22.4/(C NO/30+C NO2×2/46) ⑼式中:ηNOx为脱硝效率,%;γa为氨的逃逸率,ppmv(顾问公司导则公式)。
典型逻辑:一、供氨关断阀:允许开(AND):1)一台稀释风机运行;2)稀释风流量大于设计低值;3)供氨管道压力大于设计低值;4)SCR区氨泄漏值低于设计高值;5)SCR氨逃逸低于设计低值;6)SCR入口温度大于设计低值(三选二);7)SCR入口温度低于设计高值(三选二);8)无锅炉MFT;9)锅炉负荷大于50%;连锁关(or):1)两台稀释风机停运;2)稀释风量低于设计低值;3)供氨流量大于设计高值;4)SCR氨泄漏高于设计高值;5)SCR氨逃逸高于设计高值;6)锅炉MFT;7)锅炉负荷小于50%;航天环境8)SCR入口温度低于设计低值(三选二);9)SCR入口温度高于设计高值(三选二);10)氨气比大于8%;允许关:无逻辑连锁开:无逻辑二、调节阀见逻辑图逻辑图PID手 自烟气流出口氧21 15∑×÷×入口2出口出口氧出口NO X 设--∑出口偏NH 3流量阀门开阀门指∑NH 3逃逸切换条入口氧-2-÷÷ 15×15 ×。
烟气脱硝计算公式大全 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】脱硝计算公式一、NO X含量计算二、氨气质量流量三、氨气体积流量四、烟气流量计算五、流量计计算厂家计算书。
W a= (V q ×C N O × 1 7 / ( 3 0 × 1 0 6) +V q×C NO2×17×2/(46×106)) ×m ⑻m =ηNOx /100+γa/(C NO/30+C NO2×2/46) ⑼式中:ηNOx为脱硝效率,%;γa为氨的逃逸率,ppmv(顾问公司导则公式)。
典型逻辑:一、供氨关断阀:允许开(AND):1)一台稀释风机运行;2)稀释风流量大于设计低值;3)供氨管道压力大于设计低值;4)SCR区氨泄漏值低于设计高值;5)SCR氨逃逸低于设计低值;6)SCR入口温度大于设计低值(三选二);7)SCR入口温度低于设计高值(三选二);8)无锅炉MFT;9)锅炉负荷大于50%;连锁关(or):1)两台稀释风机停运;2)稀释风量低于设计低值;3)供氨流量大于设计高值;4)SCR氨泄漏高于设计高值;5)SCR氨逃逸高于设计高值;航天环境6)锅炉MFT;7)锅炉负荷小于50%;8)SCR入口温度低于设计低值(三选二);9)SCR入口温度高于设计高值(三选二);10)氨气比大于8%;允许关:无逻辑连锁开:无逻辑二、调节阀见逻辑图逻辑图阀门指令。
脱硝计算公式一、NO X含量计算二、氨气质量流量三、氨气体积流量四、烟气流量计算五、流量计计算厂家计算书。
W a= (V q ×C N O ×1 7 / ( 3 0 ×1 0 6) +V q×C NO2×17×2/(46×106)) ×m ⑻m =ηNOx/100+γa/22.4/(C NO/30+C NO2×2/46) ⑼式中:ηNOx为脱硝效率,%;γa为氨的逃逸率,ppmv(顾问公司导则公式)。
典型逻辑:一、供氨关断阀:允许开(AND):1)一台稀释风机运行;2)稀释风流量大于设计低值;3)供氨管道压力大于设计低值;4)SCR区氨泄漏值低于设计高值;5)SCR氨逃逸低于设计低值;6)SCR入口温度大于设计低值(三选二);7)SCR入口温度低于设计高值(三选二);8)无锅炉MFT;9)锅炉负荷大于50%;连锁关(or):1)两台稀释风机停运;2)稀释风量低于设计低值;3)供氨流量大于设计高值;4)SCR氨泄漏高于设计高值;5)SCR氨逃逸高于设计高值;航天环6)锅炉MFT;7)锅炉负荷小于50%;8)SCR入口温度低于设计低值(三选二);9)SCR入口温度高于设计高值(三选二);10)氨气比大于8%;允许关:无逻辑连锁开:无逻辑二、调节阀见逻辑图逻辑图PID手 自烟气流出口氧量2115∑×÷×入口NO X21出口NO X出口氧量出口NO X 设定--∑出口偏置NH 3流量阀门开度阀门指令∑NH 3逃逸切换条件入口氧量-21- ÷÷ 15 ×15 ×。
已知省煤器出口工况烟气质量流速,工况工况烟气量(kg/s)
531.8
烟气工况密度(kg/m3)烟气标况密度(kg/m3)
1.227583893 1.34
工况烟气流量(m3/h)
1559551.255
标况烟气量(m3/h)标况温度(K)
1428716.418273
烟气实际氧含量氨逃逸率ppm
3.291
烟气中NO含量(mg/Nm3)实际氧,干基烟气中NO2含量(mg/Nm3)实际氧,干基153.964692712.397
NOx脱除量(kg/h)标况脱硝效率
240.024358280%
氨消耗量(kg/h)稀释风量(Nm3/h)
111.27794412742.258025
注:1、绿色区域为输入值,黄色区域为系数,红色
工况烟气量kg/h
1914480工况温度(K)
工况温度(℃)
298
25
工况温度(K)
298
原烟气NOx标况、6%氧、干基浓度
210
烟气中NOx含量(mg/Nm3)实际氧,干基
247.94NH 3/NO X 摩尔比
0.808
换算为尿素耗量(kg/h)
202.9186039
,红色区域为计算过程,青色区域为计算值
,工况温度,实际氧含量及H 2O 含量。
422010年6月 第3期* 收稿日期:2010-02-23作者简介:田庆峰(1975-),男,河南林州人,工程师,长期从事火力发电厂热机专业设计。
SCR脱硝装置氨消耗量的计算方法探讨田庆峰1,顾英春2,陈 牧1(1.中南电力设计院 ,湖北 武汉 430071;2. 武汉锅炉股份有限公司,湖北 武汉 430205)摘要:本文结合《GB13323火电厂大气污染物排放标准》中的相关规定,分析了两个公司的《脱硝设计导则》中SCR 脱硝装置氨消耗量的计算方法的差异,并提出了一些建议。
关键词:脱硝;氨;氮氧化物。
中图分类号:X701 文献标志码:B 文章编号:1671-9913(2010)03-0042-06Calculation Method of Ammonia Consumption Quantityin SCR Denitration DeviceTIAN Qing-feng 1, GU Ying-chun 2, CHEN Mu 1(1. Central Southern Electrical Power Design Institute, Wuhan 430071, China;2. Wuhan Boiler Co. Ltd., Wuhan 430205, China)Abstract: Based on Emission Standard of Air Pollutants for Thermal Power Plants (GB13223) and Design Guidelines of denitration Technology for Thermal Power Plants in two companies, this article analyzed the differences of calculation methods of ammonia consumption in SCR denitration system and proposed some suggestions for the calculation methods.Key words: denitration; Ammonia; nitrogen oxide.1 概述目前国内火力发电厂烟气脱硝工艺多采用选择性催化还原法 Selective Catalytic Reduction(SCR)工艺技术,脱硝还原剂一般采用氨或尿素。
SNCR兑硝相关计算育一曰产2刃伽屯木漏钠料牛产纬,己知宰犀烟气早%=2汕000rJmi3/h (涓席丁小乐力密□ ■昌血体釈分敎匕y m z^NZ^HZC r¥oz-・ NO^g SOOmg/Wm3tNO^Q2.5R4>,NO z 占7.5%卜i|期才采用9NC礦戏经行回气服硝・脱硝草叭一"%,脱硝别乐用3_2宁内氨水<10 曲密度,S«^'l^m^¥=5PPmo [可("正常运厅下毎可述寸氨本用里* \2> 1E 常运行T能耗增加星,(假定原煤热值5S00kCal/kq> o解:(1)王反应万摆式表达武:+NH a+ 4NO + Oj -» 4N= +6HjO (1)+NH, + 2N0S + 05 3Nj + fiHjO (238MH, + 6N0z- 7N3 4- 12H3O (3>+NH a+ 6N0-* SN: +6H;0 (4>副反底方程式表达式=4HH, + 604— 2N3 + 6H E0⑸4NH)+ 4N0+ JO;r 4N;O + 6H;O (6J2NH. + SD. + Hj □ (WH J,SO+(7)除走氨木输医过程中没有帳共,氨水全都气化,克气在生尾F中拽气除■比例发生式-(1>、式一<25 应,无其他副反应发生中理谄叢水用重计茸:方法一、化宁方程我达©NC X排放里计算:M NO X = v o *x N€x= 280000 Nm7h x 800mg/Nm J=2.24X 10e mg/h台每小时N<\排放22轩克NOfi^WM rj0-224kg/hx92,5% - 207.2kg/hM N OZ- 224kg/hx 7.5 % - 16.0kQ/Ti®W<\迪厘里计葺:理里M MQ = M NO xq= 207.2kg/hx60<%= 124.32kg/hNO2处埋里叫22 = M NO2xq= lb.8kg/hx60%= 10.08kg/h③氮用BHM:爹与NO艮应甄用里计算4NH3+ 4N0 + 02— 4N? + 6H2O68 120mi 124.32 kg/h68 inj —I?。
已知省煤器出口工况烟气质量流速,工况工况烟气量(kg/s)
16.05318589
烟气工况密度(kg/m3)烟气标况密度(kg/m3)
0.577914692 1.34
工况烟气流量(m3/h)
100000
标况烟气量(m3/h)标况温度(K)
43127.96209273
烟气实际氧含量氨逃逸率ppm
53
烟气中NO含量(mg/Nm3)实际氧,干基烟气中NO2含量(mg/Nm3)实际氧,干基198.712195116
NOx脱除量(kg/h)标况脱硝效率
9.05687203970%
氨消耗量(kg/h)稀释风量(Nm3/h)
3.8546716169
4.99190754
注:1、绿色区域为输入值,黄色区域为系数,红色
工况烟气量kg/h 57791.4692工况温度(K)
工况温度(℃)
633
360
工况温度(K)
633
原烟气NOx标况、6%氧、干基浓度
300
烟气中NOx含量(mg/Nm3)实际氧,干基
320
NH 3/NO X 摩尔比
0.718
换算为尿素耗量(kg/h)
7.029107065
,红色区域为计算过程,青色区域为计算值
,工况温度,实际氧含量及H 2O 含量。